trabajo de grado de daniela bahamón y juan sebastián ramos

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Page 1: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos
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Page 5: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos
Page 6: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO DE LAS OPERACIONES

DE PREPARACIÓN Y MONTAJE DE MOLDES EN UNA EMPRESA

FABRICANTE DE ENVASES PLÁSTICOS EN EL VALLE DEL CAUCA

DANIELA BAHAMÓN ARREDONDO

JUAN SEBASTIÁN RAMOS JIMÉNEZ

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL E INDUSTRIAL

FACULTAD DE INGENIERÍA

SANTIAGO DE CALI

2016

Page 7: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO DE LAS OPERACIONES

DE PREPARACIÓN Y MONTAJE DE MOLDES EN UNA EMPRESA

FABRICANTE DE ENVASES PLÁSTICOS EN EL VALLE DEL CAUCA

DANIELA BAHAMÓN ARREDONDO

JUAN SEBASTIÁN RAMOS JIMÉNEZ

Director:

NICOLÁS CLAVIJO BURITICÁ

Proyecto de trabajo de grado como requisito parcial para obtener el título de

Ingeniero(a) Industrial

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL E INDUSTRIAL

FACULTAD DE INGENIERÍA

SANTIAGO DE CALI

2016

Page 8: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

ARTÍCULO 23 de la Resolución No. 13 del

6 de julio de 1946 del Reglamento de la

Pontificia Universidad Javeriana.

“La Universidad no se hace responsable

por los conceptos emitidos por sus alumnos

en sus trabajos de grado. Solo velará

porque no se publique nada contrario al

dogma y a la moral católica y porque la

tesis no contenga ataques o polémicas

puramente personales antes bien, se vea

en ellos el anhelo de buscar la verdad y la

justicia”.

Page 9: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

AGRADECIMIENTOS

Los autores expresan sus agradecimientos a:

Dios por guiarnos y darnos la oportunidad de emprender este proyecto.

Nuestros padres y hermanas por el apoyo y acompañamiento durante el proceso

de elaboración de este proyecto.

Al director del proyecto Nicolás Clavijo Buriticá que nos permitió trabajar junto

con él y brindarnos el acompañamiento, tiempo, conocimiento y experticia que

permitieron culminar este proyecto.

La empresa por abrirnos las puertas y brindarnos su confianza, su tiempo y

conocimiento para emprender un beneficio mutuo.

Todas las personas que de una u otra forma contribuyeron al desarrollo de este

trabajo de grado.

Page 10: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

CONTENIDO

Pág.

RESUMEN ............................................................................................................... 1�

ABSTRACT .............................................................................................................. 2�

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 3�

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO ................................................................. 4�

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .................................................................... 4�

1.2 OBJETIVOS ....................................................................................................... 6�

1.2.1 Objetivo general .............................................................................................. 6�

1.2.2 Objetivos específicos ...................................................................................... 6�

1.3 ANTECEDENTES TEÓRICOS .......................................................................... 8�

1.3.1 Lean Manufacturing ........................................................................................ 8�

1.3.2 Cambios rápidos (SMED) ............................................................................. 10�

1.3.3 Estudio de tiempos ....................................................................................... 11�

1.4 METODOLOGÍA .............................................................................................. 12�

2. DIAGNÓSTICO DE LAS OPERACIONES DE PREPARACIÓN Y MONTAJE DE

MOLDES EN LAS MÁQUINAS NISSEI 50MB ....................................................... 14�

2.1 RECURSOS QUE INTERVIENEN EN LAS OPERACIONES .......................... 14�

2.1.1 Máquinas ...................................................................................................... 14�

2.1.2 Herramientas y componentes ....................................................................... 16�

2.1.3 Recursos humanos ....................................................................................... 18�

2.1.4 Formatos ....................................................................................................... 19�

Page 11: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

2.2 CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OPERACIONES DE

PREPARACIÓN Y MONTAJE DE MOLDES EN LAS MÁQUINAS NISSEI 50MB . 19�

2.2.1 Preparación de moldes ................................................................................. 20�

2.2.2 Montaje de moldes ........................................................................................ 23�

2.3 EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL ................................................... 26�

2.3.1 Identificación de puntos críticos .................................................................... 26�

2.3.2 Causa – efecto .............................................................................................. 34�

2.3.3 Cuantificación del problema .......................................................................... 36�

2.4 CONCLUSIONES PARCIALES DEL DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LAS

OPERACIONES DE PREPARACIÓN Y MONTAJE DE MOLDE........................... 38�

3. PROYECCIÓN DE POSIBLES SOLUCIONES PARA REDUCIR LOS TIEMPOS

Y COSTOS DE PREPARACIÓN Y MONTAJE DE MOLDES ................................ 40�

3.1 ALTERNATIVAS CON BASE EN EL CONOCIMIENTO DE LAS CAUSAS DEL

PROBLEMA ........................................................................................................... 40�

3.1.1 5’S ................................................................................................................. 42�

3.1.2 SMED (Single-Minute Exchange of Dies) ..................................................... 59�

3.1.3 Poka Yoke ..................................................................................................... 64�

3.1.4 TPM (Mantenimiento Preventivo Total) ......................................................... 69�

3.1.5 Estandarización ............................................................................................ 73�

3.1.6 Kaizen ........................................................................................................... 80�

3.1.7 Capacitación ................................................................................................. 82�

3.2 CONCLUSIONES PARCIALES DE LA PROYECCIÓN DE POSIBLES

SOLUCIONES PARA REDUCIR LOS TIEMPOS Y COSTOS DE PREPARACIÓN

Y MONTAJE DE MOLDES .................................................................................... 87�

Page 12: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

4. SÍNTESIS DE LAS PROPUESTAS DE MEDIANTE EL DESARROLLO DE UN

PLAN DE MEJORAMIENTO A FIN DE DEFINIR UNA RUTA DE

IMPLEMENTACIÓN ............................................................................................... 88�

4.1 CRONOGRAMA .............................................................................................. 88�

4.2 BENEFICIO – COSTO ..................................................................................... 88�

4.3 CONCLUSIONES PARCIALES ....................................................................... 95�

5. CONCLUSIONES .............................................................................................. 96�

6. RECOMENDACIONES ...................................................................................... 98�

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 99�

ANEXOS .............................................................................................................. 103�

Page 13: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

LISTA DE CUADROS

Pág.

Cuadro 1. Etapas metodológicas ........................................................................... 12�

Cuadro 2. Resultados priorizados de la tarjeta Crawford ....................................... 26�

Cuadro 3. Priorización de los problemas ............................................................... 27�

Cuadro 4. Clasificación de actividades en elementos ............................................ 30�

Cuadro 5. Datos básicos ........................................................................................ 31�

Cuadro 6. Resumen del estudio de tiempos .......................................................... 32�

Cuadro 7. Unificación de los resultados ................................................................. 34�

Cuadro 8. Costo por tiempo muerto ....................................................................... 36�

Cuadro 9. Costo de oportunidad por tiempos muertos .......................................... 37�

Cuadro 10. Costo total del problema ..................................................................... 38�

Cuadro 11. Posibles soluciones con base en las causas del problema ................. 40�

Cuadro 12. Resumen de la tabulación del diagnóstico de 5’S ............................... 42�

Cuadro 13. Organización del carro porta herramientas ......................................... 50�

Cuadro 14. Clasificación tornillería ........................................................................ 53�

Cuadro 15. Salarios mínimos por formación académica ........................................ 58�

Cuadro 16. Requerimientos de la propuesta de las 5’S ......................................... 59�

Cuadro 17. Ajuste de las actividades internas y externas ...................................... 60�

Cuadro 18. Requerimientos de la propuesta SMED .............................................. 64�

Cuadro 19. Requerimientos de la propuesta de Poka Yoke .................................. 68�

Cuadro 20. Seis grandes pérdidas en los equipos productivos) ............................ 70�

Page 14: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

Cuadro 21. Requerimientos de la propuesta TPM ................................................. 73�

Cuadro 22. Información para el diagrama de actividades múltiples de la operación

de montaje de molde ............................................................................................. 74�

Cuadro 23. Requerimientos de la propuesta de estandarización........................... 78�

Cuadro 24. Requerimiento de la propuesta Kaizen. .............................................. 82�

Cuadro 25. Tipo de enfoque de cada propuesta .................................................... 83�

Cuadro 26. Requerimiento de la propuesta de capacitación. ................................ 84�

Cuadro 27. Temas a tratar con respecto a las propuestas .................................... 85�

Cuadro 28. Plan de Acción de las propuestas planteadas ..................................... 89�

Cuadro 29. Costo-beneficio de las propuestas ...................................................... 91�

Cuadro 30. Relación beneficio – costo para un escenario pesimista ..................... 95�

Cuadro 31. Relación beneficio – costo para un escenario optimista ...................... 95�

Page 15: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

LISTA DE FIGURAS

Pág.

Figura 1. Árbol de problemas con las causas y los efectos del problema. ............... 7�

Figura 2. Máquina Nissei 50MB ............................................................................. 15�

Figura 3. Montacargas manual eléctrico ................................................................ 15�

Figura 4. Montacargas manual .............................................................................. 16�

Figura 5. Componentes y/o piezas del molde ........................................................ 16�

Figura 6. Juego de llaves Allen milimétrica .......................................................... 17�

Figura 7. Rache mecánica ................................................................................... 17�

Figura 8. Juego de llaves boca fija ......................................................................... 17�

Figura 9. Galgas .................................................................................................... 18�

Figura 10. Cursograma analítico de la operación de preparación de moldes ........ 22�

Figura 11. Cursograma analítico de la operación de montaje de moldes .............. 25�

Figura 12. Diagrama de Pareto .............................................................................. 29�

Figura 13. Diagrama de barras del tiempo total de la operación de montaje de molde

y el tiempo muerto. ................................................................................................ 33�

Figura 14. Diagrama de Ishikawa .......................................................................... 35�

Figura 15. Ruta metodológica de las alternativas con sus ventajas ....................... 41�

Figura 16. Pasos para la implementación de las 5’S ............................................. 43�

Figura 17. Estado actual del cajón de sustancias químicas ................................... 44�

Figura 18. Tarjeta roja ............................................................................................ 44�

Figura 19. (a) Zona de montacargas manuales y equipo de bloqueo y etiquetado y

(b) zoom del cajón de equipo de bloqueo y etiquetado. ......................................... 46�

Page 16: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

Figura 20. Zona de montacargas ........................................................................... 47�

Figura 21. Cajón de sustancias químicas y herramientas para las diferentes

operaciones. .......................................................................................................... 47�

Figura 22. Casillero de los mecánicos ................................................................... 48�

Figura 23. Caja de herramientas de los mecánicos ............................................... 48�

Figura 24. Carro porta herramientas ...................................................................... 50�

Figura 25. Distribución de herramientas en la máquina NISSEI 50 MB ................. 51�

Figura 26. Distribución ideal para los elementos de trabajo en la máquina. .......... 52�

Figura 27. Ejemplo caja plástica ............................................................................ 53�

Figura 28. Bandeja Magnética ............................................................................... 54�

Figura 29. a) Cavidad hueca dentro de la máquina y b) Cubierta en la cavidad hueca

............................................................................................................................... 55�

Figura 30. Linternas para gafas de seguridad ....................................................... 55�

Figura 31. Tablero de programación de funciones de los mecánicos .................... 62�

Figura 32. Manifold o colector ................................................................................ 65�

Figura 33. Distribución del sistema de refrigeración .............................................. 66�

Figura 34. Ejemplos sistemas de identificación ..................................................... 67�

Figura 35. Ejemplo 2 sistemas de identificación .................................................... 67�

Figura 36. Sticker impermeables de racores ......................................................... 67�

Figura 37. Soporte propuesto para las mangueras. ............................................... 68�

Figura 38. Ubicación propuesta para los soportes ................................................. 68�

Figura 39. Diagrama de actividades múltiples de la operación de montaje de molde

............................................................................................................................... 75�

Page 17: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

Figura 40. Cursograma analítico de la propuesta de la operación de montaje de

molde ..................................................................................................................... 79�

Figura 41. Ciclo de PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) .............................. 81�

Figura 42. Cronograma del plan de acción ............................................................ 90�

Page 18: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

LISTA DE ANEXOS

Pág.

Anexo 1. Formato de chequeo para montaje de molde ....................................... 103�

Anexo 2. Formato de programación de montaje de molde .................................. 104�

Anexo 3. Formato de movimiento de material ..................................................... 105�

Anexo 4. Diagrama de procesos de la operación de preparación de molde ........ 106�

Anexo 5. Diagrama de proceso de la operación de montaje de molde ................ 107�

Anexo 6. Formato de la tarjeta Crawford ............................................................. 108�

Anexo 7. Resultados de la tarjeta Crawford ......................................................... 109�

Anexo 8. Formato de Observación ...................................................................... 110�

Anexo 9. Toma de datos de las observaciones ................................................... 111�

Anexo 10. Diagnóstico de factibilidad de 5’S. ...................................................... 116�

Anexo 11. Formato de clasificación de herramientas. ......................................... 120�

Anexo 12. Herramientas necesarias para el cambio de molde ............................ 121�

Anexo 13. Formato de movimiento de materiales ................................................ 122�

Anexo 14. Formato programación limpieza y orden ............................................. 123�

Anexo 15. Formato de auditoria para cumplimiento de 5´S ................................. 124�

Anexo 16. Clasificación de las actividades en externas e internas ...................... 125�

Anexo 17. Formato de verificación de montaje de molde. ................................... 126�

Anexo 18. Formato de cambio de molde en la operación de montaje de molde.. 127�

Anexo 19. Formato de plan de mantenimiento .................................................... 127�

Anexo 20. Formato de funcionamiento de máquina y molde en producción ........ 128�

Anexo 21. Evaluación para estandarización de operaciones ............................... 129�

Page 19: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

Anexo 22. Ejemplo de acta de reunión ................................................................ 130�

Page 20: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

1

RESUMEN

El presente trabajo de grado tuvo como propósito identificar las causas de los

altos tiempos y costos de la operación de montaje de molde en las máquinas NISSEI

50MB del proceso de inyecto-soplado en una empresa dedicada a la fabricación y

distribución de envases de plástico. Para dar cumplimiento a este objetivo, se realizó

un diagnóstico de la situación actual por medio del criterio de los encargados y de

los autores; que permitió conocer los problemas y sus causas, mediante las cuales

se definieron posibles soluciones de mejoramiento utilizando las herramientas de

Manufactura Esbelta (Lean Manufacturing). Por último, se propuso un plan de

acción a fin de definir una ruta de implementación de las soluciones presentadas

anteriormente e igualmente se calculó el costo-beneficio. El estudio descriptivo, se

realizó con la debida recolección de datos e información de los factores y

actividades presentes que afectan el tiempo de montaje de moldes en las máquinas

NISSEI 50MB. Para ello se utilizaron los conceptos, teoría y herramientas de

ingeniería industrial de Lean Manufacturing como SMED (Single-Minute Exchange

of Dies), Poka-Yoke, 5’S y otras las cuales son estandarización, capacitación y TPM

(Mantenimiento Preventivo Total) para responder con posibles soluciones a la

problemática presentada. Como resultados principales se encontró y evidenció

durante el diagnóstico un total de diecisiete causas las cuales fueron clasificadas en

un diagrama Ishikawa por medio de las 5M (material, mano de obra, método, medio

ambiente y máquina). Para la solución de estas se utilizaron algunas de las

herramientas del Lean Manufacturing, en especial las 5’S, SMED y la

estandarización para la disminución del tiempo y costo de la operación de montaje

de molde y por otro lado Poka Yoke, TPM, capacitación y Kaizen, para la eliminación

de tiempos muertos encontrados en la toma de datos.

Palabras clave: Lean Manufacturing, 5’S, SMED, Poka Yoke, TPM,

estandarización, capacitación y operación.

Page 21: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

2

ABSTRACT

The present project identified the causes related to the high time and cost that

require the mold changing operation on the machines NISSEI 50MB (stretch blow

molding machine) in a company dedicated to manufacture and distribute plastic

bottles. To achieve this objective, the current problem was diagnosed using the

criteria of the people in charge of the operation and the criteria of the authors; this

allowed to know the problems and causes through which possible solutions for

improvement were defined using the tools of Lean Manufacturing. Finally, an action

plan was proposed to delimit the direction of the implementation of each solution

presented above with the respective cost-benefit. The descriptive study was realized

thanks to the pertinent recollection of data and information of the factors and

activities that affects the mold change operation time were collected in the NISSEI

50MB machines. Due to this, concepts, theories and tools of the industrial

engineering of Lean Manufacturing would be used such as SMED (Single-Minute

Exchange of Dies), Poka-Yoke, 5’S and others like standardization, capacitation and

TPM (Total Productive Maintenance) in order to respond with possible solutions to

the problem present. During the diagnostic of the problem a total of 17 causes were

found and classified in an Ishikawa by the 5M method (materials, method,

environment, machinery and man). To solve the situation there was needed to use

Lean Manufacturing tools especially 5’S, SMED and standardization to reduce the

time and costs of the mold change operation. Poka Yoke, TPM, capacitation and

Kaizen were used to eliminate the death time found in the time study.

Keywords: Lean Manufacturing, 5'S, SMED, Poka Yoke, TPM, standardization,

capacitation and operation.

Page 22: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

3

INTRODUCCIÓN

El trabajo de grado que se presenta a continuación considera la importancia de

la utilización de herramientas Lean Manufacturing dentro de una empresa que

fabrica envases plásticos, donde se involucran las operaciones de preparación y

montaje de moldes en máquinas de inyecto-soplado de envases plásticos que

permitirá a la empresa atender las solicitudes de sus clientes más rápido y con

menores costos. Actualmente la empresa presenta prolongados tiempos en estas

operaciones, debido a que no están estandarizados y además se presentan

prácticas no eficientes mientras se ejecutan; lo cual finalmente genera retrasos en

la producción, producto defectuoso y pérdida de materia prima, entre otros

problemas.

Este proyecto busca ofrecer a la compañía una propuesta en las operaciones de

preparación y montaje de moldes, con el objetivo de reducir los tiempos, costos y

simultáneamente mejorar la productividad. El uso de herramientas Lean

Manufacturing permite el mejoramiento continuo porque da soluciones concretas

que estandarizadas permitirán el cumplimiento de los objetivos de la organización.

Para la realización de este proyecto se desarrollaron 6 capítulos: el primero

denominado generalidades del proyecto presenta el problema de investigación, los

objetivos, los antecedentes teóricos y la metodología; el segundo, es el diagnóstico

de las operaciones de preparación de las máquinas NISSEI 50MB; el tercero

enfatiza en las soluciones con la aplicación de las herramientas del Lean, entre las

cuales SMED es la más relevante de acuerdo con las características del estudio; en

el cuarto capítulo se presenta el plan de mejoramiento, el cronograma de

actividades y el beneficio – costo; los capítulos cinco y seis son las conclusiones y

recomendaciones del estudio.

Page 23: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

4

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO

En esta sección se describe la empresa en donde se desarrolló el proyecto, se

enuncian el problema de investigación, los objetivos y la fundamentación teórica del

estudio. Y por último se exponen las conclusiones parciales del capítulo.

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

De acuerdo al artículo “Consumidores disparan la industria del empaque”

publicado por la revista Dinero (2015), se ha venido presentando un fuerte

crecimiento en el consumo de bebidas como agua, jugos y gaseosas en Colombia,

generando que los empaques plásticos rígidos (incluidos las botellas PET) lideren

con una participación del 33.8% en la industria de envasado, seguido del papel y

cartón con el 27% y empaques flexibles con un 15.6% según información

suministrada en la feria Andina Pack realizada en el 2015. Además de las 600

empresas dedicadas a satisfacer esta industria solo las veinte más grandes,

facturaron $2,3 billones en el 2014. De igual manera se estima que esta industria

aumentará a una tasa promedio anual de 3,4% hasta el año 2024 favoreciendo a

los fabricantes nacionales.

La empresa en la que se realizó el estudio es una productora de envases

plásticos, la cual está dedicada a la fabricación y distribución de botellas PET1 a

diferentes empresas de productos de consumo masivo.

Los procesos utilizados en la empresa corresponden a inyecto-soplado y

soplado. Un evento crítico es el tiempo prolongado para el cambio de moldes que

ocurre en el área de inyecto-soplado en las once máquinas. Sin embargo, el

1 PET: Politereftalato de etileno

Page 24: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

5

proyecto se enfoca en las cuatro máquinas más pequeñas que son exactamente

iguales.

Tras un proceso exploratorio por medio de entrevista y revisión de

documentación con el personal de la compañía, se estima que un cambio de molde

puede demorarse en promedio 8,6 horas. No obstante, en el último año los tiempos

de cambio de molde variaron entre un mínimo de 4 horas y pueden llegar a tardar

un tiempo máximo de 15 horas, los cuales ocurren con una frecuencia de una vez

al mes. Teniendo en cuenta que en el mes ocurren un promedio de ocho (8) cambios

de molde, si todos los cambios se realizaran con el tiempo mínimo esto le costaría

a la empresa un total de $2’112.765 pesos anuales en solo mano de obra sin contar

el costo del trabajo en tiempo extra ni el costo de oportunidad (las utilidades que se

dejaron de percibir, con respecto a la demanda). Así mismo, si se asume que todos

los cambios se realizan con un tiempo máximo el costo sería de $7’922.868 de

pesos anuales. Por lo tanto la diferencia en costos con respecto al tiempo estándar

establecido por la empresa con el tiempo máximo será de $5’810.103 de pesos

anuales.

Lo anterior debido a que las operaciones de preparación y cambio de molde no

se encuentran estandarizados y documentados detalladamente. Esto se presta para

que los operarios no realicen adecuadamente sus labores e incidan en errores,

movimientos innecesarios y tiempos muertos, entre otras faltas. Así mismo hay

incertidumbre respecto a cuántas horas hombre son requeridas para realizar un

cambio de molde.

En vista de la gran cantidad de componentes (herramientas y tornillos) que son

necesarios para el desarrollo de la operación, se requiere establecer un principio de

organización estricto. Cabe añadir que el material de ciertos componentes como la

tornillería no son los más adecuados debido a que las altas temperaturas de las

máquinas los deterioran y estos se atascan en los moldes perdiendo tiempo

Page 25: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

6

importante. En el caso de las herramientas se han perdido y/o se requiere adquirir

unas que agilicen la operación.

