ingenieria sistemas productivos nombre del proyecto

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INGENIERIA SISTEMAS PRODUCTIVOS Nombre del proyecto: “Eficientizar y documentar la línea de producción” Alumno: TSU Eduardo Israel Padilla Alonso Asesor industrial Lic. Juana Rosa González Flores Tutores Académicos Ing. María Isabel Guel González Ing. Eduardo Alejandro Martínez G. Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, abril de 2015

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Page 1: INGENIERIA SISTEMAS PRODUCTIVOS Nombre del proyecto

INGENIERIA SISTEMAS PRODUCTIVOS

Nombre del proyecto:

“Eficientizar y documentar la línea de producción”

Alumno:

TSU Eduardo Israel Padilla Alonso

Asesor industrial

Lic. Juana Rosa González Flores

Tutores Académicos

Ing. María Isabel Guel González

Ing. Eduardo Alejandro Martínez G.

Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, abril de 2015

Page 2: INGENIERIA SISTEMAS PRODUCTIVOS Nombre del proyecto

INTRODUCCION

El reporte de estadía, fue realizado en la empresa maquila de acero TX, en el

departamento de producción, durante el periodo de enero a abril del presente

año, en el cual la empresa brindo todo el apoyo para poder desarrollar el proyecto

de una forma eficaz y eficiente.

El área de producción tiene una gran responsabilidad, desde su planeación hasta

su nivel operativo, para poder asegurar la calidad y la continuidad de las

operaciones, se hizo un análisis por área, para determinar problemas operativos o

de logística.

Las áreas analizadas fueron automatización de viga y habilitado de placa.

La empresa Maquila de Acero TX, se encarga de trabaja el material, que sirve

para la construcción, tales como son: columnas, trabes y largueros, de los

problemas que enfrenta día a día, es la falta de continuidad que tiene el proceso,

esto provoca una falta de documentación, e información, para la continuidad de

cualquier parte fabricada.

Justificación:

La maquilación de las parte fundamental que conforman las estructuras , cada

obra se divide por tramos, que es la prioridad requerida por la construcción y se le

sigue con un plan de trabajo, del cual no se le da un seguimiento, por falta de

material, esto provoca que se trabajen otros tramos, que estaban planeados para

fechas posteriores, y como consecuencia que el material pueda pasar en la nave

varios días o semanas sin continuar con el proceso, y el resultado es un cuello de

botella, ya que se les da prioridad a vigas que tengan una solicitud inmediata o

urgente o a estructuras de mayor peso. Terminando por decidir que se termina en

decisión del contratista y no de la planeación que se tenía contemplada

La finalidad es llevar a cabo una documentación de cada proceso, para que,

cualquier persona que consulte estos manuales pueda, comprender el proceso

que lleva la maquila de las estructuras metálica

Page 3: INGENIERIA SISTEMAS PRODUCTIVOS Nombre del proyecto

RESUMEN

El área de viga automatizada y habilitado de placa deben estar en comunicación

constate ya que una depende de la otra, para el trabajo en ensamble,

Una de las actividades que se realizo fue hacer un análisis por área se hicieron

formatos para saber que continuidad o que tan eficiente era el área de viga

automatizada, se apuntaban las piezas que se cortaban y se documentaba el paso

por sus diferentes procesos hasta llegar a l área de ensamble, ahí se distribuyen

por contratista, por medio de un color, cada contratista tiene un color definido, al

entrar en el área de ensamble se pide el plano de trabajo y en el plano de trabajo

viene definido cuantas piezas se van armar, longitud, y que habilitado es

necesario, se debe ir al área de stock a tomar el habilitado que indique el plan de

trabajo, el problema es que en muchas ocasiones no se ha fabricado el habilitado,

y el armador debe esperar a que el habilitado que necesita en ese momento sea

fabricado.

Una vez que se fabrica el habilitado, la viga o columna se traza según el plano de

trabajo y se “prepara”, se le llama preparar a colocar todas las placas que vienen

de habilitado y puntearlas, se hacen biseles según la especificación, se llega hacer

cortes necesarios para cumplir con la especificación del plano.

Otra de las características de maquila de acero TX, es que aquí se fabrican

columnas, cajones y vigas con placa, esto para cumplir la especificación del

cliente.

Una vez preparado el material se manda al área de soldadura, en dicha área se

solda, el material que tiene una urgencia y mucho material se va acumulando esto

ocasiona un cuello de botella, de ahí pasa al área de pintura y enseguida a

embarque.

Page 4: INGENIERIA SISTEMAS PRODUCTIVOS Nombre del proyecto

ABSTRACT

Page 5: INGENIERIA SISTEMAS PRODUCTIVOS Nombre del proyecto

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Nombre de la empresa:

“Maquila de Acero TX”

Razón social:

“Maquila de Acero TX, S.A. de C.V.”

Giro de la empresa:

“Fabricación de estructuras metálicas”

Domicilio de la empresa: Eje 110, No. 350

Zona industrial, San Luis Potosí.

