anexo_2_-_relatxrio_de_anxlise_da_perturbaxo_-_rap_xons-re-3-252-2009x

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   !" # $ Relatório de Análise de Perturbação-RAP 

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ON8 -RE-3-252/2009 ANAL8E DA PERTURBAAO DO DA 10/11/2009 A8 22H13MN ENVOLVENDO O DE8LGAMENTO DO8 TRE8 CRCUTO8 DA LT 765 KV TABERA - VAPORA. Relatrio de Anlise de Perturbao-RAP ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 2 / 135 2009/ONSTodos os direitos reservados. Qualquer reproduo ou alterao proibida sem autorizao. ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 3 / 135 ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 4 / 135 Operador Nacional do Sistema Eltrico Presidncia Rua da Quitanda 196/22 andar,Centro 20091-000 Rio de Janeiro RJ tel (+21) 203-9594 fax (+21) 203-9444 ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 5 / 135 Revises do relatrio Verso definitiva (Final) em14/12/2009 ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 6 / 135 8umario Lista de figuras, quadros e tabelas7 1NTRODUAO9 28TUAAODO88TEMAANTE8DA PERTURBAAO12 3DE8CRAODETALHADADA PERTURBAAO18 48EOUENCA DE EVENTO828 4.1SEQNCIADEDESLIGAMENTOS AUTOMTICOS E MANUAIS28 4.2RECOMPOSIO DO SISTEMA32 5AVALAAO DE DE8EMPENHO32 5.1PROTEOEESQUEMASDERELIGAMENTO AUTOMTICO32 5.2ESQUEMASDECONTROLEDEEMERGNCIA (ECE)EESQUEMASDECONTROLEDE SEGURANA (ECS)34 5.3ESQUEMAS REGIONAIS DE ALVIO DE CARGA35 5.4REGISTRADORES DE PERTURBAO36 5.5COMPORTAMENTODINMICODOSISTEMA ELTRICO36 5.6OPERAOEMTEMPOREALEDOPROCESSO DE RECOMPOSIO DO SISTEMA38 6NTERRUPAO DE CARGA NO 8N56 7PROVDENCA8TOMADA8OUEM ANDAMENTO58 8CONCLU8OE860 9RECOMENDAOE866 10ANEXO875 ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 7 / 135 Lista de figuras, quadros e tabelas 10.1Sequncia de normalizao da perturbao75 10.2Definio dos Principais Fluxos:119 10.3SEItaber-OscilogramaMostrandoasCorrentese Tensesdas3faseseresidualdaLT765kV Ivaipor-Itaber C1.120 10.4SEItaber-OscilogramaMostrandoasCorrentese Tensesdas3faseseresidualdasLT765kV Ivaipor-Itaber C2.120 10.5SEItaber-OscilogramaMostrandoasCorrentese Tensesdas3faseseresidualdaLT765kV Ivaipor-Itaber C3.121 10.6Corrente Residual doReator daLT 765 kV Ivaipor-Itaber C3 no terminal de Ivaipor.121 10.7SEBateias-OscilogramaMostrandoasCorrentese Tensesdas3 fasesda LT525kVBateias- Ibina C1.122 10.8SEBateias-OscilogramaMostrandoasCorrentese Tensesdas3faseseresidualdaLT525kV Bateias - Ibina C2.122 10.9SEAssis-OscilogramaMostrandoasCorrentese Tenses das 3 fases e residual da LT 525 kV Assis - Araraquara.123 10.10SEAssis-OscilogramaMostrandoasCorrentese Tensesdas3faseseresidualdaLT525kV Londrna - Assis.123 10.11SEIbina-OscilogramaMostrandoaTensode 345kV124 10.12SEIbina-OscilogramaMostrandoasCorrentese Tensesdas3fasesdaLT500kVCampinas- Ibina.124 10.13SE Itutinga - Oscilograma Mostrando as Correntes e Tensesdas3faseseresidualdaLT345kV Adrianpolis - Itutinga C1.125 10.14SE Itutinga - Oscilograma Mostrando as Correntes e Tensesdas3faseseresidualdaLT345kV Adrianpolis - Itutinga C2.125 10.15SEAdrianpolis-OscilogramaMostrandoas CorrenteseTensesdas3fasesdaLT500kV Adrianpolis - So Jos.126 10.16SEVitria-OscilogramaMostrandoasCorrentese Tensesdas3fasesdaLT500kVOuroPreto2- Vitria.126 ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 8 / 135 10.17Tabela com a programao de troca dos ajustes das proteesdesobrecorrenteinstantneasresiduais, dos Reatores shunt do tronco de 765 kV127 10.18Tabelacomolevantamentodocortedecarga realizado pelo ERAC Empresas distribuidorasdas regies Norte e Nordeste128 10.19Tabelacomolevantamentodocortedecarga realizadopeloERACConsumidores Potencialmente Livres da regio Nordeste129 10.20OscilografiadaSESoSimo,mostrandotenses das3fasesdaLT500kVguaVermelhaSo Simo e Religamento Automtico com Sucesso130 10.21OscilografiadaSEPimentaBueno,mostrando tensesecorrentesdas3fasesdaLT230kV Vilhena Pimenta Bueno e atuao da PPS132 10.22SEOeste-OscilogramaMostrandoasCorrentese Tensesdas3fasesdaLT440kVOeste Embuguau e sua abertura em Oeste por zona 1 da proteo de distncia.132 10.23SEAssis-OscilogramaMostrandoasCorrentese Tensesdas3fasesdaLT440kVAssis Taquaruuesuaaberturainicialnoterminalde Assis por oscilao de potncia.132 10.24SEAssis-OscilogramaMostrandoasCorrentese Tenses das 3 fasesda LT440 kVAssis Bauru e suaaberturanoterminaldeAssisporoscilaode potncia.133 10.25SEAraraquara-OscilogramaMostrandoas CorrenteseTensesdas3fasesdaLT440kV AraraquaraBauruesuaaberturaemAraraquara por zona 1 da proteo de distncia.133 10.26Simulaes realizadas no ONS para perda dupla.134 10.27Simulaes realizadas no ONS para perda tripla.135 ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 9 / 135 1NTRODUAO O presente relatrio tem o objetivo de apresentar os resultados das anlises da perturbao do dia 10/11/2009, que teve incio s 22h13min, envolvendo a LT 765 kV Itaber - Ivaipor (circuitos C1, C2e C3), e que provocou a rejeio de 5.564 MW de gerao da UHE Itaipu - 60 Hz, bem como a abertura dos circuitos remanescentes da InterligaoSul-Sudeste,em525kV,500kV,230kVe138kV,rejeitando adicionalmenteumfluxode2.950MW,SulexportadorparaoSudesteeo desligamentodosdoisBiplosdoSistemaHVDC,quenomomentoencontravam-se com5329MW.Naseqnciaocorreramoutrosdesligamentos,ocasionandouma interrupototalde24.436MW(40%)decargasdoSistemaInterligadoNacional- SIN, distribuda da seguinte forma: Regio Sudeste: 22.468 MW; Regio Centro-Oeste: 867 MW; Regio Sul: 104 MW; Regio Nordeste: 802 MW; Regio Norte (Estados do Acre e Rondnia): 195 MW. A perturbao teve incio com uma falta monofsica, envolvendo a fase Branca, na LT 765 kV Itaber - Ivaipor C1, durante condies climticas adversas. Instantesaps,comestaprimeirafaltaaindapresente,ocorreuoutrafalta monofsica,destavezenvolvendoafaseVermelha,naLT765kVItaber-Ivaipor C2. Emseqncia,aindacomasduasprimeirasfaltaspresentes,ocorreuuma terceirafaltamonofsica,envolvendoafaseAzul,estalocalizadanaBarraAde765 kV da SE Itaber. Assimsendo,asfaltasocorreramquasequesimultaneamentenoscitados circuitos C1 e C2 e na Barra A de 765 kV da SE Itaber, permanecendo presentes por algunsinstantes,configurandoparaoSIN,umcurto-circuitotrifsicoenvolvendoa ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 10 / 135 terra,naSEItaber,atoinstanteemquefoiiniciadooprocessodeeliminaodos defeitos, com a retirada de servio dos componentes afetados. AfalhanaLT765kVItaber-IvaiporC1foieliminadapelasatuaesdas proteesPrincipaiseAlternadasdedistncia,baseadasnoprincpiodeondas trafegantes,emambososterminais.AfalhanaLT765kVItaber-IvaiporC2foi eliminadapelasatuaesdasproteesdesobrecorrentedirecionais,emambosos terminais.AfalhanaBarraA765kV,daSEItaber,foieliminadapelaatuaoda proteoDiferencialdeBarralocal.Instantesapsaeliminaodestaltimafalta, houve a atuao da proteo de sobrecorrente instantnea residual do Reator shunt daLT765kVItaber-IvaiporC3,emIvaipor,acarretandoodesligamentodessa LT, interrompendo totalmente a conexo entre as SEs Itaber e Ivaipor. NaUHEItaipu-60HzocorreramosdesligamentosdasUGs10,12,14,18e 18A, rejeitando 3100 MW de gerao, por atuao das Lgicas 15 e 8 do Esquema de ControledeEmergnciaECEdotroncode765kV,devidoperdatriplanesse troncode765kV,ocorridanotrechoentreasSEsItabereIvaipor,promovendoo ilhamento e a preservao da regio Sul. NoinstantedaperturbaoaUHEItaipu-60Hzoperavacom9Unidades Geradoras sincronizadas. Face ao distrbio mencionado acima ocorreu a abertura da LT 500 kV Bateias - IbinaC1eC2,porsobrecargaeoscilaodepotnciaentreossubsistemasSule Sudeste,comelevaodafreqncianosubsistemaSula63,5Hzereduoda freqncia no subsistema Sudeste a 58,3 Hz. Instantes aps os eventos at aqui mencionados ocorreram, principalmente nos EstadosdeSoPaulo,RiodeJaneiroeEspritoSanto,desligamentosdeunidades geradorasedediversasLinhasdeTransmisso,estaspelassuasproteesde distncia, em decorrncia da oscilao de potncia experimentada pelo Sistema. ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 11 / 135 EmdecorrnciadaelevaodefreqncianaRegioSul,emtaxaelevada, ocorreuaaberturadaLT765 kV FozdoIguauIvaipor C1, C2e C3,poratuao daLgica4doECEdotroncode765kV,isolandoaUsinadeItaipu60Hz,que permanecia at entoconectada ao Sistema Sul. Pelosmesmosmotivosjdescritos,foramdesligadastambm,pelassuas protees,aslinhasdeInterligaodoSistemadoMatoGrossodoSulcomas Regies Sul e Sudeste, levando este Sistema ao colapso. Com as aberturas mencionadas, ocorreu colapso de tenso na regio Sudeste, notadamentenaregiodeSoPaulo,desligandooSistemadeTransmissoHVDC pelaatuaodaproteodemnimatensoCC,interrompendoumfluxode5.329 MW, por este Elo CC, ficando a Usina de Itaipu 50 Hz isolada do Sistema Interligado Nacional(SIN).Nestascircunstnciasnoocorreu,comoeraesperada,aseparao automtica de duas Unidades Geradoras sincronizadas na UHE Itaipu 50 Hz com o Sistema Eltrico Paraguaio. Este Sistema Especial de Proteo objeto de anlise da Comisso Mista de OperaoBrasil Paraguai (CMO). OdistrbioocorridonoSINprovocoucolapsonosEstadosdeSoPaulo,Rio deJaneiro,EspritoSantoeMatoGrossodoSuleatuaesdoERAC,rejeitando cargas na Regio Nordeste e reas Minas, Gois, Mato Grosso e Acre/Rondonia, esta ltima aps sua separao do Sistema Sudeste/Centro Oeste, formando ilha em torno da UHE Samuel e da UTE Termonorte II. Cumpre salientarqueodistrbioque implicou noblecaute emanlise, relativo aodia10/11/2009,foimuitomaisseverodoqueosdistrbiosqueprovocaramos blecautesde1999e2002,noapenaspelofatodeenvolvercurto-circuitotrifsico comterra,mas,tambm,porprovocarodesligamentodos3circuitosdotroncode transmissoem765kV.Aindaassim,comparativamente,asconseqnciasdesse eventoparaoSistemaInterligadoNacionalSINforammenosseveras,conforme pode-seconstatarpelofatodetersidopreservadapraticamenteatotalidadedas cargasnaregioSul,pelapreservaodatotalidadedascargasdeBrasliaepelo montantereduzidodocortedecargaemMinasGerais,GoiseMatoGrosso.Na ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 12 / 135 regioNordesteocortedecargaocorreusomentepelaatuaodoERACeotempo mdioderetornofoide20minutos.Cabedestacarquefoifundamentalparaesse desempenhonosomenteaadequadaatuaodosesquemasdeilhamentocomo, tambm,asexpansesdosistemadetransmisso,notadamenteasqueenvolvem reforos nas interligaes entre subsistemas e sistemas receptores associados. OtempomdioderecomposiodascargasdoSINfoide222minutos.Com isto a gravidade desta perturbao, segundo metodologia internacionalmente adotada, foide90sistema.minutos,inferioradosblecautesde1999e2002queforam respectivamente de 111 e 106 sistema.minutos. 