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  • UNIVERSIDAD DE GUAYA

    FACULTAD DE INGENIER

    CARRERA

    TOPICOS DE GRADUACIÓ

    TESIS DE GRADO

    PREVIO A LA OBTENCIÓ

    INGENIERO INDUSTRIAL

    “ANALISIS Y EVALUACIOMANUFACTURAS DE

    EMPRESA MELAMP S.A.

    MORAN VELEZ FREDDY E

    ING. IND. MORA ATRREAGA V

    GUAYAQUIL

    UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

    FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

    CARRERA INGENIERIA INDUSTRIA

    TOPICOS DE GRADUACIÓN

    TESIS DE GRADO

    PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE

    INGENIERO INDUSTRIAL

    TEMA:

    ANALISIS Y EVALUACION DE PROCESOS DE MANUFACTURAS DE TABLEROS ELECTRICOS

    EMPRESA MELAMP S.A.”

    AUTOR:

    MORAN VELEZ FREDDY EUGENIO

    DIRECTOR DE TESIS

    IND. MORA ATRREAGA VICTOR FRANCISCO

    2008 - 2009

    GUAYAQUIL- ECUADOR

    ÍA INDUSTRIAL

    INGENIERIA INDUSTRIAL

    N DEL TÍTULO DE

    N DE PROCESOS DE TABLEROS ELECTRICOS DE LA

    ICTOR FRANCISCO

  • Dedicatoria

    Dedico el Proceso de elaboración y terminación de esta Tesis a Dios

    principalmente, a mi familia y amigos que con su apoyo y respaldo constituyen la

    Razón de mi vida y motivación diaria, para mantener mi libre convicción de realizar

    siempre el máximo esfuerzo personal para alcanzar los objetivos trazados.

    Agradecimiento

    Agradezco principalmente a Dios, a mis padres, profesores, amigos que me

    han apoyado en la finalización de la Tesis de grado y culminación de mis estudios.

  • Índice General

    CAPITULO I

    No. Descripción Pag.

    1.1. Antecedentes 3

    1.1.1. Ubicación 4

    1.1.2. Identificación con el CIIU 4

    1.1.3. Estructura Organizacional 5

    1.1.4. Descripción de los Productos y/o Servicios 6

    1.1.5. Descripción de los Problemas de la Empresa 7

    1.2. Justificativos 7

    1.3. Cultura Corporativa 8

    1.3.1. Misión 8

    1.3.2. Visión 8

    1.3.3. Objetivo General 9

    1.3.4. Objetivos Específicos 9

    1.4. Marco Teórico 10

    1.5. Metodología 16

    1.6. Descripción de los Recursos 22

  • 1.6.1. Terreno Industrial y Maquinarias 22

    1.6.2. Recursos Humanos 25

    1.6.3. Recursos Financieros 27

    1.6.4. Seguridad Industrial 28

    1.7. Mercado 30

    1.7.1. Mercado Actual 30

    1.7.2. Incursión con el Mercado 31

    1.7.3. Análisis de las Estadísticas de Ventas 33

    1.7.4. Canales de Distribución 37

    CAPITULO II

    SITUACIÓN ACTUAL EMPRESA

    No. Descripción Pag.

    2.1. Distribución de la Planta 39

    2.2. Descripción del Proceso 41

    2.2.1. Análisis del Proceso 42

    Diagrama de Flujo del Proceso 44

    Diagrama del Flujo de Operaciones 46

    2.2.2. Análisis del Recorrido 48

    2.3. Planificación de la Producción 50

    2.3.1. Análisis de la Capacidad de Producción 51

  • 2.3.2. Análisis de Eficiencia Mensual o Anual 58

    2.3.3. Análisis de los Costos de Producción 60

    2.4. Análisis FODA 66

    2.4.1. Matriz de FODA 68

    CAPITULO III

    DIAGNÓSTICO

    No. Descripción Pag.

    3.1. Registro de los Problemas que afectan al Proceso de Producción 69

    3.1.1. Análisis de los Problemas que Afectan al Proceso Productivo 69

    3.2. Índices de Rechazos, Tipos de Defectos y Desperdicios 71

    3.3. Análisis de Pareto según Frecuencias del Numeral 3.2. 78

    3.3.1. Análisis por Tipo de Problemas 80

    3.4. Diagrama de Causa – Efecto 81

    3.5. Cuantificación de las Pérdidas Ocasionadas por los Problemas 82

    CAPITULO IV

    DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

  • No. Descripción Pag.

    4.1. Planteamiento y Análisis de las Alternativas de Solución 84

    4.1.1. Alternativa de Solución “A” 97

    4.1.2. Alternativa de Solución “B” 107

    4.1.3. Alternativa de Solución “C” 124

    4.2. Evaluación y/o Análisis de Costos por cada Alternativa 133

    4.3. Selección de las Alternativas más conveniente, como Propuesta

    de Solución. 164

    4.3.1. Factibilidad de la Propuesta 167

    4.3.2. Aporte y/o Incidencia de la Propuesta en el Desarrollo de las 167

    Actividades.

    CAPITULO V

    EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ÁNALISIS FINANCIERO

    No. Descripción Pag.

    5.1. Costos y Calendario de la Inversión, para la Implementación de las

    Alternativas – Propuestas. 168

    5.1.1. Inversión Fija 171

    5.1.2. Costos de Operación 172

    5.2. Plan de Inversión / Financiamiento de las Propuestas 174

    5.2.1. Amortización de la Inversión / Crédito Financiado 175

    5.2.2. Balance Económico y Flujo de Caja 177

  • 5.3. Análisis Beneficio / Costo de las Propuestas 179

    5.4. Índices Financiero que Sustentan la Inversión 182

    5.4.1. Punto de Equilibrio 183

    5.4.2. Tasa Interna de Retorno 186

    5.4.3. Tiempo de Recuperación de la Inversión 188

    CAPITULO VI

    PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

    No. Descripción Pag.

    6.1. Selección y Programación de Actividades para la Implementación

    de las Propuestas. 192

    6.2. Cronograma de Implementación con la Aplicación de Microsoft

    Project. 195

    CAPITULO VII

    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

    No. Descripción Pag.

  • 7.1. Conclusiones 206

    7.2. Recomendaciones 206

    Índice Cuadros

    Cuadro No. Descripción Pag.

