proyecto estudio de productividad del proceso de carga y

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ESTUDIAR PARA PREVER Y PREVER PARA ACTUAR Villa de Álvarez, Col., enero de 2013 Instituto Tecnológico de Colima Dirección General de Educación Superior Tecnológica Institutos Tecnológicos SEP R PREMIO INTRAGOB 2006 a la 06 RSGC - 617 INICIO: 2012.09.28 TERMINO: 2015.09.28 ISO 9001:2008 PROCESO EDUCATIVO SGC SNEST IMNC-RSGC-617 IMNC-RSGC-617 IMNC-RSGC-617 CERTIFICADO BAJO LA NORMA ISO 9001:2008 CERTIFICADO BAJO LA NORMA ISO 9001:2008 Asesor: M.C. Miguel Ríos Farías Ingeniero Industrial Luis Gabriel Jiménez Acosta Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y embarque de camiones en la Empresa Grupo Calidra de Occidente, Planta Tecolotlan.

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Page 1: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

ESTUDIAR PARA PREVERY PREVER PARA ACTUAR Villa de Álvarez, Col., enero de 2013

Instituto Tecnológico de Colima

Dirección General de Educación Superior Tecnológica

Institutos TecnológicosSEP

R

P R E M I OINTRAGOB

2006

a la

06

RSGC - 617INICIO: 2012.09.28

TERMINO: 2015.09.28

ISO 9001:2008

PROCESO EDUCATIVO

S G C

S N E S T

IMNC-RSGC-617

IMNC-RSGC-617IMNC-RSGC-617

CERTIFICADO BAJO LANORMA ISO 9001:2008

CERTIFICADO BAJO LANORMA ISO 9001:2008

Asesor:M.C. Miguel Ríos Farías

Ingeniero Industrial

Luis Gabriel Jiménez Acosta

Proyecto

Estudio de Productividad del proceso de carga y embarque de camiones en la Empresa Grupo Calidra

de Occidente, Planta Tecolotlan.

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Page 4: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

Índice

INTRODUCCÍON

Capítulo I

ANTECEDENTES GENERALES DE LA EMPRESA.........................................1

1.1 Historia…………………………………………………………………………………....1 1.2 Proceso de producción…………………………………………………………….12 1.3 Organización…………………………………………………………………………...15 1.4 Localización…………………………………………………………………………….15 1.5 Justificación……………………………………………………………………………16 1.6 Alcance…………………………………………………………………………………...16

Capítulo II.

MARCO TEORICO…………………………………………………………………………17

Capítulo III.

SITUACIÓN ACTUAL…………………………………………………………………….28

Capítulo IV

PROPUESTA DE MEJORAS Y RESULTADOS………………………………….50

4.1 Propuestas de Mejora………………………………………………………………50

4.2Resultados……………………………………………………………….......................56

Capítulo V.

EVALUACION...............................................................................................................61

Capítulo VI.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……………………………………….64

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………………..65

ANEXOS………………………………………………………………………………………66

Page 5: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

INTRODUCCIÓN.

La residencia profesional es una etapa en la formación de los estudiantes del sistema

nacional de los Institutos Tecnológicos con el propósito de que los conocimientos

teóricos recibidos en el aula se apliquen en la solución de un problema real detectado

dentro de una organización. Para cursar la residencia se necesita un asesor por parte

de la organización y un asesor por parte de la escuela, de tal manera que existe

integración y apoyo completo al estudiante.

En el presente proyecto se realiza un Estudio de Productividad del proceso de carga y

embarque de camiones en la empresa Calidra de Occidente, para mejorar el proceso

de embarque y hacerlo más efectivo en un 15%, para lograr el objetivo se implementa

un estudio de tiempos para detectar en donde se localizan las demoras del proceso de

embarque de material.

En el proyecto se conoce el proceso y todas las actividades que se vinculan en el

proceso de embarque como son el pesado del camión, facturación, envasado del

material, el laboratorio que es el encargado de tomar la muestra para que el material de

las especificaciones requeridas.

Una vez que se conoce el proceso y todo lo que se relaciona con el embarque,

empieza la toma de tiempos de todo el proceso desde que entra el camión hasta su

salida, en ese transcurso se comienzan a detectar las demoras que se presentan en el

proceso de embarque y que impactan bastante, como son que el personal se quita

media hora antes de salir de trabajar, que los camiones no traen las tarimas puestas,

esperar que el supervisor del área de carga le vaya a avisar al laboratorio de tomar la

muestra, etc., también se interactúa con el personal y se le pregunta que observa que

afecta de manera negativa en el proceso de embarque y así explicar su lentitud, porque

en cierta manera los que aportan más son las personas que realizan el trabajo de

embarque.

Al conocer las demoras que impactan mas en el proceso se realiza una tabla en donde

se colocan todas las demoras, para sacar el tiempo promedio de cada una y ver cuánto

Page 6: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

se deja de producir por turno, para poder sacar cuanto es lo que se está perdiendo por

turno, y ver cuáles son las causas que hace que pasen estas demoras, por eso al tener

los tiempos se realiza un Diagrama de Ishikawa en donde se puede ver las causas que

hacen que pasen las demoras.

Ya conocidas las principales causas de demoras en el proceso se les informa a la

empresa cuales son las causas y como se les puede dar solución para hacer más

efectivo el proceso de embarque.

Page 7: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

1

Capítulo I. ANTECEDENTES GENERALES DE LA EMPRESA.

1.1 Historia.

Hablar de la cal es hablar de uno de los materiales más antiguos utilizados en la

construcción. De acuerdo con las fuentes históricas, el aprovechamiento de la cal viva

en nuestro país es anterior a la llegada de los españoles, tal como puede verse en los

edificios aztecas que se conservan en el Valle de México, que ya tienen indicios del uso

de este material para su obra.

A principios del siglo XX se constituyó una de las primeras empresas que forjarían la

historia moderna de la industria de la cal en México, la entonces llamada Compañía

Calera de Apasco, fundada por el ingeniero Luis Espinosa, que con el tiempo se

convertiría en Grupo Calidra.

Por esos años el ingeniero Espinosa construyó un horno vertical para calcinar piedra,

con carbón de coque, tiro natural y cuerpo de lámina en la parte superior. Más de diez

años tardó en completarse la obra, la cual fue inaugurada por el general Porfirio Díaz el

17 de Marzo de 1900. Si la instalación de esta primera calera parece ser obra de la

casualidad, el progreso y el crecimiento del país fueron poniendo, paso a paso, las

demás piezas en su lugar. Para 1911 se había constituido ya la Compañía Calera de

Apasco, cimiento de la industria moderna de la cal en México.

En los años 30 el ingeniero Luis Riefkohl Espinosa (hijo del ingeniero Luis Espinosa), se

incorporó al negocio de su familia en Apasco, aportando una nueva visión que impulsó

el crecimiento y desarrollo de la empresa. Con estas nuevas ideas en mente, en 1931

se constituyó Calidra S.A., registrada en la historia de la industria calera como la

primera planta hidratadora de cal en el país.

A finales de los años cincuentas, Calidra comenzó con nuevas miras a seguir creciendo,

constituyendo el 2 de marzo de 1960 Cal de Aguascalientes S.A. e inaugurando dicha

Page 8: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

2

planta por el presidente Adolfo López Mateos el 16 de Octubre de 1964. Esto abrió el

camino de grupo Calidra en la provincia del país.

Con el afán de encontrar mejor caliza para proveer materia prima a Aguascalientes, se

buscaron nuevos yacimientos, dando origen a Cal Química Mexicana S.A. en San Luis

Potosí en abril de 1967. Los cambios en la estructura de Calidra durante los años

setenta no sólo se limitaron a la instalación de nuevas plantas y a la ampliación del

mercado en provincia, también a la explotación de yacimientos, inauguración de nuevos

hornos y plantas hidratadoras, siendo una de las beneficiadas Cal de Apasco.

En 1991 tuvo lugar una asociación de Calidra con don Gabriel Campos de Cal Torreón.

Esta asociación le dio a Calidra presencia en esta zona del país, gracias a lo cual años

más tarde pudieron asociarse con Caleras de la Laguna.

Durante una convención de caleros de la ILA (International Lime Association) en Roma,

un representante de Carmeuse (empresa belga productora de cal importante en Europa

y Estados unidos), contactó a los directivos de Calidra para tener una reunión con el fin

de lograr una alianza entre Calidra y la empresa belga, dicha reunión se llevo a cabo en

el año 1991 y dos años más tarde (1993) después de intensas negociaciones, se firmó

la asociación.

Mientras tanto, otras adquisiciones fueron realizándose. En 1992 se compró Productora

de Cal de Tepeji del Río. En 1995, en plena crisis económica, se adquirió Calidra de

Veracruz y el yacimiento de Calidra de Oriente en Puebla, este último año más tarde se

consolidaría como la planta más grande del grupo y la más moderna de Latinoamérica.

Para fines de los años noventa se adquirió Mexicana de Cales en Calera de Zacatecas;

se realizó la asociación con Grupo Calero de Xicotepec, S.A. de C.V., además de

comprarse los activos y las carteras de Cales de Puebla.

Durante el siglo XX Calidra se consolidó como una de las empresas mexicanas más

importantes, por haber colaborado en la construcción de un México moderno y haber

dado empleo a muchas familias mexicanas. Así, los primeros años del siglo XXI Grupo

Page 9: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

3

Calidra, como líder de la industria calera, siguió buscando oportunidades en el territorio

nacional y mirando a las alianzas internacionales.

En octubre de 2000 Calidra se asocia a Fábrica de Cal y Materiales de Construcción

Purísima, S.A. de C.V. en Yautepec, Morelos. El 30 de Noviembre de este mismo año,

Grupo Calidra y la empresa guatemalteca Sacos, Multipliegos y Cartones S.A.

constituyeron SAMCARSA de México, S.A. de C.V., una sociedad con el objetivo

principal de fabricar bolsas para envasar la cal que producen las diversas empresas del

grupo.

El 29 de Enero de 2001, Calidra Latinoamericana S.A. de C.V., empresa filial de Grupo

Calidra, adquirió un porcentaje de las acciones representativas del capital social de la

sociedad hondureña denominada INCAL.

Para 2003 se dio por terminada la asociación con Carmeuse, esta vendió sus acciones

en Grupo Calidra a una sociedad canadiense, denominada Graymont Mexicana.

Para 2007, Grupo Calidra y Grupo Navomora, suscribieron y pagaron acciones

representativas del capital social de Calhidra de Sonora.

El 23 de Febrero de 2009 se compra Minorte, planta localizada en Monterrey N.L.,

empresa con enfoque comercial hacia las ventas de industria. Para Junio de este

mismo año se adquiere Incalpa S.A. de C.V., compuesta por dos plantas, una de ellas

administrada por Calidra de Occidente y Cal Export (Tepejí del Río) administrada por

Cal de Apasco. Al finalizar la primera década del siglo XXI, Grupo Calidra se está

preparando para seguir dando abasto a un mercado en constante crecimiento,

invirtiendo en tecnología de punta y preocupado por ofrecer productos de calidad que

compitan con los estándares nacionales e internacionales.

Al cumplir cien años de historia, Calidra confía en que las nuevas generaciones

seguirán con la tarea de expandirse en Latinoamérica, para lograr posicionarse como

uno de los productores de cal más grandes del mundo.

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Las empresas que han integrado a Grupo Calidra son las que se menciona a

continuación en la siguiente lista y el año que fueron integradas al grupo Calidra:

• Abastecedora de Cal de Apasco, S.A., 1930.

• Calidra S.A., 1932

• Cal de Apasco, S.A., 1942.

• Cal de Aguascalientes, S.A., 1960.

• Cal Química Mexicana, S.A. de C.V., 1967.

• Grucaliza, S.A. de C.V., 1985.

• Cal Diamante, S.A. de C.V., 1990.

• Cal Torreón, S.A. de C.V., 1991.

• Productora de Cal, S.A. de C.V., 1992.

• Sacal, S.A. de C.V., 1992.

• Calidra de Veracruz, S.A. de C.V., 1995.

• Caleras de la Laguna, S.A. de C.V., 1996.

• Productos Industriales del Bajío, S.A. de C.V., 1996.

• Servicios Integrados Piracal, S.A. de C.V., 1997.

• Calidra de Oriente, S.A. de C.V., 1999.

• Grupo Calero de Xicotepec, S.A. de C.V., 1999.

• Calidra de Occidente, S.A. de C.V., 2000.

• SAMCARSA de México, S.A. de C.V., 2000.

• Fábrica de Cal y Material de Construcción Purísima, S.A. de C.V., 2000.

• Cales de Oriente, S.A. de C.V., 2000.

• Calhidra de Sonora, S.A. de C.V., 2007.

• Minorte, S.A. de C.V., 2009.

• Incalpa, S.A. de C.V., 2009.

Actual mente el corporativo de Grupo Calidra de Occidente, S.A. de C.V cuenta con un

total de 319 trabajadores que están distribuidos como se puede ver en la Figura 1.

