3. laporan mod 5
DESCRIPTION
asdTRANSCRIPT
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
berkat-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Praktikum Perancangan Teknik Industri
Modul 5 dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini kami susun untuk memenuhi tugas
mata kuliah Perancangan Teknik Industri. Dalam penyusunan Laporan Modul 5 ini,
banyak pihak-pihak yang telah mendukung. Oleh karena itu, penyusun ingin
mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:
1. Tuhan Yang Maha Esa;
2. Orang Tua kami;
3. Bu Dyah Ika R ST.,MT. selaku dosen pengampu mata kuliah PPC;
4. Seluruh Asisten Laboratorium di Teknik Industri Univeristas Diponegoro
pada umumnya, dan khususnya untuk Mbak Sherly Ayu Wardani selaku
Asisten Modul 5 yang telah membimbing kami;
5. Teman-teman Teknik Industri 2012 yang telah mendukung dalam proses
pengerjaan Laporan Modul 5 ini;
6. Seluruh pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya Laporan Modul
5 ini, yang tak dapat kami sebutkan satu per satu.
Kami menyadari dalam penulisan Laporan Modul 5 ini masih terdapat adanya
kesalahan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang
membangun dari para pembaca sehingga dapat menjadi koreksi pada penulisan laporan
kami selanjutnya. Kami berharap Laporan Modul 5 ini dapat bermanfaat dan menambah
wawasan bagi penyusun selaku praktikan dan juga bagi para pembaca.
Semarang, 17 Desember 2014
Penyusun
iii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL.........................................................................................................i
LEMBAR PENGESAHAN...............................................................................................ii
KATA PENGANTAR.....................................................................................................iii
DAFTAR ISI....................................................................................................................iv
DAFTAR GAMBAR......................................................................................................vii
DAFTAR TABEL..........................................................................................................viii
BAB I PENDAHULUAN................................................................................................1
1.1 Latar Belakang.............................................................................................................1
1.2 Perumusan Masalah.....................................................................................................1
1.3 Tujuan Penulisan.........................................................................................................2
1.4 Pembatasan Masalah dan Asumsi...............................................................................2
1.5 Sistematika Penulisan..................................................................................................3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....................................................................................4
2.1 Perencanaan Agregat...................................................................................................4
2.1.1 Fungsi Perencanaan Agregat................................................................................4
2.1.2 Tujuan Perencanaan Agregat................................................................................4
2.1.3 Strategi Perencanaan Agregat...............................................................................5
2.1.4 Satuan Agregat.....................................................................................................6
2.1.5 Metode Perencanaan Agregat...............................................................................6
2.1.6 Biaya yang Terlibat Perencanaan Agregat...........................................................9
2.2 Resource Requirement Planning (RRP)....................................................................11
2.3 Jadwal Induk Produksi..............................................................................................11
2.4 Teknik Disagregasi....................................................................................................17
2.5 Rough Cut Capacity Planning...................................................................................19
2.6 Perencanaan Kebutuhan Material (MRP)..................................................................20
2.6.1 Asumsi MRP.......................................................................................................21
2.6.2 Langkah MRP.....................................................................................................23
iv
2.6.3 Input dan Output MRP........................................................................................24
2.6.4 Metode Lotting pada MRP..................................................................................27
2.7 Software WinQSB......................................................................................................32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN....................................................................33
BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA.......................................35
4.1 Pengumpulan Data.....................................................................................................35
4.1.1 Target Produksi Satu Tahun...............................................................................35
4.1.2 Data Harga Sparepart dari Supplier...................................................................35
4.1.3 Data Lead Time dan Schedule Receipt Sparepart Tamiya.................................36
4.1.4 Data Biaya-Biaya Produksi................................................................................37
4.1.5 Bill of Material...................................................................................................37
4.2 Pengolahan Data........................................................................................................38
4.2.1 Aggregate Planning............................................................................................38
4.2.1.1 Kapasitas yang Tersedia..............................................................................38
4.2.1.2 Perhitungan Aggregate Planning................................................................39
4.2.2 Jadwal Induk Produksi.......................................................................................45
4.2.2.1 Hasil Aggregate Planning...........................................................................45
4.2.2.2 Disagregasi..................................................................................................45
4.2.2.3 JIP Konversi................................................................................................48
4.2.3 RCCP..................................................................................................................48
4.2.3.1 Output JIP....................................................................................................48
4.2.3.2 Output RCCP...............................................................................................49
4.2.4 Material Requirement Planning.........................................................................50
4.2.4.1 Safety Stock..................................................................................................50
4.2.4.2 Netting.........................................................................................................51
4.2.4.3 Lotting, Offsetting, Exploding.....................................................................53
4.2.4.3.1 Lotting Level 0......................................................................................53
4.2.4.3.2 Offsetting Level 0..................................................................................54
4.2.4.3.3 Exploding Level 0.................................................................................55
v
4.2.4.3.4 Lotting Level 1......................................................................................55
4.2.4.3.5 Offsetting Level 1..................................................................................69
4.2.4.3.6 Exploding Level 1.................................................................................69
4.2.4.3.7 Lotting Level 2......................................................................................70
4.2.4.3.8 Offsetting Level 2..................................................................................75
4.2.4.3.9 Exploding Level 2.................................................................................75
4.2.4.3.10 Lotting Level 3....................................................................................75
4.2.4.3.11 Offsetting Level 3................................................................................79
4.2.5 Rekap Biaya Komponen (Level 0 – 3)...............................................................79
4.2.6 Rekap Biaya MRP Metode Terbaik....................................................................81
4.2.7 Rekap POR.........................................................................................................82
4.2.8 Struktur Produk (WinQSB).................................................................................83
BAB V ANALISA..........................................................................................................85
5.1 Aggregate Planning...................................................................................................85
5.2 Jadwal Induk Produksi..............................................................................................85
5.3 Rough Cut Capacity Planning...................................................................................86
5.4 MRP...........................................................................................................................87
5.4.1 Analisis Perbandingan Antara Biaya Manual dan Software Komponen Pengunci
Body.............................................................................................................................87
5.4.2 Analisis Pemilihan Metode Masing-Masing Komponen...................................87
5.4.3 Analisis Hasil MRP dan Metode Terpilih..........................................................88
BAB VI PENUTUP........................................................................................................89
6.1 Kesimpulan................................................................................................................89
6.2 Saran..........................................................................................................................89
DAFTAR PUSTAKA......................................................................................................91
vi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2. 1 Proses Penjadwalan Induk Produksi...........................................................14
Gambar 2. 2 Langkah-Langkah dalam Pembentukan MRP............................................21
Gambar 2. 3 Contoh Bill of Material...............................................................................25
Gambar 3. 1 Metodologi Penelitian.................................................................................33
Gambar 4. 1 Bill of Material...........................................................................................37
Gambar 4. 2 Perhitungan Manual Metode Transportasi Land........................................39
Gambar 4. 3 Input-an Software QS Metode Transportasi Land......................................40
Gambar 4. 4 Output Tabel Transportasi Land.................................................................43
Gambar 4. 5 Grafik Production Schedule pada PT. Tamiya Racing Indonesia..............45
Gambar 4. 6 Grafik Output RCCP..................................................................................50
Gambar 4. 7 Struktur Produk Menggunakan Software WinQSB untuk Tamiya Romelu 83
Gambar 4. 8 Struktur Produk Menggunakan Software WinQSB untuk Tamiya Verona.83
Gambar 4. 9 Struktur Produk Menggunakan Software WinQSB untuk Tamiya Angelo. 84
vii
DAFTAR TABEL
Tabel 4. 1 Target Produksi Satu Tahun...........................................................................35
Tabel 4. 2 Data Harga Sparepart dari Supplier...............................................................35
Tabel 4. 3 Data Lead Time dan Schedule Receipt Sparepart Tamiya.............................36
Tabel 4. 4 Data Biaya-Biaya Produksi............................................................................37
Tabel 4. 5 Kapasitas yang Tersedia.................................................................................38
Tabel 4. 6 Biaya yang Dihasilkan Menggunakan Metode Transportasi Land Perhitungan
Software QS.....................................................................................................................44
Tabel 4. 7 Production Schedule Menggunakan Model Transportasi pada Software QS.44
Tabel 4. 8 Rencana Produksi Agregat untuk 12 Periode.................................................45
Tabel 4. 9 Data Demand Masa Lalu Produk Tamiya PT. Tamiya Racing Indonesia.....46
Tabel 4. 10 Data Aggregate Planning.............................................................................47
Tabel 4. 11 Hasil Disagregasi untuk Data Rencana Agregat Selama 12 Periode...........48
Tabel 4. 12 Data Hasil JIP Konversi...............................................................................48
Tabel 4. 13 Output JIP.....................................................................................................48
Tabel 4. 14 Output RCCP................................................................................................49
Tabel 4. 15 Data JIP untuk 3 Periode..............................................................................50
Tabel 4. 16 Data JIP untuk 3 Periode dalam 12 Minggu.................................................50
Tabel 4. 17 Hasil Perhitungan Standar Deviasi pada Data JIP 12 Minggu.....................51
Tabel 4. 18 Netting Tamiya Romelu................................................................................51
Tabel 4. 19 Netting Tamiya Verona................................................................................52
Tabel 4. 20 Netting Tamiya Angelo.................................................................................52
Tabel 4. 21 Tabel Rekap Metode Terbaik pada Level 0 Menggunakan Software QS.....53
Tabel 4. 22 Hasil Lotting Menggunakan Metode WWA Perhitungan Software QS Level 0
.........................................................................................................................................54
Tabel 4. 23 Hasil Offsetting pada Level 0........................................................................54
Tabel 4. 24 Hasil Exploding pada Level 0.......................................................................55
Tabel 4. 25 Hasil Lotting Manual Menggunakan Metode LFL pada Level 1..................55
Tabel 4. 26 Hasil Lotting Software QS Menggunakan Metode LFL pada Level 1..........56
Tabel 4. 27 Perhitungan Total Biaya Software QS Metode LFL pada Level 1...............56
viii
Tabel 4. 28 Hasil Lotting Manual Menggunakan Metode EOQ pada Level 1................56
Tabel 4. 29 Hasil Lotting Software QS Menggunakan Metode EOQ pada Level 1........57
Tabel 4. 30 Perhitungan Total Biaya Software QS Metode EOQ pada Level 1..............57
Tabel 4. 31 Hasil Lotting Manual Menggunakan Metode POQ pada Level 1................58
Tabel 4. 32 Hasil Lotting Software QS Menggunakan Metode POQ pada Level 1........58
Tabel 4. 33 Perhitungan Total Biaya Software QS Metode EOQ pada Level 1..............58
Tabel 4. 34 Hasil Lotting Manual Menggunakan Metode FOQ pada Level 1................59
Tabel 4. 35 Hasil Lotting Software QS Menggunakan Metode FOQ pada Level 1........59
Tabel 4. 36 Perhitungan Total Biaya Software QS Metode FOQ pada Level 1..............59
Tabel 4. 37 Hasil Lotting Manual Menggunakan Metode FPR pada Level 1.................60
Tabel 4. 38 Hasil Lotting Software QS Menggunakan Metode FPR pada Level 1.........60
Tabel 4. 39 Perhitungan Total Biaya Software QS Metode FPR pada Level 1...............61
Tabel 4. 40 Manual Perhitungan LUC Level 1................................................................61
Tabel 4. 41 Hasil Lotting Manual Menggunakan Metode LUC pada Level 1.................62
Tabel 4. 42 Hasil Lotting Software QS Menggunakan Metode LUC pada Level 1.........62
Tabel 4. 43 Perhitungan Total Biaya Software QS Metode LUC pada Level 1...............62
Tabel 4. 44 Manual Perhitungan LTC Level 1.................................................................63
Tabel 4. 45 Hasil Lotting Manual Menggunakan Metode LTC pada Level 1................64
Tabel 4. 46 Hasil Lotting Software QS Menggunakan Metode LTC pada Level 1.........65
Tabel 4. 47 Perhitungan Total Biaya Software QS Metode LTC pada Level 1...............65
Tabel 4. 48 Manual Perhitungan PPB Level 1................................................................65
Tabel 4. 49 Hasil Lotting Manual 1 Menggunakan Metode PPB pada Level 1.............66
Tabel 4. 50 Hasil Lotting Manual 2 Menggunakan Metode PPB pada Level 1.............66
Tabel 4. 51 Hasil Lotting Software QS Menggunakan Metode PPB pada Level 1.........67
Tabel 4. 52 Perhitungan Total Biaya Software QS Metode PPB pada Level 1...............67
Tabel 4. 53 Tabel Hasil Perhitungan Z Metode WWA pada Level 1...............................67
Tabel 4. 54 Tabel Hasil Perhitungan f Metode WWA pada Level 1................................68
Tabel 4. 55 Hasil Lotting Manual Menggunakan Metode WWA pada Level 1..............68
Tabel 4. 56 Hasil Lotting Software QS Menggunakan Metode WWA pada Level 1.......69
Tabel 4. 57 Perhitungan Total Biaya Software QS Metode WWA pada Level 1.............69
Tabel 4. 58 Hasil Offsetting pada Level 1........................................................................69
ix
Tabel 4. 59 Hasil Exploding pada Level 1.......................................................................70
Tabel 4. 60 Tabel Rekap Metode Terbaik pada Level 2 Menggunakan Software QS.....70
Tabel 4. 61 Hasil Lotting Menggunakan Metode WWA Perhitungan Software QS Level 2
.........................................................................................................................................71
Tabel 4. 62 Hasil Offsetting pada Level 2........................................................................75
Tabel 4. 63 Hasil Exploding pada Level 2.......................................................................75
Tabel 4. 64 Tabel Rekap Metode Terbaik pada Level 3 Menggunakan Software QS.....76
Tabel 4. 65 Hasil Lotting Menggunakan Metode WWA Perhitungan Software QS Level 3
.........................................................................................................................................76
Tabel 4. 66 Hasil Offsetting pada Level 3........................................................................79
Tabel 4. 67 Rekap Biaya Komponen pada Level 0.........................................................79
Tabel 4. 68 Rekap Biaya Komponen pada Level 1.........................................................80
Tabel 4. 69 Rekap Biaya Komponen pada Level 2.........................................................80
Tabel 4. 70 Rekap Biaya Komponen pada Level 3.........................................................81
Tabel 4. 71 Rekap Biaya MRP........................................................................................81
Tabel 4. 72 Rekap Plan Order Release...........................................................................82
Tabel 5. 1 Rekap Perhitungan Biaya Software QS dan Manual......................................87
x
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Tujuan utama dari industri manufaktur adalah untuk menciptakan produktifitas
yang tinggi, sehingga dapat menapatkan keuntungan yang optimal. Perencanaan
dan pengendalian produksi adalah salah satu teknik atau metode rekayasa yang
digunakan untuk menciptakan sistem yang optimal dalam industri manufaktur.
Perencanaan dan pengendalian produksi adalah kegiatan yang merencanakan apa
saja aktivitas dan proses-proses yang ada dalam suatu produksi, agar sistem
produksi dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana-rencana yang telah
dibuat. Jika dijelaskan secara terpisah, perencanaan produksi adalah kegiatan yang
digunakan untuk menetapkan apa produk yang akan diproduksi, berapa julah yang
dibutuhkan dalam produksi, kapan produk tersebut selai dan sumber daya apa saja
yang dibutuhkan. Sedangkan pengendalian produksi adalah suatu kegiatan yang
digunakan untuk mengetahui bagaimana kemampuan sumber-sumber dalam
memenuhi rencana, bagaimana kemampuan produksi berjalan sesuai rencana dan
bagaimana melakukan perbaikan rencana.
PT. Tamiya Racing Indonesia adalah perusahaan yang sedang melakukan
perancangan-perancangan untuk mengembangkan kinerja perusahaan. Perancangan
yang telah dilakukan adalah perancangan stasiun kerja dengan menerapkan konsep
line of balancing. Kini PT. Tamiya Racing Indonesia akan melakukan perencanaan
produksi untuk menyesuaikan rencana produksi atas demand hasil forecasting yang
telah dilakukan di tahap sebelumnya. Oleh karena itu teknik perancangan dan
pengendalian produksi diperlukan untuk perusahaan agar dapat memenuhi demand
dengan biaya produksi minimal 12 periode ke depan.
1.2 Perumusan Masalah
Adapun permasalahan yang yang harus dihadapi oleh PT. Tamiya Racing
Indonesia adalah bagaimana jumlah komponen yang dibutuhkan dalam
memproduksi produk sesuai dengan demand dimiliki dari hasil forecasting yang
Program Studi Teknik Industri 1Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
telah dilakukan berikut dengan kecepatan produksi, Bill of Material, dan service
level. Dalam melakukan perencanaan produksi ini akan berhubungan dengan berapa
jumlah dan kapan produksi akan dilangsungkan. Dengan adanya perencanaan
produksi maka diharapkan akan memperoleh peningkatan keuntungan karena
mampu meminimalkan total biaya produksi dan dapat memenuhi permintaan pasar
dengan baik.
Dalam melakukan kegiatan produksi, perusahaan perlu melakukan perencanaan
produksi yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan produksi dalam
perusahaan tersebut. Pengembangan usaha yang dilakukan oleh setiap perusahaan
tidak terlepas dari apa yang menjadi sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Dalam
mencapai tujuan dan sasarannya serta mampu bersaing dengan perusahaan lain tak
terlepas dari peranan bagian–bagian yang ada dalam perusahaan, salah satu cara
agar perusahaan dapat bersaing dan dapat memenuhi permintaan yang fluktuatif
dari konsumen maka perusahaan telebih dahulu harus melakukan perencanaan
produksi agar dapat menyajikan keputusan yang lebih baik.
1.3 Tujuan Penulisan
1. Praktikan dapat menggunakan hasil forecasting sebagai input untuk menyusun
rencana agregrat produksi.
2. Praktikan dapat mengaplikasikan teknik disagregrasi yang ada untuk menyusun
Jadwal Induk Produksi (JIP).
3. Praktikan dapat membuat perencanaan kapasitas kasar untuk menyesuaikan JIP
dengan kapasitas produksi yang tersedia.
4. Praktikan mampu membuat perencanaan kebutuhan material yang dibutuhkan.
1.4 Pembatasan Masalah dan Asumsi
Pembatasan masalah dalam praktikum ini adalah membahas mengenai RRP
Aggregate Planning, JIP, RCCP, dam MRP.
Program Studi Teknik Industri 2Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
1.5 Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan yang disusun dalam laporan praktikum modul 5,
Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material, adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan,
pembatasan masalah dan asumsi, dan sistematika penulisan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Berisi tentang dasar teori yang menyangkut masalah-masalah yang
berhubungan dengan perencanaan dan pengendalian produksi, meliputi
perencanaan agregat, RRP, JIP, teknik disagregasi, RCCP, MRP,
software WinQSB.
BAB III METODE PENELITIAN
Berisi tentang metode pengumpulan data dan alur penelitian yang
digunakan dalam praktikum PTI Modul 5 tentang perencanaan
produksi dan kebutuhan material.
BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA
Berisi tentang pengumpulan data dan pengolahan data yang terdiri dari
RRP, agregat planning, biaya produksi, JIP, RCCP, MRP.
BAB V ANALISA
Berisi tentang analisa agregat planning, jadwal induk produksi, rough
cut capacity planning, dan MRP.
BAB VI PENUTUP
Berisi tentang kesimpulan dan saran.
Program Studi Teknik Industri 3Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Perencanaan Agregat
2.1.1 Fungsi Perencanaan Agregat
Beberapa fungsi dari perencanaan agregat adalah:
1. Menentukan metode yang tepat untuk digunakan sebagai strategi perusahaan
dalam menghadapi jumlah permintaan, sehingga ditemukan jumlah biaya
terkecil.
2. Menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana
strategi perusahaan.
3. Alat ukur performansi proses perencanaan produksi
4. Memonitor hasil produk aktual terhadap rencana produksi dan membuat
penyesuaian
5. Mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi.
6. Mengatur persedian produk jadi untuk mencapai target dan membuat
penyesuaian.
(Sukendar, 2008)
2.1.2 Tujuan Perencanaan Agregat
Beberapa tujuan dari perencanaan agregat adalah:
1. Mengembangkan perencanaan produksi yang feasible pada tingkat
menyeluruh yang akan mencapai keseimbangan antara permintaan dan suplai
dengan memperhatikan biaya minimal rencana produksi yang dibuat,
walaupun biaya bukan satu-satunya bahan pertimbangan.
2. Sebagai masukan perencanaan sumber daya sehingga perencanaan sumber
daya dikembangkan untuk mendukung perencanaan produksi.
3. Meredam produksi dan tenaga kerja terhadap fluktuasi permintaan.
(Sukendar, 2008)
Program Studi Teknik Industri 4Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
2.1.3 Strategi Perencanaan Agregat
Secara garis besar strategi perencanaan agregat dapat dikelompokkan menjadi 2,
yaitu:
1. Pure Strategy
Dalam strategi murni terdapat 4 pilihan yang dapat dilakukan, antara lain :
- Mengubah tingkat inventory
Jika mengalami penumpukan inventori pada periode dimana permintaan
menurun, biaya yang berhubungan dengan storage, handling, asuransi, dan
kerusakan akan meningkat. Namun sebaliknya, apabila saat terjadi
peningkatan permintaan, kekurangan persediaan akan menyebabkan
penurunan mutu pelayanan konsumen, peningkatan leadtime, kerugian
akibat permintaan yang tidak terpenuhi, dan masuknya kompetitor baru
dalam pasar.
- Mengubah tingkat tenaga kerja
Manajer dapat mengubah jumlah tenaga kerja dengan cara merekrut dan
memberhentikan tenaga kerja produksi untuk menyesuaikan tingkat
produksi dan permintaan dengan tepat. Dapat juga mempertahankan
tenaga kerja namun jam kerjanya divariasikan. Kemudian
mengaplikasikan kerja lembur ketika permintaan meningkat.