    Cuadro 1. Descripción terreno industrial 22

    Cuadro 2. Descripción Maquinarias 23

    Cuadro 3. Descripción Maquinarias 23

  • Cuadro 4. Descripción Maquinarias 24

    Cuadro 5. Descripción Maquinarias 24

    Cuadro 6. Descripción Maquinarias 24

    Cuadro 7. Descripción Maquinarias 25

    Cuadro 8. Recursos humanos de la empresa Metalamp 25

    Cuadro 9. Recursos Financieros de la Empresa 27

    Cuadro 10. Recursos Financieros de la Empresa 27

    Cuadro 11. Recursos Financieros de la Empresa 28

    Cuadro 12. Participación en el mercado empresa Metalamp 30

    Cuadro 13. Campos de Acción 31

    Cuadro 14. Clientes de la Empresa Metalamp 32

    Cuadro 15. Análisis de las Estadísticas de Ventas 33

    Cuadro 16. Análisis de las Estadísticas de Ventas Enero – Agosto 34

    Cuadro 17. Proveedores de materiales 37

    Cuadro 18. Reporte de la Órdenes de Trabajo 50

    Cuadro 19. Reporte de la Órdenes de Trabajo 51

    Cuadro 20. Análisis de la Capacidad de Producción 52

    Cuadro 21. Análisis de la Capacidad de Producción 53

    Cuadro 22. Análisis de la Capacidad de Producción 54

    Cuadro 23. Resumen hombre – maquina 58

    Cuadro 24. Hoja de Costo de Orden de Trabajo 61

    Cuadro 25. Hoja de Costo de Orden de Trabajo 64

    Cuadro 26. Cantidad de Tableros o cajas 65

  • Cuadro 27. Costos de Tableros o cajas 66

    Cuadro 28. Artículos Defectuosos 71

    Cuadro 29. Tipos de Defectos 75

    Cuadro 30. Índices de Desperdicios 76

    Cuadro 31. Cuantificación económica de Desperdicio de Plancha 77

    Cuadro 32. Análisis de Pareto 78

    Cuadro 33. Análisis de Pareto – Artículos Defectuosos 79

    Cuadro 34. Análisis por tipo de Defectos 80

    Cuadro 35. Cuantificación de las pérdidas ocasionadas por los problemas. 82

    Cuadro 36. Resumen distancias diagrama de recorrido actual proceso

    fabricación tableros eléctricos. 89

    Cuadro 37. Lugar adecuado de materiales por frecuencia de uso. 94

    Cuadro 38. Equipos Producción 97

    Cuadro 39. Resumen distancias diagrama de recorrido propuesto proceso

    tableros eléctricos. 99

    Cuadro 40. Resumen distancias diagrama de recorrido propuesto proceso

    tableros eléctricos 102

    Cuadro 41. Plan gana puntos 116

    Cuadro 42. Costo distribución Planta “Alternativa Solución A” 164

    Cuadro 43. Costo Implementación 5 s “Alternativa Solución B” 165

    Cuadro 44. Costos “Alternativa Solución C” Construcción

    Perchas – Alm. Partes de los tableros eléctricos. 166

    Cuadro 45. Costo distribución Planta “Alternativa Solución A” 168

  • Cuadro 46. Costo Implementación 5 s “Alternativa Solución B” 169

    Cuadro 47. Costos “Alternativa Solución C” Perchas – almacenamiento

    partes. 170

    Cuadro 48. Inversión fija "Alternativa de solución A" 171

    Cuadro 49. Inversión fija "Alternativa de solución B" 171

    Cuadro 50. Inversión fija "Alternativa de solución C" 171

    Cuadro 51. Costos de operación “Alternativa de solución A" 172

    Cuadro 52. Costos de operación “Alternativa de solución B" 173

    Cuadro 53. Costos de operación “Alternativa de solución C" 173

    Cuadro 54. Costos totales anuales “Alternativa de solución A" 174

    Cuadro 55. Costos totales anuales “Alternativa de solución B" 174

    Cuadro 56. Costos totales anuales “Alternativa de solución C" 175

    Cuadro 57. Amortización del préstamo Alternativa de Solución “A” 175

    Cuadro 58. Amortización del préstamo Alternativa de Solución “B” 176

    Cuadro 59. Amortización del préstamo Alternativa de Solución “C” 176

    Cuadro 60. Flujo de Caja Alternativa de Solución “A” 177

    Cuadro 61. Flujo de Caja Alternativa de Solución “B” 178

    Cuadro 62. Flujo de Caja Alternativa de Solución “C” 179

    Cuadro 63. Tasa Interna de Retorno Alternativa de Solución “A” 186

    Cuadro 64. Tasa Interna de Retorno Alternativa de Solución “B” 187

    Cuadro 65. Tasa Interna de Retorno Alternativa de Solución “C” 188

  • Índice Gráficos

  • Gráfico No. Descripción Pag.

    Gráfico 1. Participación en el mercado empresa Metalamp 30

    Gráfico 2. Análisis de las Estadísticas de las Ventas 35

    Gráfico 3. Análisis de las Estadísticas de las Ventas 36

    Gráfico 4. Análisis de la Capacidad de Producción 56

    Gráfico 5. Análisis de la Capacidad de Producción 57

    Gráfico 6. Gráficas de Control 78

    Gráfico 7. Gráficas de Control 79

    Gráfico 8. Frecuencias acumuladas de los Problemas 80

    Gráfico 9. Frecuencias acumuladas de los Problemas 83

    Gráfico 10. Punto de Equilibrio Alternativa de Solución “A” 183

    Gráfico 11. Punto de Equilibrio Alternativa de Solución “B” 184

    Gráfico 12. Punto de Equilibrio Alternativa de Solución “C” 185

  • Índice Tabla

    Tabla No. Descripción Pag.

    Tabla 1. Hoja de Registro Producción 120

    Tabla 2. Reporte de Control de Calidad 121

    Tabla 3. Reporte de Control de Calidad 122

    Tabla 4. Reporte de inspección de Producto terminado 123

    Tabla 5. Reporte de inspección de Producto terminado 123

  • Índice Anexos

    Anexo No. Descripción Pag.

    Anexo 1. Manual de funciones del Gerente Técnico 209

    Anexo 2. Manual de funciones del Jefe de Producción 210

    Anexo 3. Manual de Funciones de la Asistente administrativa 211

    Anexo 4. Manual de Funciones del Diseñador Gráfico 212

    Anexo 5. Manual de Funciones del Ingeniero de proyecto 212

    Anexo 6. Manual de Funciones del Bodeguero 213

  • Anexo 7. Manual de Funciones del Operador 214

    Anexo 8. Manual de Funciones del personal de Campo 214

    Anexo 9. Reporte de Orden de trabajo Stock 215

    Anexo 10. Reporte de Orden de trabajo Stock 216

    Anexo 11. Reporte de Orden de trabajo Stock 217

    Anexo 12. Reporte de Orden de trabajo Stock 218

    Anexo 13. Reporte de Orden de trabajo Stock 219

    Anexo 14. Reporte de Orden de trabajo Stock 220

    Anexo 15. Reporte de Orden de trabajo Stock 221

    Anexo 16. Reporte de Orden de trabajo Stock 222

    Anexo 17. Resumen de Orden de Trabajo # 507 223

    Anexo 18. Resumen de Orden de Trabajo # 640 224

  • PROLOGO

    Al analizar los diferentes capítulos, las virtudes generales y particulares nos permiten

    centrarnos en los problemas específicos que involucra al departamento de producción y su

    plena utilización de los recursos humanos.

    Debido a los malos diseños de corte, en el área de Metalmecánica se acumulan muchos saldos

    de planchas, y este problema se produce a la mala distribución de los trazos en la planchas

    ocasionando de esta manera desperdicios.

    La mala organización incide directamente en bajas eficiencias por paradas no programadas en

    las órdenes de trabajo que generan perdidas, los costos de estos tiempos improductivos son

    absorbidos por la empresa, la ubicación de materiales sin un orden establecido produce

    demoras y tiempos improductivos en la búsqueda.

    Como objetivo principal de este trabajo fue el de examinar el alcance que podría tener dentro

    del proceso de manufactura de tableros eléctricos la aplicación de los principios de

    manufactura.

    La base de todos los cambios y reuniones de capacitación que se hallan debe estar apuntalado

    por la reflexión permanente sobre el grado de avance que se haya y tener auditorias del

    progreso que permitan medirlo.

    Se encontró la prioridad de crear una distribución y acomodo de los equipos, en función de la

    secuencia del proceso y/o productos no agrupar por tipo de maquina.

  • Cada sesión que se tenga con los grupos de células de manufactura deben ser sesiones de

    dialogo y encuentro para compartir experiencias y estar preparados para que el rol del

    operario cambie.

    Aceptar los cambios de roles a todo nivel, involucrados desde el Gerente General de la

    empresa, hasta el jefe de producción, que tiene funciones, el área que contribuyen con la

    asimilación del personal de los cambios y en tener claro hacia donde se va a dirigir la cultura

    organización de la implementación en adelante, incluso desde mucho antes de

    implementación.

    El uso integrado de la estrategia “S” cuya filosofía se enfoca en el trabajo efectivo,

    organización del lugar y procesos estandarizados cuyo objetivo es aumentar la seguridad,

    reducir despilfarros, necesidades de espacio, eficiencia, calidad y actividades que no agregan

    valor.

    Para la determinación de la mejor solución se realizo una selección de la propuesta mas

    conveniente en función del costo para luego proceder a la evaluación económica análisis

    financieros mediante la tasa de retorno y valor actual neto.

    Para concluir la implementación de las alternativas de solución va ligado e interrelacionado

    para obtener los mejores resultados que contribuyan para optimizar el funcionamiento del

    proceso productivos de tableros eléctricos y el desarrollo de la empresa.

  • RESUMEN

    Tema: Análisis y Evaluación del Proceso de Manufactura de Tableros Eléctricos de la Empresa

    Metalamp S.A.

    El objetivo del trabajo es contribuir al desarrollo del proceso productivo de tableros eléctricos

    de la Empresa Metalamp S.A. mediante el análisis y evaluación realizado en el Área de

    Metalmecánica, Soldadura, Almacenamiento de productos en proceso, Pinturas, Ensamble ,

    Almacenamiento de productos terminados que se justifica por los problemas de

    congestionamiento de materiales durante el proceso de manufactura, que generan tiempos

    improductivos y actividades que no agregan valor, artículos defectuosos originados por la falta

    de una persona responsable de la supervisión y control de calidad, por medidas incorrectas de

    las partes de la cajas para los tableros , ralladuras, pintura reventada dentro del proceso para

    el mejoramiento se desarrollaran las propuestas de solución mediante las herramientas y

    métodos como son la Estrategia “5S”Alternativa de solución “A” cuya filosofía se enfoca en el

    trabajo efectivo ,organización del lugar de trabajo y procesos estandarizados para mejorar la

    seguridad y la satisfacción del trabajador, se utilizó también el método de distribución de la

    planta por grupo de manufacturas Alternativa de solución “B” que consiste en hacer un

    acomodo en función de la secuencia del proceso reduciendo lo mas posible las distancias de

    recorrido de las personas y productos, a través de la evaluación y análisis de los costos

    generados, por las propuestas de solución se concluye que la Alternativa de solución “A” con

    un Costo de inversión de $1983,80 con TIR. 210,96 % y “B” Costo inversión $1633,33 con TIR.

    56,51% son factibles y deben ir ligadas e interrelacionado para obtener mejores resultados que

    contribuyan al desarrollo productivo de la empresa siendo necesario que los cambios

    planteados en caso de ser realizados sean de manera constante y permanentes al interior de la

    empresa basado en el trabajo en equipo y la utilización de las habilidades y conocimientos del

    personal mediante los diferentes herramientas para optimizar el proceso de manufactura de

    los tableros eléctricos dentro de esto se debe tomar en cuenta que los cambios y reuniones de

    capacitación deben ser evaluados y medidos lo que le permitirá a la empresa contar con un

  • personal que constantemente se compromete con el cuidado y hábitos, para el cumplimiento

    de las labores diarias de la empresa innovando para retos futuros, organizando sesiones de

    diálogo para compartir experiencias que contribuyan al desarrollo de la organización y de la

    empresa.

