バイオディーゼル燃料によるポスト新長期規制適合 …an engine testing was...
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バイオディーゼル燃料によるポスト新長期規制適合
エンジンの排出ガスへの影響
Effect of Biodiesel Fuel on Emissions from PNLT Diesel Engine
北村 高明*1
Takaaki KITAMURA 松浦 賢*2
Ken MATSUURA
Abstract An engine testing was conducted to investigate the impact of biodiesel on fuel consumption, exhaust emissions and SCR catalyst performance using a PNLT HD diesel engine fitted with a DPF and urea-SCR system. The fuel was a B20 blend of a palm oil methyl ester-based biodiesel (PME) and ultra-low sulfur diesel. Using B20 slightly increases engine-out NOx emission and decreases the NOx reduction of SCR. This results in a 6 to 43% increase in tailpipe NOx emissions, depending on emission test cycles. The SCR performance degradation with B20 is most likely to be caused by the decreased NO2/NO molar feed ratio due to the suppression of in-cylinder NO oxidation by the reduced flame temperatures.
1. はじめに 地球温暖化防止やエネルギセキュリティに対す
る施策として再生可能エネルギへの転換の諸施策
が世界的に進められている中,脂肪酸メチルエス
テル(以降,FAME:Fatty Acid Methyl Ester)を利用するバイオディーゼル燃料は自動車用燃料
としての利用が拡大している. 一方,FAMEは二重結合を持つ,蒸留性状が重
質,酸素分を含む等の点で軽油と品質が異なって
おり,特にFAMEの高濃度混合利用においては,
NOx等排出ガスの増加やインジェクターデポジ
ット発生等の多くの懸念点がある. 本研究は,NOx後処理装置として尿素SCRシス
テムを搭載する最新のポスト新長期規制適合ディ
ーゼルエンジンを用いたエンジン台上試験等によ
り,排出ガス特性の観点から高濃度FAME混合燃
料の課題を明らかにすることを目的とする.
2. 実験方法
2. 1 エンジン台上試験
Table1に供試エンジンの主要諸元を示す.排気
量7.5Lの直列6気筒ディーゼルエンジンであり,
後処理装置の構成はDOC/DPF/SCR/ASCとなっ
ている.本試験では新品触媒を使用し,実車と同
等のレイアウトになるよう,ターボ出口から約
1500mm離れた位置に後処理装置を設置した. エンジン台上試験は,JE05モードおよび東京都
実走行モード(No.5/8/10)の過渡排出ガス試験と
JE05代表点における定常燃焼解析を行った.なお,
JE05試験では調整運転を定格・全負荷条件(F/F)と80kph走行条件の2通りとし,ディーゼル重量車
用車速変換プログラム1)を使用して各試験モード
のエンジン回転数・負荷率条件を求めた.
Table 1 Engine specifications
Displacement
Engine typeFIEAspiration system
Bore/StrokeCompression ratioRated powerMax torqueEmission regulation
7,545 cm3
In-line 6cylinders, DI diesel, 4stroke cycleCommon-rail systemTurbocharger with intercooler
φ118 mm x 115 mm16.0199 kW / 2500 rpm785 Nm / 1100 ~2400rpmPost new long-term (JP09)DOC/DPF/SCR/ASCATS
2. 2 定容燃焼容器試験
定容燃焼容器を用いた単発燃料噴射試験におい
JARI Research Journal 20140501 【研究速報】
*1 一般財団法人日本自動車研究所 エネルギ・環境研究部 博士(工学) *2 一般財団法人日本自動車研究所 エネルギ・環境研究部
- - JARI Research Journal (2014.5)
1
て画像二色法によるディーゼル火炎温度解析(ナ
ックイメージテクノロジー社のMEMRECAM fx K4,解析ソフトウエアを使用)を行った.本燃焼
容器では,予め,アセチレン/酸素/窒素から構
成される希薄予混合気を所定の密度になるよう充
填し,それを火花点火燃焼させ,圧縮上死点付近
に相当する高温・高圧雰囲気を生成する. 試験条件は,過渡排出ガス試験で比較的使用頻
度の高い低速・部分負荷条件を想定し,雰囲気温
度950K,雰囲気密度19.5kg/m3,雰囲気酸素濃度
17%,レール圧100MPa,噴射パルス幅1.058ms(B0使用時75mm3/inj)とした.なお,噴射ノズ
ルはエンジン試験と同等品を用いた.