- Subkontrak
Ketika terjadi permintaan melebihi kapasitas produksi perusahaan dapat
melakukan subkontrak pada sebagian produksinya.
- Mempengaruhi permintaan
Cara untuk mempengaruhi permintaan adalah dengan menerapkan
diskon, bonus, promosi, dan berbagai hal lainnya.
2. Mixed Strategy
Dalam mixed strategi melibatkan lebih dari satu variabel yang dapat
dikontrol untuk mencapai feasibel. Misal perusahaan dapat
mengkombinasikan antara jam lembur, subkontrak, dan pemerataan
persediaan sebagai strategi mereka. Strategi campuran sering digunakan untuk
mencapai perencanaan produksi yang optimal. Mixed strategy ini merupakan
Program Studi Teknik Industri 5Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
strategi yang mengkombinasikan dua strategi murni atau lebih. Kebanyakan
pengusaha manufaktur berasumsi bahwa penggunaan pilihan permintaan telah
diteliti secara menyeluruh oleh bagian pemasaran dan pilihan-pilihan yang
layak itu digabungkan dengan prediksi permintaan. Manajer operasi lalu
membuat rencana agregat berdasarkan pada prediksi itu.
Dalam prakteknya, terdapat perusahaan yang hanya menggunakan satu
atau dua strategi. Sebagai contoh, dari suatu hasil studi diperoleh bahwa
strategi variasi tingkat persediaan banyak digunakan oleh perusahaan sepatu
dan peti kemas, karena selain terbatasnya suplai tenaga kerja juga
mekanisasinya membuatnya sulit untuk mengubah jumlah tenaga kerja. Di
pihak lain, pabrik cokelat banyak menggunakan strategi variasi jumlah tenaga
kerja karena keterbatasan umur produknya dan tersedianya jumlah tenaga
kerja bersangkutan yang berlimpah.
(Sukendar, 2008)
2.1.4 Satuan Agregat
Satuan agregat merupakan satuan yang digunakan untuk mewakili berbagai
macam produk sehingga total kebutuhan untuk produk- produk tersebut dapat
dibandingkan dengan kapasitas fasilitas produksi yang tersedia. Dalam menyusun
Jadwal Induk Produksi (JIP) harus ditekankan bahwa penggunaan suatu fasilitas
produksi memiliki dampak biaya yang sama dan sulit untuk dibedakan untuk tiap
produk yang menggunakan fasilitas produksi tersebut.
(Sukendar, 2008)
2.1.5 Metode Perencanaan Agregat
Metode-metode perencanaan agregat adalah metode heuristik (trial and error)
dan metode optimasi.
1. Metode heuristik (trial – and – error)
Berikut ini adalah 5 tahapan dalam metode pembuatan metode heuristik:
Tentukan permintaan pada setiap periode.
Tentukan berapa kapasitas pada waktu-waktu biasa, waktu lembur, dan
tindakan subkontrak pada setiap periode.
Program Studi Teknik Industri 6Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
Tentukan biaya tenaga kerja, biaya pengangkatan dan pemberhentian
tenaga kerja, serta biaya penambahan persediaan.
Pertimbangan kebijakan perusahaan yang dapat diterapkan pada para
pekerja dan tingkat persediaan.
Kembangkan rencana-rencana alternatif dan amatilah biaya totalnya.
Beberapa metoda heuristik antara lain:
Metode pengendalian tenaga kerja, pada metode ini, jumlah yang
diproduksi pada periode pertama diinisialkan sebesar demand pada periode
pertama. Jika demand pada periode berikutnya mengalami kenaikan, maka
akan dilakukan penambahan kapasitas. Jika pada periode berikutnya
demand mengalami penurunan, maka produksi akan diturunkan sebesar
demand-nya.
Metode pengendalian persediaan metode ini menerapkan tingkat produksi
sebesar permintaan rata-ratanya. Jika jumlah produksi lebih besar, maka
kelebihannya akan akan disimpan sebagai persedian. Jika kondisi yang
terjadi sebaliknya maka persediaan akan dikeluarkan untuk memenuhi
permintaan. Selanjutnya akan dievaluasi apakah selama masa perencanaan
tetap akan terjadi kekurangan. Jika masih ada kekurangan, maka bagian
produksi harus menyesuaikan persediaan awalnya sebesar maksimal
kekurangan yang terjadi selama masa periode perencanaan tersebut.
Sehingga, tidak akan terjadi kekurangan pada suatu periode. Kelemahan
metode ini yaitu biaya persediaan yang membengkak.
Metode pengendalian subkontrak metode ini berproduksi pada tingkat
demand yang paling kecil selama periode perencanaan. Apabila pada suatu
periode demand lebih besar dibandingkan tingkat produksi, maka akan
dilakukan subkontrak.
Metode campuran pada metode campuran, tingkat produksi pada tingkat
diset berdasarkan kondisi aktual. Tingkat produksi ini ditentukan
berdasarkan jumlah lintasan produksi atau mesin, jumlah hari kerja,
tingkat efisiensi, tingkat utilitas mesin dan jumlah shiftnya. Apabila terjadi
kelebihan akan disimpan, jika kekurangan akan dilakukan over time untuk
Program Studi Teknik Industri 7Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
menaikkan kapasitas. Kenaikan kapasitas maksimal sebesar 25% dari
kapasitas reguler. Jika masih kekurangan diperbolehkan melakukan
subkontrak. Jadi pada metode ini, variabel yang dikendalikan tidak hanya
satu variabel produksi, tetapi bisa lebih dari 2 variabel produksi.
2. Metode optimasi
Perencanaan agregrat dapat digunakan menggunakan metode optimasi
yang terdiri atas model programa linier dan model transportasi land. Metode
ini mengijinkan penggunaan produksi reguler, overtime, inventory, back
order, dan subkontrak. Hasil perencanaan yang diperoleh dapat dijamin
optimal dengan asumsi optimistik bahwa tingkat produksi dapat dirubah
dengan cepat. Agar metode ini dapat diaplikasikan, kita harus
memformulasikan persoalan perencanaan ageregat sehingga:
Kapasitas tersedia (supply) dinyatakan dalam kg yang sama dengan
kebutuhan (demand).
Total kapasitas horizon perencanaan harus sama dengan total peramalan
kebutuhan. Bila tidak sama, kita gunakan variabel dummy sebanyak
jumlah selisih tersebut dengan kg cost nol.
Semua hubungan biaya merupakan hubungan linier.
a) Model progam linier
Program linier dapat digunakan sebagai alat perencanaan agregat.
Model ini dibuat karena validitas pendekatan koefisien manajemen
sukar dipertanggungjawabkan. Asumsi model programa linier adalah:
Tingkat permintaan (Dt) diketahui dan diasumsikan deterministik.
Biaya variable-variabel ini bersifat linier dan variable-variabel
tersebut dapat berbentuk bilangan riil.
Batas atas dan bawah jumlah produksi dan inventory
merepresentasikan batasan kapasitas dan space yang bisa dipakai.
Asumsi ini seringkali menyebabkan model programa linier kurang
realistis jika diterapkan. Misalnya variabel berbentuk bilangan riil,
sementara itu pada kenyataannya nilai variable-variabel tersebut
adalah bilangan bulat. Tujuan dari formulasi programa linier adalah
Program Studi Teknik Industri 8Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
meminimasi ongkos total yang berbentuk linier terhadap kendala-
kendala linier.
b) Model transportasi
Untuk kepentingan yang lebih efisien, Bigel mengusulkan model
perencanaan produksi agregat dengan menggunakan teknik transport
shipment problem (TSP). Model ini dilakukan dengan menggunakan
bantuan tabel transportasi. Untuk memudahkan proses perencanaan
agregat, metode ini dibantu dengan supply demand, dimana baris
menandakan alternatif kapasitas yang ada dan kolom menunjukkan
demand yang harus dipenuhi. Pada setiap cell, terdapat biaya untuk
masing-masing alternatif kapasitas.
(Sukendar, 2008)
2.1.6 Biaya yang Terlibat Perencanaan Agregat
Sebagian besar metode perencanaan agregat menentukan suatu rencana yang
minimasi biaya. Jika permintaan diketahui, maka biaya-biaya berikut harus
dipertimbangkan:
- Haring cost (ongkos penambahan tenaga kerja). Penambahan tenaga kerja
menimbulkan ongkos-ongkos untuk iklan, proses seleksi, dan training.
Ongkos training merupakan ongkos yang besar apabila tenaga kerja yang
direkrut adalah tenaga keja baru yang belum berpengalaman.
- Faring cost (ongkos pemberhentian tenaga keja). Pemberhentian tenaga kerja
biasanya terjadi karena semakin rendahnya permintaan akan produk yang
dihasilkan, sehingga tingkat produksi akan menurun secara drastis ataupun
karena persoalan teknis seperti produktifitas yang menurun, serta faktor yang
ada pada diri tenga kerja itu sendiri. Pemberhentian ini mengakibatkan
perusahaan harus mengeluarkan uang pesangon bagi karyawan yang di PHK,
menurunkan moral kerja dan produktifitas karyawan yang masih bekerja, dan
tekanan yang bersifat sosial.
- Overtime cost dan undertime cost (ongkos lembur dan ongkos menganggur).
Penggunaan waktu lembur bertujuan untuk meningkatkan output produksi,
tetapi konsekuensinya perusahaan harus mengeluarkan ongkos tambahan
Program Studi Teknik Industri 9Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
lembur yang biasanya 150% dari ongkos kerja reguler. Disamping ongkos
tersebut adanya lembur biasanya akan memperbesar tingkat absen karyawan
dikarenakan faktor kelelahan fisik pekerja. Kebalikan dari kondisi di atas
adalah bila perusahaan mempunyai kelebihan tenaga kerja dibandingkan
dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi.
Tenaga kerja berlebih ini kadang-kadang bisa dialokasikan untuk kegiatan
lain yang produktif meskipun tidak selamanya efektif. Bila tidak dapat
dialokasikan yang efektif. Maka perusahaan dianggap menanggung ongkos
menganggur yang besarnya merupakan perkalian antara jumlah yang tidak
terpakai dengan tingkat upah dan tunjangan lainnya.
- Inventory cost dan back order cost (ongkos persediaan dan ongkos kehabisan
persediaan). Persediaan mempunyai fungsi mengantisipasi timbulnya
kenaikan permintaan pada saat-saat tertentu. Konsekuensi dari kebijakakan
perusahaan adalah timbulnya ongkos penyimpanan (Inventory cost dan back
order cost) yang berupa ongkos tertahannya modal, pajak, asuransi,
kerusakan bahan, dan ongkos sewa gudang. Kebalikan dari kondisi di atas,
kebijakan tidak mengadakan persediaan. Seolah-olah menguntungkan tetapi
sebenarnya dapat menimbulkan kerugian dalam bentuk ongkos kehabisan
persediaan. Ongkos kehabisan persediaan ini dihitung berdasarkan berapa
permintaan yang datang tetapi tidak dilayani karena barang yang diminta
tidak tersedia. Kondisi ini pada sistem MTO, akan mengakibatkan jadwal
penyerahan order terlambat, sedangkan pada sistem MTS akan
mengakibatkan beralihnya pelanggan ke produk lain. Kekecewaan pelanggan
karena tidak tersedianya barang yang dibutuhkan sehingga akan
diperhitungkan sebagai kerugian bagi perusahaan, dimana kerugian tersebut
dikelompokkan sebagai ongkos kehabisan persediaan. Ini sama nilainya
dengan pemesanan kembali bila konsumen masih bersedia menunggu.
- Sub-contract, pada saat permintaan melebihi kemampuan kapasitas reguler,
biasanya perusahaan melakukan subkontrak kelebihan permintaan yang tidak
bisa ditanganinya sendiri kepada perusahaan lain. Konsekuensinya dari
kebijakan ini adalah timbulnya ongkos subkontrak, dimana biasanya ongkos
Program Studi Teknik Industri 10Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
men-subkontrak ini menjadi lebih mahal dibandingkan memproduksi sendiri
dan adanya resiko terjadinya keterlambatan penyerahan dari kontraktor.
(Sukendar, 2008)
2.2 Resource Requirement Planning (RRP)
Resource Requirement Planning (RRP) adalah perencanaan kebutuhan sumber
daya produksi dengan melihat sumber daya yang dimiliki terhadap sumber daya
yang dibutuhkan hasil dari perencanaan produksi yang telah dibuat. Atau dengan
kata lain, RRP merupakan validasi dari perencanaan produksi, apakah perencanaan
produksi yang telah disusun realistis atau tidak.
Perhitungan RRP ini diperlukan untuk mengetahui seberapa besar kapasitas
produksi dari RT dan OT yang dapat memenuhi demand. RRP digunakan untuk
merencanakan berapa kapasitas produksi yang kita butuhkan apakah cukup
menggunakan RT saja atau perlu tambahan bila ternyata tidak memenuhi
permintaan.
Perhitungan jumlah stasiun kerja ini menggunakan rumus:
Jumlah SK= Total Demand ×Waktu Baku
∑ Jumlah Hari Kerja×Jam Kerja
hari..........................................(1)
Sedangkan untuk menghitung kapasitas produksinya:
- Kapasitas RT (jam) = Hari Kerja × Jam Kerja × Stasiun Kerja
- Kapasitas OT (jam) = 25% × RT
- Kapasitas RT (unit) = Kapasitas RT (jam) × (3600/Wb)
- Kapasitas OT (unit) = Kapasitas OT (jam) × (3600/Wb)
(Bedworth, 1987)
2.3 Jadwal Induk Produksi
2.3.1 Definisi Jadwal Induk Produksi
Jadwal Induk Produksi (MPS) adalah suatu perencanaan yang mengidentifikasi
kuantitas dari item tertentu yang dapat dan akan dibuat oleh suatu perusahaan
manufaktur (dalam satuan waktu). Pada dasarnya jadwal induk produksi
Program Studi Teknik Industri 11Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
merupakan suatu perencanaan tentang produk akhir dari suatu perusahaan industri
manufaktur yang merencanakan memproduksi output berkaitan dengan kuantitas
dan periode waktu. MPS mendisagregasikan dan mengimplementasikan rencana
produksi. Apabila rencana produksi yang merupakan hasil dari proses
perencanaan produksi dinyatakan dalam bentuk agregat.
Aktivitas penjadwalan induk produksi berkaitan dengan bagaimana menyusun
dan memperbaharui MPS, memproses transaksi dari MPS, memelihara catatan-
catatan MPS, mengevaluasi efektifitas dari MPS, dan memberikan laporan
evaluasi dalam periode waktu yang teratur untuk keperluan umpan balik dan
tinjauan ulang. MPS sering didefinisikan sebagai anticipated build schedule untuk
item-item yang disusun oleh perencana jadwal induk produksi (MPS). MPS
membentuk jalinan komunikasi antara bagian pemasaran dan bagian manufaktur,
sehingga seyogyanya bagian pemasaran juga mengetahui informasi yang ada
dalam MPS terutama berkaitan dengan ATP (Available to Promise) agar dapat
memberikan janji yang akurat kepada pelanggan.
Penjadwalan induk produksi berkaitan dengan aktivitas untuk melakukan 4
fungsi utama yaitu:
1. Menyediakan atau memberikan input utama kepada sistem perencanaan
kebutuhan material dan kapasitas.
2. Menjadwalkan pesanan-pesanan produksi dan pembelian untuk item-item
MPS.
3. Memberikan landasan untuk penentuan kebutuhan sumber daya dan
kapasitas.
4. Memberikan basis untuk pembuatan janji tentang penyerahan produk kepada
pelanggan.
Sebagai suatu aktivitas proses, penjadwalan induk produksi (MPS)
membutuhkan 5 input utama seperti:
o Data Permintaan Total
Merupakan salah satu sumber data bagi proses penjadwalan induk produksi.
Data permintaan total berkaitan dengan ramalan penjualan (sales forecasts) dan
pesanan-pesanan (orders).
Program Studi Teknik Industri 12Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
o
Program Studi Teknik Industri 13Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
o Status Inventori
Berkaitan dengan informasi tentang on-hand inventory, stok yang
dialokasikan untuk penggunaan tertentu (allocated stock), pesanan-pesanan
produksi dan pembelian yang dikeluarkan (released production and purchase
orders), dan firm planned orders. MPS harus mengetahui secara akurat berapa
banyak inventori yang tersedia dan menentukan berapa banyak yang harus
dipesan.
o Rencana Produksi
Memberikan sekumpulan batasan kepada MPS. MPS harus
menjumlahkannya untuk menentukan tingkat produksi, inventory dan sumber-
sumber daya lain dalam rencana produksi itu.
o Data Perencanaan
Berkaitan dengan aturan-aturan tentang lot-sizing yang harus digunakan,
shrinkage factor, stok pengaman (safety stock), dan waktu tunggu (lead time)
dari masing-masing item yang biasanya tersedia dalam file induk dari item
(Item Master Fil).
o Informasi dari RCCP
Berupa kebutuhan kapasitas untuk mengimplementasikan MPS menjadi
salah satu input bagi MPS. RCCP menentukan kebutuhan kapasitas untuk
mengimplementasikan MPS, menguji kelayakan dari MPS, dan memberikan
umpan balik kepada perencana atau penyusun jadwal induk produksi (master
scheduler) untuk mengambil tindakan perbaikan apabila ditemukan adanya
ketidaksesuaian antara penjadwalan induk produksi dan kapasitas yang
tersedia.
Program Studi Teknik Industri 14Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
Gambar 2. 1 Proses Penjadwalan Induk Produksi
(Sumber: Gaspersz, 1998)
Gambar 2.1 berikut menunjukkan proses penjadwalan induk produksi dalam
proses manufaktur.
(Bedworth, 1987)
2.3.2 Fungsi JIP
Menjadwalkan jumlah tiap item yang akan diproduksi.
Memberikan input bagi MRP (Material Requirement Planning).
Sebagai dasar bagi pembuatan perencanaan sumber daya (RCCP).
Merupakan dasar untuk menetapkan janji pengiriman pada konsumen.
(Bedworth, 1987)
2.3.3 Tujuan JIP
Mencapai target tingkat produksi tertentu.
Memenuhi target tingkat pelayanan terhadap konsumen.
Efisiensi penggunaan sumber daya produksi.
(Bedworth, 1987)
2.3.4 Informasi yang Dibutuhkan untuk Membuat JIP
Production Plan
Demand Data
Inventory Status
Ordering Policy
(Bedworth, 1987)
2.3.5 Item-item JIP
Program Studi Teknik Industri 15Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
Kriteria dasar:
Jenis item tidak terlalu banyak.
Kebutuhannya dapat diramalkan.
Mempunyai BOM, sehingga kebutuhan komponen dapat dihitung.
Dapat diperhitungkan dalam penentuan kapasitas.
Menyatakan konfigurasi produk yang dapat dikirim.
(Bedworth, 1987)
2.3.6 Beberapa Pertimbangan dalam Desain JIP
Ketika akan mendesain MPS, ada beberapa faktor utama yang menentukan
proses penjadwalan induk produksi (MPS). Beberapa faktor utama itu adalah:
Lingkungan manufaktur.
Struktur produk (BOM).
Horizon perencanaan, waktu tunggu produk (product lead time) dan
production time fences.
Pemilihan item-item MPS.
(Bedworth, 1987)
2.3.7 Informasi Penyusunan JIP
Berikut ini akan dikemukakan penjelasan singkat berkaitan dengan informasi
yang ada dalam MPS seperti:
Lead Time
Lead Time adalah waktu (banyaknya periode) yang dibutuhkan untuk
memproduksi atau membeli suatu item.
On Hand
On Hand adalah posisi inventori awal yang secara fisik tersedia dalam stok,
yang merupakan kuantitas dari item yang ada dalam stok.
Lot Size
Lot Size adalah kuantitas dari item yang biasanya dipesan dari pabrik atau
pemasok. Sering disebut juga sebagai kuantitas pesanan (order quantity) atau
ukuran batch (batch size).
Safety Stock
Program Studi Teknik Industri 16Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
Safety Stock adalah stok tambahan dari item yang direncanakan untuk berada
dalam inventori yang dijadikan sebagai stok pengaman guna mengatasi
fluktuasi dalam ramalan penjualan, pesanan-pesanan pelanggan dalam waktu
singkat (short-term customer orders), penyerahan item untuk pengisian
kembali inventori, dan lain-lain. Safety stock merupakan kebijaksanaan
manajemen berkaitan dengan stabilisasi dari sistem manufaktur, dimana
apabila sistem manufaktur semakin stabil kebijaksanaan stok pengaman ini
dapat diminimumkan.
Demand Time Fence (DTF )
DTF adalah periode mendatang dari MPS dimana dalam periode ini
perubahan-perubahan terhadap MPS tidak diijinkan atau tidak diterima karena
akan menimbulkan kerugian biaya yang besar akibat ketidaksesuaian atau
kekacauan jadwal.
Planning Time Fence (PTF )
PTF adalah periode mendatang dari MPS dimana dalam periode ini
perubahan-perubahan terhadap MPS dievaluasi guna mencegah
ketidaksesuaian atau kekacauan jadwal yang akan menimbulkan kerugian
dalam biaya. MPS biasanya dinyatakan sebagai firm planned orders (FPO)
dalam PTF. PTF sering ditetapkan pada waktu tunggu kumulatif.
Time Periods for Display
Time Periods for Display adalah banyaknya periode waktu yang ditampilkan
dalam format MPS. Banyaknya periode waktu dalam perencanaan MPS ini
sering disebut sebagai horizon perencanaan MPS.
Sales Plan (Sales Forecast)
Sales Plan merupakan rencana penjualan atau peramalan penjualan untuk
item yang dijadwalkan itu.
Actual Orders
Actual Orders merupakan pesanan-pesanan yang diterima dan bersifat pasti
(certain).