Tel. (444) 8 – 39 – 56 – 56

Departamento donde se realizó la estadía:

“PRODUCCION”

Logotipo de la empresa:

Page 6: INGENIERIA SISTEMAS PRODUCTIVOS Nombre del proyecto

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

Maquila de Acero TX, S.A. de C.V. es una empresa especializada en la

construcción de estructuras para naves industriales y hotelería. Fundada en el año

2011 por los accionistas, Sr. José Alberto Martínez Aguilera y la Sra. Dionisia

González Vallejo, teniendo como objetivo principal la maquila y la transformación

del acero. Prestando servicios a García y Fernández constructores S.A de C.V. e

Industria Villa Constructora de Acero S.A de C.V. y grupo Josje S.A. de C.V.

CORAZÓN IDEOLÓGICO

MISIÓN

Fabricar y entregar un producto final de la más alta calidad exigida por nuestros

clientes de acuerdo a sus necesidades y especificaciones.

VISIÓN

Ser una empresa de clase mundial la cual ofrezca un servicio de calidad en la

fabricación de estructuras metálicas, logrando una satisfacción del cliente y

nosotros mismos generando un desarrollo y crecimiento no solo para la empresa

sino también para nuestro personal en general.

POLÍTICA DE CALIDAD

En el cumplimiento de nuestra misión, observaremos permanentemente las

siguientes aptitudes destinadas para satisfacer a nuestros clientes.

Amabilidad en el servicio y agilidad en el proceso.

Labor cooperativa y desarrollo integral en las personas.

Entregar los productos al cliente con buena calidad.

Page 7: INGENIERIA SISTEMAS PRODUCTIVOS Nombre del proyecto

Entregar los productos a nuestros clientes en tiempo y forma.

DEFINICION DEL PROYECTO

La empresa tiene a la mayoría de sus trabajadores por contratistas, esto ayuda en

el sistema operativo, a la rapidez y urgencia del trabajo, pero no se tiene un

protocolo para con los contratistas ya que no se documenta lo que cada contratista

hace, si no que cada miércoles ellos entregan un concentrado de los que se

trabajó, los únicos que pueden asegurar este trabajo son el área de calidad, y los

líderes de proyectos.

Uno de los problemas que más impacto tienen en el área de producción, es que se

mandan órdenes de corte de viga y se entrega el plan de trabajo, cuando se

pretende armar la estructura, no hay en existencia todo el habilitado de placa, esto

tiene como consecuencia el retraso del trabajo en el área de ensamble.

El motivo de hacer un análisis de las áreas es fundamentar todos los problemas y

documentarlos, para tener una justificación para hacerle una reclamación directa

al área que retrasa los procesos operativos.

NOMBRE DEL PROYECTO:

“EFICIENTIZAR Y DOCUMENTAR LA LINEA DE PRODUCCION”

OBJETIVO GENERAL

La empresa tiene varios años operando como maquila de acero tx, y siempre su

sistema operativo han sido los contratistas, este tipo que trabajan los contratistas

se basa en producir el material que más peso tenga, ya que ellos cobran por kg,

esto crea un desorden en la continuidad del proceso, y crea cuellos de botella, el

objetivo fue crear un formato donde se indiquen las áreas por las que pasa el

material, y cuantas estructuras hacen, las estructuras son muy variables según las

especificaciones del cliente, en este caso la obra es la que va marcando las

especificaciones se trabajan alrededor de 8 obras y las variación en el proceso es

muy constante.

Page 8: INGENIERIA SISTEMAS PRODUCTIVOS Nombre del proyecto

Otro formato se hizo en el área de habilitado para saber que material es el que

sale del stock, el trabajador está acostumbrado a tomar l material que más le

convenga o se acerque a especificación, esto pasa por que el material no se

encuentra en el stock, pero se debería de reportar que no existe esa marca de

habilitado pero su respuesta inmediata es tomar el material que más se le

parezca. Que ocasiona esto que material que estaba asignado para otras obras, lo

toman para usarlo a su conveniencia, documentar la salida de material tiene un

objetivo específico y es que el material se use en las especificaciones del plano de

trabajo.

JUSTIFICACION:

La maquilación de las parte fundamental que conforman las estructuras , cada

obra se divide por tramos, que es la prioridad requerida por la construcción y se le

sigue con un plan de trabajo, del cual no se le da un seguimiento, por falta de

material, esto provoca que se trabajen otros tramos, que estaban planeados para

fechas posteriores, y como consecuencia que el material pueda pasar en la nave

varios días o semanas sin continuar con el proceso, y el resultado es un cuello de

botella, ya que se les da prioridad a vigas que tengan una solicitud inmediata o

urgente o a estructuras de mayor peso. Terminando por decidir que se termina en

decisión del contratista y no de la planeación que se tenía contemplada

La finalidad es llevar a cabo una documentación de cada proceso, para que,

cualquier persona que consulte estos manuales pueda, comprender el proceso

que lleva la maquila de las estructuras metálicas.

