indice ya te llego la tesis instituto politÉcnico...

99
INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA ELÉCTRICA INGENIERÍA EN ROBÓTICA INDUSTRIAL OPTIMIZACIÓN DE UNA MÁQUINA SUAJADORA PROYECTO TERMINAL II FÉLIX FLORES JOSÉ RAMSÉS TORRES VERA JOSÉ ISRAEL DELGADO MORALES MARIO GARCÍA MORALES CARLOS ALBERTO PROFESOR: M. en C. LUIS ENRIQUE SOTO MUCIÑO

Upload: others

Post on 04-Apr-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

INDICE YA TE LLEGO LA TESIS

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN ROBÓTICA INDUSTRIAL

OPTIMIZACIÓN DE UNA MÁQUINA SUAJADORA

PROYECTO TERMINAL II

FÉLIX FLORES JOSÉ RAMSÉS

TORRES VERA JOSÉ ISRAEL

DELGADO MORALES MARIO

GARCÍA MORALES CARLOS ALBERTO

PROFESOR:

M. en C. LUIS ENRIQUE SOTO MUCIÑO

Page 2: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

i

API EVOLUTION (Automatización de Procesos Industriales)

LEMA:

“LISTO PARA LA INDUSTRIA”

SLOGAN:

“EVOLUCIÓN A BAJO COSTO”

MISIÓN:

PROPORCIONAR A LAS PYMES SOLUCIONES TECNOLÓGICAS A BAJO

COSTO

VISIÓN:

CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y CRECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS

PYMES MEXICANAS

Page 3: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

ii

INDICE

Problemática VII

Objetivos General VIII

Objetivos Particulares VIII

Justificación IX

Capítulo I: Estudio del Estado del Arte

1. o Estudio del Estado del Arte 2

1.1 Contexto Histórico 2

1.2 Contexto Tecnológico 5

1.2.1 Tecnología de Suajado 5

1.2.2 Tecnología Rodillo para Suaje 6

1.2.3 Tecnología Troquel 7

1.2.3.1 Troquel (cortante) 7

1.2.3.2 Tipos de Troquel 8

1.3 Contexto Normativo 8

1.4 Contexto Organizacional 11

1.5 Contexto del Proceso Actual 13

Capítulo II: Estudio del Estado Actual

2. o Estudio del Estado Actual 16

2.1 Análisis de los Sistemas Actuales 16

2.1.1 Sistema de Presión por Rodillos 16

2.1.2 Sistema de Corte por Troquel 17

2.1.2.1 Troquel Lineal y Angular 18

2.2 Diagnóstico de los Sistemas Actuales (análisis FORD) 18

2.2.1 Análisis FORD del Sistema con Rodillos 19

2.2.2 Análisis FORD del Sistema con Troquel 20

2.3 Ponderación de la Problemática 22

2.4 Problemática 23

2.5 Planteamiento de las Soluciones 24

2.5.1 Selección del Sistema 24

2.5.2 Selección del Sistema Técnico 25

2.6 Solución 26

Page 4: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

iii

Capítulo III Diseño de un Nuevo Modelo

3. o Diseño de un Nuevo Modelo 28

3.1 Propuesta del Nuevo Modelo 28

3.1.1 Ensamble de la Máquina 29

3.2 Memoria de Cálculos 34

3.2.1 Selección de Catarinas 34

3.2.2 Determinación de Velocidad 37

3.3 Cibernética del Sistema 39

3.3.1 Etapa de Sensado 43

3.3.2 Etapa de Control 45

3.3.2.1 Conexiones Eléctricas 46

3.3.2.2 Programación 47

3.3.2.3 Descripción del Diagrama de Programación 49

3.3.3 Etapa de Regulación 53

3.3.4 Etapa de Potencia 54

Capítulo IV Análisis Económico

4.0 Análisis Económico 56

4.1 Inversiones del Proyecto 56

4.1.1 Inversiones en Terreno y Obras Físicas 56

4.1.2 Inversiones en Equipamiento 57

4.1.3 Costos de Ingeniería 58

Discusión 62

Recomendaciones 65

Conclusiones 66

Glosario de Términos 67

Fuentes de Información 69

FIGURAS

1.1 Herramientas usadas por los herreros como la tajadera, el

tranchete del yunque y el cortafrío 3

1.2 Tijeras en forma de U y pivote 3

Page 5: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

iv

1.3 Prensa de balancín de Nicolás Briot (1626), diseñada por

Leonardo da Vinci, y que supuso la puesta en marcha

generalizada de la acuñación de moneda 4

1.4 Punzonadoras combinadas con cizalla, accionadas a mano,

para punzonar, cortar palastro y perfiles diversos. 4

1.5 Punzonadoras combinadas con cizallas a principios del siglo

XIX 5

1.6 Suajadora Semiautomática de Rodillos 6

1.7 Organigrama que presenta la Empresa Especialidad en

Maquilados S.A. en el 2007. 11

1.8 “Lay Out” que presenta la Empresa Especialidad en

Maquilados S.A. En el 2007 en el cual ubicamos el área

donde se desarrolla el presente proyecto. 12

1.9 Esquema de cómo se lleva a cabo paso a paso la operación

dentro del proceso de corte. 14

2.1 La fuerza total es aplicada en la línea entre las dos flechas 17

2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la

parte derecha el troquel angular 18

2.3 Ponderaciones propuestas por el equipo de trabajo (API

EVOLUTION). 22

3.1 Modelado de la maquina suajadora por el equipo de trabajo

(API EVOLUTION). 28

3.2 Estructura de la maquina. 29

3.3 Soporte inferior fijo sobre los barrenos centrales y la brida. 29

3.4 Conjunto base móvil. 30

3.5 Ensamble de la base móvil sobre las guías. 30

3.6 Ensamble de la tuerca sobre el husillo. 31

3.7 Ensamble del soporte superior. 31

3.8 Mecanismo de ajuste por resorte. 32

3.9 Ensamble del mecanismo de ajuste sobre la estructura. 32

3.10 Ensamble de los rodillos de soporte. 33

3.11 Ensamble de las catarinas. 33

3.12 Máquina suajadora 34

3.13 Diagrama de cuerpo libre de los rodillos. 38

3.14 Diagrama a bloque tablero de control. 40

Page 6: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

v

3.15 Diagrama eléctrico tablero de control 41

3.16 Conexiones externas requeridas en botones pulsadores. 43

3.17 Accionamiento de los motores con sus respectivos medios de

arranque. 44

3.18 PLC marca Siemens modelo Logo RC232. 45

3.19 Diagrama a Bloque de PLC. 46

3.20 Conexiones internas del PLC. 46

3.21 “Software” de programación Logo!soft-comfort versión no

4.0 cortesía siemens AG 2003. 47

3.22 Diagrama de flujo programa de control 48

3.23 Programa suajadora en modo KOP ver 1.0 49

3.24 1er línea de Programa escalón no.1 del diagrama de escalera 51

3.25 2da línea o escalón de programa. 52

3.26 3da línea o escalón de programa. 52

3.27 4da línea o escalón de programa. 53

3.28 5ta línea o escalón de programa. 53

3.29 Circuito regulador de alimentación en el motor de ajuste 54

3.30 Circuito de potencia de los motores 54

4.1 Grafica de análisis económico. 61

5.1 Maquinado de piezas 85

5.2 Mecanismo de elevación 85

5.3 Base de los soportes 86

5.4 Motor del mecanismo 86

5.5 Alineación de la cadena 87

5.6 Sistema de tensión de cadena 87

5.7 Ensamble de la parrilla y la cadena superior 88

5.8 Prototipo terminado 88

TABLAS

1 Ponderaciones propuestas por el equipo de trabajo (API

EVOLUTION) así como la problemática que se refiere a cada

uno de los criterios. 23

2 Selección del sistema en base a criterios ponderantes

propuestos por el equipo de trabajo (API EVOLUTION). 24

Page 7: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

vi

3 Selección del sistema técnico en base a criterios ponderantes

propuestos por el equipo de trabajo (API EVOLUTION). 25

4 Tabla de clasificación de servicio. 34

5 Tabla de selección de factor de servicio. 35

6 Especificaciones catarinas estándar no. 40. 36

7 Distribución de bornes y nomenclatura tablero de control. 42

8 Distribución de conexiones físicas en el PLC. 50

9 Costos de maquinado de piezas del sistema mecánico. 57

10 Costos de maquinado de piezas del sistema mecánico. 58

11 Costos hora/hombre de ingeniería 58

12 Cotización de dispositivos de sistema mecánico. 59

13 Cotización de dispositivos de sistema eléctrico. 60

ANEXOS

A Descripción de los Departamentos que comprende la

empresa Especialidad en Maquilados S.A. 71

B Planos de la Suajadora 74

C Especificaciones de Catarinas 84

D Desarrollo del Proyecto 85

Page 8: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

vii

PROBLEMÁTICA.

La empresa Especialidad en Maquilados S.A. se dedica al servicio de maquila en

la rama de empaquetado y embalado, para empresas manufactureras que

requieren presentación y protección de sus productos al momento de ser

transportados y comercializados en el mercado.

El motivo por el cual se desarrolla el presente proyecto radica en la solicitud por

parte de la Mesa Directiva de dicha empresa al equipo de trabajo, con la finalidad

de atender diversas problemáticas que el sistema actual presenta. Principalmente

en los periodos de alta demanda, no cuenta con la capacidad para satisfacer los

volúmenes de producción requeridos, lo que repercute en una pérdida de

mercado potencial en que se desarrollan comercialmente.

En relación al producto, éste presenta deficiencias notables en el corte. Esto tiene

como consecuencia que la calidad, que indudablemente es un elemento

trascendental, se vea mermada, siendo un impedimento para continuar vigentes en

el mercado.

Por otra parte, la inseguridad que tiene la máquina genera que existan altos costos,

pago de incapacidades, problemas para alcanzar los volúmenes de producción

establecidos, alta rotación de personal, entre otros.

Ante esto, la empresa tiene la necesidad de optimizar la fase de corte, a un costo

accesible y en que en medida de lo posible satisfaga las necesidades prioritarias.

Por esta razón, el presente proyecto, se plantearán las posibles soluciones con base

en el análisis de las herramientas necesarias para la solución de los problemas

mencionados.

Page 9: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

viii

OBJETIVO GENERAL

Optimizar y rediseñar una máquina suajadora de materiales suaves, que pueda

incrementar la producción en este proceso, a un costo accesible para PYMES.

OBJETIVOS PARTICULARES

� Optimizar la mano de obra actual, para lograr una mejor estructura de

costos de producción.

� Maximizar la producción de piezas cortadas para cumplir con los niveles

de demanda que exige el mercado.

� Establecer los principios del sistema de corte para lograr un sistema flexible

que integre distintos tipo de cortes, bajo las mismas restricciones del sistema

a desarrollar.

� Diseñar un sistema de seguridad para garantizar las condiciones óptimas

para el Operador y maquinaria.

� Desarrollar un sistema de corte en un sólo proceso para minimizar los

tiempos ciclo de operación.

� Mejorar la calidad de corte para evitar re trabajos manuales en esta

operación.

� Minimizar los costos de compra para que este tipo de soluciones sean

adquiridas por las PYMES.

Page 10: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

ix

JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto se desarrolla con distintos fines particulares. La integración

de éstos permiten establecer el horizonte tecnológico como meta única en el

desarrollo de este proyecto.

Actualmente existe una agresiva tendencia a buscar los máximos ahorros de

operación sin perder de vista los niveles de producción y calidad establecidos por

el mercado actual. Ante ello, el presente proyecto pretende lograr una disminución

de la mano de obra en la fase de corte en aproximadamente el 66% del recurso

actual. Sin duda, existe un gran debate al analizar si es adecuado o no disminuir el

número de operarios al introducir sistemas de automatización. La tendencia de

este desarrollo se traduce en re-ubicar al personal desplazado a tareas de

supervisión y apoyo en áreas periféricas.