Program Studi Teknik Industri 17Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
Projected Available Balances (PAB)
PAB merupakan proyeksi on-hand inventory dari waktu ke waktu selama
horizon perencanaan MPS, yang menunjukkan status inventori yang
diproyeksikan pada akhir dari setiap periode waktu dalam horizon
perencanaan MPS.
Available-To-Promise (ATP)
Nilai ATP memberikan informasi tentang berapa banyak item atau produk
tertentu yang dijadwalkan pada periode waktu itu tersedia untuk pesanan
pelanggan, sehingga berdasarkan informasi ini bagian pemasaran dapat
membuat janji yang tepat kepada pelanggan.
Master Production Schedule (MPS)
MPS merupakan jadwal produksi atau manufaktur yang diantisipasi
(anticipated manufacturing schedule) untuk item tertentu.
(Bedworth, 1987)
2.4 Teknik Disagregasi
Disagregasi merupakan perincian rencana persediaan dan penjadwalan yang
dihasilkan dalam perencanaan agregat. Hasil dari disagregasi sendiri adalah JIP
yang merinci tentang:
1. Jumlah dan waktu order produksi untuk item-item spesifik.
2. Penjadwalan pekerjaan.
3. Alokasi jangka pendek dari aktifitas produksi.
Dalam hasil perencanaannya, perencanaan agregat tidak berhubungan dengan
produksi manufaktur yang khusus, namun rencana yang dihasilkannya adalah
tentang representasi dari sekumpulan produk. Perencanaan agregat memberikan
usulan untuk penambahan jumlah kerja dan jumlah produksi yang direncanakan
sebagai sebuah kesatuan. Sehingga untuk melancarkan jalannya perencanaan yang
telah dibuat diperlukan disagregasi yang akan menentukan jumlah produk sesuai
dengan jenis (item) produk yang ada. Disagregasi menjadi panduan jadwal untuk
finishing produk yang nantinya akan digunakan sebagai masukan dari MRP.
Program Studi Teknik Industri 18Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
Tujuan dari proses disagregasi ini adalah untuk membuat jadwal produksi yang
terperinci untuk setiap item produk. Ketika perencanaan agregat menghasilkan
jadwal produksi untuk sekumpulan produk, lalu pada tahap ini akan dipecah
menjadi rencan produksi yang terperinci untuk setiap jenis produknya.
Dalam penggunaannya disagregasi memiliki 4 metode, yaitu:
1. Metode Cut and Fit
Biasanya sebuah perusahaan akan mencoba untuk mengkombinasikan
alokasi kapasitas produk dalam suatu grup sampai tercapai kombinasi yang
sesuai dengan keinginan perusahaan, pendekatan inilah yang sering disebutkan
dengan Metode Cut and Fit.
2. Metode Hax dan Britan
Pada metode ini menggunakan rumus sebagai berikut:
Min z=∑∇ iεz
hi x i
2+
S i
x i∑
jεi
K ij Dij .t.....................................................................(2)
Subject ¿∑iεz
x i= x¿ ; x i ≥ LBi dan x i≤ UBi3.7
Dimana,
Si = Ongkos setup untuk produksi famili i
x* = Permintaan produksi oleh perencanaan agregat
xi = Jumlah unit dalam famili i yang diproduksi
Kij = Faktor konversi item j dalam famili i
Dij.t = Permintaan item j dalam famili i selama waktu produksi t
hi = Biaya simpan untuk item dalam famili i
LBi = Batas bawah untuk produksi famili i
UBi = Batas atas untuk produksi famili i
Z = Set terpilih dari famili yang akan diproduksi
Metode ini terdiri dari beberapa langkah yaitu:
a. Menentukan famili yang perlu diproduksi
b. Disagregasi famili
c. Disagregasi item
d. Menentukan status inventori akhir tiap produk
Program Studi Teknik Industri 19Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
3. Metode Hax dan Meal
Tujuan metode ini yaitu menentukan jumlah produksi berdasarkan trade-off
antara biaya simpan dengan biaya setup / pesan. Langkah pertama yaitu
memilih famili yang akan dimasukkan dalam rencana produksi di jadwal
induk. Langkah ini dilakukan dengan membandingkan persediaan produk jadi
dengan hasil peramalan permintaan. Langkah selanjutnya yaitu menentukan
jumlah tiap item dalam tiap famili yang harus diproduksi.
4. Metode Linier Programming
Metode ini bertujuan untuk meminimasi biaya total yang dihasilkan dari
output, subkontrak, inventori, backlog, hiring, layoff, overtime, dan gaji untuk
T periode.
(Hartini, 2010)
2.5 Rough Cut Capacity Planning
Mempunyai peran dalam pembuatan MPS. RCCP akan melakukan validasi
terhadap MPS, hal ini bertujuan untuk menetapkan sumber-sumber spesifik tertentu
khususnya yang diperkirakan akan menjadi hambatan potensial (potential
bottlenecks), adalah cukup untuk melaksanakan MPS. RCCP didefinisikan sebagai
proses konversi dari rencana produksi dan atau MPS ke dalam kebutuhan kapasitas
yang berkaitan dengan sumber-sumber daya kritis, seperti: tenaga kerja, mesin dan
peralatan, kapasitas gudang, kapabilitas pemasok material dan parts, dan sumber
daya keuangan.
Empat langkah untuk menentukan RCCP:
1. Memperoleh informasi tentang rencana produksi dari MPS.
2. Memperoleh informasi tentang struktur produk dan waktu tunggu (lead time).
3. Menentukan Bill of Resources.
4. Menghitung kebutuhan sumber daya spesifik dan membuat laporan RCCP.
Program Studi Teknik Industri 20Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
Dan dalam menentukan RCCP terdapat beberapa teknik tersendiri yaitu sebagai
berikut:
1. Capacity Planning Using Overal Factors (CPOF)
Memerlukan 3 masukan data yaitu:
- Data MPS.
- Data yang menyatakan waktu total untuk menghasilkan satu tipe produk.
- Data perbandingan historis antar stasiun kerja.
2. Bill of Labor Approach (BoLA)
BoLA menggunakan data detail waktu standar untuk setiap produk.
3. Resource Profile Approach
Sedangkan untuk metode ini memerlukan data leadtime untuk menyelesaikan
pekerjaan-pekerjaan tertentu.
(Narasimhan, 1995)
2.6 Perencanaan Kebutuhan Material (MRP)
Material Requirement Planning (MRP) asalah suatu prosedur logis berupa
aturan keputusan dan teknik transaksi berbasis komputer yang dirancang untuk
menterjemahkan jadwal induk produksi menjadi “kebutuhan bersih” untuk semua
item. Tujuannya agar penjadwalan item tepat pada saat dibutuhkan (tidak lebih awal
dan tidak terlambat). Ada beberapa definisi lain yang menjelaskan tentang MRP
antara lain yaitu:
1. Material Requirement Planning (MRP) merupakan suatu teknik atau prosedur
logis untuk menterjemahkan Jadwal Produksi Induk (JPI) dari barang jadi atau
end item menjadi kebutuhan bersih untuk beberapa komponen yang dibutuhkan
untuk mengimplementasikan JIP. MRP ini digunakan untuk menentukan
jumlah dari kebutuhan material untuk mendukung Jadwal Produksi Induk dan
kapan kebutuhan material tersebut dijadwalkan. (Orlicky,et al., 1994)
2. Material Requirement Planning (MRP) merupakan sistem informasi berbasis
komputer yang didisain untuk memesan dan menjadwalkan permintaan (raw
material, komponen dan sub assemblies) dengan cara yang terkoordinasi.
(Oden,et al., 1998)
Program Studi Teknik Industri 21Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
3. Material Requirement Planning (MRP) merupakan aktivitas perencanaan
material untuk seluruh komponen dan raw material (bahan baku) yang
dibutuhkan sesuai dengan Jadwal Induk Produksi (JIP) yang sama halnya
dengan demand / permintaan per komponen. (John A. White, et al., 1987)
(Narasimhan, 1995)
2.6.1 Asumsi MRP
Asumsi-asumsi dalam MRP antara lain adalah:
Lead time untuk seluruh item yang diketahui atau dapat diperkirakan.
Setiap persediaan selalu dalam kontrol.
Semua komponen untuk suatu perakitan harus tersedia pada saat suatu pesanan
untuk perakitan tersebut dilakukan.
Pengadaan dan pemakaian terhadap persediaan bersifat diskrit.
Proses pembuatan suatu item dengan item yang lain bersifat independent.
Gambar 2. 2 Langkah-Langkah dalam Pembentukan MRP
(Sumber: Gaspersz, 1998)
Berikut ini pada gambar 2.2 memperlihatkan langkah-langkah dalam
pembentukan MRP. Permintaan untuk suatu item dapat dibagi menjadi permintaan
independen (independent) dan permintaan dependen (dependent). Permintaan
terhadap suatu item dikatakan independen bila tidak ada hubungan antara
permintaan item tersebut dengan permintaan item lain. Independensi permintaan
biasanya terjadi pada permintaan produk jadi (finished product). Untuk
menentukan permintaan suatu produk yang bersifat independen dilakukan melalui
Program Studi Teknik Industri 22Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
peramalan, dan tidak bisa dengan mengaitkannya dengan permintaan produk lain.
Bila permintaan terhadap produk televisi dikatakan independen terhadap
permintaan produk jadi lain, misalnya sepeda motor, maka permintaan kedua
produk tersebut harus ditentukan sendiri-sendiri (secara independen).
Di pihak lain, permintaan terhadap suatu item (atau part) disebut dependen bila
terdapat hubungan langsung antara permintaan part tersebut dan permintaan part
lain. Dependensi ini terjadi karena untuk pembentukan suatu part dengan level
tertentu membutuhkan part lain dengan level yang lebih rendah, seperti dalam
pola hubungan dependensi antara bahan mentah, komponen, subrakit
(subassembly) dan produk jadi. Contoh permintaan yang bersifat dependen adalah
permintaan roda sepeda motor dengan permintaan sepeda motor lengkap: dua
buah roda dibutuhkan untuk membuat sebuah sepeda motor lengkap. Dengan
demikian, permintaan terhadap roda tergantung (dependent) kepada permintaan
terhadap sepeda motor: bila dibutuhkan 100 sepeda motor, maka akan dibutuhkan
200 roda. Permintaan terhadap produk jadi (misalnya sepeda motor) bisa saja
bersifat independen, tetapi permintaan terhadap subrakit, komponen dan bahan
mentah yang membentuk produk jadi tersebut akan bersifat dependen terhadap
permintaan produk jadi.
Sifat dependensi pada suatu produk jadi tertentu ditunjukkan oleh struktur
produk (product structure) atau bill of material (BOM) seperti diperlihatkan
dengan Gambar 2.2. Struktur produk memperlihatkan 2 jenis dependensi, yaitu
dependensi vertikal dan dependensi horisontal. Dependensi vertikal terjadi antara
part yang berbeda level, yang menunjukkan bahwa suatu part (atau subrakit)
terbentuk dari beberapa komponen; dependensi vertikal ini memperlihatkan
kondisi bahwa bila salah satu komponen tersebut tidak tersedia maka part atau
subrakit tersebut tidak akan bisa terbentuk. Sedangkan dependensi horisontal
menunjukkan dependensi antara part (atau komponen) dalam satu level yang
sama; depedensi horisontal ini memperlihatkan kondisi bahwa seluruh komponen
harus selesai diproses (tersedia) pada saat yang sama agar bisa dirakit sehingga
membentuk subrakit (atau produk akhir) tertentu. Item (atau subrakit) yang berada
pada level persis di atas level suatu (atau sejumlah) komponen disebut sebagai
Program Studi Teknik Industri 23Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
parent, sedangkan komponen-komponen pada level (persis) di bawahnya yang
membentuk parent tersebut disebut sebagai children.
Penomoran level dalam suatu struktur produk dimulai dengan Level 0 untuk
level produk jadi. Level di bawah Level 0 adalah Level 1, kemudian level
berikutnya dinyatakan sebagai Level 2, dan seterusnya. Tetapi bila suatu subrakait
(subassembly) atau komponen tertentu digunakan di beberapa level yang berbeda
dalam suatu BOM, maka nomor level untuk subrakit / komponen tersebut adalah
nomor untuk level terendah (nomor terbesar). Prinsip ini disebut sebagai prinsip
low level code (LLC), yang digunakan untuk menghindarkan duplikasi pemberian
nomor pada suatu item, dan untuk menjamin bahwa proses penentuan kebutuhan
suatu subrakit atau komponen tertentu telah memperhitungkan seluruh kebutuhan
subrakit / komponen di atasnya.
Penentuan jumlah dan saat penyediaan bagi suatu item, subrakit, komponen atau
material dengan permintaan dependen dilakukan dengan teknik atau pendekatan
yang dikenal sebagai Perencanaan Kebutuhan Material (Material Requirements
Planning, MRP). MRP ini menentukan jumlah dan saat part harus diterima
(planned order receipts), serta jumlah dan saat rencana perilisan order (planned
order release) ke lantai pabrik (shop floor) atau ke pemasok (supplier) agar
planned order receipts tersebut bisa terealisasi. Untuk menjalankan teknik MRP
ini dibutuhkan 3 buah masukan (input), yaitu: Jadwal produksi induk (master
production schedule, MPS), status persediaan (inventory status records) dan
struktur produk.
(Narasimhan, 1995)
2.6.2 Langkah MRP
Adapun tujuan MRP adalah sebagai berikut:
1. Menentukan berapa banyak dan kapan suatu komponen diperlukan disesuaikan
dengan jadwal induk produksi, dengan demikian pembelian atas komponen
yang diperlukan untuk suatu rencana produksi dapat dilakukan sebatas yang
diperlukan saja sehingga dapat meminimalkan biaya persediaan.
2. MRP mengidentifikasi banyaknya bahan dan komponen yang diperlukan baik
dari segi jumlah dan waktunya dengan memperhatikan waktu tenggang
Program Studi Teknik Industri 24Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
produksi maupun pembelian komponen, sehingga memperkecil resiko tidak
tersedianya bahan yang akan diproses yang mengakibatkan tenggangnya
rencana produksi.
3. Dengan MRP, jadwal induk produksi diharapkan dapat dipenuhi sesuai
rencana, sehingga komitmen terhadap pengiriman barang dilakukan secara
realisitis. Hal ini mendorong meningkatnya kepuasan kepercayaan konsumen.
4. MRP juga mendorong peningkatan efisiensi karena jumlah persediaan, waktu
produksi, dan waktu pengiriman barang dapat direncanakan lebih baik sesuai
dengan jadwal induk produksi.
(Narasimhan, 1995)
2.6.3 Input dan Output MRP
Input MRP adalah sebagai berikut:
Master Production Schedule (MPS)
Master Production Schedule (MPS) atau dikenal dengan Jadwal Induk
Produksi adalah rencana yang dibuat secara spesifik untuk menentukan
pembuatan suatu item (produk akhir). Kegunaan JIP (Jadwal Induk Produksi /
MPS) diantaranya adalah menjadwalkan pesanan dan pembelian sebagai
landasan untuk penentuan janji kepada para pelanggan, serta dapat
menyesuaikan kebutuhan sumber daya yang kita miliki.
MPS menunjukkan jumlah produk jadi (finished proudct atau end item, yaitu
bentuk produk yang dijual kepada konsumen) yang akan diproduksi pada setiap
perioda selama horison perencanaan. MPS merupakan disagregasi dari suatu
Rencana Agregat. MPS berada dalam bentuk produk individual (individual
item), sedangkan Rencana Agregat berada dalam bentuk famili produk
(product family). Rencana Agregat sendiri merupakan strategi yang dipilih oleh
perusahaan dalam pemenuhan permintaan konsumen setelah memperhatikan
kendala yang dimiliki perusahaan; permintaan konsumen terhadap suatu
product family (yang dijadikan sebagai basis bagi perencanaan agregat)
ditentukan melalui peramalan (forecasting).
MPS menentukan prosedur MRP dengan jadwal pemenuhan produk jadi.
MPS menunjukkan jumlah produksi bukan demand.
Program Studi Teknik Industri 25Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
MPS bisa merupakan kombinasi antara pesanan langsung konsumen dan
peramalan demand.
MPS menunjukkan jumlah yang harus diproduksi, bukan jumlah yang bisa
diproduksi.
Bill of Material (BOM)
Bill of Material (BOM) adalah struktur produk menggambarkan informasi
mengenai material, komponen dan subrakit yang dibutuhkan untuk
pembentukan atau perakitan (assembling) suatu produk jadi. Istilah lain dari
Bill Of Material (BOM) adalah Struktur Produk. Struktur produk berisi
informasi tentang hubungan antara komponen-komponen dalam suatu
perakitan.
Gambar 2. 3 Contoh Bill of Material
(Sumber: Gaspersz, 1998)
Gambar 2.3 menunjukkan contoh dari bill of material.
Catatan Persediaan
Status persediaan menjelaskan informasi mengenai jumlah persediaan yang
ada yang dapat digunakan untuk memenuhi GR. Seringkali juga diinformasikan
sejumlah part yang dinyatakan teralokasi (allocated), yaitu part yang berada
sebagai inventory tetapi tidak bisa digunakan untuk memenuhi GR karena telah
dicadangkan bagi pemakaian lain. Di samping itu, status persediaan juga berisi
informasi mengenai jumlah order yang sedang dikerjakan (on order) di lantai
pabrik serta informasi mengenai lead time dari setiap part atau komponen.
Program Studi Teknik Industri 26Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
Lead time adalah tenggang waktu yang dibutuhkan sejak saat mulai produksi
(atau pemesanan) sampat saat selesai produksi (atau kedatangan pesanan).
Catatan keadaan persediaan menggambarkan status semua item yang ada dalam
persediaan, untuk keperluan MRP catatan keadaan persediaan harus akurat.
Hal-hal yang harus dilakukan agar catatan persediaan yang ada akurat antara
lain:
a. Penyimpanan yang baik.
b. Bangun dan jalankan prosedur pengambilan inventori.
c. Catat transaksi inventori.
d. Hitung secara reguler jumlah fisik inventori.
e. Cocokkan segera bila terjadi perbedaan antara catatan dan hasil perhitungan
fisik.
Output Sistem MRP
Keluaran (ouput) dari perhitungan MRP adalah rencana perilisan order (order
kerja ke lantai pabrik atau order pembelian ke pemasok atau keduanya).
Rencana perilisan order menunjukkan saat suatu order akan disampaikan ke
lantai pabrik dan atau ke pemasok agar selesai atau dapat diterima pada saat
diperlukan. Perilisan order (order release) ini bisa mengharuskan perencana
untuk melakukan penjadwalan ulang (reschedule) bagi order yang telah dirilis
pada horison perencanaan sebelumnya. Penjadwalan ulang adalah penyesuaian
jadwal awal yang harus dilakukan karena munculnya order baru yang
berdampak pada perubahan prioritas pekerjaan di lantai pabrik. Penjadwalan
ulang ini bisa berupa pembatalan order lama, penundaan, pencepatan
penyelesaian dan sebagainya dengan tujuan agar performansi sistem
manufaktur dapat dipertahankan atau ditingkatkan.
a. Rencana pemesanan atau rencana produksi yang dibuat atas dasar lead time.
b. Merupakan tindakan pengendalian persediaan danpenjadwalan produksi.
Secara garis besar, output MRP ini dibagi dalam tiga bagian, yaitu:
a. MRP Primary Report (Laporan Utama)
Primary Report atau yang biasa dikenal dengan MRP Report, nerupakan
format laporan yang terdiri dari dua bentuk, yaitu format horizontal (dalam
Program Studi Teknik Industri 27Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
harian dan mingguan) dan format vertikal (dengan waktu dalam setiap
harinya).
b. Action Report (Laporan Kegiatan)
Output ini biasa disebut dengan MRP Expection Report (laporan
pengecualian), perencanaan MRP memfokuskan perhatian langsung
terhadap kebutuhan item dan keputusan selama melakukan kegiatannya.
c. MRP Pegging Report (Laporan Penetapan MRP)
Output ini akan menyediakan sumber dari kebutuhan pada level tertinggi
selanjutnya dalam Bill of material, seperti tiap pesanan perusahaan yang
dikeluarkan dari item pada setiap kebutuhan kotor
(Narasimhan, 1995)
2.6.4 Metode Lotting pada MRP
Permintaan (demand) atau gross requirement dalam sistem MRP bersifat diskrit,
yaitu permintaan terjadi pada titik waktu (point of time) yang diskrit, artinya,
permintaan hanya terjadi di setiap akhir perioda pada suatu horison perencanaan
tertentu. Di antara kedua titik waktu yang berurutan, sama sekali tidak terjadi
permintaan. Hal ini berbeda dengan permintaan yang bersifat kontinu: permintaan
terjadi sepanjang horison perencanaan dengan tingkat permintaan yang tetap.
Untuk menentukan ukuran lot pada permintaan yang bersifat diskrit digunakan
metoda berikut:
Lot for lot (LFL)
Lot for lot menentukan ukuran lot sama besarnya dengan NR. Asumsi
yang ada di balik metoda ini adalah bahwa pemasok (dari luar atau dari lantai
pabrik) tidak mensyaratkan ukuran lot tertentu; artinya berapapun ukuran lot
yang dipilih akan dapat dipenuhi.
Metode LFL atau dikenal juga sebagai metode persediaan minimal,
berdasarkan pada ide menyediakan persediaan (atau memproduksi) sesuai
dengan yang diperlukan saja, jumlah persediaan diusahakan seminimal
mungkin. Jumlah pesanan sesuai dengan jumlah sesungguhnya yang
diperlukan (lot for lot) ini menghasilkan tidak adanya persediaan yang
disimpan. Sehingga biaya yang timbul hanya berupa biaya pemesanan saja.
Program Studi Teknik Industri 28Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
Metode ini mengandung risiko, yaitu jika terjadi keterlambatan dalam
pengiriman barang. Jika persediaan itu berupa bahan baku, mengakibatkan
terhentinya produksi. Jika persediaan itu berupa barang jadi, menyebabkan
tidak terpenuhinya permintaan pelanggan.