2. 3 供試燃料
供試燃料はB0とB20の2種類を基本とし,一部
の試験ではB10およびB100も使用した.B0は硫黄
分が4massppmの認証試験用軽油を使用し,B100は飽和脂肪酸メチルエステル(C16:0,C18:0)が
主要構成成分であるPMEを使用した. Table2に主たる燃料性状を示す.B20では,セ
タン価がB0より1程度大きくなる他,エンジン制
御に影響をもたらす単位体積当たりの低位発熱量
がB0よりも1.5%程度低下する.
Table 2 Test fuel
0.8751 g/cm3
5.644 mm2/s
1 massppm
76.2 mass%
11.2 mass%
37,050 J/g
Biodiesel (PME)
12.4 mass%
237.5 °C323.0 °C327.0 °C334.5 °C340.5 °C
Density at 15°CKinematic viscosity @ 30°C
Sulfur content
Carbon content
0.8287 g/cm3
3.367 mm2/s
4 massppm
86.1 mass%
Test fuel Diesel (B0)
Hydrogen content 13.8 mass%Oxygen content <0.1 mass%
Lower heating value42,940 J/g
IBP 174.5 °CT10 215.5 °CT50 269.0 °CT90 329.5 °CEP 352.5 °C
Distillation
0.8373 g/cm3
3.668 mm2/s
3 massppm
84.0 mass%
2.3 mass%
41,850 J/g
Biodiesel (B20)
13.6 mass%
183.0 °C227.5 °C283.5 °C329.5 °C344.5 °C
64.7Cetane number 54.4 55.5
32,422 J/cm335,584 J/cm3 35,041 J/cm3
3. 実験結果
3. 1 高濃度バイオ燃料の燃費・排出ガス特性
Fig.1に,CANalyzerを用いて取得したJE05モード試験時のECU情報(エンジン回転数,アクセ
ル開度,指示燃料噴射量)を示す.B0とB20でエ
ンジン制御値は概ね同じであり,本試験では燃料
の違いによるエンジン制御状態の変化は見られな
かった.
020406080
100
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000Acce
lera
tor
[%]
B0B20
5001000150020002500
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Ne
[rpm
] B0B20
020406080
100
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Qf/Q
f_m
ax[%
]
Time after start of JE05 test cycle [s]
B0B20
Fig. 1 Engine control values during JE05 test cycle
Fig.2に,各試験サイクルにおけるエンジンアウ
トエミッションおよび燃費をB0に対する相対値
として示す.高濃度バイオ燃料使用時にはエンジ
ンアウトNOxが数%オーダーで増加し,エンジン
アウトCOおよびSootは顕著に減少した.また,
低位発熱量の低下に起因してBSFC(g/kWh)はB20で2~3%増加するが,投入熱量ベースに換算
したBSEC(J/kWh)では各燃料とも同等の数値と
なり,燃料によって熱効率に違いはなかった.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
JE05(F/F)
JE05(80kph)
TK5 TK8 TK10
BSE
C [-
]
B20/B0
1.03 1.04 1.05 1.04 1.04
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
JE05(F/F)
JE05(80kph)
TK5 TK8 TK10
Eng-
out N
Ox
[-]
B20/B0
0.81 0.86 0.83 0.83 0.81
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
JE05(F/F)
JE05(80kph)
TK5 TK8 TK10
Eng-
out C
O [-
] B20/B0
0.88
0.97 1.02
0.98 1.01
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
JE05(F/F)
JE05(80kph)
TK5 TK8 TK10
Eng-
out T
HC
[-] B20/B0
0.81 0.82 0.87
0.77 0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
JE05(F/F)
JE05(80kph)
TK5 TK8 TK10
Eng-
out S
oot [
-]
B20/B0
no data
1.03 1.02 1.02 1.03 1.02
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
JE05(F/F)
JE05(80kph)
TK5 TK8 TK10
BSF
C [-
]
B20/B0
Fig. 2 Engine-out emissions, BSFC and BSEC
Fig.3に,各試験サイクルにおけるテールパイプ
NOx,N2O,NH3およびSCR触媒のNOx浄化率
- - JARI Research Journal (2014.5)
2
(B0との差)を示す.B0と比較すると,B20では
SCR触媒のNOx浄化率が2pt前後低下する傾向を
示し,エンジンアウトNOxの増加との相乗効果に
より,テールパイプNOxは6~43%増加する結果
となった.