La falta de la documentación es elemental para una futura certificación, que hoy

en día es indispensable, debido a la competencia que se tiene en el mercado, de

ser mejor día a día, ofreciendo a los clientes una mejor seguridad en el producto

que adquiere para las obras, que en este mundo moderno la ingeniería, está

destacando con sus grandes y complejas estructuras, que fluctúan así como una

innovación para hacer de estas estructuras, una de las mejores y sofisticadas e

inclusive únicas que puedan existir

Page 9: INGENIERIA SISTEMAS PRODUCTIVOS Nombre del proyecto

ALCANCES Y DELIMITACIONES

ALCANCES:

Poder establecer una estandarización en el proceso a nivel gerencial hasta nivel

operativo, para poder garantizar la calidad en las estructuras, poder documentar

cada uno de los procesos, fomentar el uso adecuado de el EPP, al tratar de

estandarizar los procesos implementar hojas de instrucción de actividades, en

resumen hacer procesos acompañados de documentos o formatos que hagan

responsable a cada área para tener una base de datos operativos, y en un futuro

poder tener una certificación.

DELIMITACIONES:

La forma de pensar de los trabajadores, acostumbrados hacer las cosas

como cada quien puede

La apatía del trabajador, al intentar implementar procesos nuevos

Una mala comunicación entre departamentos

El no tener una capacitación adecuada para procedimientos básicos

El aseguramiento de la calidad en cada una de los procesos

Poco tiempo de estadía

Page 10: INGENIERIA SISTEMAS PRODUCTIVOS Nombre del proyecto

PLAN DE TRABAJO

El poder conocer cada uno de los procesos en la empresa ayuda mucho a saber

en qué situación se encuentra la empresa, se hizo un análisis por área de

automatizado de viga y de habilitado de placa, que son las áreas críticas en el

sistema operativo, es decir si estas áreas funcionan bien, la producción se ve en

aumento, ala analizar la áreas mencionadas se hicieron formatos, para asegurar

que las ordenes de corte coincidieran con lo echo por los operadores, y a la vez se

marcaba porque, áreas de automatizado pasa esto para tener una idea de la

capacidad de las maquinas una vez llegado el material al área de ensamble, el

analizar las áreas críticas da una idea de la situación operacional y en este caso

se necesita crear un procedimiento para estandarizar los procedimientos.

Page 11: INGENIERIA SISTEMAS PRODUCTIVOS Nombre del proyecto

RESPONSABLE: TSU Eduardo Israel Padilla Alonso FECHA DE INICIO: 05-01-2015

PROYECTO: Eficientizar y documentar la linea de produccion FECHA DE FIN: 10-04-2015

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

17 sugerenciasProgramado

Real

18entrega de carta de liberacion de

estadia

Programado

Real

3 recorrido por la empresaProgramado

Real

No. ACTIVIDADREPORTE

(semana)

2envio de carta de aceptacion de

estadia

Programado

Real

ABRIL

1entrevista con lic. Juana Rosa

Gonzales Flores

Programado

Real

ENERO FEBRERO MARZO

4 conocimiento del procesoProgramado

Real

5asigacion del proyecto, eficientizar y

documentar la linea de produccion

Programado

Real

6analisis, area de automatizado de

viga

Programado

Real

7creacion de formatos para control de

produccion

Programado

Real

8primera entrega del analisis del area

de automatizado de viga

Programado

Real

9 RECOPILACION DE DATOS Programado

Real

10 analisis area de habilitado de placaProgramado

Real

11 RECOPILACION DE DATOS Programado

Real

Real

13entrega de analisis de habilitado de

placa

Programado

Real

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ESTADIA, 2015

16 entrega de resultado Programado

Real

14implementacion de formatos para

estandarizar el proceso

Programado

Real

15 analisis de resultadosProgramado

Real

12analisis de areas, usando metodos

graficos para checar la continuidad

del proceso

Programado

FIRMA DEL ASESOR FIRMA DEL TUTOR FIRMA DEL ALUMNO

CRONOGRAMA

Page 12: INGENIERIA SISTEMAS PRODUCTIVOS Nombre del proyecto

MARCO TEORICO

SISTEMA DE PRODUCCIÓN

Es aquel sistema que proporciona una estructura que agiliza la descripción,

ejecución y el planteamiento de un proceso industrial. Estos sistemas son los

responsables de la producción de bienes y servicios en las organizaciones. Los

administradores de operaciones toman decisiones que se relacionan con la

función de operaciones y los sistemas de transformación que se emplean. De la

misma manera los sistemas de producción tienen la capacidad de involucrar las

actividades y tareas diarias de adquisición y consumo de recursos.

CLASIFICASION DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS CON BASE A SU

PROCESO

1. Sistemas continuos.

Los sistemas productivos de flujo continuo son aquellos en los que las

instalaciones se uniforman en cuanto a las rutas y los flujos en virtud de que

los insumos son homogéneos, en consecuencia puede adoptarse un

conjunto homogéneo de procesos y de secuencia de procesos. Cuando la

demanda se refiere a un volumen grande de un productos estandarizado,

las líneas de producción están diseñadas para producir artículos en masa.