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Planta Lugar Personal

1 Tecolotlan, Jalisco. 112

2 Zapotiltic, Jalisco. 88

3 Santa Cruz, Jalisco. 44

4 Zamora, Michoacán. 4

5 Tecoman, Colima. 3

Administrativo. 28

Ventas 24

Proyectos 16

Figura 1. Áreas y número de personal en el corporativo.

Razón social y Giro comercial.

Razón social:

Administración de la Perla SA de CV

Giro comercial:

Fabricación de cal y derivados.

Productos y servicios que ofrece la empresa.

¿Qué es la roca caliza?

Es una roca formada por sedimentación de lodos ricos en carbonato de calcio y

compactación posterior a través de miles de años. El Carbonato de Calcio natural se

forma de los restos de animales y vegetales ya que estos organismos concentran altas

reservas del mineral tomado de la atmósfera a partir del bióxido de carbono y calcio

disueltos en el agua marina.

¿Qué es la cal?

Es un producto químico natural que se obtiene de la roca caliza, cuando es sometida a

altas temperaturas (más de 1000°C) hasta obtener Cal Viva; en esa fase tiene lugar la

transformación del Calcio: de Carbonato a Óxido –por desprendimiento del dióxido de

Carbono (CO2), contenido en la piedra.

Al agregar agua o humedad, (apagar la cal) el material se hidrata y se denomina

hidróxido de calcio; parte del agua se libera a la atmósfera como vapor ya que en este

momento se origina una reacción de calor (exotérmico) no contaminante.

Page 12: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

6

Productos a Granel.

Cal Viva.

Es el resultado de la calcinación del carbonato de calcio (CaCo3) a más de 1000°C, ya

que éste se descompone dando dióxido de carbono y óxido de calcio o cal viva.

Cal hidratada.

Es el nombre comercial del hidróxido de calcio, que se forma al agregarse agua al óxido

de calcio o cal viva para que una vez apagada (hidratada) pueda utilizarse. Los

albañiles, cuando vierten agua sobre cal viva, dicen que la “apagan”. Cal apagada es el

nombre vulgar del hidróxido de calcio. El apagado exotérmico; es decir, que en este

proceso se desprende gran cantidad de calor que evapora parte del agua utilizada. La

cal “apagada” tiene un volumen tres veces mayor que el de la cal viva.

Cales aéreas.

Denominadas así porque endurecen al aire mediante su reacción con el anhídrido

carbónico del mismo u otra fuente de CO2 (dióxido de carbono). Éstas se clasifican a su

vez en:

Cal dolomítica.

Se la denomina también cal gris o cal magra. El producto obtenido en la calcinación

depende de la composición química de las calizas, por lo que ésta se denomina así por

su origen, es decir, por ser el resultado de la calcinación de rocas calizas que contienen

dolomita, de donde surge el óxido de calcio y de magnesio, que también es un óxido

básico, pero no es recomendable para construcción porque se apaga muy lentamente

con agua; en cambio, se usa con éxito en la industria azucarera.

Cal cálcica o grasa:

Es una cal muy pura o con muy escaso contenido de arcillas y es muy eficiente en la

preparación de las mezclas aéreas. Son llamadas así debido a que la acción

cementante se logra por carbonatación de la cal mediante el CO2 (dióxido de carbono)

Page 13: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

7

atmosférico. Las cales grasas fabricadas con piedras calizas de gran pureza contienen

95% o más de óxido de calcio. Cuando se apagan dan una pasta blanca, untuosa y

fuertemente adhesiva, contrariamente a las cales magras, que tienen porcentajes de

óxido de calcio comprendidos entre el 80 y el 90%.

Cales hidráulicas:

Son llamadas así porque fraguan y endurecen con el agua. Contienen entre un 10 y

20% de arcillas y en ellas el efecto cementante se logra tanto por medio de la

carbonatación de la cal, como por el proceso de hidratación de los silicatos y aluminatos

formados por reacción a bajas temperaturas entre la caliza y la arcilla presente.

Cal límite:

La que contiene un 25% de arcilla y es de propiedades similares a las cales hidráulicas.

Cementos Romanos:

Los que contienen entre el 27% y el 61% de arcillas, y de acuerdo con el contenido de

arcillas se denominan como inferiores, ordinarios y superiores. En estos cementos el

endurecimiento es provocado tanto por la hidratación de los silicatos y aluminatos

presentes como por reacción entre la cal presente y las arcillas activadas térmicamente

y que no se han combinado con la cal. También se llama cemento romano a las

mezclas de cal con puzolanas.

Productos Envasados.

En este punto se presentan los productos que se embazan dentro de la planta Calidra

de Occidente Extramuros y también las especificaciones y usos, como son los de

productos que se utilizan para la construcción que se puede ver en la figura 2, y en la

figura dos se pueden ver los distintitos productos que se utilizan en la industria y en la

ecología, como se puede ver en la figura 3.

Page 14: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

8

Producto Especificaciones Usos

Nombre Comercial: Cal Hidratada Marca: Calidra Fórmula Química: Ca(OH)2 Nombre Químico: Hidróxido de Calcio

1.- Albañilería: - Enladrillado con ladrillo de barro recocido, - Edificación. 2.- Acabados - Guarniciones de concreto

Nombre Comercial: Cal Hidratada Marca: Cal Perla Fórmula Química: Ca(OH)2 Nombre Químico: Hidróxido de Calcio

1.- Albañilería - Enladrillado - Relleno de tepojal (cacahuatillo) - Impermeabilización

Nombre Comercial: Cal Hidratada Marca: Calteco Fórmula Química: Ca(OH)2 Nombre Químico: Hidróxido de Calcio

1.- Albañilería: - Enladrillado con ladrillo de barro recocido, - Edificación. 2.- Acabados - Guarniciones de concreto

Nombre Comercial: Cal Hidratada Marca: Incalpa Fórmula Química: Ca(OH)2 Nombre Químico: Hidróxido de Calcio

1.- Albañilería: - Enladrillado con ladrillo de barro recocido, - Edificación. 2.- Acabados - Guarniciones de concreto

Nombre Comercial: Cal Hidratada Marca: Huescalapa Fórmula Química: Ca(OH)2 Nombre Químico: Hidróxido de Calcio

1.- Albañilería: - Enladrillado con ladrillo de barro recocido, - Edificación. 2.- Acabados - Guarniciones de concreto

Nombre Comercial: Cal Hidratada Marca: Calpac Fórmula Química: Ca(OH)2 Nombre Químico: Hidróxido de Calcio

1.- Albañilería: - Enladrillado con ladrillo de barro recocido, - Edificación. 2.- Acabados - Guarniciones de concreto

Figura 2. Productos de Construcción.

Page 15: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

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Producto Especificaciones Usos

Nombre Comercial: Cal Viva Marca: Oxid Fórmula Química: CaO Nombre Químico: Óxido de Calcio

1.- Estirado de Alambres. 2.- Estabilización de lodos residuales. 3.- Manufactura del papel.

Nombre Comercial: Cal Hidratada de Alto Calcio Marca: Quimex 90 Fórmula Química: Ca(HO)2 Nombre Químico: Hidróxido de Calcio

1.- Proceso del Azúcar. 2.- Tratamiento de efluentes. 3.- Agua potable.

Nombre Comercial: Carbonato de Calcio Marca: Agrical Fórmula Química: CaCO3 Nombre Químico: Hidróxido de Calcio

1.- Agricultura. 2.- Agricultura: calidad de los suelos. 3.- Estabilización de lodos. Residuales.

Nombre Comercial: Cal Hidratada Marca: Nixtacal Fórmula Química: Ca(OH)2 Nombre Químico: Hidróxido de Calcio

1.- Nixtamalización. 2.- Agua Potable. 3.- Industria Lechera.

Nombre Comercial: Cal Hidratada Marca: Calciomar Fórmula Química: Ca(OH)2 Nombre Químico: Hidróxido de Calcio

1.- Acuicultura. 2.- Agua Potable.

Nombre Comercial: Cal Viva Marca: Estabilical Fórmula Química: CaO Nombre Químico: Óxido de Calcio

1.- Estabilización de suelos con Cal. 2.- Mejoramiento y Estabilización de suelos. 3.- Soluciones para diferentes propósitos al tratar suelos con estabilical. 4.- Estabilización de suelos.

Figura 3. Productos de Industria y Ecología.

Page 16: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

10

Clientes y proveedores.

Clientes

Los principales clientes potenciales de la empresa son los que se presentan a

continuación:

- MINAS DE LA ALTA PIMERIA,S.A. DE C.V.

- ARCELORMITTAL LAS TRUCHAS, S.A. DE C.V.

- CUPROSA,S.A. DE C.V.

- C INTERNATIONAL 6, S.A. DE C.V.

- VIMIFOS, S.A DE C.V.

- CONSORCIO MINERO BENITO JUAREZ PEÑA COLORADA,S.A. DE C.V.

- MARIA ALEJANDRA RAMIREZ MEDINA

- F. & F. ARQUITECTOS SA DE CV

- PLATA PANAMERICANA,S.A. DE C.V.

- CALFINA S.A. DE C.V.

- CAL Y OXIDOS DEL PACIFICO,S.A. DE C.V.

- MINERA EL PILON,S.A. DE C.V.

- HARINERA DE MAIZ DE JALISCO, S.A. DE C.V.

- GEO JALISCO,S.A. DE C.V.

- RAMIREZ ROSAS LUIS ALEJANDRO

- CELIO GONZALEZ RAMIREZ

- CALERAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.

- CONCRETOS READY MIX, S.A. DE C.V.

- MINSA, S.A. DE C.V.

- CONCRETOS READY MIX, S.A. DE C.V.

- RAUL SOTO VALENCIA

- FERREPACIFICO CORPORATION,S.A. DE C.V.

- ORLANDO TIMOTEO CASTELLON LEON

- HECTOR MIGUEL GONZALEZ RAMIREZ

- FERRETERIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION SARAI,S.A. DE C.V.

- PROVEEDORA DE CAL Y CEMENTO, S.A. DE C.V.

Page 17: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

11

- SINDICATO(ENTREGA SINDICAL)

- PILTAI ROBLES FARIAS

- DISTRIBUIDORA CRUZ AZUL DE GUADALAJARA,S.A. DE C.V.

- LUISA CRYSTAL BONILLA GONZALEZ

- ROSAS VALENCIA HECTOR SANTIAGO

- DESTILADORA GONZALEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.

- ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA,S.A. DE C.V.

- ACEROS Y MATERIALES CHAVEZ,S.A. DE C.V.

- CARLOS TORNERO MONTAÑO

- VERA CURIEL ROSA MARIA

- JUDITH ARACELI FRANCO PALOMERA

- SANTANA RIVERA VICTOR MIGUEL

- CELIO GONZALEZ RAMIREZ

- PILTAI ROBLES FARIAS

- MATERIALES BARRAGAN S.A DE C.V

- COMERCIALIZADORA LA CASA AMARILLA DE ATOTONILCO, S. A. DE C. V.

- MINERALES Y MINAS MEXICANAS,S.A. DE C.V.

- MEXALIT INDUSTRIAL,S.A. DE C.V.

- INDUSTRIALIZADORA OLEOFINOS,S.A. DE C.V.

- PATRON SPIRITS MEXICO,S.A. DE C.V.

- CALERAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.

- SIMEC INTERNATIONAL 6, S.A. DE C.V.

- WONG RAMIREZ MARIA GUADALUPE

- BEXEL INTERNACIONAL,S.A. DE C.V.

- PAVI MATERIALES PARA CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.

- DANISCO MEXICANA, SA DE CV

- CPINGREDIENTES,S.A. DE C.V.

- MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARMERIA SA DE CV

- INDUSTRIALIZADORA OLEOFINOS,S.A. DE C.V.

- MATERIALES AGUIAR ESPINOZA,S.A. DE C.V.

- DISTRIBUIDORA DE MORTERO Y CEMENTO, S.A. DE C.V

Page 18: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

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- HUNTSMAN INTERNATIONAL DE MEXICO,S.DE R.L. DE C.V.

- MOLINOS AZTECA,S.A. DE C.V.

- MATERIALES AGUIAR ESPINOZA,S.A. DE C.V.

- DISTRIBUIDORA CRUZ AZUL DE GUADALAJARA,S.A. DE C.V.

- CEMEX MEXICO, S.A. DE C.V.

- CALERAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.

- MINERA PLANET EXPLORATION,S.A. DE C.V.

Proveedores

Los proveedores de sacos para envasar la cal son los que se mencionan a continuación:

- Bio PAPPEL, S.A. de C.V.

Oficinas Corporativas Ciudad de México, Torre Bio-PAPPEL Av. Ejército Nacional

#1130, Col. Los Morales Polanco, Esq. Blas Pascal, México D.F. C.P. 11510

Teléfono: +52 (55) 9126 6000.

- SAMCARSA DE MÉXICO S.A DE C.V

CAMINO A VALENCIANITA #1385., VALENCIANITA., IRAPUATO, GTO, C.P. 36820.,

R.F.C SME-001130-VD3., Teléfonos 462 633 25 00, 01, 02, 03.