Se encuentra una ilustración de manera resumida de la problemática en un árbol

de problemas (ver Figura 1).

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo general

Proponer un plan de mejoramiento mediante herramientas de Lean

Manufacturing para reducir tiempos y costos en las operaciones de preparación y

montaje de moldes en máquinas de inyecto-soplado de una empresa dedicada a la

fabricación de envases plásticos.

1.2.2 Objetivos específicos

Diagnosticar el estado actual de las operaciones de preparación y montaje de

molde mediante herramientas analíticas de procesos a fin de identificar operaciones

clave y rendimientos actuales.

Proyectar posibles soluciones de mejoramiento mediante herramientas de Lean

Manufacturing para analizar su factibilidad y viabilidad.

Sintetizar las propuestas mediante el desarrollo de un plan de mejoramiento a fin

de definir una ruta de implementación.

Page 26: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

7

Figura 1. Árbol de problemas con las causas y los efectos del problema. Fuente: elaboración propia

Problema

EFECTO

Altos tiempos y costos en preparación y montaje de moldes.

Altos tiempos y costos en preparación y montaje de moldes.

Se producen movimientos, reprocesos o desplazamientos

innecesarios.

Se incurre en movimientos, costos de reparación, reprocesos o

desplazamientos innecesarios.

Se incurre en errores frecuentes en las operaciones.

Los componentes y herramientas se deterioran, dañan o pierden

cuando se realizan el cambio de molde.

Altos tiempos y costos de las operaciones de preparación y montaje de molde

CAUSAS

La actividades que realizan los operarios las realizan de manera

subjetiva y a través de la experiencia adquirida.

Los componentes y herramientas no son adecuadas o no estan

completas para agilizar las operaciones.

Las capacitaciones no son las mas adecuadas

No se lleva un registro de los componentes y herramientas que

contenga la cantidad y referencia de estas requeridas para la operación.

La documentación detallada de la manera secuencial en que se debe

realizar la operación no existe.

Debe de existir un principio de organización con el que no cuenta

actualmente la compañía.

Las operaciones no están estandarizadas

Page 27: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

8

1.3 ANTECEDENTES TEÓRICOS

En este punto se tratará sobre la metodología del Lean Manufacturing y se

enfatiza en la herramienta del SMED, debido a que es una teoría que permitió

reducir los tiempos de realización de las operaciones de preparación y montaje de

molde. Y por último se explica sobre el estudio de tiempos.

1.3.1 Lean Manufacturing

El Lean Manufacturing “es una filosofía de trabajo, basada en las personas, que

define la forma de mejora y optimización de un sistema de producción focalizándose

en identificar y eliminar todo tipo de desperdicios, definidos estos como aquellos

procesos o actividades que usan más recursos de lo necesario” (Hernández & Vizán

2013, p. 35). Para ello es necesario utilizar algunas herramientas, como lo son:

SMED: Shingeo Shingo durante años realizó un estudio que arrojó como

resultado aspectos teóricos y prácticos de la mejora de procesos de preparación de

máquinas, por lo cual generó el sistema SMED que significa cambios en minutos de

un solo digito (Villaseñor Contreras & Galindo Cota, 2009).

POKA – YOKE: es un método que ayuda a los operarios a evitar cometer errores

mientras realizan sus funciones y además para eliminar las inspecciones de control

de calidad, también pueden ser llamados error proofing o mistake proofing.

5’S: según Villaseñor Contreras & Galindo Cota (2008) es una metodología que

ayuda a tener una mayor eficiencia en los procesos, debido a que los operarios

saben dónde están las cosas para poder realizar sus funciones. 5’S significa cinco

palabras japonesas que empiezan en S las cuales son:

Seiri (Clasificación): separar los artículos necesarios de los innecesarios.

Seiton (Organizar): asignar un lugar para cada objeto.

Seiso (Limpieza): dar mantenimiento a los objetos.

Page 28: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

9

Seiketsu (Estandarización): sistematizar los procesos y los métodos de trabajo.

Shitsuke (Disciplinar): repetir con regularidad las primeras 4’S.

Afirman los autores que puede llevar a cabo un método denominado etiquete roja,

donde este permite la identificación fácil y rápida de los objetos innecesarios. Para

realizar esta metodología es necesario definir dos criterios:

Criterio 1: Retener solo aquellos objetos que no serán usados dentro del próximo

mes o semana, de acuerdo con sus actividades.

Criterio 2: Etiquetar todos aquellos objetos que no fueron usados en el mes

pasado de acuerdo con el programa de trabajo.

Kaizen: en un término japonés que significa mejoramiento continuo que ayuda a

alcanzar las metas del Lean Manufacturing para poder eliminar todos los

desperdicios, donde se involucra a todos los colaboradores y gerentes por igual de

una empresa, ya que este va orientado a las personas para generar pequeñas

mejoras todos los días por todas las personas, estas mejoras son de corto plazo

dura aproximadamente entre 3 a 5 días o menos.

Para implementar esta herramienta se necesitan una serie de técnicas como las

siete herramientas de control de calidad (diagrama de Pareto, diagrama de causa y

efecto, plantillas de inspección, diagrama de dispersión, diagrama de flujo,

histogramas y graficas de control) y dedicar tiempo por parte de los encargados.

Villaseñor Contreras & Galindo Cota (2007), sugieren estos cuatro pasos:

Paso 1. Diagnóstico: consiste en un análisis en el lugar. Identificar oportunidades,

priorizar y calendarizar proyectos, y proporcionar un análisis de costos y ahorros.

Se puede utilizar la herramienta de planear, hacer, verificar y actuar, además de

informar a la planta el o los proyectos.

Page 29: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

10

Paso 2. Planeación: se desarrolla un plan detallado del proyecto, donde se

especifican los objetivos y las limitaciones. También se especifican que equipos y

recursos intervienen y se planificaran las reuniones.

Paso 3. Implementación: se implementa, entrena o educan y evalúan los

resultados.

Paso 4. Seguimiento: esta fácil es crucial para mantener las ganancias obtenidas

y fijar las mejoras de los equipos.

1.3.2 Cambios rápidos (SMED)

Según Villaseñor Contreras & Galindo Cota (2007) el SMED se refiere a una

teoría y técnicas para la realización de las operaciones de preparación y cambios

de máquinas en un mínimo tiempo. Para esto se debe tener claro dentro del proceso

que tipo de operación (interna o externa) es.

Tipos de operaciones:

Operaciones internas (IED): Actividad que puede realizarse únicamente cuando

la máquina esta parada.

Operaciones externas (OED): Actividad que puede ser realizada cuando la

máquina está funcionando.

Los pasos básicos en el procedimiento de preparación son:

Preparación, ajustes post-proceso y verificación de materiales, herramientas, troqueles, plantillas, calibres, etc. Esto sirve para asegurarnos donde están las cosas (herramientas y piezas del molde) y que estén funcionando correctamente para poder realizar el cambio.

Montar y desmontar herramientas. Se realiza después de que una producción termine.

Medidas, montaje y calibraciones. Son los ajustes necesarios cuando se está realizando el cambio, ya que se debe ajustar el molde a la máquina.

Pruebas y ajustes. Se realizando ajustes dependiendo como salga el producto.

Page 30: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

11

La frecuencia y duración de las pruebas y ajustes depende de la habilidad del ingeniero de preparación. Depende del conocimiento que se tenga del equipo para realizar los ajustes correctos (Villaseñor Contreras & Galindo Cota, 2007, p.62).

Según Villaseñor Contreras & Galindo Cota (2007) el mejoramiento de la

preparación tiene las siguientes etapas:

Etapa preliminar: no se distinguen las preparaciones internas y externas dentro

del proceso.

Primera etapa: separación de la preparación interna y externa.

Segunda etapa: convertir la preparación interna en externa, para que estas

actividades se realicen mientras la máquina aún está terminando producción

funcionando.

Tercera etapa: perfeccionar todos los aspectos de la operación de preparación.

1.3.3 Estudio de tiempos

El estudio de tiempos es “una técnica de medición del trabajo empleada para

registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una

tarea definida, efectuada en condiciones determinadas, y para analizar los datos a

fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea según una norma de

ejecución prestablecida” (Kanawaty, 1996).

Esta técnica necesita de unos implementos para la toma de tiempos los cuales

son cronometro, videocámara y formato de observaciones, que permitan

documentar al analista.

Para la realización de esta técnica, se debe seguir cuatro pasos:

Paso 1: Obtener y registrar toda la información posible acerca de la tarea para la

realización de la operación.

Paso 2: Registrar una descripción completa del método descomponiendo la

Page 31: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

12

operación en actividades.

Paso 3: Descomponer las actividades en elementos.

Paso 4: Determinar el tamaño de la muestra.

1.4 METODOLOGÍA

La metodología se dividió en tres fases correspondientes a cada uno de los

objetivos específicos del proyecto, que a su vez están divididos en actividades con

sus respectivas herramientas requeridas para cumplir los objetivos, tal como se

puede ver en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Etapas metodológicas

Objetivos Específicos Actividades Herramientas

Diagnosticar el estado actual de las operaciones de preparación y montaje de molde mediante herramientas analíticas de procesos a fin de identificar operaciones clave y rendimientos actuales.

Visitar la empresa para observar las operaciones de preparación y montaje de moldes, es decir, observar la situación actual.

Genchi Genbutsu:observación directa en la fuente.

Consultar manuales o formatos para la realización de las operaciones de preparación y montaje de moldes con los encargados de la empresa.

Revisión documental.

Realizar un esquema de las actividades para la realización de las operaciones de preparación y montaje de moldes.

Cursograma analítico Diagrama de flujo de procesos.

Tomar los tiempos de las actividades expuestas en el esquema anterior

Cronometro Videocámara

Determinar cuáles causas de ingeniería están presentes en las operaciones de preparación y cambio de moldes que afectan los tiempos y costos de estas.

Análisis causa – efecto o diagrama de Ishikawa

Proyectar posibles soluciones de mejoramiento mediante herramientas de Lean Manufacturing para analizar su factibilidad y viabilidad.

Buscar las alternativas con base en el conocimiento de las causas del problema

Criterio de los autores y criterios de los encargados (tarjeta Crawford) Consulta documental.

Describir las alternativas

Herramientas cualitativas. Documentación bibliográficaLluvia de ideas.

Realización de formatos

Evaluar las alternativas escogidas. Evaluación de requisitos. Sintetizar las propuestas de mediante el desarrollo de un plan de mejoramiento a fin de definir una ruta de implementación.

Redactar el plan de implementación de acuerdo a las propuestas viables que se dieron en el objetivo anterior.

Plan de acción

Costo/Beneficio

Fuente: elaboración propia.

Page 32: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

13

En orden para entrar en contexto con las herramientas planteadas en la

metodología se definen a continuación algunas de ellas:

Tarjeta Crawford o Crawford slip method: “herramienta utilizada para resolver

problemas y mejorar la productividad tanto para el sector público como para el

privado. Este método es un sistema para obtener información escrita, ideas,

sugerencias de un grupo de individuos. El CSM está basado en entradas anónimas

e independientes y puede proveer datos cualitativos diferentes a comparación de

otras técnicas de generación de ideas obtenidas mediante un grupo de personas”

(Ballard & Trent, 2010).

Genchi Genbutsu: esta herramienta “suele traducirse en inglés por “go and see”,

es decir, acude al lugar donde ocurren las cosas y observa por ti mismo para poder

comprenderla” (Hernández Matias & Vizan Idoipe, 2013).

Análisis causa – efecto o diagrama de Ishikawa: esta herramienta “sirven para

obtener una visión global de las posibles causas de un problema” (Hernández &

Vizán, 2013).

Lluvia de ideas: “Es una herramienta de creatividad bastante empleada en el

trabajo de grupo, y en la que un equipo genera y clarifica una lista de ideas. Se basa

en una idea que da lugar a otra, y a otra, hasta que el grupo consigue tal riqueza de

información que puede pasar a la fase siguiente” (Winter, 2000).

Page 33: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

14

2. DIAGNÓSTICO DE LAS OPERACIONES DE PREPARACIÓN Y MONTAJE

DE MOLDES EN LAS MÁQUINAS NISSEI 50MB

En este capítulo se muestra la situación actual de las operaciones caso de

estudio, donde a partir de herramientas de campos que exigían de observación

directa en la fuente (Genchi Genbutsu), trabajo de campo y puntos de vista de los

encargados del cambio de molde (encuesta), se pudo describir los recursos y las

operaciones de prealistamiento y montaje de molde, para la determinación de las

causas y efectos del problema, que posteriormente fueron cuantificados. Y por

último se expondrán las conclusiones parciales del capítulo.

2.1 RECURSOS QUE INTERVIENEN EN LAS OPERACIONES

A continuación se expone los cuatro tipos de recursos (máquina, herramientas

y/o componentes, recursos humanos y formatos) que influyen en la realización de

las operaciones de preparación y montaje de molde en la empresa lugar de estudio

y se explica la definición de cada uno de los elementos.

2.1.1 Máquinas

La empresa cuenta con las siguientes máquinas que están involucradas para el

desarrollo de las operaciones de preparación y cambio de molde:

NISSEI 50MB: es una máquina que se encuentra en el área de inyecto-soplado,

en la cual producen botellas PET y a la cual se le realiza cambio de moldes entre 2

o 3 veces a la semana (ver Figura 2).

Page 34: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

15

Figura 2. Máquina Nissei 50MB Fuente: (Hoshiichi, 2016)

Montacargas manual eléctrico: esta maquinaria se encarga en transportar los

componentes de los moldes desde el área de preparación de moldes al área de

inyecto-soplado (ver Figura 3).

Figura 3. Montacargas manual eléctrico Fuente: (Maincasa, 2016)

Montacargas manual: esta maquinaria se encarga en transportar los

componentes de los moldes desde el área de preparación de moldes al área de

inyecto-soplado (ver Figura 4).

Page 35: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

16

Figura 4. Montacargas manual Fuente: (Quanzhou Zhufeng Machinery Manufacture Co., 2016)

2.1.2 Herramientas y componentes

La empresa cuenta con las siguientes herramientas y componentes que están

involucradas para el desarrollo de las operaciones de preparación y cambio de

molde:

Componentes y/o piezas del molde: piezas necesarias que componen los

moldes que se montaran en la máquina NISSEI 50MB. Ver Figura 5.

Figura 5. Componentes y/o piezas del molde Fuente: elaboración propia

Page 36: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

17

Juego de llaves Allen milimétricas: herramienta que utilizan para desatornillar

y atornillar los tornillos de los componentes y/o piezas del molde. Ver Figura 6.

Figura 6. Juego de llaves Allen milimétrica Fuente: (Ferreteria Zacualtipán, 2016)

Rache mecánica: herramienta que utilizan para desatornillar y atornillar los

tornillos (tomándolos desde la cabeza) de los componentes y/o piezas del molde.

Ver Figura 7.

Figura 7. Rache mecánica Fuente: (Explico fácil , 2013)

Llaves boca fija 24 mm y 27 mm: herramienta que utilizan para desatornillar y

atornillar los tornillos y mangueras de los componentes y/o piezas del molde. Ver

Figura 8.

Figura 8. Juego de llaves boca fija Fuente: (Herramientas, 2015)

Page 37: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

18

Galgas: herramienta que utilizan para verificar el grosor entre el molde de

soplado y el formador de rosca o placa. Ver Figura 9.

Figura 9. Galgas Fuente: (Tecnologia integral TI, 2016)

2.1.3 Recursos humanos

La empresa cuenta con los siguientes cargos que están involucrados para el

desarrollo de las operaciones de preparación y cambio de molde:

Técnico mecánico: su función es realizar el cambio de moldes y dejar lista la

máquina NISSEI 50MB para empezar a producir. La empresa cuenta con ocho

técnicos mecánicos.

Matricero: alistar (limpiar y reparar) el molde para poder ser montado en las

máquinas NISSEI 50MB. La empresa cuenta con un matricero.

Auxiliar de matricería: ayuda a realizar las funciones del matricero. La empresa

cuenta con un auxiliar de matricería.

Asistente de almacén: su función es proporcionar los repuestos y/o piezas y

parte que requiere el personal para realizar sus funciones. La empresa cuenta con

un asistente de almacén.

Técnico de procesos: su función es apagar la máquina para poder empezar el

cambio de molde y recibe la maquina cuando el técnico mecánico ha terminado de

realizar la operación. La empresa cuenta con cuatro técnicos de procesos.

Page 38: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

19

Analista de calidad: su función es revisar la calidad de las botellas que se

fabrican en la empresa y además reportar eventualidades al matricero sobre las

condiciones del molde. La empresa cuenta con cinco analistas de calidad.

Auxiliar de máquina: su función es despejar las máquinas de inyecto-soplado

cuando el mecánico necesita realiza la operación de montaje de molde. La empresa

cuenta con diez auxiliares de máquina.

2.1.4 Formatos

La empresa cuenta con los siguientes formatos que están involucrados para el

desarrollo de las operaciones de preparación y cambio de molde:

Formato de chequeo para montaje de molde: los mecánicos cuentan con un

formato impreso para realizar un chequeo de todas las actividades realizadas

durante el cambio de molde y si están cumpliendo con las normas de seguridad,

este formato es entregado al técnico de proceso cuando se ha terminado el cambio

de molde (ver Anexo 1).

Formato de programación de montaje de molde: el matricero revisa esta

programación entre jueves y viernes, para poder programar un alistamiento de

molde (ver Anexo 2).

Formato de movimiento de material: los mecánicos llenan este formato en el

almacén, cada vez que necesiten y saquen un repuesto para arreglar la máquina o

componente del molde (ver Anexo 3).

2.2 CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OPERACIONES DE PREPARACIÓN Y MONTAJE DE MOLDES EN LAS MÁQUINAS NISSEI 50MB

En este punto se describen las operaciones de preparación y montaje de molde,

además se especifican los recursos y el personal involucrado y por último se

Page 39: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

20

muestra un diagrama de flujo de cada uno con el objetivo de realizar un diagnóstico

detallado de la situación actual.

2.2.1 Preparación de moldes

La compañía cuenta con un área de matricería la cual está conformada por un

matricero, un auxiliar de matricería y un electricista que se encargan de limpiar y

reparar las partes y moldes de todas las máquinas de la empresa, entre ellas las

cuatro NISSEI 50MB en las que se enfoca este proyecto de grado.

La operación de prealistamiento de moldes inicia en el momento en que el

mecánico baja un molde de las máquinas y entra al área de matricería. Por

consiguiente el matricero procede a recolectar información sobre las condiciones

últimas en que este llegó tras haber completado el lote de producción requerido por

el cliente. Para recolectar la información el matricero se dirige a buscar al técnico

de procesos y al analista de calidad quienes tienen conocimiento sobre el molde

que ha sido desmontado, de esta manera entiende que daños u otras

especificaciones debe tener en cuenta al momento de reparar o limpiar el molde.

Posteriormente el matricero guarda el molde en un espacio libre del estante ubicado

en el área de matricería y verifica en el cronograma de programación cuando debe

de ejecutar el alistamiento del molde.

Una vez llegue la fecha y el momento de alistar el molde el matricero y el auxiliar

de matricería trabajan en equipo para realizar la operación. Generalmente el auxiliar

se encarga de la parte de limpieza y si dado el caso encuentra un componente que

requiere reparación este avisa al matricero para que se encargue de la pieza.

En primera instancia se baja la estiba que contiene los componentes y se coloca

al lado de la mesa de trabajo. Luego se abren las placas o formadores de rosca y

se limpian con un wiper (trapo) mojado con alcohol industrial verificando a su vez

que los filos de la boquilla no estén quebrados. Seguidamente limpia los fondos del

molde con el alcohol y el wiper cerciorándose que no se haya picado el material.

Page 40: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

21

Procede a soplar los empaques de los machos de inyección para así poder remover

el líquido que ha quedado dentro de sus cavidades, luego lija y limpia con el alcohol.

Tras terminar con los machos de inyección toma el núcleo de soplado y saca las

varillas que este posee para ser limpiadas adecuadamente, después rectifica las

condiciones de los zapatos de estirado y en caso de estar malgastadas se cambian

por unas nuevas. A continuación agarra las varillas de expulsión las cuales

simplemente son limpiadas con alcohol.

Consecutivamente el auxiliar levanta el macho de acondicionamiento y sopla los

empaques para retirar el exceso de líquidos y poder limpiar con el wiper. Los potes

de acondicionamientos son los siguientes en la lista y se deben manipular con

mucho cuidado para no dañar las conexiones eléctricas de estos, al igual que las

otras piezas se limpia con el alcohol industrial. A partir de esta actividad el auxiliar

debe trabajar los últimos componentes sobre la estiba puesto que son los más

pesados. En primer lugar separa las dos cavidades del molde para soplar los

empaques y retirar gases o líquidos presentes en los moldes. Realizado el soplado

limpia la cara del molde cuidadosamente con el wiper untado de alcohol y utiliza

pasta pulidora para brillar el molde, a medida que limpia revisa los filos de hombro

del molde y en caso de que se encuentren picados avisa al matricero para que

realice la debida reparación. La segunda pieza más pesada presente en la estiba

es el HR (Hot Runner) al cual debe de retirársele la materia prima que se ha

quedado pegada en la boquilla. Finalmente se colocan nuevamente las piezas en la

estiba, se organizan y se llevan al estante. Es importante resaltar que la evaluación

del sistema eléctrico solo se les realiza a los potes de acondicionamiento y al HR

por el electricista. Esta actividad se hace en el área de matricería, sin embargo no

se realiza en un orden especifico referente al alistamiento, es decir el electricista a

veces revisa el sistema eléctrico antes de que se haga el alistamiento o después.

En la Figura 10 se presenta el cursograma analítica y en Anexo 4 el diagrama de

proceso de la operación descrita anteriormente.