Por otra parte, la demanda actual en este mercado implica un volumen creciente de

producción, lo cual deriva en que cada una de las fases del proceso productivo

tenga que optimizarse. Esto no es tarea fácil, ya que en la mayoría de las veces se

tienen que integrar diversas ramas del conocimiento. Específicamente para la fase

de corte se establecen tres diseños: mecánico, de controles y seguridad, para

alcanzar los niveles de producción requeridos en esta etapa, tomando en cuenta las

bondades que los equipos de “hardware” ofrecen hoy en día para realizar cambios

en la operatibilidad del sistema de una manera muy rápida.

Hoy en día la competencia existente en el mercado empuja a las empresas a

hacerse de tecnologías de punta, que puedan cumplir con los estándares de

calidad, seguridad, costos de producción, etc., impulsando así al desarrollo de

nuevas tecnologías. Por esta razón el presente proyecto y con base en los análisis

necesarios planteará la solución para el desarrollo de una nueva estrategia que

satisfaga en la medida que el proyecto requiere las necesidades que se plantean por

las PYMES.

La seguridad del personal es un punto muy importante. Seguridad no significa en

todos los casos, costos; sino lo contrario, pues invertir en este punto, a largo plazo

implica un menor número de accidentes, que a su vez se traduce en menos costos

por indemnizaciones. Además habrá mayor confianza en la máquina por parte de

Page 11: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

x

los operadores, quienes podrán trabajar de una manera más confortable, tampoco

debe perderse de vista que la seguridad no sólo aplica para el usuario sino también

para la máquina y el producto. Es por esto que, para este proyecto, serán tomadas

en cuenta todas las medidas de seguridad necesarias

La calidad actualmente se refiere a hacer bien las cosas, por ello la búsqueda de

una calidad y mejora continua es de gran importancia en todo proceso, ya sea

administrativo, productivo, personal etc.… dando lugar a un constante crecimiento

y reflejado en oportunidades en un futuro próximo. Ante ello el presente proyecto

considera dicho punto un aspecto importante a tomar en consideración.

Page 12: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

1

CAPÍTULO I

Estudio del

estado del arte CONTEXTO HISTÓRICO;

CONTEXTO TECNOLÓGICO;

CONTEXTO NORMATIVO;

CONTEXTO ORGANIZACIONAL;

CONTEXTO DEL PROCESO ACTUAL.

El presente capítulo integra los contextos necesarios para fundamentar el

presente proyecto.

Page 13: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

2

1.0 ESTUDIO DEL ESTADO DEL ARTE

Es necesario conocer todos los contextos más relevantes para fundamentar el

presente proyecto, ya que con ellos obtendremos una mejor perspectiva del

problema que se presenta.

Para entender más ampliamente el tema de este trabajo, se detalla, a continuación,

de forma concreta lo que es una suajadora.

Las máquinas del tipo corte con suaje (“Suajadoras”), se utiliza cuando se requiera

fabricar corridas no muy grandes, con cambios constantes de modelos. El corte por

medio de suaje es una pleca que corta contra una superficie plana. Este sistema es

muy económico, por lo que en piezas que requieran corridas pequeñas

(promociones de “Blister Pack”, charolas, y diferentes tipos de empaques), este

tipo de máquinas es lo ideal. La característica de los productos fabricados en estas

máquinas son: poco volumen de producción, superficies grandes y poca

profundidad.

1.1 CONTEXTO HISTÓRICO [8]

El corte es una actividad fundamental y primaria que se ha dado a lo largo de la

historia para la subsistencia de cualquier civilización. Sin duda, su mayor auge

comienza cuando existe la necesidad de fabricar herramientas.

En el presente proyecto hacemos referencia a la historia de la actividad de corte.

Ésta sin duda puede ser extensa y con bastantes vertientes. Ante ello, sólo haremos

mención de algunos puntos claves que nos ayuden a entender sus orígenes e

historia, así mismo, hacer reflexión de la importancia de hoy en día que ha

cultivado desde sus inicios.

� La tajadera, el tranchete del yunque y el cortafríos Fig. 1.1: usados por los

herreros durante siglos, han sido las herramientas universales para cortar en

frío y caliente: chapa, palastro y perfiles diversos.

Page 14: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

3

� Para el corte de chapa o fleje, la tijera o cizalla ha sido el instrumento básico

durante siglos. Como instrumento manual, el uso de la tijera se remonta a la

edad del bronce. En sus inicios era una hoja de metal doblada en forma de

U y sólo a partir del siglo XIV aparecen las tijeras de pivote, con las dos

hojas móviles alrededor de un eje. Véase Fig. 1.2. La llamada cizalla o tijera

de palanca, manejada manualmente, permitía cortar espesores de hasta 5

mm y también podía ser accionada a pedal.

� Para principios del siglo XVI, Leonardo Da Vinci había diseñado la

laminadora, la recortadora y la prensa de balancín (Fig. 1.3). Estos diseños

sirvieron a Cellini para construir una rudimentaria prensa de balancín en

1530, pero la puesta en práctica generalizada se atribuye a Nicolás Briot en

1626.

Fig. 1.1 Herramientas usadas por los herreros como la tajadera, el

tranchete del yunque y el cortafrío

Fig. 1.2 Tijeras en forma de U y pivote

Page 15: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

4

Fig. 1.3 Prensa de balancín de Nicolás Briot (1626), diseñada por

Leonardo da Vinci, y que supuso la puesta en marcha generalizada

de la acuñación de moneda

Fig. 1.4 Punzonadoras combinadas con cizalla, accionadas a

mano, para punzonar, cortar palastro y perfiles diversos.

� El francés Blaise Pascal, prodigio en matemáticas, descubrió en 1650 el

principio de la prensa hidráulica. El principio de Pascal afirma que,

“cualquier aumento de presión en la superficie de un fluido se transmite a

cualquier punto del mismo. Un depósito con dos émbolos de distinta

sección conectados a él permite amplificar la fuerza aplicada en el émbolo

pequeño y además cambia la dirección de la fuerza aplicada”.

� En 1845, el francés Calla construye una cizalla accionada a vapor, para

cortar palastro grueso. Se desarrollan punzonadoras combinadas con cizalla

(Fig. 1.4) accionadas a mano, para punzonar, cortar palastro y perfiles

diversos.

Page 16: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

5

Fig.1.5 Punzonadoras combinadas con cizallas a principios del

siglo XIX

� Hacia finales del siglo XIX se desarrollan varias máquinas más potentes

para ser accionadas por transmisión. Máquinas para enderezar palastro,

cintradoras para curvar llantas, ángulos, etc. (Fig. 1.5). Cizallas para cortar

palastro y plegadoras para chapa y palastro delgado.

� A principios del siglo XX, también para ser accionadas por transmisión se

construyen punzonadoras combinadas con cizalla, para cortar palastro,

perfiles en ángulo, barras redondas, cuadradillos, etc.

En las décadas siguientes se construyeron cizallas cada vez más potentes y

sofisticadas, equipadas con varias cuchillas o combinadas con punzonadoras.

“Por su flexibilidad y facilidad de traslado a pie de obra, las cizallas y

punzonadoras accionadas a mano siguen siendo imprescindibles”.

1.2 CONTEXTO TECNOLÓGICO

1.2.1 Tecnología de Suajado

El proceso de corte que a continuación se describe brevemente, es realizado a

través de una máquina denominada “suajadora”.

El proceso de suajado se realiza por medio de unas cuchillas, con la forma de la

plegadiza extendida, colocada en una base de madera calada, que es

Page 17: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

6

posteriormente instalada en un equipo que funciona como una prensa,

troquelando la figura que se encuentra en la tabla de suaje.

Existen básicamente tres tipos de cuchillas, llamadas plecas. Las plecas de corte

que tienen la función de definir la forma de la plegadiza. Las plecas de doblez,

facilitan el trabajo del doblado del material y las plecas de punteado, que permiten

el desprendimiento de ciertas partes plegadizas.

El herramental usado en este proceso es el suaje, el cual es confeccionado con placa

de acero, para cortar, doblar o marcar materiales blandos como: papel, tela, cuero,

plástico etc. Los flejes son tiras de metal con filo en un lado. Las placas de doblez

no tienen filo. Existen placas para corte continuo, corte intermitente o doblez.

1.2.2 Tecnología Rodillos para Suaje

La Suajadora de Rodillos (Fig. 1.6) es una máquina económica ideal para

troquelado, perforado y repujado de diversos materiales, tales como: plásticos,

termo formados, hojas de "Skin Pack", cartón, hule espuma, piel, etc.

El tiempo empleado en cada ciclo es menor que el de los troqueles hidráulicos

convencionales, debido a que los rangos de producción son mayores.

La fuerza de corte es concentrada entre los puntos tangentes de dos rodillos

opuestos y aplicada progresivamente al suaje, a medida que éste pasa entre ellos,

Fig. 1.6 Suajadora Semiautomática de Rodillos

Page 18: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

7

de tal manera que la fuerza requerida para cortar la línea tangente entre los

rodillos y el suaje es mínima, lo cual reduce considerablemente el desgaste del

herramental.

La máquina cuenta con un dispositivo de seguridad, que invierte automáticamente

el sentido del giro de los rodillos suajadores, cuando un cuerpo extraño trata de

introducirse entre el suaje y el rodillo superior.

La altura del rodillo superior es regulable para ajustarse a la altura del artículo

dentro del rango que el modelo permita, mediante un husillo, que puede

accionarse del lado izquierdo o derecho.

1.2.3 Tecnología de Troquel [1]

1.2.3.1 Troquel (Cortante)

Instrumento o máquina de bordes cortantes para recortar o estampar por: presión,

planchas, cartones, cueros, etc. El troquelado es, por ejemplo, una de las

principales operaciones en el proceso de fabricación de embalajes de cartón.

El troquel consiste en:

� Una base de una matriz con mayor resistencia o dureza que las cuchillas o

estampa de elaboración de la pieza.

� Las regletas cortadoras o hendedoras. Sus funciones son las siguientes:

o Cortar adecuadamente para perfilar la silueta exterior o bien para

fabricar ventanas u orificios interiores

o Hender, para fabricar pliegues

o Perforar con el fin de crear un pre cortado que permita un fácil

rasgado

o Semicortar, es decir, realizar un corte parcial que no llegue a

traspasar la plancha

Page 19: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

8

� Gomas. Gruesos bloques de goma que se colocan junto a las cuchillas y cuya

función es la de separar por presión el recorte sobrante.

1.2.3.2 Tipos de Troqueles

Existen dos tipos básicos de troqueles:

Troquel plano. Su perfil es plano y la base contra la que actúa es metálica. Su

movimiento es perpendicular a la plancha consiguiendo así una gran precisión en

el corte.

Troquel rotativo. El troquel es cilíndrico y la base opuesta, está hecha con un

material flexible. Al contrario que en el troquelado plano, el movimiento es

continúo y el registro de corte es de menor precisión. Ello es debido a que la

incidencia de las cuchillas sobre la plancha se realiza de forma oblicua a la misma.

Los embalajes fabricados en rotativo son, por tanto, aquéllos que no presentan altas

exigencias estructurales tales como las “Wrap Around” o algunas bandejas. Por su

movimiento continuo, el troquelado rotativo consigue mayores productividades en

fabricación que el plano.

En la industria del cartón ondulado se utilizan indistintamente ambos tipos de

troquel, si bien en la fabricación de cartoncillo se da el plano por sus mayores

necesidades de precisión. En la industria del calzado se utiliza el troquel plano,

realizado con un fleje especial de acero dispuesto perpendicularmente a la piel que

descansa sobre una superficie plana. El fleje está reforzado con platinas de hierro

que mantienen la perpendicularidad de éste.