Fax 462 633 25 04., Email: [email protected]

El proveedor de coque es el que se menciona a continuación:

GARCIA-MUNTE ENERGIA DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Av. Lázaro Cárdenas 2400 Pte, Edificio Losoles A-13, Col. Residencial San Agustín,

San Pedro Garza García, N.L., México, C.P. 66260.

Tel: +52 81 8133 5270.

Fax: +52 81 8363 3317.

[email protected]

1.2 Proceso de producción.

Extracción: Se retira material vegetal, procediendo a perforar según el plan de minado

diseñado, cargando después los explosivos para el tumbe, se carga el material ya

fragmentado y se trasporta al sistema triturador.

Page 19: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

13

Trituración: Los fragmentos de roca se reducen de tamaño tamizándolos, ya

homogéneos, se transportan mediante bandas hacia los hornos; para rotatorios se

requieren tamaños pequeños.

Calcinación: La cal se produce por cocción de las rocas calizas o dolomitas mediante

flujos de aire caliente que circula en los huecos o poros de los fragmentos rocosos; las

rocas pierden bióxido de carbono produciéndose el óxido de calcio.

Debido al tamaño y forma homogénea de los fragmentos, la cocción ocurre de la

periferia hasta el centro quedando perfectamente calcinada la roca.

Enfriamiento: Posteriormente se somete a un proceso de enfriamiento para que la cal

pueda ser manejada y los gases calientes regresen al horno como aire secundario.

Inspección: El proceso siguiente es la inspección cuidadosa de muestras para evitar

núcleos o piezas de roca sin calcinar.

Cribado: Se somete a cribado separando a la cal viva en trozo y segmentos de la

porción que pasará por un proceso de trituración y pulverización.

Trituración y pulverización: Este paso se realiza con el objeto de reducir más el

tamaño y así obtener cal viva molida y pulverizada, la cual se separa de la que será

enviada al proceso de hidratación.

Hidratación: Consiste en agregar agua a la cal viva para obtener la cal hidratada. A la

cal viva dolomítica y alta en calcio se le agrega agua y es sometida a un separador de

residuos para obtener cal hidratada normal dolomítica y alta en calcio. Únicamente la

cal viva dolomítica pasa por un hidratador a presión y posteriormente a molienda para

obtener cal dolomítica hidratada a presión.

Envase y embarque: La cal es llevada a una tolva de envase e introducida en sacos y

transportada a través de bandas hasta el medio de transporte que la llevará al cliente.

En la figura 4, se puede observar gráficamente el diagrama de producción de cal, antes

descrito.

Page 20: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

14

Figura 4. Diagrama de producción de cal.

Page 21: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

15

1.3 Organización.

La empresa de CALIDRA DE OCCIDENTE S.A. de C.V., está organizada como se

puede ver en la Figura 5, que se presenta a continuación:

Figura 5. Organigrama de la Empresa.

1.4 Localización.

La empresa Calidra de Occidente Extramuros, se encuentra localizada en Tecolotlán,

Jal. No.2, Domicilio Conocido. 48540. Como se observa en la Figura 6.

Figura 6.Localizacion de la empresa.

Page 22: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

16

1.5 Justificación.

El presente proyecto consiste en determinar cuáles son las principales causas de la

baja producción en el proceso de embarque de material en envasado y a granel, ya que

se tiene que tener una producción de 300 toneladas diarias en el área de envasado de

construcción lo cual tiene que dar un promedio de 9,000 toneladas al mes y en el de cal

industrial se tiene que embazar 200 toneladas diarias lo cual tiene que dar entre un

promedio de 6,000 toneladas al mes lo cual no se cumple como se puede ver en la

Figura 7 que es mucho menor la producción. Lo cual se verificara cuáles son las causas

que hacen que la producción sea menor de la prevista, como identificando las demoras

en el proceso y los tiempos muertos en el proceso.

Construcción Industria

Enero 5,603.23 1,201.78

Febrero 5,471.40 1,148.24

Marzo 6,466.52 1,257.12

Abril 6,205.00 1,002.30

Mayo 5,197.50 746.21

Junio 5,160.50 884.375

Julio 4,899.00 1,171.00

Agosto 5,671.75 1,191.00

Septiembre 3,256.85 1,211.00

Octubre 5,558.08 1,209.50

Promedio 5,348.98 1,102.25

Figura 7. Toneladas envasadas en meses anteriores.

Objetivo General.

Detectar y proponer soluciones a la problemática de baja producción en embarque de

material, en el área de envasado y a granel.

Objetivos específicos.

- Reducir en por lo menos un 15%, los tiempos muertos en el proceso de embarque.

- Detectar los tiempos muertos del proceso de embarque.

- Reducir los productos defectuosos.

1.6 Alcance.

Que el proceso de embarque de camiones sea más eficiente y eficaz para dar un mejor

servicio a los compradores de cal.

Page 23: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

17

Capítulo II. MARCO TEORICO.

Para poder llevar a cabo este monitoreo, es necesario hacer un estudio de

movimientos. Según GARCIA (1998), el objetivo de un estudio de movimientos es

eliminar aquellos innecesarios y ordenar los movimientos útiles, obteniendo así la

eficiencia máxima. Con el fin de simplificar el trabajo se puede hacer un análisis del

mismo que conduce a las siguientes condiciones.

1. Eliminar todo trabajo innecesario.

2. Combinar las operaciones o elementos.

3. Cambiar la secuencia de operaciones.

4. Simplificar las operaciones.

Para llevar a cabo un estudio de movimientos es necesario monitorear y medir las

actividades para identificar aquellas que requieren de mayor tiempo y determinar su

incidencia. Como ya se mencionó la forma de trabajo no es en línea, pero lo tanto la

medición es indispensable para reconocer la causa principal del retraso del tiempo,

mano de obra, disponibilidad de material, disposición de herramienta o métodos de

trabajo, a su vez se cuantifica el tiempo y dinero perdido en cada actividad.

Medición del trabajo.

El objetivo que podemos satisfacer con la medición es:

1) Incrementar la eficiencia del trabajo.

GARCIA (1998) menciona que la medición del trabajo es una herramienta que dispone

la administración para controlar la eficiencia del trabajo y de esta manera estar en

posibilidad de incrementar.

Estudio de tiempo con cronometro.

El estudio de tiempos es una técnica para determinar con la mayor exactitud posible,

partiendo de un número limitado de observaciones, el tiempo necesario para llevar a

cabo una tarea determinada con arreglo a una norma de rendimiento preestablecido.

Page 24: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

18

En el estudio de tiempos con cronometro, el analista descompone una operación en sus

elementos, también observa la tasa de actividad de operaciones y registra un “Factor de

clasificación de rendimiento”, que es el ritmo observado en comparación con el

concepto que tiene el analista del ritmo normal para la operación motivo del estudio,

considerando las tolerancias aplicables para la operación.

Un estudio de tiempos con cronometro se lleva a cabo cuando:

a) Se va ejecutar una nueva operación, actividad o tarea.

b) Se presentan quejas de los trabajadores o de sus representantes sobre el tiempo

de una operación.

c) Se encuentran demoras causadas por una operación lenta, que ocasiona

retrasos en las demás operaciones.

d) Se pretende fijar tiempos estándar de un sistema de incentivos.

e) Se encuentra bajo de rendimiento o excesivo tiempos muertos de los grupos de

trabajo.

Como un reloj mide el tiempo y nada más, comprensible que el estudio de tiempos con

cronometro fuera la primera técnica de medición del trabajo. Cualquiera de las técnicas

de medición del trabajo: estudio de tiempos con cronometro (eléctrico o mecánico),

datos de movimientos fundamentales, datos estándar, fórmulas de tiempos o estudios

de muestreo del trabajo; representan mejores caminos para establecer estándares de

producción justos.

Pasos básicos para su ejecución.

I. Preparación.

Selección de la operación.

Selección del trabajador.

Análisis de comprobación del método de trabajo.

II. Ejecución.

Obtener y registrarla información.

Descomponer las tareas en elementos.

Cronometrar.

Calcular del tiempos observado.

Page 25: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

19

III. Valoración.

Ritmo normal del trabajador promedio.

Técnicas de valoración.

Calculo de tiempos base o valorados.

IV. Suplementos.

Análisis de demoras.

Estudio de fatiga.

Calculo de suplementos y sus tolerancias.

Cualquier técnica que apliquemos nos proporcionara el tiempo tipo o estándar del

trabajo medido.

Método Continuo.

El método de tiempo continuo, como su nombre lo indica, es aquel en que el

cronometro una vez que se arranca permanece funcionando durante todo el estudio

haciendo las lecturas progresivamente y una vez que el estudio se haya concluido se

detendrá. El tiempo para cada elemento se obtendrá restando la lectura anterior de la

lectura siguiente.

Para poder llevar acabo el estudio de tiempos y movimientos. Según NIEBEL &

FREIVALDS (2008). Los Puntos clave del estudio son:

Usar el estudio de tiempos para establecer los tiempos estándar.

Aplicar indicadores auditivos y visuales para dividir las operaciones en

elementos.

Emplear tiempos continuos para obtener un registro completo de tiempos.

Tomar el tiempo con la técnica de regreso a cero para evitar errores de

empleados.

Verificar los tiempos para confirmar la validez del estudio de tiempos.

Page 26: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

20

El séptimo paso en el proceso sistemático de desarrollo un centro de trabajo eficiente

es establecer los tiempos estándar. Tres elementos ayudan a determinarlos: las

estimaciones, los registros históricos y los procedimientos de medición del trabajo.

En el pasado, los analistas se apoyaban más en las estimaciones como un medio para

establecer los estándares. Con la creciente competencia actual de productores

extranjeros, se ha incrementado el esfuerzo para establecer estándares basados en los

hechos y no en el juicio. La experiencia ha demostrado que ningún individuo puede

establecer estándares consientes y justos solo con ver un trabajo y juzgar el tiempo

requerido para terminarlo. Cuando se usan estimaciones, los estándares se salen de

contexto. La compensación de errores en ocasiones disminuye su desviación, pero la

experiencia muestra que a lo largo de un periodo, los valores estimados tienen una

desviación sustancial de los estándares medios. Tanto los registros históricos como las

técnicas de medición del trabajo proporcionan valores mucho más precisos que las

estimaciones basadas sólo en el juicio.

Con el método de registros históricos, los estándares de producción se basan en los

registros de trabajos similares, realizados con anterioridad. En la práctica diaria, el

trabajador perfora una tarjeta en un reloj o aparato recolector de datos cada vez que

inicia un nuevo trabajo y de nuevo cuando lo termina. Esta técnica informada cuanto

tiempo tiene llevo en realidad hacer el trabajo, pero no cuanto debió haber tardado.

Como los operarios desean justificar su día complejo, algunos trabajos incluyen retrasos

personales, inevitables y evitables en un grado mucho mayor que lo que deben, y otros

no incluyen las cargas adecuadas de tiempo de retraso. Los datos históricos contienen

desviaciones consistentes hasta de 50% en la misma operación del mismo trabajo. Aun

así, como base para determinar los estándares de la mano de obra, los registros

históricos son mejores que no contar con ellos. Estos registros proporcionan resultados

más confiables que las estimaciones basadas sólo en el juicio, pero no proveen

suficiente validez para asegurar costos de mano de obra equitativos y competitivos.

Cualquiera de las técnicas de medición del trabajo, estudio de tiempos con cronometro

(eléctrico o mecánico), datos de movimientos fundamentales, datos estándar, fórmulas

de tiempos o estudios de muestras del trabajo representan mejores caminos para

Page 27: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

21

establecer estándares de tiempo permitido para realizar una tarea dada, con las

suplementos por fatiga y por retrasos personales y retrasos inevitables.

Los estándares de tiempo establecidos con precisión hacen posibles producir más en

una planta dada, e incrementan la eficiencia del equipo y el personal operativo. Los

estándares mal establecidos, aunque mejor que no tener estándares, conducen a

costos altos, disentimientos del personal y quizá fallas de toda la empresa. Los

estándares acertados pueden significar la diferencia entre el éxito y el fracaso de un

negocio.

Un Día de Trabajo Justo.

El estudio de tiempos a menudo se define como un método para determinar “un día de

trabajo justo”. Casi todas las personas relacionadas de alguna manera con la industria

han escuchado esa expresión; pero la mayoría serían incapaces de definir un día de

trabajo justo. Los acuerdos salariales internos de las industrias acereras contienen

condiciones de que “el principio fundamental de la relación entre trabajo y

remuneraciones es que el empleado merece una paga justa por día de trabajo, por el

que la compañía merece un día de trabajo justo”. En estos acuerdos, un día de trabajo

justo se define como la “cantidad de trabajo que puede producir un empleado calificado

cuando trabaja a paso normal y usando de manera efectiva su tiempo si el trabajador

no está restringido por limitaciones del proceso”. Esta definición no aclara que significa

empleado calificado, paso normal y utilización efectiva. Aunque estos términos están

definidos por las industrias del acero, prevalece cierta flexibilidad, porque no es posible

establecer indicadores firmes con una terminología tan amplia. Por ejemplo, el término

“empleado calificado” se define como “un promedio representativo de aquellos

empleados que están completamente capacitados y pueden realizar de manera

satisfactorias cualquier o todas las etapas del trabajo involucradas, de acuerdo con los

requerimientos del trabajo bajo consideración”. Esta definición deja alguna duda en

cuanto al significado de “empleado promedio representativo”.