Page 41: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

22

Figura 10. Cursograma analítico de la operación de preparación de moldes Fuente: elaboración propia

Actual

20

1

2

9

2

34

1 Llegada de molde Del área de producción2 Recolección de información3 Guardar componentes En el área de matricería4 Revisar programación5 Acomodar partes cerca a la mesa6 Limpiar formadores de rosca7 Inspeccionar formadores de rosca8 Reparar formadores de rosca9 Limpiar fondo de soplado10 Inspeccionar fondo de soplado11 Reparar fondo de soplado12 Limpiar macho de inyección13 Inspeccionar macho de inyección14 Reparar macho de inyección15 Limpiar núcleo de soplado16 Inspeccionar núcleo de soplado17 Reparar núcleo de soplado18 Limpiar varillas de expulsión19 Inspeccionar varillas de expulsión20 Reparar varillas de expulsión21 Limpiar macho de acondicionamiento22 Inspeccionar macho de acondicionamiento23 Reparar macho de acondicionamiento24 Limpiar potes de acondicionamiento 25 Inspeccionar potes de acondicionamiento Sistema eléctrico26 Reparar potes de acondicionamiento Sistema eléctrico27 Limpiar molde de soplado28 Inspeccionar molde de soplado29 Reparar molde de soplado30 Limpiar Hot Runner31 Inspeccionar Hot Runner Sistema eléctrico32 Reparar Hot Runner Sistema eléctrico33 Organizar partes en estiba34 Almacenar estiba con molde Hasta que sea pedido

Inspección

Almacenamiento

SimboloDescripción actividad Obsevaciones

N. Descripción

Total

Cursograma Analítico de operación

Daniela BahamónJuan Sebastián RamosRealizado por:

Empresa lugar de estudio

Lugar:

Actual

Método:

Preparación de moldes

Operación: Actividad

Operación

Transporte

Espera

Page 42: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

23

2.2.2 Montaje de moldes

La compañía cuenta con cuatro (4) máquinas idénticas denominadas NISSEI 50

en el área de inyecto-soplado, a estas se le realizan cambios de molde para pasar

de una referencia a otra y para ello se emplea generalmente dos mecánicos

disponibles por turno.

La operación de cambio de molde inicia cuando se produce la última botella de

la producción anterior. A continuación el operario apaga las temperaturas, cierra las

válvulas de agua y el alimentador de materia prima. Posteriormente el auxiliar de

máquina realiza el despeje de línea que consiste en retirar producto terminado,

cajas o estibas. Tras el despeje, los mecánicos preparan las cajas de herramientas

y una estiba vacía que ubica cerca de la máquina, sin embargo debe realizar dos

viajes al área de matricería (área encargada de la reparación y limpieza de las

partes del cambio de molde) donde se encuentran estos dos elementos.

Posteriormente los mecánicos comienzan a desatornillar cada una de las partes

de la referencia que se va a cambiar, para desmontar y colocar en la estiba. Este

procedimiento se repite para cada pieza en el siguiente orden: la fase de desmontaje

primero se desconecta y baja los potes de acondicionamiento de la fuente de poder,

luego se baja los cuatro (4) formadores de rosca o placas, y se procede a

desconectar las mangueras del molde de soplado y se baja, luego se desconectan

las mangueras del lado izquierdo y del núcleo de soplado del molde y se baja. El

mecánico se dirige al panel de control de la máquina y baja el elevador para poder

desmontar los machos de acondicionamiento, posteriormente baja el macho de

inyección, luego desconecta y baja el HR con la ayuda de otra persona debido al

peso de esta pieza, y por último se verifica si se requiere bajar las varillas de

expulsión.

A continuación tras haber bajado cada una de las partes comienza la fase de

limpieza y lubricación de la máquina y preparación de molde, que consiste en limpiar

la estructura interna de la máquina utilizando alcohol, aceite y lubricante. Terminada

Page 43: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

24

la limpieza el mecánico utiliza un montacargas eléctrico manual para llevar la estiba

con las piezas desmontadas al área de matricería, ahí mismo se encuentra la nueva

estiba con las piezas que se van a montar, las toma con el montacargas (eléctrico

o manual eléctrico) y las ubica cerca de la máquina.

Consecutivamente el mecánico empieza la fase de montaje de cada una de las

partes de la nueva referencia, para ello toma cada una de las piezas ubicadas en la

estiba, las coloca y atornilla en la máquina.

Luego se realiza los ajustes finales y limpia las piezas y estructura interna de la

máquina. Asimismo, prende la temperatura y abre las válvulas de aguas para

verificar que no existan fugas. Finalmente revisa el formato de chequeo, y se finaliza

la operación con la fase de modo de ciclo seco, donde el mecánico coloca la

máquina en ciclo seco que consiste en poner en funcionamiento la máquina sin

materia prima y le entrega la máquina al técnico de proceso.

En la Figura 11 se presenta el cursograma analítico y en Anexo 5 el diagrama de

proceso de la operación descrita anteriormente.

Page 44: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

25

Figura 11. Cursograma analítico de la operación de montaje de moldes Fuente: elaboración propia

Actual

20

2

0

2

0

24

1 Preparar máquina para cambio2 Alistar las herramientas de trabajo3 Bajar potes de acondicionamiento4 Desmontar las 4 placas5 Desmontar molde de soplado6 Desmontar núcleo de soplado7 Desmontar macho de acondicionamiento8 Desmontar macho de inyección9 Bajar Hot Runner Se realiza entre dos 10 Desmontar varillas de expulsión11 Limpiar máquina y preparar nuevo molde12 Montar Hot Runner Se realiza entre dos13 Colocar las 4 placas14 Montar macho de inyección15 Montar molde de soplado16 Montar núcleo de soplado17 Calibrar altura Hot Runner

18 Montar macho de acondicionamiento19 Colocar potes de acondicionamiento20 Montar varillas de expulsión21 Ajustes finales y limpieza de máquina22 Encender máquina23 Chequear el formato24 Modo ciclo seco

Método: Transporte

Cursograma Analítico de operación

Operación: Actividad

Montaje de molde Operación

Actual Espera

Lugar: Inspección

Empresa lugar de estudio Almacenamiento

Realizado por: TotalJuan Sebastián RamosDaniela Bahamón

N. Descripción

Descripción actividadSimbolo

Observación

Page 45: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

26

2.3 EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

En esta sección se identifican puntos críticos de la operación de montaje

mediante la evaluación de dos criterios criterio de los encargados y criterio de los

autores. Luego se unifican las causas y se muestra en un diagrama Ishikawa

segmentado por las 5M y por último se mostrará los costos asociados al caso de

estudio.

2.3.1 Identificación de puntos críticos

Para la identificación de los puntos críticos se contemplaron dos puntos de vista:

de los mecánicos y de los autores. Para los primeros se utilizó el método de la tarjeta

Crawford en el que participaron ocho mecánicos y el coordinador de mantenimiento.

Finalmente, en el segundo punto de vista se tomó en cuenta el criterio de los autores

basado en las observaciones mediante el estudio de tiempos.

2.3.1.1 Mediante el criterio de los encargados

Para identificar los puntos críticos de acuerdo al criterio de los encargados se

diseñó una tarjeta Crawford la cual se presenta en el Anexo 6. Esta tarjeta fue

diligenciada por un total de ocho mecánicos y un coordinador de mantenimiento, los

cuales realizan la operación del cambio de molde y tienen un amplio conocimiento

sobre las debilidades o problemas relacionados, quienes calificaron del 1 al 10

considerando que 1 es menos grave y 10 más grave. Los resultados tabulados se

presentan en el Anexo 7. A continuación en el Cuadro 2 se presentan los datos

priorizados de la tarjeta los cuales sirven como base para poder diseñar o aplicar el

principio de Pareto.

Cuadro 2. Resultados priorizados de la tarjeta Crawford No.

DebilidadDebilidad/Problema

Descripción C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 Total

8 Desplazamiento para cambio de tornillería 0 5 10 0 5 0 0 9 8 37

11 Método para ajustar altura 0 9 10 0 0 9 0 8 0 36

Page 46: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

27

No.Debilidad

Debilidad/ProblemaDescripción

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 Total

1 Estandarización 10 4 1 10 0 0 0 0 10 35

3 Problemas varios (Daños o fallas) 10 10 10 0 0 0 0 0 0 30

6 Capacitación del montaje 10 8 0 10 0 0 0 0 0 28

10 Herramientas inadecuadas 0 7 0 10 0 0 6 0 3 26

7 Disciplina 10 0 0 10 0 0 0 0 0 20

12 Estado del molde (prealistamiento) 0 0 0 10 0 0 0 0 10 20

13 Temperatura del Hot Runner y potes 0 0 0 0 0 9 0 7 0 16

14 Enfriamiento de machos y hambres de inyección

0 0 0 0 0 7 0 7 0 14

4 Organización y limpieza 8 0 0 0 0 0 0 0 5 13

9 No hay personal oportuno para el arranque y paro de máquina

0 6 0 0 0 0 0 0 5 11

2 5'S 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

5 Establecimiento de espacio 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Fuente: elaboración propia

En el Cuadro 3 se presentan el total de la sumatoria de la calificación priorizada

(C), la calificación acumulada (CA), el porcentaje de la calificación (%C) y el

porcentaje acumulado de la calificación (%AC), el cual permitió elaborar el diagrama

de Pareto que se presenta en la Figura 12.

Cuadro 3. Priorización de los problemas No.

Debilidad Debilidad/Problema

descripción C %C %AC

8 Desplazamiento para cambio de tornillería 37 12% 12%

11 Método para ajustar altura 36 12% 24%

1 Estandarización 35 12% 36%

3 Problemas varios (Daños o fallas) 30 10% 46%

6 Capacitación del montaje 28 9% 55%

10 Herramientas inadecuadas 26 9% 64%

7 Disciplina 20 7% 70%

12 Estado del molde (prealistamiento) 20 7% 77%

13 Temperatura del Hot Runner y potes 16 5% 82%

14 Enfriamiento de machos y hambres de inyección 14 5% 87%

4 Organización y limpieza 13 4% 91%

9 No hay personal oportuno para el arranque y paro de máquina 11 4% 95%

2 5'S 8 3% 97%

5 Establecimiento de espacio 8 3% 100%

Fuente: elaboración propia

Page 47: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

28

Con este diagrama de Pareto se concluye que los problemas vitales son: el

método para ajustar altura, problemas varios (daños o fallas), desplazamiento para

cambio de tornillería, capacitación del montaje, estandarización, herramientas

inadecuadas, disciplina y temperatura del HR y potes, donde se encuentra el 80%.

2.3.1.2 Mediante la observación de los autores

La observación de los autores consistió en un estudio de tiempos para la

operación de montaje de molde, porque es una de las principales técnicas de

medición, debido a que es empleada para “registrar los tiempos y ritmos de trabajo

correspondientes a los elementos de una tarea definida, efectuada en condiciones

determinadas, y para analizar los datos a fin de averiguar el tiempo requerido para

efectuar la tarea según una norma de ejecución preestablecida” (Kanawaty, 1996).

Para realizar el estudio de tiempo es necesario seguir ocho etapas necesarias

expuestas por Kanawaty (1996), las cuales son:

1. Obtener y registrar toda la información posible acerca de la tarea, del operario

y de las condiciones que puedan influir en la ejecución del trabajo. Para realizar este

paso se determinó qué instrumentos emplear para la toma de tiempos, por lo tanto

se utilizaron dos cronómetros para registrar el tiempo invertido por el operario en

llevar a cabo cada actividad de la operación y dos formatos de observación iguales

(ver Anexo 8) para digitar los datos en el transcurso de la operación. Este formato

contiene el nombre del operario que aprueba el estudio, la máquina a la cual se le

hace el montaje de molde, fecha del estudio, hora de inicio y finalización del estudio,

además en un cuadro se listan las actividades realizadas, hora y tiempo de

realización de la actividad, y por último un recuadro donde se coloca todas las

observaciones de las condiciones. Además se grabó el proceso con una

videocámara.

Page 48: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

29

Figura 12. Diagrama de Pareto Fuente: elaboración propia

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

CA

LIF

ICA

CIÓ

N

% CALIFICACIÓN

Page 49: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

30

2. Registrar una descripción completa del método descomponiendo la operación

en elementos. Para realizar este paso en primera instancia se observó la operación

de montaje de molde, donde se clasificaron cuatro fases: (I) desmontaje, (II)

limpieza y lubricación de la máquina y preparación de molde, (III) montaje y (IV)

modo ciclo seco. Estas fases se dividieron en una serie de actividades y/o tareas

para realizar la operación y separarlas de las actividades que no agregan valor y

además poder evidenciar que se realiza entre dos mecánicos, que herramientas

necesitan y utilizan y las áreas donde encuentran los diferentes componentes para

ejecutar la operación.

Una vez obtenida esta información se preguntó y cuestionó a los encargados de

la operación las funciones y/o dudas que se tenían respecto de los componentes y

metodologías que utilizan.

Seguidamente tras terminar cada toma de datos los estudiantes unificaron la

información obtenida en una hoja de trabajo, donde se consolidó la información

obtenida durante el estudio y se determinó cada tiempo representativo para la

realización de la operación de montaje, además se especificó que mecánico

realizaba la actividad y/o tarea y se sumaron el tiempo de las actividades.

3. Descomponer las actividades en elementos: las actividades se clasificaron en

el Cuadro 4 por los ocho tipos de elementos: repetitivos (R), casuales (CA),

constantes (CO), variables (V), manuales (MA), mecánicos (ME), dominantes (D) y

extraños (E).

Cuadro 4. Clasificación de actividades en elementos

Actividad Elementos

R CA CO V MA ME D EPreparar máquina para cambio X X X Alistar las herramientas de trabajo X X X Bajar potes de acondicionamiento X X Desmontar las 4 placas X X X Desmontar molde de soplado X X Desmontar núcleo de soplado X X Desmontar macho de acondicionamiento X X Desmontar macho de inyección X X Bajar HR X X Desmontar varillas de expulsión X X

Page 50: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

31

Actividad Elementos

R CA CO V MA ME D ELimpiar máquina y preparar nuevo molde X X X X Montar HR X X Colocar las 4 placas X X X Montar macho de inyección X X Montar molde de soplado X X Montar núcleo de soplado X X Calibrar altura HR X X X Montar macho de acondicionamiento X X Colocar potes de acondicionamiento X X Montar varillas de expulsión X X Ajustes finales y limpieza de máquina X X X Encender máquina X X X Chequear el formato X X Modo ciclo seco X X X X

Fuente: elaboración propia

4. Tamaño de la muestra. Para este paso se recolectaron los tiempos de una

premuestra de cinco (5) observaciones, para poder encontrar el tamaño de muestra.

Ver Cuadro 5.

Nivel de confianza= 95,45%

Error = ±5%

� = tamaño de la muestra que deseamos determinar

�’ = número de observaciones del estudio preliminar

� = suma de los valores

� = valor de las observaciones

Fórmula:

������� � ������� � ���� ��

Cuadro 5. Datos básicos �

Fuente: elaboración propia

� ��220 48.400 203 41.209 207 42.849 225 50.625 219 47.961 � =1074 �� �231.044

Page 51: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

32

����’ = 5 observaciones

� � ����� � ������ � ���������� ��� ����� � �������� !"����

Luego se definió una muestra que corresponde a un total de tres observaciones

al aplicar la fórmula de Barnes a los datos de la premuestra. Todos los resultados

de la toma de tiempos se presentan en el Anexo 9 y a continuación en el Cuadro 6

se muestra el resumen de los resultados de dicho estudio de tiempo, donde esta

permite resumir claramente el tiempo total de la operación y el tiempo total de tiempo

muertos. Se decidió trabajar con diez observaciones de los cambios.

Luego se realizó un diagrama de barras comparando el tiempo total de realización

de la operación y los tiempos muertos de las diez observaciones tomadas (ver

Figura 13).

Cuadro 6. Resumen del estudio de tiempos Observación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Máquina 10 8 8 6 8 8 8 7 8 10

Fecha 08

marzo10

marzo09

abril 29

abril 03

mayo 12

mayo 17

mayo 27

mayo 01

junio 02

junio

Tiempo total actividades (min)

220 390 203 207 225 219 245 220 208 224

Tiempo de suplementos (min)

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Tiempo total de cambio (min)

600 570 390 384 356 387 600 496 406 377

Tiempo muertos (min) 365 165 172 162 116 153 340 261 183 138

Fuente: elaboración propia

Page 52: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

33

Figura 13. Diagrama de barras del tiempo total de la operación de montaje de molde y el tiempo muerto. Fuente: elaboración propia

Los puntos críticos que se encontraron por medio del estudio de tiempos son los

siguientes: capacitación del montaje, estructura incómoda para realizar actividades,

iluminación limitada dentro de la máquina, desplazamiento por tornillería en mal

estado, herramientas no adecuadas y/o en mal estado, herramientas y

componentes no completos, intercambio de herramientas entre personal, proceso

no estandarizado, desorganización del puesto de trabajo, manejo inadecuado de

tornillería y formatos de chequeo no claros o no se utilizan.

2.3.1.3 Unificación y determinación de los puntos críticos

En el Cuadro 7, se muestran la unificación de las causas encontradas de los dos

criterios (tarjeta Crawford y observación de los autores) trabajados anteriormente,

donde se clasificaron con respecto a las 5M (mano de obra, materia prima, máquina,

método y medio ambiente), además cabe añadir que las causas sombreadas en gris

son las repetitivas entre los dos criterios.

220

390

203 207 225 219 245 220 208 224

365

165

172 162 116 153

340

261 183 138

0

100

200

300

400

500

600

700

Tiempo total actividades (min) Tiempo muertos (min)

Page 53: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

34

Cuadro 7. Unificación de los resultados

Método Debilidades Clasificación

Mano de Obra

Materia Prima

Máquina Método Medio

Ambiente

Tarjeta Crawford

Desplazamiento para cambio de tornillería

X X

Método para ajustar altura X Estandarización X Problemas varios (Daños o fallas)

X X

Capacitación del montaje X Herramientas inadecuadas X Disciplina X Estado del molde (prealistamiento)

X

Observación de los autores

Capacitación del montaje X Estructura incómoda para realizar actividades

X

Iluminación limitada dentro de la máquina

X

Desplazamiento por tornillería en mal estado

X X

Herramientas no adecuadas y/o en mal estado

X

Herramientas y componentes no completos

X

Intercambio de herramientas entre personal

X

Proceso no estandarizado X Desorganización del puesto de trabajo

X

Manejo inadecuado de tornillería X Formatos de chequeo no claros o no se utilizan

X

Fuente: elaboración propia

2.3.2 Causa – efecto

A continuación se presentan un diagrama de causa-efecto, el cual se elaboró por

medio de una espina de pescado donde se muestran un total de diecisiete

debilidades que están clasificadas en el Cuadro 7. Ver Figura 14.

Page 54: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

35

Figura 14. Diagrama de Ishikawa Fuente: elaboración propia

Page 55: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

36

2.3.3 Cuantificación del problema

A continuación se cuantifica el problema exponiendo dos tipos de costos, el

primero sobre los tiempos muertos de los mecánicos cuando realizan la operación

de montaje de molde y el costo de oportunidad asociado a la capacidad de

producción perdida por los tiempos muertos.

En el primer tipo de costo, que está asociado a los tiempos muertos

(desplazamiento y esperas) que pierde los mecánicos cuando realizan la operación

de montaje de molde. Se realizó un promedio de los tiempos muertos de las 10

observaciones que se tomaron, luego se calculó el total de cambios al año que son

aproximadamente 2 cambios/semana* 4 semanas/mes*12 meses/año para un total

de 96 cambios/año. Además, se tuvo en cuenta que la operación se realiza entre

dos mecánicos. Ver Cuadro 8.

Cuadro 8. Costo por tiempo muerto Observaciones Tiempo muerto por observación (min)

1 365 2 165 3 172 4 162 5 116 6 153 7 340 8 261 9 183 10 138

Promedio (min) 206 Desviación estándar 86

Total de cambio al año 96 Tiempo muerto al año (min) 19.728

Salario por mecánico $ 1.234.406 Salario por 2 mecánicos $ 2.468.811

Fuente: elaboración propia

Y por último, se calculó el costo de oportunidad teniendo en cuenta las unidades

perdidas por el promedio de tiempos muertos, es decir, la cantidad de envases que

se dejan de vender en el tiempo improductivo. La cantidad de cavidades varía por

Page 56: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

37

el tamaño del envase que se va a producir, sin embargo los componentes del molde

no cambian sus dimensiones.

Se tomó un valor referente de la empresa denominada Grupo Prez en México,

en el cual determinan el precio de una botella brisa de 250 ml a $331 pesos

colombianos. En general las empresas esperan un 30% de utilidad del precio total

del producto que en este caso equivale aproximadamente a $100. Sin embargo,

debido a que este valor fue tomado de otra empresa se plantearon tres escenarios

en donde la utilidad varía más o menos en un 15%, con el fin de exponer un rango

más confiable en el que puede variar el verdadero valor de la empresa lugar de

estudio. Por motivo de confidencialidad la empresa no puede brindar los datos

reales, y por ello se dejan las tablas elaboradas para que puedan incluir son propios

valores. Ver Cuadro 9.

Cuadro 9. Costo de oportunidad por tiempos muertos

Cavidades

Capacidad de producción promedio

(unidades/min)

Tiempo muerto

promedio por cambio (min)

Unidades perdidas/min

Beneficio/unidadCosto de

oportunidad

2 7 206 1.391 $ 85 $ 118.193

3 12 206 2.417 $ 85 $ 205.451

4 16 206 3.303 $ 85 $ 280.744

5 21 206 4.426 $ 85 $ 376.173

Cavidades

Capacidad de producción promedio

(unidades/min)

Tiempo muerto

promedio por cambio (min)

Unidades perdidas/min

Beneficio/unidadCosto de

oportunidad

2 7 206 1.391 $ 100 $ 139.050

3 12 206 2.417 $ 100 $ 241.707

4 16 206 3.303 $ 100 $ 330.287

5 21 206 4.426 $ 100 $ 442.557

Cavidades

Capacidad de producción promedio

(unidades/min)

Tiempo muerto

promedio por cambio (min)

Unidades perdidas/min

Beneficio/unidadCosto de

oportunidad

2 7 206 1.391 $ 115 $ 159.908

3 12 206 2.417 $ 115 $ 277.963

4 16 206 3.303 $ 115 $ 379.830

5 21 206 4.426 $ 115 $ 508.940

Fuente: información de la empresa

Page 57: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

38

Con base en lo anterior se concluye que el costo del problema no se puede

calcular exactamente por la variación de la demanda de los productos. Se asumió

que en el año se realizan 96 cambios solo de cada una de las cavidades. Ver Cuadro

10.