28TUAAO DO 88TEMA ANTE8 DA PERTURBAAO Nomomentoanteriorperturbao,s22h12min,oSINestavaoperando dentrodoscritriosvigentesdeSeguranaEltrica.Asinterligaesregionaiseo troncode765kVestavamoperandocomumgrauadicionaldesegurana,pois suportariam contingncias duplas. A rea afetada do SIN encontrava-se nas seguintes condies de operao: 2.1Gerao das usinas 2.1.1Gerao da UHE Itaipu - 60 Hz: 5564 MW (9 UGs); 2.1.2Gerao da UHE Itaipu - 50 Hz: 5329 MW (para o Brasil) (9 UGs); 2.1.3Gerao da UTN Angra I: 553 MW; 2.1.4Gerao da UTN Angra II: 1084 MW; 2.1.5Geraoassociadaao440kV(UHEsguaVermelha,IlhaSolteira,Trs Irmos,Jupi440kV,Taquaruu,PortoPrimaveraeCapivara)+Gerao daUHEMarimbondo+Fluxonos2TRs500/440kVdeguaVermelha: 7301 MW; 2.1.6Gerao do Paranaba: 3071 MW. ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 13 / 135 2.2Principais Fluxos (ver definies no anexo 10.2) 2.2.1Fluxo para o Sudeste (FSE)6546 MW 2.2.2Fluxo no ELO CC5329 MW 2.2.3Fluxo das LTs 500 kV Itaipu 60 Hz/Foz do Iguau(*) (FIPU)5492 MW 2.2.4Recebimento pelo Sistema Sudeste (RSE)8512 MW 2.2.5Recebimento pelo Sistema Sul (RSUL)- 2950 MW 2.2.6Fluxo nas LTs 500 kV Ibina / Bateias(*) C1 e C2 (Fba-in)1285 MW 2.2.7Fluxo para o Rio de Janeiro (FRJ)5875 MW 2.2.8Fluxo para a Regio Central de Minas Gerais (FMG)4329 MW 2.2.9Fluxo na interligao Norte/Sudeste (FNS)- 1287 MW 2.2.10Fluxo na interligao Sudeste/Nordeste (FSENE)394 MW 2.2.11Fluxo na interligao Norte/Nordeste (FNE)294 MW 2.2.12Fluxo Serra da Mesa (FSM)- 222 MW FCOSE-1693 MW FIBA: 1260 MW 2.2.13Fluxo do Centro-Oeste para o Sudeste (FCOSE)-1693 MW 2.2.14Fluxo na LT 525 kV Assis - Londrina - 662 MW 2.2.15Carga da ANDE: 980 MW 2.3Montante de Cargas Regio Sudeste34426 MW Regio Sul9656 MW Regio Centro-Oeste3221 MW Regio Norte2901 MW Nordeste10571 MW SIN 60775 MW ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 14 / 135 2.4Situao dos Reatores manobrveis do tronco de 765 kV Todososreatoresmanobrveisdotroncode765kVestavamdesligados, situaonormalparaocontroledoperfildetensodeste,nohorriodo evento. 2.5Fluxosemlinhasdetransmissoecarregamentosde transformadores LT 500 kV Itaipu* / Foz do Iguau C11385 MW LT 500 kV Itaipu* / Foz do Iguau C21338 MW LT 500 kV Itaipu* / Foz do Iguau C31391 MW LT 500 kV Itaipu* / Foz do Iguau C41378 MW LT 765 kV Foz do Iguau* / Ivaipor C11832 MW LT 765 kV Foz do Iguau* / Ivaipor C21881 MW LT 765 kV Foz do Iguau* / Ivaipor C31753 MW LT 765 kV Ivaipor* / Itaber C12237 MW LT 765 kV Ivaipor* / Itaber C22160 MW LT 765 kV Ivaipor* / Itaber C32148 MW Compensador sncrono 2 da SE Ibina-83 Mvar 19,2 kV Compensador sncrono 3 da SE Ibina-71 Mvar 19,2 kV Compensador sncrono 4 da SE Ibina-83 Mvar 19,1 kV Compensador sncrono 1 da SE Graja88 Mvar 14,2 kV Autotransformador AT1 765*/512/69 kV 1650 MVA Ivaipor (FUR)-354 MW Autotransformador AT2 765*/512/69 kV 1650 MVA Ivaipor (FUR)-351 MW Autotransformador AT3 765*/512/69 kV 1650 MVA Ivaipor (FUR)-358 MW (*) Local da medio ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 15 / 135 Tabela 2-1: Tenso nos barramentos da rea afetada TENSO NOS BARRAMENTOS Instalao765 kV500 kV440 kV345 kV230 kV Foz do Iguau753540--- Ivaipor779535--- Itaber776---- Tijuco Preto719525-356- Ibina-534-354- Londrina (COPEL)----233 Londrina (ELETROSUL)-542--237 Assis-540449-238 Bauru--453-- Taquaruu--446-- Jupi--448-- Ilha Solteira--448-- gua Vermelha-534450-- Cachoeira Paulista-527--- Adrianpolis-531-346- 2.6Intervenes programadas no perodo em que ocorreu o distrbio 2.6.1UnidadegeradoraUG11daUHEItaipu60Hzeminterveno programada, retornando a operao no dia 13/11/2009 s 11h17min. 2.6.2Transformador TR7de 765/345 kV,da SE Tijuco Preto,em interveno programada, com trmino previsto para o dia 30/12/2009. 2.6.3LT345kVItapeti-MogidasCruzesC2emintervenoprogramada, retornando a operao no dia 21/11/2009 s 00h24min. 2.6.4Compensadorsncronon1(+330/-220Mvar),daSEIbina,em intervenoprogramada,retornandooperaonodia11/11/2009s 04h11min. 2.6.5Reatores RT3 e RT4 de 13,8 kV (50 Mvar cada), da SE Adrianpolis, em interveno programada, com trmino previsto para o dia 06/12/2009. 2.6.6ReatorRT5de525kV(100Mvar),daSEAssis,eminterveno programada, com trmino previsto para o dia 31/01/2010. 2.6.7Conversor 7 do Sistema HVDC, em interveno programada, retornando a operao no dia 12/11/2009. ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 16 / 135 2.6.8Compensadorsncronon2(+200/-150Mvar),daSEGraja,em interveno programada, com trmino previsto para o dia 30/12/2009. 2.7Condies meteorolgicas antes do evento: Nodiadodistrbioverificava-seodeslocamentodeumafrentefriaocasionando chuvas significativas e vento no norte de Santa Catarina e no Paran. NareadoEstadodoParan,ondeestolocalizadaslinhasde525kVede765 kV(trechosFozdoIguau/IvaiporeIvaipor/Itaber),partirdas14h00min foram observadas condies de tempo severo em Foz do Iguau e Cascavel, com a ocorrncia de chuvas, ventos e descargas atmosfricas. NaEstaoFazendaAgrolim(MunicpiodeItaber),operadapelaDukeEnergy, foram registradas chuvas de 24 mm, concentradas em curto perodo de tempo, por volta do horrio da perturbao. Nas figuras 1 e 2, a seguir, so mostrados os registros acumulados de descargas atmosfricas do dia 10/11/2009, nos perodos de 13h00min s 14h00min e de 22h10min s 22h20min, respectivamente. Figura 1 Registro acumulado de descargas atmosfricas do dia 10/11/2009, no perodos de 13h00min s 14h00min. ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 17 / 135 Figura 2 Registro acumulado de descargas atmosfricas do dia 10/11/2009, no perodo de 22h10min s 22h20min. Em funo destas informaes sobre as condies climticas, o ONS, como j ofazdeformarotineira,apesardejestaroperandocomvaloresdegeraoem Itaipu-60HzquesuportavamaperdaduplanotrechoFozdoIguauIvaipor- Itaber Tijuco Preto,diminuiuainda mais,a partirdas14h00min,odespachonesta usina,, reduzindo assim a transmisso de energia pelo tronco de 765 kV, privilegiando a segurana do sistema eltrico, conforme pode ser observado no diagrama a seguir. Na figura 3, a seguir, mostrado o registro da gerao programada e verificada para o despacho da UHE Itaipu 60 Hz, no dia 10/11/2009. ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 18 / 135 Figura 3 Registro da gerao programada e verificada na UHE Itaipu 60 Hz, no dia 10/11/2009. 3DE8CRAO DETALHADA DA PERTURBAAO A perturbao teve incio s 22h13min (Horrio Brasileiro de Vero - HBV), com aincidnciadeumcurto-circuito(flashover)envolvendoafaseBrancaeaterra,na LT765 kV Itaber - Ivaipor C1, localizado noisoladordepedestal do filtrodeondas do terminal da SE Itaber. A figura 4, a seguir mostra as marcas da descarga eltrica no isolador de pedestal da bobina de bloqueio, da fase Branca, do circuito 1, na SE Itaber - 765 kV. ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 19 / 135 Figura 4 Isolador de pedestal da bobina de bloqueio da fase Branca do circuito 1 na SE Itaber - 765 kV AntesdaeliminaodafaltanaLT765kVItaber-IvaiporC1,ocorreram duas falhas adicionais, relacionadas a seguir: -Cercade13,5msaps,ocorreuumcurto-circuitomonofsico,envolvendoa fase Vermelha da LT 765 kV Itaber - Ivaipor C2; Afigura5,aseguirmostraasmarcasdadescargaeltricanacolunade isoladores, da fase Vermelha, do circuito 2, na SE Itaber - 765 kV. MARCAS DADESCARGA ELTRICA ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 20 / 135 Figura 5 Coluna de Isoladores da fase Vermelha do circuito 2 na SE Itaber - 765 kV - Cerca de 3,5 ms aps a falta anterior, ocorreu um terceiro curto-circuito monofsico, envolvendo a fase Azul, localizado na Barra A de 765 kV da SE Itaber. Afigura6,aseguirmostraasmarcasdadescargaeltricanacolunade isoladores, da fase Azul, da Barra A, na SE Itaber - 765 kV. Figura 6 Coluna de Isoladores da fase Azul da Barra A na SE Itaber - 765 kV ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 21 / 135 Estes curtos-circuitos foram eliminados na seguinte seqncia: 1) Em 48 milisegundos para a LT 765 kV Itaber Ivaipor C1, pelas atuaes dasproteesPrincipaiseAlternadasdedistncia,baseadasnoprincpiodeondas trafegantes (RALZA-ABB), em ambos os terminais. 2)Em48,8milisegundosparaaLT765kVItaberIvaiporC2,pelas atuaesdasproteesPrincipaiseAlternadasdesobrecorrentedirecionaispara faltasdesbalanceadas(MODIII-GE),unidadesdesubalcance,emItaber,ede sobrealcance, associadas aos esquemas de teleproteo, no terminal de Ivaipor. 3) Em 41,9 milisegundos para a Barra A de Itaber - 765 kV, pelaatuao da proteo diferencial de Barras (7SS52-SIEMENS). A figura 7 a seguir apresenta um diagrama unifilar do tronco de 765 kV Figura 7 Sistema de 765 kV A figura 8 sumariza a seqncia dos eventos ocorridos e o tempo de eliminao dos vrios curtos circuitos. ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 22 / 135 Figura 8 Sumrio dos eventos. A figura 9 a seguir mostra as faltas ocorridas na LT 765 kV Itaber Ivaipor C1 e C2 e na Barra A de 765 kV, conforme registro oscilogrfico da SE Itaber. Figura 9 Faltas na LT 765 kV Itaber - Ivaipor C1 e C2 e Barra A de 765 Kv. ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 23 / 135 Nestascircunstncias,circularampeloneutrodoReatorshuntdaLT765kV Itaber-IvaiporC3,localizadonoterminaldeIvaipor,correntestransitrias elevadas,decercade1.500A.Estascorrentesseverificamapenaspara configuraesderedeocasionadasporeventosatpicostaiscomoosdodia 10/11/2009,noqualforamregistrados3curtos-circuitosmonofsicos,quase simultneos,emfasesdistintas,dedoiscircuitosde765kVentreasSEsItabere IvaiporedaBarraAdeItaber,todoseltricamentesituadosnaSEItaber, configurandoumcurto-circuitotrifsicocomenvolvimentodeterra,nestaSE,oque provocouodesligamentodacitadaLT,pelaatuaodaunidadeinstantneada proteo de sobrecorrente residual deste Reator. A figura 10, a seguir mostra as correntes de fasee de residual no Reator shunt da LT 765 kV Itaber Ivaipor C3, no terminal de Ivaipor. Figura 10 Correntes no Reator da LT 765 kV Itaber - Ivaipor C3, no terminal de Ivaipor. ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 24 / 135 Em funo da perda dos 3 circuitos de 765 kV entre as SEs Ivaipor e Itaber, houveinicialmenteaatuaodaLgica15(perdadupla),doECEdotroncode765 kV, provocando os desligamentos, na UHE Itaipu - 60 Hz, das UGs 10, 12, 14 e 18, em aproximadamente 251 ms e, na seqncia, a atuao da Lgica 8 (perda tripla) deste mesmoECE,desligandoaunidade18A,em476ms,rejeitandoototalde3.100MW de gerao. Apsaaberturadotroncode765kVentreasSEsItabereIvaipor,ocorreu sobrecarga pelas suas interligaes S/SE, nas LTs 525 kV, 500 kV, 230 kV e 138 kV, o que ocasionou os desligamentos das seguintes linhas: -LT500kVBateias-IbinaC1eC2,pelasatuaesdesuasrespectivas protees Principais e Alternadas de distncia; -LTsem230kVe138kVqueinterligamestesdoisSistemas,tambmpelas atuaesdesuasproteesdedistncia,todosestesocorridosemtempos inferiores a 1 segundo. Apsestasaberturas,osSistemasSuleSudesteaindapermaneceram interligados, agora apenas pela LT 525 kV Londrina Assis Araraquara, iniciando-se processo oscilatrio entre estas Regies, atravs da mesma, onde nota-se inclusive a ocorrncia de Centro Eltrico. Noperodocompreendidoentre1e2segundos,apsoinciododistrbio, houveaabertura,emcondiesdeoscilaodepotncia,daslinhasrelacionadas adiante,principalmenteasdetensesde440kVdoSistemaSoPaulo,ocasionada pelas atuaes de suas respectivas protees de distncia, promovendo desta forma a separao das usinas conectadas a esta malha: Abertura da LT 230 kV Edgard de Souza - Botucatu Abertura da LT 440 kV Oeste Embuguau Abertura da LT 440 kV Bauru Cabreva C2 Abertura da LT 440 kV Bauru Cabreva C1 Abertura da LT 440 kV Araraquara Santa Brbara DOeste Abertura da LT 440 kV Araraquara Mogi Mirim 3 Abertura da LT 440 kV Sumar Assis Abertura da LT 440 kV gua Vermelha Araraquara Abertura da LT 440 kV Taquaruu Assis Abertura da LT 440 kV Assis Bauru Abertura da LT 440 kV Araraquara Bauru ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 25 / 135 Verificou-se tambm uma perda de sincronismo entre as usinas do 440 kV com relaosusinasdoParanaba,doTocantinsedosistemaNorte/Nordeste, ocasionando a abertura das seguintes linhas: LT 500 kV gua Vermelha So Simo (em aproximadamente 1,3 segundo); LT 500 kV gua Vermelha Marimbondo (em aproximadamente 1,8 segundo), desligamentosestesseparandooSistemade440kVdoSistemade500kVdarea Minas Gerais e, LTs230kVDouradosGuara(emaproximadamente2segundos)e230kV NovaPortoPrimaveraImbirussueNovaPortoPrimaveraDourados(em aproximadamente5segundos),separandooEstadodoMatoGrossodoSuldas Regies Sul e Sudeste e acarretando o colapso no suprimento ao mesmo, acarretando a interrupo de 588 MW de cargas. Nestaocasio,noSubsistemaSulafreqnciaatingiuvaloresdaordemde 63,5 Hz, com uma taxa de variao de freqncia superior a 1,4 Hz/s, o que ocasionou a atuao do rel de taxa de frequncia de Itaipu 60 Hz (Lgica 4), comandando os desligamentos dos 3 circuitos em 765 kV entre Foz do Iguau e Ivaipor, ocorridos em aproximadamente 2 segundos aps o incio da perturbao. Nestas condies ocorreu a interrupo total da energia proveniente das unidades geradoras em 60 Hz, da UHE Itaipu.ComoilhamentodosistemaSul,ocorreuodesligamentoautomtico,por sobretenso,dasLTs525kVAreiaGovernadorBentoMunhozC1eC2,Areia Segredo,AreiaCuritibaC1,AreiaIvaiporC1eIvaiporLondrinaC1.Houve interrupo de 104 MW de cargas na Regio Sul devido oscilao de tenso. ComaaberturadoSistemade440kV,noEstadodeSoPaulo,houve afundamentodatensonoBarramentode345kVemIbina.PorseroEloHVDC fundamentalmentedependentedatensodosistemareceptor,nestaSE,ocorreram oscilaes e reduo na potncia por ele transmitida at o bloqueio sequencial total do mesmo, por atuao de suas protees de mnima tenso CC, que atuam na Estao Conversora de Foz do Iguau. Aseguirindicamosostemposdecorridosnobloqueiodos4Plosdeste Sistema: Plo 3 em cerca de 2,5 segundos (operava em 300 kV); ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 26 / 135 Plo 4 em cerca de 4,2 segundos (operava em 600 kV); Plo 2 em cerca de 7,0 segundos (operava em 600 kV) e Plo 1 em cerca de 8,5 segundos (operava em 600 kV). Destaca-se que apesar do Elo HVDC ter tido o bloqueio total em cerca de 8,5 s, emdecorrnciadasoscilaesedoafundamentodetenso(estaatingiuvalores inferiores a 40 %), praticamente j sem transmitir potncia. Apartirdesteevento,estandoatensonaRegioSudestecompletamente degradada,seguiram-sevriosdesligamentosporsobrecargaesubtenso,osquais esto relatados adiante no item 4 - Tabela Sequencial de Desligamentos. Dentreestes,podemosdestacarodesligamentodasLT345kVItutinga Adrianpolis C1 e C2, cerca de 2,8 segundos do incio do distrbio, LT 500 kV Itajub 3 Cachoeira Paulista, cerca de 11 segundos e LT 525 kV Assis Araraquara, cerca de 1 minuto e 20 segundos. Comosdesligamentosrelatadosanteriormente,houvecolapsoquasetotalao suprimentoaos Estadosde SoPaulo, Rio deJaneiro, Esprito SantoeMato Grosso do Sul, permanecendo parte das cargas dos Estados do Rio de Janeiro, Esprito Santo eregiometropolitanadeSoPauloalimentadasprecariamenteapenaspelotronco de 500 kV Marimbondo / Araraquara / Campinas / Cachoeira Paulista, pela LT 345 kV OuroPreto2VitriaepeloTransformador230/138kVdaUHEMascarenhas. Estabeleceu-se nesta rea um perfil de tenso extremamente baixo (cerca de 23 % da tensonominal).Houveinterrupode21.363MWdecargasnosEstadosdeSo Paulo, Rio de Janeiro e Esprito Santo. HouvetambmoilhamentodoSistemaAcre/Rondnia,pelaatuaoda Proteo para Perda de Sincronismo (PPS) instalada na LT 230 kV Vilhena Pimenta Bueno.NailhaformadahouveaatuaodoERACporsubfreqncia(57,5Hz-5 estgios), rejeitando 199 MW de cargas. ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 27 / 135 Afigura11,aseguirmostraafreqnciadareaAcre/Rondniailhada, atingindo o valor de 57,5 Hz. Figura 11 SE ABUN LT RIO BRANCO 230 KV 10/11/09 22h13min (HBV). NoSistemailhado,formadopelasRegiesNorteeNordestecomasreas MinaseGois/Braslia/MatoGrosso,afreqnciaatingiuummnimode58,3Hz (SE/CO) e de 58,0 Hz (N/NE), acarretando a atuao do ERAC, com o seguinte corte de carga: Na Regio Nordeste de 802 MW (2 estgios); Na Regio Centro-Oeste de 279 MW (2 estgios); Na rea Minas de 667 MW (2 estgios). ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 28 / 135 48EOUENCA DE EVENTO8 4.1SEQNCIA DE DESLIGAMENTOS AUTOMTICOS E MANUAIS T0 = 22.13.06:031 - Incio do curto-circuito monofsico envolvendo a fase Branca na LT 765 kV Itaber - Ivaipor C1. SEQNCIA DE DESLIGAMENTOS E PROTEES ATUADAS INSTANTEESTAOLT OU EQUIPAMENTO PROTEO ATUADA OBSERVAES T1=T0 + 13,5ms Incio de curto-circuito monofsico envolvendo a fase A na LT 765 kV Itaber Ivaipor C2. T2=T0 + 17ms Incio de curto-circuito monofsico envolvendo a fase C na Barra A - 765 kV da SE Itaber. T3=T0 + 33,9msItaberLT 765 kV Ivaipor C121P/21A Protees Principal e Alternada de Distncia baseada em ondas trafegantes T4=T0 + 48ms (eliminao do defeito no C1) IvaiporLT 765 kV Itaber C121P/21A Protees Principal e Alternada de Distncia baseada em ondas trafegantes T5=T0 + 58msItaberLT 765 kV Ivaipor C267P/67A Proteo Principal e Alternada de sobrecorrente direcional para faltas desbalanceadas T6=T0 + 58,9ms (eliminao do defeito na Barra A) ItaberBarra A 765 kV87B Proteo diferencial de Barra T7=T0 + 62,3ms (eliminao do defeito no C2) IvaiporLT 765 kV Itaber C267P/67A Proteo Principal e Alternada de sobrecorrente direcional para faltas desbalanceadas T8=T0 + 98,9msIvaiporLT 765 kV Itaber C350R Protees de sobrecorrente instantnea de neutro do Reator T9=T0 + 104,5msItaberLT 765 kV Ivaipor C3RTD Recepo de Transferncia de Disparo T10=T0 + 251ms Itaipu 60 Hz UGs 10, 12, 14 e 18 ECE Lgica 15 Perda Dupla tronco 765 kV ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 29 / 135 T11=T0 + 476ms Itaipu 60 Hz UG 18A ECE Lgica 8 Perda Tripla tronco 765 kV T12=T0 + 691ms Abertura da LT 500 kV Ibina Bateias C2 21P/ASobrecarga T13=T0 + 706,5ms Abertura da LT 500 kV Ibina Bateias C1 21P/ASobrecarga T14=T0 + 985ms Abertura da LT 230 kV Edgard de Souza - Botucatu 21-1 Oscilao no SIN entre subsistemas Sul e Sudeste/Centro Oeste T15=T0 + 996ms Abertura da LT 440 kV Oeste Embuguau 21-1 Oscilao no SIN entre subsistemas Sul e Sudeste/Centro Oeste T16=T0 + 1009ms Abertura da LT 440 kV Bauru Cabreva C2 21-1 Oscilao entre as UHEs associadas ao 440 kV e o SIN T17=T0 + 1021ms Abertura da LT 440 kV Bauru Cabreva C1 21-1 Oscilao entre as UHEs associadas ao 440 kV e o SIN T18=T0 + 1065ms Abertura da LT 440 kV Araraquara Santa Brbara DOeste 21-1Colapso de tenso T19=T0 + 1081ms Abertura da LT 440 kV Araraquara Mogi Mirim 3 21-1Colapso de tenso T20=T0 + 1088ms Abertura dos grupos geradores G1 e G3 da usina Gov. Ney Braga ECGSobrefreqncia T21=T0 + 1116ms Abertura da LT 345 kV Porto Colmbia Marimbondo21S - Zona 3Sobrecarga T22=T0 + 1190ms Abertura da LT 440 kV Sumar Assis 78OST Oscilao no SIN entre subsistemas Sul e Sudeste/Centro Oeste T23=T0 + 1204ms Abertura da LT 440 kV gua Vermelha Araraquara 21-1 Oscilao no SIN entre subsistemas Sudeste/Norte-Nordeste T24=T0 + 1244ms Abertura da LT 440 kV Taquaruu Assis 21-1 Oscilao entre as UHEs associadas ao 440 kV e o SIN T25=T0 + 1264ms (separao CEMIG/CTEEP) Abertura da LT 500 kV gua Vermelha So Simo 21A zona 1 em AGV Oscilao no SIN entre subsistemas Sudeste/Norte-Nordeste T26= T0 + 1537ms Abertura da LT 230 kV Cascavel Oeste Guara 21-1 Oscilao no SIN entre subsistemas Sul e Sudeste/Centro Oeste T27=T0 + 1597ms Abertura do Banco de Autotransformadores AT03 (765/500 kV) da SE Ivaipor 59T Proteo de sobretenso temporizada ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 30 / 135 T28=T0 + 1789ms (separao FURNAS/CTEEP) Abertura da LT 500 kV gua Vermelha Marimbondo 21 zona 1 em AGV Oscilao no SIN entre subsistemas Sudeste/Norte-Nordeste T29=T0 + 1810ms Abertura da LT 440 kV Assis Bauru 21-1 Oscilao no SIN entre subsistemas Sul e Sudeste/Centro Oeste T30=T0 + 1883ms Abertura da LT 440 kV Araraquara Bauru 21-1 Oscilao no SIN entre subsistemas Sul e Sudeste/Centro Oeste T31= T0 + 1912ms Abertura da LT 138 kV Dourados das Naes Ivinhema 21-1 Oscilao no SIN entre subsistemas Sul e Sudeste/Centro Oeste T32=T0 + 1926ms (separao Sul/Mato Grosso do Sul) Abertura da LT 230 kV Dourados Guair 21 Oscilao no SIN entre subsistemas Sul e Sudeste/Centro Oeste T33=T0 + 2051ms Abertura da LT 765 kV Foz do Iguau Ivaipor C3 ECE Lgica 4 Taxa de variao de freqncia superior a 1,4 Hz/seg T34=T0 + 2064ms Abertura da LT 765 kV Foz do Iguau Ivaipor C1 ECE Lgica 4 Taxa de variao de freqncia superior a 1,4 Hz/seg T35=T0 + 2070ms Abertura da LT 440 kV Bauru Jupi C2 59I Proteo de sobretenso instantnea T36=T0 + 2072ms Abertura da LT 440 kV Bauru Ilha Solteira C2 59I Proteo de sobretenso instantnea T37=T0 + 2102ms Abertura da LT 765 kV Foz do Iguau Ivaipor C2 ECE Lgica 4 Taxa de variao de freqncia superior a 1,4 Hz/seg T38=T0 + 2107msAbertura da LT 440 kV Oeste CBA59I Proteo de sobretenso instantnea T39=T0 + ***ms Abertura da LT 440 kV Embuguau CBA 59I Proteo de sobretenso instantnea T40=T0 + 2229ms Abertura das LTs 440 kV Oeste Bauru C1 59I Proteo de sobretenso instantnea T41=T0 + 2229ms Abertura da LT 440 kV Oeste Bauru C2 59I Proteo de sobretenso instantnea T42=T0 + 2289ms Abertura da LT 440 kV Bauru Ilha Solteira C1 59I Proteo de sobretenso instantnea ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 31 / 135 T43=T0 + 2382ms Abertura dos grupos geradores G1, G2 e G4 da usina Gov. Bento Munhoz ECGSobrefreqncia T44=T0 + 2465ms Bloqueio do Plo 3 do Sistema HVDC VDC mnimo Proteo para tenso inferior a 48 % da nominal por 2 segundos T45=T0 + 2702ms Abertura da LT 440 kV gua Vermelha Ribeiro Preto 21-1Colapso de tenso T46=T0 + 2800ms Abertura da LT 345 kV Adrianpolis Itutinga C1 21P/21ASobrecarga T47=T0 + 2832ms Abertura da LT 345 kV Adrianpolis