Así también, “paso normal” se define como “la tasa efectiva de desempeño de un

empleado calificado, consiente, a su paso cuando trabaja ni aprisa ni despacio y tiene el

Page 28: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

22

debido cuidado con los requerimientos físicos, mentales o visuales del trabajo

específico”. Como ejemplo: el acuerdo de tasas salariales internas de la planta

específica, “un hombre caminando sin carga en piso parejo y nivelado a una velocidad

de tres millas por hora”. Aunque el concepto de tres millas por hora limita el significado

de paso normal, todavía prevalece una cantidad notable de amplitud si se piensa en el

paso normal de miles de trabajos distintos en el país.

Requerimientos del estudio de tiempos.

Deben cumplir ciertos requerimientos fundamentales antes de tomar un estudio de

tiempos. Por ejemplo, si se requiere un estándar de una nueva tarea, o de una tarea

anterior en la que el método o parte de él se ha alterado, el operario debe estar

familiarizado por completo con la nueva técnica antes de estudiar la operación.

Además, el método debe estandarizarse en todos los puntos en que se use antes de

iniciar el estudio. A menos que todos los detalles del método y las condiciones de

trabajo se hayan estandarizado, lo estándares de tiempo tendrá poco valor y se

convertirán en una fuente continua de desconfianza, resentimiento y fricciones internas.

Los analistas deben comunicar al representante del sindicato, el supervisor del

departamento y al operario que se estudiará el trabajo. Cada parte puede hacer planes

específicos y tomar las medidas necesarias para realizar un estudio coordinado y

adecuado. El operario debe verificar que aplica el método correcto y debe estar

familiarizado con todos los detalles de esa operación. El supervisor debe verificar el

método para asegurar que la alimentación, la velocidad, las herramientas, de corte, los

lubricantes, etcétera, cumplen con las prácticas estándar, como lo establece el

departamento de métodos. También ha de investigar la cantidad de material disponible

para que no ocurran faltantes durante el estudio. Si dispone de varios operarios para el

estudio, debe determinar quién tendrá los resultados más satisfactorios. El

representante del sindicato se asegura que solo se elijan operarios capacitados y

competentes, debe explicarles porque se realiza el estudio y responder a cualquier

pregunta pertinente que surja de los operarios.

Page 29: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

23

Equipo para el estudio de tiempos.

El equipo mínimo requerido para llevar a cabo un programa de estudio de tiempos

incluye un cronometro, una tabla, las formas para el estudio y una calculadora de

bolsillo. También puede ser un equipo de videograbación.

Diagrama de causa-efecto o diagrama de Ishikawa.

Para poder llevar a cabo el análisis de las demoras obtenidas se realizó un diagrama de

causa-efecto o diagrama de Ishikawa, GUTIÉRREZ (2005) menciona que es un método

grafico que refleja la relación entre una característica de calidad (muchas veces un área

problemática) y los factores que posiblemente contribuyen a que exista. En otras

palabras, es una gráfica que relaciona el efecto (problema) con sus causas potenciales.

El diagrama de Ishikawa (DI) es una gráfica en la cual, en el lado derecho, se anota el

problema, y en el lado izquierdo se especifican por escrito todas sus causas

potenciales, de tal manera que se agrupan o estratifican de acuerdo con sus similitudes

en ramas y sub-ramas. Por ejemplo, una clasificación típica de las causas potenciales

de los problemas en manufacturas son lo de los GM: mano de obra, materiales,

métodos de trabajo, maquinaria, medición y medio ambiente. En ella, cada posible

causa se agrega en algún de las ramas principales. Si alguna causa está construida a

su vez por sub-causas.

El diagrama de Ishikawa es una manera de identificar las fuentes de variabilidad. Para

confirmar si una posible causa es una causa real se recurre a la obtención de datos o al

conocimiento que se tiene sobre el proceso.

A continuación se presentan alguna de las ventajas adicionales que tiene el uso del

diagrama Ishikawa:

El DI sirve de guía objetiva para la discusión y la motiva.

Las causas del problema se buscan activamente y los resultados quedan

plasmados en el diagrama.

Page 30: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

24

Un DI muestra el nivel de conocimientos técnicos que se han logrado sobre el

proceso.

Un DI sirve para señalar todas las posibles causas de un problema y como se

relacionan entre sí, con lo cual la solución de un problema se vuelve un reto y se

motiva así el trabajo por la calidad.

Para iniciar la búsqueda de la solución de un problema en general, y para obtener

información para construir un DI en particular, a menudo se utiliza una sesión de

lluvia de ideas.

PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DIAGRAMA DE ISHIKAWA.

1.- Escoger el aspecto de calidad que se quiere mejorar se puede hacer con la ayuda

de un diagrama de Pareto, un histograma o una carta de control, por ejemplo.

En general es importante que se tenga una cuantificación objetiva de la magnitud del

problema.

2.- Escribir de manera clara y concreta el aspecto de calidad a la derecha del diagrama.

Trazar una flecha ancha de izquierda a derecha, y decidir qué tipo de DI se va a usar.

Esta decisión se toma con base en las ventajas y desventajas que tiene cada método.

3.- Buscar todas las causas probables, lo más concretas posible, que pueden afectar a

la característica de calidad. Esto se hace por medio de una sesión de lluvia de ideas,

con la guía del tipo de DI elegido. Si fue 6M, la lista original de causas se agrupa en

consecuencia. Si es por el método de enumeración de causas, se genera la lista de

posibles causas y luego se agrupan por afinidad antes de representarlas en el

diagrama. Si el tipo de DI fue de flujo del proceso, entonces lo ideal sería que cada

participante en la sesión de lluvia de ideas cuente con un diagrama de flujo para que

sobre el anote su lista original de posibles causas; después, las ideas de todos se van

arreglando en un diagrama único.

Page 31: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

25

4.- Representar en el DI las ideas obtenidas y, analizando el diagrama, preguntarse si

faltan algunas otras causas aún no consideradas; si es así, agregarlas.

5.- Decidir cuáles son las causas más importantes. Esto se puede hacer por consenso

o por votación, como en una sesión de lluvia de ideas. También se puede hacer

recurriendo a datos.

6.- Decidir sobre cuales causas se va a actuar. Para ello, se toma en consideración el

punto anterior y lo factible que resulta corregir cada una de las causas más importantes.

Sobre las causas que no se decida actuar debido a que es imposible por distintas

circunstancias, es importante reportarlas a la alta dirección.

7.- Preparar un plan de acción para cada una de las causas a ser investigadas o

corregidas, de tal forma que se determinen las acciones que es necesario realizar. Para

ello se puede usar nuevamente el DI. Una vez determinadas las causas, se debe insistir

en las acciones para no caer solo en debatir los problemas y no acordar acciones que

tiendan a la solución de los problemas.

Según GUAJARDO (2008), El Diagrama de Causa-Efecto, también conocido como

Diagrama de Pescado o Ishikawa, sirve para ordenar las causas que afectan o influyen

en la calidad de un proceso, producto o servicio.

De acuerdo con la logística, todo efecto (evento, problema, desviación, etc.) tiene

cuando menos una causa, y el uso de este diagrama facilitara el entendimiento y

comprensión de un proceso, aun en situaciones complicadas.

Por ejemplo, las causas de un efecto como “El automóvil no enciende” se pueden

encontrar en factores como: el funcionamiento del carburador, el sistema eléctrico, el

motor, la inyección de combustibles, la batería, el conductor. Las fallas agrupadas en el

factor “inyección de combustibles” podría tener como causa: el funcionamiento de la

bomba, el tanque vacío, agua en la gasolina, filtro obstruido, fugas, etcétera.

Page 32: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

26

El diagrama ayuda a conceptualizar en forma sencilla problemática de todo tipo,

incluyendo las muy complicadas. Por la sencillez con que se elabora, es una de las

herramientas preferidas para el análisis inicial de un problema.

Procedimiento para construir un Diagrama Causa-Efecto.

Pasos a seguir:

1.- Definir, en un enunciado claro y corto, el efecto o problemática que se desea

analizar.

2. Escribir el efecto o problemática dentro de un rectángulo la altura de la mitad de la

hoja, en la orilla derecha.

3. Dibujar una flecha horizontal apuntando hacia el efecto.

4. Dibujar las flechas diagonales, de derecha a izquierda, incidentes en la flecha central

(formando así un esqueleto de pescado). Anotar en el inicio de cada una los factores

generales que pueden originar el efecto. Estos habrán de ser respuestas a la pregunta:

¿Por qué sucede el efecto?

La regla de los 4 M`s, traducida a 4 P`s para el caso de áreas administrativas, sugiere

agrupar las causas en cuatro grades factores:

Líneas Operativas Áreas Administrativas

- Mano de obra. - Personal.

- Método de trabajo. - Políticas y procedimientos.

- Materiales. - Proveedores e insumos.

- Máquina y equipo. - Proceso y recursos.

Recuerde, las anteriores son solo sugerencias y los factores o espinas mayores del

pescado pueden ser causas de otro tipo, más relacionadas con el efecto analizado.

5. Ramificar cada flecha inclinada con pequeñas flechas horizontales incidentes en la

primera. Sobre ellas se escriben las causas en que se divide el factor correspondiente;

de la misma manera, cada causa puede subdividirse en otras sub-causas que

contribuyen el efecto analizado.

Page 33: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

27

Aquí, de nuevo la pregunta guía es: ¿Por qué el factor produce el efecto?

El objetivo es establecer la cadena de causas conducentes al efecto, hasta llegar a la

causa primaria: aquella sobre la cual ha de dispararse la acción de solución o

aseguramiento.

Usos y beneficios del Diagrama Causa-Efecto.

El Diagrama es una útil guía de discusión al efectuar una Lluvia de ideas, ya que

ayuda a:

Aclarar el objetivo.

Clasificar y ordenar las contribuciones del grupo.

Presentar un estado grafico del avance, y

Facilitar la explicación de las interacciones de los factores.

Sirve también para seleccionar que causas deberán investigarse primero, con

miras a resolver el efecto o la problemática particular.

Durante el análisis se pueden obtener las causas de variabilidad no común en el

proceso.

Constituye una forma de documentar el conocimiento que el grupo tiene sobre el

tema, y una herramienta de capacitación y comunicación.

Page 34: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

28

Capítulo III. SITUACIÓN ACTUAL.

Lo primero que se realizo en el proyecto es conocer todas las áreas que están en la

empresa como son las áreas de entrada y salida, bascula, logística, laboratorio,

oficinas, etc., como se puede observar en la Figura 9 el Layout de la empresa como se

encuentra actualmente.

Figura 9. Layout de la empresa actualmente.

Page 35: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

29

En el proyecto lo segundo que se realiza es el mapa del proceso de embarque de

camión en el área de envasado, para identificar las distintas actividades desde que

entra hasta que sale el camión, como son las actividades de pesado del camión,

después la entrega de la orden de llenado de camión en departamento de logística,

después se desplaza el camión al área de llenado en donde entrega la orden de llenado

del camión a los estibadores, se llena el camión, se toma el muestreo del laboratorio, el

chofer firma una hoja conformidad de peso y carga del camión, se procede a pesar el

camión, se firma la orden de salida del camión de la empresa y sale el camión de la

empresa, como se puede observar en la Figura 10.

Figura 10. Mapa de Proceso de embarque de camiones de envasado.

Page 36: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

30

De igual manera se realiza el mapa de proceso de embarque a granel, para establecer

las actividades que se realizan en este procesos, como se describe a continuación

primero se le avisa al chofer para que entre y sea pesado el camión, después se le

entrega la orden de llenado del camión, se traslada al área de llenado del camión, se

entrega la orden de llenado, se llena el camión, se toma la muestra del camión para ver

si el materias lleva las especificaciones que pide el cliente, se traslada a pesar el

camión, se le entrega la orden de salida al chofer y sale el camión de la planta, como se

muestra en la Figura 11.

Figura 11. Mapa de Proceso de embarque de camiones a Granel.

Page 37: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

31

Al realizar los mapas de procesos para conocer el proceso afondo, a la vez se toman

los tiempos en el área de envasado de cuantos sacos de cal se producen por minuto,

esto es por turno ya que en la empresa se cuenta con tres turnos al día y se realizan 65

muestres de tres tipos diferentes de presentación del producto de cal de construcción

las cuales son Cal Perla, Incalpa y Calteco.

En la Cal química se toman 40 muestras de un minuto a cada presentación las cuales

son Nixtacal, Calidra, Quimex 90 durante los tres turnos ya mencionados.