Cuadro 10. Costo total del problema

Escenario Cavidades Costo de

oportunidad/año Costo por tiempo

muerto anual Costo total problema

1

2 $ 11.346.480 $ 2.468.811 $ 13.815.291

3 $ 19.723.264 $ 2.468.811 $ 22.192.075

4 $ 26.951.392 $ 2.468.811 $ 29.420.203

5 $ 36.112.624 $ 2.468.811 $ 38.581.435

2

2 $ 13.348.800 $ 2.468.811 $ 15.817.611

3 $ 23.203.840 $ 2.468.811 $ 25.672.651

4 $ 31.707.520 $ 2.468.811 $ 34.176.331

5 $ 42.485.440 $ 2.468.811 $ 44.954.251

3

2 $ 15.351.120 $ 2.468.811 $ 17.819.931

3 $ 26.684.416 $ 2.468.811 $ 29.153.227

4 $ 36.463.648 $ 2.468.811 $ 38.932.459

5 $ 48.858.256 $ 2.468.811 $ 51.327.067

Fuente: información de la empresa e internet

2.4 CONCLUSIONES PARCIALES DEL DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LAS OPERACIONES DE PREPARACIÓN Y MONTAJE DE MOLDE

• Se evidenciaron un total de diecisiete causas a partir de los dos criterios

utilizados (criterio de los encargados y de los autores), de las cuales se identificó

que de acuerdo a la clasificación 5M la M que corresponde al Método era la que

mayor afectaba al problema.

• Tras realizar el diagrama de Pareto se obtuvo que el 80% de las causas

principales eran debido a desplazamiento por tornillería, método de ajustar altura,

estandarización, problemas varios (daños o fallas), capacitación, herramientas

inadecuadas, disciplina, y que los moldes no venían en buen estado desde el

prealistamiento.

• El estudio de tiempos realizado arrojó un promedio de tiempo muerto de 206

minutos (desviación estándar aproximadamente de 86 minutos) y un promedio de

Page 58: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

39

219 minutos en actividades productivas (desviación estándar aproximadamente de

13 minutos), excluyendo un dato atípico de 390 minutos.

• Se realizó la fórmula de Barnes la cual dio un resultado de tan solo tres

observaciones debido a que las actividades dieron un tiempo muy parecido entre

cada una.

Page 59: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

40

3. PROYECCIÓN DE POSIBLES SOLUCIONES PARA REDUCIR LOS TIEMPOS

Y COSTOS DE PREPARACIÓN Y MONTAJE DE MOLDES

En esta sección se presentarán las propuestas de mejoramiento, con el fin de

eliminar y/o solucionar las causas del problema encontradas por medio de los dos

criterios utilizados anteriormente. Además de analizar su factibilidad y viabilidad por

medio de un análisis costo beneficio.

3.1 ALTERNATIVAS CON BASE EN EL CONOCIMIENTO DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

A continuación, se muestra las acciones correctivas para cada una de las causas

encontradas anteriormente. Esta clasificación permitió determinar una ruta

metodológica con sus ventajas (ver Figura 15) para el planteamiento de las

alternativas, el orden que se irán ejecutando es el siguiente: 5’S, SMED, Poka Yoke,

TPM, estandarización, capacitación y Kaizen. Ver Cuadro 11.

Cuadro 11. Posibles soluciones con base en las causas del problema Factor Causas Acciones correctivas

Mano de obra

Disciplina de los operarios Kaizen Capacitación de personal para la realización de las operaciones

Capacitación

Problemas varios (daños o fallas) Kaizen Máquina Estructura incómoda para realizar actividades 5’S Medio ambiente Iluminación limitada dentro de la máquina 5’S

Materiales

Tornillería en mal estado 5’S Intercambio de herramientas entre operarios 5’S Herramientas y/o componentes no completos 5’S Herramientas y/o componentes no adecuados o en mal estado

5’S

Método

Desplazamiento por tornillería 5’S Método para ajustar altura SMED y estandarización Problemas varios (daños o fallas) TPM y Poka YokeProceso no estandarizado Estandarización Molde en buen estado (prealistamiento) TPM y SMED Desorganización del puesto de trabajo 5’S Manejo inadecuado de tornillería 5’S Formatos de chequeo no claros o no se utilizan Kaizen

Fuente: elaboración propia

Page 60: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

41

Figura 15. Ruta metodológica de las alternativas con sus ventajas Fuente: elaboración propia

Page 61: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

42

3.1.1 5’S

Para determinar si era factible o no realizar 5’S se realizó un diagnostico que

constó de 41 preguntas (ver Anexo 10) las cuales se respondían de acuerdo a tres

criterios establecidos (deficiente, regular o bueno) a partir de las observaciones

realizadas por los autores durante el estudio de tiempos además, debajo de cada

pregunta se dio una breve respuesta del motivo por el cual se escogió dicho criterio.

A continuación, en el Cuadro 12 se presenta el resumen de la tabulación obtenida

por el diagnostico que concluyó en que el 82,86% de las respuestas se encuentra

en deficiente y regular confirmando la factibilidad de realizar 5’S.

Cuadro 12. Resumen de la tabulación del diagnóstico de 5’S

5'S/CALIFICACIÓN Deficiente Regular Bueno Total

SEIRI (CLASIFICACIÓN) 4 8 0 12

SEITON (ORGANIZAR) 2 3 1 6

SEISO (LIMPIAR) 1 4 1 6

SEIKETSU (ESTANDARIZACIÓN) 3 2 0 5

SHITSUKE (DISCIPLINA) 0 2 4 6

TOTAL 10 19 6 35

% 28,6% 54,3% 17,1% 100%

Fuente: elaboración propia

El objetivo es desarrollar la propuesta del plan 5’S que deberá realizar la

empresa para la operación de cambio de molde de modo que mediante los

principios de orden y limpieza de la metodología se logre solucionar los problemas

respecto a tornillería en mal estado, intercambio de herramientas entre operarios,

herramientas y/o componentes no adecuados o en mal estado y no completos,

desorganización del puesto de trabajo, estructura incómoda para realizar

actividades, iluminación limitada dentro de la máquina desplazamiento por

tornillería, manejo inadecuado de tornillería, entre otros.

5’S es un “acrónimo japonés de las cinco palabras que definen las herramientas

y cuya fonética empieza por “S”: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke, que

Page 62: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

43

significan, respectivamente: eliminar lo innecesario, ordenar, limpiar e inspeccionar,

estandarizar y crear hábito” (Hernández Matias & Vizan Idoipe, 2013). En la Figura

16, se muestra los 5 pasos que se deben llevar acabo para la implementación:

Figura 16. Pasos para la implementación de las 5’S Fuente: (Hernández Matias & Vizan Idoipe, 2013)

A continuación, se desarrollan el plan de los 5 pasos a realizar:

Paso 1: Seiri o selección, de acuerdo a la metodología, primero se debe aplicar

el primer paso denominado Seiri que consiste en “separar lo que se necesita de lo

que no y controlar el flujo de cosas para evitar estorbos y elementos prescindibles

que originen despilfarros como el incremento de manipulaciones y transportes,

pérdida de tiempo en localizar cosas, elementos o materiales obsoletos, falta de

espacio, etc.” (Hernández Matias & Vizan Idoipe, 2013).

Existen varios elementos que son inútiles o innecesarios para la operación de

cambio de molde y de acuerdo a las observaciones realizadas se muestra la manera

de cómo solucionar los siguientes espacios afectados:

Page 63: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

44

Cajón de sustancias químicas: Este cajón se encuentra en el área de matricería

y se ha identificado que es posible encontrar frascos o recipientes vacíos, dañados

o que no pertenecen al área. En la Figura 17 se muestra el estado actual del estante.

Figura 17. Estado actual del cajón de sustancias químicas Fuente: elaboración propia

Para el desarrollo de la clasificación se debe de reunir a los mecánicos y

solicitarles que lleguen a un acuerdo de cuáles son las sustancias químicas que no

son útiles o ya no son necesarias, además de clasificarlas con la tarjeta roja que se

muestra en la Figura 18.

Figura 18. Tarjeta roja Fuente: (Hernández Matias & Vizan Idoipe, 2013)

Page 64: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

45

Caja de herramientas: La caja de herramientas contiene los elementos más

importantes para el desarrollo de las actividades que ejecutan día a día los

mecánicos en el área de inyecto-soplado. Para ello la empresa ha destinado a cada

uno de los ocho mecánicos una caja de herramientas con los respectivos elementos

necesarios, sin embargo, en el transcurso del tiempo muchas de las herramientas

se han extraviado, dañado o hay otros elementos que no deberían estar dentro.

El plan consiste en los siguientes pasos:

1. Entregar a cada mecánico el formato de clasificación de herramientas (ver

Anexo 11) en el cual debe de llenar los campos Fecha, Nombre y apellido, Nombre

de herramienta u objeto, la cantidad de estos elementos, la razón por la cual debe

de desechar, la forma de desechar el elemento y el destino del elemento.

2. Una vez el personal entienda cómo llenar el formato debe de solicitársele que

tome su caja de herramientas y clasifique los elementos de acuerdo al formato que

se le ha entregado.

Para facilitar esta clasificación los estudiantes identificaron las herramientas y/o

elementos esenciales para la realización del cambio de molde con su respectiva

cantidad que corresponden del número 1 al 10 del Anexo 12. Sin embargo, se debe

de tener en cuenta que otras herramientas útiles y necesarias para otras

operaciones deben conservarse y en el próximo paso de 5’S se describe la forma

como se deben organizar los elementos.

Paso 2: Seiton u orden, este segundo paso consiste en organizar los elementos

y área de trabajo de tal manera que sea fácil buscar y devolver todo en su lugar.

Para la realización de este paso es importante determinar los lugares de

almacenamiento y demarcar los límites de trabajo.

Actualmente la compañía cuenta con unas zonas destinadas para las

herramientas y/o elementos necesarios para el desarrollo de sus operaciones, sin

embargo algunos de estas zonas no están demarcadas o no son las más

Page 65: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

46

adecuadas. Los elementos y herramientas para cambio de molde se encuentran

distribuidos en dos zonas principales.

La primera zona se encuentra a la entrada del área de inyecto-soplado en donde

se ubican el equipo de bloqueo y etiquetado y los montacargas manuales para

transportar las estibas, a continuación se ilustra la primera zona en la Figura 19.

(a) (b)

Figura 19. (a) Zona de montacargas manuales y equipo de bloqueo y etiquetado y (b) zoom del cajón de equipo de bloqueo y etiquetado. Fuente: elaboración propia

En la Figura 19 b se encuentra el cajón rojo con un letrero azul identificado como

“Equipo de bloqueo y etiquetado” denotando el contenido y utilidad de este espacio.

Sin embargo, el espacio de los montacargas solo ha sido demarcado por cuatro

esquinas amarillas pintadas sobre el suelo para un solo montacargas y no hay una

indicación visual que establezca que esta área es para montacargas.

El paso a seguir es simple, se debe demarcar y limitar la zona para un segundo

montacargas con las cuatro esquinas amarillas y una demarcación en letras que

diga “Zona de Montacargas” (ver Figura 20).

Page 66: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

47

La segunda zona se encuentra a la entrada de matricería y en ella se ubican las

sustancias químicas, las herramientas para las diferentes operaciones y los

casilleros de los mecánicos que se ubican frente a estos dos espacios como se

ilustra en la Figura 21 y Figura 22.

Figura 20. Zona de montacargas Fuente: elaboración propia

Figura 21. Cajón de sustancias químicas y herramientas para las diferentes operaciones. Fuente: elaboración propia

Page 67: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

48

Figura 22. Casillero de los mecánicos Fuente: elaboración propia

De acuerdo a la Figura 21 se encuentran todo tipo de cajas de herramientas que

a simple vista no se identifica a quien corresponden o a que operación pertenece.

Mientras que en la Figura 22 están los casilleros de los mecánicos en donde

guardan las cajas de herramientas que son utilizadas para desarrollar sus funciones

y que se encuentran desorganizadas tal como se ilustra en la Figura 23.

Figura 23. Caja de herramientas de los mecánicos Fuente: (Un piso cada curso, 2016)

Para entrar en contexto es importante entender la problemática que se presenta

a la hora del cambio de molde debido a que no está establecido una metodología

de orden y limpieza. Normalmente los mecánicos comienzan a alistar sus

herramientas y/o elementos de limpieza y lubricantes en el momento exacto en que

son advertidos que deben realizar la operación de montaje. Esto implica que deben

Page 68: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

49

desplazarse a su casillero, tomar su caja de herramientas e ir por los demás

utensilios que en repetidas ocasiones no se encuentran en su puesto establecido.

Tras reunir los elementos de trabajo se desplazan a la máquina donde trabajarán y

en todos los casos olvidan llevar varias cosas que requieren para el cambio. Esto

implica grandes pérdidas de tiempo en desplazamientos y esperas por

disponibilidad de materiales. Hasta ahora, esta es la situación que ocurre antes de

iniciar cualquier actividad, sin embargo durante la realización de su labor también

se incide en tiempos muertos que corresponden a las herramientas de trabajo.

Para explicar más a fondo, los autores han observado que en el 100% de los

casos los mecánicos pierden tiempo buscando los utensilios dentro de la caja de

herramientas, debido a que llevan algunas que no son utilizadas en la operación de

montaje de molde, situación que incluso se presta para que personal de todo tipo

de cargos llegan a su lugar de trabajo y solicitan al mecánico el préstamo de

herramientas incidiendo en pérdida de tiempo. Esto a su vez genera que se pierdan

herramientas e incurran en costos.

En resumen los tiempos muertos son producto de no establecer un adecuado

orden de los elementos que necesitan, llevar herramientas que no requieren para la

operación y prestar herramientas a otros compañeros de trabajo, entre otros.

Como propuesta los autores plantean la adquisición de un carro porta

herramientas que tenga características similares al de la Figura 24 el cual será

destinado exclusivamente para la operación de cambio de molde. En este carro

deberán ir solo las herramientas, utensilios o elementos que se requieran para el

cambio.

Page 69: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

50

Figura 24. Carro porta herramientas Fuente: (Casa Montes Colombia, 2016)

Por consiguiente el primer paso será que el coordinador de mantenimiento

solicite al personal de trabajo que organicen su caja de herramientas actual, dado

que en el primer paso de la metodología 5’S ya se eliminó lo que era inútil o

innecesario. A continuación es importante tener claro cuáles son exactamente los

elementos que necesitan para la realización del montaje de molde y en el Anexo 11

se presenta la lista completa de lo requerido.

El carro porta herramientas debe ser similar al de la Figura 24 y es importante

que tenga un gabinete que pueda ser cerrado bajo llave o candado. La idea consiste

en mantener en el gabinete los elementos de limpieza y lubricación de manera que

se usen exclusivamente para la operación de montaje de molde. Esta medida se

toma con el objetivo de evitar desplazamientos para buscar o traer estos utensilios

que en varias ocasiones son difíciles de encontrar pues cualquier persona puede

tomarlos y utilizarlo. En el Cuadro 13 se muestra la manera como debe de

organizarse el carrito cuando se vaya a realizar la operación de montaje de molde.

Cuadro 13. Organización del carro porta herramientas Nivel de ubicación en el carro porta herramientas

Número de herramienta u objeto de acuerdo al cuadro 9

¿Dónde buscar el artículo?

Nivel alto 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 Caja de herramientas en los casillero de los mecánicos

Nivel Bajo 11, 12 y 13

Caja de herramientas en los casillero de los mecánicos

14 y 15 Zona de equipo de bloqueo y etiquetado

Page 70: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

51

Nivel de ubicación en el carro porta herramientas

Número de herramienta u objeto de acuerdo al cuadro 9

¿Dónde buscar el artículo?

Gabinete 16,17,18,19,20 y 21 Permanentes en el carro de herramientas

Fuente: elaboración propia

El carro porta herramientas se debe ubicar debajo del cajón de sustancias

químicas frente al casillero de los mecánicos. Esta localización se debe de disponer

por el momento y como recomendación se deberá de aplicar un 5’S en esta área de

herramientas como un proyecto diferente al proyecto de grado. Por último, se evaluó

e identifico las herramientas necesarias para cada estación que maneja la NISSEI

50MB, de modo que se ha establecido que herramientas debería haber a la mano

en cuanto se esté bajando un componente de la máquina en determinada estación,

esta información se encuentra resumida en la Figura 25 en la que podemos

presenciar que el área sombreada representa la máquina desde una vista superior.

Figura 25. Distribución de herramientas en la máquina NISSEI 50 MB Fuente: elaboración propia

En la Figura 26 de ilustra las ubicaciones que deben tener los elementos de

trabajo alrededor de la máquina.

Page 71: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

52

Figura 26. Distribución ideal para los elementos de trabajo en la máquina. Fuente: elaboración propia

Finalmente, con el propósito de reducir las causas referentes a tornillería en mal

estado, desplazamiento por tornillería y manejo inadecuado de tornillería se plantea

una solución bastante sencilla pero eficaz.

El problema de tornillería abarca un tiempo muerto considerable en la operación

de montaje de molde. Cada vez que se realiza esta operación se pueden presentar

tornillos con cabezas dañadas que son difíciles de sacar, pérdida de tornillos dentro

de la máquina y reutilización de tornillos en mal estado para el nuevo molde que

como efecto incurren en costos por reposición de tornillería y tiempo mal invertido

en desplazamiento y búsqueda de tornillos.

De acuerdo a lo expuesto en el párrafo anterior se debe de manejar un control y

orden más estricto sincronizando la operación de montaje de molde con

prealistamiento. El primer paso será comprar dos cajas plásticas con un mínimo de

13 divisiones. El número de divisiones se obtuvo mediante la investigación realizada

por los autores en la que se clasificaron los tornillos por tipo y cantidad necesaria

Page 72: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

53

para cada componente o pieza del molde (ver Cuadro 14). Entre las subdivisiones

también se utilizará una para ubicar los racores. Cada caja debe tener una ayuda

visual en la tapa que muestre la manera como se organizarán los elementos dentro

de ella. La ayuda visual deberá contener la foto del tornillo, especificaciones del

tornillo, la cantidad de tornillos, el código del tornillo, y el componente o parte al que

pertenece. En la Figura 27 se muestra un ejemplo.

Cuadro 14. Clasificación tornillería Número de divisiones

Componente Cantidad Tornillo

1 Varillas de expulsión (primera parte) 4 8 mm 2 Varillas de expulsión (segunda parte) 4 10 mm 3 Fondo (primera parte) 1 8 mm 4 Fondo (segunda parte) 8 6 mm 5 Piso del fondo 4 8 mm 6 Núcleo de soplado 8 8 mm 7 Molde 8 12 mm 8 Potes de acondicionamiento 8 6 mm 9 Machos de acondicionamiento 4 8 mm 10 Macho de inyección 4 8 mm 11 HR 4 12 mm 12 Formadores de rosca 16 10 mm 13 Racor 4 -

Fuente: elaboración propia

Figura 27. Ejemplo caja plástica Fuente: (Google, 2016)

¿Cómo funcionarán las cajas? Una caja se llamará “caja para desmontaje”. En

ella el personal para cambio de molde tendrá que ubicar los tornillos que van

bajando de acuerdo a la ayuda visual posicionada en la tapa de la caja. La segunda

Page 73: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

54

caja tomará como nombre “caja de montaje”. Aquí vendrán los tornillos en buen

estado, con la cantidad requerida y clasificados por componente al que pertenecen,

además de un total de cuatro racores que podrán ser utilizados como repuestos.

Las cajas se ubicarán a la altura de los brazos y en caso de que se pierda un

tornillo durante la operación, el mecánico puede tomar un tornillo de la “caja para

desmontaje” que considere en buen estado. Tras terminar la operación de cambio

de molde se debe de entregar la “caja para desmontaje” al matricero o auxiliar de

matricería quien la posicionará en la estiba de los componentes bajados. Luego

cuando se realice el prealistamiento del molde el personal de matricería debe

reponer los tornillos faltantes o desechar tornillos en mal estado de acuerdo a la

clasificación. Para solicitar y llevar un control formal de la tornillería, el personal de

matricería y los mecánicos debe, de llenar el formato del Anexo 13. Finalmente,

ambas cajas se pondrán junto con el molde a montar para repetir nuevamente el

ciclo.

Para facilitar el manejo de tornillería dentro de la maquina dos bandejas

magnéticas será de gran ayuda. Esta bandeja cuenta con un lado imantado para

posicionarse en cualquier lugar metálico deseado y otro lado para ir colocando ya

sea herramientas o tornillos (ver Figura 28).

Figura 28. Bandeja Magnética Fuente: elaboración propia

Se ha identificado también que la estructura de la máquina presenta

incomodidades a la hora de trabajar, entre estas se encuentran las aberturas a cada

Page 74: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

55

extremo de la máquina por donde se caen en todos los casos observados tornillos

y herramientas, ver Figura 29 a. Se ha planteado colocar una cubierta plástica para

cada lado de la máquina que permita sujetarse en sus extremos para que los

tornillos y/o herramientas caigan sobre esta. Está cubierta deberá colocarse cada

vez que se realice el cambio de molde y mantenerlas en el carro porta herramientas

solo para uso exclusivo de las NISSEI 50MB, ver Figura 29 b.

a.

b.

Figura 29. a) Cavidad hueca dentro de la máquina y b) Cubierta en la cavidad hueca Fuente: elaboración propia

Finalmente se considera comprar dos linternas que se pueden incorporar a las

gafas que permitirán al personal tener sus manos libres de linterna de mano. Esto

permitirá mejorar la visibilidad y la iluminación dentro de la estructura además de la

libertad en las manos para trabajar de manera eficiente (ver Figura 30). Estas

linternas siempre deben pertenecer al carro porta herramientas.

Figura 30. Linternas para gafas de seguridad Fuente: (Phase II, 2016)

Page 75: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

56

Paso 3: Seiso o limpieza, significa “limpiar, inspeccionar el entorno para

identificar los defectos y eliminarlos, es decir anticiparse para prevenir defectos”

(Hernández Matias & Vizan Idoipe, 2013), por lo tanto no solo implica limpiar sino

verificar que las cosas estén en correcto estado y reponer aquellas que no. De este

modo los autores tras las observaciones realizadas identificaron los siguientes

puntos que deben abordarse con su plan de mejoramiento.

Área interna de la máquina. La máquina cuenta con una estructura hueca a sus

costados (ver Figura 29 a) en la que se caen botellas, herramientas, tornillos, trapos

u otros objetos. Incluso se encuentra una gran cantidad de líquido en el fondo de la

máquina que dificulta la búsqueda de los tornillos o herramientas que generalmente

se les cae a los operarios de manera que se emplea gran cantidad de tiempo muerto

buscando.