    Firma…………………. Firma……………………

    Autor: Tutor:

    Morán Veliz Freddy Eugenio Ing.Ind y Civ. Mora Arreaga Victor Francisco

    CAPITULO I

    INTRODUCCIÓN

    1.1. Antecedentes

    METALAMP S.A. es una división de Eléctrica Hamt Cía. Ltda. , fue creada con el objetivo

    de satisfacer la demanda de paneles eléctricos y afines.

  • METALAMP S.A. es una empresa metal mecánica dedicada a la fabricación de módulos

    metálicos para el ensamble de sistemas eléctricos, inicia sus actividades un 20 de mayo del

    2000 y se instaló en la Av. Francisco de Orellana y Demetrio Aguilera Malta; ciudadela

    Alborada VII etapa mz. 701 V: 3, en la ciudad de Guayaquil.

    ELÉCTRICA HAMT CIA. LTDA. Se constituyó en el año 1984 y se dedica a la distribución

    de materiales eléctricos para alta y baja tensión, al montaje y puesta en marcha de proyectos

    eléctricos: industriales, residenciales y comerciales; y a la fabricación de tableros eléctricos

    para media y baja tensión, subestaciones compactas, transferencia automática, bombas

    alternadas, medidores tipo vitrina, Electrocanales sobre medida, mejoramiento del factor de

    potencia. Con materiales de stock e importación para: automatización, distribución de energía,

    transformadores, motores, sistemas PLC e instrumentación.

    Nuestro capital humano cuenta con personal de experiencia en ingeniería y puesta en

    marcha durante 20 años en proyectos eléctricos, para lograr satisfacer a clientes.

  • Situación actual empresa 4

    1.1.1. Localización

    Debido a la gran aceptación de sus productos, la empresa se vio obligada a

    incrementar su capacidad instalada y decide trasladarse a un lugar más amplio;

    ubicándose en la actualidad en la Av. Francisco de Orellana, diagonal Club Filanbanco

    Los Vergeles Solar 3 – 4.

    1.1.2. Identificación del Sector según el CIIU

    Esta empresa se encuentra inmersa dentro del grupo de clasificación CIIU N.- 383

    construcción de maquinaria, aparatos, accesorios y suministros eléctricos; grupo 3831

    construcción de maquinaria y aparatos industriales eléctricos. Se lo describe

    textualmente de la siguiente manera.

    La construcción, renovación y preparación de motores eléctricos; generadores y

    equipos completos de turbogeneradores y grupos electrógenos; transformadores,

    conmutadores y cuadros de distribución, rectificadores; otro equipo de distribución y

    transmisión de electricidad; dispositivos industriales de control eléctrico, tales como

    motores de arranque y reguladores, dispositivos de sincronización y regulación

    electrónicos y embragues y frenos electromagnéticos; aparatos de soldadura eléctrica, y

    otros aparatos industriales eléctricos.

  • Situación actual empresa 5

  • Situación actual empresa 6

    1.1

    .3. E

    stru

    ctu

    ra O

    rgan

    izac

    ion

    al

    Manual de Funciones de los Recursos Humanos de la Empresa

    Determinaremos las funciones a desempeñar de cada uno de los miembros de la

    organización, identificación del cargo que cada uno va a ocupar y sus responsabilidades.

  • Situación actual empresa 7

    Cada persona será responsable de administrar y controlar todo lo que se

    encuentren en su área de trabajo como son los materiales o suministros de oficina,

    maquinarias, equipos, herramientas etc. (Ver anexos del 1 al 8)

    1.1.4. Descripción de los Productos que Fabrica Metalamp

    � Tableros para sistemas de media y alta tensión

    � Tableros para sistema de baja tensión

    � Electrocanales y chanels de diferentes medidas

    � Sistemas de distribución AC/DC

    � Sistema de interconexión

    � Centro de control de motores

    � Arrancadores estáticos

    � Mejoramiento del factor de potencia

    � Sistema de medición “Grandes Consumidores”

    � Convertidores de frecuencia

    � Autómatas y paneles de operador

    Asistencia Técnica

    � Diseño y selección de equipos

    � Mantenimiento y reparación de maquinaria industrial

    � Montaje y puesta en marcha de sistemas industriales y de distribución

    � Supervisión en general

    � Calibración de equipos

    � Formación

    1.1.5. Descripción de los Problemas en la Investigación

  • Situación actual empresa 8

    Congestionamiento de materiales utilizados en el proceso de fabricación de

    tableros eléctricos.

    Condiciones de trabajo inadecuadas en el proceso de producción de tableros

    eléctricos.

    Excesiva distancia recorrida por el personal para la distribución material para cada

    área.

    Desperfectos en la calidad en lo concerniente a pintura líquida no garantiza un

    buen acabado en los tableros eléctricos, por la continua manipulación que producen.

    Paralizaciones de las maquinarias y recursos humanos en las áreas de trabajo por

    la inexistencia de una planificación y programación de la producción.

    1.2. Justificativos

    Por el problema de congestionamiento de materiales en el área de de

    Almacenamiento de productos en Proceso.

    Por la falta de un método requerido para la distribución de materiales y

    herramientas utilizadas en el proceso de manufactura.

    Porque se va a proporcionar seguridad y bienestar para mejorar el

    desenvolvimiento del trabajador.

  • Situación actual empresa 9

    Por las condiciones de trabajo inadecuadas en el proceso de producción que

    influyen y elevan los costos de producción de los tableros eléctricos.

    Por los tiempos improductivos encontrados en el proceso de producción por parte

    del personal de trabajo de la planta.

    Porque de acuerdo al análisis y diagnóstico desarrollado se encontraron

    actividades que no agregan valor.

    Por la inexistencia de informes detallados del grado de utilización de las diferentes

    maquinas que conforman el proceso.

    La falta de existencia de un estudio de movimientos en el proceso de

    manufactura.

    Debido a la excesiva distancia recorrida por el personal para la distribución

    material para cada área.

    1.3. Cultura Corporativa

    1.3.1. Misión

    Brindar el soporte y respaldo en lo que se refiere al suministro de materiales e

    instalaciones eléctricas de calidad, para lo cual contamos con el valioso aporte de

    nuestro personal altamente capacitado y motivado en un ambiente de respeto,

    seguridad y eficiencia, de tal forma de lograr la satisfacción de nuestros clientes.

  • Situación actual empresa 10

    1.3.2. Visión

    Posicionarnos en el mercado con un grado de productividad, estrechamente

    renovado al mayor ahorro de recursos, brindando soluciones eléctricas que generen

    confianza, ofreciendo el hardware, software, la ingeniería y el servicio técnico para

    hacer realidad nuestros objetivos que son el eje central de nuestras actividades.

    1.3.3. Objetivo General

    Analizar y evaluar la situación actual de Metalamp S.A. para plantear las

    propuestas de solución que contribuyan a su crecimiento y desarrollo.

    1.3.4. Objetivos Específicos

    Identificar las oportunidades y amenazas para mejorar la productividad de la

    empresa Metalamp. S.A.

    Cuantificar las áreas críticas dentro del proceso de producción de tableros

    eléctricos.

    Verificar los tiempos de espera de requisición de materiales en el área de bodega

    de materia prima.

  • Situación actual empresa 11

    Cuantificar las cargas futuras de las maquinas dentro del proceso productivo de

    tableros eléctricos.

    Analizar la eficiencia de los procesos productivos mediante la creación de

    programas de trabajo.

    Verificar las operaciones y controlar los movimientos y actividades del proceso de

    manufactura.

    Analizar los planes de producción e inventarios para proponer mejoras en las

    condiciones del proceso.

    Identificar las oportunidades de mejoramiento en el área de pintura de la

    empresa.

    Realizar una evaluación financiera que justifique la posible implementación de los

    cambios propuestos.

    1.4. Marco teórico

    1.4.1. Elementos Teóricos Obtenidos Sobre el Tema a Investigar

    De acuerdo a la identificación de los problemas se encontraron:

  • Situación actual empresa 12

    � Falta de espacio físico en el Área de almacenamiento

    � Exceso de desperdicio

    � Artículos defectuosos

    Al analizar las virtudes generales y particulares nos permite centrarnos en los

    problemas específicos que involucra al departamento de Producción y su plena

    utilización del recurso humano.

    Otros factores que hace que se produzcan devoluciones es que en la empresa

    Metalamp no cuenta con un departamento o persona encargada de controlar la calidad

    del producto, generando así hasta perdida del cliente.

    Problema de Falta de espacio Físico para Producto Terminado

    Origen: Almacenamiento temporal desordenado

    Causa: Mala distribución de áreas dentro de la empresa

    Efecto: Productos ubicados en cualquier sitio de la planta

    Sí existe un área adecuada pero muy reducida para los productos elaborados y

    semielaborados, se acumulan los productos por cuanto no se rigen a las de producción

    requerida y hacen cambios de producción de acuerdo a la necesidad de requerimientos

    de ciertos clientes. Falta espacio para esos productos, se debe ampliar el área.

    Problema de exceso de Desperdicio de Material

    Origen: Área de producción (Cizalla manual)

    Causa: Malos trazos en el área de corte

  • Situación actual empresa 13

    Efecto: Molestias al operario en el área de corte, acumulación de material

    Debido a los malos diseños de corte, en esta área se acumulan muchos saldos de

    planchas, y este problema se produce debido a la mala distribución de los trazos en las

    planchas ocasionando de esta manera desperdicios de plancha en grandes proporciones

    y que conllevan a causar molestias a los operadores y en ocasiones lesiones.