En la siguiente Figura 12 se presentan los resultados obtenidos de los 60 muestreos

tomados de la cal de construcción en los 3 turnos de la mañana, tarde y noche de las

tres presentaciones ya mencionadas anterior mente, los promedios de las

presentaciones de la mañana son los que se mencionan a continuación Calteco con 11

sacos por minuto , en Cal Perla da un promedio de 11 sacos por minuto y en Cal

Incalpa se obtiene el mismo promedio de 11 sacos por minuto, en el turno de la tarde se

tiene un promedio de 11 sacos por minuto en Calteco, en Incalpa se promedia 10 sacos

por minuto y en Cal Perla de 11 sacos por minuto, y mientras tanto en el turno de la

noche se tienen un promedio de 11 sacos por minuto en Calteco, en Incalpa 11 sacos

por minuto y en Cal Perla de 10 sacos por minuto.

En la siguiente Figura 13 se presentan los resultados obtenidos de los 40 muestreos

tomados de la cal de Química el turno de la mañana, tarde y noche de las tres

presentaciones ya mencionadas anteriormente, los promedios de las presentaciones de

la mañana son los que se mencionan a continuación Nixtamal Produce un promedio de

8 sacos por minuto, Calidra con 8 sacos por minuto y Quimex 90 con 8 sacos por

minuto, en el turno de la tarde se tiene u promedio de Nixtacal de 8 sacos por minuto,

Calidra de 8 sacos por minuto y Quimex 90 de 8 sacos por minuto, y el turno de la

noche tiene un promedio en Nixtacal de 8 sacos por minuto, en Calidra de 8 sacos por

minuto y en Quimex 90 de 7 sacos por minuto.

Page 38: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

32

Turno Mañana Tarde Noche

Muestreos Calteco Incalpa Cal Perla Calteco Incalpa Cal Perla Calteco Incalpa Cal Perla

1 11 11 11 10 10 11 10 11 11

2 11 10 12 9 10 11 11 11 10

3 11 10 11 10 10 11 12 10 11

4 11 11 11 10 10 10 11 11 10

5 11 12 11 11 10 10 11 12 10

6 12 11 11 11 10 12 12 11 11

7 12 11 11 11 11 12 12 11 10

8 11 12 10 11 9 11 11 12 10

9 10 11 11 12 11 12 10 11 11

10 12 10 11 11 11 12 12 11 10

11 11 10 10 11 11 12 11 11 10

12 10 11 12 10 11 13 10 11 11

13 10 12 11 10 10 11 10 12 11

14 11 11 11 10 9 11 10 11 10

15 11 12 12 11 9 13 11 12 11

16 10 11 12 11 12 12 10 11 10

17 11 11 13 11 11 12 11 11 10

18 12 11 11 11 11 12 12 11 11

19 12 11 10 11 10 12 12 11 10

20 12 11 11 11 11 12 12 11 11

21 11 10 11 11 11 11 11 10 11

22 11 11 11 11 10 12 11 11 10

23 11 11 11 11 10 12 11 11 11

24 11 11 11 11 11 11 11 11 11

25 11 9 11 11 11 13 11 9 10

26 11 12 11 11 11 12 11 12 11

27 11 11 11 11 10 11 11 11 11

28 11 10 11 11 10 11 11 9 11

29 11 11 12 12 10 13 11 11 10

30 10 11 10 10 11 11 11 11 10

31 11 11 12 12 10 11 11 11 10

32 10 12 12 10 10 12 10 12 11

33 10 10 11 10 11 12 10 10 10

34 11 10 11 10 11 11 11 10 11

35 11 11 11 10 10 10 11 11 11

36 11 12 11 10 10 10 11 9 10

37 11 10 11 10 11 12 11 10 11

38 12 11 11 11 10 12 12 11 10

39 12 11 11 11 9 12 12 11 11

40 12 11 10 11 10 12 12 11 10

41 11 11 10 11 11 12 11 11 10

42 11 12 11 11 10 12 11 12 11

43 11 12 11 11 10 11 11 12 11

44 11 12 11 11 10 13 11 12 10

45 11 11 11 11 10 11 11 11 11

46 11 9 12 11 10 12 11 9 10

47 11 11 11 11 11 12 11 11 11

48 11 12 12 12 12 10 11 12 11

49 11 12 13 12 12 10 11 9 10

50 11 11 11 12 11 11 11 11 10

51 11 12 11 10 10 11 11 12 11

52 9 12 11 10 11 11 9 12 10

53 9 11 11 10 10 13 9 11 10

54 10 12 11 10 12 11 10 12 11

55 12 11 11 10 9 11 12 11 11

56 12 11 11 10 9 12 12 11 10

57 12 11 11 10 11 12 12 11 11

58 11 10 11 11 11 10 11 10 10

59 11 12 12 11 11 13 11 12 11

60 11 12 12 11 11 9 11 12 10

Promedio 11 11 11 11 10 11 11 11 10

Figura. 12. Tabla de muestreo en envasado de Construcción en los tres Turnos.

Page 39: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

33

En la siguiente Figura 13 se presentan los resultados obtenidos de los 40 muestreos

tomados de la cal de Química el turno de la mañana, tarde y noche de las tres

presentaciones ya mencionadas anteriormente, los promedios de las presentaciones de

la mañana son los que se mencionan a continuación Nixtamal Produce un promedio de

8 sacos por minuto, Calidra con 8 sacos por minuto y Quimex 90 con 8 sacos por

minuto, en el turno de la tarde se tiene u promedio de Nixtacal de 8 sacos por minuto,

Calidra de 8 sacos por minuto y Quimex 90 de 8 sacos por minuto, y el turno de la

noche tiene un promedio en Nixtacal de 8 sacos por minuto, en Calidra de 8 sacos por

minuto y en Quimex 90 de 7 sacos por minuto.

Turno Mañana Tarde Noche

Muestreos Nixtacal Calidra Quimex 90 Nixtacal Calidra Quimex 90 Nixtacal Calidra Quimex 90

1 10 9 8 7 9 9 8 8 9

2 9 9 7 7 7 9 8 6 9

3 6 8 8 6 6 7 7 8 7

4 7 8 6 7 7 8 8 7 8

5 8 8 7 8 8 7 8 8 7

6 8 8 8 7 7 9 7 8 8

7 8 8 9 7 8 7 8 8 8

8 10 8 7 8 7 7 6 7 7

9 9 8 8 8 9 8 8 9 8

10 10 10 8 7 8 7 8 7 7

11 7 10 7 8 6 7 7 7 7

12 8 9 8 7 8 9 10 8 9

13 7 9 10 9 7 6 10 7 9

14 10 8 8 6 10 9 9 7 6

15 8 8 7 9 9 7 9 8 7

16 7 8 9 7 7 8 8 7 8

17 8 8 9 8 8 8 8 8 8

18 10 7 6 8 9 7 8 10 7

19 7 7 10 7 7 7 8 7 7

20 10 7 8 7 7 7 8 7 7

21 8 6 9 6 8 6 8 8 6

22 6 6 10 10 10 7 8 6 6

23 8 8 9 7 8 8 9 8 8

24 9 8 8 10 9 7 10 9 7

25 10 8 7 9 7 7 7 7 7

26 9 8 7 6 9 8 8 9 8

27 10 8 9 7 7 8 6 7 8

28 6 8 9 8 6 7 8 6 7

29 7 8 7 8 8 8 7 7 8

30 6 7 7 8 7 7 6 6 7

31 7 9 9 10 8 9 6 7 9

32 6 9 10 9 6 9 7 6 9

33 10 8 7 10 7 7 6 10 7

34 8 9 7 7 8 9 7 8 6

35 9 7 8 8 9 7 8 9 7

36 10 9 6 7 7 9 8 6 9

37 9 8 8 10 8 7 8 9 7

38 8 9 9 8 8 6 8 8 6

39 7 7 7 7 7 8 8 7 7

40 7 6 9 8 8 9 8 7 6

Promedio 8 8 8 8 8 8 8 8 7

Figura. 13. Tabla de muestreo en envasado de Química en los tres Turnos.

Page 40: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

34

Al obtener los tiempos promedio de llenado de envasado se desarrolla una tabla en la

cual se desglosa los distintos pasos que hace el camión desde que entra a la planta y

hasta su salida, para determinar los tiempos estándar de cada actividad y para empezar

a determinar las demoras en el proceso, las actividades que conforman la tabla son las

siguientes Hora de inicio, Tiempo en avisarle al chofer, tiempo que se tarda en entrar el

camión, Pesado del Camión, Entrega de orden de Carga del chofer, Tiempo de espera

del camión para comenzar con el llenado, Estacionamiento del camión en el área de

llenado, Entrega de orden de carga a los estibadores, Llenado del camión, Tiempo en

llegar a la bascula, Entrega de documentos de salida, Toneladas cargadas, toneladas

pedidas, marca envasada, de todas estas actividades mencionadas se compone la

tabla elaborada para toma de tiempos del proceso de embarque de envasado lo cual se

puede observar en los Anexo 1.

También se realiza otra hoja de chequeo para ver el tiempo desde que entra el cambio

a la planta y hasta que sale de la planta, dividiéndolo en diferentes actividades que se

mencionan a continuación como es Hora de inicio, Pesado del Camión, Entrega de

orden carga al chofer, Estacionamiento del Camión, Entrega de orden de carga del

Camión, Llenado del Camión, Muestreo del Camión, Llegar a la Bascula, Entrega de

documentos de Salida, Toneladas cargadas, Tipo de material Cargado, de todas estas

actividades mencionadas se compone la tabla elaborada para toma de tiempos del

proceso de embarque de a granel lo cual se puede observar en los Anexo 2.

Al realizar las dos hojas del chequeo de los tiempos de procesos, se realiza otra para

detectar las demoras en cada etapa del proceso la cual tiene lo siguiente que es

Numero de camión, Actividad, tiempo de demora y comentario, de las actividades

mencionadas está compuesta la hoja para medir las demoras en cada llenado de un

camión y identificar cuáles son las más repetidas y ver porque sucede y en los Anexo 3

se puede ver la hoja de cheque de demoras.

Al realizar las actividades anteriores se pasa a la toma de tiempos del proceso y

detección de demoras, en la cual se lleva 5 semanas para la detección de los tiempos

de todo el proceso, dos semanas y media en el proceso de embarque de productos

Page 41: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

35

Envasados y dos semanas en productos a granel los tiempos tomados de cada proceso

se puede ver en los anexo 4 y 5, y las demoras se pueden ver en los anexos 6 y 7.

Durante el proceso de toma de tiempos e identificación de demoras se tomaron muchas

fotos, como las que se observaran a continuación que y se explicaran una por una de

las fotos tomadas en el proceso de producción de sacos de cal, en la Foto 1 se observa

que se tiene mucho desperdicio del material y está muy sucia el área de trabajo, en la

Foto 2 se observa que el mantenimiento que le dan al equipo no es el adecuado, en la

Foto 3 se observa como esta estibando los sacos.

En la Foto 4 se observa que el camión no llevaba puestas las tarimas lo cual genera

mucho tiempo de demora, en la Foto 5 se observa que los estibadores se quitan media

hora antes de salir de trabajar lo cual genera un tiempo grande de demora.

En la Foto 6 se observa que los sacos de cal se atoran en el limpiador y genera mucha

suciedad en el camión, en la Foto 7 se observa que el chofer está tapando la carga y no

deja entrar otro camión, en la Foto 8 se observa que el camión no traía tarimas y los

estibadores tuvieron que ponerle papel para que no se rompiera el saco.

En la Foto 9 se puede observar que se rompen muchos y genera mucho desperdicio y

reproceso para la empresa, en la Foto 10 se observa que los sacos caen de manera

contundente en la banda transportadora y en ocasiones se caen de la banda y le puede

caer a un trabajador, en la Foto 11 se puede observar que el jefe del área esta

platicando con los trabajadores en lugar de que no los haga perder el tiempo para

cumplir la meta de producción del turno.

En la Foto 12 se puede observar que se genera mucho desperdicio y que genera

mucho costo para la empresa, en la Foto 13 se puede ver que están dando

mantenimiento al equipo en un día no programado y detienen la producción del turno y

en la Foto 14 se puede ver que mucha bolsa viene defectuosa de fabrica y la tiran en

lugar de regresar al fabricante, la fotos descritas son las que se tomaron en el

transcurso del proyecto en el área de envasado.

Page 42: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

36

Foto 1. Desperdicio de material.

Foto 2. Mantenimiento al equipo.

Page 43: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

37

Foto 3. Estibando los sacos de cal.

Foto 4. Camión sin las tarimas puestas.

Page 44: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

38

Foto 5. Dejan de trabajar.

Foto 6. Los sacos de cal se atoran.

Page 45: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

39

Foto 7. El Chofer tapando la carga.

Foto 8. El camión no traía tarimas.

Page 46: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

40

Foto 9.Sacos de cal roto.

Foto 10. Los sacos caen muy recios.