El diseño del troquel viene definido por las necesidades del envasador pudiendo

conferir a la caja las más variadas formas. Su fabricación es todavía muy artesanal

realizándose siempre bajo pedido.

1.3 CONTEXTO NORMATIVO

Dentro del contexto normativo encontramos que se aplican algunas de las normas

y reglamentos de acuerdo a la Secretaria del Trabajado y Previsión Social de forma

Page 20: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

9

general para máquinas, es decir, normas de seguridad que deben tener las

máquinas para resguardar la integridad de los trabajadores, del mantenimiento y

su respectiva operación.

La máquina y el equipo que se construya deben contar con las condiciones de

seguridad e higiene de acuerdo a las normas correspondientes que dicta la STPS.

De acuerdo con la norma:

NOM-004-STPS-1999, “Sistemas de protección y dispositivos de Seguridad en la

maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo”.

Donde encontramos que las partes móviles de la maquinaria y equipo y su

protección, deberán revisarse y someterse a mantenimiento preventivo y, en su

caso, al correctivo, de acuerdo a las especificaciones de cada maquinaria y equipo.

Se debe contar con elementos que cubran a la maquinaria y equipo para evitar el

acceso al punto de operación y evitar un riesgo al trabajador. En su instalación y

operación se recomienda considerar aspectos ergonómicos que contemplen: la

postura del trabajador, el trabajo estático y dinámico de la actividad, así como la

ubicación de los elementos de control.

Se debe de proporcionar un instructivo por escrito para la utilización y control de

las máquinas, las que contendrán como mínimo, indicaciones para su uso,

conservación y mantenimiento.

Se deben de aplicar las medidas correspondientes conforme a la norma que aplique

para máquinas en general, para no poner en riesgo la vida de los trabajadores,

también se debe de hacer una selección del equipo de protección personal

adecuado para los trabajadores que van a operar la máquina, además se debe

realizar un análisis de los riesgos a los que se pueden exponer los trabajadores.

El grupo de artículos correspondientes de la norma de operación y mantenimiento

de maquinaría y equipo de corte, además del reglamento de la STPS se puede ver

más a fondo en el CD anexo.

Page 21: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

10

Otra norma que aplica dentro del contexto normativo de acuerdo a la Secretaria de

Energía, para establecer las disposiciones y especificaciones de carácter técnico que

deben satisfacer las instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica,

con las cuales debe contar la maquina y equipo que se desarrolla en el presente

proyecto se indican de acuerdo a la siguiente norma:

NOM-001-SEDE-1999, “Instalaciones Eléctricas (Utilización)”.

La cual contiene las especificaciones técnicas para el alambrado y conexión de

equipos de control de motores, así como la identificación de los conductores ya sea

para la transmisión de la energía eléctrica o una puesta a tierra.

También podemos encontrar las especificaciones para la ubicación de: protecciones

para sobre corrientes, motores, alambrado, equipo de control o los requerimientos

de un gabinete eléctrico.

Se mencionan las especificaciones técnicas con las que debe contar un conductor

ante fenómenos como la temperatura o corriente, así como el ensamble de

componentes como: clavijas, interruptores, lámparas, también específica el

material con el que deben estar soldadas las conexiones. Los artículos en la norma

publicada por la secretaria de energía correspondiente a instalaciones eléctricas se

pueden ver más a fondo en el CD anexo.

Existen otras normas aplicables dentro del presente proyecto pero debido a la falta

de acceso a ellas, no es posible mencionarlas a detalle, sin embargo algunas de

estas se mencionan a continuación y se puede obtener información respecto a ellas

dentro de la siguiente página web.

http://www.pilz.de/knowhow/standards/standards/electrical_safety/index.es.jsp.

EN 60204: Seguridad de las máquinas - Equipo eléctrico de las máquinas.

EN 60947-5: Aparamenta de baja tensión.

NFPA 79: Electrical Standard for Industrial Machinery.

EN 954: Seguridad de las máquinas - Partes de los sistemas de mando relativas a la

seguridad.

Page 22: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

11

Dirección

Administración

Producción

Compras Ventas Contabilidad

Supervisor

Procesos

Termo formado

Etiquetado

Corte

Ensamblado

Empaquetado

Finanzas

Proceso donde se lleva a cabo el proyecto

Fig. 1.7 Organigrama que presenta la Empresa Especialidad en Maquilados S.A. en el 2007.

EN/IEC 61508: Seguridad funcional de los sistemas eléctricos, electrónicos y

electrónicos programables relacionados con la seguridad.

EN ISO 13849: Seguridad de las máquinas - Partes de los sistemas de mando

relativas a la seguridad.

EN/IEC 62061: Seguridad de las máquinas - Seguridad funcional de los sistemas

eléctricos, electrónicos y electrónicos programables relacionados con la seguridad.

1.4 CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Dentro del marco organizacional de la compañía de “Out Sourcing”, Especialidad

en Maquilados S.A., se encuentran algunas incongruencias ya que los empleados

son adiestrados para realizar las diferentes tareas encomendadas dentro de la

empresa. Los departamentos no están bien definidos al igual que los

procedimientos, debido a que de manera constante son intercambiados con el fin

de experimentar, para conseguir mejoras utilizando así un método demasiado

empírico en la toma de decisiones, el cual es la prueba y error.

Aún con estas situaciones, se establecen funciones y departamentos lo más

parecido a la situación actual de la compañía como se muestra en la Fig. 1.7 para

más información sobre los departamentos véase el Anexo “A”.

Page 23: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

12

Se presenta un “Lay Out” del proceso actual para ubicar el área donde se

desarrolla el proyecto dentro de la empresa Fig. 1.8

Fig. 1.8 “Lay Out” que presenta la Empresa Especialidad en Maquilados S.A. En el 2007 en el cual ubicamos el área donde se desarrolla el presente proyecto.

Page 24: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

13

1.5 CONTEXTO DEL PROCESO ACTUAL

Para la obtención del producto final el material tiene que pasar por los siguientes

procesos.

� Recepción de la materia prima.

Se reciben las materias primas tales como: corrugados, plásticos, PET,

etiquetas, etc.

� Almacenado.

Los materiales son almacenados para su uso conforme se vayan necesitando

� Termo formado o extrusión.

Se le da forma a través de moldes al material PET los cuales deben de salir

con ciertas especificaciones en cuanto a medidas y calidad según los

estándares de la empresa.

� Corte.

Se revisa que las medidas del material moldeado coincidan con las de la

herramienta de corte y se procede a cortar el material.

� Ensamblado.

El producto a empaquetar es insertado en los moldes.

� Plastificado y sellado.

Se coloca una manga de plástico en el material a empacar y después se pasa

por el tubo de encogimiento para fijarlo a los moldes.

� Etiquetado y Empaquetado.

Se procede a etiquetar los productos y a empaquetarlos para su almacenaje

y transporte final.

Para este proyecto solo entraremos en detalle respecto al área de corte la cual se

detalla más en la Fig. 1.9.

Page 25: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

14

*NOTA: Si el material no es correctamente suajado se vuelve a repetir el ciclo

CORTE

2.- Se coloca el material a suajar en la pleca (herramienta de corte)

3.- Se coloca la contra placa de material nylon, uretano o naylamid sobre la pleca

1.- Se coloca la pleca en uno de los extremos de la máquina

4.- Realización del corte

4.1- Un operador presiona la pleca y su contra placa hacia los rodillos

4.2- Un operador por medio de un volante hace girar los rodillos

5.- Girar el volante hasta que la pleca con su contra placa estén del otro lado de los rodillos

6.- Se retira la contra placa

7.- Se retira el material ya suajado

* NOTA

8.- Se almacena el producto INICIO

Fig. 1.9 Esquema de cómo se lleva a cabo paso a paso la operación dentro del proceso de corte.

Page 26: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

15

CAPÍTULO II

Estudio del

Estado Actual ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS ACTUALES

DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS ACTUALES ANÁLISIS FORD

PONDERACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

PROBLEMÁTICA

PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES

SOLUCIÓN

El presente capítulo contiene las herramientas para llevar a cabo los análisis

necesarios, obteniendo una problemática de estos, en el cual el equipo de trabajo

propondrá una solución en base a sus criterios

Page 27: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

16

2.0 ESTUDIO DEL ESTADO ACTUAL [1]

En el presente proyecto que se desarrolla hace referencia de los sistemas

actualmente usados en la industria que pueden ser utilizados para cortar

materiales suaves.

Los cuales son:

1. Sistema de rodillos

2. Sistema de troquel

Sin embargo, es necesario conocer las diferencias entre uno y otro.

Ante ello el presente proyecto muestra sus análisis dando a conocer algunas de

sus ventajas y desventajas en los sistemas, dando pie a obtener problemáticas de

estos las cuales se ponderaran en base a criterios propuestos por el equipo de

trabajo, una vez seleccionada la problemática a atacar se proporcionara una

solución adecuada en base a ponderaciones para seleccionar la misma.

2.1 ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS ACTUALES [2, 3, 4, 5, 6, 7]

En la actualidad en la industria de la maquila en lo referente al corte por suaje, se

cuenta con dos principales sistemas de operación, uno es el sistema de presión por

rodillos y el otro es el llamado tipo troquel, los dos sistemas son utilizados en el

sector industrial, principalmente en la industria maquiladora, requiriendo piezas

como: cartón, plástico e incluso metales tengan ciertas formas, cortes precisos o

limpios, es decir que el corte sea totalmente uniforme, preciso y que se realice en

un solo movimiento y sin desprendimiento de viruta.

A continuación se presenta una breve explicación de los sistemas antes

mencionados.

2.1.1 Sistema de Presión por Rodillo

En este sistema la fuerza de corte es concentrada entre los puntos tangentes de los

dos rodillos colocados en lados opuestos y aplicada progresivamente al suaje, a

Page 28: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

17

medida que el suaje pasa entre los rodillos, de esta manera la fuerza total de suaje

solo es aplicada en este único punto Fig. 2.1 de tal manera que la fuerza requerida

para cortar es mínima y solo se aplica en ese punto, por consecuencia, no hay tanto

desgaste en la herramienta. Por otro lado, la curvatura de los rodillos propicia que

los materiales entren simplemente al acercarlos, ya que poseen una tracción en

sentidos opuestos entre ellos. Para ajustar la presión del sistema solo es necesario

mover uno o los dos rodillos reduciendo el espacio entre ellos.

2.1.2 Sistema de Corte por Troquel

Esta máquina cuenta con una plancha fija y otra móvil, la cual puede ser movida

por un mecanismo que puede ser: sistema mecánico, hidráulico o neumático.

Un sistema mecánico muy utilizado es el de la Leva, el cual consiste en un

mecanismo de poleas donde uno de los dos ejes se encuentra conectado a un

motor, mientras que el otro se encuentra conectado a un eje descentrado, esto da el

efecto de una leva. Este mecanismo tiene un embrague que a través de un pedal o

un botón acciona el eje de la leva que origina un movimiento axial sobre el eje del

pistón, este tipo de troquel es empleado en procesos rápidos pues realiza el

movimiento de vaivén en una sola revolución del eje y es utilizado normalmente

para perforar o chapar piezas.

También existe la posibilidad de emplear un sistema hidráulico o neumático,

donde se bombea fluido ya sea hidráulico o gaseoso por los conductos, hasta un

Fig. 2.1 La fuerza total es aplicada en la línea entre las dos

flechas

Page 29: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

18

pistón donde la presión generada por el motor, desplaza un émbolo el cual ejerce

la presión sobre las placas. Este método se subdivide en lineal y angular.

2.1.2.1 Troquel Lineal y Angular

La diferencia es que en el troquel lineal (Fig. 2.2) el movimiento es totalmente axial;

es decir, sólo a lo largo de la línea de movimiento. Debido a que los troqueles de

este tipo son de gran capacidad, generalmente la placa móvil lleva unas guías que

limitan el movimiento, este tipo de prensas crean presión sobre toda el área de la

plancha.