Se plantea que mientras se realiza el despeje de línea, el personal de limpieza

de turno elimine y limpie muy bien todo residuo líquido o solido de la máquina. Para

evitar limpiar menos se pueden emplear TPM que se explica más adelante para

reducir las fugas de aceite y agua causantes de suciedad liquida en el fondo de la

máquina.

Alrededores de la máquina. Es usual encontrar tornillos alrededor de la

máquina que pueden confundirse con la tornillería de la operación actual de montaje

de molde. Por ello será importante que en el despeje de línea también se retire todo

tornillo adyacente a la máquina.

Caja de herramientas de los mecánicos. La caja de herramientas es

imprescindible para la realización de las funciones diarias de los mecánicos. Por ello

al inspeccionar la caja se encontró que hay herramientas que necesitan reponerse

ya sea porque están en mal estado o porque se les ha perdido. La acción a tomar

es solicitarles a los mecánicos que revisen el Anexo 12 y evalúen que herramientas

faltan de manera que se les pueda entregar unas nuevas. Para evitar que las boten

Page 76: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

57

continuamente o que no reporten los daños se debe de hacer un chequeo mensual

de las herramientas y en caso de que se pierda una debe de descontarse del sueldo.

Paso 4: Seiketsu o estandarización, significa estandarizar y “se puede definir

como la estandarización de la práctica de preservar altos niveles de organización

(clasificación), orden y limpieza, Seiri, Seiton y Seiso respectivamente” (Clavijo

Buriticá, 2006).

El plan consiste en mantener las tarjetas rojas presentes en la Figura 18 entre

las herramientas de trabajo para que los mecánicos hagan uso permanente de

estas.

Se cuenta con un formato (Anexo 12) donde se especifican las herramientas

necesarias para la operación el cual estará pegado a un costado del carro porta

herramientas con una foto visual de cómo debe de acomodarse las herramientas.

Igualmente se realizará esta acción para la caja de herramientas. Así los mecánicos

tendrán presente qué herramienta les falta.

En la máquina se colocarán dos ayudas visuales. Una primera correspondiente

a la Figura 25 para que los mecánicos manejen adecuadamente sus herramientas

en los espacios de la máquina y una segunda que muestra la ubicación y

distribución de los diferentes elementos necesarios para la operación de montaje de

molde, ver Figura 26.

Las cajas plásticas para tornillería tendrán su debida ayuda visual para mantener

el orden correspondiente. Tener en cuenta Figura 27.

De modo que se repartan adecuadamente las funciones y se puedan ejecutar

periódicamente las actividades a desarrollar para mantener en funcionamiento el

plan 5’S se manejará el formato de programación de limpieza y orden, ver Anexo

14.

Page 77: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

58

Paso 5: Shitsuke o disciplina, se define en pocas palabras como crear el hábito

de la realización periódica y constante de la metodología. Las capacitaciones

acompañadas de auditorías permitirán que el objetivo de las 5’S se mantenga

constante. La idea es involucrar tanto al personal como sea posible y permitirle que

haga una retroalimentación para ir mejorando la implementación de la herramienta.

El líder de la implementación lean tendrá que evaluar si los formatos,

procedimientos o ayudas visuales están generando el efecto deseado y si llega el

momento de modificar, renovar o cambiar algún método de reforzamiento de la

herramienta lean.

La capacitación debe ir acompañada de ayudas visuales como folletos en donde

se exponga los pasos de las 5’S y debe de ser dictada por el líder de la

implementación de la herramienta. Cada vez que ingrese personal nuevo en la

operación de montaje de molde se debe de capacitar de inmediato. En orden de

hacer cumplir la ideología lean las auditorias deberán hacerse por lo menos una vez

al mes por el líder de turno quien debe llenar el formato del Anexo 15.

Por cuestiones de confidencialidad de la empresa sobre los salarios de los

trabajadores se utilizará los salarios mínimo según la formación académica que

debe tener cada cargo, esta información fue encontrada en el empleo (El empleo,

2016) con los siguientes salarios (ver Cuadro 15). Y será utilizada para la realización

de los requisitos en todas las propuestas.

Cuadro 15. Salarios mínimos por formación académica

Cargo Formación académica

Salario mínimo por la formación

académica (mes)

Salario mínimo por la formación académica (día)

Salario mínimo por la

formación académica

(hora)

Salario mínimo por la

formación académica

(min) Coordinador de mantenimiento

Universitaria $ 1.378.027 $ 62.638 $ 7.830 $ 130

Planeadora de mantenimiento

Universitaria $ 1.378.027 $ 62.638 $ 7.830 $ 130

Líder de turno Universitaria $ 1.378.027 $ 62.638 $ 7.830 $ 130 Mecánicos Técnica $ 901.026 $ 40.956 $ 5.119 $ 85 Matricero Técnica $ 901.026 $ 40.956 $ 5.119 $ 85 Auxiliar de matricería

Técnica $ 901.026 $ 40.956 $ 5.119 $ 85

Page 78: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

59

Cargo Formación académica

Salario mínimo por la formación

académica (mes)

Salario mínimo por la formación académica (día)

Salario mínimo por la

formación académica

(hora)

Salario mínimo por la

formación académica

(min) Técnico de proceso

Técnica $ 901.026 $ 40.956 $ 5.119 $ 85

Auxiliar de máquina

Técnica $ 901.026 $ 40.956 $ 5.119 $ 85

Todero Salario mínimo

$ 689.454 $ 31.339 $ 3.917 $ 65

Fuente: elaboración propia

En el Cuadro 16, se muestra los requerimientos humanos y materiales que se

necesitan para la realización de un plan de 5’S.

Cuadro 16. Requerimientos de la propuesta de las 5’S Requerimientos Especificación Detalle del costo Costo anual

Humano

Mecánicos 2980 min al año * $ 85 $ 253.300

Matricero o auxiliar de matricería 5 min * 92 cambios al año* $ 85

$ 39.100

Líder de turno 10 min * 12 meses * $ 130

$ 15.600

Todero Por enmarcación de zona de montacargas 20 min * $ 65

$ 1.300

Materiales

Tarjeta roja Indefinido

Papelería 30 formatos al año * $30

$ 900

Pintura para marcación de suelos Costo inversión, la empresa cuenta con esta pintura.

Cajas plásticas de tornillería Costo de inversión= 2 cajas * $ 16.900

$ 33.800

Bandeja magnética Costo de inversión= 2 bandejas * $ 9.900

$ 19.800

Carro porta herramientas Costo de inversión aproximado

$ 200.000

Linterna para gafas de seguridad Costo de inversión * 2 al año * 8 mecánicos * $ 21.489

$ 42.978

Malla Costo de inversión $ 1.095

Fuente: elaboración propia

3.1.2 SMED (Single-Minute Exchange of Dies)

El objetivo es reducir los tiempos de montaje de molde, mediante los tres pasos

de la metodología SMED para aumentar la capacidad de disponibilidad de los

Page 79: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

60

mecánicos y eliminar la posibilidad de errores de las siguientes causas: método para

ajustar altura y (II) molde en buen estado (prealistamiento).

De acuerdo a la metodología de SMED se deben seguir tres etapas:

Etapa 1. Diferenciación las actividades internas de las externas.

En esta primera etapa se clasificarán las 24 actividades entre interna y externas,

que fueron encontradas en el estudio de tiempos y movimientos mientras los

mecánicos realizan la operación de montaje de molde (ver Anexo 16).

Se encontró que de las 24 actividades encontradas en el estudio de tiempo solo

dos (preparar máquina para cambio y alistar herramientas de trabajo) se pueden

realizar antes del montaje de molde y una (limpiar máquina y preparar nuevo molde)

se puede ejecutar externamente. Para ello se convertirán las actividades en

externas.

Etapa 2. Reducir el tiempo de preparación interna mediante la mejora de las

actividades y como transformar las actividades a externas

En el Cuadro 17, se muestra las soluciones para disminuir del tiempo de

realización de las actividades y como se puede transformar las actividades de

internas a externas. Siendo en la fila de tipo I: interna y E: externa.

Cuadro 17. Ajuste de las actividades internas y externas # Actividad Tipo Ajustes

1 Preparar máquina para cambio E El técnico de proceso debe apagar la máquina y avisar a los mecánicos, mientras simultáneamente el auxiliar de máquina despeje el área.

2 Alistar las herramientas de trabajo E

El líder de turno le debe informar al mecánico la programación de la semana, para que este tenga conocimiento cuando y donde se realizara un cambio de molde. Esto ayuda a que el mecánico tenga todas las herramientas para realizar la operación de montaje de molde listas antes de que el técnico de proceso le informe que ya puede comenzar. Entre sus herramientas debe estar todas las mencionadas en el cuadro 10 en 5’S

3 Bajar potes de acondicionamiento I Para disminuir el tiempo de realización de estas actividades se debe estandarizar el método de desmontaje de molde

4 Desmontar las 4 placas I 5 Desmontar molde de soplado I

Page 80: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

61

# Actividad Tipo Ajustes

6 Desmontar núcleo de soplado I

7 Desmontar macho de acondicionamiento

I

8 Desmontar macho de inyección I 9 Bajar HR I

10 Desmontar varillas de expulsión I

11 Limpiar máquina y preparar nuevo molde

E

Esta actividad debe separarse, ya que mientras los mecánicos están limpiando la máquina, el auxiliar de matricería debe estar realizando el cambio de estiba con el molde nuevo. Además en la actividad de limpiar máquina los mecánicos deben tener todas las herramientas (lubricante, grasa y alcohol) en el carro porta herramientas.

12 Montar HR I

Para disminuir el tiempo de realización de estas actividades se debe estandarizar el método de montaje de molde.

13 Colocar las 4 placas I 14 Montar macho de inyección I 15 Montar molde de soplado I 16 Montar núcleo de soplado I

17 Calibrar altura HR I

Para disminuir esta actividad en necesario estandarizar la cantidad de los falsos (placas metálicas diseñadas para subir altura) por cada molde y por cada máquina. Pues esta herramienta puede venir lista con el molde cuando el área de matricería realiza el alistamiento.

18 Montar macho de acondicionamiento I Para disminuir el tiempo de realización de estas actividades se debe estandarizar el método de montaje de molde

19 Colocar potes de acondicionamiento I

20 Montar varillas de expulsión I 21 Ajustes finales y limpieza de máquina I

22 Encender máquina I

Para disminuir esta actividad es necesario que desde matricería se realice la revisión correcta del sistema eléctrico de los potes de acondicionamiento y del HR, ya que se está presentando problemas cuando encienden la máquina por una mala revisión del sistema eléctrico. Además se debe mejorar la protección de los cables del sistema eléctrico de los mismos componentes mencionados anteriormente.

23 Chequear el formato I El formato debe ser más claro, para que los mecánicos lo contestan más fácil.

24 Modo ciclo seco I Para mejorar la calidad de entrega de la máquina es necesario que se cuadren tiempos para recibir maquina con el mecánico y el técnico de proceso.

Fuente: elaboración propia

Etapa 4. Perfeccionamiento de todos los aspectos mejorados en las actividades,

en esta etapa se mostrará detalladamente alguna de las propuestas del punto

anterior.

Page 81: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

62

Alistar las herramientas de trabajo: la planeadora de mantenimiento debe llenar

un tablero (ver Figura 31) todos los lunes a las 7 de la mañana antes de que los

mecánicos empiecen el turno, donde éste permita informales cuáles son sus

funciones durante la semana y puedan programarse y a alistar las herramientas

adecuadas para sus actividades. Este tablero deberá ser ubicado en el área de

matricería, debido a que ahí se encuentras las herramientas.

Figura 31. Tablero de programación de funciones de los mecánicos Fuente: (SurtiNova, 2016)

Además los mecánicos deben verificar que esté completo el formato que se

encuentra en el carro porta herramientas (ver Anexo 12) el cual les permitirá

comprobar si tienen completas las herramientas para poder realizar la operación de

montaje de molde y además deberán recoger un formato donde se muestra todos

los pasos que debe verificar cuando termine de realizar la operación de montaje de

molde (ver Anexo 17), y así poder mejorar el formato de chequeo de montaje de

molde.

Limpiar máquina y preparar nuevo molde: para la actividad de preparación de

molde nuevo, el auxiliar de matricería realiza en la máquina un cambio de estiba

con el nuevo molde. Esta función comienza cuando el mecánico le informa a éste

Page 82: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

63

que empezará la operación de montaje de molde para que a una hora en específico

pueda realizar el cambio. Además el auxiliar de matricería tendrá un formato que

permita identificar que el molde este completo y donde documente quién le entrego

el molde y sus condiciones (ver Anexo 18).

Actividades internas: En el Cuadro 17 se identificaron diecisiete actividades

internas, las cuales son las necesarias para completar la operación de montaje de

molde. Se pretende reducir el tiempo de realización de estas actividades, por medio

de la identificación de la mejor secuencia de realización de la operación teniendo en

cuenta actividades simultáneas y juntas entre los dos mecánicos. Por lo tanto es

necesaria la realización de una estandarización de procedimientos que se mostrará

más adelante en la propuesta de estandarización.

Por otro lado se encuentra la actividad interna en la que los mecánicos dedican

el mayor tiempo de la operación de montaje de molde (calibrar altura HR), debido a

que deben utilizar unos falsos (láminas metálicas) de diferentes tamaños para lograr

la altura deseada entre el núcleo de soplado y los formadores de rosca (entre 0.6 y

0.8 mm) y los cuales no se encuentran marcados. Además la altura del molde

cambia respecto a la máquina, puesto que estas varían por sus condiciones o

desgaste. En conclusión en esta actividad se debe estandarizar el espesor de los

falsos de cada molde por cada máquina, esta estandarización se debe realizar

aproximadamente en un año.

Además se encuentra entre las actividades internas: encender la máquina, la cual

está presentando problemas a la hora de encender las temperaturas, debido a

malas revisiones en el sistema eléctrico que realizan en matricería o las conexiones

de los componentes están expuestos a golpes y daños en el momento de montar

en la máquina. Lo que se sugiere realizar un mantenimiento preventivo total tanto a

la máquina como al molde antes de que el mecánico realiza la operación de montaje

de molde, el cual será explicado más adelante en la propuesta de TPM.

Page 83: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

64

En el Cuadro 18, se muestra los requerimientos humanos y materiales que se

necesitan para la realización del SMED.

Cuadro 18. Requerimientos de la propuesta SMED Requerimientos Especificación Costo unitario Costo anual

Humanos

Auxiliar de matricería 10 min * 92 cambios al año * $ 85 $ 78.200

Líder de turno 10 min * 4 días * 12 meses * $ 130 $ 62.400

Mecánico 5 min * 92 cambios al año * $ 85 $ 39.100

Materiales

Papelería 2 formatos * 92 cambios al año * $ 30 $ 5.520

Falsos Indefinido Tablero blanco borrable Costo de inversión $ 58.990

Marcador borrable 1 por mes * 12 meses * $ 3.500 $ 42.000

Fuente: elaboración propia

3.1.3 Poka Yoke

El objetivo es aplicar la metodología Poka Yoke para disminuir los errores y la

necesidad de inspección en problemas varios (daños o fallas) que incurren en altos

tiempos de la operación de montaje de molde según lo detectado en el Ishikawa.

Se pretende reducir el alto tiempo empleado para conectar el sistema de

refrigeración de los componentes pertenecientes al molde. Para entrar en contexto

se explica el sistema utilizado para refrigerar las partes.

El proceso inicia abriendo una tubería que permite el flujo del agua a través de

una manguera que llega a un sistema llamado manifold o colector. Este elemento

se dispone como un punto central en el que llega el agua y permite distribuirla a

diferentes componentes gracias a unas boquillas o racores, ver Figura 32. De estas

boquillas se despliegan unas mangueras flexibles que son conectadas a racores

presentes en las piezas o componentes del molde. Cada pieza cuenta con un

sistema de refrigeración compuesto por cavidades huecas dentro de éste en los

cuales transita el líquido hacia un punto de salida. El agua sale de las piezas por

otra manguera flexible hacia un manifold de salida en el que llega el agua de los

Page 84: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

65

diferentes componentes para unificar y dirigir los líquidos hacia la tubería de

recolección de agua.

Figura 32. Manifold o colector Fuente: (AliExpress, 2016)

La razón por la que la conexión de mangueras aumenta el tiempo improductivo

de la operación de montaje se debe a tres principales razones; las mangueras se

dejan caer dentro de la máquina lo que hace difícil al momento de sacarlas, todas

las mangueras son de color azul e imposibilita una rápida determinación de cual

manguera pertenece a cada componente y finalmente manipulación del sistema de

refrigeración por varias personas que modifico las conexiones en diferentes

maneras.

Dado que la máquina NISSEI 50MB requiere refrigerar nueve componentes, la

empresa cuenta con cuatro colectores o manifolds, dos para entrada de líquido y

dos para salida. Sin embargo, cada colector solo posee cuatro boquillas y para ello

se han creado algunas extensiones por medio de racores en T.

Para la realización de la propuesta primero se identificó el estado del Poka Yoke

y se determinó que éste era un estado de “predicción o prevención” es decir hallar

un mecanismo que avise al operario cuando se va a cometer un error antes de que

ocurra. En segunda instancia se identificó que la solución debería ser de tipo

contacto, o sea la utilización de ayudas visuales o formas para evitar que el error

ocurra.

Page 85: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

66

Para iniciar con la propuesta planteada primero se debe de reacomodar todo el

sistema de refrigeración de las cuatro máquinas NISSEI 50. Los autores mediante

la ayuda del personal entendieron el funcionamiento del sistema y se concluyó que

el sistema debe de acomodarse tal como se ilustra en la Figura 33. Las tuberías de

agua se representan de color verde tanto a la entrada como a la salida, mientras

que las diferentes mangueras conectadas a los componentes se han colocado de

variados colores solo por efectos de un mejor entendimiento del sistema y no porque

las mangueras deban ser de esos colores. Los colectores se encuentran unidos por

una manguera que funciona como extensión. Además entre las placas porta moldes

se debió colocar un racor en T al igual que entre el obturador y el cañón para que

alcanzara el agua para todas las partes dado que los colectores no eran suficientes.

Figura 33. Distribución del sistema de refrigeración Fuente: elaboración propia

Por medio de marcadores o etiquetas de colores se pretende crear un sistema

de identificación para las mangueras. La idea consiste en amarrar etiquetas de un

color diferente para cada una de las mangueras, ver Figura 34. Cada color

corresponderá a un componente o pieza del cambio de molde que requiera

refrigeración, ver Figura 35. Los racores de los componentes también irán marcados

Page 86: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

67

pero con stickers impermeables de colores que empalmen con los de las

mangueras, ver Figura 36.

Figura 34. Ejemplos sistemas de identificación Fuente: (Eycos, 2016)

Figura 35. Ejemplo 2 sistemas de identificación Fuente: (Baroig, 2016)

Figura 36. Sticker impermeables de racores Fuente: elaboración propia

Para finalizar con la propuesta Poka Yoke se plantea ubicar a un costado de la

máquina unos soportes (ver Figura 37) para las mangueras de manera que al

desconectarlas para bajar el molde no se caigan dentro de la máquina ni se

desorganicen. En la Figura 38 se detalla en la zona punteada de color rojo la

ubicación donde deberían colocarse los soportes.

Page 87: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

68

Figura 37. Soporte propuesto para las mangueras. Fuente: elaboración propia

Figura 38. Ubicación propuesta para los soportes Fuente: elaboración propia

Se considera la colaboración del coordinador de mantenimiento y de los

mecánicos para la implementación de la herramienta. La reorganización de las

mangueras debe realizarse en un mantenimiento preventivo.

En el Cuadro 19, se muestra los requerimientos humanos, técnicos y materiales

que se necesitan para la realización del Poka Yoke.

Cuadro 19. Requerimientos de la propuesta de Poka YokeRequerimientos Especificación Costo unitario Costo anual

Humanos Mecánico 40 min * 4 máquinas * $ 85 $ 13.600

Materiales Correa de identificación de mangueras

Costo de inversión= 18 correas * 4 máquinas * Indefinido

Indefinido

Page 88: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

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Requerimientos Especificación Costo unitario Costo anual

Sticker de identificación de mangueras

Costo de inversión= 18 correas * 4 máquinas * Indefinido

Indefinido

Soporte de mangueras Costo de inversión= 18 soportes * 4 máquinas * $ 825

$ 59.400

Papelería 1 formatos al año * 4 máquina * $ 30

$ 120

Fuente: elaboración propia

3.1.4 TPM (Mantenimiento Preventivo Total)

El objetivo es eliminar las averías o retrasos en la operación de montaje de molde,

mediante las actividades del TPM para aumentar la disposición de las máquinas y

los moldes en buen estado y evitar las siguientes causas: (I) problemas varios

(daños o fallas) y (II) molde en buen estado (prealistamiento).

Para la realización de esta metodología dentro de la empresa se deben seguir 4

fases (preparación, introducción, implementación y consolidación) (Gómez Gómez,

Mejia Uribe, & Rueda Ovalle, 2009):

Fase 1: Preparación, consiste en introducir el TPM dentro de la empresa,

capacitar sobre esta metodología a los involucrados, formar equipos de trabajo que

permitan la ejecución de las actividades a realizar y por ultimo fijar principios o

metas.

Fase 2: Inicio, consiste en realizar un Kick Off (realizar una reunión de

inauguración) para lanzar el proyecto dentro de la empresa, para que los

trabajadores se enteren sobre la nueva metodología que se implementara.

Fase 3: Implementación, en esta se busca establecer un sistema que calcule

periódicamente las máquinas Nissei 50MB y los moldes, por medio del desempeño

de la producción, la calidad de los productos producidos, la eficiencia y la

disponibilidad y por otro lado para cerciorar la seguridad e higiene y evaluar la

adquisición de nuevos equipos.

Page 89: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

70

El proceso para implementar esta técnica se basa en la realización de 2 pasos:

Paso 1: primero se debe eliminar las seis grandes pérdidas. En el Cuadro 20, se

muestra las seis grandes pérdidas que se generan al no tener una buena planeación

de TPM, sin embargo para este caso de estudio solo intervienen las tres primeras

pérdidas.

Cuadro 20. Seis grandes pérdidas en los equipos productivos. Tipo Pérdida

Tiempo muerto Averías debidas a fallos en equipo. Preparación y ajustes. Ejemplo: cambios de utillaje, moldes, ajustes de herramientas.

Perdida de velocidad

Tiempo en vacío y paradas cortas (operación anormal de sensores, bloqueo de trabajo en rampas, etc.). Velocidad reducida (diferencia entre la velocidad nominal y la real).