Economic Order Quantity (EOQ)
Metode ini di dasarkan pada asumsi bahwa persediaan bersifat kontinyu
dengan permintaan yang stabil.
EOQ = √ 2 . S . DH .......................................................................................(3)
Dimana:
EOQ = jumlah pembelian bahan baku yang ekonomis
S = biaya pesan setiap kali pemesanan
D = jumlah kebutuhan bahan baku untuk satu periode
H = biaya penyimpanan
Ada beberapa asumsi yang harus diperhatikan dalm penggunaan metode
EOQ, yaitu sebagai berikut :
a. Barang yang dipesan dan disimpan hanya satu macam
b. Kebutuhan / permintaan barang yang diketahui dan konstan
c. Biaya pemesanan dan biaya penyimpanan diketahui dan konstan
d. Barang yang dipesan diterima dalam satu kelompok (batch)
e. Harga barang tetap dan tidak tergantung dari jumlah yang dibeli
f. Waktu tenggang (lead time) diketahui dan konstan
Beberapa observasi tentang kebijakan EOQ perlu dikemukakan:
Pertama, kebijakan EOQ tidak optimal dalam sistem perencanaan
kebutuhan material karena asumsi permintaan konstan tidak terpenuhi.
Kedua, persediaan ekstra tidak perlu disimpan sampai akhir cakupan waktu
perencanaan.
Kelebihan:
Merupakan teknik yang mudah yang memasukkan parameter biaya dan
teknik yang menentukan trade off antara biaya biaya pesan, set up dan
ongkos simpan.
Program Studi Teknik Industri 29Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
Kekurangan:
Metode ini mengabaikan kemungkinan permintaan yang akan datang pada
MRP. Teknik ini bukan teknik eksak sehingga sering mengakibatkan
adanya sisa dari persediaan sehingga akan meningkatkan ongkos simpan.
Period Order Quantity (POQ)
Metode POQ ini menentukan jumlah perioda yang akan dimasukkan ke
dalam sekali pemesanan. Langkah-langkah penentuan ukuran lot dengan
metoda ini adalah:
Hitung economic order quantity (EOQ).
Hitung jumlah (frekuensi) pemesan N, yaitu dengan membagi permintaan
per tahun (D) dengan EOQ. Bulatkan ke atas bila hasil pembagian (nilai
N) bukan bilangan bulat.
Hitung POQ dengan membagi jumlah minggu per tahun dengan N. Hasil
pembagian ini kemudian dibulatkan ke atas.
Fixed Order Quantity (FOQ)
Kelebihan:
Memunculkan kemungkinan-kemungkinan permintaan yang ada pada masa
yang akan datang pada MRP dan meminimasi ongkos pesan.
Kekurangan:
Kurang tanggap terhadap perubahan permintaan dibandingkan dengan LFL.
Teknik ini digunakan apabila kita membutuhkan dan dilakukan pemesanan
secara periodik dengan biaya pemesanan tetap (sudah ditetapkan).
Fixed Period Requirement (FPR)
Metode ini melakukan pemesanan secara periodik sesuai dengan
besarnya kebutuhan selama periode tersebut. Misalnya metode yang
ditetapkan adalah 2 maka setiap 2 periode, perusahaan akan melakukan
pemesanan dengan besar pemesanan disesuaikan besar demand pada 2
periode tersebut.
Program Studi Teknik Industri 30Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
Least Unit Cost (LUC)
Metode ini melakukan penjumlahan kebutuhan mulai kebutuhan periode
awal sampai diperolehnya kumulatif permintaan yang menghasilkan ongkos
per unit yang terkecil.
Least Total Cost (LTC)
Metoda LTC ini berangkat dari logika bahwa untuk permintaan yang
bersifat diskrit maka ongkos total minimum akan dicapai pada saat ongkos
simpan dan ongkos pesan berimbang. Oleh karena itu, metoda LTC ini
dijalankan dengan langkah-langkah berikut:
1. Mulai dengan perioda awal saat suatu order diperlukan.
2. Jumlahkan permintaan ke depan, perioda per perioda, dan hitung ongkos
simpan kumulatif pada setiap kali penjumlahan permintaan dilakukan,
sampai nilai ongkos simpan kumulatif tersebut mendekati ongkos simpan.
3. Lakukan hal yang sama untuk perioda yang belum termasuk ke dalam
pemesanan sebelumnya.
Part Period Balancing (PPB)
Metoda ini sama saja dengan metoda LTC hanya saja langkah yang
dilakukan bukan menjumlahkan ongkos simpan kumulatifnya tetapi part-
period kumulatif. Ukuran lot dipilih bila part period kumulatif ini mendekati
part period ekonomis (PPE). PPE ini merupakan rasio antara ongkos pesan
dan ongkos simpan.
Metode penyeimbang sebagian periode, merupakan salah satu
pendekatan dalam menentukan ukuran lot untuk suatu kebutuhan material
yang tidak seragam, yang bertujuan untuk memperkecil biaya total
persediaan. Meskipun tidak menjamin diperolehnya biaya total minimum,
metode ini memberikan pemecahan yang cukup baik.
Metode ini dapat menggunakan jumlah pesanan yang berbeda untuk
setiap pesanan, yang dikarenakan jumlah permintaan setiap periode tidak
sama. Ukuran lot yang dicari dengan menggunakan pendekatan sebagian
periode ekonomis (economic part period, EPP), yaitu dengan membagi biaya
pemesanan dengan biaya penyimpanan per unit per periode.
Program Studi Teknik Industri 31Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
EPP = biaya pemesanan/biaya penyimpanan per unit per periode
Wagner-Whitin Algoritma (WWA)
Metoda ini menggunakan pendekatan programa dinamis dan
menghasilkan solusi optimal. Langkah-langkah dalam WWA ini adalah
sebagai berikut:
1. Hitung matriks total ongkos variabel (ongkos pesan dan ongkos simpan)
untuk seluruh alternatif order di seluruh horison perencanaan yang terdiri
dari N perioda. Definisikan Zce sebagai total ongkos variabel (dari perioda
c sampai perioda e) bila order dilakukan pada perioda c untuk memenuhi
permintaan perioda c sampai perioda e. Rumusan Zce tersebut adalah
sebagai berikut:
untuk 1 c e N..................................(4)
Dengan,
C = ongkos pesan
h = ongkos simpan per unit per perioda
......................................................................................(5)
Dk = permintaan pada perioda k
2. Definisikan fe sebagai ongkos minimum yang mungkin dalam perioda 1
sampai perioda e, dengan asumsi tingkat persediaan di akhir perioda e
adalah nol. Algoritma mulai dengan f0 = 0 dan mulai menghitung secara
berurutan f1, f2, ..., fN. Nilai fN adalah nilai ongkos dari pemesanan
optimal.
untuk c = 1, 2, ..., e.
3. Interpretasikan fN menjadi ukuran lot dengan cara sebagai berikut:
Pemesanan-terakhir dilakukan pada perioda w untuk memenuhi
permintaan dari perioda w sampai perioda N.
Program Studi Teknik Industri 32Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
Pemesanan sebelum pemesanan terakhir harus dilakukan pada perioda v
untuk memenuhi permintaan dari perioda v sampai perioda w-1.
Pemesanan yang pertama harus dilakukan pada perioda 1 untuk
memenuhi permintaan dari perioda 1 sampai perioda u-1.
(Narasimhan, 1995)
2.7 Software WinQSB
WinQSB adalah program komputer yang digunakan oleh para manajer dan
pembuat keputusan, baik di kalangan perusahaan maupun instansi pemerintah.
Namun, para mahasiswa yang kelak juga akan menjadi pemimpin pun juga akan
mendapat manfaat dengan mempelajari program ini. Program WinQSB memiliki 19
modul yang sudah sangat populer di dalam dunia manajemen, sehingga saat ini
merupakan program pendukung keputusan (decision support systems) paling
lengkap yang tersedia disini. Beberapa modul tersebut di antaranya adalah linear
programming dengan berbagai variasinya (mulai dari yang linear dan nonlinear,
hingga yang integer dan kuadratik), analisis jaringan (ada network modeling,
dynamic programming, PERT/CPM), teori antrian (queuing analysis dan queuing
system simulation), teori persediaan (termasuk MRP atau material requirements
planning), penjadwalan produksi, hingga ke penentuan lokasi bangunan atau
departemen yang optimal, sehingga tidak timbul pemborosan.
Dilihat dari topiknya, program WinQSB sangat cocok digunakan untuk
melengkapi alat analisis pada mata kuliah Riset Operasi (Operation Research),
Manajemen Kuantitatif untuk Pengambilan Keputusan, Teknik Manajemen
Kuantitatif, Management Science, Teori Pengambilan Keputusan, dan mata kuliah
sejenis.
(Hayati, 2012)
Program Studi Teknik Industri 33Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
Program Studi Teknik Industri 34Universitas Diponegoro
Selesai
Penentuan Plan Order Release
Perhitungan MRP
Penentuan Satuan Agregat
Ya
RCCP OK?
START
Penentuan JIP/MPS
Disagregasi
OK?
Tidak
Perencanaan Agregat dengan
Transportasi LandTidak
Ya
Gambar 3. 1 Metodologi Penelitian
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
Berikut ini merupakan penjelasan dari gambar 3.1, yaitu:
Penentuan Satuan Agregat
Tahap dalam penyamaan satuan yang dapat mewakili berbagai macam produk total
kebutuhan untuk produk-produk tersebut dapat dibandingkan dengan kapasitas fasilitas
produksi yang tersedia.
Perencanaan Agregat dengan Transportasi Land
Tahap perencanaan untuk pemenuhan permintaan dari seluruh elemen produksi dan
jummlah tenaga yang dibutuhkan dengan menggunakan tabel Transportasi.
Penentuan JIP / MPS
Tahap penentuan atau perhitungan produksi akhir dari perusahaan yang
merencanakan output berkaitan degan kuantitaas dan periode waktu.
Perhitungan MRP
Tahap perencanaan dan pengendalian item komponen yang saling tergantung
(dependent) pada item-item yang ada di tingkat lebih tinggi.
Penentuan Plan Order Release
Tahap Penentuan Jumlah item yang masih direncanakan untuk dipesan agar dapat
memenuhi pemesanan masa depan.
Program Studi Teknik Industri 35Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
BAB IV
PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA
4.1 Pengumpulan Data
4.1.1 Target Produksi Satu Tahun
Berikut ini pada tabel 4.1 adalah target produksi selama 1 tahun.
Tabel 4. 1 Target Produksi Satu Tahun
NoProduk
TotalRomelu Verona Angelo
1 3230 6896 7606 17732
2 3230 6896 7650 17776
3 3230 6896 7695 17821
4 3230 6896 7739 17865
5 3230 6896 7783 17909
6 3230 6896 7827 17953
7 3230 6896 7872 17998
8 3230 6896 7916 18042
9 3230 6896 7960 18086
10 3230 6896 8004 18130
11 3230 6896 8049 18175
12 3230 6896 8093 18219
4.1.2 Data Harga Sparepart dari Supplier
Berikut ini pada tabel 4.2 menunjukkan data data harga sparepart dari supplier.
Tabel 4. 2 Data Harga Sparepart dari Supplier
No Nama Part Kode Jumlah Harga per unit (Rp)
1 Body Grade A B1 1 1000
2 Body Grade B B2 1 1000
3 Boddy Grade C B3 1 1000
4 Chasis Ch 1 500
5 Pengunci Body PBd 1 50
6 Penutup Baterai PBt 1 80
7 Bumper Belakang BB 1 200
8 Sekrup S 2 40
9 Roller (Depan+Belakang) Rol 4 70
10 Baut Nt 4 40
11 Penutup Plat Depan PPD 1 80
Program Studi Teknik Industri 36Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
Tabel 4. 2 Data Harga Sparepart dari Supplier (Lanjutan)
12 Plat Depan PDn 1 80
13 Tuas On/Off TO 1 60
14 Gear Kecil GK 1 50
15 As Roda AR 2 80
16 Roda (Ban +Velg) R 4 200
17 Gardan Gar 1 150
18 Gear Besar GB 1 70
19 Dinamo D 1 2000
20 Gear Dinamo GD 1 60
21 Rumah Dinamo RD 1 80
22 Plat Belakang Besar PBB 1 60
23 Plat Beelakang Kecil PBK 1 50
24 Pengunci Dinamo PDn 1 80
4.1.3 Data Lead Time dan Schedule Receipt Sparepart Tamiya
Berikut ini pada tabel 4.3 menunjukkan data lead time dan schedule receipt
sparepart tamiya.
Tabel 4. 3 Data Lead Time dan Schedule Receipt Sparepart Tamiya
No Nama Part Kode SR Periode (SR) Lead Time
1 Body Grade A B1 1
2 Body Grade B B2 1
3 Boddy Grade C B3 2
4 Chasis Ch 2
5 Pengunci Body PBd 1
6 Penutup Baterai PBt 1
7 Bumper Belakang BB 2
8 Sekrup S 1
9 Roller (Depan+Belakang) Rol 3500 2 1
10 Baut Nt 2000 8 1
11 Penutup Plat Depan PPD 1
12 Plat Depan PDn 1
13 Tuas On/Off TO 1
14 Gear Kecil GK 1
15 As Roda AR 1
16 Roda (Ban +Velg) R 4000 2 2
17 Gardan Gar 1
18 Gear Besar GB 1
19 Dinamo D 2
Program Studi Teknik Industri 37Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
Tabel 4. 3 Data Lead Time dan Schedule Receipt Sparepart Tamiya (Lanjutan)
20 Gear Dinamo GD 1
21 Rumah Dinamo RD 1
22 Plat Belakang Besar PBB 1
23 Plat Beelakang Kecil PBK 1
24 Pengunci Dinamo PDn 1
4.1.4 Data Biaya-Biaya Produksi
Berikut ini pada tabel 4.4 menunjukkan data biaya-biaya produksi.
Tabel 4. 4 Data Biaya-Biaya Produksi
Biaya Reguler Time 2500
Biaya Overtime 4000
Biaya Subkontrak 10000
Biaya KTTP 0
Biaya Set-up 50000
Service Level 95%
Biaya Inventory 7.5% dari biaya material
Biaya Pesan 1000
4.1.5 Bill of Material
Gambar 4. 1 Bill of Material
Pada gambar 4.1 tersebut menunjukkan bentuk bill of material dari perancangan
tamiya milik PT. Tamiya Racing Indonesia.
Program Studi Teknik Industri 38Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
4.2 Pengolahan Data
4.2.1 Aggregate Planning
4.2.1.1 Kapasitas yang Tersedia
Pada tabel 4.5 menunjukkan data tentang kapasitas yang tersedia.
Tabel 4. 5 Kapasitas yang Tersedia
Periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RT (jam) 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
OT (jam) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
RT (unit) 16569 16569 16569 16569 16569 16569 16569 16569 16569 16569 16569 16569
OT (unit) 4142 4142 4142 4142 4142 4142 4142 4142 4142 4142 4142 4142
SK (unit) 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804
Program Studi Teknik Industri 39Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
4.2.1.2 Perhitungan Aggregate Planning
Transportasi Land
- Manual
Tabel Transportasi
2500 2959,75 3419,5 3879,25 4339 4798,75 5258,5 5718,25 6178 6637,75 7097,5 7557,25
4000 4459,75 4919,5 5379,25 5839 6298,75 6758,5 7218,25 7678 8137,75 8597,5 9057,25
10000 10459,75 10919,5 11379,25 11839 12298,75 12758,5 13218,25 13678 14137,75 14597,5 15057,25
2500 2951,5 3403 3854,5 4306 4757,5 5209 5660,5 6112 6563,5 7015
4000 4451,5 4903 5354,5 5806 6257,5 6709 7160,5 7612 8063,5 8515
10000 10451,5 10903 11354,5 11806 12257,5 12709 13160,5 13612 14063,5 14515
2500 2951,5 3403 3854,5 4306 4757,5 5209 5660,5 6112 6563,5
4000 4451,5 4903 5354,5 5806 6257,5 6709 7160,5 7612 8063,5
10000 10451,5 10903 11354,5 11806 12257,5 12709 13160,5 13612 14063,5
2500 2951,5 3403 3854,5 4306 4757,5 5209 5660,5 6112
4000 4451,5 4903 5354,5 5806 6257,5 6709 7160,5 7612
10000 10451,5 10903 11354,5 11806 12257,5 12709 13160,5 13612
2500 2951,5 3403 3854,5 4306 4757,5 5209 5660,5
4000 4451,5 4903 5354,5 5806 6257,5 6709 7160,5
10000 10451,5 10903 11354,5 11806 12257,5 12709 13160,5
2500 2951,5 3403 3854,5 4306 4757,5 5209
4000 4451,5 4903 5354,5 5806 6257,5 6709
10000 10451,5 10903 11354,5 11806 12257,5 12709
2500 2951,5 3403 3854,5 4306 4757,5
4000 4451,5 4903 5354,5 5806 6257,5
10000 10451,5 10903 11354,5 11806 12257,5
2500 2951,5 3403 3854,5 4306
4000 4451,5 4903 5354,5 5806
10000 10451,5 10903 11354,5 11806
2500 2951,5 3403 3854,5
4000 4451,5 4903 5354,5
10000 10451,5 10903 11354,5
2500 2951,5 3403
4000 4451,5 4903
10000 10451,5 10903
2500 2951,5
4000 4451,5
10000 10451,5
2500
4000
10000
2492 1650 4142
804 0 804
804 0 804
0 16569 16569
0 16569 16569
2536 1606 4142
2581 1561 4142
804 0 804
804 0 804
0 16569 16569
0 16569 16569
2625 1517 4142
1473 4142
804 0 804
0 804
0 16569 16569
16569 16569
2713 1429 4142
1384 4142
804 0 804
0 804
0 16569 16569
16569 16569
2802 1340 4142
1296 4142
804 0 804
0 804
0 16569 16569
16569 16569
2890 1252 4142
1207 4142
804 0 804
0 804
0 16569 16569
16569 16569
2979 1163 4142
0
804
2935
0
804
2846
0
804
2758
0
804
2669
1429
16569
16569
1473
16569
1517
1561
16569
1606
16569
1650
16569
OT
SK
RT
OT
SK
SK
RT
OT
SK
RT
RT
OT
16569
1384
RT
OT
SK
1340
16569
1296
RT
OT
SK
16569
VIdemand IV V
Total Kapasitas
KTTP Terpakaikapasitas
persediaan sebelumnya
IXI II III
VIII
VI
16569
1163
RT
OT
SK
16569
1207
RT
OT
SK
VII
I
II
III
IV
V
RT
OT
SK
16569
1252
17776 17821 17865 17909 17953
IX
X
XI
XII
17732Jumlah
RT
OT
SK
RT
OT
SK
RT
OT
SK
18219
XI XIIVII X
1817517998 18042 18086 18130
VIII
Gambar 4. 2 Perhitungan Manual Metode Transportasi Land
Program Studi Teknik Industri 40Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
Berikut ini pada gambar 4.2 memperlihatkan hasil transportasi
land dari perhitungan manual
Biaya
Total biaya produksi yang harus dikeluarkan dengan
menggunakan metode Transportasi Land
1. 16569 x 2500 + 1163 x 4000 + 0 x 10.000 = 46.074.500
2. 16569 x 2500 + 1207 x 4000+ 0 x 10.000 = 46.250.500
3. 16569 x 2500 + 1252 x 4000 + 0 x 10.000 = 46.430.500
4. 16569 x 2500 + 1296 x 4000+ 0 x 10.000 = 46.606.500
5. 16569 x 2500 + 1340 x 4000+ 0 x 10.000 = 46.782.500
6. 16569 x 2500 + 1384 x 4000 + 0 x 10.000 = 46.958.500
7. 16569 x 2500 + 1429 x 4000 + 0 x 10.000 = 47.138.500
8. 16569 x 2500 + 1473 x 4000 + 0 x 10.000 = 47.314.500
9. 16569 x 2500 + 1517 x 4000 + 0 x 10.000 = 47.490.500
10. 16569 x 2500 + 1561 x 4000 + 0 x 10.000 = 47.666.500
11. 16569 x 2500 + 1606 x 4000 + 0 x 10.000 = 47.846.500
12. 16569 x 2500 + 1650 x 4000 + 0 x 10.000 = 48.022.500 +
Jumlah = 564.582.000
- Software
Input-an Software QS
Gambar 4. 3 Input-an Software QS Metode Transportasi Land
Berikut ini pada gambar 4.3 memperlihatkan input yang
diberikan dalam melakukan perhitungan metode Transportasi Land.
Program Studi Teknik Industri 41Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
Program Studi Teknik Industri 42Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
Gambar 4. 4 Output Tabel Transportasi Land
Berikut ini pada gambar 4.4 memperlihatkan output dari
perhitungan software QS dalam menggunakan metode Transportasi
Land.
Biaya
Berikut ini pada tabel 4.6 memperlihatkan biaya yang dihasilkan
ketika menggunakan perhitungan metode Tranportasi Land dengan
menggunakan bantuan software QS.
Program Studi Teknik Industri 43Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
Tabel 4. 6 Biaya yang Dihasilkan Menggunakan Metode Transportasi Land Perhitungan Software
QS
12-11-14 Regular Time Overtime Subcontracting Inventory TOTAL
1:01:40 Cost Cost Cost Holding Cost COST
Period 1 $41.422.500 $4.652.000 0 0 $46.074.500
Period 2 $41.422.500 $4.828.000 0 0 $46.250.500
Period 3 $41.422.500 $5.008.000 0 0 $46.430.500
Period 4 $41.422.500 $5.184.000 0 0 $46.606.500
Period 5 $41.422.500 $5.360.000 0 0 $46.782.500
Period 6 $41.422.500 $5.536.000 0 0 $46.958.500
Period 7 $41.422.500 $5.716.000 0 0 $47.138.500
Period 8 $41.422.500 $5.892.000 0 0 $47.314.500
Period 9 $41.422.500 $6.068.000 0 0 $47.490.500
Period 10 $41.422.500 $6.244.000 0 0 $47.666.500
Period 11 $41.422.500 $6.424.000 0 0 $47.846.500
Period 12 $41.422.500 $6.600.000 0 0 $48.022.500
Total $497.070.000 $67.512.000 0 0 $564.582.000
Production Schedule
Berikut ini pada tabel 4.7 memperlihatkan production schedule
yang dihasilkan menggunakan model transportasi pada software
QS.