Page 47: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

41

Foto 11. Platicando en hora de trabajo.

Foto 12. Desperdicio de bolsas.

Page 48: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

42

Foto 13. Mantenimiento en hora de producción.

Foto 14. Bolsas defectuosas de Fábrica.

Page 49: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

43

Como ya se menciono anterior mente las fotos descritas son las que se recabaron

durante el proceso de medición en el área de envase y las que se describirán y

presentaran a continuación son las que se tomaron durante el tiempo de toma de

tiempos en el área de a granel.

En la Foto 15 se puede observar como el analista se tiene que subir al camión a tomar

la muestra lo cual es peligroso para el porqué se puede caer del camión.

En la Foto 16 se puede observar que el que llena los camiones tira mucho material que

se tiene que reprocesar, en la Foto 17 se observa que el chofer se tiene que llenar solo

el camión en el Silo B y se tira mucho material, en la Foto 18 se observa cómo es que

se llenan los camiones.

En la Foto 19 se puede ver que la estufa con la que cuenta el laboratorio es muy

pequeña y no es suficiente para realizar los análisis con mayor eficiencia, en la Foto 20

se puede observar que el camión es llenado con material de mas por eso se

desparrama y se cae del camión.

En la Foto 21 se puede ver que dejan pasar muchos camiones a la vez y no se puede

maniobrar bien en el área de carga, en la Foto 22 se puede observar que el analista en

lugar de estar realizando los análisis esta platicando con el otro analista.

En la Foto 23 se puede ver que se termino el material y dejo de llenar el camión hasta

que llenara otra vez el almacén y por último se puede observar en la Foto 24 como baja

el analista de tomar la muestra con el recipiente agarrado y bajando del camión lo cual

es peligroso, las fotos mencionadas son del proceso de llenado de a granel.

Page 50: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

44

Foto 15. Toma de muestra.

Foto 16. Material tirado.

Page 51: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

45

Foto 17. Chofer llenando camión.

Foto 18. Llenado del camión.

Page 52: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

46

Foto 19. Estufa de Laboratorio.

Foto 20. Exceso de material en el camión.

Page 53: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

47

Foto 21. Exceso de camiones en la planta.

Foto 22. Platicando Analista.

Page 54: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

48

Foto 24. Toma de muestra

Al realizar la toma de tiempos del proceso, identificado de demoras y toma de fotos, se

realiza una tabla para tomar tiempos de las demoras que influye más en el proceso

por las cuales no se cumplen las metas diarias del proceso y poder sacar un promedio

de estos tiempos desperdiciados, en la tabla de demoras de el proceso de envasado

están las siguientes demoras como son: cambio de turno del personal, Mover el camión

cuando se está llenando, Amarrar adentro de la planta, No traer las tarimas puestas,

Cambio de camión, Hora de comida, Hablarle al chofer que entre a cargar y Entrada de

turno, como se puede observar en la tabla que está en los Anexo 8.

También se realiza otra tabla con demoras que se encontraran en el proceso de llenado

a granel para determinar el promedio del tiempo perdido, y las demoras son las

siguientes Hablarle al muestre ador, la espera de los análisis, Entrega de papeles de

salida, Espera del camión en ser llenado, Llenado en el silo B, Hablarle al chofer que

entre a cargar, Cuando se termina el material, Estacionamiento del Camión, la tabla de

tiempos y con el promedio de cada actividad se puede ver en las Anexo 9.

Page 55: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

49

Al obtener los tiempos promedios de las demoras de estas dos tablas se realiza un

diagrama de Ishikawa que se podrá ver en los Anexos 10 y 11, para cada tabla para

determinar las causas de estas demoras y poder determinar las propuestas que fueron

presentadas en la empresa y para mejorar el proceso en él año del 2013.

Page 56: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

50

Capitulo IV. PROPUESTAS DE MEJORA Y RESULTADOS.

4.1 Propuestas de mejora.

Las propuestas para mejorar el proceso y sea más efectivos los resultados de

producción se obtuvieron implementando la toma de tiempos en la cual se tomaban los

tiempos de todo el recorrido del camión y ver cuáles son las demoras que impactan más

en la pérdida de tiempo para después implementar en las principales demoras un

diagrama de Ishikawa para detectar mas afondo porque se generan esas demoras en el

proceso y poderle dar solución a las demoras y atacarlas de raíz, como son las 15

propuestas de mejora que se presentan a continuación:

1. Elaborar e implementar el reglamento de entrada para los camioneros.

- Entrar con el equipo necesario a la planta ( Botas, casco, Camisa manga

larga, lentes)

- Entrar con las tarimas puestas.

- Estar atentos para mover el camión cuando sea necesario.

- No amarrar adentro del área de carga.

- Estar a la hora acordada para la carga del camión, sino se pasara a cargar

otro camión.

2. Proporcionar radio al laboratorio.

- El proporcionar radio al laboratorio es importante porque así se enteraría si

entra un camión y ellos preparan todo para hacer los análisis más rápido y el

camión dure menos en esperar la orden de salida.

3. Adquirir una estufa más grande para los análisis del laboratorio.

- Porque con la parrilla que cuenta no es suficiente y hace que los análisis

tarden mucho por eso propone adquirir una parrilla de cuatro quemadores

que se adapte a las necesidades del laboratorio.

Page 57: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

51

4. Inspeccionar Hora de salir de los trabajadores.

- Los que están envasando y estibando se quitan media hora de trabajar lo

cual es mucho tiempo antes lo cual se propone que se quiten 5 minutos antes

de salir ya que por eso el camión se va 15 minutos después de la hora para

esperar el personal, es tiempo suficiente para limpiar y poderse retirar. Si la

pérdida de tempo de producción de todo un día que se pierde en este

proceso es de 75 minutos, por minuto se envasa 11 sacos, lo cual por día da

una pérdida de 20.675 ton diarias.

5. Cambio de banda en el área de llenado de sacos de construcción.

- Cambiar los rodillos que tienen como banda en el área de envasado de sacos

de construcción antes de llegar a él limpiador ya que esos rodillos causan que

se rompan un gran número de sacos, se propone poner una banda como

están en donde caen los sacos y recorrerla hasta llegar al limpiador, como se

encuentra en la envasadora de químicas por lo tanto hay no se rompe ningún

saco lo cual sería un beneficio en un 85% menos de sacos rotos y bajando el

limpiador tendría un beneficio en su totalidad de los sacos limpios.

6. Escalera en área de muestreo.

- Colocar dos escaleras en el área de muestreado de los pts. Ya que es muy

peligroso que los muestreado res se bajen con las muestras colgados del

camión y puede suceder algún accidente, se propone hacer una escalera de

4 metros, que tenga una pisada de 15 cm y un peralte de 20 cm, que nos da

un total de 20 escalones y un pasamanos a .90 cm de altura en todo el

contorno de la escalera y se colocara en medio de las dos columnas que se

observan en la Foto 25.

Page 58: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

52

Foto 25. Escalera propuesta de mejora.

7. Tener tarimas puestas en los camiones.

- Que los Choferes tengan las tarimas puestas porque se pierden un promedio

de 9 minutos en lo que el choferes las coloca y en ese tiempo se pierde una

producción de 2.475 ton por camión que no trae las tarimas puestas como se

puede observar en la Figura 14.

Figura 14. Camión con las tarimas puestas.

8. Dar capacitación a los operadores de montacargas.

- La capacitación es porque truenan sacos al llevarlos en las tarimas porque no

saben calcular como colocarlos en el piso o en el camión, les falta más

experiencia en ese sentido de cómo acomodar arriba del camión.

Page 59: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

53

9. Programación de producción.

- Exigirles a los de ventas que entreguen las ventas con una semana de

anticipación para desarrollar el plan de producción semanal.

10. Programación de mantenimiento.

- Ser más severos y eficientes en los mantenimientos de los domingos porque

se tienen muchos paros que generan perdidas de producción en la semana.

11. Dar Capacitación a los Estibadores.

- Dar capacitación a los estibadores nuevos, como podría ser poniéndolos con

uno que si sabe estibar y les vaya diciendo como estibar para no irse chuecos

y las cargas queden bien derechas y sin problemas para el camionero.

12. Capacitación para llenar los camiones a Granel.

- En la llena de los camiones se genera mucho polvo y se tira mucho material,

lo que hace que se vea muy sucio el piso y genera un costo de reproceso, se

sugiere dar capacitación al personal de cómo utilizar al 100% el brazo para

disminuir el polvo y que se ahorre material.

13. Control de las bandas.

- Colocar el control de las bandas en la parte inferior del edificio porque se

encuentra en la segunda planta como se muestra en la foto y cuando tienen

que subir la banda le tienen que presionar con una escoba al control que

tiene la banda en lugar de subir al segundo piso porque es mas pérdida de

tiempo subir al segundo piso y moverle al otro control, en las Foto 26 se

puede observar la escoba que utilizan para presionar el botón y suba la

banda y en la Foto 27 se observa el control en el segundo piso.

Page 60: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

54

Foto 26. Control de banda y escoba.

Foto 27. Controles de banda en el segundo piso.

Page 61: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

55

14. Programa de producción.

- Realizar un programa de producción diario de los pts. y entregárselo al

laboratorio, y el que carga el camión estén para que tengan contemplado los

camiones que llegaran en el transcurso del día y sea más ágil el llenado del

camión.

15. Poner contención en banda Transportadora.

- Colocar una contención con material de acero en la banda cuando cae el

saco de cal como se puede ver en la imagen el cual iría soldado de un lado y

en el otro se apoyaría en la banda ya que es deslizable la utilizaría como riel,

ya que al caer el saco se desestabiliza y en ciertas ocasiones se cae de la

banda, como se muestra en la Foto 28.

Foto 28. Propuesta de Contención en la Banda.

16. Colocar un botón de paro de seguridad.

- Colocar el Botón de paro de seguridad por los dos lados de la banda, porque

cuando el estibador toma el saco de cal queda un orificio entre la banda y

donde separa el saco de cal para que el estibador tome el saco de cal como

se muestre en las fotos siguientes, o otra opción sería crecer tantito la placa

Page 62: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

56

en donde se paran los sacos para reducir el hueco y se les puedan meter los

dedos en el hueco, como se muestra en la Foto 29.

Foto 29. Orificio en la banda transportadora.

4.2 Resultados.

Los beneficios que trae la realización del presente proyecto son los que se mencionan

continuación:

- La implementación de un reglamento: para los choferes genera como

beneficio mayor seguridad para ellos cuando están adentro de la empresa,

además de generar continuidad en el proceso y no se generen demoras en

llenar los camiones.

- Otorgarle el radio al laboratorio: para estar atentos cuando entra un camión a

cargar a la planta, para estar listos para tomar la muestra y realizar los

análisis correspondientes, y sea corta su estadía.

- La adquisición de la estufa más grande: que daría un beneficio del 50% más

rápido de la entrega de resultados con estas dos mejoras.

Page 63: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

57

- La supervisión de la hora de salida: da un beneficio de 20.675 toneladas al

día y por mes en el año 2013 se puede ver en la Figura 15, Ya que el

personal se quita media hora antes de salida en el área de envasado de

construcción. En la siguiente Figura 16 se puede ver la grafica de aumento

de producción en el año 2013 por mes.

Mes Producción

Enero 558.225

Febrero 496.2

Marzo 537.55

Abril 537.55

Mayo 558.225

Junio 516.875

Julio 558.225

Agosto 558.225

Septiembre 516.875

Octubre 558.225

Noviembre 537.55

Diciembre 537.55

Total 6471.275

Figura 15. Tabla Aumento de producción por mes de Cal de Construcción.

Figura 16. Aumento de producción por mes de Cal de Construcción.

225

230

235

240

245

250

255

260

265

270

275

Produccion por mes

Produccion

Page 64: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

58

En el proceso de envasado de cal Química traería un beneficio de producción de 10

toneladas al día y por mes en el año 2013 se puede ver en la Figura 17, en la Figura 18

se puede apreciar la grafica de aumento producción por mes del 2013.

Mes Producción

Enero 270

Febrero 240

Marzo 260

Abril 260

Mayo 270

Junio 250

Julio 270

Agosto 270

Septiembre 250

Octubre 270

Noviembre 260

Diciembre 260

Total 3130

Figura 17. En la tabla Aumento de producción por mes de Cal Química.

Figura 18. Aumento de producción por mes de Cal Química.

- La realización de la escalera en el área de muestreo: trae un beneficio de de

100% de seguridad para los que toman la muestra y se realizaría con más

eficiencia la toma de muestras.

225

230

235

240

245

250

255

260

265

270

275

Produccion por mes

Produccion

Page 65: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

59

- La capacitación del personal de envasado y montacargas.: traería mayor

eficiencia en el estibo de los sacos, y mayor seguridad en la carga de los

camiones y no se provoque que se le caiga la carga, del montacargas traería

un beneficio del 70% de eficiencia en el transporte de las tarimas sin romper

los sacos de cal y en el acomodo arriba de los camiones.