De la misma manera, el troquel angular (Fig. 2.2) es dirigido por una guía curva,

misma que dirige el movimiento de una forma angular. Como el movimiento de

una tijera, la presión se va distribuyendo sobre toda el área de la placa.

Los sistemas hidráulicos son utilizados en procesos un poco más lentos, debido a

que el fluido tiene que desplazarse de un lugar a otro, sin embargo, es capaz de

generar grandes fuerzas del orden de las toneladas.

2.2 DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS ACTUALES (ANÁLISIS FORD)

Denominado también análisis FODA o análisis FORD, es una muy potente

herramienta del planeamiento estratégico desarrollada para su aplicación en el

ambiente empresarial. Este instrumento sencillo, económico y versátil puede ser

aplicado en familias, grupos, equipos, procesos, empresas y corporaciones etc.

Fig. 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte derecha el angular

Page 30: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

19

Consiste en descubrir las Fortalezas, Oportunidades, Riesgos y Debilidades que

puedan estar implícitos en el sistema y así detectar sus ventajas y desventajas.

2.2.1 Análisis FORD del Sistema con Rodillos

Las Fortalezas

F1. Menor desgaste de herramental: debido a que en este sistema la presión

máxima está en la línea de acción de los dos rodillos;

F2. Estructura sencilla: tanto la estructura como el sistema son simples y

sencillos de construir;

F3. Operador fuera del área de corte: el operador se encuentra fuera del área de

acción de la máquina;

F4. Adaptabilidad de manual a semiautomático: mediante mecanismos es fácil

pasar de una máquina manual a semiautomática.

Las Debilidades

D1. Ajuste de altura inexacto: debido a que el rodillo superior se mueve

mediante dos elevadores independientes;

D2. Corte ineficiente: ya que el ajuste de la perpendicularidad de los rodillos es

inexacta, el corte suele realizarse de manera incorrecta o el corte es parcial;

D3. Fallas estructurales: debido a la falta de calidad de los materiales usados

para la construcción de la maquina;

D4. Presión de corte relativamente baja;

D5 Corte de materiales suaves: la presión proporcionada por los rodillos sólo

permite cortar materiales suaves;

D6 Límite de altura: se tiene un máximo de altura limitado por los elevadores

del rodillo;

Page 31: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

20

D7. Ciclo de trabajo lento: el proceso de corte es lento pues se tiene que pasar

toda la superficie.

Las Oportunidades

O1. Bajo costo: al ser un mecanismo sencillo su construcción no implica

dificultad;

O2. Menor uso de recursos energéticos: no requiere de muchas fuentes de

energía (electricidad, fluido);

O3. Fácil de transportar: al no generarse un peso tan grande permite el

transporte de la máquina con facilidad.

Los Riesgos

R1. Inseguro para el operador: no cuenta con una protección adecuada para el

operador;

R2. Inseguro para el producto: el producto está expuesto a cualquier deterioró

por la máquina;

R3. Requiere de más de un recurso humano: debido a ser un proceso de

vaivén;

R4. Producción baja: debido a que se trabaja sobre toda la superficie del corte.

2.2.2 Análisis FORD del Sistema con Troquel

Las Fortalezas

F1. Área de trabajo: el área de trabajo puede ser considerablemente grande;

F2. Estructura resistente: la estructura tiende a ser voluminosa haciéndola

resistente;

F3. Corte eficiente: al tener una presión elevada el corte siempre es realizado en

su totalidad;

Page 32: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

21

F4. Presión en el corte elevado: al ser una máquina desarrollada especialmente

para aplicar presión tiene una gran potencia;

F5. Ciclo de trabajo elevado: la operación se realiza en un sólo movimiento en

troqueles para materiales suaves;

F6. Corta materiales suaves y duros: al poseer una presión de corte elevada

permite cortar tanto materiales suaves como algunos duros;

Las Debilidades

D1. Desgaste del herramental: la presión es constante en toda la placa

provocando que el suaje tenga mayores repercusiones;

D2. Estructura compleja: debido a los mecanismos que presenta la estructura

tiende a ser compleja en cuanto a sus sistemas y dimensiones;

D3. Materiales especiales: al generar una presión tan grande se requiere de

materiales especiales para su construcción.

Las Oportunidades

O1. Requiere de un sólo recurso humano: generalmente la máquina requiere

de un operador. En algunos casos se podría hacer omisión de él;

O2. Producción alta: debido a las altas fuerzas que se manejan en el troquel se

pueden cortar varias piezas en el mismo ciclo.

Los Riesgos

R1. Difícil de transportar: la estructura genera un peso elevado que se ve

afectado cuando se requiere transportar la máquina;

R2. Mayor uso de recursos energéticos: generalmente necesitan de algún fluido

para su funcionalidad;

R3. Costo alto: al ser una estructura complicada genera costos más elevados

para su construcción.

Page 33: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

22

2.3 PONDERACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

De acuerdo al análisis FORD realizado a los dos sistemas posibles, el equipo de

trabajo ha establecido ciertos criterios con los cuales se evaluará la problemática de

los dos sistemas y así resolver los problemas que se plantean en los objetivos

particulares para obtener la solución más viable. En la Fig.2.3 se puede apreciar la

ponderación de la problemática.

Fig. 2.3 Ponderaciones propuestas por el equipo de trabajo (API EVOLUTION).

Page 34: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

23

2.4 PROBLEMÁTICA

Una vez hecha la ponderación y con base en el análisis hecho previamente,

podemos seleccionar la problemática a atacar por el equipo de trabajo, esto se

puede ver con más detalle en la Tabla 1 que se presenta a continuación.

De la tabla anterior podemos observar la problemática a atacar de acuerdo a cada

uno de los criterios del equipo de trabajo pero con base en la ponderación sólo se

atacará la siguiente problemática:

PARA PRODUCTIVIDAD (D2, D4, D5, D7, R3, D2, D1)

PARA SEGURIDAD (R1, D3,)

PARA COSTOS (R1, R2, R3, R4, R3, R2, D2, D3)

Criterios Ponderancia Problemática

Calidad 0% D1, D3, R1, D1

Seguridad 30% R1, D3,

Productividad 40% D2, D4, D5, D7, R3, D2,

D1

Tecnología 0% D2, D5, D7, D6, D3, R2,

Comercialización 0% R4, R1, R3, D3

Ergonomía 0%

Tamaño 0% R1, D2,

Costo 30% R1, R2, R3, R4, R3, R2,

D2, D3

Tabla 1. Ponderaciones propuestas por el equipo de trabajo (API EVOLUTION), así como la problemática que se refiere a cada uno de los criterios.

Page 35: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

24

ADECUADO

2.5 PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES

Para poder atacar la problemática obtenida de una forma adecuada es necesario

plantear la solución óptima para ésta.

Ante esto, el equipo de trabajo ha decidido establecer sus ponderancias para

establecer y seleccionar la solución óptima en cuanto a sistemas se refiera para

efectos del proyecto.

2.5.1 Selección del Sistema

En la siguiente Tabla (2) se tienen contemplados los sistemas posibles a

implementar en el proyecto y una vez más con base en criterios ponderantes

propuestos por el equipo de trabajo, se llegará a una selección de cualquiera de

estos sistemas.

En la Tabla 2 podemos observar que con base en los criterios propuestos por el

equipo de trabajo se deduce que, el sistema más apto para el presente proyecto es

el sistema de rodillos.

Tabla 2. Selección del sistema en base a criterios ponderantes propuestos por el equipo de trabajo (API EVOLUTION).

CRITERIOS

PRODUCCION

30%

COSTO

40%

ESTRUCTURA

20%

MANTENIMIENTO

0%

CORTE DE MATERIALES

10% SISTEMAS BAJA ALTA BAJO ALTO SENCILLA COMPLEJA SIMPLE COMPLEJO SUAVES DUROS

RODILLO X X X X X

TROQUEL X X X X X X

Page 36: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

25

2.5.2 Selección del Sistema Técnico

Una vez determinado el sistema con el cual se realizará la operación de suajado, se

establecerá cuál será el medio de transmisión de potencia y control adecuado para

llevar a cabo la operación de suajado. Esto lo haremos con base en una nueva tabla,

donde colocamos los sistemas más utilizados y se evaluarán según las

ponderancias del equipo de trabajo, como se muestra en la Tabla 3.

Con base en los criterios propuestos por el equipo de trabajo se deduce que, el

sistema técnico óptimo para cumplir con los objetivos planteados para el presente

proyecto será un sistema eléctrico – mecánico.

CRITERIOS

RECURSOS ENERGÉTICOS

15%

COSTO

50%

FACILIDAD DE INSTALACIÓN

20%

MANTENIMIENTO

10%

RUIDO

5% SISTEMAS COMUNES ESPECIALES BAJO ALTO SIMPLE COMPLEJA SIMPLE COMPLEJO BAJO ALTO

MECÁNICO X X X X X

HIDRÁULICO X X X X X

NEUMÁTICO X X X X X

ELÉCTRICO X X X X X

ROBÓTICO X X X X X

ADECUADO

Tabla 3. Selección del sistema técnico con base en criterios ponderantes propuestos por el equipo de trabajo (API EVOLUTION).

Page 37: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

26

2.6 SOLUCIÓN

Para establecer la solución óptima, fue necesario proponer ciertos criterios. A su

vez estos fueron ponderados por el equipo de trabajo, para llevar a cabo la

selección de los sistemas adecuados con base en las oportunidades y fortalezas

que presentaron los sistemas ya mencionados en el análisis FORD.

Como resultado a dicho proceso obtuvimos que la solución óptima sea:

“Un Sistema de Rodillos Mecánico – Eléctrico”

Page 38: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

27

CAPÍTULO III

Diseño de un

Nuevo Modelo

PROPUESTA DEL NUEVO MODELO

MEMORIA DE CÁLCULOS

CIBERNÉTICA DEL SISTEMA

El presente capítulo integra la parte mecánica, eléctrica y control que presentará

el nuevo modelo.

Page 39: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

28

Fig. 3.1. Modelado de la máquina suajadora por el equipo de

trabajo (API EVOLUTION).

3.0 DISEÑO DE UN NUEVO MODELO

De acuerdo a lo propuesto en el capítulo anterior, el equipo de trabajo propone un

diseño basado en los criterios para la solución de la problemática.

Este diseño contempla la realización de un sistema mecánico, eléctrico- electrónico

y de software lo suficientemente eficiente para satisfacer las necesidades de la

problemática observada en la solución, sin sobre pasar las expectativas de ésta.

3.1 PROPUESTA DEL MODELO

Se propone un sistema de rodillos mecánico-eléctrico en el que el movimiento de

los rodillos se transmite por medio de un sistema cadena-catarina, para obtener

potencia y sincronía en los rodillos así como la presión que se requiere en el

sistema. Se desarrollo un sistema eléctrico para que el movimiento de los rodillos

se realice en ambos sentidos, para elevar la producción y trabajar en ambas áreas

de trabajo de la máquina. Se implementó un sistema de seguridad para el

operador, el cual evita riesgos para éste, ya que la máquina cuenta con un

accionamiento simultáneo de funcionamiento, paros de emergencia y dispositivos

de bloqueo asociados a protectores (Ver Fig. 3.1).

Page 40: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

29

Fig. 3.2. Estructura de la máquina.

Fig. 3.3. Soporte inferior fijo sobre los barrenos centrales y la brida.

Una vez que se tiene una idea conceptual de cómo será la máquina se procede a

diseñar cada una de las piezas que lo conforman. Ver Anexo B.

3.1.1 Ensamble de la Máquina

Una vez que se han comprado los materiales necesarios y maquinado todas las

piezas del Anexo B, se procede a ensamblar la máquina, como se presenta a

continuación.

1 Con los ángulos y conforme a los planos del Anexo B se arma la base

principal como en la Fig. 3.2, realizando los barrenos necesarios para la

siguiente etapa.