La producción a gran escala de artículos estándar es características de

estos sistemas.

2. Sistemas intermitentes.

Las producciones intermitentes son aquellas en que las instituciones deben

ser suficientemente flexibles para manejar una gran variedad de productos

y tamaños. Las instalaciones de transporte entre las operaciones deben ser

también flexibles para acomodarse a una gran variedad de características

de los insumos y a la gran diversidad de rutas que pueden requerir estos.

La producción intermitente será inevitable, cuando la demanda de un

producto no es lo bastante grande para utilizar el tiempo total de la

fabricación continua. En este tipo de sistema la empresa generalmente

fabrica una gran variedad de productos, para la mayoría de ellos, los

Page 13: INGENIERIA SISTEMAS PRODUCTIVOS Nombre del proyecto

volúmenes de venta y consecuentemente los lotes de fabricación son

pequeños en relación a la producción total. El costo total de mano de obra

especializado es relativamente alto; en consecuencia los costos de

producción son más altos a los de un sistema continuo.

3. Sistemas modulares.

Hace posible contar con una gran variedad de productos relativamente

altos y al mismo tiempo con una baja variedad de componentes. La idea

básica consiste en desarrollar una serie de componentes básicos de los

productos (módulos) los cuales pueden ensamblarse de tal forma que

puedan producirse un gran número de productos distintos (por ejemplo,

bolígrafos).

4. Sistemas por proyectos.

El sistema de producción por proyectos es a través de una serie de fases;

es este tipo de sistemas no existe flujo de producto, pero si existe una

secuencia de operaciones, todas las tareas u operaciones individuales

deben realizarse en una secuencia tal que contribuya a los objetivos finales

del proyecto. Los proyectos se caracterizan por el alto costo y por la

dificultad que representa la planeación y control administrativo.

.

Page 14: INGENIERIA SISTEMAS PRODUCTIVOS Nombre del proyecto

DIAGRAMA DE ISHIKAWA

El problema principal que se desea analizar, el cual se coloca en el extremo

derecho del diagrama.

Se aconseja encerrarlo en un rectángulo, para visualizarlo con facilidad.

Las causas principales que a nuestro entender han originado el problema.

Gráficamente está constituida por un eje central horizontal que es conocida como

“línea principal o espina central”. Posee varias flechas inclinadas que se extienden

hasta el eje central, al cual llegan desde su parte inferior y superior, según el lugar

adonde se haya colocado el problema que se estuviera analizando o

descomponiendo en sus propias causas o razones. Cada una de ellas representa

un grupo de causas que inciden en la existencia del problema. Cada una de estas

flechas a su vez son tocadas por flechas de menor tamaño que representan las

“causas secundarias” de cada “causa” o “grupo de causas del problema”.

El Diagrama que se efectúe debe tener muy claramente escrito el nombre del

problema analizado, la fecha de ejecución, el área de la empresa a la cual

pertenece el problema y se puede inclusive colocar información complementaria

como puede ser el nombre de quienes lo hayan ejecutado, etc.

Page 15: INGENIERIA SISTEMAS PRODUCTIVOS Nombre del proyecto

Elementos claves del pensamiento de Ishikawa:

- La calidad empieza con la educación y termina con la educación.

-El primer paso a la calidad es conocer lo que el cliente requiere.

-El estado ideal de la calidad es cuando la inspección no es necesaria.

-Hay que remover la raíz del problema, no los síntomas.

-El control de la calidad es responsabilidad de todos los trabajadores.

-No hay que confundir los medios con los objetivos.

-Primero poner la calidad y después poner las ganancias a largo plazo.

-El comercio es la entrada y salida de la calidad.

- Los altos ejecutivos de las empresas no deben de tener envidia cuando un

obrero da una opinión valiosa.

-Los problemas pueden ser resueltos con simples herramientas para el

análisis.

-Información sin información de dispersión es información falsa.

La teoría de Ishikawa era manufacturar todo a bajo costo. Postuló que algunos

efectos dentro de empresas que se logran implementando el control de calidad es

la reducción de precios, bajar los costos, establecer y mejorar la técnica, entre

otros.

No es en vano que a Ishikawa se le deba mucha gratitud por sus ideas que

revolucionaron el mundo de la industria, la administración, el comercio y los

servicios. De su capacidad y sus teorías se nutrió el Japón y llegó a ser lo que

todos vemos hoy día.

Page 16: INGENIERIA SISTEMAS PRODUCTIVOS Nombre del proyecto

¿Cómo interpretar un diagrama de causa-efecto?

El diagrama Causa-Efecto es un vehículo para ordenar, de forma muy

concentrada, todas las causas que supuestamente pueden contribuir a un

determinado efecto.

Permite, por tanto, lograr un conocimiento común de un problema complejo, sin

ser nunca sustitutivo de los datos. Es importante ser conscientes de que los

diagramas de causa-efecto presentan y organizan teorías. Sólo cuando estas

teorías son contrastadas con datos podemos probar las causas de los fenómenos

observables.