- Que los camiones entren con las tarimas puestas: esto aumentar la

producción, pues se pierden 9 minutos por camión y por turno dos camiones

no traen tarimas lo que nos da un total de 1.35 toneladas no producidas por

día, en la Figura 19 se puede ver lo que puede aumentar por mes en el 2013,

y en la Figura 20 se puede observar la grafica de la producción si los tráiler

traen las tarimas puestas cuando entra a la empresa.

Mes Producción

Enero 36.45

Febrero 32.4

Marzo 35.1

Abril 35.1

Mayo 36.45

Junio 33.75

Julio 36.45

Agosto 36.45

Septiembre 33.75

Octubre 36.45

Noviembre 35.1

Diciembre 35.1

Total 422.55 Figura 19. Tabla de producción si el camión trae tarimas.

- Cambiar la banda que va al limpiador de sacos Construcción: el beneficio es

de un 75% menos de sacos ratos ya que por turno se rompen un promedio de

8 sacos por turno lo que se romperán nomas 2 por turno que nos da por mes

un total de 52 sacos rotos, y salgan limpios en su totalidad y los choferes no

se quejen de que salen muy sucios los sacos, y también la eliminación de

estar barriendo al final de turno porque casi no va haber sacos rotos, y menos

costo de reproceso de material.

Page 66: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

60

Figura 20. Aumento de producción por mes de Cal de Construcción.

- Cambiar la banda que va al limpiador de sacos Construcción: el beneficio es

de un 75% menos de sacos ratos ya que por turno se rompen un promedio de

8 sacos por turno lo que se romperán nomas 2 por turno que nos da por mes

un total de 52 sacos rotos, y salgan limpios en su totalidad y los choferes no

se quejen de que salen muy sucios los sacos, y también la eliminación de

estar barriendo al final de turno porque casi no va haber sacos rotos, y menos

costo de reproceso de material.

- Poner el botón de seguridad la banda: por si algún trabajador se atora con la

banda pararlo y no pase a mayores, como ha pasado en ocasiones anteriores

de que algunos trabajadores se le ha atorado los dedos entre la banda y

donde se detiene el saco.

- La colocación de los controles en la parte inferior del edificio: trae como

beneficio subir la banda transportadora en el menor tiempo y sin estarla

dañando por estarle picando con la escoba a los controles que están en la

banda.

30

31

32

33

34

35

36

37

Produccion por mes

Produccion

Page 67: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

61

Capitulo V. EVALUACIO.

En el siguiente punto se compara como estaba el proceso antes de de realizar las

mejoras y como va a funcionar con las mejoras ya implementadas para el 2013.

La primera comparación que se analiza es la producción de sacos de construcción que

se realizo de Enero a Octubre del 2012 contra las de Enero a Octubre del 2013,

implementando la verificación de hora de salida y que los camiones lleven las tarimas

pues, se tiene un aumento de 10% mensual de producción con referencia al año

pasado como se puede ver en la Figura 21. Y también en la Figura 22.

Mes Producción 2012 Producción 2013

Enero 5,603.23 6,197.91

Febrero 5,471.40 6,000.00

Marzo 6,466.52 7,039.17

Abril 6,205.00 6,777.65

Mayo 5,197.50 5,792.18

Junio 5,160.50 5,711.13

Julio 4,899.00 5,493.68

Agosto 5,671.75 6,266.43

Septiembre 3,256.85 3,807.48

Octubre 5,558.08 6,152.76

Figura 21. Comparativa de producción.

Figura 22. Comparativa de producción.

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

1,600.00

1,800.00

Produccion 2012

Produccion 2013

Page 68: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

62

También se analiza la producción de sacos de cal Industrial que se realizo de enero a

Octubre del 2012 contra las de Enero a Octubre del 2013, implementando la verificación

de hora de salida y que los camiones lleven las tarimas pues, se tiene un aumento del

22% mensual de producción con referencia al año pasado como se puede ver en la

Figura 23 la tabla de producción del 2012 contra la mejora en el 2013. Y también en la

Figura 24 se puede ver la grafica.

Mes Producción 2012 Producción 2013

Enero 1,201.78 1,508.23

Febrero 1,148.24 1,420.64

Marzo 1,257.12 1,552.22

Abril 1,002.30 1,297.40

Mayo 746.21 1,052.66

Junio 884.375 1,168.13

Julio 1,171.00 1,477.45

Agosto 1,191.00 1,497.45

Septiembre 1,211.00 1,494.75

Octubre 1,209.50 1,515.95

Figura 23. Comparativa de producción de cal Industrial.

Figura 24. Comparativa de producción de cal Industrial.

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

1,600.00

1,800.00

Produccion 2012

Produccion 2013

Page 69: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

63

La adquisición de la nueva estufa disminuiría en 50% la realización de los análisis en

comparación a estufa que se tenía en el 2012 porque se tardan 50 minutos en realizar

los análisis porque se llena la estufa como se puede observar en la siguiente Foto 28, si

en el 2013 se adquiere una estufa de cuatro quemadores se podrá poner 8 análisis, en

lugar de los 4 análisis que se relazan en la estufa que está actualmente.

Foto 28. Estufa llena de análisis.

La realización de un programa de producción mensual para el año 2013 aumentaría

una eficiencia del 30% en la entrega de los pedidos en tiempo y en hora programado y

sabiendo que se está produciendo lo que ya está vendido, porque en el 2012 se vende

lo que va llegando al día.

En la realización de la escalera para tomar la muestra en el 2013 asegura un 100% de

seguridad para los muestreadores, para no subirá los camiones y realizar más rápido la

toma de muestra, lo que en el 2012 no se tiene la seguridad del analista, además con el

radio se tendría todo listo cuando entre el camión y subiría la efectividad de 50% más

en la entrega de los análisis al facturista.

Page 70: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

64

Capitulo VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

6.1 Conclusiones.

En base a los objetivos específicos que se plantean en el presente proyecto, se

detectan las causas de las demoras en el proceso de embarque en la Empresa Calidra

de Occidente, y con esas demoras existentes se puede pronosticar toda la merma de

en un turno, Día, Mes o Año, a si como su solución para que se cumpla el objetivo de

reducir en 15% los tiempos de las demoras, los cuales se empezarían a implementar

en el 2013 porque no están en el presupuesto de la empresa de este año, pero con lo

detecta de demoras, cuando se empiece a poner en marcha las mejoras se cumplirá

este objetivo especifico. Y les sirve mucho a los estudiantes para aplicar lo que se vio

en la escuela y tener una idea de lo que se puede encontrar en el ámbito laboral para el

estudiante.

6.2 Recomendaciones.

Se tienen detectadas cuales son las causas que genera los productos defectuosos, se

dan recomendaciones de que hacer para que se reduzca el número de productos

defectuosos, se tienen detectadas cuales son las causas de la demora cuando se

hacen los análisis, que son: que la estufa que tienen no es suficiente para dar servicio

al laboratorio, y que el laboratorio no cuenta con radio para darse cuenta cuando entra

un camión. Se propone realizar una escalera para la mayor efectividad y seguridad para

los muestreadores.

La empresa Genera con este aumento de producción una mayor ganancia para el 2013

lo cual es de beneficio para la empresa tener mayor ingreso y tener menos reprocesos

de material lo que da un ahorro de capital.

Se observa de igual manera que se da mantenimiento inadecuado del equipo por ello

su mal estado, se recomienda tener una mejor planeación de mantenimiento y revisar

si se realiza bien el mantenimiento del equipo.

También se recomienda que el encargado del área de embarque este más atento con el

personal, ya que no se encuentra muy seguido en el área de producción y es por eso el

personal se quite rápido de trabajar y ser más estricto con su horario de trabajo.

Page 71: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

65

BIBLIOGRAFÍA.

- García, Criollo Roberto, (1998), Estudio del Trabajo, Primera Edición, McGraw-

Hill, México.

- Gutiérrez, Pulido Humberto, (2005), Calidad Total y Productividad,

2da. Edición, McGraw-Hill, México.

- Niebel, Benjamin & Freivalds, Andri, (2008), Ingeniería Industrial Métodos,

Estándares y Diseño del Trabajo, 11va. Edición, Alfaomega, México.

- Guajardo, Garza Edmundo, (2008), Administración de la calidad total, 2da.

Edición, Pax, México.

Page 72: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

66

ANEXOS

Índice

Anexo 1. Hoja de Chequeo de tiempo de duración del camión en Embarque de Sacos de Cal………………….67

Anexo 2. Hoja de Chequeo de tiempo de duración del camión en Embarque a Granel……………………………68

Anexo 3.Hoja de demoras……………………………………………………………………………………………………...69

Anexo 4. Hoja de Chequeo de toma de tiempos en Producción de sacos……………………………………………70

Anexo 5. Hoja de Chequeo de toma de tiempos en Producción a Granel…………………………………………….71

Anexo 6. Hoja de demoras detectadas en la toma de tiempos de llenado de camión a granel…………………..72

Anexo 7. Hoja de demoras detectadas en la toma de tiempos de envasado y llenado de camión………………73

Anexo 8. Tabla de tiempos de las demoras más significativas en envase…………………………………………...74

Anexo 9. Tabla de tiempos de las demoras más significativas en a granel………………………………………….75

Anexo 10. Ishikawa de las demoras de Envase……………………………………………………………………………76

Anexo 11. Ishikawa de las demoras a Granel………………………………………………………………………………77

Page 73: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

67

Anexo 1. Hoja de Chequeo de tiempo de duración del camión en Embarque de Sacos de Cal.

Elaborado por:

Fecha de elaboración:

No inicio

Avisarle al chofer

del camión

tiempo de

entrada del

camión

Pesado del

camión

Entrega de orden de carga a chofer

Tiempo de espera

del camión

Estacionamiento del

camión

Entrega de orden de carga a

cargadores

Llenado de

camión

Llegar a bascula

Entrega de documentos

de salida

Toneladas

cargadas

Toneladas propuesta

s

Marca envasada

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Page 74: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

68

Anexo 2. Hoja de Chequeo de tiempo de duración del camión en Embarque a Granel.

Elaborado por:

Fecha de elaboración:

No

Hora de inicio

Pesado del

camión

Entrega de orden de carga a chofer

Estacionamiento del camión

Entrega de orden de carga a cargadores

Llenado de camión

Muestreo de

laboratorio

Llegar a bascula

Entrega de documentos

de salida

Toneladas cargadas

Tipo de material.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Page 75: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

69

Anexo 3.Hoja de demoras.

Elaborado por:

Fecha:

No Actividad Tiempo de demora Comentarios

Page 76: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

70

Anexo 4. Hoja de Chequeo de toma de tiempos en Producción de sacos.

Elaborado por:

Fecha:

No inicio

Avisarle al chofer

del camión

Tiempo de

entrada del

camión

Pesado del

camión

Entrega de orden de carga a chofer

Tiempo de

espera del

camión

Estacionamiento del camión

Entrega de orden de carga a

cargadores

Llenado de camión

Llegar a bascula

Entrega de documentos

de salida

Toneladas cargadas

Toneladas propuestas

Marca envasada

1 0 2 2 1 1 0 3 17 81 18 10 20,090 20,000 Calteco

2 0 0 3 1 2 57 2 1 70 12 14 18,830 19,000 Calteco

3 0 2 2 1 3 29 2 1 219 3 19 31,200 32,000 Calteco

4 0 2 1 1 1 33 1 1 134 39 17 35,170 35,000 Incalpa

5 0 2 2 1 1 0 4 1 216 5 13 32,190 35,000

Nixtacal

6 0 3 2 1 1 0 3 7 84 5 8 19,650 20,000

Calteco

7 0 2 24 1 5 0 13 2 147 5 3 20,190 20,000

Cal perla

8 0 5 3 2 2 0 3 1 175 4 5 28,280 30,000 Incalpa

9 0 3 2 2 1 15 4 3 193 49 12 38,930 39,000

huscalapa

10 0 2 11 3 4 0 6 1 75 51 24 31,920 35,000

Calidra

11 0 2 5 2 1 11 3 1 153 17 14 32,810 31,500

Incalpa

12 0 6 2 1 3 115 3 1 83 29 10 20,120 20,000 Calteco

13 0 5 3 1 1 25 3 1 81 17 14 20,240 20,000 Calteco

14 0 5 4 1 1 24 4 1 153 35 6 35,150 35,000 Incalpa

Page 77: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

71

Anexo 5. Hoja de Chequeo de toma de tiempos en Producción a Granel.

Elaborado por:

Fecha:

No

Hora de inicio

Pesado del camión

Entrega de orden de carga

a chofer

Estacionamiento del camión

Entrega de orden de carga a

cargadores

Llenado de camión

Muestreo de laboratorio

Llegar a bascula

Entrega de documentos

de salida

Toneladas cargadas

Tipo de material.