Defectos

Defectos en proceso y repetición de trabajos (desperdicios y defectos de calidad que requiere reparación). Menos rendimiento entre la puesta en marcha de las máquina y producción estable.

Fuente: (Hernández Matias & Vizan Idoipe, 2013)

La empresa necesita eliminar las averías de las máquinas cuando los mecánicos

realizan la operación de montaje de molde, debido a que a veces están teniendo

problemas con el sistema eléctrico (HR, potes de acondicionamiento y sensores)

y/o algunas conexiones de las mangueras tienen fugas, las cuales están generando

suciedad dentro de la máquina. Igualmente no se están realizando la preparación y

ajustes (reparación) necesarios a los componentes del molde, para poder ser

montados a la máquina.

Paso 2. Planeación del mantenimiento. Esta debe ser desarrollada por el área

de mantenimiento, donde se realiza una serie de actividades para mantener la

máquina y los moldes en buen estado. Las actividades se realizan para reducir la

variabilidad de las partes, extender la vida de las partes, restaurar las partes

deterioradas periódicamente y predecir la vida de las partes.

Page 90: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

71

Para comenzar y coordinar las actividades de mantenimiento de las máquinas

y/o moldes, primero se realiza una capacitación en el auditorio de la empresa y en

la cual deben asistir los mecánicos, técnicos de proceso, auxiliar de matricería y

matricero, donde se les explicara la filosofía del TPM y explicar las diferentes clases

de mantenimiento que se realizaran en la empresa.

Para la realización del plan de mantenimiento, es importante tener en cuenta

cuales son las clases de mantenimiento (López Arias, 2009):

Mantenimiento reparativo: Es el mismo mantenimiento de conservación correctiva, el cual se realiza cuando ya se ha presentado la falla o avería y es por esto que se pueden presentar paros en los procesos. No es recomendable aplicarlo y se hace solo en equipos no críticos o secundarios.

Mantenimiento preventivo. Es aquel en el que se programan las intervenciones o cambios de piezas de la máquina en unos intervalos de tiempo preestablecidos estadísticamente. Con este mantenimiento se pretenden aumentar los estándares de tiempo entre averías y aumentar la vida útil de la máquina.

Mantenimiento predictivo. Se basa en el conocimiento del estado o condición operativa de una máquina o instalación. Algunos de los parámetros para identificar una condición negativa en la máquina son: la vibración, el ruido, la temperatura, la velocidad, etc.

Mantenimiento proactivo. Este tipo de mantenimiento busca la causa de las pérdidas de tiempo, paradas, averías, etc. e implementa soluciones antes de que ocurran las fallas, de tal forma que puede haber modificaciones estructurales en la maquinaria, incluso de rediseño.

Mantenimiento basado en confiabilidad. Es la integración del mantenimiento preventivo, proactivo y predictivo, enfocándolo al conocimiento del comportamiento normal de la máquina. Este tipo de mantenimiento es uno de los más completos, ya que pretende alcanzar la máxima confiabilidad de la planta por medio de un proceso que determina lo que debe hacerse para establecer el “status quo” deseado.

Luego el coordinador de mantenimiento realizará un cronograma mensual, donde

mostrará día a día los mantenimientos de las máquinas, éste se ubicará en la oficina

de mantenimiento y los encargados de realizar los TPM podrán observar la fecha,

que tipo de mantenimiento se va a realizar (mencionados anteriormente), a cuál

máquina o molde y quién lo va a realizar (ver Anexo 19), que estará junto al

Page 91: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

72

cronograma. Este formato de planeación de mantenimiento permitirá que las

máquinas y los componentes de los moldes estén listos y reparados para poder ser

utilizados al momento de realizar la operación de montaje de molde. Esto para llevar

un control de averías y de la cantidad de repuestos utilizados.

Paso 3: Mantenimiento autónomo, esta actividad es realizada por el área de

producción, donde se encargan de evaluar las condiciones básicas de la máquina y

del molde, observar las condiciones de uso del equipo, reparar las partes

deterioradas a través de la inspección y poder conducir a una rutina de supervisión

autónoma. El auxiliar de máquina debe diligenciar el formato de funcionamiento de

máquina y molde en producción (ver Anexo 20) en consenso con la opinión del

técnico de procesos y este luego será entregado al coordinador de mantenimiento

para que pueda programar el cronograma semanal, y entregar a cada encargado

una retroalimentación verbal, especialmente al área de matricería para realizar las

reparaciones necesarias al molde.

Paso 4: Ingeniería preventiva, en esta etapa se eliminan los problemas que se

presentan en el periodo de adquisición de nuevos moldes o máquinas, por ejemplo

si se adquiere un nuevo molde es importante evaluar la altura de los falsos que

necesita para ser montado en la máquina y cumplir con la altura para no dañar las

botellas o si se adquiere una nueva máquina verificar que este instalada

correctamente.

Paso 5: Diseño de productos, este paso no afecta al problema de estudio, debido

a que los moldes vienen diseñados por los clientes y con las especificaciones de las

máquinas.

Paso 6: Educación y práctica, en esta etapa es necesario capacitar (como

realizar los mantenimientos, diligenciar los formatos, entre otros) a todos los

encargados de la operación de mantenimiento en ciertos periodos de tiempo, cada

vez que se mejore o cambie alguna situación en la máquina o moldes. Esta

capacitación se explicará más adelante.

Page 92: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

73

Fase 4: Consolidación, consiste en mejorar las metas de la implementación de

TPM, el cual lo debe realizar el encargado de realizar dentro de la empresa la

metodología.

En el Cuadro 21, se muestra los requerimientos humanos, técnicos y materiales

que se necesitan para la realización del TPM.

Cuadro 21. Requerimientos de la propuesta TPM Requerimientos Especificación Costo unitario Costo anual

Humanos

Técnico de proceso 5 min * 92 cambios * $ 85 $ 39.100

Auxiliar de máquina 5 min * 92 cambios * $ 85 $ 39.100

Coordinador de mantenimiento 15 min * 12 meses * $ 130 $ 23.400

Matricero o auxiliar de matricería Indefinido Mecánicos Indefinido

Técnicos Computador Ya está disponible por la empresa.

Materiales Papelería 152 formatos * $ 30 $ 4.560

Fuente: elaboración propia

3.1.5 Estandarización

El objetivo es analizar la reducción de tiempos obtenido a partir de las

herramientas de mejora planteadas para definir y documentar un estándar de

trabajo de la operación de montaje de molde.

El primer paso para definir un estándar de la operación de montaje molde fue

realizar el estudio de tiempos. Este estudio brindó a los estudiantes información

necesaria para entender y determinar los tiempos promedios de cada actividad de

la operación. Seguidamente se realizó un diagnostico que determinó las causas. Se

planteó una serie de propuestas mediante herramientas de mejora tales como 5’S,

SMED, Poka Yoke y TPM entre otras para reducir los tiempos muertos. Finalmente

se explica a continuación como se definió el estándar de operación.

Los autores realizaron una tabla en la que se colocaron cada una de las

actividades, tiempo promedio de cada actividad, cantidad de operarios que serían

Page 93: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

74

necesarios para la actividad, las actividades a las que depende cada actividad y las

posibles alternativas de mejora, ver Anexo 21. La elaboración de esta tabla permitió

a los estudiantes generar un panorama de cómo realizar el estándar de trabajo y en

que secuencia por medio de la identificación de dependencia de algunas actividades

y la razón por la cual unas deberían ir primero o después que otras.

Tras entender el funcionamiento del sistema los autores se reunieron a elaborar

el estándar en un diagrama de actividades múltiples (ver Cuadro 22 y Figura 39).

Se tomaron en cuenta las especificaciones del Anexo 21 que fue resultado de

investigaciones y colaboración del personal involucrado en los cambios de molde.

Cuadro 22. Información para el diagrama de actividades múltiples de la operación de montaje de molde

SecuenciaOperario 1 Operario 2

Actividad Tiempo

(min) Actividad

Tiempo (min)

1 Desmontar placa de expulsión 2,5 Desmontar placa de acondicionamiento 2,5 2 Desmontar placa de soplado 2,5 Desmontar placa de inyección 2,5 3 Desmontar varilla de expulsión 6

Desmontar potes de acondicionamiento 10 4 Desmontar macho de inyección 4 5 Desmontar molde de soplado 12 Desmontar molde de soplado 12

6 Desmontar núcleo de soplado 6 Desmontar macho de acondicionamiento

4

7 Desmontar HR 10 Desmontar HR 10 8 Limpian 10 Limpian 10 9 Montar HR 7 Montar HR 7 10 Montar placa de expulsión 3,5 Montar placa de expulsión 3,5 11 Montar placa de soplado 3,5 Montar placa de soplado 3,5

12 Montar placa de acondicionamiento

3,5 Montar placa de acondicionamiento 3,5

13 Montar placa de inyección 3,5 Montar placa de inyección 3,5 14 Montar macho de inyección 5 Montar macho de acondicionamiento 7 15 Montar molde de soplado 15 Molde de soplado 15 16 Calibrar altura 5 Calibrar altura 5 17 Montar varilla de expulsión 11 Montar núcleo de soplado 11

18 Montar potes de acondicionamiento

15 Ajustes finales y limpieza de máquina 14

19 Encender máquina 4 Chequear el formato 3

20 Modo ciclo seco 3 Despeje de máquina 5

Tiempo total 132 Tiempo total 132

Fuente: elaboración propia

Page 94: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

75

Figura 39. Diagrama de actividades múltiples de la operación de montaje de molde Fuente: elaboración propia

Con base a los datos obtenidos del estudio de tiempos se calculó un tiempo

promedio para la realización de la operación de montaje de molde con un total de

135 min frente a 236 min que se lograron mediante las mejoras y la estandarización

realizada lo cual es una diferencia de 101 con una reducción del 43% solo en

tiempos de productivos sin tener en cuenta tiempos muertos.

Tiempo Mecánico 1 Mecánico 2

0 a 2,5Desmontar placa

de expulsión

Desmontar placa de

acondicionamiento

2,5 a 5Desmontar placa

de sopladoDesmontar placa

de inyección

5 a 11Desmontar varilla

de expulsión

11 a 15Desmontar macho

de inyección

27 a 31Desmontar macho

de acondicionamiento

31 a 33

43 a 53 Limpian Limpian

53 a 60 Montar Hot Runner Montar Hot Runner

74 a 79Montar macho de

inyección

81 a 96Montar molde de

soplado96 a 101 Calibrar altura Calibrar altura

101 a 112Montar varilla de

expulsiónMontar núcleo de soplado

127 a 131 Encender máquina Chequear formato

131 a 135 Modo ciclo secoDespeje de máquina

15 a 27

Montar potes de acondicionamiento

Tiempo economizado 43%

Desmontar núcleo de soplado

Desmontar Hot Runner

Montar placa de acondicionamiento

Montar placa de expulsión

Montar placa de soplado

Montar placa de acondicionamiento

Montar placa de inyección

Montar placa de inyección

Desmontar molde de soplado

Desmontar potes de

acondicionamiento

Desmontar molde de soplado

33 a 43

Desmontar Hot Runner

Montar placa de expulsión

Montar placa de soplado

60 a 63,5

63,5 a 67

135 a 236

67 a 70,5

70,5 a 74

Montar macho de acondicionamiento

79 a 81Montar molde de

soplado

112 a 127Ajustes finales y

limpieza de máquina

Page 95: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

76

#"�$%��%��$�&"��'�' (� !') ( � #"�$%��'�' (�%��%)��' �

#"�$%��%��$�&"��'�' (� !') (���* � ���

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��*

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Por cuestiones de que se está manejando unos tiempos promedio se tuvo en

cuenta un porcentaje de imprevistos del 10%, por si la actividad necesitaba de más

tiempo o por desplazamientos de una estación a otra en la máquina. Por lo tanto el

tiempo total promedio para la realización de la operación de montaje de molde con

el error porcentual con un total de 145 min frente a 236 min, con una diferencia 91

con una reducción del 39%.

#"�$%��%��$�&"��'�' (� !') ( � #"�$%��'�' (�%��%)��' �

#"�$%��%��$�&"��'�' (� !') (���* � ���

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,�

��*

� �,+

Actualmente no se cuenta con un estándar que establezca y guíe a los dos

mecánicos la secuencia lógica en que deben realizar la operación de montaje de

molde garantizando que se sincronicen de tal forma que se reduzca el tiempo

muerto u ocioso. A continuación se describe la manera como debe quedar la

operación:

La operación de montaje de molde debe iniciar cuando se le entregue la máquina

despejada, limpia con temperaturas apagadas y válvulas de agua cerradas a los

mecánicos. Tras el despeje, los mecánicos deben de ya tener sus herramientas de

trabajo preparadas. El mecánico 1 desmonta en primera instancia la placa de

expulsión y simultáneamente el mecánico 2 lo hace para la placa de

acondicionamiento. Seguidamente para evitar desplazamientos el mecánico 1 se

dirige al panel de control y gira la mesa o elevador de la máquina para tener acceso

fácil a las próximas placas formadores de rosca. Tras realizar el giro el mecánico 1

y el mecánico 2 bajan las placas de soplado e inyección respectivamente. El

siguiente paso será que el mecánico 2 desmonte los potes de acondicionamiento

Page 96: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

77

mientras que el mecánico 1 bajo la varilla de expulsión y luego los machos de

inyección que se demoran en promedio un minuto menos que los potes.

Tras realizar estos primeros pasos ambos se posicionan a cada lado de la

máquina para bajar entre los dos el molde de soplado. Realizados estos el mecánico

1 procede a bajar el núcleo de soplado y el mecánico 2 se encargará del macho de

acondicionamiento que tienen un tiempo similar de desmonte. Para finalizar la fase

de desmontaje ambos deben de colaborarse para desatornillar y bajar el HR con

cuidado debido al gran peso de este componente.

La siguiente fase será limpiar la máquina de residuos sólidos y líquidos que harán

en conjunto ambos mecánicos.

Inicia la fase de montaje y mediante de la colaboración de los dos se deberá de

colocar el HR perteneciente al nuevo molde a montar. Este proceso debe de

ejecutarse con mucho cuidado debido al peso del componente y es por este motivo

que se ha decidido utilizar a ambos para desarrollarla. Pasan a lubricar las placas y

a montarlas una por una debido a la dificultad para ponerlas entre una persona. Así

mediante la ayuda de ambos logran optimizar el tiempo y pueden evitar la caída de

las placas formadoras de rosca que detendrían el proceso, son cuatro en total y tras

terminar el mecánico 1 se dirige a montar el macho de inyección a lo que el

mecánico 2 se también monta el macho de acondicionamiento.

Al igual que en el desmontaje, ambos mecánicos trabajan en equipo para montar

el molde de soplado. La secuencia para montar las diferentes piezas del molde de

soplado es la siguiente: cara izquierda del molde, fondos y cara derecha del molde.

Se procede a calibrar la altura del HR, actividad que requiere cerrar las compuertas

de la máquina y que un mecánico direccione al que manipula los comandos para

verificar la altura.

Luego se dividen las funciones y el mecánico 1 se encargará de montar las

varillas de expulsión mientras que el mecánico 2 lo hace con el núcleo de soplado.

Page 97: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

78

Tras terminadas estas dos actividades el mecánico 1 monta los potes de

acondicionamiento y su compañero realiza ajustes finales y limpieza de la máquina.

Finalmente, el mecánico 1 enciende la máquina y la pone en modo ciclo seco. El

mecánico 2 despeja la máquina de herramientas y demás elementos aprovechando

el tiempo en que su compañero hace las actividades previas. En la Figura 40 se

muestra el cursograma analítico de la propuesta de la operación de montaje de

molde.

Se sugiere calcular como indicador el OEE: disponibilidad

general*rendimiento*calidad, de las máquinas y los moldes para poder establecer

las necesidades y las prioridades para realizar el mantenimiento.

En el Cuadro 23, se muestra los requerimientos humanos y materiales que se

necesitan para la realización de la estandarización.

Cuadro 23. Requerimientos de la propuesta de estandarización. Requerimientos Especificación Costo unitario Costo anual

Humanos Mecánicos 30 min * 8 mecánicos * $ 85

$ 20.400

Materiales Papelería 1 formato * 8 mecánicos * $ 30

$ 240

Fuente: elaboración propia

Page 98: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

79

Figura 40. Cursograma analítico de la propuesta de la operación de montaje de molde Fuente: elaboración propia

Actual Propuesta Ahorro

20 26 -6

2 1 1

0 0 0

2 2 0

0 0 0

24 29 -5

1 Desmontar placa de expulsión2 Desmontar placa de acondicionamiento3 Desmontar placa de soplado4 Desmontar placa de inyección5 Desmontar varillas de expulsión6 Desmontar macho de inyección7 Desmontar potes de acondicionamiento8 Desmontar molde de soplado9 Desmontar núcleo de soplado10 Desmontar macho de acondicionamiento11 Desmontar Hot Runner

12 Limpiar máquina 13 Montar Hot Runner

14 Montar placa de expulsión15 Montar placa de acondicionamiento16 Montar placa de soplado17 Montar placa de inyección18 Montar macho de inyección19 Montar macho de acondicionamiento20 Montar molde de soplado21 Calibrar altura Hot Runner

22 Montar varillas de expulsión23 Montar núcleo de soplado24 Colocar potes de acondicionamiento25 Ajustes finales y limpieza de máquina26 Encender máquina27 Modo ciclo seco28 Despeje de máquina29 Chequeo de formato

N. Descripción

Descripción actividadSimbolo

Metodo: Transporte

Actual Espera

Lugar: Inspección

Observaciones

Cursograma Analítico de operación

Juan Sebastián RamosDaniela Bahamón

Realizado por:

Empresa lugar de estudio Almacenamiento

Total

Operación: Actividad

Montaje de molde Operación

Se realiza entre los dos mecánicos

Se realiza entre los dos mecánicos

Se realiza entre los dos mecánicos

Se realiza entre los dos mecánicosSe realiza entre los dos mecánicosSe realiza entre los dos mecánicos

Se realiza entre los dos mecánicosSe realiza entre los dos mecánicos

Se realiza entre los dos mecánicos

Page 99: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

80

3.1.6 Kaizen

El objetivo es eliminar todo tipo de desperdicio e involucrar los conocimientos y

la percepción de los colaboradores por medio de la técnica Kaizen, para el

mejoramiento de las siguientes causas: (I) disciplina de los operarios, (II) formatos

no claros y (III) problemas varios (daños o fallas).

Para iniciar la implementación del Kaizen, es necesario realizar 2 pasos (Gómez

Gómez, Mejia Uribe, & Rueda Ovalle, 2009):

Paso 1: conformar equipos para las diferentes áreas, los cuales se encargaran

de “identificar, escoger, analizar y solucionar problemas ya sean de calidad,

productividad, métodos, mantenimiento, seguridad, salud ocupacional, ambiental,

costos, entre otros” (Gómez Gómez, Mejia Uribe, & Rueda Ovalle, 2009). Estos

equipos de trabajo deberán asistir a capacitaciones o visitar las demás plantas de

la empresa para poder ir ajustando los mejoramientos a sus necesidades y recursos.

Estos mejoramientos se les deben determinar el encargado y el plazo para su

realización.

Paso 2: desarrollar la técnica, esta es utilizada especialmente para la solución

de pequeños problemas, a corto plazo y en el menor tiempo posible, sin embargo

tendrá efectos a largo plazo para el lugar de trabajo de los encargados. Para la

realización de esta herramienta es necesario seguir 4 fases:

Fase 1. Diagnóstico. En la reunión que se realiza al inicio de cada turno revisar

con el líder de turno si hay oportunidades de mejora, donde se expongan todas las

oportunidades de mejora que han identificado los encargados en su lugar de trabajo

o entorno, para mejorar los formatos y tener mejor flujo de información entre

procesos u operaciones, entre otros. El líder de turno debe hacer un acta donde se

registre todos los posibles proyectos aceptados por los asistentes (ver Anexo 22).

Cuando se haya definido el o los proyectos se deben evaluar con diversas

herramientas para analizar su factibilidad y necesidad, como diagrama causa y

Page 100: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

81

efecto, diagrama de Pareto, entre otros y cuando se vaya a realizar el proyecto

realizar un PHVA (ver Figura 41) y un costo/beneficio.

Figura 41. Ciclo de PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) Fuente: (Blog- Top , 2007)

Fase 2. Planeación. En esta fase se realiza un plan de implementación, en el cual

se documentará las especificaciones de todas las condiciones que se necesitan

para llevar a cabo el proyecto escogido en la fase 1, en el documento debe estar

por ejemplo: los objetivos, limitaciones, que recursos o equipos se necesitan, que

persona realizara la etapa, entre otros.

Fase 3. Implementación. Para la implementación de las pequeñas mejoras es

necesario capacitar a los involucrados e informar sobre el proyecto a toda la

empresa, esto se podrá observas más adelante en la propuesta de capacitación.

Además se deberá evaluar los resultados generados por medio de indicadores

determinados por los encargados del proyecto y por otro lado analizar si la

propuesta necesita de ajustes.

Page 101: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

82

Fase 4. Seguimiento. Se deberá realizar constantemente un seguimiento al

proyecto por medio de una reunión con los encargados, para saber si se ha

implementado correctamente y lo más importante si aún se sigue realizando.

Para llevar el seguimiento y la medición de esta técnica, es importante aclarar el

tiempo para la realización de cada actividad, este puede ser por medio de un

cronograma o diagrama de Gantt. Además se debe establecer cada semana un

reporte donde se especifique los objetivos, la etapa en la que van, el nombre del

asesor, puntos trabajadores, resultados obtenidos, conclusiones y compromisos

para la próxima reunión.

Dos indicadores que se sugieren calcular en cada reunión son: porcentaje de

avance y de cumplimiento de los mejoramientos (se calcula el avance de los

proyectos) y el número de ideas por persona (se calcula el porcentaje de

participación de los involucrados).

En el Cuadro 24, se muestra los requerimientos humanos y técnicos que se

necesitan para la realización de la capacitación.

Cuadro 24. Requerimiento de la propuesta Kaizen. Requerimientos Especificación Costo unitario Costo anual

Humanos

Líder de turno Indefinido Mecánicos Indefinido Técnicos de procesos Indefinido Matricero Indefinido Auxiliar de matricería Indefinido

Técnicos Computador Ya está disponible por la empresa

Materiales Papelería Indefinido

Fuente: elaboración propia

3.1.7 Capacitación

El objetivo es “mejorar el desempeño de las personas y la eficiencia de la

organización” (Ministerio de salud, 2016) por medio de la capacitación de los nuevos

conocimientos mostrados en este documento y para capacitar en la realización de

las actividades.