ANALISIS FODA

Las debilidades y fortalezas son los aspectos internos de la empresa que afectan

las posibilidades de éxito de una estrategia. Por ejemplo, el desconocimiento del

mercado, la falta de capital y la inexperiencia suelen ser debilidades de muchos

negocios que se inician; mientras que el entusiasmo, la capacidad de trabajo y las

ganas de crecer están entre las fortalezas comunes. Una empresa tiene

debilidades de índole muy diversa según el sector y el equipo de trabajo. Ejemplos

habituales son las fallas en la producción, insuficiente marketing o falta de gente

adecuada para usar nuevas tecnologías; las fortalezas pueden venir de la mano

de la experiencia específica de la alta gerencia, o pueden ser el resultado de otros

activos como una base de clientes fieles o un producto muy diferenciado.

Page 17: INGENIERIA SISTEMAS PRODUCTIVOS Nombre del proyecto

Las oportunidades y amenazas surgen del contexto, es decir, de lo que ocurre o

puede ocurrir fuera de la empresa. Por lo general estos eventos no pueden ser

influenciados, sino que se dan en forma independiente. Un cambio en el marco

legal o impositivo, una tendencia en el consumo, la llegada de una nueva

tecnología o un cambio de estrategia por parte de un competidor pueden aumentar

las posibilidades de éxito (oportunidades) o disminuirlas (amenazas).

Las siguientes preguntas te servirán de disparadores para hacer un balance de la

situación de tu empresa tanto a nivel interno como con relación al contexto:

•Fortalezas:

¿Qué cosas son las que tu empresa hace muy bien, mejor que muchos otros?

¿Tu empresa es fuerte en el mercado o en el segmento al que apunta? ¿Por qué?

¿El equipo de gente está comprometido con la empresa y con la visión a futuro?

Page 18: INGENIERIA SISTEMAS PRODUCTIVOS Nombre del proyecto

•Debilidades:

¿Qué cosas son las que tu empresa no hace bien, incluso peor que otros?

¿Cuáles son las razones detrás de los problemas existentes?

¿Los defectos vienen de la mano de insuficientes recursos o de una mala

asignación de los mismos?

•Oportunidades:

¿El mercado en el que opera tu empresa está en crecimiento?

¿Los productos o servicios satisfacen tendencias de consumo, o podrían

adaptarse para hacerlo?

¿Existen nuevas tecnologías o cambios en el marco regulatorio que tu empresa

puede aprovechar?

Amenazas:

¿Qué cosas hacen los competidores de mejor forma que tu empresa?

¿Qué obstáculos legales, impositivos o normativos enfrenta tu negocio?

¿Existen nuevas tecnologías o modas de consumo que amenacen el futuro de tus

productos o servicios?

Page 19: INGENIERIA SISTEMAS PRODUCTIVOS Nombre del proyecto

Con un análisis FODA se busca detectar y aprovechar las oportunidades

particulares para un negocio en un momento dado, eludiendo sus amenazas,

mediante un buen uso de sus fortalezas y una neutralización de sus debilidades.

DESARROLLO DEL PROYECTO

Poner una investigación de estructuras

ANALISIS EN AREA DE AUTOMATIZADO DE VIGA

Meta

Se planea aumentar la secuencia de producción, detectando la problemática en

cada proceso y documentar su continuidad

Objetivos

Corto plazo: análisis del área de automatizado

Mediano plazo: análisis de área habilitado y ensamble (viga)

Largo plazo: análisis del área soldadura y pintura (viga)

Objetivos de plan de trabajo

Especifico

Se realizara una toma de datos en línea automatizada, para revisar su continuidad

en el proceso.

Mensurable

Es cuantificable el análisis ya que sabemos, cuanta materia prima se procesa, y el

tiempo que tarda en realizarse.

Alcanzable

Terminar el análisis en tiempo y forma

Page 20: INGENIERIA SISTEMAS PRODUCTIVOS Nombre del proyecto

Relevante

Este análisis es relevante ya que se busca que la continuidad de viga que viene

del proceso de automatización, pase por cada una de sus etapas, sin tiempos de

espera por su poco peso

Con límite de tiempo

Se contempla terminar el análisis, y ejecución para la primera semana de abril.

Recursos

Personas- disponibilidad

Supervisión de continuidad

Apoyo gerencial

Restricciones

Al tener a la mayoría de los trabajadores, empleados por contratistas, la

supervisión se ve afectada, y al delegar responsabilidades se ve afectado el

proceso, ya que las vigas pasan mucho tiempo en espera para los procesos

finales.

En área de ensambles asigna a los contratistas y son revisadas las vigas con

empate y habilitado, por parte de calidad.

Área de soldadura: no se sigue un plan de trabajo, para las vigas que llevan

empate y habilitado, esto produce un stock de material sin soldar, que puede durar

varias semanas, lo que aumenta el inventario d vigas no soldadas y se ocupa un

espacio, que serviría para acomodo de material. Con otras especificaciones.