    Problema Artículos Defectuosos

    Origen: Área de producción

    Causa: Ausencia de control en los procesos

    Efecto: Costo por reproceso, demoras en entregas

    Se evidencia como los productos una vez elaborados están expuestos a sufrir

    golpes, ralladuras, etc, y esto hace que en ocasiones se haga un reproceso.

    La elaboración de los productos, adolece de muchas fallas en diferentes etapas del

    proceso. Los jefes deben hacer un control riguroso en la planta para verificar la

    elaboración, manipuleo, empacado y chequeo final del producto.

    Los errores son constantes, pintura reventada, ralladura, golpes, medidas

    incorrectas por lo que se deben rehacer el proceso, ocasionando retrasos a la

    producción.

  • Situación actual empresa 14

    Desarrollo Alternativa de Selección de Materia Prima

    La selección de la materia prima esta a cargo de la asistente administrativa de la

    empresa, la cual es efectuada de la manera más eficiente, ya que de ella depende la

    calidad del producto que se desea elaborar.

    Para poder hacer una mejor selección de planchas al frio se elabora una ficha

    técnica con sus respectivas especificaciones.

    En esta ficha se detalla la fecha, # de la ficha, la descripción, medida, tipo, espesor,

    peso, proveedor y procedencia.

    Mediante la creación de esta ficha técnica, se podrá seleccionar de mejor manera

    la clase de materia prima y de esta forma elaborar un producto de mejor calidad.

    Proceso de Fabricación

    Área de Corte

    Mediante la aplicación de los métodos de inspección (correctiva y visual) que se

    recomienda en la elaboración de este programa de control de calidad.

    Mediante una inspección visual se pudo determinar que el desperdicio era

    ocasionado por el mal rayado de la plancha.

  • Situación actual empresa 15

    Por esto se ha elaborado un formato en el área de corte en el cual detallamos el #

    de pedido, producto, componente, planchas a utilizar, tamaño de corte, cantidad de

    corte, el tiempo y los saldos de la plancha y con este formato podremos evitar el mal

    rayado de las plancha y el exceso de desperdicio.

    Área de Metalistería

    El control dentro de los procesos de fabricación se basara en el método de

    inspección preventiva que dará la aplicación de los procedimientos de fabricación para

    evitar los defectos y desperdicios.

    Se ha realizado dos tipos de formatos, una en el área de metalistería y el otro en el

    área de pintura.

    En el área de metalistería se elaboro un formato donde se detalla la hora, # de

    maquinaria, componente, operación, lote, cantidad de piezas, rechazo total y los puntos

    de la carta de control ya que estos nos ayudaran a graficar en la carta de control P.

    Área de Pintura

    Se elaboró un formato para el área de pintura donde se detalla la hora,

    componente, modelo, lote, cantidad de piezas inspeccionadas, por tipo de defecto.

  • Situación actual empresa 16

    Este documento ayudara para conocer cual es el defecto mas frecuente y se

    procederá a tomar las debidas correcciones, además se determinaran los limites de

    control con los que se graficara la carta de control P.

    En el área de metalistería y pintura se utilizara los gráficos de control P el cual

    ayudara a controlar el proceso y también al producto que se esta fabricando, este

    dentro de los limites de especificación.

    Bibliografía.

    Tesis de Grado N.- 3060

    Empresa: Metalamp S.A.

    Autor: Sánchez Quimis Francisca Eulalia

    Director de tesis: Ing. Ind. Calderón Prieto Abdón

    Edición: 2003 - 2004

    Diagnostico de la situación actual de la bodega

    PANELEC presenta una serie de problemas en el área de bodega, específicamente

    en el manejo inadecuado de inventarios que provocan, demoras y tiempos

    improductivos.

    La falta de determinación en las existencias mínimas y máximas ocasiona en

    algunos casos exceso de materiales y en otra falta de material cuyos efectos son alto

    costo de almacenaje y productos con cero stocks provocando paradas en las órdenes de

    trabajo.

  • Situación actual empresa 17

    Toda esta falta de organización incide directamente en baja eficiencia por paradas

    no programadas de las órdenes de trabajo que generan perdidas por el no

    aprovechamiento de los recursos de la empresa. Los costos de estos tiempos

    improductivos son absorbidos por la empresa.

    Otro de los problemas es la falta de adquisición de un sistema de computación

    que facilite la labor del jefe de bodega y le permita organizar de mejor forma la

    información.

    La ubicación de materiales sin un orden establecido produce demoras y tiempos

    improductivos en la búsqueda.

    La falta de coordinación de las personas involucradas en el manejo de materiales y

    la falta de políticas de inventarios contribuyen al retraso de la producción.

    Políticas de Control de Inventarios

    Las políticas de control de inventarios serán elaboradas bajo el criterio del método

    ABC y de conteo de ciclo, estas dos técnicas nos permitirán aumentar la exactitud del

    inventario, en dinero, mientras se minimiza el esfuerzo y el costo requerido para hacer

    el conteo.

    El ingreso a bodega de los artículos de clase A, será revisado bajo la

    responsabilidad de los jefes de áreas de acuerdo a las especificaciones requeridas para

    el trabajo.

  • Situación actual empresa 18

    A los artículos del grupo A, se realizara un conteo cada mes, la exactitud del

    inventario se la realizara únicamente por los jefes de área y aprobadas por el gerente de

    producción.

    A los artículos del grupo B, se contarán cada trimestre con una tolerancia del 2%,

    estarán bajo responsabilidad de los jefes de área.

    A los artículos del grupo C, se realizará conteos uno o dos veces al año

    dependiendo de las necesidades de la empresa, se aceptará con una exactitud del 5%,

    los ingresos y egresos de bodega estarán bajo la responsabilidad del jefe de bodega.

    Descripción de los Problemas Encontrados

    Mantenimiento no Planificado

    El departamento de mantenimiento no maneja procedimientos, ni realiza un

    programa de mantenimiento preventivo de todas las maquinas de producción como:

    Encorchadora, Cizalla, Neumática, Troqueles, etc. Lo único que se usa es mantenimiento

    correctivo que hace mucho mal al proceso productivo.

    Identificación en la Gestión de Producción

  • Situación actual empresa 19

    El departamento de producción no aplica técnicas de programación, planificación,

    y control de la producción en el área de ensamble de luminaria y no se tiene un plan de

    requerimiento de materiales.

    Mala Dirección Gerencial

    La Gerencia de Producción no tiene políticas de procedimientos de trabajos, que

    causa la mala coordinación de tareas con sus subordinados que dan como resultado

    tiempos improductivos a las gestiones administrativas y al proceso productivo y

    demoras en el proceso productivo.

    Departamento de Compra no Abastece a tiempo con Materiales

    La demora en abastecer la bodega de materiales y entrega de los materiales por

    parte de los proveedores, retrasa la programación de producción y la demora del

    producto terminado.

    Bibliografía.

    Tesis de Grado N.- 2810

    Autor: Robalino Robalino Oscar Rolando

    Director de Tesis: Ing. Ind. Aguilar Enrrique

    Edición: 2001 -2002

    1.5. Metodología

  • Situación actual empresa 20

    Se tendrá como finalidad analizar y evaluar la viabilidad de la implementación

    de un sistema de producción para la fabricación de tableros eléctricos. Para lo cual

    observaremos las situaciones existentes, en cuanto a la falta de control y

    planificación de los procesos para desarrollar una propuesta de solución.

    1.5.1. Modalidad de la Investigación según el Nivel de Análisis:

    La investigación que se plantea es descriptiva, ya que se analizara las diferentes

    actividades involucradas en el proceso de producción de los tableros eléctricos, para

    identificar posteriormente los problemas incurridos en el mismo, esto con la finalidad de

    elaborar una solución para mejorar los problemas que influyen en el normal el

    funcionamiento de la fabrica.

    Unidad de Análisis:

    La unidad de análisis para nuestra investigación será el proceso de fabricación de

    tableros eléctricos; en el cual determinaremos las actividades asociadas al proceso y los

    problemas existentes dentro de la planta.

    Unidades de Observación:

    Las unidades de observación o información estarán constituidas de la siguiente manera:

    1.5.2. Técnicas de Recopilación de Datos:

  • Situación actual empresa 21

    Las técnicas e instrumentos que utilizaremos para la recopilación de datos para la

    elaboración de la propuesta, constituyen en un punto clave para el alcance de los

    objetivos planteados en toda la investigación.

    Las estrategias generales para la recopilación de datos en la empresa Metalamp

    están dadas de la siguiente manera:

    Observación Indirecta

    Se efectuara una revisión documental partiendo de los manuales de

    procedimientos, libros relacionados con la programación de la programación, estudio de

    métodos de trabajo, investigación de operaciones y demás informes técnicos obtenidos

    de los antecedentes de problemas anteriores que se encuentran tabulados en

    documentos de la empresa.

    Observación Directa

    Entrevista al personal técnico relacionado directamente con los procesos y al Ing.