Tabel 4. 7 Production Schedule Menggunakan Model Transportasi pada Software QS
Planning Result for PT TAMIYA RACING INDONESIA (Transportation Model)
12-11-14 Regular Overtime Subcontracting Total Ending
1:00:32 Demand Production Production Production Production Inventory
Initial 0
Period 1 17,732.00 16,569.00 1,163.00 0 17,732.00 0
Period 2 17,776.00 16,569.00 1,207.00 0 17,776.00 0
Period 3 17,821.00 16,569.00 1,252.00 0 17,821.00 0
Period 4 17,865.00 16,569.00 1,296.00 0 17,865.00 0
Period 5 17,909.00 16,569.00 1,340.00 0 17,909.00 0
Period 6 17,953.00 16,569.00 1,384.00 0 17,953.00 0
Period 7 17,998.00 16,569.00 1,429.00 0 17,998.00 0
Period 8 18,042.00 16,569.00 1,473.00 0 18,042.00 0
Program Studi Teknik Industri 44Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
Period 9 18,086.00 16,569.00 1,517.00 0 18,086.00 0
Period 10 18,130.00 16,569.00 1,561.00 0 18,130.00 0Tabel 4. 7 Production Schedule Menggunakan Model Transportasi pada Software QS (Lanjutan)
Period 11 18,175.00 16,569.00 1,606.00 0 18,175.00 0Period 12 18,219.00 16,569.00 1,650.00 0 18,219.00 0
Total 215,706.00 198,828.0016,878.0
0 0 215,706.00 0
Gambar 4. 5 Grafik Production Schedule pada PT. Tamiya Racing Indonesia
Berikut ini pada gambar 4.5 memperlihatkan grafik dari
production schedule.
4.2.2 Jadwal Induk Produksi
4.2.2.1 Hasil Aggregate Planning
Berikut ini pada tabel 4.8 memperlihatkan rencana produksi agregat untuk 12
periode.
Tabel 4. 8 Rencana Produksi Agregat untuk 12 Periode
Periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Produksi
17732 17776 17821 17865 17909 17953 17998 18042 18086 18130 18175 18219
4.2.2.2 Disagregasi
Teknik disagregasi yang digunakan adalah metode Cut & Fit. Berikut ini
pada tabel 4.9 akan diperlihatkan hasil data demand masa lalu untuk ketiga
tamiya produk PT. Tamiya Racing Indonesia.
Program Studi Teknik Industri 45Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
Program Studi Teknik Industri 46Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
Tabel 4. 9 Data Demand Masa Lalu Produk Tamiya PT. Tamiya Racing Indonesia
Periode Romelu Verona Angelo
1 3223 6882 4414
2 3227 6890 4435
3 3227 6888 4464
4 3231 6899 4502
5 3237 6910 4630
6 3236 6907 4697
7 3227 6890 4776
8 3216 6865 4765
9 3227 6889 5017
10 3212 6858 5169
11 3218 6869 5386
12 3216 6867 5510
13 3224 6883 5727
14 3232 6899 5824
15 3226 6888 5867
16 3248 6933 5882
17 3246 6930 5875
18 3242 6920 5911
19 3227 6890 5247
20 3216 6865 4845
21 3227 6889 4907
22 3212 6858 4983
23 3218 6869 5183
24 3216 6867 5321
25 3224 6883 5563
26 3232 6899 5689
27 3226 6888 5758
28 3248 6933 5797
29 3256 6951 5810
30 3273 6987 5862
31 3275 6990 6247
32 3262 6963 6527
33 3266 6971 6716
34 3252 6943 6753
35 3223 6882 4414
Program Studi Teknik Industri 47Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
Tabel 4. 9 Data Demand Masa Lalu Produk Tamiya PT. Tamiya Racing Indonesia (Lanjutan)
36 3242 6921 6905
37 3235 6905 7015
38 3236 6909 7074
39 3228 6890 7109
40 3224 6882 7121
41 3205 6843 7266
42 3213 6858 7385
43 3203 6838 7501
44 3216 6867 7547
45 3226 6886 7587
46 3238 6911 7602
47 3230 6896 7605
48 3230 6896 7612
Total 155094 331097 283802
Total 769993
Berdasarkan data demand masa lalu maka persentase tiap produk adalah
sebagai berikut:
%Tamiya Romelu=155094769993
× 100 %=20,2 %
%Tamiya Verona=331097769993
× 100 %=43 %
%Tamiya Angelo=283802769993
× 100 %=36,8 %
Berikut ini pada tabel 4.10 memperlihatkan data rencana agregat yang akan
didisagregasi.
Tabel 4. 10 Data Aggregate Planning
Periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Produksi
17732 17776 17821 17865 17909 17953 17998 18042 18086 18130 18175 18219
Rumus :
Item = Hasil agregat x %item
Contoh perhitungan pada periode 1:
Tamiya Romelu = 17732 x 20,2%
= 3582
Program Studi Teknik Industri 48Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
Tamiya Verona = 17732 x 43%
= 7625
Tamiya Angelo = 17732 x 36,8%
= 6525
Pada tabel 4.11 berikut menunjukkan hasil disagregasi melalui perhitungan
manual yang telah dilakukan.
Tabel 4. 11 Hasil Disagregasi untuk Data Rencana Agregat Selama 12 Periode
Periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Romelu 3582 3591 3600 3609 3618 3627 3636 3644 3653 3662 3671 3680
Verona 7625 7644 7663 7682 7701 7720 7739 7758 7777 7796 7815 7834
Angelo 6525 6542 6558 6574 6591 6607 6623 6639 6656 6672 6688 6705
4.2.2.3 JIP Konversi
Setelah mendapatkan produksi tiap item dalam satuan agregat, selanjutnya
membagi tiap item dengan faktor konversinya masing-masing, faktor yang
digunakan adalah waktu baku dimana waktu baku untuk setiap produk adalah
sama yaitu 558,55 sehingga faktor konversi adalah Wb Romelu:Wb Angelo:Wb
Verona yaitu 558,55:558,55:558,55 atau dapat disederhanakan menjadi 1:1:1.
Berikut ini pada tabel 4.12 memperlihatkan hasil JIP konversi melalui faktor
konversi berupa waktu baku.
Tabel 4. 12 Data Hasil JIP Konversi
Periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Romelu 3582 3591 3600 3609 3618 3627 3636 3644 3653 3662 3671 3680
Verona 7625 7644 7663 7682 7701 7720 7739 7758 7777 7796 7815 7834
Angelo 6525 6542 6558 6574 6591 6607 6623 6639 6656 6672 6688 6705
4.2.3 RCCP
4.2.3.1 Output JIP
Berikut ini pada tabel 4.13 memperlihatkan output JIP.
Tabel 4. 13 Output JIP
Periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Romelu 3582 3591 3600 3609 3618 3627 3636 3644 3653 3662 3671 3680
Tabel 4. 13 Output JIP (Lanjutan)
Verona 7625 7644 7663 7682 7701 7720 7739 7758 7777 7796 7815 7834
Program Studi Teknik Industri 49Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
Angelo 6525 6542 6558 6574 6591 6607 6623 6639 6656 6672 6688 6705
4.2.3.2 Output RCCP
Berikut ini pada tabel 4.14 memperlihatkan output RCCP.
Tabel 4. 14 Output RCCP
NoKapasitas yang
dibutuhkan
Kapasitas yang tersediaTotal Kapasitas yang tersedia
Kapasitas RTKapasitas
OTKapasitas SK
1 17732 16569 4142 804 215152 17776 16569 4142 804 215153 17821 16569 4142 804 215154 17865 16569 4142 804 215155 17909 16569 4142 804 215156 17953 16569 4142 804 215157 17998 16569 4142 804 215158 18042 16569 4142 804 215159 18086 16569 4142 804 2151510 18130 16569 4142 804 2151511 18175 16569 4142 804 2151512 18219 16569 4142 804 21515
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120
5000
10000
15000
20000
25000
Grafik RCCP
Total Kapasitas yang tersedia Kapasitas yang dibutuhkanKapasitas RT Kapasitas OTSK
Periode
Jum
lah
Gambar 4. 6 Grafik Output RCCP
Program Studi Teknik Industri 50Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
Pada gambar 4.6 merupakan gambaran grafis tentang perbandingan kapasitas
yang dibutuhkan dengan total kapasitas yang tersedia. Sehingga dari grafik dapat
diketahui bahwa kapasitas yang tersedia sudah memenuhi kapasitas yang
dibutuhkan.
4.2.4 Material Requirement Planning
4.2.4.1 Safety Stock
Berikut ini pada tabel 4.15 memperlihatkan data JIP pada 3 periode.
Tabel 4. 15 Data JIP untuk 3 Periode
Periode 1 2 3
Romelu 3582 3591 3600
Verona 7625 7644 7663
Angelo 6525 6542 6558
Berikut ini pada tabel 4.16 memperlihatkan data JIP pada 3 periode yang
dipecah menjadi data 12 minggu.
Tabel 4. 16 Data JIP untuk 3 Periode dalam 12 Minggu
Periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Romelu 895 895 896 896 897 897 897 900 900 900 900 900
Verona 1906 1906 1906 1907 1911 1911 1911 1911 1915 1915 1915 1918
Angelo 1631 1631 1631 1632 1635 1635 1636 1636 1639 1639 1640 1640
Berikut pada tabel 4.17 memperlihatkan hasil perhitungan standar deviasi
menggunakan data JIP 12 minggu.
Tabel 4. 17 Hasil Perhitungan Standar Deviasi pada Data JIP 12 Minggu
Periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 StDev
Romelu 895 895 896 896 897 897 897 900 900 900 900 900 2,09
Verona 1906 1906 1906 1907 1911 1911 1911 1911 1915 1915 1915 1918 4,13
Angelo 1631 1631 1631 1632 1635 1635 1636 1636 1639 1639 1640 1640 3,55
Perhitungan safety stock:
Dimana nilai Leadtime = 0 karena waktu pembuatan sebuah tamiya adalah 558,55
detik sehingga bila di konversi ke dalam minggu maka angka akan sangat kecil dan
mendekati nol.
Safety Stock Tamiya Romelu
Program Studi Teknik Industri 51Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
SS = z x σ x √ LT = 1,645× 2,09 × √0 = 0
Safety Stock Tamiya Angelo
SS = z x σ x √ LT = 1,645× 4,13 × √0 = 0
Safety Stock Tamiya Verona
SS = z x σ x √ LT = 1,645× 3,55 × √0 = 0
4.2.4.2 Netting
Tamiya Romelu
Berikut pada tabel 4.18 adalah hasil netting untuk produk tamiya
Romelu.
Contoh perhitungan (periode 1) :
GR = 895
SR = 0
POH = 0
NR = GR-SR-POH = 895 – 0 – 0
= 895
Tabel 4. 18 Netting Tamiya Romelu
LS OHSS
AllLevel
Periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - 0 GR 895895
896 896 897897
897 900900
900 900 900
SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Tabel 4. 18 Netting Tamiya Romelu (Lanjutan)
POH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NR 895895
896 896 897897
897 900900
900 900 900
Tamiya Verona
Berikut ini pada tabel 4.19 menunjukkan hasil netting untuk produk
tamiya Verona.
Contoh perhitungan (periode 1) :
GR = 1906
SR = 0
POH = 0
Program Studi Teknik Industri 52Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
NR = GR-SR-POH = 1906 – 0 – 0
= 1906
Tabel 4. 19 Netting Tamiya Verona
LS OH SS AllLevel
Periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - 0 GR 1906 1906 1906 1907 1911 1911 1911 1911 1915 1915 1915 1918
SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NR 1906 1906 1906 1907 1911 1911 1911 1911 1915 1915 1915 1918
Tamiya Angelo
Berikut ini pada tabel 4.20 memperlihatkan hasil netting untuk produk
tamiya Angelo.
Contoh perhitungan (periode 1) :
GR = 1631
SR = 0
POH = 0
NR = GR-SR-POH = 1631 – 0 – 0
= 1631
Tabel 4. 20 Netting Tamiya Angelo
LS
OH SS AllLevel
Periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - 0 GR 1631 1631 1631 1632 1635 1635 1636 1636 1639 1639 1640 1640
SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Tabel 4. 20 Netting Tamiya Angelo (Lanjutan)
POH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NR 1631 1631 1631 1632 1635 1635 1636 1636 1639 1639 1640 1640
4.2.4.3 Lotting, Offsetting, Exploding
4.2.4.3.1 Lotting Level 0
Berikut ini pada tabel 4.21 memperlihatan tabel rekap untuk metode terbaik
pada level 0 menggunakan software QS.
Tabel 4. 21 Tabel Rekap Metode Terbaik pada Level 0 Menggunakan Software QS
ROMELU VERONA ANGELO
LFL66,638,48
8 141,173,168 120,901,256
Program Studi Teknik Industri 53Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
EOQ70,318,01
6 143,871,904 122,892,584
POQ66,638,48
8 141,173,168 120,901,256
FOQ66,638,48
8 141,173,168 120,901,256
FPR66,638,48
8 141,173,168 120,901,256
LUC66,638,48
8 141,173,168 120,901,256
LTC66,638,48
8 141,173,168 120,901,256
PPB68,451,84
8 145,313,776 124,408,784
WW66,638,48
8 141,173,168 120,901,256
Program Studi Teknik Industri 54Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
WWA
Berikut ini pada tabel 4.22 menunjukkan metode terbaik pada level 0 yaitu
WWA menggunakan perhitungan software QS.
Tabel 4. 22 Hasil Lotting Menggunakan Metode WWA Perhitungan Software QS Level 0
12-14-2014 Overdue Week 1 Week 2 Week 3Week 4
Week 5 Week 6 Week 7 Week 8
Week 9 Week 10
Week 11
Week 12 Total
Item: T1 LT = 0 SS = 0 LS = WWUM = Each ABC = Source = 0
Type = ASSEMBLY
A.Demand = 0
@Cost = 6.130
SetupCost = 50.000
H.Cost = 22.068
S.Cost = 0
Gross Requirement 0 895 895 896 896 897 897 897 900 900 900 900 900 10.773
Scheduled Receipt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projected On Hand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected Net Requirement 0 895 895 896 896 897 897 897 900 900 900 900 900 10.773
Planned Order Receipt 0 895 895 896 896 897 897 897 900 900 900 900 900 10.773
Planned Order Release 0 895 895 896 896 897 897 897 900 900 900 900 900 10.773
Item: T2 LT = 0 SS = 0 LS = WWUM = Each ABC = Source = 0
Type = ASSEMBLY
A.Demand = 0
@Cost = 6.130
SetupCost = 50.000
H.Cost = 22.068
S.Cost = 0
Gross Requirement 0 1.906 1.906 1.906 1.907 1.911 1.911 1.911 1.911 1.915 1.915 1.915 1.918 22.932
Scheduled Receipt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projected On Hand 0 1.906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected Net Requirement 0 1.906 1.906 1.907 1.911 1.911 1.911 1.911 1.915 1.915 1.915 1.918 22.932
Planned Order Receipt 0 1.906 1.906 1.906 1.907 1.911 1.911 1.911 1.911 1.915 1.915 1.915 1.918 22.932
Planned Order Release 0 1.906 1.906 1.906 1.907 1.911 1.911 1.911 1.911 1.915 1.915 1.915 1.918 22.932
Item: T3 LT = 0 SS = 0 LS = WWUM = Each ABC = Source = 0
Type = ASSEMBLY
A.Demand = 0
@Cost = 6.130
SetupCost = 50.000
H.Cost = 22.068
S.Cost = 0
Gross Requirement 0 1.631 1.631 1.631 1.632 1.635 1.635 1.636 1.636 1.639 1.639 1.640 1.640 19.625
Scheduled Receipt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projected On Hand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected Net Requirement 0 1.631 1.631 1.631 1.632 1.635 1.635 1.636 1.636 1.639 1.639 1.640 1.640 19.625
Planned Order Receipt 0 1.631 1.631 1.631 1.632 1.635 1.635 1.636 1.636 1.639 1.639 1.640 1.640 19.625
Planned Order Release 0 1.631 1.631 1.631 1.632 1.635 1.635 1.636 1.636 1.639 1.639 1.640 1.640 19.625
4.2.4.3.2 Offsetting Level 0
Berikut ini pada tabel 4.23 memperlihatkan hasil offsetting pada level 0.
Tabel 4. 23 Hasil Offsetting pada Level 0
Periode (minggu) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Verona 895 895 896 896 897 897 897 900 900 900 900 900
Romelu 1906 1906 1906 1907 1911 191 1911 1911 1915 1915 1915 1918
Program Studi Teknik Industri 55Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
1
Angelo 1631 1631 1631 1632 16351635
1636 1636 1639 1639 1640 1640
Tabel 4. 23 Hasil Offsetting pada Level 0 (Lanjutan)
Total 4432 4432 4433 4435 44434443
4444 4447 4454 4454 4455 4458
4.2.4.3.3 Exploding Level 0
Tabel 4.24 menunjukkan hasil exploding untuk level 0.
Tabel 4. 24 Hasil Exploding pada Level 0
Part / komponen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Chasis assy 4432 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458
Body A 895 895 896 896 897 897 897 900 900 900 900 900
Body B 1906 1906 1906 1907 1911 1911 1911 1911 1915 1915 1915 1918
Body C 1631 1631 1631 1632 1635 1635 1636 1636 1639 1639 1640 1640
Penutup baterai 4432 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458
Pengunci body 4432 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458
4.2.4.3.4 Lotting Level 1
Komponen Pengunci Body
Diketahui: biaya pesan = Rp 10.000,-
Biaya simpan = Rp 3,75 / komponen
S = Biaya pesan
D = Jumlah kebutuhan bahan baku satu periode
H = Biaya simpan
LFL
- Manual
Hasil perhitungan manual lotting metode LFL pada level 1 dapat
dilihat pada tabel 4.25 berikut,
Tabel 4. 25 Hasil Lotting Manual Menggunakan Metode LFL pada Level 1
LS OH SS LT Periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12LFL 0 0 0 GR 4432 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458
SR
POH
NR 4432 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458POP 4432 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458POR 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458
Program Studi Teknik Industri 56Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
Total Biaya = Biaya pesan + Biaya simpan + Unit Cost
= 12(10.000) + 0(3,75) + 53330(50)
= Rp 2.786.500
- Software
Berikut ini pada tabel 4.26 memperlihatkan perhitungan software
QS untuk metode LFL pada level 1.
Tabel 4. 26 Hasil Lotting Software QS Menggunakan Metode LFL pada Level 1
Item: PBdLT = 1
SS = 0
LS = LFL
UM = Each
ABC =
Source = 1
Type = PART
A.Demand = 0
@Cost = 50
SetupCost = 10.000
H.Cost = 180
S.Cost = 0
Gross Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Scheduled Receipt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected On Hand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected Net Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Planned Order Receipt 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Planned Order Release 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 0 53.330
Total Biaya:
Pada tabel 4.27 memperlihatkan total biaya perhitungan software
QS.
Tabel 4. 27 Perhitungan Total Biaya Software QS Metode LFL pada Level 1
13 PBd 120.000 0 0 2.666.500 2.786.500 1
EOQ
- Manual
EOQ=√ 2.S .DH
=√ 2 (10.000 )(4444.17)3,75
=4868 , 49=4868
Hasil perhitungan lotting manual metode EOQ pada level 1
ditunjukkan pada tabel 4.28 berikut,
Tabel 4. 28 Hasil Lotting Manual Menggunakan Metode EOQ pada Level 1
LS OH SS LT Periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EOQ =4868 0 0 0 GR 4432 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458
SR
POH 437 874 1310 1744 2170 2596 3021 3443 3858 4273 4687 229
NR 4432 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458
Program Studi Teknik Industri 57Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
POP 4869 4969 4969 4869 4869 4869 4869 4869 4869 4869 4869 0
POR 4869 4969 4969 4869 4869 4869 4869 4869 4869 4869 4869
Total Biaya = Biaya pesan + Biaya simpan + unit cost
=11(10.000)+28642(3,75)+53559(50)
= Rp 2.895.357,50
- Software
Pada tabel 4.29 memperlihatkan perhitungan software QS untuk
lotting metode EOQ pada level 1.
Tabel 4. 29 Hasil Lotting Software QS Menggunakan Metode EOQ pada Level 1
Item: PBd LT = 1 SS = 0LS = EOQ
UM = Each ABC =
Source = 1
Type = PART
A.Demand = 213.320
@Cost = 50
SetupCost = 10.000
H.Cost = 180
S.Cost = 0
Gross Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330
Scheduled Receipt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projected On Hand 0 437 874 1.310 1.744 2.170 2.596 3.021 3.443 3.858 4.273 4.687 229Projected Net Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Planned Order Receipt 0 4.869 4.869 4.869 4.869 4.869 4.869 4.869 4.869 4.869 4.869 4.869 0 53.559Planned Order Release 4.869 4.869 4.869 4.869 4.869 4.869 4.869 4.869 4.869 4.869 4.869 0 0 53.559
Total Biaya:
Pada tabel 4.30 memperlihatkan total biaya yang dihasilkan
perhitungan software QS untuk metode EOQ pada level 1.