Page 21: INGENIERIA SISTEMAS PRODUCTIVOS Nombre del proyecto

Estrategia

1.- toma de datos estadísticos en are de automatizado, para posibles acciones

correctivas, y en la continuidad en el proceso.

2.- establecer un correcto flujo de vigas en ensamble

3.- las vigas que necesiten empatar o habilitado, que se trabajen en tiempo y

forma para trasladarlos al área de soldadura.

4.-reducir el tiempo de espera de vigas en stock, de soldadura

5.- asignar trabajadores en area de soldadura, que se dediquen a soldar empates

y habilitados a vigas

6.- las vigas que no requieran soldadura, ni habilitado, pasaran directamente al

área de pintura.

OPORTUNIDAD DE MEJORA

La oportunidad de mejora que se implementará para evitar esta situación es, que

cada cuadrilla de contratista cuente con un formato, que está a la vista donde se

pueda consultar lo que ha realizado en cada día y tener una ayuda visual, con ello

se sabrá en que parte del proceso este el material, la finalidad es llevar un control

de lo que pasa por cada área

Con la finalidad de saber por cual parte del proceso se encuentra el material.

Page 22: INGENIERIA SISTEMAS PRODUCTIVOS Nombre del proyecto

MATRIZ FODA

Por ello se decidió analizar el proceso mediante la matriz FODA, con ello

podremos establecer la dirección, y analizar el problema aparente que estamos

estudiando.

La parte de documentación nos ayudara a revisar en que parte del proceso está el

material, y con ello el seguimiento y fácil localización, sin importar en que parte del

proceso se encuentre.

Page 23: INGENIERIA SISTEMAS PRODUCTIVOS Nombre del proyecto

MATRIZ FODA ENFOCADO AL ANALISIS DE AUTOMATIZACION EN EL

PROCESO DE VIGAS

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Área de automatizada en viga

Mano de obra externa

Rápida respuesta en trabajos urgentes.

Implementación de un formato, como registro del producto en los diferentes procesos.

Creación de una base de datos, para que se pueda revisar el material que llega y para que obra

Información disponible para ubicación del material

Asignar áreas para el producto terminado y producto que entra a soldadura.

Ayudas visuales para acomodo de material

Clasificación del producto según la obra.

DEBILIDADES AMENAZAS

Falta de materia prima

Incorrecta logística del material dentro de la nave

Material fuera de especificación requerida (longitud, barrenación)

Orden de trabajo fuera de tiempo

Selección del material en el área de soldadura

Falta de revisión de calidad en el área de pintura

Piezas incompletas en el área de pintura

Falta de información entre departamentos

Falta de continuidad en el proceso

Fuerte competencia en el ramo

Page 24: INGENIERIA SISTEMAS PRODUCTIVOS Nombre del proyecto

ANALISIS EN ÁREA DE HABILITADO DE PLACA

En el área de habilitado su principal función es abastecer de placa para el armado

de trabes, columnas y cajones, en esta área la comunicación con el área de

automatizado de vigas es esencial ya que al mandar una orden de corte de viga,

se debe tener con anticipación el habilitado de viga, una vez que se tiene cortado

el habilitado de placa se almacena en unos stocks, acomodados por obra, a

grandes resgos en ensamblador va al stock y toma la placa que requiera para su

posterior ensamblado.

Caracterización del proceso (Área de habilitado de placa)

Los procesos de fabricación realizados en la empresa Maquila de acero TX son

metalmecánicos

El proceso se resume de la siguiente manera:

1. Materia prima: La materia prima que se emplea es la siguiente palaca de acero

A-50 y A-36 y es resguardada en el área de almacén, debe ser inspeccionada

para determinar su grosor, sus especificaciones y su identificación.

2. Procesos: Una vez inspeccionada, la materia prima es transportada al área de

placa manual y placa automática, según los requerimientos de diseño del producto

a elaborar.

Page 25: INGENIERIA SISTEMAS PRODUCTIVOS Nombre del proyecto

El habilitado de se divide en habilitado manual y habilitado automatizado.

HABILITADO AUTOMATIZADO

En esta área se corta, se taladra, la placa según las especificaciones de la orden

de corte (esta orden de corte viene del programador, que está a cargo de cumplir

con las especificaciones requeridas por el cliente, el programador se encarga de

decirle a los operadores de las maquinas FDB 2500 Y PANTOGRAFO

SPEKTROM, que piezas son requeridas y se manda al área de stock de habilitado

de placa, para su posterior uso en el área de ensamble.

HABILITADO MANUAL

En esta área se cortan las placas, para columnas y cajones, además se bisela la

placa, una vez cortadas las placas para columnas y cajones, se pasa directo a

ensamble, las placas que se biselan son mandadas a stock de habilitado de placa,

todo corte de placa y biselado tiene un plano de trabajo y ahí se muestran las

especificaciones.

Page 26: INGENIERIA SISTEMAS PRODUCTIVOS Nombre del proyecto

En el siguiente diagrama se puede ver el flujo del material en la nave.