    Giovanni Desiderio Jefe de la planta, este instrumento nos permitirá a raíz de su

    aplicación, conocer situaciones relacionadas con el proceso de fabricación de tableros

    eléctricos.

    Se formularán preguntas previas antes de realizar las entrevistas, acorde a los

    objetivos planteados

    Análisis de los Datos

  • Situación actual empresa 22

    Posteriormente a la recolección de los datos en la planta por medio de los

    instrumentos y técnicas anteriores descritas, esta información será procesada y se

    representara a cada uno de los elementos y actividades involucrados en el proceso de

    producción, el cual nos permitirá ilustrar y jerarquizar un análisis del proceso.

    Para el análisis se utilizara como herramienta la hoja de cálculo Excel, que

    facilitara el manejo de los datos y poder llevarla en forma esquematizada, estableciendo

    un orden lógico; se realizara un esquema de las actividades involucradas por medio del

    diagrama de análisis de proceso para analizar los recursos que intervienen en el proceso

    productivo.

    Utilizaremos la técnica del Diagrama de Pareto, Análisis ABC, para analizar y

    identificar mediante un diagnostico los problemas dentro del proceso de producción.

    También utilizaremos el método de distribución de planta para analizar si la

    distribución de las secciones de los diferentes departamentos y maquinarias es el

    método más beneficioso para la fábrica.

    Análisis de Pareto

    Con este análisis vamos a apreciar el orden de importancia de las actividades

    dentro del proceso y nos permite determinar, el número de veces que ocurre un evento,

    también en este análisis podemos traducir los datos a números y porcentaje en su orden

    de importancia.

  • Situación actual empresa 23

    Nos permite realizar un análisis de:

    Los problemas más frecuentes que producen las paralizaciones en el proceso de

    fabricación de tableros eléctricos.

    Este método nos permite apreciar el problema de mayor incidencia, la deficiencia

    en las maquinas.

    Una vez determinado los problemas en el proceso de fabricación de tableros

    eléctricos, procedemos a cuantificar las perdidas que representan para la empresa estos

    problemas; para luego proponer una propuesta viable para luego implementarla.

    Análisis ABC

    Con este método vamos a analizar las condiciones de inventario de la empresa;

    por medio de este procedimiento que se utilizara para controlar los artículos de la

    bodega. Este proceso debe hacerse por lo general anualmente.

    Con este método determinaremos el costo unitario de cada artículo que se

    almacena.

    Ordenaremos los valores del consumo total de cada ítem en forma

    descendente.

    Análisis de los Parámetros Causa – Efecto

  • Situación actual empresa 24

    Con esta técnica vamos a diagnosticar las causas de los problemas, para analizar

    los efectos que producen imprevistos en el proceso productivo, que tienen como

    consecuencia pérdidas económicas y afectan el normal funcionamiento de la planta.

    Estudio de Métodos para Analizar los Recursos de la Planta.

    Utilizaremos este método para el estudio del ambiente y condiciones de trabajo

    para conseguir una mejor disposición del área de trabajo, utilización de material, del

    equipo y de la mano de obra, para obtener mayor productividad en el proceso de

    producción. Para obtener estos resultados debemos seguir los siguientes pasos:

    � Seleccionaremos el trabajo cuyo estudio pueda originar ventajas económicas.

    � Definiremos el alcance del estudio.

    � Registraremos los problemas mediante diagramas de análisis del proceso,

    diagrama hombre – maquina.

    � Examinaremos el lugar de trabajo, las personas que intervienen en el proceso

    productivo, para encontrar los medios para cambiar o simplificar los problemas.

    � Idearemos el mejor método de planificación, control, manipulación para

    mejorar el ambiente, las condiciones y disposiciones en el proceso de producción.

    � Definiremos los procesos o procedimientos para las disposiciones de los

    equipos, materiales, instrumentación y recursos humanos.

    � Implementaremos el método mas adecuado para el mejoramiento del proceso

    de fabricación de tableros eléctricos.

  • Situación actual empresa 25

    � Se procurara mantener en uso el sistema de producción.

    Método de Distribución de Planta

    Utilizaremos este método para analizar la división del espacio de cada una de las

    secciones dedicadas a fines diferentes y planificar las posiciones relativas de estas

    secciones, así como los pasillos, oficinas y demás aditamentos necesarios.

    Estudiaremos la mejor distribución para planificar las posiciones exactas a ocupar

    por cada maquina y cada unidad de equipamiento dentro de las secciones, para evitar el

    desperdicio de espacio, minimizar el recorrido del personal de la planta.

    Evaluaremos la disposición de la planta para aplicar, donde sea posible los

    métodos de: Tecnología de grupos, flujo en U, y células de producción.

    De acuerdo a lo analizado en la fábrica cuyo tipo de distribución en planta es

    Funcional de disposición por proceso; analizaremos y cuantificaremos si este sistema es

    viable.

    Luego se determinara la cuantificación económica de los problemas; para

    desarrollar propuestas de solución que serán evaluadas con la herramienta de Confar III,

    para determinar la factibilidad y viabilidad de la propuesta.

  • Situación actual empresa 26

    1.6. Descripción de los Recursos

    La empresa Metalamp S.A. tiene una construcción de 975,47 m2 de

    construcción total de áreas físicas, además dispone de Maquinarias en el área de

    Metalmecánica como Cortadoras, Dobladoras, Troqueladoras, Maquinas Soldadoras,

    Compresores, Cizalla, Taladro.

    1.6.1. Terreno Industrial y Maquinarias

    Descripción del Terreno Industrial

    CUADRO # 1

    Descripción Número m2

    Departamento 1 54

    Oficina 1 102

    Otros 3 819

    Total 5 975

    Materiales de construcción

    Estructura Metálica

    Pisos Hormigón Simple

    Cubiertas Fibrocemento

    Paredes Mampostería

    Escaleras Hormigón

  • Situación actual empresa 27

    Descripción

    Áreas de la Edificación m2

    Construcción 975,47

    Implantación 724,80

    Total 1700,27

    Área de solar 1800,00

    Descripción m2

    Remodelación 0

    Aumento 0

    Total construcción 975,47

    Autor: Freddy Morán Veliz

    Fuente: Empresa Metalamp S.A.

    CUADRO # 2

    Descripción

    Maquinaria

    Marca Modelo No. Serie País de

    fabricación

    Atributo principal

    Dobladora

    Hidráulica

    Eclair AP110 1741 Suiza 3050 mm longitud

    de trabajo

  • Situación actual empresa 28

    Autor: Freddy Morán Veliz

    Fuente: www.electricahamt.com

    CUADRO # 3

    Descripción

    Maquinaria

    Marca Modelo No. Serie País de

    fabricación

    Atributo

    principal

    Cizalla

    Hidráulica

    Promecam GH

    630Z

    6063080167 Francia 3000*8 mm

    Aplicación: Utilizada para cortar láminas de metal.

    Descripción: Cizalla Hidráulica, con capacidad de trabajar en láminas de hasta

    3100mm de longitud y 8mm de espesor, presión de trabajo de hasta 60 bares.

    Motor principal, marca Leroy Somer, modelo LS 132M2, No. Serie 217875, potencia

    de 9KM (12HP) a 1440 Rpm, 380V, 18,5ª, por lo cual la maquina cuenta con un

    transformador externo de 220Vac/ 380 Vac para conectarse al estándar de 220Vac.

    La máquina esta trabajando con una cuchilla nueva instalada en Abril del 2006.

    Aplicación: Utilizada para doblar láminas de metal.

    Descripción: Dobladora Hidráulica, con capacidad de trabajar en láminas de hasta

    3000mm de longitud y 10mm de espesor, presión de trabajo de hasta 110 Ton.

    Motor principal, para sistema hidráulico, de 11KW (8.20HP).Consta además de otros

    2 motores: uno de 0.5 HP para regular descenso de la cuchilla y otro de 1.3 HP para

    regular las correderas de tope.

    Funciona con energía eléctrica trifásica a 380 V, 24 A, por lo cual la maquina cuenta

    con un transformador externo de 220 Vac / 380 Vac para conectarse al estándar de

    220Vac.

    La maquina incluye dos matrices, una usada con un pequeño grado de desgaste, y

    una nueva de aproximadamente 4 años de uso.

    La maquina incluye 2 cuchillas, una recta y otra angulada.

  • Situación actual empresa 29

    Autor: Freddy Morán Veliz

    Fuente: www.electricahamt.com

    CUADRO # 4

    Descripción

    Maquinaria

    Marca Modelo No. Serie País de

    fabricación

    Atributo

    principal

    Troqueladora Peddinghau

    s

    Hydraulic

    60 N

    421257918600

    2

    Alemania 60Ton. de

    capacidad

    Aplicación: Utilizada para formar agujeros y cortes de formas espaciales.

    Descripción: Troqueladora Hidráulica de 60 toneladas aproximadamente, máxima

    potencia de 600KN, capacidad de perforación en redondo de 60 mm, con parada

    eléctrica y pedal. Trabaja a energía eléctrica a 220V.

    Esta máquina incluye como accesorios los juegos completos de troqueles para la

    fabricación de: Perfiles perforados con ojos chinos, redondos o cuadrados.

    Chanel

    Grapas

    Electrocanales

    Elaboración de cortes esquineros en todo tipo de cajas OT y Modulares.