Tabel 4. 30 Perhitungan Total Biaya Software QS Metode EOQ pada Level 1
13 PBd 110.000 107.407,50 0 2.677.950 2.895.357,50 1
POQ
- Manual
POQ = √ 2. S .D . H
= √ 2(10.000)4444,17(3,75)
= 0,77 = 1 periode
Berikut ini pada tabel 4.31 menunjukkan hasil lotting manual
menggunakan metode POQ pada level 1.
Program Studi Teknik Industri 58Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
Program Studi Teknik Industri 59Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
Tabel 4. 31 Hasil Lotting Manual Menggunakan Metode POQ pada Level 1
LS OH SS LT Periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12POQ =1
0 0 0 GR4432 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458
SR
POH
NR 4432 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458POP 4432 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458POR 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458
Total Biaya = Biaya pesan + Biaya simpan + Unit Cost
= 12(10.000) + 0(3,75) + 53330(50)
= Rp 2.786.500
- Software
Pada tabel 4.32 memperlihatkan perhitungan software QS untuk
metode POQ pada level 1.
Tabel 4. 32 Hasil Lotting Software QS Menggunakan Metode POQ pada Level 1
Item: PBdLT = 1 SS = 0
LS = POQ
UM = Each
ABC =
Source = 1
Type = PART
A.Demand = 0
@Cost = 50
SetupCost = 10.000
H.Cost = 180 S.Cost = 0
Gross Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330
Scheduled Receipt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projected On Hand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected Net Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Planned Order Receipt 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Planned Order Release 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 0 53.330
Total Biaya:
Tabel 4.33 menunjukkan total biaya yang dihitung software QS
pada level 1.
Tabel 4. 33 Perhitungan Total Biaya Software QS Metode EOQ pada Level 1
13 PBd 120.000 0 0 2.666.500 2.786.500 1
FOQ
- Manual
Pada tabel 4.34 memperlihatkan hasil lotting menggunakan
metode FOQ pada level 1 dengan cara manual.
Program Studi Teknik Industri 60Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
Tabel 4. 34 Hasil Lotting Manual Menggunakan Metode FOQ pada Level 1
LS OH SS LT Periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12FOQ =486
80 0 0 GR
4432 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458SR
POH
NR 4432 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458POP 4432 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458POR 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458
Total Biaya = Biaya pesan + Biaya simpan + Unit Cost
= 12(10.000) + 0(3,75) + 53330(50)
= Rp 2.786.500
- Software
Berikut pada tabel 4.35 memperlihatkan hasil perhitungan
software QS untuk metode FOQ dengan level 1.
Tabel 4. 35 Hasil Lotting Software QS Menggunakan Metode FOQ pada Level 1
Item: PBd LT = 1SS = 0
LS = FOQ
UM = Each
ABC =
Source = 1
Type = PART
A.Demand = 213.320
@Cost = 50
SetupCost = 10.000
H.Cost = 180
S.Cost = 0
Gross Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Scheduled Receipt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected On Hand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected Net Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Planned Order Receipt 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Planned Order Release 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 0 53.330
Total Biaya:
Untuk tabel 4.36 menunjukkan hasil perhitungan biaya metode
FOQ untuk level 1.
Tabel 4. 36 Perhitungan Total Biaya Software QS Metode FOQ pada Level 1
13 PBd 120.000 0 0 2.666.500 2.786.500 1
Program Studi Teknik Industri 61Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
FPR
- Manual
Pesanan dilakukan sesuai dengan penghitungan POQ, yaitu 1
periode sekali. Dan hasil perhitungan manualnya untuk metode FPR
dapat dilihat pada tabel 4.37 dengan level 1.
Tabel 4. 37 Hasil Lotting Manual Menggunakan Metode FPR pada Level 1
OH SS LT Periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FPR=1 0 0 1 GR 4432 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458
SR
POH
NR 4432 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458
POP 4432 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458
POR 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458
Total Biaya = Biaya pesan + Biaya simpan + Biaya pembelian
= 12(10.000) + 3,75(0) + 2.666.500
= Rp 2.786.500,-
- Software
Pada tabel 4.38 menunjukkan perhitungan software QS
menggunakan metode FPR pada level 1.
Tabel 4. 38 Hasil Lotting Software QS Menggunakan Metode FPR pada Level 1
Item: PBd LT = 1 SS = 0LS = FPR
UM = Each
ABC =
Source = 1
Type = PART
A.Demand = 0
@Cost = 50
SetupCost = 10.000
H.Cost = 180
S.Cost = 0
Gross Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Scheduled Receipt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected On Hand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected Net Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Planned Order Receipt 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Planned Order Release 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 0 53.330
Total Biaya:
Berikut pada tabel 4.39 menunjukkan perhitungan biaya software
QS untuk metode FPR dengan level 1.
Program Studi Teknik Industri 62Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
Tabel 4. 39 Perhitungan Total Biaya Software QS Metode FPR pada Level 1
13 PBd 120.000 0 0 2.666.500 2.786.500 1
LUC
- Manual
Contoh perhitungan :
Inc Holding cost periode = 24432 x 3, 75 = 16620
Cum Holding cost = 16620 + 0 = 16620
TRC = 10.000 + 16.620 = 26.620
TRC / cum RT = 26.620 /8864 = 3,003
Dan hasil perhitungannya untuk manual LUC dapat dlihat pada
tabel 4.40 berikut dengan level 1.
Tabel 4. 40 Manual Perhitungan LUC Level 1
Periode T Demand Cum.Demand
Inc.Holding cost Cum holding cost TRC TRC/cum RT
1 1 4432 4432 0 0 10000 2,25631769
2 2 4432 8864 16620 16620 26620 3,003158845
2 1 4432 4432 0 0 10000 2,25631769
3 2 4433 8865 16623,75 16623,75 26623,75 3,003243091
3 1 4433 4433 0 0 10000 2,255808707
4 2 4435 8868 16631,25 16631,25 26631,25 3,003072846
4 1 4435 4435 0 0 10000 2,254791432
5 2 4443 8878 16661,25 16661,25 26661,25 3,003069385
5 1 4443 4443 0 0 10000 2,250731488
6 2 4443 8886 16661,25 16661,25 26661,25 3,000365744
6 1 4443 4443 0 0 10000 2,250731488
7 2 4444 8887 16665 16665 26665 3,000450096
7 1 4444 4444 0 0 10000 2,250225023
8 2 4447 8891 16676,25 16676,25 26676,25 3,000365538
8 1 4447 4447 0 0 10000 2,248706993
9 2 4454 8901 16702,5 16702,5 26702,5 2,999943827
9 1 4454 4454 0 0 10000 2,245172878
10 2 4454 8908 16702,5 16702,5 26702,5 2,997586439
10 1 4454 4454 0 0 10000 2,245172878
11 2 4455 8909 16706,25 16706,25 26706,25 2,997670895
11 1 4455 4455 0 0 10000 2,244668911
12 2 4458 8913 16717,5 16717,5 26717,5 2,997587793
12 1 4458 4458 0 0 10000 2,243158367
Program Studi Teknik Industri 63Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
Lalu pada tabel 4.41 menunjukkan hasil lotting metode LUC
dengan perhitungan manual pada level 1.
Tabel 4. 41 Hasil Lotting Manual Menggunakan Metode LUC pada Level 1
OH SS LT Periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FPR=1 0 0 1 GR 4432 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458
SR
POH
NR 4432 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458
POP 4432 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458
POR 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458
Total Biaya = Biaya pesan + Biaya simpan + Biaya Pembelian
= 12(10.000) + 3,75(0) + 2.666.500
= Rp 2.786.500,-
- Software
Hasil perhitungan software untuk metode LUC pada level 1
ditunjukkan pada tabel 4.42 berikut,
Tabel 4. 42 Hasil Lotting Software QS Menggunakan Metode LUC pada Level 1
Item: PBdLT = 1
SS = 0
LS = LUC
UM = Each ABC =
Source = 1
Type = PART
A.Demand = 0
@Cost = 50
SetupCost = 10.000
H.Cost = 180
S.Cost = 0
Gross Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330
Scheduled Receipt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected On Hand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected Net Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Planned Order Receipt 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Planned Order Release 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 0 53.330
Total Biaya:
Dan hasil biayanya dapat dilihat pada tabel 4.43 berikut,
Tabel 4. 43 Perhitungan Total Biaya Software QS Metode LUC pada Level 1
13 PBd 120.000 0 0 2.666.500 2.786.500 1
Program Studi Teknik Industri 64Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
LTC
- Manual
Contoh perhitungan untuk
Incremental Holding Cost = Biaya simpan X (T-1) X Demand =
3,75 X (2-1) X 4432 = 16620
Cummulative Holding Cost = Incr.Holding Cost (T-1) +
Incr.Holding CostT = 0 + 16620 = 16620
TRC (T) = Biaya Pesan + Incremental Holding Cost = 10000 +
16620 = 26620
TRC (T) / T =26620/3 = 13310
Berikut pada tabel 4.44 menunjukkan manaual perhitungan
metode LTC pada level 1.
Tabel 4. 44 Manual Perhitungan LTC Level 1
level 1
periode T demand inc holding cost cum holding cost TRC (T) TRC (T)/T
1 1 4432 0 0 10000 10000
2 2 4432 16620 16620 26620 13310
2 1 4432 0 0 10000 10000
3 2 4433 16623.75 16623.75 26623.75 13311.875
3 1 4433 0 0 10000 10000
4 2 4435 16631.25 16631.25 26631.25 13315.625
4 1 4435 0 0 10000 10000
5 2 4443 16661.25 16661.25 26661.25 13330.625
5 1 4443 0 0 10000 10000
6 2 4443 16661.25 16661.25 26661.25 13330.625
6 1 4443 0 0 10000 10000
7 2 4444 16665 16665 26665 13332.5
7 1 4443 0 0 10000 10000
8 2 4447 16676.25 16676.25 26676.25 13338.125
8 1 4447 0 0 10000 10000
Program Studi Teknik Industri 65Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
Tabel 4. 44 Manual Perhitungan LTC Level 1 (Lanjutan)
9 2 4454 16702.5 16702.5 26702.5 13351.25
9 1 4454 0 0 10000 10000
10 2 4454 16702.5 16702.5 26702.5 13351.25
10 1 4454 0 0 10000 10000
11 2 4455 16706.25 16706.25 26706.25 13353.125
11 1 4455 0 0 10000 10000
12 2 4458 16717.5 16717.5 26717.5 13358.75
12 1 4458 0 0 10000 10000
Berikut ini pada tabel 4.45 menunjukkan hasil lotting
menggunakan metode LTC dengan cara manual pada level 1.
Tabel 4. 45 Hasil Lotting Manual Menggunakan Metode LTC pada Level 1
LS OH SS ALL Periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
LTC 0 0 0 GR 4432 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458
SR
POH = 0
NR 4432 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458
POP 4432 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458
POR 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458 0
Total Biaya = Biaya pesan + Biaya simpan + inc holding cost
= 12(10.000) + 3,75(0) + 2.666.500
= Rp 2.786.500,-
- Software
Pada tabel 4.46 menunjuukan perhitungan software QS untuk
metode LTC pada level 1.
Program Studi Teknik Industri 66Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
Tabel 4. 46 Hasil Lotting Software QS Menggunakan Metode LTC pada Level 1
Item: PBdLT = 1 SS = 0
LS = LTC
UM = Each ABC =
Source = 1
Type = PART
A.Demand = 0
@Cost = 50
SetupCost = 10.000
H.Cost = 180
S.Cost = 0
Gross Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Scheduled Receipt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected On Hand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected Net Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Planned Order Receipt 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Planned Order Release 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 0 53.330
Total Biaya:
Selanjutnya pada tabel 4.47 menunjukkan total biaya yang
dihasilkan dalam perhitungan software QS dengan metode LTC pada
level 1.
Tabel 4. 47 Perhitungan Total Biaya Software QS Metode LTC pada Level 1
13 PBd 120.000 0 0 2.666.500 2.786.500 1
PPB
- Manual
EPP = biaya pesan
biaya simpan
= 100003,75
= 2666,67
Berikut ini pada tabel 4.48 menunjukkan perhitungan manual
menggunakan metode PPB pada level 1.
Tabel 4. 48 Manual Perhitungan PPB Level 1
Minggu Demand Ukuran Lot Periode Simpan Unit Period Unit Period Kumulatif
1 4432 4432 0 0 0<2666,67
2 4432 8864 1 4432 4432>2666,67
2 4432 4432 0 0 0<2666,67
3 4433 8865 1 4433 4433>2666,67
3 4433 4433 0 0 0<2666,67
4 4435 8868 1 4435 4435>2666,67
4 4435 4435 0 0 0<2666,67
5 4443 8878 1 4443 4443>2666,67
Program Studi Teknik Industri 67Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
5 4443 4443 0 0 0<2666,67Tabel 4. 48 Manual Perhitungan PPB Level 1 (Lanjutan)
6 4443 8886 1 4443 4443>2666,67
6 4443 4443 0 0 0<2666,67
7 4444 8887 1 4444 4444>2666,67
7 4444 4444 0 0 0<2666,67
8 4447 8891 1 4447 4447>2666,67
8 4447 4447 0 0 0<2666,67
9 4454 8901 1 4454 4454>2666,67
9 4454 4454 0 0 0<2666,67
10 4454 8908 1 4454 4454>2666,67
10 4454 4454 0 0 0<2666,67
11 4455 8909 1 4455 4455>2666,67
11 4455 4455 0 0 0<2666,67
12 4458 8913 1 4458 4458>2666,67
Berikutnya pada tabel 4.49 dan 4.50 menunjukkan hasil lotting
menggunakan metode PPB dengan level 1 pada perhitungan manual.
Tabel 4. 49 Hasil Lotting Manual 1 Menggunakan Metode PPB pada Level 1
LS OH SS ALL LT Periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12PPB 0 0 0 1 GR 4432 443
24433 4435 4443 444
34444 4447 4454 445
44455 4458
SRPOH = 0
NR 4432 4432
4433 4435 4443 4443
4444 4447 4454 4454
4455 4458
POP 4432 4432
4433 4435 4443 4443
4444 4447 4454 4454
4455 4458
POR 4432 4433
4435 4443 4443 4444
4447 4454 4454 4455
4458 0
Tabel 4. 50 Hasil Lotting Manual 2 Menggunakan Metode PPB pada Level 1
Total Biaya =
Biaya pesan +
Biaya simpan
+ inc holding
cost
Program Studi Teknik Industri 68Universitas Diponegoro
LS OH
SS
ALL
LT
Periode
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PPB
0 0 0 1 GR 4432
4432
4433
4435
4443
4443
4444
4447
4454
4454
4455
4458
SRPOH =
04432
0 4435
0 4443
0 4447
0 4454
0 4458
NR 4432
4432
4433
4435
4443
4443
4444
4447
4454
4454
4455
4458
POP 88
64 0
88
68 0
88
86 0
88
91 0
89
08 0
89
13 0
POR
0
88
68 0
88
86 0
88
91 0
89
08 0
89
13 0 0
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
= 6(10.000) + 100.008,75 + 2.666.500
= Rp 2.826.508,75,-
-
Program Studi Teknik Industri 69Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
- Software
Tabel 4.51 menunjukkan perhitungan software QS untuk lotting
menggunakan metode PPB dengan level 1.
Tabel 4. 51 Hasil Lotting Software QS Menggunakan Metode PPB pada Level 1
Item: PBd LT = 1 SS = 0LS = PPB
UM = Each ABC =
Source = 1
Type = PART
A.Demand = 0
@Cost = 50
SetupCost = 10.000
H.Cost = 180
S.Cost = 0
Gross Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Scheduled Receipt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected On Hand 0 4.432 0 4.435 0 4.443 0 4.447 0 4.454 0 4.458 0Projected Net Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Planned Order Receipt 0 8.864 0 8.868 0 8.886 0 8.891 0 8.908 0 8.913 0 53.330Planned Order Release 8.864 0 8.868 0 8.886 0 8.891 0 8.908 0 8.913 0 0 53.330
Total Biaya:
Pada tabel 4.52 menunjukkan perhitungan biaya dengan software
QS pada level 1.
Tabel 4. 52 Perhitungan Total Biaya Software QS Metode PPB pada Level 1
13 PBd 60.000 100.009 0 2.666.500 2.826.509 1
WWA
- Manual
Perhitungan Z
Periode 1 :
Z11 = 10000 + (4432*0)*(3,75) = 10000
Hasil perhitungan Z untuk metode WWA dapat dilihat pada tabel
4.53 berikut,
Tabel 4. 53 Tabel Hasil Perhitungan Z Metode WWA pada Level 1
Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 100002662
0 59868 10976117640
6 259713 359703 47643661005
6 760379 927441 1111334
21000
0 26624 5988610987
0 176515 259840 35989847681
5 610435 760791 927966
3 10000 26631 59954 109938 176598 25997936019
4 477111 610761 761219
4 10000 26661 59984 109979 17668426019
6 360411 477355 6110955 10000 26661 59991 110020 17683 260343 360580 477603
Program Studi Teknik Industri 70Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
0
6 10000 26665 6001811012
5 176935 260466 3607717 10000 26676 60081 110189 177014 2606018 10000 26703 60108 110226 177096
Tabel 4. 53 Tabel Hasil Perhitungan Z Metode WWA pada Level 1 (Lanjutan)
9 10000 26703 60115 11026810 10000 26706 6014111 10000 2671812 10000
Perhitungan f
f0 = 0
f1 = Z11+f0 = 10000 + 0 = 10000
f2 = Z21+f0 = 26620 + 0 = 26620
= Z22+f1 = 10000 + 10000 = 20000
Tabel 4.54 menunjukkan perhitungan f untuk metode WWA pada
level 1.
Tabel 4. 54 Tabel Hasil Perhitungan f Metode WWA pada Level 1
f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 100002662
0 59868 10976117640
6 259713 359703 47643661005
6 760379 927441 1111334
22000
0 36624 6988611987
0 186515 269840 36989848681
5 620435 770791 937966
3 30000 46631 79954 129938 196598 27997938019
4 497111 630761 781219
4 40000 56661 89984 139979 20668429019
6 390411 507355 641095
5 50000 66661 99991 15002021683
0 300343 400580 517603
6 60000 76665 11001816012
5 226935 310466 410771
7 70000 8667612008
1 170189 237014 3206018 80000 96703 130108 180226 2470969 90000 106703 140115 190268
10 100000 116706 15014111 110000 12671812 120000
Hasil lotting menggunakan metode WWA pada level 1 secara
manual ditunjukkan pada tabel 4.55 berikut,
Program Studi Teknik Industri 71Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
Tabel 4. 55 Hasil Lotting Manual Menggunakan Metode WWA pada Level 1
OH SSLT
Periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FPR = 1 0 0 1 GR443
24432 4433
4435
4443 4443 4444444
74454 4454
4455
4458
SR
POH
NR443
24432 4433
4435
4443 4443 4444444
74454 4454
4455
4458
POP443
24432 4433
4435
4443 4443 4444444
74454 4454
4455
4458
POR443
24433 4435
4443
4443 4444 4447445
44454 4455
4458
Total Biaya = Biaya pesan + Biaya simpan + inc holding cost
= 12(10.000) + 3,75(0) + 2.666.500
= Rp 2.786.500,-
- Software
Tabel 4.56 menunjukkan perhitungan software QS untuk metode
WWA pada level 1.
Tabel 4. 56 Hasil Lotting Software QS Menggunakan Metode WWA pada Level 1
Item: PBdLT = 1
SS = 0
LS = WW
UM = Each
ABC =
Source = 1
Type = PART
A.Demand = 0
@Cost = 50
SetupCost = 10.000
H.Cost = 180
S.Cost = 0
Gross Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330
Scheduled Receipt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected On Hand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected Net Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Planned Order Receipt 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Planned Order Release 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 0 53.330
Total Biaya:
Tabel 4.57 menunjukkan perhitungan biaya dari software QS
untuk metode WWA pada level 1.
Tabel 4. 57 Perhitungan Total Biaya Software QS Metode WWA pada Level 1
13 PBd 120.000 0 0 2.666.500 2.786.500 1
4.2.4.3.5 Offsetting Level 1
Berikut ini pada tabel 4.58 memperlihatkan hasil offsetting pada level 1.
Program Studi Teknik Industri 72Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
Tabel 4. 58 Hasil Offsetting pada Level 1
Periode (minggu) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Chasis Assy 4432 4432 4433 4435 44434443
4444 4447 4454 4454 4455 4458
Body Grade A 895 896 896 897 897 897 900 900 900 900 900 0
Body Grade B1906 1906 1907 1911 1911
1911 1911 1915 1915 1915 1918 0
Body Grade C1631 1631 1632 1635 1635
1636 1636 1639 1639 1640 1640 0
Pengunci Body 4432 4433 4435 4443 44434444
4447 4454 4454 4455 44580
Penutup Baterai 4432 4433 4435 4443 44434444
4447 4454 4454 4455 44580
4.2.4.3.6 Exploding Level 1
Tabel 4.59 menunjukkan hasil exploding untuk level 1.
Tabel 4. 59 Hasil Exploding pada Level 1
Part/komponen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gear Kecil 4432 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458
Roda Assy 8864 8864 8866 8870 8886 8886 8888 8894 8908 8908 8910 8916
Gear Besar 4432 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458
Gardan 4432 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458
Panel Blkg Assy 4432 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458
Pengunci Dinamo 4432 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458
Plat Depan 4432 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458
Tuasn On Off 4432 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458
Penutup Plat Dpn 4432 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458
Bumper Blkg Assy
4432 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458
Roller Assy 17728 17728 17732 17740 17772 17772 17776 17788 17816 17816 17820 17832
Chasis 4432 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458
4.2.4.3.7 Lotting Level 2
Berikut ini pada tabel 4.60 memperlihatan tabel rekap untuk metode terbaik
pada level 2 menggunakan software QS.