MATERIA PRIMA

HABILITADO

MANUAL

HABILITADO

AUTOMATIZADO

STOCK DE HABILITADO DE PLACA

PANTOGRAFO

SPEKTROM

FDB 2500

ARMADO

PLANEACION PROGRAMACION

Page 27: INGENIERIA SISTEMAS PRODUCTIVOS Nombre del proyecto

Selección de los problemas

Luego de analizar el área de habilitado de placa manual y automatizada se

encontró con la siguiente problemática.

1. Fallas en comunicación

El área de habilitado de placa tiene un inventario que además ocupar espacio

genera costos, el área de habilitado de placa tiene que tener una comunicación

con el área de automatizado de viga ya que hay tiempos muertos en el área de

ensamble por falta de habilitado de placa, esto es ocasionado por que se trabaja

para abastecer el stock de habilitado de placa, en lugar de trabajar para abastecer

el área de ensamble.

Es común encontrar el stock de habilitado de placa lleno de material que puede

pasar meses sin ser utilizado, el tener este inventario genera costos.

Se debe tener una comunicación entre áreas para solo mandar a cortar la placa

que se va utilizar.

2. Falta de registros sobre el seguimiento del proceso

Una vez llevada la placa al área de stock, el trabajador va y toma lo necesario

para su posterior ensamble, pero no se cuenta con un registro de salida de

material en área de stock, esto es necesario, para identificar que material es el

que sale del stock, se debe implementar un formato de salida de material, así el

encargado del área sabrá que piezas salen y saber que se les da el correcto uso

según el plano de trabajo.

Page 28: INGENIERIA SISTEMAS PRODUCTIVOS Nombre del proyecto

ANALISIS HABILITADO DE PLACA

Materia prima

ANALISIS DEL DIAGRAMA DE ISHIKAWA

MATERIAL

Causa Raíz

Materia prima El material que se tiene, para trabajar es mandado por la constructora, no se tiene material del espesor suficiente

MAQUINA

Causa raíz

Falta de montacargas El uso del montacargas es esencial ya que

por las dimensiones y peso de la placa es

la forma, en que la materia prima es

distribuido al área de habilitado de placa ya

sea manual o automático

Poco espacio para

trabajar

Falta de montacargas

Falta de comunicación

No hay seguimiento de

material de salida de stock

HABILITADO

DE PLACA

MAQUINA MATERIAL

MEDIO

AMBIENTE METODO

Page 29: INGENIERIA SISTEMAS PRODUCTIVOS Nombre del proyecto

MEDIO AMBIENTE

Causa raíz

Poco espacio para trabajar El área de habilitado manual se encuentra

atravesada entre las vigas que salen del

proceso automatizado, y el proceso de

ensamble ya se trabaja en el espacio que

se asignara a el área de habilitado, está en

proceso.

METODO

Causa raíz

Falta de comunicación La comunicación es una parte fundamental

entre el área de habilitado y de vigas

automatizado, ya que el proceso de

habilitado tiene una relación directa, es

decir lo que se corta en vigas, es lo que

debe de existir en el stock de habilitado.

Material de salida de stock en habilitado No se tiene un control de salida, ya que los

trabajadores toman el material del stock,

sin documentar su salida

Page 30: INGENIERIA SISTEMAS PRODUCTIVOS Nombre del proyecto

DIAGNOSTICO

PLANEACION DE PRODUCCION PARA HABILITADO

El trabajar directamente con la constructora se tiene una limitante con los tiempos

que se tienen para la planeación, ya que la forma de trabajar es satisfacer las

necesidades de la constructora directamente.

JUSTIFICACION

En el caso del habilitado de placa se encuentra con la situación de que no se

puede llevar una planeación con tiempo de anticipación para cumplir con la

demanda que ensamble necesita, ya que al mandar una orden de trabajo (NEST

SUMMARY), se tiene un problema potencial, este se basa en revisiones que hace

el departamento de ing. Desde el D.F, esto cambia la planeación ya establecida

para cambiar medidas, en este caso no se puede mandar a producir todo lo

planeado ya que es lo que produce el estancamiento de material en el stock de

habilitado, el analizar y planear tiene que ir justificado con la orden que se mande

a vigas o al corte para hacer columnas.

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DIAGNOSTICO

La empresa se encuentra en crecimiento, esto está obligando a la gente a cambiar

su forma de trabajar, ya que se están comenzando a crear procedimientos y

descripción de actividades por áreas, se está recibiendo el apoyo de un consultor

y el equipo de trabajo está comenzando a recibir respuesta de sus dudas, y esto

lleva a una mejor organización, en el plano estructural, se está comenzando a

asignar actividades para una mejor organización y se trata de acostumbrar a la

gente a trabajar bajo un estándar, es un trabajo que tiene un alto grado de

complejidad ya que los trabajadores tienen mucho tiempo trabajando como ellos

pueden o entienden.