2 Sobre la base se colocan los soportes inferiores SO02 del Anexo B y la brida

de piso. Se fijan a la base a través de tornillos como en la Fig. 3.3. De igual

manera al otro lado, teniendo en cuenta que ha de insertarse el rodillo

inferior, por lo cual, debe de colocarse el rodillo antes de fijar la brida del

lado opuesto.

Page 41: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

30

Fig. 3.4. Conjunto base móvil.

Fig. 3.5. Ensamble de la base móvil sobre las guías.

3 Se ensambla la base móvil con las piezas BM01, BM02 y BM03, del Anexo B.

A la pieza BM01 se le fija la brida de pared y ensambla con BM02 a BM03. Se

le fija el husillo con un tornillo desde la parte de abajo y se ensambla con las

demás piezas como en la Fig. 3.4.

4 Se coloca la base móvil sobre las guías, teniendo nuevamente en cuenta que

es necesario colocar el rodillo superior antes de fijar la brida móvil del otro

extremo. Ver Fig. 3.5

Page 42: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

31

Fig. 3.7. Ensamble del soporte superior.

Fig. 3.6. Ensamble de la tuerca sobre el husillo.

5 Colocamos en el husillo una tuerca y un balero axial como en la Fig. 3.6

antes de colocar el soporte superior SO01.

6 Se colocan el soporte SO01 y se hace pasar la tuerca por el agujero central de

este y a su vez se coloca un balero axial Fig. 3.7.

Page 43: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

32

Fig. 3.8. Mecanismo de ajuste por resorte.

Fig. 3.9. Ensamble del mecanismo de ajuste sobre la estructura.

7 Se ensambla el mecanismo de ajuste con las piezas ME01 y ME02, se coloca

un resorte en la barra de ajuste y se pone la tuerca como en la Fig. 3.8.

8 Se fija el mecanismo de ajuste sobre la base principal con dos tornillos como

se muestra en la figura Fig. 3.9.

9 Se colocan los rodillos de soporte BS01 en ambos extremos de la máquina

como se muestra en la Fig. 3.10

Page 44: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

33

Fig. 3.10. Ensamble de los rodillos de soporte.

Fig. 3.11. Ensamble de las catarinas.

10 Se colocan las catarinas en los ejes de los rodillos, en el mecanismo de ajuste

y en el reductor como se muestra en la Fig. 3.11.

11 Se coloca el motor, las cadenas y las tapas de seguridad en la máquina como

se muestra en la Fig. 3.12.

Page 45: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

34

Fig. 3.12. Máquina suajadora

3.2 MEMORIA DE CÁLCULOS

3.2.1 Selección de Catarinas

Paso 1. Clasificación de servicio.

De a cuerdo a la Tabla 4, se selecciona el tipo de carga con el que se va a trabajar.

En este caso se selecciona una carga uniforme ya que los dispositivos se van a

emplear en una máquina.

Tabla 4. Tabla de clasificación de servicio.

Page 46: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

35

Paso2. Factor de servicio.

Para determinar el factor de servicio se hace uso de la Tabla 5, en la cual, de

acuerdo al tipo de suministro de energía que se usará y al tipo de carga, se

determina el factor de servicio. Se selecciona un factor de 1.0 ya que es una carga

uniforme y el suministro de energía es un motor eléctrico.

Además es de vital importancia considerar las condiciones desfavorables de

operación, por lo que se suma 0.2 por cada una de las condiciones posibles, entre

las cuales podemos encontrar las siguientes:

� Múltiples ejes - 0.2 por cada eje extra.

� Relación excesiva de velocidad, una relación mayor de 7 a 1.

� Grandes cargas en el comienzo con paros e inicios frecuentes.

� Condiciones de altas temperaturas.

Finalmente considerando los factores anteriormente mencionados se determina un

factor de servicio de 1.6.

Tabla 5. Tabla de selección de factor de servicio.

Page 47: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

36

Paso 3. Determinar la potencia del sistema.

Los datos obtenidos, de clasificación de servicio y del factor de servicio se

multiplican por la potencia de operación normal que será de 0.5 HP de acuerdo a la

potencia que ofrece el motor.

PD = 1.6 x .5 = 0.8 HP

Al aplicar la fórmula obtenemos una potencia de diseño de 0.8 HP. De acuerdo a

este rango de potencia en HP determinamos la Catarina motriz No. 40 con un paso

de ½”, de 18 dientes que analizamos en la Tabla 6. También se puede determinar el

diámetro del eje en esta Tabla de acuerdo al diámetro máximo del barreno de la

Catarina motriz.

Con los datos obtenidos se calcula el número de dientes de la Catarina movida:

No. dientes catarina motriz

Se obtuvo como resultado una catarina de 18 dientes.

El siguiente paso es determinar la longitud de la cadena para una distancia entre

centros de 160 mm por medio de la siguiente fórmula:

L= 43.5 pasos (½”)

Tabla 6. Especificaciones catarinas estándar no. 40.

Page 48: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

37

Al determinar la distancia entre centros se debe considerar que la longitud entre

éstos debe de ser una vez y media más grande que la suma de los diámetros

exteriores de las catarinas para evitar interferencia por número de dientes.

También es recomendable una relación de velocidad de 3:1 que no exceda este

límite.

3.2.2 Determinación de Velocidad.

Debido a que se requieren bajas revoluciones para esta máquina y en base a las

máquinas actúales, el equipo de trabajo seleccionó un motor trifásico estándar de

1700 y un reductor con una relación de 1:60. Se determina la velocidad en rpm a la

salida del reductor con la siguiente fórmula.

Donde: ω1 = es la velocidad de entrada.

ω 2 = es la velocidad de salida.

N1 = es el número de dientes del engrane de entrada.

N2 = es el número de dientes del engrane de salida.

Dada la velocidad de salida del motor y la relación de engranes que es

proporcionada por el reductor tenemos que:

Obteniendo así la velocidad de salida en el reductor la cual es 28 rpm. Por

seguridad es necesario saber cuál será la velocidad que los rodillos le imprimirán a

la pleca, una vez que ésta haya pasado por estos, primero que nada es necesario

Page 49: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

38

convertir las unidades de velocidad de rpm a rad/s obteniendo así una velocidad

angular.

Una vez que se obtiene la velocidad angular W del reductor, y recordando que

hay sincronía en las catarinas, sin cambios de velocidad, es decir la velocidad es

transmitida equitativamente, tenemos que la velocidad final Vf es directamente

proporcional al producto de la velocidad angular W por el radio, que en este caso

será el del rodillo, para obtener la velocidad que tendrá en el punto de contacto

con la pleca. Se puede apreciar el diagrama de cuerpo libre en la Fig. 3.13.

Obteniendo como resultado que la pleca adquirirá una velocidad máxima de 220

mm/s ó 20cm/s y que además estará controlada a través del variador de

frecuencia.

Vf

w r

r w

Fig. 3.13 Diagrama de cuerpo libre de los rodillos.

Page 50: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

39

3.3 CIBERNÉTICA DEL SISTEMA

Se propone un sistema eléctrico con una alimentación de tipo trifásica a 4 hilos con

220V.C.A. y consta básicamente de cuatro etapas.

La primera etapa, de sensado que es donde se reciben las condiciones iniciales para

la operación de la máquina y las de operación durante el ciclo de trabajo por medio

de sensores, interruptores y botones pulsadores.

Una segunda etapa la cual es de control, en esta, se determina directamente el

funcionamiento y secuencia a realizar por medio de funciones lógicas debidamente

programadas en el sistema, es decir, es aquí donde se encuentra el “software” del

sistema. Dependiendo de los datos o variables adquiridos en la etapa anterior por

medio de los sensores, se determinan los estados en las salidas del controlador.

Como tercera etapa se tiene la regulación, que es donde se realiza de dos formas.

Ambas para el suministro de potencia (que accionan los motores). La primera de

ellas básicamente es para variar la frecuencia en la alimentación del motor de

trabajo, debido a que es de tipo trifásico y de esta forma se puede controlar su

velocidad. Para la segunda es necesario regular el voltaje hasta los 24 V. Además

de lo anterior, es necesario diseñar un rectificador de onda, para obtener el voltaje

en C.D.

Por último. Tenemos una cuarta etapa, la de potencia, que básicamente es la que se

encarga de interconectar la fuente de alimentación con la fuerza motriz, que en este

caso son los motores eléctricos, ya que, cabe mencionar que las dos primeras etapas

trabajan con voltajes nominales en un rango de 110 a 127 V.C.A. y esta última,

entrega el voltaje total de la fuente de alimentación para cada motor, el de trabajo

es de 220 V.C.A. y el de ajuste es de 24 V.C.D.

La siguiente figura (3.14 muestra las conexiones esquemáticas de todas las etapas

dentro del tablero de control, donde se pueden apreciar todos los elementos

Page 51: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

40

debidamente conectados para la puesta en marcha del equipo, por medio de un

controlador lógico programable (PLC) con entradas de tipo relee con una

operación de 127 V.C.A. Mismo que está monitoreando constantemente el estado

de las entradas, donde se tiene conectada la etapa de sensado y una vez que se han

procesado las señales, se tiene el cambio de estado en las salidas, en la que se

encuentra conectada la etapa de potencia. Además, se puede notar, que la etapa de

regulación se encuentra conectada en paralelo de la alimentación, así como de la

etapa de potencia; es decir, al activarse la etapa de potencia por medio de las

salidas del PLC, el voltaje ya está disponible para su aplicación.

A continuación, se describen detalladamente las conexiones físicas realizadas

dentro del tablero de control para cada etapa, tal como se muestra en la Fig. 3.15.

Fig. 3.14 Diagrama a bloque tablero de control.

Page 52: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

41

La distribución de conexiones en la bornera del tablero de control y significado de

la Nomenclatura se puede ver en la Tabla 7.

Fig. 3.15 Diagrama eléctrico tablero de control.

Page 53: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

42

No. de

Borne

Dispositivo

conectado

Descripción Estado

1 L1 Línea de alimentación trifásica no 1

2 L2 Línea de alimentación trifásica no 2

3 L3 Línea de alimentación trifásica no 3

4 N Hilo Neutro alimentación trifásica

5 F1 MT Fase 1 de motor trifásico (Motor Trabajo)

6 F2 MT Fase 2 de motor trifásico (Motor Trabajo)

7 F3 MT Fase 3 de motor trifásico (Motor Trabajo)

8 MA1 Conexión1 motor de C.D.(Motor Ajuste)

9 MA2 Conexión2 motor de C.D.(Motor Ajuste)

10 PAI2 Pulsador de Arranque Hacia Izquierda 2 NA

11 PAI1 Pulsador de Arranque Hacia Izquierda 1 NA

12 PAD1 Pulsador de Arranque Hacia Derecha 1 NA

13 PAD2 Pulsador de Arranque Hacia Derecha 2 NA

14 ENC Interruptor de ENCENDIDO NA

15 ENC Retorno Interruptor de ENCENDIDO

16 P Interruptor de límite de Protección NC

17 P Retorno Interruptor de límite de Protección

18 POS Botón de ajuste POSITIVO NA

19 POS Retorno de Botón de ajuste POSITIVO

20 NEG Botón de ajuste NEGATIVO NA

21 NEG Retorno de Botón de ajuste NEGATIVO

22 NCO NO conectado

23 y 24 NCO NO conectado

Nótese que:

� Pulsador de Arranque Hacia Izquierda 2 (PAI2).

� Pulsador de Arranque Hacia Izquierda 1 (PAI1).

Tabla 7. Distribución de bornes y nomenclatura tablero de control.

Page 54: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

43

� Pulsador de Arranque Hacia Derecha 1 (PAD1).

� Pulsador de Arranque Hacia Derecha 2 (PAD2).