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
JE05(F/F)
JE05(80kph)
TK5 TK8 TK10
N2O
[g/k
Wh]
B0B20
0.00
0.03
0.06
0.09
0.12
0.15
JE05(F/F)
JE05(80kph)
TK5 TK8 TK10
NH
3[g
/kW
h]
B0B20
-0.5
-1.9 -2.2 -2.1 -1.5
-5
-4
-3
-2
-1
0
JE05(F/F)
JE05(80kph) TK5 TK8 TK10
NO
x re
duct
ion
[pt]
B20-B00.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
JE05(F/F)
JE05(80kph)
TK5 TK8 TK10
NO
x [g
/kW
h]
B0B20
B20/B0=1.06
1.201.33
1.43 1.29
Fig. 3 Tailpipe emissions and NOx removal efficiency
Fig.4に,SCRのNOx浄化性能に影響を及ぼす
NO2/NOx比について,エンジンアウトおよびSCR入口で測定した結果を示す.これまでの報告2)と
同様に,高濃度FAME混合燃料では,エンジンア
ウトの時点でNO2/NOx比が低下し,それに伴い
DOC通過後のSCR入口NO2/NOx比も低下傾向を
示す.すなわち,B20使用時のNOx浄化率低下の
一要因として,SCR触媒へのNOとNO2のモル供
給バランスの変化が考えられる.
61
50
45
51
60 58
49
44
50
59
40
45
50
55
60
65
70
JE05(F/F)
JE05(80kph)
TK5 TK8 TK10
SCR
-in N
O2/N
Ox
[%] B0
B20
19 21
18
15 17 18
15 13
0
5
10
15
20
25
30
JE05(F/F)
JE05(80kph)
TK5 TK8 TK10
Eng-
out N
O2/N
Ox
[%] B0
B20
no data
Fig. 4 NO2/NOx ratio at engine-out and SCR inlet
Fig.5に,JE05(80kph)試験における瞬時NOx排出量等の時系列変化を示す.上から3段目の
SCR触媒へのNOとNO2のモル供給バランスに着
目すると,燃料に関わらず各ショートトリップの
加速走行時に当該バランスが崩れてNO2不足状態
となり(最後の高速トリップ走行時はNO不足状
態にもなる),そこでNOxが多く排出されている.
B20使用時はNO2不足時のピークNOx量が増加し
ていることから,B20で起こるSCR性能低下は
NO2/NOx比の低下に起因すると考えられる.一方,
本試験ではSCR入口温度がB0とB20で大きく変
わらず,尿素噴射量は両燃料間で同等であった.
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
150
170
190
210
2300
50
100-3036912150
1
2
3
4 0.000.020.040.060.080.10
B20B0
10g
JE05 (80kph)
Fig. 5 Temporal change in tailpipe NOx, SCR inlet
NO2/NOx ratio, SCR inlet temperature and urea quantity
次に, JE05(F/F)試験においてFAME混合濃度
が排気温度および未規制物質排出量に及ぼす影響
を調べた.Fig.6に示す通り,B20まで混合濃度を
高めると,排気温度の低下やPN,アルデヒド類等
の未規制物質排出量の増加が見られた.
5.E+09
6.E+09
7.E+09
8.E+09
9.E+09
1.E+10
0 5 10 15 20 25
PN [#
/kW
h]
FAME content [mass %]
JE05 (F/F)
180
190
200
210
220
0 5 10 15 20 25
Exha
ust t
emp.