Al trabajar con estructuras de dimensiones muy grandes, un problema que tiene

que ponerse en cuenta es la logística del material, y la continuidad de un proceso

a otro, es muy común que el área de ensamble tenga su material listo y lo

acomode en el área de soldadura y el amterial puede llegar a pasar hasta

semanas sin ser soldado, esto rompe con la continuidad del proceso, esto debido

a que son menos soldadores que ensambladores, de cierta manera en el área de

pintura el único problema que no se controla es que revuelven las obras y al

momento de buscar una columna o trabe se pierde tiempo en su búsqueda.

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PROPUESTA DE MEJORA

Desde un principio se propuso el uso de formatos para cualquier área de la

empresa, esto para tener un control de lo que se, planea, se corta, se ensambla,

se pasa a soldadura y a pintura, pero no se le da continuidad al llenado de

formatos y cada quien apunta lo que hace en libretas, la propuesta es hacer una

hoja de instrucción de actividades y con ello estandarizar las operaciones entre

contratistas.

Se creó una base de datos siguiendo casa proceso, y analizando el tiempo de

respuesta entre operaciones, la prioridad que se le da a los planes de trabajo

viene de las oficinas siguiendo un orden, pero este orden se rompe al entrar a la

nave de ensamble ya que los contratistas hacen las estructuras más pesadas y las

de menos peso se quedan rezagadas, esto rompe con la continuidad del proceso.

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PROPUESTA DE MEJORA EN HABILITADO DE PLACA

ESTRATEGIA PARA REDUCIR EXCESO EN LOS INVENTARIOS DE HABILITADO

ACTIVIDADES JUSTIFICACION

1

ANALISIS DE LA SITUACION

El identificar el proceso nos permite darnos cuenta de en qué situación se encuentra el área de habilitado.

2

ANALISIS DEL ENTORNO

El conocimiento operativo de los trabajadores es fundamental, para establecer mejoras y darle continuidad al proceso

3

ORGANIZACIÓN

Para llevar a cabo una buena planeación, se necesita tener una buena comunicación entre departamentos

4 DISTRIBUCION DEL PERSONAL

Organizar a la gente que puede ayudarnos en la toma de las decisiones

5

PLANEACION DE ACTIVIDADES

Hacer una planeación de estrategias para lograr una mayor productividad

6

ESTRATEGIAS

Establecer medidas preventivas, y selectivas del acomodo de material y documentar la salida del material.

7

IMPLEMENTACION DE MINUTA

Saber llevar a cabo una reunión para tener una buena organización ante los problemas y posibles soluciones.

8

SELECCIÓN DE COSAS URGENTES E IMPORTANTES

Seleccionar que es lo que realmente urge e importa, asi se mantendrá un espacio para lo realmente urgente

9

IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS

Tener en cuenta que este paso es uno de los más difíciles para llevar acabo pero claro no imposible

10

REVISION DE SISTEMAS DE PROCEDIMIENTOS

Tener una revisión para saber que se lleva a cabo el punto señalado y que estos no se pierdan.

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El estandarizar el proceso nos permitirá darnos cuenta de las posibles fallas y del

material que se está quedando sin ser utilizado, el documentar dicho material nos

permite no volver a producirlo y así seleccionar material que pueda volver a ser

utilizado.

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RESULTADOS

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CONTINUIDAD DEL PROCESO EN VIGA AUTOMATIZADA

Con este formato podía saber en qué parte del proceso estaban las estructuras, y

dar un diagnóstico de que tanto tiempo tardarían para llegar a embarque.

Así mismo comparaba lo que ordenaban cortar, con lo que realmente se cortaba.

SC Caseta 1, sierra cinta, angular y recta

BDL Caseta 2, bdl taladro

PDW Caseta 3, pediwritter

COOP Caseta 4, cooper

E Ensamble

S Soldadura

P Pintura

0

10

20

30

40

50

60

70

SC BDL PDW COOP E S P

Series1 64 46 14 1 50 22 12

04/03/2015

Series1

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DATOS RECOPILADOS

Page 38: INGENIERIA SISTEMAS PRODUCTIVOS Nombre del proyecto
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El tener una base de datos y compararla con lo que se ordena hacer, nos permite

saber si nuestras operaciones están bajo un control, y si tienen una continuidad

lineal.

Con los gráficos podemos concluir que el proceso tiene muchas variaciones y se

justifica por las especificaciones de cada obra, ya que se producen más de ocho

obras, esto se ve reflejado en la producción, y se pierde la continuidad en

procesos.

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DATOS EN AREA DE SOLDADURA

El área de soldadura la trabajaba un contratista, y le pedia a su encargado que me

prestara sus libretas donde anotaban todo lo que producían y asi se creo una base

de datos, para compararla con lo que se apuntaba y tener una idea de si era real

lo que ellos producían y lo que yo verificaba.

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El tener una base de datos de lo que ellos producían, se podía comprar su

información con la que se recopila y saber si ya había pasado por esa área,

material que yo no hubiera anotado.

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DATOS EN AREA DE PINTURA

En el área de pintura se anotaban por obras y se reporta por semana lo que se

pinta, en el área de pintura también se tiene un proceso llamado samblasteo, que

consiste en quitarle todo el óxido o algún recubrimiento que traigan las estructuras

por medio de aire a presión y arena.

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