Itutinga C2 21P/21ASobrecarga T48=T0 + 2843ms Abertura da LT 500 kV Ibina Campinas 21P/21ASobrecarga T49=T0 + 2869ms Abertura da LT 230 kV Pimenta Bueno Vilhena PPS Fuga de sincronismo das Mquinas da rea Acre / Rondnia T50=T0 + 2972ms Abertura da LT 345 kV Mogi Poos de Caldas 21S zona 2Sobrecarga T51=T0 + 3755ms Abertura da LT 500 kV Angra Grajau 21P/21AColapso de tenso T52=T0 + 3807ms Abertura da LT 138 kV Itutinga Camargos 49Sobrecarga T53=T0 + 4200ms Abertura da LT 440 kV Capivara Taquaruu 21Colapso de tenso T54=T0 + 4230ms Abertura da LT 500 kV Angra Cachoeira Paulista 21P/21AColapso de tenso T55=T0 + 4243ms Bloqueio do Plo 4 do Sistema HVDC VDC mnimo Proteo para tenso inferior a 48 % da nominal por 2 segundos T56=T0 + 4919ms (separao Sudeste/Mato Grosso do Sul) Abertura da LT 230 kV Nova Porto Primavera Dourados 59I Proteo de sobretenso instantnea T57=T0 + 7052ms Bloqueio do Plo 2 do Sistema HVDC VDC mnimo Proteo para tenso inferior a 48 % da nominal por 2 segundos T58=T0 + 7070ms Abertura da LT 525 kV Areia - Segredo 59 Proteo de sobretenso T59=T0 + 8514ms Bloqueio do Plo 1 do Sistema HVDC VDC mnimo Proteo para tenso inferior a 48 % da nominal por 2 segundos ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 32 / 135 T60=T0 + 9316ms Desligamento do Transformador TR1 (440/138 kV) da SE Bauru 27MSubtenso de manobra T61=T0 + 11000ms Abertura da LT 500 kV Cachoeira Paulista Itajub 3 21P/21A zona 3 Colapso de tenso T62=T0 + 16000ms Abertura da LT 500 kV Adrianpolis So Jos 21P/21Colapso de tenso T63=T0 + 19473ms Abertura da LT 525 kV Areia - Ivaipor 59 Proteo de sobretenso T64=T0 + 19526ms Abertura da LT 525 kV Areia - Curitiba 59 Proteo de sobretenso T65=T0 + 22159ms Abertura da LT 525 kV Londrina Ivaipor C1 59 Proteo de sobretenso T66=T0 + 39181ms Abertura das LTs 525 kV Gov.Bento Munhoz Areia C1 e C2 59 Proteo de sobretenso T67=T0 + 1min20s (separao definitiva Sul/Sudeste) Abertura da LT 525 kV Assis Araraquara 21P/21Sobrecarga T68=T0 + 1min47s Abertura da LT 230 kV Nova Porto Primavera Imbirussu 59I Proteo de sobretenso instantnea T69=22h39min Abertura da LT 345 kV Ouro Preto 2 Vitria 21Colapso de tenso T70=22h39min Abertura do Trafo 230/138 kV da UHE Mascarenhas 51Sobrecarga Obs.: em negrito est realado o primeiro terminal aberto da LT. 4.2RECOMPOSIO DO SISTEMA ATabelaconstantedoanexo10.1detalhaasequnciadenormalizaodosistema aps a perturbao. 5AVALAAO DE DE8EMPENHO 5.1PROTEO E ESQUEMAS DE RELIGAMENTO AUTOMTICO 5.1.1ForamcorretasasatuaesdasproteesPrincipaiseAlternadasdas LTs765kVItaberIvaiporC1eC2,eliminandooscurtos-circuitos ocorridos nas mesmas, dentro dos tempos especificados. ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 33 / 135 5.1.2FoicorretaaatuaodaproteodiferencialdaBarraAde765kV,da SEItaber,eliminandoocurto-circuitonafaseAzul,dentrodostempos especificados. 5.1.3Foicorretaaatuaodaproteodesobrecorrenteresidualinstantnea doreatorshuntdaLT765kVItaber-IvaiporC3,noterminaldaSE Ivaipor,emfunodacorrenteeltricadedesbalanoquecirculou transitoriamentepeloneutrodomesmode,cercade1.500A.Estas correntes,degrandeamplitudeefortepresenadecomponentede correntecontnua,conformepodeserobservadonosregistrosdos oscilgrafos,severificamapenasparaeventosatpicostaiscomoodo dia 10/11/2009, no qual foram registrados trs curto-circuitos monofsicos quase simultneos, em fases distintas dos dois circuitos 765 kV, entre as SEsItabereIvaiporenaBarraA765kV,daSEItaber, configurandoumcurto-circuitotrifsicocomenvolvimentodeterra,em Itaber. 5.1.4Foramcorretasedentrodoesperadoasatuaesdasproteesde distnciadevriasLTsdoSIN,conformerelacionadonatabela sequencialdedesligamentosautomticos(Tabelaitem4.1),em decorrncia de sobrecarga, colapso de tenso ou oscilao. 5.1.5A LT 525 kV Assis Araraquara somente abriu aps 1min 20s, devido ao corretobloqueioporoscilaodesuasproteesdedistncia,faceao tipo de oscilao verificada. 5.1.6Foramcorretasedentrodoesperadoasatuaesdasproteesde sobretenso de vrias LTs, conforme relacionado na tabela sequencial de desligamentos automticos (Tabela item 4.1), medida que cargas foram sendo desligadas no Sistema. 5.1.7Foramcorretasasatuaesdasvriasproteesdesubtenso,no sistemade440kV,conformerelacionadonatabelasequencialde ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 34 / 135 desligamentosautomticos(Tabelaitem4.1),previstasparaagilizaro processo de recomposio. 5.1.8FoicorretaaatuaodaProteopara Perda de Sincronismo (PPS), da LT 230 kV Vilhena Pimenta Bueno, ilhando o sistema Acre / Rondnia, e preservando cargas na regio. 5.2ESQUEMASDECONTROLEDEEMERGNCIA(ECE)E ESQUEMAS DE CONTROLE DE SEGURANA (ECS) 5.2.1Foram corretas as atuaes das Lgicas15 e 8, do ECE do tronco de 765 kV, desligandoasUGs10, 12,14,18 e18Ada UHE Itaipu- 60 HZ,apsaperda dos circuitos de 765 kV entre Ivaipor e Itaber, cortando o excedente a 4 UGs em operao naquela UHE. 5.2.2Foi correta a atuao da Lgica 4, do ECE do tronco de 765 kV, desligando as LTs 765 kV Foz do Iguau Ivaipor C1, C2 e C3, devido ao elevado nvel de freqnciaatingidonaRegioSul,comaltataxadevariao(1,4Hz/s),que temcomofinalidadeprocederaoilhamentodoSubsistemaSul,mantendosua integridade. 5.2.3ForamcorretasasatuaesdosEsquemasdeilhamentodasusinasdosRios PardoeTiet,porsubfreqncia,preservandocercade76MWdecargas locais. 5.2.4Foi correta a atuao do esquema de corte de gerao por sobrefreqncia, da Usina Hidreltrica Governador Bento Munhoz. 5.2.5Foiincorretaaatuaodoesquemadecortedegeraoporsobrefreqncia, da Usina Hidreltrica Governador Ney Braga. 5.2.6Houverecusadeatuaodoesquemadecortedegeraopor sobrefreqncia,naUsinaHidreltricaSaltoSantiago,deixandodedesligar dois grupos geradores. ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 35 / 135 5.3ESQUEMAS REGIONAIS DE ALVIO DE CARGA 5.3.1FoicorretaaatuaodedoisestgiosdoERACnareaMinas,Goise MatoGrosso,nestaperturbao.Afreqncianestareaatingiuovalor mnimo de 58,3 Hz. 5.3.2Foicorretaaatuaode5estgiosdoERACdareaAcre/Rondnia, aps seu ilhamento. 5.3.3NaRegioNordeste,pelacondiodaconfiguraoestabelecida,o comportamento da freqncia atingiu um valor mnimo de 58,0 Hz e uma taxaquevariouentreosvaloresde0,78Hz/se1,49Hz/s,levando atuaonolimiardeattrsestgiosportaxadevariaoemalgumas regies.Assim,emtermosglobais,paraaregioNordestenesta ocorrncia,odesempenhodoERACfoisatisfatrioparaafilosofiade identificaodosdistrbiosportaxadevariaodefrequncia.A exceo ficou por conta do desempenho de alguns rels de freqncia do Agente CELPE, que tiveram atuao at o quinto estgio, isto , cortaram montantes superiores ao necessrio. Adianteapresentamosoregistrodavariaodafreqnciaobtidode registrador localizado na SE Bongi, da transmissora CHESF, localizado na RegioNordeste,ondeseobservaoperodocomvariaonovalorda freqncia da regio. Afigura12,aseguirmostraavariaodafreqncianaSEBongi,da Transmissora CHESF. ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 36 / 135 Figura 12 SE Bongi Registro grfico da variao da freqncia.

5.3.4Para os Estados do Par e Maranho, nesta ocorrncia, pelos valores de frequnciamnimaedetaxaatingidos,deformacorretanohouvea atuao do ERAC. Obs.: Nos anexos 10.18 e 10.19 esto indicados os desempenho para cada Distribuidora e Consumidor Livre das regies Norte e Nordeste. 5.4REGISTRADORES DE PERTURBAO Foramsatisfatrias,paraaelucidaodaperturbao,asoscilografias disponibilizadas pelos diversos Agentes envolvidos. 5.5COMPORTAMENTO DINMICO DO SISTEMA ELTRICO ComaaberturadotroncodetransmissoentreIvaiporeItaber765kV,houvea aberturadaLT500kVIbinaBateiasC1eC2,porsobrecarga.Posteriormenteo ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 37 / 135 sistemapassaaoscilarlevandoaperdadesincronismoentreasregiesSule Sudeste, provocando o desligamento das interligaes pelas LTs em 230 kV e 138 kV, permanecendo a interligao apenas pela LT 525 kV Londrina - Assis - Araraquara. O rpido afundamento do perfil de tenso na reaSo Paulo, associado configurao do sistema de transmisso, fez com que o sistema de 440 kV de So Paulo iniciasse a perda de sincronismo no tempo da ordem de 1,0 segundo. Essa situao, provocou a perda de carga das reas So Paulo, Rio de Janeiro, Esprito Santo e Mato Grosso do Sul, levando a um desligamento generalizado de toda a regio citada. O retardodeabertura daLT525kV Assis-Araraquara manteveosistema fisicamente interligado, operando fora de fase por, aproximadamente, 20 segundos, resultando em oscilaesentreasregiesSuleSudeste.Apsessetempo,osistemase ressincronizou,permanecendoemoperaopormaisumminuto,quandosedeua abertura da citada LT (figura a seguir) , separando os sistemas efetivamente. A figura 13, a seguir mostra a variao da freqncia nas regies Sul (Curitiba) e Sudeste (Braslia). Figura 13 Registro grfico da variao da freqncia nos subsistemas Sul e Sudeste. ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 38 / 135 Simulaes digitais efetuadas pelo ONS (vide anexos 10.26 e 10.27) demonstram que, paraaperdade2circuitosde765kVentreasSEsItabereIvaipor,paraas condiesoperativasdomomentoemqueocorreramosdistrbios,osistema permaneceria em sincronismo, sem perda de carga. 5.6OPERAOEMTEMPOREALEDOPROCESSODE RECOMPOSIO DO SISTEMA 5.6.1Controle Automtico de Gerao CAG: Noinstanteanteriorperturbao,oControleAutomticodeGerao CAG dos Centros de Operao do ONS operava da seguinte forma: COSR-NE ligado na modalidade TLB; COSR-NCO desligado por convenincia operativa; COSR-SE ligado na modalidade FF; COSR-S desligado por convenincia operativa. DevidosvariaesdafreqnciadoSIN,ocorreuodesligamento automtico do CAG do COSR-NE e do COSR-SE. OCAGdoCOSR-NEfoireligados22h54min,namodalidadeFF,sendo desligados23h05min.s23h09minfoireligadonovamenteemFFe desligado01h46min,dodia11/11/2009.s02h23minfoinovamente religado na modalidadeFF, sendodesligados02h49min.s05h17min foi religado, como originalmente operava: na modalidade TLB. OCAGdoCOSR-Sfoireligados23h39min,namodalidadeFF.Nodia 11/11/2009,s04h22min,foidesligado,permanecendoconforme originalmente operava. OCAGdoCOSR-SEfoiligados04h22min,namodalidadeFF,conforme originalmente operava. 5.6.2Recomposio do Tronco de 765 kV: Duranteoprocessoderecomposiodestetroncofoiverificadaperdatotal do sistema de superviso e controle das SE Foz de Iguau (de 22h30min s 23h19min), Itaber (de 22h36min s 22h56min) e Tijuco Preto (de 22h15min s 22h42min). ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 39 / 135 Aps a perturbao, as LTs 500 kV Itaipu Foz do Iguau C1, C2, C3 e C4 permaneceramenergizadaspor4unidadesgeradorasdeItaipu60Hz, verificou-setenseselevadasnaSEFozdoIguau500kV,dificultandoo incio da recomposio fluente do tronco de 765 kV.Com a dificuldade para obteno do valor de limite de tenso de 765 kV na SE Foz de Iguau, a partir da UHEItaipu 60 Hz, para a energizao de um circuitoparaSEIvaipor,foienergizada,s22h51min,comtenso provenientedoSistemaSul,aLT765kVItaber-IvaiporC3,como objetivo de iniciar a recomposio do tronco de 765 kV. s23h04mindesligaramautomaticamentevriosequipamentosdurantea tentativasemsucessodefechamentodoparaleloentreosSistemas Sul/Sudeste/Centro Oeste atravs da LT 765 kV Itaber - T. Preto C3. s23h08min,apsoalcancedatensomnimadosetorde500kVde Itaipu, foienergizadaaLT765kV F.Iguau -IvaiporC3, com aobteno das condies para esta energizao na SE Foz Iguau, fechando o paralelo da Usina de Itaipu com o Sistema Sul, s 23h10min, atravs do fechamento deste circuito no setor de 765 kV da SE Ivaipor. s 23h29min, aps recomposio de tronco de 765 kV, atravs de 1 circuito ataSETijucoPreto,foiverificadasobretensonosetorde345kVdesta SE,principalmentepelasdificuldadesencontradasduranteafasede preparaodaconfiguraodobarramentodosetorde345kVparaa tomadadecargaatravsdoscircuitosLeste-TijucoPreto.Estas dificuldadesdeveram-seaatuaodetodososbloqueiosdosBancosde Capacitores da SE Tijuco Preto, impossibilitando a interligao das Barras A eBde345kVdestaSE,atravsdovodassubbarrasdoscapacitores, como tambm pela perda do servio auxiliar na estao, afetando o sistema de comando do disjuntor para a utilizao do vo do AT07 750/345 kV, como alternativa para aquela interligao. ApsaberturadaseccionadoradaLT345kVB.Santista-TijucoPretode maneira a possibilitar a utilizao do vo deste equipamento para a tomada decargapelaELETROPAULO,foramenergizadasapartirdaSETijuco PretoaLT345kVLesteTijucoPretoC1s23h42mineoC2s 23h45min.00h03minfoiligadaaLT345kVLeste-TijucoPretoC2e iniciada a tomada de carga nas SEs Leste e Ramon Rebert Filho, eliminando a sobretenso verificada. ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 40 / 135 00h51minfoifechadooparaleloUsinaItaipu/SistemaSulcomoSistema de 440 kV da rea So Paulo (corredor de I. Solteira) atravs da LT 345 kV Itapeti - T. Preto C2. Arecomposiodosequipamentosrestantesdotroncode765kVocorreu de acordo com os requisitos de carga e tenso, durante a madrugada do dia 11denovembro,exceodoAT01750/500kVdaSETijucoPreto, impedidopara operao durante o processo derecomposio, devido para-raio da fase B danificado. 5.6.3Recomposio da rea Rio de Janeiro/Esprito Santo: Aps os desligamentos verificados, as condies operativas para o incio do processoderecomposioeramcaracterizadasporumperfildetenso extremamente baixo (cerca de 0,23 pu), com o Transformador 230 / 138 kV da UHE Mascarenhas, a LT 345 kV Ouro Preto 2 - Vitria e o tronco de 500 kV da Usina de Marimbondo (excetuando-se a LT 500 kV Cachoeira Paulista Itajub3)suprindocargasnareaRiodeJaneiro/EspritoSantoena rea So Paulo, atravs da LT 500 kV Campinas - Cachoeira Paulista, este ltimoequipamento,emsobrecargaacimadolimiteadmitidopara emergncia (130 % do valor nominal). AsperdasdeinformaesdasSEsSoJoseCamposparaosistemade supervisoe controle dificultaram a identificao da rede resultante e, junto com a perda adicional das informaes das SEs Vitria e Viana, o processo de recomposio da rea. As altas tenses verificadas nos troncos de 345 e 500 kV impossibilitaram a recomposiodoscircuitosdesuprimentorea,atomomento (22h39min) do desligamento automtico da LT 345 kV Ouro Preto 2 - Vitria, desfazendopraticamenteporcompletooremanescenteeprecrio atendimento s cargas dos Estados do Rio de Janeiro e do Esprito Santo. Apartirdas22h42minforamtomadasaesdecortedecarga,atravsda aberturamanualdecircuitosremanescentes,em138kV,nasSEs Adrianpolis, Jacarepagu e Graja, com o objetivo de recuperar a tenso e controlarocarregamentodoscircuitosaindaremanescentesdesuprimento a rea. s23h04minocorreuodesligamentoautomticodaLT500kVCachoeira Paulista-Campinasduranteumatentativasemsucessodefechamentodo paraleloSul/Sudeste,apartirdaLT765kVIvaipor-ItaberC3,com ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 41 / 135 tenso proveniente da Regio Sul. A partir deste horrio, nveis elevados de tensolevaramnecessidadededesligamentodevriasLTsparao controlede tensoe para aobtenodosnveispermitidosdestagrandeza para recomposio do tronco de 500 e 345 kV de suprimento rea. Nesta etapa,tambmcontriburamparadificultaroprocessoderecomposioo insucessodainserodoReator1,emCachoeiraPaulista,daLT500kV Adrianpolis - Cachoeira Paulista e do Reator 5, em Adrianpolis, da mesma LT. Oprocessoderecomposiodareainiciou-secomoreligamentodaLT 345kVVitria-O.Preto2(23h52min)eachegadadetenso(00h10min) nosetorde500kVdeAdrianpolis,atravsdasLT500kVC.Paulista- Resende e LT 500 kV Adrianpolis - Resende. AliberaoporpartedoONSparaoinciodarecomposiodacargana rea aconteceu s 23h54min (Escelsa), 00h23min (AMPLA) e 00h26min (na regio metropolitana da LIGHT). 00h45minfoiligadaaLT345kVAdrianpolis-ItutingaC2,iniciandoa recomposiodotroncode345kVdesuprimentoreaRiodeJaneiro/ Esprito Santo, atravs das usinas da bacia do Rio Grande. At este horrio, foram observados diversos fechamentos involuntrios do disjuntor da LT 345 kV Adrianpolis - Itutinga C1, na SE Adrianpolis, sem qualquer comando do operadordestaSE,demandandoanecessidadededesligamentomanual destecircuito,porinsucessodefechamentodomesmonaSEItutingae elevadatensoemAdrianpolis.Contriburamparaosproblemasde controle de tenso verificados durante a recomposio deste tronco em 345 kV,asdificuldadesencontradasnarecomposiodasunidadesgeradoras dasusinasdeFurnas,L.C.BarretoeM.Moraes,todasapresentando desempenhosabaixodoesperadonosprocessosdeauto-restabelecimento dafasefluente,talcomotambmobservadoparaasusinasdocomplexo Fontes / P. Passos da LIGHT. 01h30min,cercadametadedascargasdareaRiodeJaneiro/Esprito Santo encontrava-se recomposta. 01h43minfoifechadooparaleloentreItaipu/SistemaSul/Troncode765 kV/SoPauloeotroncode500kVdesuprimentoreaRiodeJaneiro/ Esprito Santo, atravs da LT 500 kV T. Preto - C. Paulista C1. s02h01min foi fechadooparalelocomo sistemaLIGHT (2 UG,5 UGe 1 UG,nasUsinasdeFontes,N.PeanhaeP.Passos,respectivamente), ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 42 / 135 atravsdoreligamentodaLT138kVC.Paulista-V.RedondaC2,neste ltimo terminal. s 02h10min foi ligada LT 345 kV Campos - Vitria C2, fechando o anel em 345 kV entre as reas Rio de Janeiro e Esprito Santo. s02h19minoparaleloentreItaipu/SistemaSul/Troncode765kV/So Pauloeotroncode500kVdesuprimentoreaRiodeJaneiro/Esprito SantofoidesfeitocomaaberturadaLT500kVT.Preto-C.PaulistaC1, durante tentativa de energizao do AT01 750/500 kV de T. Preto, impedida pelaatuaodaproteodiferencialdesteequipamentoequeimadopara-raio de uma de suas fases. s02h30minnovamentefoifechadooparaleloentreItaipu/Sistema Sul/Tronco de 765 kV/So Paulo e o tronco de 500 kV de suprimento rea Rio de Janeiro / Esprito Santo, atravs da LT 500 kV T. Preto - C. Paulista C1. Nestemesmohorriofoi ligadaaLT138 kV Cascadura -Jacarepagu, fechando o anel em 138 kV com as usinas da LIGHT do complexo Fontes-P. Passos. Arecomposiodosequipamentosrestantesligadosaossistemasde500 kV e 345 kV da rea Rio de Janeiro / Esprito Santo ocorreu de acordo com osrequisitosdecargaetenso,duranteamadrugadadodia11de novembro. Porvoltadas03h30minjestavarecompostaatotalidadedascargasda AMPLA e ESCELSA e cerca de 85% das cargas da LIGHT. 5.6.4Recomposio da rea So Paulo: Durante o processo de recomposio foi identificada perda de comunicao ededadosparaosistemadesupervisoecontroledoONS,comos AgentesCTEEP(dadosecanalhot-linecomoONS),CESP(dados), PLENA (dados e canal hot-line com o ONS) edificuldade de comunicao com a ELETROPAULO, atravs da canal hot-line com o ONS. AreaSoPaulorecompostaemsuafasefluenteatravsde9ilhasde recomposio:guaVermelha,IlhaSolteira,TrsIrmos,Jupi,Porto Primavera, Capivara, Chavantes, Henry Borden e Luiz Carlos Barreto. ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 43 / 135 5.6.4.1Fase Fluente A)rea Henry Borden s22h25minfoisincronizadaaUG03dausina,energizandoaBarrade88 kV.s22h29mine22h36minforamsincronizadasasUG04eUG06, respectivamente. s 22h38min foi ligada a LT 88 kV H. Borden - Pedreira C2, enviando tenso para ETU Pedreira e energizando as ETD Imigrantes, Varginha e Rio Bonito, desligandoautomaticamenteaLTeasunidadesgeradorasrecompostas, devidotomadaexcessivadecarga,causadapeloinsucessodebloqueio, pelaELETROPAULO,datransfernciaautomticadaETDVarginhaparao circuito de recomposio.s22h52min e22h57min, apsnovossincronismosdeunidades geradoras naUsinadeH.Borden,foramefetuadastentativassemsucessode religamentodaLT88kVH.Borden-P.TaquesC2,comoobjetivode tomadadecarganaCPFLeestabilizaodasunidadesgeradoras sincronizadas. s23h02minfoiligadaaLT88kVH.Borden-P.TaquesC2,aps sincronismo das UG 3, 5 e 7, e restabelecidos 14 MW de cargas da CPFL. s 23h06min, sincronizada a quarta UG no setor de 88 kV (UG06). s22h41minfoisincronizadaaprimeiraUGnosetorde230kV(UG13),e s23h02min,sincronizadaaUG14,sendoambasdesligadas automaticamente, s 23h07min. s 23h13min foram ligadas as LT 88 kV H. Borden - B. Santista C1 e C2. s 23h15min, atravs do sincronismo da UG08 no setor de 230 kV, foi ligado otransformador230/88kVTR-231efechadooparaleloentreossetores de 230 e 88 kV da Usina de Henry Borden. s 23h31min ligadas as LT 88 kV H. Borden - Pedreira C1 e 2. s23h32minligadaaLT88kVH.Borden-JabaquaraC3,iniciandoo restabelecimento das cargas da CPFL Piratininga.Nointervalode23h33mina23h44minforamenergizadas,naUsinade Henry Borden, as LT 230 kV H. Borden - Piratininga, LT 230 kV H. Borden - Carbocloro,LT230kVHenryBorden-CubatoeinformadoaoONSo trmino da recomposio fluente pela EMAE, sendo o mesmo informado, s 23h58min, de sua parte, pela CTEEP. ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 44 / 135 B)rea Jupi 440 kV s22h57min,apssincronismodastimaunidadegeradoradaUsinade Jupi,foienergizadaaLT440kVJupi-BauruC1eenviadotensopara as SE Cabreva e Embuguau, atravs da LT 440 kV Bauru - Cabreva C1 eLT440kVOeste-CBA2-EmbuguauC2,desligando-se automaticamente este ltimo circuito, duas vezes por sobretenso. 00h10min foi iniciada a tomadade carga da ELETROPAULO em Centro - CTR por Paula Souza e sistema reticulado de 20 kV.s 00h27min enviado tenso para a SE Embuguau atravs da energizao da LT 440 kV Bauru - Oeste C1. 00h35min ocorreu desligamento automtico do transformador 440 / 230 kV TR2daSECabreva,desligandoasSEEdgarddeSouza,Anhanguerae Centro-CTTeCentro-CTR,rejeitandoacargajatendidada ELETROPAULO. 00h43min,apsenergizaodobarramentode345kVdaSESul,foram tomados 7 MW de carga na SE Sul, pelas LT 88 kV Sul - ZF C3 e C4. 