[°C
]
FAME content [mass %]
JE05 (F/F)DPF inlet
SCR inlet
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0 5 10 15 20 25
Alde
hyde
s [m
g/kW
h]
FAME content [mass %]
JE05 (F/F)
HCHO
CH3CHO
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0 5 10 15 20 25
PAH
s [n
g/kW
h]
FAME content [mass %]
JE05 (F/F)
Pyrene
Fluoranthene
Fig. 6 Effect of FAME content on unregulated emissions
- - JARI Research Journal (2014.5)
3
3. 2 高濃度バイオ燃料の燃焼特性
B20使用時の排気温度およびエンジンアウト
NO2/NOx比の低下要因を明らかにするため,B0とB20の燃焼特性を調べた.Fig.7に,JE05代表
点(低負荷と中負荷の2条件)のエンジン筒内圧
力および熱発生率の時間履歴を示す.エンジン負
荷条件に関わらず,B20使用時に燃焼ガス温度に
影響を及ぼす程の熱発生率形状や燃焼位相の変化
は起こっていない.ただし,燃焼質量割合が50%(MFB50)および90%(MFB90)になる位置を
比較(Fig.8参照)すると,B20では低位発熱量の
低下に伴い燃焼が若干早く終わる特徴を有してお
り,B0よりもMFB90が少し進角する結果(排気
温度低下要因)が得られた.
-20 -10 0 10 20 30
Ne=1250rpm, Qf=34mm3/st
B0B20
-20 -10 0 10 20 30
Ne=1250rpm, Qf=72mm3/st
B0B20
Fig. 7 Temporal change in in-cylinder pressure and ROHR
B0B20
10
15
20
25
30
0 20 40 60 80 100
0
5
10
15
20
Fig. 8 Combustion phasing
次に,燃料の違いが火炎温度に及ぼす影響を調
べた.Fig.9およびFig.10は,容器試験において画
像二色法により得られた火炎温度等の時系列変化
である.B100で顕著に見られる様に,FAME混合
濃度を高めた場合には火炎温度およびKL値がB0よりも低下傾向を示す(排気温度低下要因+NO酸化速度低下要因).
TASI[ms] 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.5 3.0
B0
B20
B100
Pinj=100MPa, τinj=1.058ms (75mm3@B0),Xo2=17%, Ta=950K, ρa=19.5kg/m3
NL
Temp
NL
Temp
NL
Temp
Fig.9 Images of natural luminosity and flame
temperature distribution for B0, B20 and B100
0
0.2
0.4
0.6
0.8
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
KL
TASI [ms]
B0B20B100
Pinj=100MPa, Xo2=17%
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
Flam
e te
mp.
[K]
TASI [ms]
B0B20B100
Pinj=100MPa, Xo2=17%
B0
B100B20
B0
B100
B20
Fig. 10 Temporal change in flame temperature and KL
4. まとめ
尿素 SCR システムを搭載するポスト新長期規
制適合ディーゼルエンジンを用いたエンジン台上
試験等により,排出ガス特性の観点から高濃度バ
イオディーゼル燃料の課題を検討した. (1) B20 使用時はエンジンアウト NO2/NOx 比の
低下に起因して,SCR 触媒の NOx 浄化率が
2pt 前後低下し,エンジンアウト NOx の増加
との相乗効果により,テールパイプ NOx 排出
量は B0 比で最大 43%増加した. (2) B20 まで FAME 濃度を高めると,排気温度の
低下および PN,アルデヒド類等の未規制物質
排出量の増加が生じる. (3) B20 使用時の排気温度低下の要因は,燃焼終
了時期の進角と火炎温度の低下が考えられる. (4) B20使用時のエンジンアウトNO2/NOx比の低
下要因は,火炎温度低下による筒内でのNO酸
化抑制が考えられる.
参考文献
1) 国土交通省:http://www.mlit.go.jp/ jidosha/ sesaku/ environment /osen/2_osenj.htm
2) Mizushima, N. et al.:Effect of Biodiesel on NOx Reduction Performance of Urea-SCR system,SAE Paper 2010-01-2278 (2010)
- - JARI Research Journal (2014.5)
4