1 0 2 1 2 1 71 70 13 10 69,410 1

2 0 4 1 3 1 13 68 5 4 64,710 1

3 0 2 1 2 1 13 91 4 9 37,420 1

4 0 3 1 3 1 10 1 3 2 36,360 1

5 0 3 1 13 1 50 14 9 10 69,150 1, silo B

6 0 5 1 3 1 81 31 2 7 36,900 1, silo B

7 0 2 1 4 1 59 5 2 2 36,550 carbonato

8 0 2 2 1 2 36 19 2 2 37,960 1

9 0 2 1 3 1 49 61 9 10 64,710 1, silo B

10 0 5 1 4 2 13 19 3 6 20,850 silo B

11

0 2 2 4 1 25 20 3 20 60,900 2

12 0 2 1 4 1 44 46 4 13 72,900 1,3, silo B

13 0 3 2 5 2 44 71 3 12 67,650 1,3

14 0 4 2 4 1 55 65 5 12 55,550 2,3

Page 78: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

72

Anexo 6. Hoja de demoras detectadas en la toma de tiempos de llenado de camión a granel.

Elaborado por:

Fecha:

Hoja de demoras de llenado a Granel

No Actividad Tiempo de demora en

minutos Comentarios

1 Estacionarse 3 El espacio es muy reducido para dar la vuelta de los camiones.

1 Estacionarse 4 No hay señalamiento de donde es la mitad del carril de estacionamiento

1 Llenado 20 Se termino el material del contenedor y estaba dejando que se llenara.

1 Llenado 5 No le indico al camionero que ya se podía salir del área de llenado

1 Muestreo 9 Se espero a que se llenara otro camión, pudiendo llevar la muestra.

1 Análisis 5 Se puso a lavar el material, en lugar de hacer los análisis

1 Análisis 15 No mando el certificado en cuanto termino de analizar.

2 Llenado 2 Paro por llenar otro camión.

2 Llenado 8 En avisar que fueran a tomar la muestra al camión.

2 Análisis 10 Se tuvo que esperar porque estaba haciendo otros análisis y no caben en la estufa

2 Análisis 7 Duro mucho tiempo agitándose la muestra.

2 entrada 5 hablar le al conductor

3 Llenado 5 Se estaba terminando el material y salía poco.

3 Análisis 10 Se tuvo que esperar porque estaba haciendo otros análisis y no caben en la estufa

3 Análisis 10 El analista se espero para sacar el análisis.

3 Facturación 15 El chofer no fue por sus papales de salida porque no estaba.

4 Entrada 5 Hablar le al chofer para que entre se pierde mucho tiempo.

4 Entrada 25 El chofer no entraba porque se había ido a comer.

5 Estacionarse 11 Fue a preguntar donde se estacionaba y de cual lo iban a llenar.

5 Llenado 17 El que llena el camión no estaba en su lugar de trabajo y duro mucho en llenar.

5 Llenado 10 Lo mando a llenar en otra parte primero.

5 llenado 3 Estaban dando mantenimiento.

6 Entrada 4 el chofer no entraba a cargar

Page 79: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

73

6 Estacionarse 2 El chofer no se estaciono bien y se tuvo que salir

6 Llenado 35 El chofer no estaba para mover el camión. Para echar le de otro material.

6 Llenado 10 Se puso a palear porque tenía mucho material tirado en el piso.

8 Llenado 6 En lugar de llenar el camión se puso a limpiar su lugar de trabajo.

8 Estacionarse 4 No podía quedar en el centro para que callera bien el material.

8 Llenado 5 Se pierde mucho tiempo en ver si se lleno el camión y mover el camión, en el silo B.

8 Facturación 10 Pierde mucho tiempo en hablar por teléfono en lugar de entregar los documentos.

9 Llenado 3 Fue hablar al muestre ador.

9 Muestreo 4 En tomar la muestra.

9 Llenado 5 Se tiene que llenar solo el chofer y pierde mucho tiempo y se tira mucho material.

9 Facturación 5 No piden los certificados a tiempo

9 Laboratorio 10 No mandan el certificado a tiempo.

10 Entrada 3 Tarda mucho en ir avisar le al chofer que entre.

10 Certificado 5 En mandar el certificado

11 Llenado 3 No estaba el que llena los camiones

11 Facturación 20 El chofer no iba por los papeles de salida.

12 Llenado 4 Le dijeron mal al conductor donde iva a cargar primero

12 Llenado 8 El conductor se llena solo y se baja a ver si ya se lleno, y también se tira mucho material

12 Facturación 20 El certificado no llegaba

12 Laboratorio 10 La muestra espera mucho porque la estufa es muy pequeña y no sale pronto

13 Llenado 19 El que llena no estaba y fue y no empezó a llenar nada.

13 Facturación 5 Tardo en pedir el certificado

14 Llenado 35 No había quien llenara el camión.

14 Llenado 5 En decirle en que parte le iban a poner el material primero

14 Llenado 5 El llenador se puso a platicar con el chofer

14 Llenado 7 Hablarle al muestre ador y que fuera a saca la muestra

14 Llenado 5 En decirle en que parte le iban a peor material primero

14 Llenado 5 El llenador se puso a platicar con el chofer

14 Llenado 7 Hablarle al muestre ador y que fuera a saca la muestra

Page 80: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

74

Anexo 7. Hoja de demoras detectadas en la toma de tiempos de envasado y llenado de camión.

Elaborado por:

Fecha:

Hoja de demoras de llenado en Envase.

No Actividad Tiempo de demora

en minutos Comentarios

1 Entarimado 7 No traía las tarimas puestas

1 Llenado 6 En empezar a llenar el camión

1 Amarrar 10 Se puso amarrar el camión adentro

2 Amarrar 25 Se puso amarrar el camión adentro

2 Facturación. 10 Tiene un desorden de papeles y tarda mucho en atender a los choferes

2 Llenado 5 En prepararse para llenar el camión

2 Facturación. 15 El chofer no fue por sus papeles rápido.

3 entrada 20 Duraron mucho en pasar al camión y ya tenía mucho esperando afuera de la planta

3 llenado 3 En mover las lonas

3 llenado 5 Acomodar para iniciar a llenar el camión

4 Llenado 6 En mover el camión para llenarla otra parte de atrás en que lo calienta y mueve.

4 Llenado 30 Se quitan antes para limpiar pero es mucho tiempo.

4 Llenado 10 Los del cambio de turno empiezan después

4 Entrada 8 Las tarimas estaban mal acomodadas

4 Facturación. 10 No vino por sus papeles rápido

5 Entrada 8 Tarimas no estaban acomodadas.

5 Muestreo 10 No le fueron avisar al laboratorio que iban a producir Nixtacal.

5 Mantenimiento 15 Duro mucho tiempo parada y cuando iba empezar a trabajar fueron arreglar eso.

5 Análisis 10 En decir que si se puede embazar porque si da la calidad.

6 Entrada 8 No traía las tarimas puestas las coloco adentro del área de carga

6 Llenado 10 En mover el camión para adelante y seguir llenando el camión.

6 Facturación. 15 Tardo en ir por la orden de papeles de salida y el facturita estaba hablando por teléfono.

6 Entrada 10 El chofer no estaba en el camión y no lo encontraban para decir que pasara.

7 Entrada 10 No traía equipo de seguridad

7 Entrada 7 No traía las tarimas puestas

7 Llenado 6 Acomodarse para empezar a llenar

Page 81: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

75

8 Llenado 7 Le dijeron que iba hacer perla y después le dijeron que incalpa

8 Llenado 3 No traía el equipo y estaba limpiando la maquina.

8 Llenado 4 Los estibadores no estaba en su lugar

8 Llenado 4 El camionero estaba dormido y no movió el camión rápido

8 Llenado 35 Se quitaron media hora antes y los otros empezaron después.

8 Pesado 3 La bascula falla y el camión se tiene que mover para pesar de nuevo

9 Comida 15 Regresaron después del tiempo de comida

9 Comida 5 El embazador se puso a platicar con el chofer

9 Acomodarse 8 Se termino la bolsa y fue el de almacén a darle bolsa

9 Llenado. 5 El camión no traía tarimas y como se estaba rompiendo los sacos le pusieron papel.

9 Llenado. 4 El camionero no estaba listo para mover el camión.

9 Salida 35 Acomodaron mal los sacos los estibadores y también se puso a amarrar adentro de la planta

10 Entrada 8 No estaba el chofer y no entro rápido.

10 Llenado. 5 El camionero no estaba para mover el camión

10 salida 45 Se puso amarrara dentro y tapar los costales.

10 Facturación 15 No le entregaba los papeles al conductor

11 Entrada 15 Estaba acomodando las tarimas y duro mucho

11 Llenado. 5 El chofer no movía el camión para seguir llenando

11 Llenado. 5 Los estibadores acomodan mal los sacos

11 Salida 20 Se quedo amarrando el camión adentro del camión.

12 Espera 30 Se quitaron porque ya era hora de salir

12 Espera 10 Los del otro turno iniciaron después

12 Espera 115 Se tuvo que esperar porque no hay producto en almacén

13 salida 15 Se puso amarrar adentro

13 Llenado. 5 Acomodar la bolsa para empezar a llenar el camión

13 espera 25 Se tuvo que esperar porque no hay producto en almacén

14 Llenado. 9 Que se moviera el tráiler para llenar la segunda parte

14 Salida 15 Se tuvo que esperar porque estaban chuscos los sacos.

14 Salida 12 Amarrar adentro de la empresa.

14 Llenado. 9 Que se moviera el tráiler para llenar la segunda parte

14 Salida 15 Se tuvo que esperar porque estaban chuscos los sacos.

14 Salida 12 Amarrar adentro de la empresa.

Page 82: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

76

Anexo 8. Tabla de tiempos de las demoras más significativas en envase.

Elaborado por:

Fecha:

Demoras mas repetitivas envasado

No

Cambio de turno

Mover el camión en llenado

Amarrar adentro de planta

No traer tarimas puestas

Cambio de camión

Hora de comida

Hablarle al chofer

Entrada del nuevo turno

1 30 6 20 6 8 5 3 5

2 30 5 35 10 9 6 2 5

3 32 6 45 12 9 10 4 5

4 30 4 25 7 9 9 5 10

5 27 5 32 8 8 7 2 7

6 25 6 22 7 10 8 2 8

7 28 7 30 6 10 6 2 9

8 20 8 38 5 10 4 3 7

9 30 5 24 9 7 6 3 7

10 25 5 24 7 9 5 3 9

11 27 4 29 8 8 7 3 9

12 28 4 30 7 9 4 3 8

13 30 9 27 8 8 9 3 8

14 26 10 32 9 8 12 3 7

15 29 5 34 7 8 9 3 10

16 30 6 30 8 9 5 4 10

17 30 4 25 6 5 6 5 11

18 30 8 33 7 7 7 5 9

19 28 5 37 8 5 8 2 8

20 28 9 39 8 7 9 2 7

21 30 6 33 9 9 11 2 8

22 30 9 35 7 8 5 2 9

23 30 7 28 5 9 6 5 8

24 35 6 15 8 8 7 6 10

25 32 5 30 7 9 8 3 10

Promedio 29 6 30 8 8 7 3 8

Page 83: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

77

Anexo 9. Tabla de tiempos de las demoras más significativas en a granel.

Elaborado por:

Fecha:

Demoras mas repetitivas en a granel.

No.

Hablar le al muestre ador

Espera de Análisis

Entrega de papeles de

salida

Espera de camión en

llenado

Llenado en el silo B

Hablar le que entre el

camión

Cuando se termina el material

Estacionarse

1 7 8 10 20 5 5 30 3

2 5 7 3 3 4 4 20 4

3 6 8 4 6 5 5 25 3

4 3 5 6 8 6 6 15 3

5 8 9 2 4 5 6 25 3

6 5 7 1 7 5 5 10 3

7 4 10 12 11 5 7 15 5

8 6 6 4 12 5 5 18 5

9 8 7 5 15 6 5 20 4

10 7 8 6 7 7 5 25 3

11 7 7 3 5 5 6 26 5

12 7 8 5 7 6 6 25 4

13 5 6 3 5 5 7 30 6

14 6 9 4 8 6 7 5

15 7 7 4 15 5 8 5

16 8 5 10 11 7 7 3

17 9 10 15 8 8 7 3

18 5 10 8 7 5 5 5

19 5 6 5 6 7 5 5

20 6 7 6 8 6 7 5

Promedio 6 8 6 9 6 6 22 4

Page 84: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

78

Anexo 10. Ishikawa de las demoras de Envase.

Demoras en el

proceso de

embarque de

Envasado.

Método

Mano de Obra

Maquinaria Material

Mantenimiento

inadecuado

Malas

condiciones

del equipo

Fuera de

especificacion

es

Inadecuada

Operario

Transporte

Pérdida de

tiempo.

Supervisión

Falta de

experiencia

Cambio de

proveedores

Page 85: Proyecto Estudio de Productividad del proceso de carga y

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Anexo 11. Ishikawa de las demoras a Granel.

Demoras en el

proceso de

embarque de

a Granel.

Método Mano de Obra

Maquinaria Material

Operario

No Capacitado

Mantenimiento

inadecuado Fuera de

especificacion

es

Transporte

Falta de

Supervisión