01h07min,apsnormalizaodotransformador440/230kVTR2daSE Cabreva, foi recomposta a carga da ELETROPAULO na SE Centro CTR, encerrando a fase fluente do corredor de Jupi. C)rea de Ilha Solteira Houve problemas no servio auxiliar da Usina de Ilha Solteira, dificultando o sincronismodonmeromnimodeunidadesgeradoraseoinciodo processo de recomposio do corredor. s23h31minligadaaLT440kVIlhaSolteira-AraraquaraC2,apso sincronismo da sexta unidade geradora na Usina Ilha Solteira. s 23h37min foi iniciada a tomada de 100 MW de cargas da CPFL, no setor de138kVdaSEAraraquara,atravsdotransformador440/138kVTR4 desta SE. s23h44minligadaaLT345kVSantongelo-ItapetiC2,energizadoo Barramentode345kVdaSEItapetieefetuadasvriastentativasde energizao de um circuito para a SE Tijuco Preto, atravs dos dois circuitos da LT 345 kV Itapeti - Tijuco Preto. ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 45 / 135 00h17min,foiinformadopelaCTEEPotrminodafasefluentee insucessodastentativasdeenviodetensoTijucoPreto,atravsdaSE Itapeti. D)rea de gua Vermelha Ostransformadores500/440kVdaSERibeiroPretoTR1eTR2 permaneceramligadosapsaperturbaoalimentandoascargasdasSE RibeiroPreto,SantaBrbaraDOesteeSumar,atravsdareaMinas Gerais. s22h28mindesligouatransformao440/138kVdeSumareaLT440 kV S. Brbara - Sumar, interrompendo 110 MW de carga na CPFL. s 22h40min foi iniciada a partida da UG1 da Usina de gua Vermelha. Foi constadadificuldadede contato com a CTEEP para o desligamento do lado de alta tenso do TR01, manobra necessria para o sincronismo (23h19min) da unidade. s 22h46min ligada a LT 440 kV S. Brbara - Sumar e o TR01 440/138 kV de Sumar. 00h05minfoiatingidoonmeromnimode3unidadessincronizadas, necessrias para incio do processo de restabelecimento da ilha. 00h09min foi sincronizada a UG4. 00h11minocorreudesligamentodasUG1eUG2,durantemanobrasde transferncia do servio auxiliar da Usina de gua Vermelha. 00h22min foi iniciada a tomada de carga na SE Sumar. 00h23minfoiligadaaUG02voltando-seateronmeromnimode unidades sincronizadas na Usina de gua Vermelha, necessrias para incio do processo de restabelecimento da ilha. 00h24minfoiligadootransformadorTR5440/138kVdeguaVermelha, possibilitando a tomada de carga pela ELEKTRO. 01h51minfoiligadaaLT440kVR.Preto-A.Vermelha,fechandoo paralelo da Usina de gua Vermelha com a rea Minas Gerais. ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 46 / 135 E)rea de Trs Irmos Otroncode138kVdoSistemaSulpermaneceuenergizadoapsa ocorrncia. s23h08mine23h21min,foramligadas,respectivamente,asUG1eUG2 da Usina de Trs Irmos. s23h24min,apsenergizaodosetorde138kVdaSETrsIrmos, foramenergizadososTR12eTR13138/13,8kVdaSETrsirmos, disponibilizando tomada de carga para a ELEKTRO. s23h38minfoienergizadoobarramentode138kVdaSEJupi,atravs da LT 138 kV Trs Lagoas - Trs Irmos - Ramal Jupi C1. 00h01min, foramenergizadosos TR16e TR17138/13,8kVda SE Jupi, liberando tomada de carga adicional para a ELEKTRO. 00h02mine 00h16min, sincronizadas, respectivamente, as UG13 e UG14 do setor de 138 kV da UHE Jupi. 00h18min foi ligada a LT 138 kV Jupi - Mimoso C2, iniciando o corredor de atendimento s cargas do Mato Grosso do Sul. 00h19minfoienviadatensoparaaSECampoGrande(ELETROSUL) provenientedeJupi,nosendopossvelutilizarestatensoparatomada de carga nesta SE por estas j estarem alimentadas pelo sistema Sul. 01h14minfoiligadaaLT138kVIlhaSolteiraTrsLagoasC1, encerrando a fase fluente da rea Trs irmos. F)rea de Capivara Apsaocorrncia,aUG3daUsinadeCapivarapermaneceusincronizada comosistemaSuleausinadeRosana,atravsdoTR5440/138kVedo tronco de 138 kV interligando estas duas usinas. Ossetores de525kV ede 230kVda SE Assispermaneceram interligados apenascomoSistemaSul,atravsdaLT525kVAssis-Londrina, transformadores TR5 525/440 kV e TR1 440/230 kV e da LT 230 kV Assis - Londrina (COPEL). s22h30minfoidesligadomanualmenteoterminalnaSECapivaradaLT 440 kV Capivara - Assis de maneira a possibilitar a continuao do processo de recomposio. ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 47 / 135 s23h32minforamdesligadosmanualmente,porsolicitaodoONS,os terminaisde 525 kV do Transformador TR-5 de 500/230 kV e da LT 525 kV Assis - Londrina (ELETROSUL) e o terminal de 230 kV da LT 230 kV Assis - Londrina (COPEL) para permitir a recomposio do corredor de Capivara. s23h37min,foiligadooterminalde230kVdoTR2440/230kV, energizando o setor de 230 kV em Assis. s 22h46min foi sincronizada a segunda unidade geradora (UG2). s22h53minfoiligadaaLT440kVCapivara-AssiseenergizadooTR2 440/230 kV. s22h55minfoidesligadaaLT230kVAssis-Londrina(COPEL)no terminal da SE Assis. s00h10mine00h11min,foramligados,respectivamente,osTR3e4 230/88kVdaSEAssis,liberandotomadadecargaparaaEDEVP, encerrando a recomposio fluente da rea Capivara. G)rea de Chavantes AreaChavantes,responsvelpeloatendimentorea230kVdeSo Paulo (capital e Baixada Santista) e norte do Paran, permaneceu com suas unidadesgeradorasdasUsinasdeChavantes,Piraju,SaltoGrande, JurumirimeOurinhossincronizadascomoSistemaSul,atravsdaLT230 kV Chavantes - Figueira, atendendo s cargas da rea. H)rea de Luiz Carlos Barreto Arecomposiodestareafoiiniciadas22h15mincomoreligamentoda LT 345 kV Mogi das Cruzes - Poos de Caldas, seguindo atravs do sistema em 230 kV do Vale do Paraba do Sul. s23h53minfoiiniciadaatomadadecargapelaBANDEIRANTEnosetor de 88 kV de So Jos dos Campos. 00h03min foi atendida carga da ELETROPAULO atravs da SE Nordeste. 00h25minfoiligadaaLT230kVSoJosdosCampos-Taubates 00h36 finalizada a fase fluente desta rea. ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 48 / 135 I)rea de Porto Primavera Apsaperturbao,permaneceramligadasasUG1eUG2daUsinade Taquaruu,alimentandootransformador440/138kVTR7eascargasda CAIU e da ELEKTRO.s22h44minfoiligadaaUG3daUsinadeTaquaruu,completandoa primeira etapa da recomposio fluente. s 23h12min foi ligada a LT 440 kV Taquaruu - Porto Primavera C2.Entre23h12mine23h22min,foramsincronizadasasUG2,3,4e10da UsinadePortoPrimavera.Houvedificuldadeparasincronizara5Unidade Geradoradevidoocorrnciadesobrefrequncianailhaformada, impossibilitando a continuidade da recomposio deste corredor. 00h45min, aps vrias tentativas sem sucesso de sincronizar a 5 unidade geradora em Porto Primavera, foi ligada a LT 440 kV Taquaruu - Assis. Devido demora de prosseguir com o corredor de Porto Primavera at Bom Jardim,foiligada(00h50min),apscoordenaocomoONS,aLT440kV Bom Jardim - Taubat, com tenso proveniente do 500 kV de Taubat com o objetivodeatender,commaisconfiabilidade,oservioauxiliardaSEBom Jardim(ondeestlocalizadooCOTdaCTEEP,alimentadoatomomento pelo gerador de emergncia). 01h14minfoidesenergizadaaLT440kVAssis-Sumar,apstentativa sem sucesso de fechamento do paralelo, atravs desta LT na SE Sumar. 01h53minfoisincronizadaaUG8daUsinadePortoPrimavera,dando condio para a continuidade da recomposio do corredor. s02h08minfoiligadaaLT440kVAssis-SumarnaSESumar, fechandooparalelodailhaPortoPrimavera-Taquaruucomsistemade 500 kV da rea de Minas Gerais.s02h16min,foiligadaaLT440kVSumar-BomJardimedesligada manualmenteaLT 440 kV Taubat -Bom Jardim, nesteltimo terminal,de maneira a permitir tomada de carga com tenso da SE Sumar. s02h19minocorreu odesligamentoautomticodo terminal de Sumarda LT440kVAssis-Sumar,abrindooparalelodocorredordePorto Primaveracomsistemade500kVdareadeMinasGerais,tendosido feitas,apartirdestehorrio,novastentativassemsucessodefechamento do paralelo recm-aberto. ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 49 / 135 s02h37minfoiligadaaLT440kVAssis-SumarnaBarra2daSE Sumar, mantendo aberto o paralelo com S. B. DOeste, ligada na Barra 1. s02h38minfoiligadaaLT440kVSumar-BomJardim,comtenso provenientedaSEAssis,ocorrendo,novodesligamentoautomticodaLT 440 kV Assis - Sumar e a conseqente desenergizao da SE Bom Jardim. s 02h47min foi efetuada nova tentativa sem sucesso de enviar tenso para SEBomJardimpelocorredordePortoPrimavera,decidindo-sepela energizao desta SE atravs dos demais corredores de 440 kV. 5.6.4.2Fase Coordenada s23h31minfoiabertoparacontroledetensooladodealtado transformador TR5 525/440 kV da SE Assis. 00h31min ligada a LT 500 kV Tijuco Preto - Taubat. 00h035minligadooTR4440/138kVdaSETaubateasLT138kV Taubat - S. J. Campos C3 e Taubat - Aparecida C3, iniciando a tomada de carga pela BANDEIRANTE. 00h51min ligada a LT 345 kV Itapeti - Tijuco Preto C2, fechando o paralelo do corredor de Ilha Solteira com o Sistema Sul e a Usina de Itaipu 60 Hz. 01h17minfechadaaLT345kVBaixadaSantista-TijucoPretoC1, fechandooparalelodareaHenryBordencomIlhaSolteira,Itaipue Sistema Sul. 01h18min foi ligada a LT 440 kV Jupi - Trs Irmos. 01h21min,desligadaautomaticamenteaLT345kVBaixadaSantista- Tijuco Preto C1, ilhando novamente a rea Henry Borden. 01h32min foi fechado o paralelo do corredor de Jupi com o corredor Ilha Solteira pelaLT 440 kV Jupi - Trs Irmos / Ilha Solteira,em Ilha Solteira. NestemesmohorriofoifechadonovamenteoparalelodareaHenry Borden com Ilha Solteira, Itaipu e Sistema Sul, em Baixada Santista, pela LT 345 Baixada Santista - Tijuco Preto C2. 01h43min foi fechado o paralelo do Sistema Sul, Itaipu e usinas do 440 kV com o restante do SIN, pela LT 500 kV Tijuco Preto - Cachoeira Paulista C1, em Cachoeira Paulista. 01h49minfoiligadaaLT230kVEdgarddeSouza-PiritubaC1eC2, iniciando a tomada de carga no setor de 88 kV deste ltimo terminal. ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 50 / 135 01h51min ligada a LT 440 kV Ribeiro Preto - gua Vermelha, conectando a UHE gua Vermelha ao SIN. 01h58min autorizada tomada adicional de carga pela ELETROPAULO, na SE Pirituba. s02h08minfechadooparaleloentreocorredordePortoPrimaveraeo SIN em Sumar, atravs da LT 440 kV Assis - Sumar. s02h19mindesligadaautomaticamenteaLT440kVAssis-Sumar, abrindo o paralelo entre o corredor de Porto Primavera e o SIN. s02h56minligadaaLT440kVIlhaSolteira-guaVermelha,emgua Vermelha, fechando o anel em 440 kV. s03h12minfechadooparalelodareaPortoPrimaveracomarea Capivara e o SIN. s03h23minfoiligadooConversor3eoPlo1doEloCC,iniciandoa elevao de potncia transmitida para 160 MW. s 03h34min foi acionada a partida do Conversor 4 e Plo 2, operando de forma balanceada o Bipolo 1. s 03h57min foi ligada a LT 440 kV Jupi - Taquaruu, fechando o anel dos corredores de P. Primavera e Capivara com o SIN. s 04h15min foram ligadas em anela LT 230 kV Assis - Londrina (COPEL) e LT 230 kV Assis - Londrina (ELETROSUL), na SE Assis. s 04h16min ligado o transformador TR5 525/440 kV da SE Assis. s 04h17min ligada em Assis a LT 230 kV Assis - Salto Grande - Chavantes, fechando em anel da rea Chavantes (UHE Chavantes, Salto Grande, Piraju eJurumirim)eoSistemaSulcomoSistema440kVdareaSoPauloe SIN. s04h18minfoiligadooTR15440/138kVdaSETrsIrmosnoterminal de 138kV, fechando o anel entre a rea Trs Irmos e o SIN. s 04h21min ligadas as LT 138 kV Jupi - Mimoso C3 e C4. s04h48min foi fechadoanelentreas Barras 1e2de 440 KV da SETrs Irmos. s04h27minligadasemanelasLT88kVHenryBorden-B.SantistaC3, C4, C5 e C6 em H. Borden. ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 51 / 135 5.6.5Recomposio da rea Mato Grosso do Sul: ArecomposiodoEstadodoMatoGrossodoSulinicious22h23min, quandofoiligadaaLT138kVIvinhema-PortoPrimaveraassumindoas cargasdaSE Ivinhema,supridasatravsda UHE Rosanaquepermaneceu ilhada com a regio Sul. s 22h25min foi enviada tenso at Dourados, sendo restabelecidas cargas da regio de Dourados. s22h27minfoiligadaaLT230kVDourados-Guaraeligadosos Transformadores 3 e 4 - 230/138 kV de Dourados. s 22h33min foi fechado oanelcomasUHEsRosanaeCapivaraenaseqnciaforam restabelecidascargasdaregiodeDourados. Aps tomadade carga nesta regio s 22h35min, foienergizada a LT 230 kV Anastcio - Dourados e s 22h41min foram energizadas a LT138 kV Aquidauana -AnastcioC1 e C2 recompondo cargas da regio de Aquidauana. s22h43minfoienergizadaaLT138kVAquidauana-CampoGrande Imbiruss e, aps, energizado o Barramento 138 kV da SE CG imbiruss. s 22h47min j estavam restabelecidas 192 MW de cargas na regio Sul do MSe,s22h49min,foiiniciadaaretomadadecargasdaregiodacapital Campo Grande. s22h52minfoienergizadaaLT138kVMaracaju/Sidrolndia/Campo Grande.NasequnciafoienergizadooBarramentodaSECampoGrande (ELETROSUL).FoienviadatensoparaSECGMiguelCoutoeSECG AssisScaffaeSECGAlmoxarifadoondes23h02minfoifechadooanel CampoGrande/Anastcio/Dourados.s23h06minjhaviasido restabelecido 291 MW de cargas. As cargas foram restabelecidas sob a coordenao do ONS/COSR-S com o controledocarregamentodosTransformadores230/138kVdaSE Anastcio,LT230kVCascavelOeste-GuaraedaLT138kVRosana/ Ivinhema / Dourados das Naes. s23h20minfoiinterrompidoorestabelecimentodecargasdevidoa sobrecarganaLT230kVCascavelOeste-Guara.Emdecorrnciadas sobrecargas,foisolicitadopeloONS/COSR-Sapartidadeunidades geradorasdaUTEWillianArjona,sendos00h07mindodia12/11/2009, sincronizada a UG 2 e, s 00h32min, sincronizada a UG 1 com combustvel a leo. ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 52 / 135 00h19min foi disponibilizada tenso na SE Campo Grande (ELETROSUL) provenientedeJupi,noentantonofoipossvelautilizaodestafonte, pois o paralelo entre o sistema Sul e Sudeste ainda estava aberto. Nestemesmohorrio,apsaliberaoderetomadademaiscargas,foi disponibilizada tenso na regio Nordeste do estado do Mato Grosso do Sul e,emaproveitamento,foramsincronizadasPCHsdaregio,sendoesta gerao importante para a retomada da recomposio de mais cargas nessa regio. ComosincronismodasunidadesgeradorasdaUTEWillianArjona,foram liberadascargas,gradativamentedeacordocomadisponibilizaodessa usina e o controle das sobrecargas. A gerao dessa usina atingiu o mximo valordegeraode64MWes01h33minfoidesligadaaUG2es 02h32min a UG 1 devido ao trmino do combustvel. ComasadadageraodaUTEWillianArjonafoiligadooBancode Capacitorde30MvardaSECampoGrande(ELETROSUL),devidoas tensesbaixas,elevandoofluxodepotnciareativadotransformadorde Anastcio, que se encontrava operando no seu limite de carregamento. Com issofoinecessrioefetuarocorte14,4MWdaregioCampoGrandee CorumbparaevitarsobrecarganosTransformadores230/138kVdaSE Anastcio.s 03h00min, por solicitao da ENERSUL, coordenado pelo ONS/COSR-S, foramsincronizadasasmquinasdaUHEMimoso,conectadacomCampo Grande,disponibilizandomais26MW,permitindoorestabelcimentode cargasquehaviamsidocortadascomasadadasunidadesgeradorasda UTEWillianArjonaeorestabelecimentodegrandesconsumidores industriais, sendo s 03h18min concludo o restabelecimento das cargas do estado do Mato Grosso do Sul. Atestemomento,houveimpossibilidadederecomposiocoordenadaa partirdausina440kVPortoPrimavera,umavezqueestecorredor permaneciaisoladodorestantedosistemapordificuldadesdeconcluira recomposiofluente.s03h12minfoifechadooparaleloentreeste corredor e o de Capivara que, por sua vez, estava interligado ao Sistema Sul pela rede de 138 kV. A partirda, foi possvel iniciar os procedimentos para interligao do Mato Grosso do Sul UHE Porto Primavera. Ressalta-sequenoforamabertosdeformafluenteosdisjuntoresnaSE NovaPortoPrimaveradoagentedeOperaoPPTEedolado440kVna SE Porto Primavera, sendo abertos aps solicitao do ONS. ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 53 / 135 s03h38minfoirecompostaafonteatravsdosistemade440kVNova Porto Primavera, queestava interligadoao sistema sul pelaredede 138 kV de Capivara/Rosana/Ivinhema/Dourados. Quando do fechamento do anel da LT230kVNovaPortoPrimavera-ImbirussnaSEImbiruss,interligando comaredede230kVDourados/Guara,ocorreuoscilaonosistemada EnersulacarretandodesligamentosautomticosdoTransformador1 230/138kVdaSEAnastcioeaLT138kVCampoGrande-SoGabriel dOeste. Emconseqnciadisso,houveumainterrupode73,4MWdecargasda distribuidora Enersule mais211,2MW por oscilaode tenso,totalizando 284,6 MW. s03h52minfoifechadooanelnaSECampoGrandeatravsda intrerligaoporJupi.Estainterligaosfoifechadanestehorriotendo em vista a no disponibilizao do TR-15 da SE Jupi. AconfiguraocompletadoestadodoMatoGrossodoSulfoinormalizada s04h30minquandofoiligadaaLT230kVNovaPortoPrimavera- Dourados. 5.6.6Recomposio da rea Minas Gerais: O processo de retomada de carga na rea aconteceu em patamares de 100 MW nos horrios de 22h34min, 22h41min e 22h50min com coordenao do ONS. OsrestabelecimentosdageraodasusinasdeTrsMarias,Aimors,S Carvalho e Irap ocorreram nos horrios de 23h04min, 23h05min, 23h13min e 23h23min, respectivamente. s 23h53min estavam recompostas todas as cargas da rea. 5.6.7Recomposio da Regio Sul: Apsosdesligamentosdaperturbao,aLT525kVLondrina (ELETROSUL)-Assispermaneceucomfluxode30MWnosentidodaSE LondrinaparaSEAssis,queretornavapelaLT230kVAssisLondrina (COPEL-GT).Esteanel525/230kVnaSEAssispermaneceuisoladoda Regio Sudeste. Alm dessas linhas de transmisso, permaneceram ligadas asseguinteslinhasdainterligaoSul/Sudeste:LT230kVChavantes ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 54 / 135 Figueira; LT 138 kV Rosana Loanda; e LT 88 kV Salto Grande Andir C1 e C2.Houve elevao nos valores de tenso na rea norte do Paran, no perodo das 22h13min s 22h32min, chegado o valor de pico da tenso a atingir 260 kVnabarrade230kVe592kVnabarrade525kVdaSELondrina, permanecendoorestantedoperodocomvaloresdaordemde570kVna barrade525kV.Osvaloresdastensesforamnormalizadoscoma utilizaodosrecursosdecontroledetensoecomoretornodemquina na UHE Gov. Ney Aminthas de Barros Braga e posteriormente na UHE Gov. Bento Munhoz da Rocha Netto. s 22h55min foram desligadas, por solicitao do ONS, as LTs 525 kV Assis Londrina(ELETROSUL)e230kVAssisLondrina(COPEL-GT),no terminaldaSEAssis,parapermitirarecomposiodocorredordaUHE Capivara.Comesteltimodesligamento,otransformador138kVdaSE Andirentrouemsobrecarga,sendonormalizadoapsalteradaa configuraonaSEAndir,passandoosuprimentodotransformadoraser radializado atravs da SE Ibipor. s 02h26min foi desligadano terminal da SE Londrina a LT 525 kV Assis Londrina(ELETROSUL)paracontroledetenso,tendoemvistaquea tensoestavacom556kVnabarrade525kVnaSELondrina (ELETROSUL). A LT 230 kV Assis Londrina (COPEL-GT) e a LT 525 kV Assis Londrina (ELETROSUL)foramligadasemanel,naSEAssis,s04h14mines 04h20min do dia 11/11/2009, respectivamente. ALT525kVIvaipor(ELETROSUL)Londrina(ELETROSUL)C1foi mantidadesligadaparacontroledetenso,sendoreligadanodia 11/11/2009 s 05h26min. 5.6.8Recomposio da Regio Nordeste: NaRegioNordesteocorreuvariaodefreqnciapara58,84Hz, provocandoaperdadecargaporatuaodoERACnasdistribuidoras Energisa-SE, Energisa-PB, Ceal, Celpe, Coelba e Cosern, sendo verificada, apsocorrncia,subfreqnciasustentadaem59,8Hz.Nestaperturbao, ocorreu o desligamento dos seguintes equipamentos: CE (09Q2) da SE Campina Grande II; Todas as unidades geradoras da Usina Elica Rio do Fogo; ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 55 / 135 Unidade geradora (01G3) da Usina Trmica Rmulo Almeida. Perda da gerao prpria do consumidor Veracel. ReduoparcialdascargasdosCIFerbasa,CarabaMetaiseDow Qumica. A recomposio dos equipamentos e da carga ocorreu conforme segue: s22h15minoONS/COSR-NEautorizouanormalizaodascargasda ENERGISA SERGIPE. s 22h16min foi sincronizada a gerao do consumidor Veracel. s22h18minfoiconcludaanormalizaodascargasdaENERGISA SERGIPE. s 22h19min foi sincronizada as unidades geradoras da Usina Elica Rio do Fogo. s 22h21min foi sincronizado gerador 01G1 da Usina de Itapebi. s 22h25min foi concluda a normalizao das cargas do CI Ferbasa. s 22h30min foi concluda a normalizao das cargas do CI Caraba Metais. s22h33minfoiautorizadaanormalizaodasdemaiscargasdesligadas por atuao do ERAC. s 22h34min foi concluda a normalizao das cargas da Energisa Paraba. s 22h36min foi concluda a normalizao das cargas da COSERN. s 22h38min foi concluda a normalizao das cargas da COELBA. s 22h47min foi concluda a normalizao das cargas da CELPE. s 22h55min foi concluda a normalizao das cargas da CEAL. s23h25minfoisincronizadaaosistemaaunidade(01G3)daUsina Trmica Rmulo Almeida. s 05h55min do dia 11/11/2009 foi concluda a normalizao das cargas do CI Dow Qumica. Duranteoprocessoderecomposio,aCoelbainiciouanormalizaodas cargas com a freqnciado sistema abaixo do estabelecido, contrariando o que determina a IO-EE.NE rev.07. Os consumidores industriais Ferbasa e Caraba Metais restabeleceram suas cargassemautorizaodoONS/COSR-NEcontrariandooestabelecidona IO-EE.NE rev.07. ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 56 / 135 5.6.9Recomposio da rea Acre/Rondnia: ComaaberturadaLT230kVPimentaBueno-Vilhena,ilhandoosistema Acre/Rondnia, houve subfreqncia de 57,5 Hz neste sistema, provocando a atuao de 5 estgios do ERAC, com interrupo de 63 MW de cargas no Estado do Acre e de 136 MW no Estado de Rondnia. s 22h31min foi feita uma tentativa de fechamento do paralelo da rea com o SIN sem sucesso, devido diferena de tenso. s22h32minfoidesligadamanualmente,porsolicitaodoONS,aLT230 kV Jauru Vilhena C1 para controle de tenso. s 22h34min foi religada a LT 230 kV Pimenta Bueno - Vilhena, fechando o paralelo da rea Acre/Rondnia com o SIN. Emseguida,foiiniciadaarecomposiodascargasinterrompidas,sendo concluda s 22h43min. s22h48minfoireligadaaLT230kVJauruVilhenaC1,concluindoo processo de recomposio da rea. 5.6.10Recomposio das reas Gois e Mato Grosso: Nestasreas,houveapenasinterrupodecargasporatuaodoERAC, sendoarecomposioiniciadaimediatamenteapsaperturbaoe concluda s 22h59min em Gois e s 23h15min no Mato Grosso. 6NTERRUPAO DE CARGA NO 8N A tabela a seguir apresenta o montante de carga interrompido, a respectiva durao mdia de seu restabelecimento e a energia interrompida, por Agente. ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 57 / 135 Tabela 6-1: Interrupes no Sistema Interligado Nacional. EmpresaCarga (MW)Durao Mdia (minutos) Energia (MWh) ESCELSA12861242657,7 ELFSM56240224,0 CELG891014,8 CEMAT19038120,3 ENERSUL58894921,2 CEMIG33140220,7 ENERGISA MG18698303,8 LIGHT460023518016,7 AMPLA15762275962,5 ENERGISA N. FRIBURGO 55161147,6 ELETROPAULO670028431713,3 BANDEIRANTE21202097384,7 CAIU92205314,3 ELEKTRO14641824440,8 JAGUARIUNA63274287,7 PAULISTA19742437994,7 PIRATININGA19112909236,5 SANTA CRUZ543027,0 CEAL542926,1 COELBA1503075,0 ENERGISA PB / BO 902945,4 CELPE41422151,8 COPEL5332,7 COSERN382113,3 CERON1363068,0 AES Sul1682,1 CELESC351911,1 ENERGISA SE5254,3 ELETROACRE632627,3 TOTAL2443622290415,4 ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 58 / 135 7PROVDENCA8 TOMADA8 OU EM ANDAMENTO 7.1Inspeesrotineirasdemanuteno,realizadasporFURNAS, identificaramtrincasnaparteinferiordealgunsisoladoresdepedestalnas subestaes do sistema de 765 kV de escoamento da energia de Itaipu 60 Hz. Assimsendo,FURNASencaminhoualgunsdessesequipamentosparaensaiosnos laboratriosdoCEPELparaavaliaodedesempenhodieltrico(capacidadede isolamento),tendosidoconfirmadoqueastrincasnoafetaramodesempenho dieltricoasecoousobchuva,estandoemconformidadecomprocedimentos estabelecidos em Norma Brasileira (NBR 6936). Porseguranaadicional, face aumapossvel perdade rigidez mecnica,etendo em vistaquefabricantesmostraramapossibilidadedefornecertaisequipamentoscom maiorrobustezdoqueosutilizadosatualmente,FURNASprovidenciouacomprade 103 isoladoresparasubstituiros isoladores trincados(05unidadesparaa SE Fozdo Iguau, 31 unidades para a SE Ivaipor, 29 unidades para a SE Itaber e 38 unidades para a SE Tijuco Preto). Paralelamente,buscandoaverificaodaperformancedosisoladoresatualmente instaladossobcondiesdechuvamaisseverasdoqueaquelasestabelecidasna citadaNormaeconsiderandoaimportnciaestratgicadotroncodetransmissode 765kVparaaseguranadoSIN,oCEPELeFURNASvmefetuandoensaiose pesquisasexperimentaisadicionais.Almdaverificaoemlaboratriodos fenmenosqueindicamapossibilidadedereduodacapacidadedeisolamentoem campo,estsendoavaliadoodesempenhodemedidaspreventivascomoousode graxas, revestimentos de silicone (RTV) e de booster shed. Baseadasnosresultadosdaspesquisas,asmedidasquesemostraremefetivas, provendo segurana adicional, devero ser implementadas em carter de urgncia. ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 59 / 135 7.2FURNAS e CEPEL realizaram recentemente trabalhos para verificao da malha de terra da SEItaber e da condio do aterramento das torres de 765 kV, na rea de Itaber, tendo constatado condio satisfatria dos mesmos. 7.3Comoprovidnciaadicional, FURNAS,apsa anlisedaperturbao do dia22/07/2009,baseadanos valoresdecorrenteobservadosdurante oevento,vinha alterandoosajustesdasproteesinstantneasdesobrecorrente,para1600A,em todososreatoresshuntdotroncode765kV,numtotalde17reatores,tendosido efetuada at o dia 10/11/2009 a modificao de 12 unidades, ressaltando ainda que no caso do Reator da LT 765 kV Itaber Ivaipor C3, no terminal de Ivaipor, acionada duranteaperturbao,estavaprevistasuamodificaoparaodia11/11/2009. Atualmente todos os reatores j esto com as suas protees reajustadas. 7.4OONSestencaminhandopropostaaoComitdeMonitoramentodo SetorEltrico(CMSE)paraqueestedefinadiretrizesrelacionadasseguranado Sistemade TransmissoparaescoamentodapotnciadaUHEItaipu,associando-as scondiesoperativasemeteorolgicas,contemplandoriscos,custoseimpactos para o SIN, em especial para o perodo que antecede implantao das providncias quevisamdarmaiorcapacidadedieltricaaosisoladoresdepedestaldasSEsdo tronco de 765 kV. Prazo: Dezembro /2009 7.5ACOPEL-GTestprovidenciandooreajustedoesquemadecortede gerao por sobrefreqncia nos novos rels instalados na Usina Gov. Ney Braga. Prazo: Janeiro/2010 7.6ATractebelEnergiaestefetuandotestesnosrelsdoEsquemade CortedeGerao-ECEdaUHESaltoSantiago,tendoemvistaqueestavamcom duas mquinas para corte e no desligaram. Prazo: Janeiro/2010 ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 60 / 135 7.7Comrelaoaosproblemasdetomadaexcessivadecargadurantea fasederecomposiofluentedareadeHenryBorden,aELETROPAULOinformou que: Nodianoobtevesucessonoenviodetelecomandoparadesligamentododisjuntor deentradadaETDVarginhaeobloqueiodatransfernciaautomticadamesma, ocasionando a situao relatada. Foi constada uma avaria no sistema de alimentao de corrente contnua que suporta asremotasdosistemadesupervisoecontrolenaETDVarginha,impossibilitandoo telecomando durante a perturbao. Informoutambmquejestoemandamentoasprovidnciasparatrocadetodoo sistema,com previso de finalizaoemFevereiro/2010. Duranteesteperodo, como medidapaliativa,aEmpresapriorizaroenviodeoperadorparaareferidaETD quando de ocorrncias envolvendo a mesma. A previso de chegada do mesmo aps o incio do deslocamento de aproximadamente 40 minutos. Prazo: Fevereiro/2010 7.8OsproblemasrelativosperdadedadosentreaCESPeoONS,foram identificadosesolucionadoscomainstalaodenovaversodosoftwareSISCO (ProtocolodeComunicao/ICCP-CESPxONS)noSistemadeSupervisoe ControledaProduo.Aalteraofoirealizadanodia02/12/2009eostestes realizados considerados satisfatrios. 8CONCLU8OE8 8.1 De carter geral: 8.1.1 - O processo de melhoria de Segurana Eltrica um processo continuado, face asalteraesconstantesdetopologiadarede,dascargas,daentradaemoperao denovasusinas,incorporaodenovostiposdegerao,mudanasdascondies ambientais, etc. Asanlisesdeperturbaesseconstituemparatodosossistemaseltricosemum importanterecursodefeedback,paraidentificareimplantarmelhoriasparao ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 61 / 135 desempenhodossistemas,hajavistoqueasperturbaes,notadamenteasmais graves, so diferentes umas das outras. Asconcluseserecomendaesdesterelatrioforamelaboradasconsiderando: medidas para reduzir o impacto de perturbaes; medidas para evitar a propagao de perturbaes e, medidas para agilizar o processo de recomposio das cargas. 8.1.2-Asanlisesconcludasatagoralevamaconsiderarqueoscurtos-circuitos verificadosforamprovocadospordecargasatmosfricase/oupelareduoda efetividadedosisoladoressubmetidosscondiesmeteorolgicasadversas, caracterizadas por chuvas intensas e rajadas de vento. 8.1.3-Oinciodaperturbao,naSEItaber765kV,foisingular.Pelodiagramaa seguirverifica-sequedurante13,5milisegundosco-existiramtrscurtos-circuitos monofsicos,envolvendofasesdistintas,vistosportantopelosistemacomocurto-circuito trifsico envolvendo a terra, na SE Itaber,face a localizao dos defeitos. Comodecorrnciadodistrbioverificou-seaperdadetodaageraodaUHEItaipu (inicialmenteaperdadosetorde60Hzeposteriormenteaperdadosetorde50Hz, este decorrente do desligamento do Elo de Corrente Contnua). perda total da UHE Itaipu (aproximadamente 11.000 MW) foi acrescida a perda das usinas conectadas ao Sistema de 440 kV. ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 62 / 135 NaregioSul,osEstadosdoParan,SantaCatarinaeRioGrandedoSul,sofreram umcortedecargadaordemde1%easmesmasforamrestabelecidasem aproximadamente 9 minutos. NosestadosdoParedoMaranhonoocorreramcortesdecarga.Oscortesde cargas verificados na regio Norte foram nos estados do Acre e Rondnia, pelo ERAC, e essas cargas restabelecidas em 30 minutos. NaregioNordesteverificou-seaatuaodecortedecargapeloERACcomtempo mdio de retorno das mesmas em 20 minutos. NasregiesSudesteeCentroOeste,areaGois/Braslianofoiafetada,Minas Geraisfoipoucoafetadaesuascargasdesligadas,prontamenterestabelecidas.Os maioresproblemasforamconcentradosnosEstadosdeSoPaulo,RiodeJaneiro, Esprito Santo e Mato Grosso do Sul. O tempo mdio de recomposio das cargas das regies Sudeste e Centro Oeste foi de 237 minutos e 72 minutos, respectivamente. 8.1.4 Cumpre salientar que o distrbio que implicou no blecaute em anlise, relativo aodia10/11/2009,foimuitomaisseverodoqueosdistrbiosqueprovocaramos blecautesde1999e2002,noapenaspelofatodeenvolvercurto-circuitotrifsico comterra,mas,tambm,porprovocarodesligamentodos3circuitosdotroncode transmissoem765kV.Aindaassim,comparativamente,asconseqnciasdesse eventoparaoSistemaInterligadoNacionalSINforammenosseveras,conforme pode-seconstatarpelofatodetersidopreservadapraticamenteatotalidadedas cargasnaregioSul,pelapreservaodatotalidadedascargasdeBrasliaepelo montantereduzidodocortedecargaemMinasGerais,GoiseMatoGrosso.Na regioNordesteocortedecargaocorreusomentepelaatuaodoERACeotempo mdioderetornofoide20minutos.Cabedestacarquefoifundamentalparaesse desempenhonosomenteaadequadaatuaodosesquemasdeilhamentocomo, tambm,asexpansesdosistemadetransmisso,notadamenteasqueenvolvem reforos nas interligaes entre subsistemas e sistemas receptores associados. OtempomdioderecomposiodascargasdoSINfoide222minutos.Comistoa gravidade desta perturbao, segundo metodologia internacionalmente adotada, foi de 90sistema.minutos,inferioradosblecautesde1999e2002queforam respectivamente de 111 e 106 sistema.minutos. ON8Anlise da perturbao do dia 10/11/2009 s 22h13min, envolvendo o desligamento dos trs circuitos da LT 765 kV Itaber - Ivaipor. 63 / 135 Para referncia: O grau de 1,0 sistema.minuto, para uma perturbao, significa que o valor da energia nosupridanamesmaseriaigualaenergianosuprida,casoseinterrompessea ponta de carga do sistema por um tempo de 1,0 minuto. 8.2 Relativas ao impacto da perturbao: 8.2.1-AcompensaoreativarecentementeimplantadanareaSoPaulo,atravs de bancos de capacitores shunt, contribuem para a melhoria significativa do perfil de tenso desta rea, em regime permanente. Entretanto,ocontroledoperfildetensonareaSoPaulo,notadamentedurante transitrioseletromecnicos,dependefundamentalmentedacontribuiodereativos vindos pelo tronco de 765 kV e pelas interligaes em 500 kV entre o Sul e o Sudeste, impactandofortementeareaquandoocorremperturbaesdegrandeportenestes troncos, principalmente como os verificados nesta perturbao (contingncia tripla). EstudosemandamentoestoanalisandoaviabilidadedeseutilizarCompensao ReativaControlvele/ououtrosequipamentosassociadosnareaSoPaulo,no sentidodedotaramesmadecontrolesrpidoseeficientesparagarantirum desempenhoadequadodoperfildetensonosistemade440kVe345kV,durante perturbaes de grande porte, minimizando suas conseqncias. 8.2.2 Para condies do tipo desta perturbao, ocolapso de tenso ocorre em um intervalodetempomuitopequeno,oquedificultabastanteaimplantaode esquemasdeilhamentosnareaSoPaulo.Ressalta-seaqui,quefaceasaesa seremcomandadaspelosmesmos,quepodemincluirelevadosblocosdecortesde carganareaSoPaulo,exigeaobrigatoriedadedequeumesquemaparaestefim tenha um nvel adequado de seletividade, confiabilidade e flexibilidade e que tambm permitaasuaatuaoadequadaparaoutrostiposdeperturbaes,bemcomoos efeitosaltamenteindesejveisdeumaatuaoacidentaldomesmo(prevenira atuao do esquema sem que tenha havido qualquer distrbio no sistema). 8.2.3 - O recente reforo do sistema de transmisso na rea Minas