    Autor: Freddy Morán Veliz

  • Situación actual empresa 30

    Fuente: www.electricahamt.com

    CUADRO # 5

    Descripción

    Maquinaria

    Marca Modelo No. Serie País de fabricación Atributo

    principal

    Sierra

    Alternativa

    Behringer Alemania Longitud de

    16 pulgadas

    Aplicación: Utilizada para cortar cobre y tubos de acero negro de 5mm.

    Descripción: Sierra Automática de 16 pulgadas de longitud, con auto lubricación.

    Funciona a energía eléctrica, con motor de 0,60 KW.

    Autor: Freddy Morán Veliz

    Fuente: www.electricahamt.com

    CUADRO # 6

    Autor: Freddy Morán Veliz

    Fuente: www.electricahamt.com

    CUADRO # 7

    Descripción

    Maquinaria

    Marca Modelo No. Serie País de fabricación Atributo

    principal

    Taladro de

    Pedestal

    Rong Long

    Shinetool

    RLD – 19F 189458 Taiwán Choque de

    5/8 pulgada

    Aplicación: Utilizada para hacer agujeros.

    Descripción: Taladro pedestal de 12 Velocidades, choque de 5/8 Pulgada.

    Motor eléctrico de inducción monofásico, ¾ HP ,a 1720 RPM, 110/220V,12/6ª

  • Situación actual empresa 31

    Descripción

    Maquinaria

    Marca Modelo No. Serie País de fabricación Atributo

    principal

    Lavadora a

    Presión

    Karcher HDS-690 81222 Alemania Presión

    Máxima de

    200 bares.

    Aplicación: Utilizada para lavar con agua a presión.

    Descripción: Lavadora a presión móvil, carcasa plástica de 2 ruedas posteriores.

    Funciona por medio de un motor de combustión interna.

    Autor: Freddy Morán Veliz

    Fuente: www.electricahamt.com

    1.6.2. Recursos Humanos de la Empresa Metalamp

    CUADRO # 8

    Recursos humanos de la empresa Metalamp

    Empleados

    Gerente Técnico Ing. Alejandro Ayala Mc.

    Asistente Administrativa Srta. Carmen Moncayo Z.

    Asistente Costos Srta. Jennifer Álvarez

    Ing. Proyecto Ing. Johnny Toaza Ch.

    Jefe de Planta Ing. Giovanni Desiderio

    Sr. Eron Ayala

  • Situación actual empresa 32

    Diseñadores y Dibujantes Sr. Srta. Malena

    Sr. Marín

    Obreros

    Área de Trabajo Descripción Personal

    Bodega de Material

    Sr. M. Obando

    Sr. P. Tóala

    Bodega de Herramienta Sr. C. Anzuela

    Metalmecánica Calixto Chavarría

    Cortadora Sr. Carlos Rodriguez

    Dobladora Sr. Julio Valeriano

    Troqueladora Sr. X. Julio

    Soldadura

    Sr. A Valeriano

    Sr. M. Aroca

    Sr. F. Villegas

    Sr. R. Arambulo

    Sr. Carlos Burgos

    Sr. M. Alvarado

    Sr. Reyes

    Pintura

    Sr. R. Mendoza

    Sr. M. Apolinario

    Sr. I. Gómez

    Sr. Mendoza

    Eléctricos Planta

    Sr. C. Cevallos

    Sr. Julio Shingre

    Sr. D. López

    Sr. W. Morán

  • Situación actual empresa 33

    Obreros

    Sr. E. Ayala

    Eléctricos Sr. Edwin Congo

    Sr. R. Chávez

    Montaje y Otros

    Sr. John Arbeláez

    Sr. P. Torres

    Sr. Junior Vega

    Ayudantes de Montaje y otros

    Sr. E. Miranda

    Sr. Salavarcia

    Sr. Espinoza

    Grupos Varios

    Sr. Manuel Bueno

    Sr. O. Carranza

    Sr. Ochoa

    Sr. Saltos Z.

    Transporte

    Sr. Edgar Ayala

    Sr. Ramón Vega

    Sr. Cedeño P.

    Autor: Freddy Morán Veliz

    Fuente: Empresa Metalamp S.A.

    Servicios Generales

    Guardia Limpieza

    Vigarses A. Sr.Carlos Saltos

  • Situación actual empresa 34

    1.6.3. Recursos Financieros de la Empresa

    CUADRO # 9

    Muebles de oficina

    Denominación Cantidad Precio Unitario Valor Total

    Escritorio ejecutivo 1

    250,00

    250,00

    Silla de ejecutivo 3

    310,00

    930,00

    Escritorio sencillo 4

    230,00

    920,00

    Archivadores pequeños 4

    115,00

    460,00

    Archivador grande 1

    130,00

    130,00

    Mesa de junta 1

    800,00

    800,00

    Silla de junta 5 55,00

    275,00

    Silla giratoria 5 180,00 900,00

    TOTAL 4.665,00

  • Situación actual empresa 35

    Autor: Freddy Morán Veliz

    Fuente: Empresa Metalamp S.A.

    CUADRO # 10

    Equipos de oficina

    Denominación Cantidad Precio Unitario Valor Total

    Computador, impresora 7 $ 750,00 $ 5.250,00

    Surtidor de agua 3 $ 7,00 $ 21,00

    Acondicionador de aire 6 $ 350,00 $ 2.100,00

    Fotocopiadora 1 $ 800,00 $ 800,00

    Teléfono 5 $ 30,00 $ 150,00

    Cafetera 1 $ 15,00 $ 15,00

    Caja registradora 1 $ 100,00 $ 100,00

    Total $ 8.436,00

    Autor: Freddy Morán Veliz

    Fuente: Empresa Metalamp S.A.

    CUADRO # 11

    DESCRIPCION CANTIDAD UNIDADES VALOR VALOR

    Terrenos (36 x 50mt) 1.800 m2 $70,00 $126.000,00

  • Situación actual empresa 36

    Construcciones 984,47 m2 $185,19 $182.309,08

    Cerramientos 100 metros lineales $70,00 $7.000,00

    TOTAL TERRENOS Y CONSTRUCCIONES $315.309,08

    Autor: Freddy Morán Veliz

    Fuente: Empresa Metalamp S.A.

    1.6.4. Seguridad Industrial

    Disposiciones Técnicas de Seguridad contra Incendios

    A nombre de: Metales y Lámparas Metalamp S.A.

    En calidad de: Propietaria

    Nombre de la edificación: Metalamp S.A.

    Uso de la Edificación: Taller de Fabricación de Tableros eléctricos y

    Oficinas (1170,84m2 de área de construcción

    Total).

    Dirección: Lotización Los Vergeles Mz.201 solar 5

  • Situación actual empresa 37

    Descripción del sistema de defensa contra incendios de la Edificación

    denominada “Metalamp S.A.”, ubicada en la ciudad de Guayaquil, en la lotización los

    vergeles Mz. 201 solar 5.

    Esta edificación está actualmente construida y en funcionamiento, siendo su uso

    taller de tableros eléctricos y oficinas, consta de planta baja y alta, lo que da un área de

    1170,84 m2 de construcción total.

    La empresa esta provista de extintores (E2), y además protecciones

    complementarias.

    Estas recomendaciones se encuentran graficadas en los planos arquitectónicos

    presentados y descritas en estas disposiciones.

    La empresa esta provista de los siguientes extintores para el control de algún

    imprevisto ocasionado dentro de la Planta, y se encuentran distribuidos de la siguiente

    manera.

    Guardianía: Un extintor de polvo químico seco, tipo ABC de 10 lbs de capacidad.

    Cuarto de Transformadores: Un extintor de CO2 de 10 lbs de capacidad.

    Área de trabajo – Maquinarias: Dos extintores de CO2 de 20 lbs de capacidad cada uno.

    Un extintor de polvo químico seco, tipo ABC de 20 lbs. de capacidad.

  • Situación actual empresa 38

    Bodega: Un extintor de polvo químico seco, tipo ABC de 10 lbs. de capacidad.

    Bodega de planchas metálicas y perchas: Un extintor de polvo químico seco, tipo

    ABC de 10 libras de capacidad.

    Área de soldadura: Un extintor de polvo químico seco, tipo ABC de 20 lbs. de

    capacidad.

    Área de producto terminado y embalaje: Un extintor de polvo químico seco, tipo

    ABC de 20 lbs. de capacidad.

    Oficinas: Un extintor de polvo químico seco, tipo ABC de 10 lbs de capacidad.

    Un extintor de CO2 de 5 lbs de capacidad.

    1.7. Mercado

    1.7.1. Mercado Actual

    CUADRO # 12

    PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO EMPRESA METALAMP

  • Situación actual empresa 39

    METALAMP S.A. 58%

    PANELEC S.A. 20%

    COMETACE 10%

    PROSELEC 7%

    OTROS 5%

    TOTAL 100%

    Autor: Freddy Morán Veliz

    Fuente: Empresa Metalamp S.A.

    GRÁFICO # 1

    Autor: Freddy Morán Veliz

    Fuente: Empresa Metalamp S.A.