No cuentan con retorno de conexión. Esto es debido a que debe realizarse una

conexión totalmente externa al tablero de control. Únicamente deberá conectarse

un puente entre cada terminal restante de los botón pulsador de la siguiente

forma. Fig. 3.16.

3.3.1 Etapa de Sensado

Antes que nada, al tener un PLC con entradas de tipo relee, la terminal común de

éstas debe ser aterrizada en el hilo neutro de la alimentación, para que así todos los

retornos de las conexiones de los sensores y de las entradas del PLC regresen a una

de las fases de la alimentación y así, cerrar el circuito con un voltaje de 127 V.C.A.

según especificaciones de PLC.

Para comprender cómo están las conexiones físicas realizadas en esta etapa es

necesario recordar los siguientes criterios de funcionamiento para operar el equipo

en cualquiera de sus dos direcciones, para ello es necesario mantener presionados

dos botones normalmente abiertos al mismo tiempo para tener la certeza de que,

ambas extremidades del cuerpo (manos) se encuentran fuera del área de trabajo,

además de contar con sus tapas protectoras debidamente cerradas para evitar

succiones de prendas de vestir holgadas, según los criterios de seguridad

previstos durante el diseño. Por lo tanto, en las condiciones iníciales de

funcionamiento el sistema permanecerá encendido por medio del interruptor de

Fig. 3.16 Conexiones externas requeridas en botones pulsadores.

Page 55: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

44

ENC, el detector P es un sensor de límite, el cual está encargado de la detección en

la puerta que cubre los rodillos, por ello, deberán permanecer cerrados en todo

momento de la operación del ciclo. Por tal motivo, cada uno se conectan a una de

las entradas del PLC para mantener monitoreado dichos estados en todo momento

vía “software”.

Retomado lo señalado líneas arriba, el accionamiento simultáneo de dos

interruptores para el arranque en cualquier sentido, se puede realizar directamente

en el exterior con una conexión física, minimizando así dicha función dentro del

“software”, únicamente conectando ambos botones en serie y enviándolos a otra

de las entradas, creando así una función lógica de tipo AND. Esto podría ocasionar

algún tipo de caída de tensión que pudiera afectar el estado de la entrada, pero

debido a que las distancias son muy próximas, las pérdidas son poco significativas

y por tanto no se toman en consideración (Fig. 3.17A). Se repite la misma operación

para el sentido contrario de funcionamiento, para conectar una tercera entrada. Por

último, se colocan dos botones pulsadores, uno en cada una de las entradas

restantes, básicamente para el ajuste de la altura ya sea positivo o negativo, cada

botón tendrá la función que le corresponda (Fig. 3.17B).

Fig. 3.17. Accionamiento de los motores con sus respectivos medios de arranque.

Page 56: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

45

3.3.2 Etapa de Control

Básicamente esta etapa consta de un PLC marca Siemens modelo Logo RC232

(Fig.3.18), el cual debe conectar su propia alimentación, en este caso, a una de las

fases y al hilo neutro de la alimentación para obtener un voltaje nominal de 127

V.C.A. con el que se alimenta.

El criterio de selección fue tomado con base a la normatividad con la que se desea

que cuente este equipo. A continuación se muestra un diagrama a bloques de la

estructura de un PLC (Fig. 3.19), donde básicamente se cuenta con una unidad de

procesamiento y control (CPU), que es la encargada de procesar las variables de

entrada y controlar el estado de las salidas, cuenta con un banco de memoria

donde se almacena toda la lógica de programación, ya que guiados por esta

programación se realizarán las operaciones correspondientes. Se tiene una fuente

de alimentación para todo el sistema y por último, los bloques de entradas y

salidas, los cuales son las puertas para la comunicación exterior, haciendo lo

propio las entradas con los captores y las salidas con los actuadores.

Fig. 3.18. PLC marca Siemens modelo Logo RC232.

Page 57: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

46

3.3.2.1 Conexiones Eléctricas

Como se había señalado anteriormente, las entradas y salidas son de tipo relee y

por lo tanto las conexiones físicas de este dispositivo siempre tendrán que cerrar

un circuito; es decir, a la entrada se comporta como la carga que se alimenta por

medio de interruptores, de igual forma, que lo hace una bobina de un contactor y a

la salida, se comporta como si fueran interruptores que alimentaran una carga, tal

como se muestra en la siguiente figura (3.20).

Fig. 3.20. Conexiones internas del PLC.

Fig. 3.19 Diagrama a Bloque de PLC.

Page 58: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

47

3.3.2.2 Programación

Esta tarea es muy sencilla de realizar, ya que el dispositivo seleccionado cuenta con

dos tipos de programación totalmente gráficos y además, con un simulador para la

realización de pruebas antes de la puesta en marcha. Uno de ellos es el diagrama

de funciones (FUP) y el otro, el diagrama o esquema de contactos en escalera

(KOP).

El primero de ellos permite realizar la interconexión de entradas-salidas por medio

de las funciones lógicas principales, como son: AND, OR, NAND, NOR, etcétera.

La segunda permite realizar lo propio, pero interconectando por medio de

interruptores, ya sean cerrados o abiertos, así como bobinas internas. Para efectos

de este trabajo se mostrarán los dos tipos de programación como se muestra en la

siguiente figura (3.21).

Diagrama de flujo general para la elaboración del programa de la máquina

suajadora semi-automática. Contemplando como nomenclatura de salidas de S1 a

Sn y de “E1” a “En” como nomenclatura de entradas (Fig. 3.22).

Fig. 3.21. “Software” de programación Logo!soft-comfort versión no 4.0

cortesía siemens AG 2003.

Page 59: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

48

Notar que en el diagrama de flujo según la lógica, cada que se activa una salida,

todas las demás quedan totalmente desactivadas, esto para evitar cortos circuitos,

Fig. 3.22. Diagrama de flujo programa de control.

Page 60: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

49

ya que ambos actuadores (motores) cuentan con una inversión de giro y las

condiciones se respetan sólo para en primer accionamiento.

En caso de un accionamiento simultáneo no se puede ajustar la máquina al mismo

tiempo que se efectúa el ciclo de operación.

Por razones de seguridad, también se desconectan las salidas del motor de ajuste

para evitar el accionamiento simultáneo por parte de cualquier otro operador, ya

que se sabe que el operador original tiene las manos ocupadas debido al criterio de

accionamiento. Así se pretende evitar algún tipo de daño estructural al equipo.

Estos detalles se pueden apreciar de mejor manera en la descripción del siguiente

diagrama de programación (Fig. 3.23).

3.3.2.3 Descripción del Diagrama de Programación

Antes que nada hay que describir el tipo de sintaxis con la que se realiza la

programación de este tipo de PLC. En general todos los PLC´s se programan del

mismo modo, pero cada uno tiene su propia sintaxis, para este caso sólo será

necesario conocer tanto los nombres de las entradas como de las salidas. El

programa es sumamente sencillo y debido a esto no se utilizarán todos los recursos

del dispositivo.

Fig. 3.23. Programa suajadora en modo KOP ver 1.0.

Page 61: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

50

Las entradas se etiquetan con la letra I. más el número de entrada a la que se desea

hacer referencia y las salidas con la letra Q, más su respectivo numero de referencia

según la salida que se desea utilizar. Comprendido esto, la distribución de

conexiones físicas en el PLC se realiza de acuerdo con la siguiente tabla (8).

Sintaxis Entrada/Sal

ida

Dispositivo

conectado

Función Estado

PLC

I1

Entrada

Pulsadores

PAI1 y PAI2

en serie

Arranque sentido Izquierda de

MT

NA

I2

Entrada

Pulsadores

PAD1 y

PAD2 en

serie

Arranque sentido derecha de

MT

NA

I3 Entrada Interruptor

ENC

Encendido de sistema NA

I4

Entrada

Sensor limite

P

Interruptor de protección de

limitaciones mecánicas

NC I5 Entrada Pulsador

POS

Ajuste positivo de altura en

rodillos NA

I6 Entrada Pulsador

NEG

Ajuste Negativo de altura en

rodillos NA

Q1 Salida Lámpara

ENC

Indicador de encendido de

sistema DES

Q2 Salida Lámpara

ENERG

Indicador de energización de

sistema DES

Q3 Salida Bobina A Activación en un sentido de giro

del MT DES

Q4 Salida Bobina B Activación al otro sentido de

giro del MT DES

Q5 Salida Bobina C Activación en un sentido de giro

del MA DES

Q6 Salida Bobina D Activación al otro sentido de

giro del MA DES

Page 62: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

51

Una vez obtenida la distribución de conexiones y la nomenclatura utilizada por el

PLC se puede explicar la programación paso por paso en modo KOP o diagrama

de escalera y debido a esto se hará referencia a escalón cada vez que se salte de

línea de programación.

El primer escalón consiste en colocar un contacto normalmente cerrado (NC) y se

etiqueta con I4, ya que es la entrada donde se encuentra conectado el sensor P, y de

este depende toda la operación debido a que es el sensor de protección. Como se

explicó en anteriores temas, seguido de este se conecta en serie un contacto

Normalmente Abierto (NA), etiquetándolo con el número “I3” para mantener

monitoreado el estado del interruptor de encendido (ENC). Por último, este

escalón del programa concluye en la bobina Q1,misma que a su vez es una salida a

la que se encuentra conectada la lámpara indicadora de encendido (ENC) como se

nota en la siguiente figura (3.24).

El segundo escalón comienza con un contacto normalmente abierto (NA) con la

etiqueta de Q1. Esto se debe a que las bobinas del PLC cuentan con contactos

internos y éste es uno de ellos. Esto quiere decir que al momento que se active la

bobina Q1 todos sus contactos internos también cambiarán su estado, los

Normalmente cerrados se colocarán abiertos y los normalmente abiertos viceversa,

como lo hace un contactor, esto para garantizar que esta linea o escalón dependa

de la función del primer escalón. Seguido de este contacto se coloca otro

normalmente abierto (NA) con la etiqueta de I1, para detectar el accionamiento del

de los botones PAI1 y PAI2, después de este, se colocan tres contactos

normalmente cerrados (NC) para la desconexión interna por medio de otras

bobinas, particularmente Q3, Q4 y Q6. Por último se coloca la bobina de salida Q5,

la cual controla la salida donde está conectada la etapa de potencia que hace girar

Fig. 3.24. 1er línea de programa escalón no.1 del diagrama de escalera

Page 63: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

52

el motor de trabajo en el sentido contrario a las manecillas (izquierda), como se

muestra en la siguiente figura (3.25).

El tercer escalón de nuevo comienza con un contacto normalmente abierto de Q1

para que éste también dependa de la función del primer escalón. Seguido de este

contacto se coloca un contacto normalmente abierto (NA) con la etiqueta de “I2”,

para detectar el accionamiento de los botones PAD1 y PAD2, después de este, se

colocan tres contactos normalmente cerrados (NC) para la desconexión interna por

medio de otras bobinas, particularmente Q3, Q4 y Q5. Por último se coloca la

bobina de salida Q6, la cual controla la salida donde está conectada la etapa de

potencia que hace girar el motor de trabajo en el sentido de las manecillas del reloj

(derecha), como se muestra en la siguiente figura (3.26).

El cuarto escalón. Otra vez comienza con un contacto normalmente abierto de Q1

para que este también dependa de la función del primer escalón. Seguido de este

contacto se coloca un contacto normalmente abierto (NA) con la etiqueta de “I5”,

para detectar el accionamiento del botón POS. Después de esto, se colocan tres

contactos normalmente cerrados (NC) para la desconexión interna por medio de

otras bobinas, particularmente Q4, Q5 y Q6. Por último se coloca la bobina de

salida Q3 la cual controla la salida donde está conectada la etapa de potencia que

hace girar el motor de ajuste en el sentido de las manecillas del reloj (derecha),

como se muestra en la siguiente figura (3.27).

Fig. 3.25. 2da línea o escalón de programa.

Fig. 3.26. 3da línea o escalón de programa.