Page 102: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

83

Para realizar de la capacitación es necesario seguir una serie de etapas:

Etapa 1: Análisis de las necesidades de capacitación, se realiza una evaluación

sobre los tipos de capacitación que necesitan para fortalecer las falencias que

impidan la realización de sus funciones correctamente. Existen dos clases de

enfoques:

Enfoque correctivo: “encaminado a identificar necesidades de capacitación a

partir de problemas de desempeño manifiestos Es un enfoque eminentemente

estático, en el sentido de que considera a los trabajadores en relación a sus puestos

de trabajo actuales.” (Ministerio de salud, 2016).

Enfoque prospectivo: orientado a prever las necesidades de capacitación que

resultarán de cambios proyectados: i) en el contenido y los requisitos de los puestos

de trabajo, en virtud de innovaciones tecnológicas y cambios organizacionales, o, ii)

en los movimientos del personal, tales como transferencias y promociones”

(Ministerio de salud, 2016). En el Cuadro 25, se muestra que tipo de enfoque es

cada una de las propuestas dichas anteriormente.

Cuadro 25. Tipo de enfoque de cada propuesta Propuesta Enfoque

5’S Prospectivo

SMED Prospectivo

Poka Yoke Prospectivo

TPM Correctivo

Estandarización Prospectivo

Kaizen Correctivo

Fuente: elaboración propia

Etapa 2: Planificación general de la capacitación, “(I) seleccionar las acciones de

capacitación más apropiadas para atender cada necesidad; (II) evaluar el conjunto

de las propuestas de capacitación y seleccionar aquellas que serán incluidas en el

Plan General de Capacitación; y, iii) elaborar el plan y el presupuesto general de

capacitación” (Ministerio de salud, 2016). En el Cuadro 27 se muestra los temas a

capacitar por cada una de las propuestas, para ser incluido dentro del plan de

Page 103: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

84

capacitación a los mecánicos, técnico de procesos, matricero, auxiliar de matricería,

líder de turno, entre otros y además se aclara que la metodología de enseñanza

será por medio de capacitaciones internas de la empresa.

En el Cuadro 26, se muestra los requerimientos humanos y materiales que se

necesitan para la realización de la capacitación.

Cuadro 26. Requerimiento de la propuesta de capacitación. Requerimientos Especificación Costo unitario Costo anual

Humanos

Planeadora de mantenimiento 60 min * $ 130 $ 7.800 Coordinador de mantenimiento 220 min * $ 130 $ 28.600 Mecánico Indefinido Técnico de procesos Indefinido Matricero Indefinido Auxiliar de matricería Indefinido Líder de turno Indefinido

Fuente: elaboración propia

Page 104: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

85

Cuadro 27. Temas a tratar con respecto a las propuestas

Propuestas Temas Objetivo Duración de la capacitación

(min) Encargado

Tipo de evaluación de la capacitación

5’S

Seiri u selección Enseñar a los trabajadores la función de la tarjeta roja en su puesto de trabajo y caja de herramientas

10 Coordinador de mantenimiento

Práctico

Seiton u orden Mostrar las nuevas zonas enmarcadas y el nuevo carro porta herramientas que será utilizado

10 Coordinador de mantenimiento

Práctico

Seiso o limpieza Concientizar a los trabajadores con mantener el puesto de trabajo en condiciones óptimas

10 Coordinador de mantenimiento

Práctico

Seiketsu o estandarización

Explicar y establecer los procedimientos estándares para la realización del Seiri, Seiton y Seiso

10 Coordinador de mantenimiento

Práctico

Shitsuke o disciplina

Crear un hábito para la realización periódica de las 5’S

10 Coordinador de mantenimiento

Práctico

SMED

Conceptos de SMED

Explicar a los trabajadores sobre los conceptos de esta metodología

30

Planeadora de mantenimiento

Escrito

Tablero de programación de funciones

Mostrar y educar sobre la nueva manera de que los trabajadores identifiquen sus funciones en la semana

Planeadora de mantenimiento

Práctico

Formato de cambio de molde

Mostrar y explicar el nuevo formato de cambio de molde, donde le permite a matricería tener control de los componentes

60

Coordinador de mantenimiento

Práctico

Formato de verificación de montaje molde

Mostrar y explicar el nuevo formato de verificación de montaje de molde, donde les permitirá alistar las herramientas y verificar el montaje de molde

Coordinador de mantenimiento

Práctico

Estandarización y actividades externas

Explicar a los trabajadores sus nuevas funciones y las actividades que no pertenecerán a la operación de montaje de molde

Coordinador de mantenimiento

Escrito

Nuevos falsos Mostrar y explicar la nueva herramienta estandarizada para la calibración de la altura del molde

Coordinador de mantenimiento

Práctico

Poka Yoke Conexiones de las mangueras

Informar y explicar el nuevo funcionamiento de las mangueras

20 Coordinador de mantenimiento

Práctico

TPM Conceptos del TPM

Explicar a los trabajadores sobre los conceptos de esta metodología

10 Planeadora de mantenimiento

Escrito

Page 105: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

86

Propuestas Temas Objetivo Duración de la capacitación

(min) Encargado

Tipo de evaluación de la capacitación

Cronograma Mostrar y explicar el cronograma del plan de mantenimiento, donde se mostrara que días se hará mantenimiento

30 Coordinador de mantenimiento

Práctico

Formato de plan de mantenimiento

Mostrar y explicar el nuevo formato de plan de mantenimiento, donde se mostrara que clase de mantenimiento se realizara

Práctico

Formato de funcionamiento de máquina y molde

Mostrar y explicar el nuevo formato de supervisión de la máquina y el molde en producción

Práctico

Estandarización

Nuevo procedimiento para montaje de molde

Mostrar y explicar el nuevo procedimiento para realizar la operación de montaje de molde

30 Coordinador de mantenimiento

Práctico

Kaizen Conceptos del Kaizen

Explicar a los trabajadores sobre los conceptos de esta filosofía

20 Planeadora de mantenimiento

Escrito

Fuente: elaboración propia

Page 106: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

87

3.2 CONCLUSIONES PARCIALES DE LA PROYECCIÓN DE POSIBLES SOLUCIONES PARA REDUCIR LOS TIEMPOS Y COSTOS DE PREPARACIÓN Y MONTAJE DE MOLDES

• Se determinó que las herramientas útiles para la solución del problema

planteado serian 5´S, SMED, Poka Yoke, TPM, estandarización, Kaizen y

capacitación pues se lograría reducir hasta 220 minutos que equivalen al tiempo

muerto en promedio.

• El diagnóstico para determinar si era factible o no realizar 5’S dio positivo con

un resultado total de 65,85% entre regular y deficiente.

• La herramienta que más abarcó causas del problema fue 5’S con un total de 9

de diecisiete causas.

• A pesar de que se redujeron tiempos improductivos mediante SMED y otras

herramientas siempre debe pensarse en la posibilidad de reducir los tiempos de

alistamiento, es decir, que siempre habrá más actividades internas que podrán

volverse externas y que las internas siempre podrán mejorarse más.

• Un buen desarrollo de TPM permite mantener disponibles los equipos y/o

componentes en el momento adecuado.

• Mediante SMED y estandarización se logró disminuir hasta en un 43% el tiempo

de las actividades para realización de cambio de molde que equivalen a 135 minutos

del tiempo total que correspondía a 236 minutos. Sin embargo, al estimar un 10%

en el tiempo productivo por imprevistos se obtiene una mejora de 145 minutos para

cambio de molde.

Page 107: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

88

4. SÍNTESIS DE LAS PROPUESTAS DE MEDIANTE EL DESARROLLO DE UN

PLAN DE MEJORAMIENTO A FIN DE DEFINIR UNA RUTA DE

IMPLEMENTACIÓN

A continuación se muestra el plan de acción de las propuestas planteadas

anteriormente sobre 5’S, SMED, Poka Yoke, TPM, estandarización, Kaizen y

capacitación, en este se mostrara las actividades de cada propuesta con sus

responsables y además de los recursos, el costo y fecha planeada para su

realización. Ver Cuadro 28.

4.1 CRONOGRAMA

Seguidamente se realizó un cronograma sobre todas las actividades que se

proyectaron en el plan de acción que se realizó en el Cuadro 28. Ver Figura 42.

4.2 BENEFICIO – COSTO

Por último se realizó un resumen de la inversión, los costos y el beneficio de las

siete propuestas (5’S, SMED, Poka Yoke, TPM, estandarización, Kaizen y

capacitación) en el Cuadro 29. Además en el Cuadro 30 y Cuadro 31, se encuentra

la relación beneficio-costo al implementar todas las propuestas planteadas en el

capítulo 3, con una tasa de descuento del 20% correspondiente al que utiliza la

empresa actualmente.

Page 108: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

89

Cuadro 28. Plan de Acción de las propuestas planteadas Propuesta Actividades Responsable Recursos Costo Fecha planeada

5’S

SEIRI: Clasificación de las herramientas y sustancias químicas con la tarjeta roja y el formato

Coordinador de mantenimiento y mecánicos

Caja de herramientas de cada mecánico, herramientas y sustancias químicas

Indefinido 1 de julio del 2016 Duración: 1 semana

SEITON: Organizar el puesto de trabajo como demarcar la zona de montacargas, organizar la caja de herramientas, comprar un carro porta herramientas para la operación de montaje de molde, bandeja magnética, malla y linterna para gafas de seguridad

Coordinador de mantenimiento y mecánicos

Pintura para demarcar zona de montacargas, caja de herramientas de cada mecánico, carro porta herramientas, bandeja magnética, malla y linterna por gafas de seguridad

Pintura: la planta cuenta con ella Carro porta herramientas: aproximadamente $200.000 Bandeja magnética: $9.900 Malla: $1.050 Linterna: $21.400

12 de julio del 2016 Duración: 15 días

SEISO: Limpiar las 4 máquinas internamente

Personal de aseo Herramientas de aseo e insumos

Indefinido 2 de agosto del 2016 Duración: 7 días

SEIKETSU: Capacitar en el bienestar del 5’S

Coordinador y planeadora de mantenimiento

Auditorio y materiales de la capacitación

Indefinido 11 de agosto del 2016 Duración: 1 día

SHITSUKE: Capacitar sobre la disciplina del 5’S

Coordinador y planeadora de mantenimiento

Auditorio y materiales de la capacitación

Indefinido 12 de septiembre del 2016 Duración: 1 día

SMED

Capacitar a los trabajadores para el uso de los nuevos formatos

Planeadora de mantenimiento

Auditorio y materiales de la capacitación

Indefinido 12 de agosto del 2016 Duración: 1 día

Estandarizar los falsos

Área de mantenimiento y matricería junto a los mecánicos.

Falsos Indefinido 1 de julio del 2016 Duración: 1 año

Capacitar sobre los nuevos falsos Coordinador de mantenimiento

Auditorio y materiales de la capacitación

Indefinido 3 de julio 2017 Duración: 1 día

Poka Yoke Marcación de mangueras y racores, que son las entradas y salidas de agua de cada componente del molde

Coordinador de mantenimiento y mecánicos

Correas de identificación, sticker de identificación y soporte de mangueras

Correas: Sticker: Soporte: $8.800

11 de agosto 2016 Duración: 7 días

TPM Capacitar sobre el uso de los nuevos formatos

Coordinador y planeadora de mantenimiento

Auditorio y materiales de la capacitación

Indefinido 15 de agosto 2016 Duración 1 día

Page 109: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

90

Propuesta Actividades Responsable Recursos Costo Fecha planeada

Estandarización Capacitar sobre el nuevo procedimiento de cambio de molde

Coordinador y planeadora de mantenimiento

Auditorio y materiales de la capacitación

Indefinido 22 de agosto 2016 Duración 1 día

Kaizen Capacitar sobre la metodología de Kaizen

Coordinador y planeadora de mantenimiento

Auditorio y materiales de la capacitación

Indefinido 23 de agosto 2016 Duración 1 día

Fuente: elaboración propia

Figura 42. Cronograma del plan de acción Fuente: elaboración propia

Page 110: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

91

Cuadro 29. Costo-beneficio de las propuestas Acción 5’S SMED Poka Yoke TPM Estandarización Kaizen Capacitación Total

Costo

Correas identificadoras de mangueras (anual)

- - - - - - -

Sticker identificadoras de mangueras (anual)

- - - - - - -

Soporte de mangueras (anual)

- - $ 59.400 - - - -

Pintura para demarcación (anual)

Indefinido - - - - - -

Marcador borrable (anual)

- $ 42.000 - - - - -

Papelería (anual)

$ 900 $ 5.520 $ 120 $ 4.560 $ 240 Indefinido -

Tiempo de coordinador de mantenimiento (anual)

- - - $ 23.400 - - $ 28.600

Tiempo de planeador de mantenimiento (anual)

- - - - - - $ 7.800

Tiempo de mecánico (anual)

$ 253.300 $ 39.100 $ 13.600 Indefinido $ 20.400 Indefinido Indefinido

Tiempo de auxiliar de matricería (anual)

$ 39.100 $ 78.200 - - - Indefinido Indefinido

Page 111: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

92

Acción 5’S SMED Poka Yoke TPM Estandarización Kaizen Capacitación Total

Tiempo de matricero (anual)

- - - - - - Indefinido

Tiempo de líder de turno (anual)

$ 15. 600 $ 62.400 - - - Indefinido Indefinido

Tiempo de técnico de proceso (anual)

- - - $ 39.100 - Indefinido Indefinido

Tiempo de auxiliar de máquina (anual)

- - - $ 39.100 - - -

Tiempo de todero (anual)

$ 1.300 - - - - - -

Total del costo

$ 294.600 $ 227.220 $ 73.120 $ 106.160 $ 20.640 $ - $ 36.400 $ 758.140

Inversión

Tarjeta roja Indefinido - - - - - - Carro porta herramientas

$ 200.000 - - - - - - 2 Cajas plásticas para tornillos

$ 33.800 - - - - - -

2 Bandejas magnéticas

$ 19.800 - - - - - - Cubierta interna de la máquina

$ 1.095 - - - - - -

2 Linternas para gafas

$ 42.978 - - - - - - Tablero borrable blanco

- $ 58.990 - - - - -

Computador - - - La empresa ya cuentan con el

- La empresa ya cuentan

con el -

Page 112: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

93

Acción 5’S SMED Poka Yoke TPM Estandarización Kaizen Capacitación Total

Total de la inversión

$ 297.673 $ 58.990 $ -

$ - $ - $ - $ - $ 356.663

Beneficio de las propuestas planteadas

Ahorro por disminución de tiempo muerto al aplicar las propuestas (anual)

$ 2.468.811

Costo de oportunidad mínimo por ahorro de tiempo muerto de las propuestas (anual)

$ 11.346.480

Costo de oportunidad máxima por tiempo muerto ahorrado por todas as propuestas (anual)

$ 48.858.256

Total del beneficio

mínimo por todas las

propuestas

$ 13.815.291 $ 13.815.291

Total del beneficio

máximo por todas las

propuestas

$ 51.327.067 $ 51.327.067

Beneficio por disminución de tiempo de las actividades

Page 113: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

94

Acción 5’S SMED Poka Yoke TPM Estandarización Kaizen Capacitación Total

Ahorro en tiempo de actividades (anual)

- - - - $ 1.214.583 - -

Costo de oportunidad mínimo por ahorro de actividades (anual)

- - - - $ 5.563.080 - -

Costo de oportunidad máximo por ahorro de actividades (anual)

- - - - $ 23.954.776 - -

Total del beneficio

mínimo por propuestas

$ - $ - $ - $ - $ 6.777.663 $ - $ - $ 6.777.663

Total del beneficio

máximo por propuesta

$ - $ - $ - $ - $ 25.169.359 $ - $ - $ 25.169.359

Fuente: elaboración propia

Page 114: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

95

Cuadro 30. Relación beneficio – costo para un escenario pesimista 0 1 2 3

Beneficios $ - $ 20.592.954 $ 21.828.531 $ 23.138.243

Inversión y costos $ - $ 758.140 $ 803.628 $ 851.846

Depreciación de la inversión $ 356.663 $ 320.997 $ 288.897 $ 260.007

Flujo $ (356.663) $ 19.834.814 $ 21.024.903 $ 22.286.397

VPN-Beneficios (20%) $ 38.091.404

VPN-Costos (20%) $ 1.699.573

B/C $ 22,41

Fuente: elaboración propia

Cuadro 31. Relación beneficio – costo para un escenario optimista 0 1 2 3

Beneficios $ - $ 76.496.426 $ 81.086.212 $ 85.951.385

Inversión y costos $ - $ 758.140 $ 803.628 $ 851.846

Depreciación de la inversión $ 356.663 $ 320.997 $ 288.897 $ 260.007

Flujo $ (356.663) $ 75.738.286 $ 80.282.583 $ 85.099.538

VPN-Beneficios (20%) $ 141.497.730

VPN-Costos (20%) $ 1.699.573

B/C $ 83,25

Fuente: elaboración propia

4.3 CONCLUSIONES PARCIALES

• Se necesita de 1 mes y 23 días para la realización del plan de acción,

excluyendo la estandarización de los falsos debido a que estos requieres al menos

de un año, debido a que los moldes rotan en las diferentes máquinas según la

demanda y además se necesitan mandar a hacer externamente a la empresa.

• El costo y la inversión total aproximadamente del plan de acción son de

$1.114.803, para tener un costo-beneficio mínimo de $ 20.592.954 y un costo-

beneficio máximo de $ 76.496.426.

• Por último se concluye que la relación costo-beneficio para un escenario

pesimista es de $ 22,41 y costo-beneficio máximo de $ 83,25 por cada peso

invertido en todas las propuestas.

Page 115: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

96

5. CONCLUSIONES

• Las herramientas de Lean Manufacturing son sencillas y simples de aplicar

además de que no requieren una inversión significativa para ello, pues tal como se

evidencia en este proyecto su implementación tiene un costo e inversión anual de

$1.114.803 para un beneficio mínimo de $ 20.592.954 y un máximo de $ 76.496.426

al reducir el tiempo promedio total de la operación de 441,6 minutos a tan solo 145

minutos.

• El diagnóstico del problema determinó un total de diecisiete causas que

fueron clasificadas según el método de las 5M, tres correspondientes a mano de

obra, una por maquinaria, una por medio ambiente, cuatro por materiales y ocho por

método de trabajo. Con respecto a mano de obra el problema radica en que el

personal encargado de la realización de las operaciones no maneja una adecuada

disciplina y no está bien capacitado para esta labor. La maquinaria a su vez tiene

una estructura incómoda que complica el trabajo y como consecuencia hace que se

pierdan elementos dentro de ésta. En cuanto a medio ambiente el personal no

cuenta con buena iluminación para desempeñar sus funciones. Acorde a los

materiales se identificó que mucha de la tornillería estaba en mal estado y además

las herramientas no son las adecuadas, no están completas y/o estaban dañadas.

Finalmente, en el método de trabajo se hallaron varias falencias tales como falta de

estandarización, desplazamiento y manejo inadecuado de tornillería, método

complejo para ajustar altura del HR, desorganización del puesto de trabajo, formatos

de chequeo no claros, moldes con problemas desde prealistamiento, y problemas

varios como fallas o daños. Todas las causas mencionadas aportan a la operación

de montaje de molde un promedio de 205.5 minutos con una desviación estándar

de 86.34 minutos que al ser evaluadas en términos económicos incurren

anualmente entre $ 13.815.291 y $ 51.327.067 en costos totales omitiendo otros

que no pudieron ser contabilizados.

Page 116: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

97

• Una vez evaluadas las causas se identificó que la herramienta 5’S disminuirá

el tiempo muerto por incomodidad de la máquina y poca iluminación, problemas de

intercambio de herramientas y/o componentes en mal estado, incompletos o

inadecuados, tornillería en mal estado o manejo inadecuado que implica

desplazamientos y desorganización del puesto de trabajo. El SMED y la

estandarización atacarán el alto tiempo para ajustar altura y pérdida de tiempo por

falta de estandarización de los procesos. El Poka Yoke combatirá los problemas

varios (daños y fallas) al igual que TPM a excepción que este último también se

encargará de mejorar la calidad en que llegan los moldes a la operación. El Kaizen

se ocupará de mantener la disciplina de los operarios, hallar soluciones para otros

problemas varios como fallas y mejorar formatos que no son claros. Finalmente la

capacitación mantendrá al personal actualizado, apto y preparado para desarrollar

las operaciones. La unión de todas estas soluciones logrará disminuir los tiempos

muertos casi en su totalidad y reducirán también el tiempo de las actividades en un

39% (incluyendo un 10% de imprevistos) lo se disminuiría de 236 minutos a tan solo

145 minutos.

• Al sintetizar las propuestas planteadas se determinó un total de 1 mes y 23

días para el desarrollo del plan de mejoramiento que como beneficio le brindaría a

la empresa un total entre $ 20.592.954 y $ 76.496.426 anuales.

• Se analizaron dos escenarios, en el escenario pesimista la relación

beneficio-costo corresponde a $ 22,41 es decir, que por cada peso invertido van a

retornar $ 21,59 y en el escenario optimista la relación beneficio-costo será de

$83.25 es decir, que por cada peso invertido van a retornar $ 82,25.

Page 117: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

98

6. RECOMENDACIONES

• Se evidenció que otras máquinas (Aoki y Nissei 600MB) del proceso de inyecto-

soplado necesitan evaluar los tiempos muertos que se generan cuando se realiza

el montaje de molde, pues también están incurriendo en tiempos que no agregan

valor. Por lo tanto se recomienda realizar una evaluación de las propuestas que se

dieron en el plan de acción para utilizarlas en las demás máquinas.

• Durante el proceso de la descripción de la propuesta 5’S, se pudo observar que

hay otras áreas que necesitan de la realización de las 3’S primeras que consisten

en clasificar, organizar y limpiar a las herramientas, componentes, materia prima,

etc. que se encuentre en el lugar equivocado, para poder dar un cumplimiento total

a esta para la realización de la operación de montaje de molde. Por ejemplo como

se puede ver en la Figura 21, pues en esta área se sugirió poner el carro porta

herramientas cuando se realizara el despeje de la zona debajo al cajón de

sustancias químicas.