Tabel 4. 60 Tabel Rekap Metode Terbaik pada Level 2 Menggunakan Software QS
PBA BBA RA ASA Ch PPD PD TO GK Gar GB PDn
LFL 120.592.512 15.532.400 94.460.800 102.993.600 26.775.000 4.386.400 4.386.400 3.319.800 2.786.500 8.119.500 3.853.1004.386.4
00
EOQ 122.654.504 16.324.107 96.671.664 104.131.056 27.357.338 4.570.278 4.570.278 3.322.376 2.895.357 8.315.265 3.991.0644.570.2
78,00
POQ 120.592.512 15.532.400 94.460.800 102.993.600 26.775.000 4.386.400 4.386.400 3.319.800 2.786.500 8.119.500 3.853.1004.386.4
00
FOQ 120.592.512 15.532.400 94.460.800 102.993.600 26.775.000 4.386.400 4.386.400 3.319.800 2.786.500 8.119.500 3.853.100 4.386.4
Program Studi Teknik Industri 73Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
00
FPR 120.592.512 15.532.400 94.460.800 102.993.600 26.775.000 4.386.400 4.386.400 3.319.800 2.786.500 8.119.500 3.853.1004.386.4
00
LUC 120.592.512 15.532.400 94.460.800 102.993.600 26.775.000 4.386.400 4.386.400 3.319.800 2.786.500 8.119.500 3.853.1004.386.4
00
LTC 120.592.512 15.532.400 94.460.800 102.993.600 26.775.000 4.386.400 4.386.400 3.319.800 2.786.500 8.119.500 3.853.1004.386.4
00
PPB 124.090.600 15.792.449 97.142.656 105.941.984 27.567.912 4.469.666 4.469.666 3.369.750 2.826.508 8.319.374 3.919.7084.469.6
66
WW 120.592.512 15.532.400 94.460.800 102.993.600 26.775.000 4.386.400 4.386.400 3.319.800 2.786.500 8.119.500 3.853.1004.386.4
00
WWA
Berikut ini pada tabel 4.61 menunjukkan metode terbaik pada level 2 yaitu
WWA menggunakan perhitungan software QS.
Program Studi Teknik Industri 74Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
Tabel 4. 61 Hasil Lotting Menggunakan Metode WWA Perhitungan Software QS Level 2
12-14-2014Overdue Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Total
Item: PBA LT = 0 SS = 0LS = WW
UM = Each ABC =
Source = 2
Type = SUBASSEMBLY
A.Demand = 0
@Cost = 2.250
SetupCost = 50.000
H.Cost = 8.100
S.Cost = 0
Gross Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Scheduled Receipt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected On Hand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected Net Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Planned Order Receipt 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Planned Order Release 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330
Item: BBA LT = 0 SS = 0LS = WW
UM = Each ABC =
Source = 2
Type = SUBASSEMBLY
A.Demand = 0
@Cost = 280
SetupCost = 50.000
H.Cost = 1.008
S.Cost = 0
Gross Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Scheduled Receipt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected On Hand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected Net Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Planned Order Receipt 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Planned Order Release 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330
Item: RA LT = 0 SS = 0LS = WW
UM = Each ABC =
Source = 2
Type = SUBASSEMBLY
A.Demand = 0
@Cost = 440
SetupCost = 50.000
H.Cost = 1.584
S.Cost = 0
Gross Requirement 0 17.728 17.728 17.732 17.740 17.772 17.772 17.776 17.788 17.816 17.816 17.820 17.832 213.320Scheduled Receipt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected On Hand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected Net Requirement 0 17.728 17.728 17.732 17.740 17.772 17.772 17.776 17.788 17.816 17.816 17.820 17.832 213.320Planned Order Receipt 0 17.728 17.728 17.732 17.740 17.772 17.772 17.776 17.788 17.816 17.816 17.820 17.832 213.320Planned Order Release 0 17.728 17.728 17.732 17.740 17.772 17.772 17.776 17.788 17.816 17.816 17.820 17.832 213.320
Program Studi Teknik Industri 75Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
Tabel 4. 61 Hasil Lotting Menggunakan Metode WWA Perhitungan Software QS Level 2 (Lanjutan)
Item: ASA LT = 0 SS = 0LS = WW
UM = Each ABC =
Source = 2
Type = SUBASSEMBLY
A.Demand = 0
@Cost = 960
SetupCost = 50.000
H.Cost = 3.456
S.Cost = 0
Gross Requirement 0 8.864 8.864 8.866 8.870 8.886 8.886 8.888 8.894 8.908 8.908 8.910 8.916 106.660Scheduled Receipt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected On Hand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected Net Requirement 0 8.864 8.864 8.866 8.870 8.886 8.886 8.888 8.894 8.908 8.908 8.910 8.916 106.660Planned Order Receipt 0 8.864 8.864 8.866 8.870 8.886 8.886 8.888 8.894 8.908 8.908 8.910 8.916 106.660Planned Order Release 0 8.864 8.864 8.866 8.870 8.886 8.886 8.888 8.894 8.908 8.908 8.910 8.916 106.660
Item: Ch LT = 2 SS = 0LS = WW
UM = Each ABC =
Source = 2
Type = PART
A.Demand = 0
@Cost = 500
SetupCost = 10.000
H.Cost = 1.800
S.Cost = 0
Gross Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Scheduled Receipt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected On Hand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected Net Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Planned Order Receipt 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Planned Order Release 8.864 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 0 0 53.330
Item: PPD LT = 1 SS = 0LS = WW
UM = Each ABC =
Source = 2
Type = PART
A.Demand = 0
@Cost = 80
SetupCost = 10.000
H.Cost = 288
S.Cost = 0
Gross Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Scheduled Receipt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected On Hand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected Net Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Planned Order Receipt 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Planned Order Release 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 0 53.330
Program Studi Teknik Industri 76Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
Tabel 4. 61 Hasil Lotting Menggunakan Metode WWA Perhitungan Software QS Level 2 (Lanjutan)
Item: PD LT = 1 SS = 0LS = WW
UM = Each ABC =
Source = 2
Type = PART
A.Demand = 0
@Cost = 80
SetupCost = 10.000
H.Cost = 288
S.Cost = 0
Gross Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Scheduled Receipt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected On Hand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected Net Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Planned Order Receipt 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Planned Order Release 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 0 53.330
Item: TO LT = 1 SS = 0LS = WW
UM = Each ABC =
Source = 2
Type = PART
A.Demand = 0
@Cost = 60
SetupCost = 10.000
H.Cost = 216
S.Cost = 0
Gross Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Scheduled Receipt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected On Hand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected Net Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Planned Order Receipt 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Planned Order Release 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 0 53.330
Item: GK LT = 1 SS = 0LS = WW
UM = Each ABC =
Source = 2
Type = PART
A.Demand = 0
@Cost = 50
SetupCost = 10.000
H.Cost = 180
S.Cost = 0
Gross Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Scheduled Receipt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected On Hand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected Net Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Planned Order Receipt 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Planned Order Release 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 0 53.330
Program Studi Teknik Industri 77Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
Tabel 4. 61 Hasil Lotting Menggunakan Metode WWA Perhitungan Software QS Level 2 (Lanjutan)
Item: Gar LT = 1 SS = 0LS = WW
UM = Each ABC =
Source = 2
Type = PART
A.Demand = 0
@Cost = 150
SetupCost = 10.000
H.Cost = 540
S.Cost = 0
Gross Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Scheduled Receipt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected On Hand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected Net Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Planned Order Receipt 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Planned Order Release 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 0 53.330
Item: GB LT = 1 SS = 0LS = WW
UM = Each ABC =
Source = 2
Type = PART
A.Demand = 0
@Cost = 70
SetupCost = 10.000
H.Cost = 252
S.Cost = 0
Gross Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Scheduled Receipt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected On Hand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected Net Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Planned Order Receipt 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Planned Order Release 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 0 53.330
Item: PDn LT = 1 SS = 0LS = WW
UM = Each ABC =
Source = 2
Type = PART
A.Demand = 0
@Cost = 80
SetupCost = 10.000
H.Cost = 288
S.Cost = 0
Gross Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Scheduled Receipt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected On Hand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected Net Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Planned Order Receipt 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Planned Order Release 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 0 53.330
Program Studi Teknik Industri 78Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
4.2.4.3.8 Offsetting Level 2
Berikut ini pada tabel 4.62 memperlihatkan hasil offsetting pada level 2.
Tabel 4. 62 Hasil Offsetting pada Level 2
Periode (minggu) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gear Kecil 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458 0
Roda Assy 8864 8866 8870 8886 8886 8888 8894 8908 8908 8910 8916 8916
Gear Besar 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458 0
Gardan 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458 0
Panel Blkg Assy 4432 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458
Pengunci Dinamo
4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458 0
Plat Depan 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458 0
Tuas On Off 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458 0
Penutup Plat Dpn 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458 0
Bumper Blkg Assy
4432 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458
Roller Assy 17728 17728 17732 17740 17772 17772 17776 17788 17816 17816 17820 17832
Chasis 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458 0 0
4.2.4.3.9 Exploding Level 2
Tabel 4.63 menunjukkan hasil exploding untuk level 2.
Tabel 4. 63 Hasil Exploding pada Level 2
Part/komponen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
As Roda 8866 8870 8886 8886 8888 8894 8908 8908 8910 8916 8916 0
Roda 17728 17728 17732 17740 17772 17772 17776 17788 17816 17816 17820 17832
Gear Dinamo 4432 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458
Dinamo 4432 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458
Plat Blkg Besar 4432 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458
Plat Blkg Kecil 4432 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458
Rumah Dinamo 4432 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458
Bumper Belakang 4432 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458
Sekrup 8864 8864 8866 8870 8886 8886 8888 8894 8908 8908 8910 8916
Roller 17728 17728 17732 17740 17772 17772 17776 17788 17816 17816 17820 17832
Baut 17728 17728 17732 17740 17772 17772 17776 17788 17816 17816 17820 17832
4.2.4.3.10 Lotting Level 3
Berikut ini pada tabel 4.64 memperlihatan tabel rekap untuk metode terbaik
pada level 3 menggunakan software QS.
Program Studi Teknik Industri 79Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
Tabel 4. 64 Tabel Rekap Metode Terbaik pada Level 3 Menggunakan Software QS
BB S Rol Nt AR R D GD RD PBB PBK
LFL 10.776.000 4.386.400 14.807.400 8.572.800 8.652.800 41.974.000 106.770.000 3.319.800 4.386.400 3.319.800 2.786.500
EOQ 11.035.635 4.569.730 14.935.033 8.701.044 8.881.992 42.220.164 108.637.352 3.322.376 4.570.278 3.322.376 2.895.358
POQ 10.776.000 4.386.400 14.807.400 8.572.800 8.652.800 41.974.000 106.770.000 3.319.800 4.386.400 3.319.800 2.786.500
FOQ 10.776.000 4.386.400 14.807.400 8.572.800 8.652.800 41.974.000 106.770.000 3.319.800 4.386.400 3.319.800 2.786.500
FPR 10.776.000 4.386.400 14.807.400 8.572.800 8.652.800 41.974.000 106.770.000 3.319.800 4.386.400 3.319.800 2.786.500
LUC 10.776.000 4.386.400 14.807.400 8.572.800 8.652.800 41.974.000 106.770.000 3.319.800 4.386.400 3.319.800 2.786.500
LTC 10.776.000 4.386.400 14.807.400 8.572.800 8.652.800 41.974.000 106.770.000 3.319.800 4.386.400 3.319.800 2.786.500
PPB 11.069.165 4.469.666 15.205.456 8.783.332 8.869.332 43.206.660 110.061.648 3.369.749,50 4.469.666 3.369.749,50 2.826.508,75
WW 10.776.000 4.386.400 14.807.400 8.572.800 8.652.800 41.974.000 106.770.000 3.319.800 4.386.400 3.319.800 2.786.500
WWA
Berikut ini pada tabel 4.65 menunjukkan metode terbaik pada level 3 yaitu
WWA menggunakan perhitungan software QS.
Tabel 4. 65 Hasil Lotting Menggunakan Metode WWA Perhitungan Software QS Level 3
12-14-2014Overdue Week1 Week2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9
Week 10 Week 11
Week 12 Total
Item: BB LT = 2 SS = 0LS = WW
UM = Each ABC =
Source = 3
Type = PART
A.Demand = 0
@Cost = 200
SetupCost = 10.000
H.Cost = 720
S.Cost = 0
Gross Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Scheduled Receipt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected On Hand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected Net Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Planned Order Receipt 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Planned Order Release 8.864 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 0 0 53.330
Item: S LT = 1 SS = 0LS = WW
UM = Each ABC =
Source = 3
Type = PART
A.Demand = 0
@Cost = 40
SetupCost = 10.000
H.Cost = 144
S.Cost = 0
Gross Requirement 0 8.864 8.864 8.866 8.870 8.886 8.886 8.888 8.894 8.908 8.908 8.910 8.916
106.660
Scheduled Receipt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected On Hand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected Net Requirement 0 8.864 8.864 8.866 8.870 8.886 8.886 8.888 8.894 8.908 8.908 8.910 8.916
106.660
Planned Order Receipt 0 8.864 8.864 8.866 8.870 8.886 8.886 8.888 8.894 8.908 8.908 8.910 8.916
106.660
Planned Order Release 8.864 8.864 8.866 8.870 8.886 8.886 8.888 8.894 8.908 8.908 8.910 8.916 0
106.660
Item: Rol LT = 1 SS = 0LS = WW
UM = Each ABC =
Source = 3
Type = PART
A.Demand = 0
@Cost = 70
SetupCost = 10.000
H.Cost = 252
S.Cost = 0
Program Studi Teknik Industri 80Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
Tabel 4. 65 Hasil Lotting Menggunakan Metode WWA Perhitungan Software QS Level 3 (Lanjutan)
Gross Requirement 0 17.728 17.728 17.732 17.740 17.772 17.772 17.776 17.788 17.816 17.816 17.820 17.832
213.320
Scheduled Receipt 0 0 3.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500Projected On Hand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected Net Requirement 0 17.728 14.228 17.732 17.740 17.772 17.772 17.776 17.788 17.816 17.816 17.820 17.832
209.820
Planned Order Receipt 0 17.728 14.228 17.732 17.740 17.772 17.772 17.776 17.788 17.816 17.816 17.820 17.832
209.820
Planned Order Release 17.728 14.228 17.732 17.740 17.772 17.772 17.776 17.788 17.816 17.816 17.820 17.832 0
209.820
Item: Nt LT = 1 SS = 0LS = WW
UM = Each ABC =
Source = 3
Type = PART
A.Demand = 0
@Cost = 40
SetupCost = 10.000
H.Cost = 144
S.Cost = 0
Gross Requirement 0 17.728 17.728 17.732 17.740 17.772 17.772 17.776 17.788 17.816 17.816 17.820 17.832
213.320
Scheduled Receipt 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 2.000Projected On Hand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected Net Requirement 0 17.728 17.728 17.732 17.740 17.772 17.772 17.776 15.788 17.816 17.816 17.820 17.832
211.320
Planned Order Receipt 0 17.728 17.728 17.732 17.740 17.772 17.772 17.776 15.788 17.816 17.816 17.820 17.832
211.320
Planned Order Release 17.728 17.728 17.732 17.740 17.772 17.772 17.776 15.788 17.816 17.816 17.820 17.832 0
211.320
Item: AR LT = 1 SS = 0LS = WW
UM = Each ABC =
Source = 3
Type = PART
A.Demand = 0
@Cost = 80
SetupCost = 10.000
H.Cost = 288
S.Cost = 0
Gross Requirement 0 8.864 8.864 8.866 8.870 8.886 8.886 8.888 8.894 8.908 8.908 8.910 8.916
106.660
Scheduled Receipt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected On Hand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected Net Requirement 0 8.864 8.864 8.866 8.870 8.886 8.886 8.888 8.894 8.908 8.908 8.910 8.916
106.660
Planned Order Receipt 0 8.864 8.864 8.866 8.870 8.886 8.886 8.888 8.894 8.908 8.908 8.910 8.916
106.660
Planned Order Release 8.864 8.864 8.866 8.870 8.886 8.886 8.888 8.894 8.908 8.908 8.910 8.916 0
106.660
Item: R LT = 2 SS = 0LS = WW
UM = Each ABC =
Source = 3
Type = PART
A.Demand = 0
@Cost = 200
SetupCost = 10.000
H.Cost = 720
S.Cost = 0
Gross Requirement 0 17.728 17.728 17.732 17.740 17.772 17.772 17.776 17.788 17.816 17.816 17.820 17.832
213.320
Scheduled Receipt 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000Projected On Hand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected Net Requirement 0 17.728 13.728 17.732 17.740 17.772 17.772 17.776 17.788 17.816 17.816 17.820 17.832
209.320
Planned Order Receipt 0 17.728 13.728 17.732 17.740 17.772 17.772 17.776 17.788 17.816 17.816 17.820 17.832
209.320
Planned Order Release 31.456 17.732 17.740 17.772 17.772 17.776 17.788 17.816 17.816 17.820 17.832 0 0
209.320
Tabel 4. 65 Hasil Lotting Menggunakan Metode WWA Perhitungan Software QS Level 3 (Lanjutan)
Item: D LT = 2 SS = 0 LS = UM = ABC = Source Type = A.Dem @Cost SetupC H.Cost = S.Cost
Program Studi Teknik Industri 81Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
WW Each = 3 PARTand = 0
= 2.000
ost = 10.000 7.200 = 0
Gross Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Scheduled Receipt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected On Hand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected Net Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Planned Order Receipt 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Planned Order Release 8.864 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 0 0 53.330
Item: GD LT = 1 SS = 0LS = WW
UM = Each ABC =
Source = 3
Type = PART
A.Demand = 0
@Cost = 60
SetupCost = 10.000
H.Cost = 216
S.Cost = 0
Gross Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Scheduled Receipt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected On Hand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected Net Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Planned Order Receipt 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Planned Order Release 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 0 53.330
Item: RD LT = 1 SS = 0LS = WW
UM = Each ABC =
Source = 3
Type = PART
A.Demand = 0
@Cost = 80
SetupCost = 10.000
H.Cost = 288
S.Cost = 0
Gross Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Scheduled Receipt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected On Hand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected Net Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Planned Order Receipt 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Planned Order Release 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 0 53.330
Item: PBB LT = 1 SS = 0LS = WW
UM = Each ABC =
Source = 3
Type = PART
A.Demand = 0
@Cost = 60
SetupCost = 10.000
H.Cost = 216
S.Cost = 0
Gross Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Scheduled Receipt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected On Hand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected Net Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Planned Order Receipt 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Planned Order Release 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 0 53.330
Tabel 4. 65 Hasil Lotting Menggunakan Metode WWA Perhitungan Software QS Level 3 (Lanjutan)
Program Studi Teknik Industri 82Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
Item: PBK LT = 1 SS = 0LS = WW
UM = Each ABC =
Source = 3
Type = PART
A.Demand = 0
@Cost = 50
SetupCost = 10.000
H.Cost = 180
S.Cost = 0
Gross Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Scheduled Receipt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected On Hand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Projected Net Requirement 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Planned Order Receipt 0 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 53.330Planned Order Release 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 0 53.330
4.2.4.3.11 Offsetting Level 3
Berikut ini pada tabel 4.66 memperlihatkan hasil offsetting pada level 3.
Tabel 4. 66 Hasil Offsetting pada Level 3
Periode (minggu) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
As Roda 8866 8870 8886 8886 8888 8894 8908 8908 8910 8916 8916 0
Roda 17728 17728 17732 17740 17772 17772 17776 17788 17816 17816 0 0
Gear Dinamo 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458 0
Dinamo 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458 0 0
Plat Blkg Besar 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458 0
Plat Blkg Kecil 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458 0
Rumah Dinamo 4432 4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458 0
Bumper Belakang
4433 4435 4443 4443 4444 4447 4454 4454 4455 4458 0 0
Sekrup 8866 8870 8886 8886 8888 8894 8908 8908 8910 8916 0 0
Roller 17732 17740 17772 17772 17776 17788 17816 17816 17820 17832 0 0
Baut 17728 17732 17740 17772 17772 17776 17788 17816 17816 17820 17832 0
4.2.5 Rekap Biaya Komponen (Level 0 – 3)
Level 0
Pada tabel 4.67 menunjukkan rekap biaya komponen untuk level 0.
Tabel 4. 67 Rekap Biaya Komponen pada Level 0
ROMELU VERONA ANGELO
LFL66.638.48
8 141.173.168 120.901.256
EOQ70.318.01
6 143.871.904 122.892.584
POQ66.638.48
8 141.173.168 120.901.256
FOQ66.638.48
8 141.173.168 120.901.256
Program Studi Teknik Industri 83Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
Tabel 4. 67 Rekap Biaya Komponen pada Level 0 (Lanjutan)
FPR66.638.48
8 141.173.168 120.901.256
LUC66.638.48
8 141.173.168 120.901.256
LTC66.638.48
8 141.173.168 120.901.256
PPB68.451.84
8 145.313.776 124.408.784
WW66.638.48
8 141.173.168 120.901.256
Level 1
Tabel 4.68 menunjukkan rekap biaya komponen untuk level 1.
Tabel 4. 68 Rekap Biaya Komponen pada Level 1
CA B1 B2 B3 PBd PBt
LFL 267.250.000 10.893.00023.052.00
0 19.735.000 2.786.500 4.386.400
EOQ 269.866.880 11.093.05024.081.30
0 20.198.976 2.895.357,50 4.570.278
POQ 267.250.000 10.893.00023.052.00
0 19.735.000 2.786.500 4.386.400
FOQ 267.250.000 10.893.00023.052.00
0 19.735.000 2.786.500 4.386.400
FPR 267.250.000 10.893.00023.052.00
0 19.735.000 2.786.500 4.386.400
LUC 267.250.000 10.893.00023.052.00
0 19.735.000 2.786.500 4.386.400
LTC 267.250.000 10.893.00023.052.00
0 19.735.000 2.786.500 4.386.400
PPB 275.329.120 11.179.60023.718.25
0 20.307.976 2.826.509 4.469.666
WW 267.250.000 10.893.00023.052.00
0 19.735.000 2.786.500 4.386.400
Level 2
Tabel 4.69 menunjukkan rekap biaya komponen pada level 2.