    Representación en el Sector Local

    La empresa Metalamp ha incursionado en el mercado de Guayaquil con la

    actividad creciente especialmente en la línea de fabricación de tableros eléctricos,

    accesorios para el montaje de instalaciones eléctricas para:

  • Situación actual empresa 40

    � Media y Baja tensión

    � Subestaciones compactas

    � Transferencia automática

    � Bombas alternadas

    � Medidores tipo vitrina

    � Electrocanales sobre medida

    1.7.2. Incursión con el Mercado

    Campos de Acción

    La empresa Metalamp opera en varios sectores industriales, comerciales y

    residenciales, teniendo un notable grado de experiencia en los diferentes campos que a

    continuación detallaremos:

    CUADRO # 13

    Cemento Madera Papel Industria Textil

    Metalurgia Cerámica Redes Eléctricas Industria del Plástico

    Vidrio Energía Subestaciones a nivel de 69 KV Centro Comerciales

    Detergentes Azucareras Industria Alimenticia

    Autor: Freddy Morán Veliz

    Fuente: www.electricahamt.com

  • Situación actual empresa 41

    CUADRO # 14

    Clientes de la Empresa Metalamp

    Fisa Fagardi IGD del Litoral

    Azucarera Valdez Andec Artes graficas Senefelder

    Andinatel Cenelsur Consultora Tecnieléctrica

    Expalsa Fedelma Dirección General del

    material

    Fadesa Holcim Ecuador Industria Cartonera

    La Fabril Meprosa Junta de Beneficencia

    Omaconsa Platabal Importadora el Rosado

    Electroguayas S.A. SEIN/OCP Plásticos Ecuatorianos

    Textiles San Antonio Hilantex S.A. Papelera Nacional S.A.

    Ecuacotton S.A. Termoplast S.A. SEIN/Termo – Esmeraldas

    Marriott Calcareos Huayco Manpet / Petrocomercial

    Fab. de Aceite La Favorita Industria Molinera S.A. La cemento Nacional C.A.

    Fertisa S.A. Comp. Cervezas Nac. Plásticos Industriales

    Siemens Supermerc. Santa Isabel Unilever Andina

    Autor: Freddy Morán Veliz

    Fuente: www.electricahamt.com

    Análisis de los Competidores

  • Situación actual empresa 42

    Existen 3 empresas que son consideradas competencias para la empresa de

    Metalamp s.a. y que representan un segmento del 42% del mercado de Guayaquil.

    Durante los últimos 5 años la empresa Metalamp a tenido una gran evolución del

    posicionamiento en el mercado debido a la rapidez de la entrega de las ordenes de

    trabajo requeridas por los clientes en relación a los competidores y a la debida

    capacitación de sus trabajadores y implementación de máquinas apropiadas para la

    fabricación de Tableros eléctricos.

    Por la eficiencia en la entrega de los pedidos por parte de la empresa Metalamp se

    ha convertido en la empresa número 1 en la fabricación de tableros eléctricos. Las

    empresas competidoras se han visto en la obligación; por la gran demanda y exigencia

    del mercado y por la falta de capacidad de producción contratar los servicios de

    Metalamp para cumplir con las requisiciones de los clientes.

    CUADRO # 15

  • Situación actual empresa 43

    1.7.3. Análisis de las Estadísticas de Ventas

    Días Enero Febrero Marzo Abril

    1 538 560

    2 503 504 505 506

    3 507 562 593 609

    4 511 512 606 644

    5 558 587

    7 513 543 559

    8 516 605 612

    9

    10 520 521 523 604 649 651

    11

    12 524 573 617 618

    13 581

    14 652 654

    15 578

    16 529 575 656

    17 541 621 623

    18 530 536 658 660

    19 572 582

    20 626 629

    21 537 539 661 664

    22 531 631

    23 546 580 595 596 667

    24 532 533 540 600

    25 544 547 569 571 633 702 669 702

    26 549 594 599

    28 554 636 638 677

    29 593 598

    30 561 679 681 710

    31 641

    Días Mayo Junio Julio Agosto

  • Situación actual empresa 44

    Autor: Freddy Morán Veliz

    Fuente: www.electricahamt.com

    1 682 708 808

    2 709 746

    3 755 756 845

    4 689 848 856 839

    5 557 758 853 858 896

    6 893 894

    7 691 715 718 760 809 821 857 859

    8 704 713 728 850 854 855 860 869 837 840 895

    9 692 693 694 723 724 761 762 763 851 861 864

    10 695 714 846 862 866

    11 764 765 766 867 868 871 872 873 835

    12 697 705 712 801 804 870 877 841

    13 735 767 768 769 780 805

    14 610 699 700

    15 716 739 744

    16 701 726 737 782 783 802 806

    17 849 863 875

    18 785 786 807 811 874 838

    19 717 725 727 729 813 815 819 820 876

    20 740 741 787 788 789

    21 720 823 824 828

    23 733 734 790 817

    24 731 800 830 831 843 889

    25 792 816

    26 832 833

    27 748 794

    28 719 749 750 798 799 865 891 844

    29 751 842

    30 730 753 754 795 796 797 887 889

    31 890 892

    CUADRO # 16

  • Situación actual empresa 45

    Análisis de las Estadísticas de Ventas Enero - Agosto

    O/T Cantidad de Tableros o cajas Factor Ventas Electrica Hamt : 2,5 %

    OT1 OT2 OT3 OT4 OT5 OT6 OT7 OT8 OT9 Fabricación

    503 10 $ 180,96 $ 1.809,60 $ 1.854,84

    504 10 $ 102,07 $ 1.020,70 $ 1.046,22

    505 10 $ 80,05 $ 800,50 $ 820,51

    506 10 $ 36,64 $ 366,40 $ 375,56

    507 10 $ 23,62 $ 236,20 $ 242,11

    511 1 $ 120,26 $ 120,26 $ 123,27

    529 10 $ 67,72 $ 677,20 $ 694,13

    530 10 $ 80,05 $ 800,50 $ 820,51

    531 10 $ 102,07 $ 1.020,70 $ 1.046,22

    532 5 $ 235,45 $ 1.177,25 $ 1.206,68

    560 2 $ 36,64 $ 73,28 $ 75,11

    572 6 $ 120,26 $ 721,56 $ 739,60

    575 3 $ 67,62 $ 202,86 $ 207,93

    578 1 2 1 $ 483,68 $ 483,68 $ 495,77

    580 2 2 $ 147,67 $ 147,67 $ 151,36

    581 1 $ 67,62 $ 67,62 $ 69,31

    587 6 $ 120,26 $ 721,56 $ 739,60

    596 1 $ 180,96 $ 180,96 $ 185,48

    598 4 $ 36,64 $ 146,56 $ 150,22

    599 3 $ 102,07 $ 306,21 $ 313,87

    616 2 $ 80,05 $ 160,10 $ 164,10

    640 10 $ 102,26 $ 1.022,60 $ 1.048,17

    641 5 $ 120,26 $ 601,30 $ 616,33

    642 5 $ 180,96 $ 904,80 $ 927,42

    688 5 $ 180,96 $ 904,80 $ 927,42

    689 10 $ 80,05 $ 800,50 $ 820,51

    690 10 $ 67,62 $ 676,20 $ 693,11

    708 1 1 $ 60,26 $ 60,26 $ 61,77

    709 1 $ 102,07 $ 102,07 $ 104,62

    731 1 2 $ 200,31 $ 200,31 $ 205,32

  • Situación actual empresa 46

    Autor: Freddy Morán Veliz

    Fuente: Empresa Metalamp S.A.

    735 1 $ 67,62 $ 67,62 $ 69,31

    738 1 $ 120,26 $ 120,26 $ 123,27

    739 1 $ 80,05 $ 80,05 $ 82,05

    744 4 $ 102,07 $ 408,28 $ 418,49

    781 5 $ 120,26 $ 601,30 $ 616,33

    805 1 $ 80,05 $ 80,05 $ 82,05

    809 1 1 2 2 8 $ 2.785,53 $ 2.785,53 $ 2.855,17

    811 1 $ 67,62 $ 67,62 $ 69,31

    815 1 $ 23,62 $ 23,62 $ 24,21

    819 1 $ 80,05 $ 80,05 $ 82,05

    824 1 $ 180,96 $ 180,96 $ 185,48

    830 2 $ 80,05 $ 160,10 $ 164,10

    832 4 4 4 $ 998,96 $ 998,96 $ 1.023,93

    835 3 $ 200,65 $ 601,95 $ 617,00

    836 7 $ 180,96 $ 1.266,72 $ 1.298,39

    837 5 $ 120,26 $ 601,30 $ 616,33

    838 18 $ 102,07 $ 1.837,26 $ 1.883,19

    839 25 $ 80,05 $ 2.001,25 $ 2.051,28

    840 13 $ 67,62 $ 879,06 $ 901,04

    841 10 $ 36,64 $ 366,40 $ 375,56

    842 10 $ 23,62 $ 236,20 $ 242,11

    855 1 $ 180,96 $ 180,96 $ 185,48

    856 4 $ 67,62 $ 270,48 $ 277,24

    990 10 $ 67,62 $ 676,20 $ 693,11

    Total $ 31.086,39 $ 31.863,55

  • Situación actual empresa 47

    GRÁFICO # 2

  • Situación actual empresa 48

    Autor: Freddy Morán Veliz

    Fuente: Empresa Metalamp S.A.

  • Programación y Puesta en Marcha 196

    GRÁFICO # 3

  • Programación y Puesta en Marcha 196

    Autor: Freddy Morán Veliz

    Fuente: Empresa Metalamp S.A.