Page 64: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

53

Por último, el quinto escalón también comienza con un contacto normalmente

abierto de Q1 para que este también dependa de la función del primer escalón.

Seguido de este contacto se coloca un contacto normalmente abierto (NA) con la

etiqueta de “I5”, para detectar el accionamiento del botón POS. Después de esto se

colocan tres contactos normalmente cerrados (NC) para la desconexión interna por

medio de otras bobinas, particularmente Q3, Q5 y Q6. Por último se coloca la

bobina de salida Q4, la cual controla la salida donde está conectada la etapa de

potencia que hace girar el motor de ajuste en el sentido contrario a las manecillas

del reloj (izquierda), como se muestra en la figura 3.28

3.3.3 Etapa de Regulación

Esta consiste en un variador de frecuencia para el motor de trabajo. El motor

trifásico, el cual se encuentra conectado a la alimentación trifásica general por

medio de sus entradas y las salidas se conectan con entradas de los contactores de

potencia, cada una con su respectiva configuración para su sentido de giro y para

el motor de ajuste, se trata de un transformador de bajada de 127 V.C.A. a 24

V.C.A. donde las conexiones de la devanado primario se realizan hacia la fuente de

alimentación, tomando una terminal en una de las fase y otra en el hilo neutro, las

terminales del devanado secundario se conectan a un puente rectificador de diodos

de onda completa para linealizar el voltaje y convertirlo en C.D. Una vez

Fig. 3.27. 4da línea o escalón de programa.

Fig. 3.28. 5ta línea o escalón de programa.

Page 65: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

54

rectificado el voltaje se conecta a las terminales de los relees con su respectiva

configuración para inversión de giro como se muestra en la siguiente figura (3.29).

3.3.4 Etapa de Potencia

Quizá es la más sencilla de todas; éstas conectan las salidas del PLC a cada una de

las bobinas de los contactores, en el caso del motor de trabajo trifásico y a las

bobinas de los relees, en el caso del motor de C.D. (motor ajuste).

Las salidas tanto de los contactores como de los relees van directamente a su

respectivo motor como se muestra a continuación (fig. 3.30).

Fig. 3.29. Circuito regulador de alimentación en el motor de ajuste.

Fig. 3.30. Circuito de potencia de los motores.

Page 66: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

55

CAPÍTULO IV

Análisis

Económico

INVERSIONES DEL PROYECTO

El presente capítulo contiene las inversiones dadas en el presente proyecto

Page 67: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

56

4.0 ANÁLISIS ECONÓMICO

El objetivo del presente capítulo es entregar información relacionada con los

costos, tanto de la puesta en marcha de la máquina como de su funcionamiento

normal una vez instalada en la planta para la producción del producto.

Para realizar el análisis es preciso cotizar todos los precios de los componentes que

se utilizarán en el desarrollo de la máquina.

Se tiene como principal objetivo el reducir los costos, es por ello que se trató de

cotizar materiales y dispositivos con proveedores que manejan un menor costo.

Debido a que los costos pueden variar de acuerdo a proveedores y al cambio de

precios de un día a otro, no es posible considerarlo un cálculo exacto y se toma

como una estimación lo más aproximada.

Además de los costos de materiales para el desarrollo de la máquina, es importante

realizar un análisis de costos de la mano de obra, diseño del prototipo, así como

una serie de gastos indirectos involucrados como el consumo de energía de la

máquina, para hacer un cálculo aproximado.

Todo ello en conjunto se considero para poder obtener el precio aproximado de la

máquina.

4.1 INVERSIONES DEL PROYECTO

El objetivo de este apartado es determinar las inversiones requeridas por el

proyecto antes de su puesta en marcha.

4.1.1 Inversiones en terreno y obra física

Debido a que se pretende realizar la construcción dentro de las instalaciones

facilitadas por uno de los miembros del proyecto, no se requiere una inversión en

terreno y tampoco requiere de instalaciones especiales para el ensamble de las

piezas; sin embargo, es posible considerar que para el ensamble del prototipo se

Page 68: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

57

requeriría de un espacio aproximado de 15 m2 , considerándose un área de

herramientas y un espacio adecuado para el ensamble de la máquina.

4.1.2 Inversiones en Equipamiento

Por inversión en equipamiento para este punto, se entenderá como todas las

inversiones que permitan la construcción de la máquina, tanto la adquisición de

máquinas, como la renta del servicio de maquinados (Torno y Fresado). Se muestra

a continuación en las tablas 9 y 10 el presupuesto del maquinado y costo de

herramientas respectivamente.

MAQUINADOS

PIEZAS HORAS COSTO/HORA TOTAL

BM 01(2) 4 $150 $600

BM02(2) 3 $150 $450

BM03 4 $150 $600

G01 4 $150 $600

ME01 4 $150 $600

ME02 3 $150 $450

SO01 3 $150 $450

SO02 3 $150 $450

INVERCION TOTAL $4200

Tabla 9. Costos de maquinado de piezas del sistema mecánico.

Page 69: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

58

HERRAMIENTAS

MATERIALES COSTO TOTAL

Desarmador

plano

$200 $200

Desarmador de

cruz

$200 $200

Pinzas de corte $200 $200

Taladro $200 $200

Brocas $200 $200

Llaves allen $200 $200

Arco y segeta $200 $200

INVERCION TOTAL $1400

4.1.3 Costos de Ingeniería

Son inversiones que se realizan sobre activos constituidos por los servicios o

derechos adquiridos, necesarios para la puesta en marcha del proyecto.

Para el presupuesto del proyecto es necesario hacer un análisis de costos de

ingeniería. Para ello se presenta a continuación la tabla 11, donde se puede

apreciar el costo por hora hombre, el total de horas invertidas por cada personal y

el total de estos que nos dará finalmente el aproximado en costo.

Servicios de ingeniería Horas Costo /horas Días

personal 1 300 $200 75

personal 2 300 $200 75

Personal 3 300 $200 75

Personal 4 300 $200 75

Total $240,000

Tabla 11. Costos hora/hombre de ingeniería.

Tabla 10. Costos de maquinado de piezas del sistema mecánico.

Page 70: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

59

Junto con esto se presenta en la tabla 12 la cotización de todos aquellos elementos

necesarios para poder construir el sistema mecánico de la máquina, con el código

con el que se encuentra en el mercado y un posible proveedor.

También se presentan en la tabla 13 la cotización de los elementos y dispositivos

que integran al sistema eléctrico de la máquina, de igual manera con su respectivo

código dentro del mercado actual.

SISTEMA MECÁNICO

Dispositivo Proveedor Código Cantidad Costo pieza Costo total

Catarina Baleromex 40BS20 6 $157 $942

Cadena Baleromex 40BS 1 $140 $140

Rodamiento Baleromex IS 4 $15 $60

Perfil L Aceros Tultitlan 2" x 2” 1x6m $220 $220

Reductor Baleromex NRV-025-15 1 $1,800 $1,800

Placa Cold rolled Aceros Tultitlan 3”x5”x1/2” 1 $400 $400

Soporte brida Baleromex IS 4 $50 $200

Tornillos Allen Ferretodo Misceláneos 20 $2 $40

Rodamiento Baleromex 2 $30 $60

Barra acero Aceros Tultitlan 40-41 1/2”x7” 1 $200 $200

Recubrimiento Speed service Poliuretano dureza 1 $5,000 $5,000

Husillo Aceros Tultitlan IS 2 $450 $900

Lamina Aceros Tultitlan IS 5 $200 $200

Ruedas Jaytag IS 4 $100 $100

Tuercas Ferretodo Misceláneos 20 $2 $40

Total $10,284

Tabla 12. Cotización de dispositivos de sistema mecánico.

Page 71: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

60

SISTEMA ELÉCTRICO

Dispositivo Proveedor Código Cantidad Costo Pieza Costo total

PLC Siemens logo230RC 1 $1,500 $1,500

Motor CA Siemens NEMA 1/2 HP 1 $1,300 $1,300

Motor reductor CRYA CD 1 $300 $300

Variador de frecuencia Siemens Micromaster 410 1 $1,400 $1,400

Micro controlador Esteren AVR atmega8 1 $40 $40

Transformador Steren 12v 3 A 1 $100 $100

Display de LCD Steren 12 BITS 1 $50 $50

Tablero CDP PP 1 $200 $200

Botones CDP PP 1 $150 $150

Bornera CDP PP 1 $50 $50

Sensores de contacto CDP PP 4 $50 $200

Total $5,290

Tabla 13. Cotización de dispositivos de sistema eléctrico.

Page 72: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

61

Por medio de los análisis se obtuvo un precio para la máquina de $ 25,000 que

como se muestra en la figura 4.1 un costo de maquinados de $ 4,200 y abarco un

17%; costo del sistema mecánico de $ 10 284 abarcó el 41%; el costo del sistema

eléctrico de $ 5 290 abarcó el 21%; el costo de herramientas de $ 1,400 y abarco un

6% y finalmente el costo de mano de obra de $ 3,826 y abarco un 15%.

Fig. 4.1 Grafica de análisis económico.

Page 73: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

62

DISCUSIÓN

A continuación se presentan los elementos con mayor discusión y a su vez se hará

un análisis para realizar la elección adecuada tomando en cuenta las características

relevantes de cada uno de estos.

A.- Perfil estructural

A1 Perfil de ángulo Perfiles generalmente usados en la construcción de

A2 Perfil cuadrado estructuras o soportes.

A3 Perfil “C”

B.- Elementos de transmisión

B1 Banda polea: Pueden ser asíncronas o asíncronas. Manejan poca

potencia. Generalmente se usan cuando el sistema

requiere velocidad.

B2 Catarina cadena Son sincronías. Manejan elevadas potencias. Suelen

tener cierta holgura entre sus partes.

C.- Bridas

C1 Pared Son de fácil acoplamiento al sistema.Brindan el soporte

C2 Omega adecuados para los ejes.Su forma se elige dependiendo

C3 Ovaladas del área donde se encuentre el eje.

D.- Control

D1 PLC Sistema de control programable. Muy utilizado en la

industria. Es fácil de programar e instalar. Utilizado

comúnmente en procesos secuenciales

Page 74: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

63

D2 Micro controlador Es un microprocesador optimizado utilizado para

controlar equipos electrónicos. Requiere de la

construcción de etapas de potencia para el control de los

motores

E.- Motor de movimiento de rodillos de corte

E1 Monofásico Motor energizado con una sola fase (120 VAC), para

cambiar el sentido de giro es necesario de algunos

elementos mecánicos

E2 Bifásico Motor energizado con dos fases (220, VAC) pero

comúnmente esta instalación sólo se encuentra en

Europa

E3 Trifásico Motor energizado en tres fases (220, 440 VAC). Permite

hacer el cambio de giro mediante el manejo de sus

fases.

F.- Material de recubrimiento para rodillos

F1 Naylamid Es un plástico proveniente de otras familias de

polímeros. Presenta excelentes propiedades a la

resistencia mecánicas, químicas, desgaste etc.

F2 Poliuretano Polímero con una excelente resiliencia. Se encuentran

tanto flexibles como duros, variando solo un poco la

tenacidad del polímero.

F3 Nylon Polímero artificial muy resistente y elástico,

generalmente usado como fibra textil.

Page 75: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

64

MATRIZ DE SELECCIÓN DE ELEMENTOS CRIÍTICOS

ELEMENTOS OPCIONES OBSERVACIONES

PERFIL ESTRUCTURAL

A1

A2

A3

El Ángulo se aplica en estructuras livianas y

pesadas donde las partes van unidas por

soldadura o empernadas y son capaces de

soportar esfuerzos dinámicos.

ELEMENTOS DE

TRANSMISIÓN

B1

B2

Debido a que no es necesario precisión se

seleccionaron las cadenas y catarinas que son

capaces de mantener la potencia y sincronía del

sistema.