Tabel 4. 69 Rekap Biaya Komponen pada Level 2
PBA BBA RA ASA Ch PPD PD TO GK Gar GB PDn
LFL 120.592.512 15.532.400 94.460.800 102.993.600 26.775.000 4.386.400 4.386.400 3.319.800 2.786.500 8.119.500 3.853.1004.386.40
0
EOQ 122.654.504 16.324.107 96.671.664 104.131.056 27.357.338 4.570.278 4.570.278 3.322.376 2.895.357 8.315.265 3.991.0644.570.27
8,00
POQ 120.592.512 15.532.400 94.460.800 102.993.600 26.775.000 4.386.400 4.386.400 3.319.800 2.786.500 8.119.500 3.853.1004.386.40
0
FOQ 120.592.512 15.532.400 94.460.800 102.993.600 26.775.000 4.386.400 4.386.400 3.319.800 2.786.500 8.119.500 3.853.1004.386.40
0
FPR 120.592.512 15.532.400 94.460.800 102.993.600 26.775.000 4.386.400 4.386.400 3.319.800 2.786.500 8.119.500 3.853.1004.386.40
0LUC 120.592.512 15.532.400 94.460.800 102.993.600 26.775.000 4.386.400 4.386.400 3.319.800 2.786.500 8.119.500 3.853.100 4.386.40
Program Studi Teknik Industri 84Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
0
LTC 120.592.512 15.532.400 94.460.800 102.993.600 26.775.000 4.386.400 4.386.400 3.319.800 2.786.500 8.119.500 3.853.1004.386.40
0
PPB 124.090.600 15.792.449 97.142.656 105.941.984 27.567.912 4.469.666 4.469.666 3.369.750 2.826.508 8.319.374 3.919.7084.469.66
6
WW 120.592.512 15.532.400 94.460.800 102.993.600 26.775.000 4.386.400 4.386.400 3.319.800 2.786.500 8.119.500 3.853.1004.386.40
0
Program Studi Teknik Industri 85Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
Level 3
Pada tabel 4.70 menunjukkan rekap biaya komponen untuk level 3.
Tabel 4. 70 Rekap Biaya Komponen pada Level 3
BB S Rol Nt AR R D GD RD PBB PBK
LFL 10.776.000 4.386.400 14.807.400 8.572.800 8.652.800 41.974.000 106.770.000 3.319.800 4.386.400 3.319.800 2.786.500
EOQ 11.035.635 4.569.730 14.935.033 8.701.044 8.881.992 42.220.164 108.637.352 3.322.376 4.570.278 3.322.376 2.895.358
POQ 10.776.000 4.386.400 14.807.400 8.572.800 8.652.800 41.974.000 106.770.000 3.319.800 4.386.400 3.319.800 2.786.500
FOQ 10.776.000 4.386.400 14.807.400 8.572.800 8.652.800 41.974.000 106.770.000 3.319.800 4.386.400 3.319.800 2.786.500
FPR 10.776.000 4.386.400 14.807.400 8.572.800 8.652.800 41.974.000 106.770.000 3.319.800 4.386.400 3.319.800 2.786.500
LUC 10.776.000 4.386.400 14.807.400 8.572.800 8.652.800 41.974.000 106.770.000 3.319.800 4.386.400 3.319.800 2.786.500
LTC 10.776.000 4.386.400 14.807.400 8.572.800 8.652.800 41.974.000 106.770.000 3.319.800 4.386.400 3.319.800 2.786.500
PPB 11.069.165 4.469.666 15.205.456 8.783.332 8.869.332 43.206.660 110.061.648 3.369.749,50 4.469.666 3.369.749,50 2.826.508,75
WW 10.776.000 4.386.400 14.807.400 8.572.800 8.652.800 41.974.000 106.770.000 3.319.800 4.386.400 3.319.800 2.786.500
4.2.6 Rekap Biaya MRP Metode Terbaik
Rekap biaya MRP untuk metode terbaik ditunjukkan pada tabel 4.71 berikut.
Tabel 4. 71 Rekap Biaya MRP
12-14-2014 Item Total Setup/ Total Total Total Overall
IDOrdering Cost
Holding Cost
Shortage Cost Unit Cost Cost
1 T1 600.000 0 0 66.038.488 66.638.488 0
2 T2 600.000 0 0 140.573.168 141.173.168 0
3 T3 600.000 0 0 120.301.256 120.901.256 0
4 CA 600.000 0 0 266.650.000 267.250.000 1
5 PBA 600.000 0 0 119.992.512 120.592.512 2
6 BBA 600.000 0 0 14.932.400 15.532.400 2
7 RA 600.000 0 0 93.860.800 94.460.800 2
8 ASA 600.000 0 0 102.393.600 102.993.600 2
9 B1 120.000 0 0 10.773.000 10.893.000 1
10 B2 120.000 0 0 22.932.000 23.052.000 1
11 B3 110.000 0 0 19.625.000 19.735.000 1
12 Ch 110.000 0 0 26.665.000 26.775.000 2
13 PBd 120.000 0 0 2.666.500 2.786.500 1
14 PBt 120.000 0 0 4.266.400 4.386.400 1
15 BB 110.000 0 0 10.666.000 10.776.000 3
16 S 120.000 0 0 4.266.400 4.386.400 3
17 Rol 120.000 0 0 14.687.400 14.807.400 3
18 Nt 120.000 0 0 8.452.800 8.572.800 3
19 PPD 120.000 0 0 4.266.400 4.386.400 2
Program Studi Teknik Industri 86Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
Tabel 4. 71 Rekap Biaya MRP (Lanjutan)
20 PD 120.000 0 0 4.266.400 4.386.400 2
21 TO 120.000 0 0 3.199.800 3.319.800 2
22 GK 120.000 0 0 2.666.500 2.786.500 2
23 AR 120.000 0 0 8.532.800 8.652.800 3
24 R 110.000 0 0 41.864.000 41.974.000 3
25 Gar 120.000 0 0 7.999.500 8.119.500 2
26 GB 120.000 0 0 3.733.100 3.853.100 2
27 D 110.000 0 0 106.660.000 106.770.000 3
28 GD 120.000 0 0 3.199.800 3.319.800 3
29 RD 120.000 0 0 4.266.400 4.386.400 3
30 PBB 120.000 0 0 3.199.800 3.319.800 3
31 PBK 120.000 0 0 2.666.500 2.786.500 3
32 PDn 120.000 0 0 4.266.400 4.386.400 2
4.2.7 Rekap POR
Tabel 4.72 menunjukkan rekap dari plan order release.
Tabel 4. 72 Rekap Plan Order Release
Part Week 1Week
2Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8
Week 9
Week 10
Week 11
Week 12
T1 895 895 896 896 897 897 897 900 900 900 900 900
T2 1.906 1.906 1.906 1.907 1.911 1.911 1.911 1.911 1.915 1.915 1.915 1.918
T3 1.631 1.631 1.631 1.632 1.635 1.635 1.636 1.636 1.639 1.639 1.640 1.640
CA 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458
PBA 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458
BBA 4.432 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458
RA 17.728 17.728 17.732 17.740 17.772 17.772 17.776 17.788 17.816 17.816 17.820 17.832
ASA 8.864 8.864 8.866 8.870 8.886 8.886 8.888 8.894 8.908 8.908 8.910 8.916
B1 895 896 896 897 897 897 900 900 900 900 900 0
B2 1.906 1.906 1.907 1.911 1.911 1.911 1.911 1.915 1.915 1.915 1.918 0
B3 1.631 1.632 1.635 1.635 1.636 1.636 1.639 1.639 1.640 1.640 0 0
Ch 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 0 0
PBd 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 0
PBt 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 0
BB 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 0 0
S 8.864 8.866 8.870 8.886 8.886 8.888 8.894 8.908 8.908 8.910 8.916 0
Rol 14.228 17.732 17.740 17.772 17.772 17.776 17.788 17.816 17.816 17.820 17.832 0
Nt 17.728 17.732 17.740 17.772 17.772 17.776 15.788 17.816 17.816 17.820 17.832 0
PPD 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 0
PD 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 0
Program Studi Teknik Industri 87Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
Tabel 4. 72 Rekap Plan Order Release (Lanjutan)
TO 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 0
GK 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 0
AR 8.864 8.866 8.870 8.886 8.886 8.888 8.894 8.908 8.908 8.910 8.916 0
R 17.732 17.740 17.772 17.772 17.776 17.788 17.816 17.816 17.820 17.832 0 0
Gar 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 0
GB 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 0
D 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 0 0GD 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 0RD 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 0
PBB 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 0
PBK 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 0
PDn 4.432 4.433 4.435 4.443 4.443 4.444 4.447 4.454 4.454 4.455 4.458 0
4.2.8 Struktur Produk (WinQSB)
Struktur Produk Tamiya Romelu:
Gambar 4. 7 Struktur Produk Menggunakan Software WinQSB untuk Tamiya Romelu
Gambar 4.7 menunjukkan struktur produk yang dihasilkan dalam
pengolahn software WinQSb untuk produk tamiya Romelu.
Struktur Produk Tamiya Verona:
Gambar 4. 8 Struktur Produk Menggunakan Software WinQSB untuk Tamiya Verona
Gambar 4.8 menunjukkan struktur produk hasil olahan software WinQSB
untuk produk tamiya Verona.
Program Studi Teknik Industri 88Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
Struktur Produk Tamiya Angelo:
Gambar 4. 9 Struktur Produk Menggunakan Software WinQSB untuk Tamiya Angelo
Berikut ini pada gambar 4.9 menunjukkan struktur produk tamiya Angelo
hasil olahan software WinQSB.
Program Studi Teknik Industri 89Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
BAB V
ANALISA
5.1 Aggregate Planning
Langkah pertama untuk melakukan aggregate planning adalah dengan
menentukan kapasitas yang tersedia, dalam hal ini kita memiliki kapasitas yang
tersedia yang terdiri dari regular time, overtime, dan subkontrak dimana besarnya
regular time sebesar 16569 unit, overtime sebesar 4142 unit dan subkontrak sebesar
804 unit. Kebijakan perusahaan adalah dengan memenuhi demand permintaan dari
regular time namun bila diperlukan dapat menggunakan overtime atau subkontrak
dengan mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan seminimum mungkin. Dalam
praktikum kali ini metode yang digunakan adalah transportation land dengan input
demand hasil forecasting dan kapasitas yang tersedia. Dan output yang dihasilkan
demand agregat, kapasitas terpakai, kapasitas tidak terpakai serta biaya yang
dihasilkan. Pemilihan metode ini dikarenakan menghasilkan biaya yang relatif
murah.
Dalam penghitungan manual untuk memenuhi permintaan dipenuhi dengan
menggunakan seluruh regular time dan ditambah dengan overtime sesuai demand
yang diperlukan dan tanpa menggunakan subkontrak karena biaya subkontrak yang
tinggi dibandingkan biaya overtime dan didapati biaya total sebesar Rp 564.582.000
untuk 12 periode dan dalam perhitungan software menggunakan software WinQsb
didapati hasil perhitungan sebesar Rp 564.582.000, dimana tidak ada perbedaan
dalam perhitungan software maupun manual.
5.2 Jadwal Induk Produksi
JIP (Jadwal Induk Produksi) digunakan untuk mengetahui jumlah produk yang
harus dihasilkan dalam periode tertentu. Pada tahap ini, diketahui hasil aggregate
palanning yang merupakan rencana produksi agregat dari ketiga jenis tamiya dalam
untuk 12 periode. Kemudian dilakukan teknik disagregasi dari rencana produksi
agregat dengan menggunakan metode Cut and Fit yang membagi kapasitas
produksi masing-masing tamiya sesuai dengan jenisnya masing masing berdasarkan
Program Studi Teknik Industri 90Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
data demand masa lalu. Penggunaan metode Cut and Fit dikarenakan perusahaan
membuat produk yang masih dalam satu jenis dan metode yang digunakan relatif
lebih sederhana dibandingkan metode lain. Setelah dibagi kapasitasnya, didapatkan
hasil Tamiya Romelu 20,2%, Tamiya Verona 43%, dan Tamiya Angelo 36,8% dari
total rencana produksi. Berikutnya dicari hasil JIP konversi dengan membagi tiap
item dengan faktor konversi. Faktor konversi yang digunakan adalah waktu baku
pembuatan tamiya dimana setiap produk memiliki waktu baku yang sama sehingga
faktor konversi adalah 1:1:1 dan dihasilkan faktor konversi yang sama dengan hasil
JIP. Selain penggunaan waktu baku sebagai faktor konversi dalam dunia nyata
dapat pula digunakan menggunakan harga jual.
5.3 Rough Cut Capacity Planning
Rough Cut Capacity Planning (RCCP) atau disebut juga sebagai perencanaan
kapasitas kasar merupakan teknik mengkonversi JIP ke dalam kebutuhan-
kebutuhan kapasitas secara kasar dari sumber daya utama yang digunakan setiap
produk individual yang terangkum dalam JIP sehingga penyusunan RCCP akan
menentukan kelayakan dari jadwal induk produksi yang dibuat.
Dari tabel 4.14 dan gambar 4.6 dapat dilihat bahwa PT. Tamiya Racing
Indonesia memiliki total kapasitas sebesar 21515 di setiap periode, dengan rincian
kapasitas regular time sebesar 16569 di setiap periode dan kapasitas overtime
sebesar 4142 di setiap periode dan subkontrak sebesar 804 ditiap periode.
Sedangkan demand konsumen di tiap periode berbeda. Kapasitas RT, OT, dan SK
didapati dari kebijakan perusahaan dan data demand didapat dari hasil forecasting.
Demand konsumen terbesar pada 12 periode pertama terdapat pada periode ke-12,
yaitu sebanyak 18219. Sehingga dapat disimpulkan bahwa RCCP valid, karena PT.
Tamiya Racing Indonesia dapat memenuhi demand dari ke-12 periode tersebut
dengan menggunakan kapasitas regular time dan over time.
Program Studi Teknik Industri 91Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
5.4 MRP
5.4.1 Analisis Perbandingan Antara Biaya Manual dan Software Komponen
Pengunci Body
Tabel 5. 1 Rekap Perhitungan Biaya Software QS dan Manual
Metode Manual Software QS
LFL 2.786.500 2.786.500
EOQ 2.895.357,50 2.895.357,50
POQ 2.786.500 2.786.500
FOQ 2.786.500 2.786.500
FPR 2.786.500 2.786.500
LUC 2.786.500 2.786.500
LTC 2.786.500 2.786.500
PPB 2.826.508,75 2.826.509
WWA 2.786.500 2.786.500
Dari tabel perbandingan hasil perhitungan manual dan software QS komponen
pengunci body pada tabel 5.1, dapat dilihat bahwa untuk perhitungan manual
diperoleh hasil total biaya terkecil dengan menggunakan metode LFL, POQ,
FOQ, FPR, LUC, LTC, dan WWA yang nilainya sama dengan perhitungan
software yaitu sebesar Rp. 2.786.500,-. Kemudian, dipilih metode WWA sebagai
metode terbaik, karena dalam metode WWA merupakan metode yang paling
dinamis dan pendekatan matematis yang sangat detail serta mempertimbangkan
semua kemungkinan yang ada termasuk biaya dibanding dengan metode-metode
lainnya.
Dalam perhitungan manual dan software terdapat perbedaan pada nilai PPB
software dan manual. Dalam perhitungan manual didapati hasil 2.826.508,75 dan
pada software didapati nilai 2.826.509. Hal ini dikarenakan perbedaan pada
pehitungan biaya simpan, dalam software terjadi pembulatan keatas sebesar 0,25
karena software tidak bisa membaca angka koma sehingga terjadi perbedaan.
5.4.2 Analisis Pemilihan Metode Masing-Masing Komponen
Dalam melakukan MRP terdapat empat tahapan awal yaitu, Netting atau
menghitung kapasistas bersih yang diperlukan. Lotting adalah penentuan metode
lot terbaik yang dapat digunakan, dalam praktikum ini kami menggunakan 9
metode dan dipilihlah 1 metode terbaik. Tahap selanjutnya adalah offsetting yaitu
Program Studi Teknik Industri 92Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
merekap hasil akhir dari penghitungan kebutuhan di level tersebut dan Exploding
adalah penentuan kapasitas yang diperlukan untuk material di level dibawahnya.
Pemilihan metode terbaik dari tiap komponen pada level 0, level 1, level 2, dan
level 3 dilakukan dengan mencari biaya terkecil dari ke-9 metode lotting yang
digunakan. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan software
WinQSB dan penghitungan manual didapati metode-metode yang memiliki total
biaya yang sama dengan metode terbaik, namun dipilihlah metode WWA sebagai
metode terpilih, dikarenakan dalam metode WWA memperhatikan banyak
kemungkinan yang ada serta WWA merupakan metode yang paling dinamis dan
memiliki pendekatan yang detail termasuk dalam hal harga. Karena level 0 hingga
level 3 menggunakan metode WWA maka seluruh komponen yang ada
menggunakan metode WWA sebagai metode lotting terbaik.
5.4.3 Analisis Hasil MRP dan Metode Terpilih
Hasil lotting MRP metode terpilih adalah metode WWA dimana dalam metode
ini, pemesanan dilakukan di periode dengan pengeluaran termurah dengan
memperhatikan biaya simpan sehingga biaya yang ditimbulkan akan seminimun
mungkin.
Pada subbab yang sama juga terdapat rekap biaya semua komponen
berdasarkan metode terpilih, pada hasil rekap tabel 4.71, akan terlihat jelas berapa
biaya yang dikeluarkan untuk pemesanan, biaya untuk penyimpanan, dan biaya
untuk pembelian material dan biaya total yang dikeluarkan untuk seluruhnya.
Terdapat 3 tipe struktur produk (Bill Of Material), yakni BOM untuk Tamiya
Romelu, BOM untuk Tamiya Verona, dan BOM untuk Tamiya Angelo. Ketiga
struktur produk ini sama, yang membedakan hanyalah pada komponen body,
dimana body grade A untuk tamiya Romelu, body grade B untuk tamiya Verona
dan body grade C untuk tamiya Angelo. Terdapat 4 level dalam BOM ini, yaitu
level 0 terdiri dari tamiya, level 1 terdiri dari 4 komponen, level 2 terdiri dari 12
komponen, dan level 3 terdiri dari 11 komponen.
Program Studi Teknik Industri 93Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan
1. Input agregat planning didapat dari data forecast selama 12 periode dan data
given berupa target produksi selama horison perencanaan, daftar harga
sparepart tamiya dari supplier yang ada, dan data biaya produksi. Dalam
melakukan perhitungan agregat planning, praktikan menggunakan metode
Transportasi Land yang dilakukan dengan menggunakan software WinQSB dan
juga penghitungan secara manual. Dari penghitungan dengan software
WinQSB, total biaya produksi yang dibutuhkan sebesar Rp 564.582.000,-. Dan
dari perhitungan secara manual, total biaya yang dibutuhkan sebesar Rp
564.582.000,-.
2. Dalam melakukan disagregasi praktikan menggunakan metode Cut & Fit,
sehingga didapatkan nilai persentase dari tiap tipe tamiya, yaitu Tamiya
Romelu 20,2%, Tamiya Verona 43%, dan Tamiya Angelo sebesar 36,8%.
Output yang dihasilkan dari perhitungan disagregasi adalah jumlah produk
yang harus diproduksi tiap tipe selama 12 periode.
3. RCCP digunakan untuk mengetahui apakah kapsitas yang dimiliki dapat
memenuhi demand atau tidak. Dalam kasus ini RCCP valid, karena kapasitas
yang tersedia dapat memenuhi demand, sehingga tidak memerlukan
subkontrak.
4. MRP merupakan rencana pemesanan material untuk perusahaan selama 12
periode adalah dengan menggunakan 9 metode yaitu metode LFL, POQ, FOQ,
EOQ, FPR, LUC, LTC. Dan metode yang terpilih adalah metode WWA yang
menghasilkan biaya terkecil yaitu sesuai dengan rekap tabel 4.71.
6.2 Saran
1. Praktikan harus memperhatikan input yang dimasukkan dalam software agar
tidak terjadi kesalahan.
Program Studi Teknik Industri 94Universitas Diponegoro
Laporan Praktikum Perancangan Teknik IndustriModul 5 “Perencanaan Produksi dan Kebutuhan Material”
Kelompok 21
2. Praktikan harus mengetahui langkah-langkah dan metode yang dilakukan dalam
perencanaan produksi dan material.
3. Praktikan harus memahami pengertian-pengertian yang ada dalam modul ini
agar dapat lebih mudah dalam mengerjakan laporan.
4. Praktikan dapat memvalidasi hasil MRP menggunakan CRP agar data yang
dihasilkan dapat diterima.
Program Studi Teknik Industri 95Universitas Diponegoro
DAFTAR PUSTAKA
Bedworth, D. D. dan J. E. Bailey. 1987. Integrated Production Control System, 2nd ed.
New York: John Wiley & Sons.
Hartini, Sri. 2010. Teknik Mencapai Produksi Optimal. Bandung: Lubuk Agung.
Hayati, Enty Nur. 2012. Penerapan Program Dinamis untuk Menentukan Jalur
Perjalanan yang Optimum dengan Bantuan Software WinQSB. Semarang:
Dinamika Teknik Vol. VI, No. 2.
Narasimhan, Seetharama L. 1995. Production Planning and Inventory Control.
Amerika: Prentice Hall, Inc.
Sukendar, Irwan dan Rizki Kristomi. 2008. Metode Agregat Planning Heuristik sebagai
Perencanaan dan Pengendalian Jumlah Produksi untuk Minimasi Biaya.
Semarang: Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Sultan Agung.
91