    1.7.4. Canales de Distribución de Metalamp

    Proveedores de Materia Prima

    CUADRO # 17

    PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS

    INDUSTRIA DE PRODUCTOS ACABADOS

    FABRICANTE EMPRESA METALAMP

    ENTIDADES MAYORISTAS

    DISTRIBUIDOR INDUSTRIAL ELECTRICA

    CONSUMIDOR FINAL

  • Programación y Puesta en Marcha 196

    Proveedores de materiales

    Dipac Planchas Correas Abrazaderas

    Ferro-torre Planchas Perfiles-Platinas Uniones

    Ferreteria Alamo Ángulos Varillas Pernos

    Bisagras Anillos Tuercas

    Ferreteria Actual Ángulos Bisagras Soportes

    Constructoquimica Pintura Diluyente Cemento cont.

    Expocolor Pintura Diluyente - laca

    Plástico Polo Acrílicos Caucho tapa Topes bornera

    Din Acrílicos

    Electrica Hamt Contactores Barra Cobre Aisladores

    Canaletas Rieles Amarras

    Terminales Cables-Borneras Laterales

    Lumitec Pernos Tuercas Rulimanes

    Finpac Discos de Esmeril Guantes Guaipe

    Cintas Cintas papel

    Indura Electrodos Guantes Trajes

    Aga Electrodos

    Autor: Freddy Morán Veliz

    Fuente: Empresa Metalamp S.A. Bodega de Materia Prima.

    La distribución directa es utilizada por la empresa Metalamp para la elaboración de

    pedidos de acuerdo a las especificaciones del cliente o consumidor del producto que se

    va a fabricar.

    La empresa también dispone de personal capacitado para la instalación y servicio

    técnico.

  • Programación y Puesta en Marcha 196

    La empresa distribuidora Electrica Hamt mantiene una constante atención y

    preocupación por la aparición de productos nuevos que puedan demandar los clientes.

  • Programación y Puesta en Marcha 196

    CAPITULO VI

    PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

    6.1. Selección y Programación de Actividades para la Implementación de las Propuestas.

  • Programación y Puesta en Marcha 196

  • Programación y Puesta en Marcha 193

  • Programación y Puesta en Marcha 194

  • Programación y Puesta en Marcha 195

  • Programación y Puesta en Marcha 196

  • Programación y Puesta en Marcha 197

  • Situación actual empresa 36

  • Situación actual empresa 37

  • Situación actual empresa 38

  • Situación actual empresa 39

  • Situación actual empresa 40

  • Situación actual empresa 41

  • Situación actual empresa 42

  • Situación actual empresa 43

  • Situación actual empresa 44

  • Situación actual empresa 45

    CAPITULO II

    2.1. Distribución de la Planta

    Analizaremos como se encuentra distribuida la empresa Metalamp S.A. ya sea en el área física de la planta; en las áreas de Metalmecánica, Soldadura, Pintura, Ensamble de Partes eléctricas y metálicas, Bodega de Materia prima, Bodega de Herramientas, Bodega de productos terminados, Oficinas, y también como esta dispuesta la distribución de maquinarias y equipos usados en el proceso de producción de tableros eléctricos.

  • Situación actual empresa 40

  • Situación actual empresa 41

    Autor: Freddy Morán Veliz

    Fuente: Investigación en Planta

    2.2. Descripción del Proceso de Fabricación de Tableros Eléctricos

    Proceso de fabricación de tableros eléctricos:

    � Entrega de la orden de Trabajo al departamento de Producción

    � Entrega de la orden de trabajo a la bodega de materia prima

    � Despacho del material de la bodega de materia prima

    � Requisición de materiales y herramientas de la bodega para el Área

    de Metal mecánica

    � Cortado de las plancha

    � Troquelado de las planchas

    � Doblado de la plancha

    � Requisición de herramientas de la bodega de herramientas para el

    área de soldadura

  • Situación actual empresa 42

    � Requisición de materiales del área de soldadura para la Unión de

    las partes del tablero

    � Acabado del tablero

    � Lavado de las partes del tablero

    � Requisición de pintura y diluyente para el área de pintado

    � Pintado del tablero con pintura liquida.

    � Requisición de materiales y herramientas para el área eléctrica

    � Ensamble final del tablero eléctrico

    � Ensamble del mando del tablero

    � Instalación del cableado eléctrico

    � Control de calidad

    � Entrega del producto a la bodega de productos terminados

    � Entrega del producto al cliente final

    2.2.1. Análisis del Proceso de Producción

    El Proceso para la fabricación de tableros eléctricos comienza con la recepción de los pedidos de las órdenes de trabajo hechas por los clientes de Metalamp, que son aprobados por el departamento de producción, para luego ser distribuidos ala área de Metalmecánica a los respectivos operarios para comenzar

  • Situación actual empresa 43

    la fabricación de la orden de trabajo ; que comienza con la planificación de las medidas para el diseño del talero, luego se ordena la requisición de materia prima al área de bodega , estos materiales son llevados a la mesa de trabajo, en la cual se realiza la verificación de las planchas para luego proceder a tomar las medidas pertinentes para comenzar el rayado de la plancha para realizar los cortes de los parantes, fondo, puerta, techo, lamina, rieles para la caja ; después las partes de la caja son trasladadas a la mesa de trabajo para realizar el rayado – picado de planchas para proceder con el proceso de doblado de los perfiles, luego las partes son almacenadas en el área de productos en proceso. Luego son llevadas las partes al área de soldadura donde se procede al armado de la estructura, se procede a:

    � Puntear las esquinas de la caja

    � Se resueldan las esquinas

    � Se ensamblan los soportes internos

    � Se pulen los rezagos de soldadura

    � Luego se verifica la caja

    � Se acoplan las tapas

    � Se realizan los calados

    � Se sueldan las bisagras

    Después la caja es llevada al área de pintura donde se procede a la preparación de la lata de la caja, masillado, lijado, luego es transportado a una tina de acido, lavado con desengrasante, después se enjuaga con agua para proceder al secado de la caja. Se procede al fondeado anticorrosivo de la caja, pintado de color beige.

  • Situación actual empresa 44

    Luego se procede al secado en el horno a gas, luego es llevado al área eléctrica donde son ensamblados los elementos metálicos, eléctricos, conexión de cables, instalación de seguridades, prueba eléctrica y almacenamiento en bodega de productos terminados.

    Diagrama de Flujo del Proceso

  • Situación actual empresa 45

    Diagrama núm. 1 Hoja núm. 1 Resumen

    Persona: Operario de Metalmecánica

    Actividad

    Actual Prop. Economía

    Operación 45

    Actividad: Fabricación de la Orden de trabajo/962 Transporte 16

    Espera 2

    Inspección 1

    Método: Actual/Propuesto Almacenamiento 1

    Distancia(metros) 105,50

    Lugar: Area de metalmec -Soldadura-Pintura-Ensamble Tiempo(Horas-Hombre) 379,5

    Operarios: Ficha núm. Costo:

    Compuesto por: Fecha: Mano de Obra

    Aprobado por: Fecha: Material

    Descripción: Producto Total (Capital)

    Tablero o Caja tipo OT - 3 con Techo 55x40x18,5cm

    Can

    tid

    ad

    Dis

    t. (

    m)

    T (m

    in)

    Símbolo Observaciones:

    Cantidad:1

    Método Actual Medida Descripción

    Planificar medidas para el diseño de la orden de trabajo 3

    Requisición de Plancha en el área de Bodega de Materiales 3 2

    Buscar plancha indicada en el diseño 1,5 0,50

    Retirar plancha de las perchas de la Bodega 0,66

    Colocar Plancha en carrito 0,13

    Llevar la plancha al área de Metalmecánica - mesa de trabajo 5 0,20

    Mesa de trabajo

    Tomar medidas de la plancha según diseño 0,08

    Transportar planchas hasta la mesa de Cortadora 2 0,15

    Carrito

    Colocar plancha para realizar primer corte en cortadora 0,10

    Proceder a la nivelación de Maquina Cortadora 0,27

    Proceder a cortar la parte de la caja 0,50 85,1x55 plancha de 1,5mm

    Tomar medidas para el corte de los parantes - nivelación 0,33

    Cortar Parantes de la caja 0,55 40x7 plancha de 1,5mm

    Tomar medidas para el corte del fondo para la caja 0,37

    Cortar el fondo de la caja 0,48 39,7x20,5 plancha de 1,5mm

    Tomar medidas para el corte de la puerta de la caja 0,42

  • Situación actual empresa 46

    Cortar la puerta de la caja 0,52 53,3x40,5 plancha de 1,5mm

    Tomar medida para el corte del techo de la caja 0,40

    Cortar el techo de la caja 0,43 50x28,5 plancha de 1,5mm

    Tomar medidas para el corte de la lámina de la caja 0,30

    Cortar lámina de la caja 0,53 42,6x33 plancha de 2mm

    Tomar medidas para el corte de los rieles de la caja 0,33

    Cortar rieles de la caja 0,58

    40x5,5 plancha de 2mm

    Recoger los pedazos cortados de la parte de atrás de cort. 3 0,33

    Ordenar los pedazos sobrantes en area de materiales sobr. 0,52

    Regresar a la maquina cortadora 3 0