BRIDA

C1

C2

C3

Las bridas son óptimas para este sistema debido

a la forma de acoplamiento en los rodillos.

CONTROL

D1

D2

Permite tener estandarización en el sistema y su

programación es sumamente sencilla.

MOTOR DE MOVIMIENTO

DE RODILLOS DE CORTE

E1

E2

E3

Un motor trifásico nos permite cambiarle el giro

y generalmente en las industrias hay

alimentación trifásica.

MATERIAL DE

RECUBRIMIENTO PARA EL

RODILLO

F1

F2

F3

Se seleccionó este material debido a su capacidad

de resiliencia que presenta así como su

resistencia.

Elemento seccionado

Page 76: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

65

RECOMENDACIONES

1 Es posible implementar la máquina diseñada dentro de una célula flexible

de manufactura, haciendo esta totalmente automática.

2 Se podría implementar un sistema de expulsión automático del material

3 Es posible implementar un sistema de bandas para desplazar el material a

cortar hacia los rodillos, pues estas cuentan con mayor tracción,

consiguiendo así menos intervención del hombre durante el proceso.

4 Es necesario cambiar o rectificar el rodillo según se requiera.

5 Se recomienda colocar un sistema motriz que transporte la máquina de un

lugar a otro.

Page 77: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

66

CONCLUSIONES

Para finalizar la presente proyecto, podemos apreciar que la máquina diseñada en

este trabajo cumple y satisface cada uno de los objetivo planteados, pues se logró

obtener una seguridad adecuada para mantener mínimos los riesgos que pueda

existir para el trabajador, lográndose esto con el uso de un sistema que no

permitiera la invasión por parte del operador en el área de corte.

Se contemplaron los costos, ya que se obtuvo una reducción muy considerable en

comparación a otros sistemas ya existentes que en su mayoría son importados. Lo

cual pudimos demostrar en el análisis económico, debido a que el equipo de

trabajo pudo sustituir y construir elementos, que en su mayoría tenían que ser

importados aumentando con esto, el costo de la máquina.

Fue posible aumentar los niveles de producción requeridos por el cliente, ya que al

aplicar un sistema más dinámico, es posible trabajar y aprovechar las dos áreas de

trabajo con las que cuenta la máquina, además ahora se puede realizar un trabajo

limpio es decir un corte de los materiales en un solo ciclo, reduciendo con esto los

tiempos ciclo.

Page 78: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

67

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Resiliencia La capacidad de un material de recobrar su forma original después

de haber sido sometido a altas presiones, correspondiéndose, en este caso, con la

energía que es capaz de almacenar el material cuando se reduce su volumen.

Suajadora Máquina que realiza el corte mediante suajes.

Suaje Es una herramienta confeccionada con placa de acero para cortar, doblar o

marcar materiales blandos, como: papel, tela, cuero, etc.

Yunque Es una herramienta de herrería, hecha de un bloque macizo de piedra o

metal que se usa como soporte para forjar metales como hierro o acero.

Hendidor (o hendedor) Es un utensilio, tallado en piedra, se caracteriza por ser un

instrumento alargado, de grandes o medianas dimensiones, con un filo terminal

transversal al eje morfológico de la pieza.

Chapa Es una lámina delgada de metal, que se utiliza para las construcciones

mecánicas tales como carrocerías de automóviles, cisternas de camiones, etc.

Cizalla Es una herramienta manual de corte que se utiliza para cortar papel,

plástico y láminas metálicas de poco espesor.

Punzón es una herramienta manual que puede tener diferentes aplicaciones según

como esté construido, ya sea para marcar una pieza o trazar.

Flejes Son tiras de metal con filo en un lado

Embalaje Es el recipiente o envoltura que sirve para agrupar y transportar

productos o mejor conocido en el mundo del “Marketing” como Empaque.

Troquel máquina de bordes cortantes para recortar o estampar, por presión,

planchas, cartones, cueros, etc.

Page 79: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

68

Pleca Conjunto de suajes con una forma predefinida incrustados sobre una placa

de madera o metal

Page 80: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

69

FUENTES DE INFORMACIÓN

Bibliografía

1. Hernández y Rodríguez, Sergio, “Fundamentos de la administración”, MC

Graw Hill

2. Garza Treviño Juan Gerardo, “Administración contemporánea un reto para

la empresa”, Aalambra mexicana

3. Mabie y Reinholtz, Mecanismos y dinámica de maquinaria, Ed. Limusa, 2004

Mesografia

1. Wikipedia (2007) "Troquel Cortante" [en linea].

http://es.wikipedia.org/wiki/Troquel_%28cortante%29 [Consulta: 10 octubre 2007]

2. Suajes Azcapotzalco "Suaje" [en linea]

http://www.suajesazcapotzalco.com/suajes.html [Consulta: 10 octubre 2007]

3. Termoformadora y Empaques "Suajadora de Rodillos" [en linea]. http://www.evsapak.com/maquina4.html [Consulta: 10 octubre 2007]

4. Afisa Matic "Suajadoras" [en linea]

http://www.afisamatic.com.mx/ [Consulta: 10 octubre 2007]

5. Clamco Corporation "Suajadoras" [en linea]

http://www.clamcocorp.com/prodc.htm [Consulta: 10 octubre 2007]

Page 81: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

70

6. Cosmos "Suajadoras" [en linea] http://www.abc-pack.com/default.php/name/Blisters/cPath/90 [Consulta: 10 octubre 2007]

7. Pack ABC [en linea] http://industry-portal.com/env/_ip__s__.htm [Consulta: 10 octubre 2007]

8. Makina erremintaen musea "Corte y deformacion" [en linea] http://www.museo-maquina-herramienta.com/historia/Lehenengoko-erremintak/xaflaren-ebaketa-deformazioa [Consulta: 10 octubre 2007]

Entrevistas

Nombre: Luis García,

Empresa: Especialidad en Maquilados de México

Cargo: Director general

Nombre: Laura Delgado Morales

Empresa: Especialidad en Maquilados de México

Cargo: Gerente de compras

Nombre: Felipe de Jesús Tapia Martínez

Empresa: Especialidad en Maquilados de México

Cargo: Supervisor de Producción

Nombre: Víctor Delgado Cortez

Empresa: Especialidad en Maquilados de México

Cargo: Ingeniero de Mantenimiento

Page 82: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

71

ANEXO A

Descripción de los Departamentos que comprende la Empresa Especialidad en

Maquilados S.A.

REPRESENTANTE:

Es aquel que interviene directamente con la compañía que contrató el Out Sourcing.

A él se le entrega el trabajo en forma esquemática y detallada de lo que se va a

realizar, un ejemplo seria el ensamble de una caja o el embalaje de productos, un

etiquetado o sellado

ADMINISTRACIÓN:

La administración de esta compañía es literalmente sencilla ya que sólo cuenta con

tres sub-departamentos que son: contabilidad, ventas y compras. En los cuales

trabaja una persona dentro de cada uno de estos

CONTABILIDAD:

En este departamento se lleva a cabo el control de las entradas y salidas de capital

en la compañía, tales como: facturación, créditos, pagos y movimientos fiscales, así

como declaraciones de impuestos y deducciones etc.

VENTAS:

Este departamento es importante, ya que esta persona es la encargada de la venta

del Out Sourcing al cliente HENKEL, son los encargados de conseguir todo el

trabajo dentro de la maquila, además de pactar tiempos de entrega del trabajo

terminado.

Page 83: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

72

COMPRAS:

Es el departamento encargado de proporcionar todos los medios y materiales

necesarios para la producción, desde una máquina hasta materia prima, por lo

tanto, este tiene que revisar los procedimientos y el uso de material para la

producción requerida y sus características, para cotizar los materiales necesarios.

PRODUCCIÓN:

En este departamento se realizan las tareas encomendadas por el cliente y son

dirigidas por el representante, el cual tiene la idea más clara de lo que el cliente

solicita y se encarga de supervisar cómo deberá de presentarse el producto final

tanto en especificaciones como acabados. Para este proyecto se presentan cinco

tareas que son: corte, termo formado, etiquetado, ensamblado y emplayado.

SUPERVISIÓN:

Básicamente es la persona que capacita a los trabajadores en las tareas a realizar.

Determina la secuencia de labores junto con el encargado de compras, además

vigila o supervisa que las tareas se ejecuten correctamente y de manera

conveniente en los tiempos necesarios para que el trabajo esté listo en la fecha

pactada.

ETIQUETADO:

Básicamente es colocar adheribles sobre cajas para identificación de un producto. A

esta tarea se le asignan hasta tres empleados según sea la demanda o el volumen a

producir.

TERMO FORMADO:

Es la realización de un molde echa con un material plástico (PET) el cual es

calentado por medio de aire caliente para ser someterse al vacío sobre un molde y

así adopte la forma final este procedimiento lo realiza una máquina y un operario.

Page 84: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

73

CORTE:

Existen tres tipos de corte para implementación en maquilas estos son: el suaje, la

guillotina y el “offset”. Dentro de los procesos que esta organización implementa

es el suaje y el de guillotina. Este último se puede realizar con máquina o

simplemente con tijeras, manualmente. Respecto al suaje, es aquí donde la

investigación se enfoca, ya que la maquina que se pretende mejorar en la presente

investigación es para realizar corte por medio de suajes debido a que dentro de

esta área se encuentran un total de tres operarios para realizar esta tarea y existe

un cuello de botella considerable en esta area.

ENSAMBLADO:

Es aquí donde los productos que requieren de más de dos operaciones toman se

unen para conformar el producto final antes del empaquetado.

EMPAQUETADO:

Existen ocasiones que el trabajo a realizar sólo se trata de empaquetar productos a

granel. Esta tarea se realiza en este departamento así como también la de

empaquetar productos que requieran de más procesos, la cantidad de obreros

depende de los volúmenes de trabajo requeridos.

Page 85: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

74

ANEXO B Planos de la suajadora.

Page 86: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

75

Page 87: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

76

Page 88: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

77

Page 89: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

78

Page 90: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

79

Page 91: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

80

Page 92: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

81

Page 93: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

82

Page 94: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

83

Page 95: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

84

ANEXO C Especificaciones de Catarinas.

Page 96: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

85

Fig.5.2 Mecanismo de elevación del rodillo superior y soporte para el rodillo inferior

ANEXO D Desarrollo de Proyecto.

Una vez que se tiene el diseño se procedió a comprar y maquinar todos los

elementos necesarios para el ensamble del prototipo tales como: placas de

aluminio, tornillos, perfiles, catarinas, cadena, rodamientos etc. Fig. 5.1.

Una vez que se tienen todas las piezas se procede a ensamblar cada una de las

partes de la suajadora como el mecanismo de elevacion. Fig. 5.2.

Fig.5.1 Maquinado de las piezas

Page 97: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

86

Se construye la base del prototipo y se ensambla el mecanismo de elevacion

Fig. 5.3.

Se fijan los motores a la estructura del prototipo y se alinea con el mecanismo de

tracción de los rodillos Fig. 5.4.

Fig.5.3 Base de soporte del prototipo

Fig.5.4 Motor del mecanismo de tracción de los rodillos

Page 98: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

87

Se colocan las catarinas en los ejes de los rodillos se alinean con el motor Fig. 5.5.y

se ensambla el mecanismo de tensión Fig. 5.6

Fig.5.5 Alineación de la cadena

Fig.5.6 Ensamble del sistema de tensión de la cadena

Page 99: INDICE YA TE LLEGO LA TESIS INSTITUTO POLITÉCNICO ...tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/2028/1/TESIS... · 2.2 En la parte izquierda se presenta el troquel lineal y en la parte

88

Finalmente se coloca la parrilla y la cadena del mecanismo de elevación Fig. 5.7

Y así se tiene el prototipo terminado Fig.5.8

Fig.5.7 Ensamble de la Parrilla y de cadena superior

Fig.5.8 Prototipo Terminado