• Cuando se describió la propuesta de TPM, se sugirió que la empresa realizará

una estandarización del espesor de los falsos, aunque hay dos opciones que

pueden ser evaluadas si son factibles. La primera que se le realice una reparación

a la máquina internamente, es decir, que se le haga un mantenimiento para nivelar

la mesa y la otra el matricero sugirió modificar la máquina para que se pueda ajustar

la altura por medio de un soporte.

• Se le recomienda a la empresa, mejorar la planeación del alistamiento de

moldes, debido que se presenció cambios repentinos de moldes que aún no estaban

listos para realizar la operación de montaje de molde.

• Se recomienda desarrollar otros estudios relacionados con la planeación y

programación tanto de alistamiento de moldes y evaluar el mejoramiento de la

operación inicio de máquina para reducir costos y tiempos asociados.

Page 118: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

99

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Page 122: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

103

ANEXOS

Anexo 1. Formato de chequeo para montaje de molde

Fuente: elaboración propia

Page 123: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

104

Anexo 2. Formato de programación de montaje de molde

Fuente: elaboración propia

Page 124: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

105

Anexo 3. Formato de movimiento de material

Fuente: elaboración propia

Page 125: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

106

Anexo 4. Diagrama de procesos de la operación de preparación de molde

Fuente: elaboración propia

Page 126: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

107

Anexo 5. Diagrama de proceso de la operación de montaje de molde

Fuente: elaboración propia

Page 127: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

108

Anexo 6. Formato de la tarjeta Crawford

Pontificia Universidad Javeriana Cali

Calificador: ____

Fecha: _____________

El objetivo de esta encuesta, es permitir conocer la opinión y punto de vista de

los encargados de realizar las operaciones de preparación y montaje de moldes.

1. ¿Cuáles debilidades o problemas cree usted afectan la realización del

cambio de molde en las NISSEI 50MB, que prolonguen el tiempo total

empleado para la ejecución de esta operación? Escriba la debilidad y

califique de 1 a 10, considerando que 1 es menos grave y 10 es más grave.

# Debilidad / Problema Calificación 1 al 10

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Fuente: elaboración propia

Page 128: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

109

Anexo 7. Resultados de la tarjeta Crawford No.

DebilidadDebilidad/Problema C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 Total

1 Estandarización 10 4 1 10 0 0 0 0 10 35

2 5'S 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

3 Problemas varios (Daños o fallas) 10 10 10 0 0 0 0 0 0 30

4 Organización y limpieza 8 0 0 0 0 0 0 0 5 13

5 Establecimiento de espacio 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

6 Capacitación del montaje 10 8 0 10 0 0 0 0 0 28

7 Disciplina 10 0 0 10 0 0 0 0 0 20

8 Desplazamiento para cambio de tornillería 0 5 10 0 5 0 0 9 8 37

9 No hay personal oportuno para el arranque y paro de máquina

0 6 0 0 0 0 0 0 5 11

10 Herramientas inadecuadas 0 7 0 10 0 0 6 0 3 26

11 Método para ajustar altura 0 9 10 0 0 9 0 8 0 36

12 Estado del molde (prealistamiento) 0 0 0 10 0 0 0 0 10 20

13 Temperatura del Hot Runner y potes 0 0 0 0 0 9 0 7 0 16

14 Enfriamiento de machos y hambres de inyección

0 0 0 0 0 7 0 7 0 14

Fuente: elaboración propia

Page 129: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

110

Anexo 8. Formato de Observación

Fuente: elaboración propia

Operario:

Tiempo Inicial: Tiempo Final:

Máquina:

Fecha:

#Act Actividad Operario Hora Inicio Hora Final Tiempo (Min) Observaciones

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Page 130: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

111

Anexo 9. Toma de datos de las observaciones

Mecánico 1 Mecánico 2 Mecánico 1 Mecánico 2#Act Actividad

1 Preparar máquina para cambio 34 - 1 El O2 no habia llegado a la máquina 20 - 2 Se realiza entre los dos operarios

2 Alistar las herramientas de trabajo 4 - 2 Se realiza entre los dos operarios 3 - 2 Se realiza entre los dos operarios

3 Bajar potes de acondicionamiento - 8 1El O1 iba desatornillando el molde de soplado

22 - 1El O2 esta sacando todas las herramientas y colocarlas a la vista

4 Desmontar las 4 placas 11 - 1 10 - 2 Se realiza entre los dos operarios

5 Desmontar molde de soplado 7 - 2 Se realiza entre los dos operarios 14 - 2 Se realiza entre los dos operarios

6 Desmontar núcleo de soplado 3 - 1El O2 estaba bajando el macho de acondicionamiento (3 min)

10 - 1 El O2 se desplazo

7 Desmontar macho de acondicionamiento - - 1Se realizo simultaneamente con la actividad 6

- 7 1El O2 estaba desmontando el macho de inyeccion

8 Desmontar macho de inyección - 4 1El O1 se fue por los implementos para limpiar la máquina

- - 1El O1 desmonto el macho de inyeccion simultaneamente que la actividad 7 (5 min)

9 Bajar Hot Runner 3 - 2Se realiza entre los dos operarios (debido al peso de la pieza)

10 - 2 Se realiza entre los dos operarios

10 Desmontar varillas de expulsión - - 0 Este proceso no requiere - - 0 Este proceso no requiere

11 Limpiar máquina y preparar nuevo molde 16 - 2Limpiar máquina y traer piezas nuevas

30 - 2 Se realiza entre los dos operarios

12 Montar Hot Runner 4 - 2Se realiza entre los dos operarios (debido al peso de la pieza)

11 - 2Se realiza entre los dos operarios (porque la pieza es muy pesada)

13 Colocar las 4 placas - 23 1El O1 fue al almancen a cambiar tornillos rodados

18 - 2 Se realiza entre los dos operarios

14 Montar macho de inyección - - 1El O1 estaba montando el macho de inyeccion simultaneamente a la actividad 12 (5 min)

- 5 1El O1 estaba movimiento botenes a la máquina

15 Montar molde de soplado 12 - 2 15 - 2 Se realiza entre los dos operarios

16 Montar núcleo de soplado - 12 1El O1 estaba conectando mangueras

15 - 1 El O1 se fue por tornillos

17 Calibrar altura Hot Runner 44 - 2 Se realizo entre los dos operarios 127 - 2Se realiza entre los dos operarios, problemas para acomodar altura

18 Montar macho de acondicionamiento 6 - 1El O2 estaba conectando mangueras

11 - 1 El O2 fue por los lubricantes

19 Colocar potes de acondicionamiento 12 - 1 El O2 estaba el lubricante 17 - 1 El O2 fue por los lubricantes

20 Montar varillas de expulsión - - 0 Este proceso no requiere - - 0 Este proceso no requiere

21 Ajustes finales y limpieza de máquina 10 - 2 Se realiza entre los dos operarios 15 - 2 Se realiza entre los dos operarios

22 Encender máquina 6 - 2 Se realiza entre los dos operarios 15 - 2 Se realiza entre los dos operarios

23 Chequear el formato - - 0 7 - 2 Se realiza entre los dos operarios

24 Modo ciclo seco 1 - 1 El O2 esta recogiendo herramientas 8 - 1 El O2 esta recogiendo herramientas

173 47 378 12

8 de Marzo 2016

Operario

Fecha

165

Tiempo total del cambio (min)

Tiempo muertos (min)

600

365

570

Tiempo (min)# trabajadores Observaciones

Nissei 8

10 de Marzo 2016

Tiempo (min)# trabajadores Observaciones

Máquina

Tiempo

Nissei 10

Suplementos (min)

Tiempo total actividades (min) 220 390

15 15

Observación Observación 1 Observación 2

Page 131: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

112

Mecánico 1 Mecánico 2 Mecánico 1 Mecánico 2#Act Actividad

1 Preparar máquina para cambio 23 - 2 Se realizo entre los dos operarios 21 - 1 Lo realiza el operario de turno

2 Alistar las herramientas de trabajo 7 - 2 Se realizo entre los dos operarios 6 - 1 O2 no habia llegado

3 Bajar potes de acondicionamiento 21 - 1 - 5 1O1 intercambio de herramientas con otra operario

4 Desmontar las 4 placas 0 - 1El O1 Se realizo simultaneamente con las actividades 6,7 y 8 (5 min)

- 9 2Se ayudan entre ambos para bajar la placas

5 Desmontar molde de soplado 10 - 2 Se realizo entre los dos operarios 7 - 1O2 baja el nucelo de soplado que demora 7 min

6 Desmontar núcleo de soplado 5 - 1 El O2 bajaba las placas - - 1Fue bajado mientras demontaban el molde

7 Desmontar macho de acondicionamiento 4 - 1 El O2 bajaba las placas - - 1se desmontó mientras O1 bajaba hot runner

8 Desmontar macho de inyección 3 - 1 El O2 bajaba las placas - - 1O1 bajaba hot runner mientras O2 hacia esta actividad

9 Bajar Hot Runner 5 - 2 Se realizo entre los dos operarios 14 - 1

O2 ayuda solo a bajar el hot runner y mientras realizó esta act se bajo el macho de acondionamiento (3 min) y macho de inyeccion (5 min)

10 Desmontar varillas de expulsión 7 - 5 - 1 O2 comienza a limpiar máquina

11 Limpiar máquina y preparar nuevo molde 2 - 2 Se realizo entre los dos operarios 15 - 2

12 Montar Hot Runner 5 - 2 Se realizo entre los dos operarios 5 - 2 Suben hot runner entre ambos

13 Colocar las 4 placas - - 1El O1 estaba realizando las actividades 15 y 17 (13 min)

13 - 2Se ayudan entre ambos para montar la placas

14 Montar macho de inyección - 6 1El O1 estaba ordenando las piezas en la estiba

- - 1lo realizó O1 mientras O2 montaba nucleo de soplado

15 Montar molde de soplado 10 - 2 Se realizo entre los dos operarios 14 - 2 Se ayudarón entre ambos

16 Montar núcleo de soplado 10 - 1 El O2 estaba montando las placas - 9 1lo realizó O2 mientras O1 montaba macho inyección (5 min)

17 Calibrar altura Hot Runner 46 - 2 Se realizo entre los dos operarios 28 - 2 Se ayudan entre ambos

18 Montar macho de acondicionamiento 4 - 1 El O2 estaba montando las placas 5 - 1 O2 fue por grasa

19 Colocar potes de acondicionamiento - 13 1 El O1 estaba hidratandose 12 - 1Lo realizó O1 mientras O2 ajustaba tornillos

20 Montar varillas de expulsión 12 - 1 10 - 1Lo realizó O1 mientras O2 arreglaba unos cables

21 Ajustes finales y limpieza de máquina 4 - 2 Se realizo entre los dos operarios 23 - 2 Se ayudan entre ambos

22 Encender máquina 4 - 2 Se realizo entre los dos operarios - 2 1 Verifican entre ambos

23 Chequear el formato - - 0 - 2 2 Verifican entre ambos

24 Modo ciclo seco 1 - 1 El O2 esta recogiendo herramientas 2 - 2 Verifican entre ambos

183 19 180 27

Operario

Fecha

162

Nissei 629 de Abril 2016

# trabajadores

384

ObservacionesTiempo (min)

390173

Tiempo total del cambio (min)Tiempo muertos (min)

Nissei 89 de Abril 2016

Tiempo (min)# trabajadores Observaciones

Máquina

Tiempo

Suplementos (min)20215

20715

Tiempo total actividades (min)

Observación Observación 3 Observación 4

Page 132: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

113

Mecánico 1 Mecánico 2 Mecánico 1 Mecánico 2

#Act Actividad

1 Preparar máquina para cambio 18 - 1 Lo realiza el operario de turno 15 - 1 Lo realiza el operario de turno

2 Alistar las herramientas de trabajo 5 - 2 Lo alistan entre ambos 9 - 2

3 Bajar potes de acondicionamiento 4 - 1O1 lo bajo mientras O2 desatornillaba molde

- - 1O2 lo bajo mientras O1 bajaba núcleo de soplado

4 Desmontar las 4 placas 9 - 1O1 la bajo solo mientras O2 macho inyección (4 min)

7 - 2 Entre ambos

5 Desmontar molde de soplado 24 - 1

Esta vez O2 solo ayudo con destornillar durante 7min y luego bajo macho acond. (5 min) y nucleo de soplado (6 min)

12 - 2

O1 bajaba molde mientres O2 le ayudó a baja molde por (2 min) y bajo macho acondicionamiento en (6 min)

6 Desmontar núcleo de soplado - - 1O2 lo bajo mientras O1 bajaba molde

6 2O1 bajo núcleo mientra O2 bajaba potes que demoraron (6min)

7 Desmontar macho de acondicionamiento - - 1O2 lo bajo mientras O1 bajaba molde

- - 1O2 lo bajo mientras O1 bajaba molde

8 Desmontar macho de inyección - - 1O2 lo bajo mientras O1 desmontaba placas

- - 1Se bajó mientras O1 bajaba hot runner

9 Bajar Hot Runner - 14 2 Lo bajan entre los dos 11 - 2O2 ayuda a bajarlo por (4min) y y mientras tambien bajó macho de inyección en (5min)

10 Desmontar varillas de expulsión 4 - 1O2 hdestapabas mangueras por caída de tornillería

7 - 2 entre ambos

11 Limpiar máquina y preparar nuevo molde 21 - 2 Se ayudan entre ambos 15 - 2 Entre ambos

12 Montar Hot Runner 7 - 2 Se ayudan entre ambos 8 - 2 Entre ambos

13 Colocar las 4 placas 17 - 2 Se ayudan entre ambos - 15 2 Entre ambos

14 Montar macho de inyección - - 1O2 lo montó mientras O1 montaba molde

4 - 1 O2 en tiempo muerto

15 Montar molde de soplado 23 - 1

O1 monto solo el molde mientras O2 montó macho acond (8min) macho de inyección y núcleo de soplado (6min)

12 - 1O1 lo subio mientras O2 montó macho de acond en ( 5 min) y núcleo de soplado en ( 5 min)

16 Montar núcleo de soplado - - 1O2 lo montó mientras O1 montaba molde

- - 1se colocó mientras O1 montó el núcleo

17 Calibrar altura Hot Runner 31 - 2 Se ayudan entre ambos - 45 2

18 Montar macho de acondicionamiento - - 1O2 lo montó mientras O1 montaba molde

- - 1O2 lo subió mientras O1 ponía molde

19 Colocar potes de acondicionamiento - 16 1O2 lo montó mientras O1 montaba varillas de expulsión (13 min)

- 18 1 O2 lo colocó

20 Montar varillas de expulsión - - 1O1 lo montó mientras O2 montaba potes

12 - 1 O2 hizo tiempo muerto

21 Ajustes finales y limpieza de máquina - 24 2 Se ayudan entre ambos 14 - 2

22 Encender máquina - 2 2 Verifican entre ambos 2 - 1

23 Chequear el formato - 3 2 Verifican entre ambos 4 - 1

24 Modo ciclo seco - 3 2 Verifican entre ambos - 3 -

163 62 138 81

Operario

Fecha

Nissei 8

3 de Mayo 2016

# trabajadores ObservacionesTiempo (min)

356

116

Tiempo total del cambio (min)

Tiempo muertos (min)

Máquina

Tiempo 225

15Suplementos (min)

Tiempo total actividades (min) 219

15

387

153

Nissei 8

12 de Mayo 2016

# trabajadores ObservacionesTiempo (min)

Observación 5 Observación 6Observación

Page 133: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

114

Mecánico 1 Mecánico 2 Mecánico 1 Mecánico 2

#Act Actividad

1 Preparar máquina para cambio 13 - 1 Por operario 15 - 1 Por operario

2 Alistar las herramientas de trabajo 6 - 1 O2 no había llegado 9 - 2 Entre ambos

3 Bajar potes de acondicionamiento 11 - 1 O2 no había llegado 4 - 1El O2 esta bajando macho de acondicionamiento

4 Desmontar las 4 placas - - 1O2 la bajo mientras O1 bajaba molde soplado

9 - 2 Entre ambos

5 Desmontar molde de soplado 18 - 1O1 lo bajó mientras O2 bajaba placas

7 - 1 El O2 estaba acomodando la estiba

6 Desmontar núcleo de soplado 11 - 1 O2 no había llegado - 4 1El O1 fue por un tornillo para bajar el Hot Runner

7 Desmontar macho de acondicionamiento 3 - 1 O2 no había llegado - - 1El O1 esta bajando potes de acondicionamiento

8 Desmontar macho de inyección 5 - 1 O2 no había llegado - 4 1El O1 estaba acomodando manguera

9 Bajar Hot Runner 16 - 2 entre ambos 6 - 2 Entre ambos

10 Desmontar varillas de expulsión 5 - 1 5 - 1El O2 fue por los lubricantes y el aceite

11 Limpiar máquina y preparar nuevo molde 14 - 2 entre ambos 17 - 2 Entre ambos

12 Montar Hot Runner 7 - 2 entre ambos 10 - 2 Entre ambos

13 Colocar las 4 placas 18 - 2 entre ambos 14 - 2 Entre ambos

14 Montar macho de inyección - - 1O1 montaba este mientras O2 montaba macho acondicionamiento

- - 1El O1 esta montando molde de soplado

15 Montar molde de soplado 25 - 2 entre los dos 12 - 1 El O2 subia el macho de inyección

16 Montar núcleo de soplado 9 - 1O1 lo montaba mientras O2 tiempo muerto

- 12 1El O1 montaba macho de acondicionamiento

17 Calibrar altura Hot Runner 37 - 1Solo lo hizo un operario pues hubo cambio de turno

41 - 2 Entre ambos

18 Montar macho de acondicionamiento - 6 1 O1 montaba macho inyección - - 1 El O2 montaba el núcleo de soplado

19 Colocar potes de acondicionamiento 15 - 1Solo lo hizo un operario pues hubo cambio de turno

14 - 1 El O2 fue por un tornillo

20 Montar varillas de expulsión 6 - 1 desplazamiento - 11 1 El O1 fue por alcohol

21 Ajustes finales y limpieza de máquina 10 - 1Solo lo hizo un operario pues hubo cambio de turno

18 - 2 Entre ambos

22 Encender máquina 3 - 1Solo lo hizo un operario pues hubo cambio de turno

2 - 1 El O2 recogia las herramientas

23 Chequear el formato 4 - 1Solo lo hizo un operario pues hubo cambio de turno

4 - 2 Entre ambos

24 Modo ciclo seco 3 - 1Solo lo hizo un operario pues hubo cambio de turno

2 - 1 El O2 recogia las herramientas

239 6 189 31

Operario

Fecha

Tiempo total del cambio (min)

Tiempo muertos (min)

Máquina

Tiempo

Suplementos (min)

Tiempo total actividades (min) 245

15

600

340

Nissei 8

17 de Mayo 2016

# trabajadores ObservacionesTiempo (min)

220

15

496

261

Nissei 7

27 de Mayo 2016

# trabajadores ObservacionesTiempo (min)

Observación 7 Observación 8Observación

Page 134: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

115

Fuente: elaboración propia

Mecánico 1 Mecánico 2 Mecánico 1 Mecánico 2

#Act Actividad

1 Preparar máquina para cambio 16 - 1 Por el operario 20 - 1 Por el operario

2 Alistar las herramientas de trabajo 5 - 2 Entre ambos 3 - 2 Entre ambos

3 Bajar potes de acondicionamiento 8 - 1 O2 desatornillaba molde 10 - 1O2 bajaba macho de acondicionamiento

4 Desmontar las 4 placas 9 - 2 Entre ambos 11 - 2 Entre ambos

5 Desmontar molde de soplado 9 - 2 Entre ambos 14 - 2 Entre ambos

6 Desmontar núcleo de soplado 6 - 1 O1 lo bajaba mientras O2 desmontaba macho de inyecc- 6 1 O1 bajaba macho de inyección

7 Desmontar macho de acondicionamiento - 3 1 O1 Desplzamiento tornillo - - 1 O2 lo bajó mientras O1 bajaba potes

8 Desmontar macho de inyección 0 - 1 O2 lo bajo mientras O1 bajaba núcleo de soplado- - 1O1 lo bajó mientras O2 bajaba núcleo

9 Bajar Hot Runner 9 - 2 entre ambos 9 - 2 entre ambos

10 Desmontar varillas de expulsión 0 - 1 O2 la desmontó mientras desmontaba molde- - 1O2 lo bajó mientras O1 desatornillaba molde

11 Limpiar máquina y preparar nuevo molde 17 - 2 entre ambos 16 - 2 Entre ambos

12 Montar Hot Runner 4 - 2 Entre ambos 10 - 2 Entre ambos

13 Colocar las 4 placas 17 - 2 Entre ambos 13 - 2 Entre ambos

14 Montar macho de inyección 4 - 1 O1 lo bajaba mientras O2 montaba núcleo de soplado- - 1O2 lo montaba mientras O1 montaba molde

15 Montar molde de soplado 12 - 2 Entre ambos 15 - 2 entre ambos

16 Montar núcleo de soplado - - 1 O2 lo montó mientras O1 montaba macho inyección- - 1O1 lo montaba mientras O2 colocaba potes

17 Calibrar altura Hot Runner 30 - 2 Entre ambos 44 - 2 Entre ambos

18 Montar macho de acondicionamiento 11 - 1 O1 lo montó mientras O2 ajustaba tornilleria - - 1O1 lo montó mientras O2 montaba varillas de expulsión

19 Colocar potes de acondicionamiento - 14 1 O2 montaba mientras O1 reparaba cables - 17 1O2 colocaba potes mientras O1 montaba núcleo

20 Montar varillas de expulsión 12 - 2 Entre ambos - 11 1O2 montaba varillas mientras O1 montaba macho de acondicionamiento

21 Ajustes finales y limpieza de máquina 9 - 2 Entre ambos 16 - 2 Entre ambos

22 Encender máquina 3 - 2 Entre ambos 5 - 2 Entre ambos

23 Chequear el formato 7 - 1 O2 limpiaba 2 - 2 Entre ambos

24 Modo ciclo seco 3 - 1 O2 acomodaba herramientas 2 - 2 Entre ambos

191 17 190 34

Operario

Fecha

Tiempo total del cambio (min)

Tiempo muertos (min)

Máquina

Tiempo

Suplementos (min)

Tiempo total actividades (min) 208

15

406

183

Nissei 8

01 de Junio 2016

# trabajadores ObservacionesTiempo (min)

224

15

377

138

Nissei 10

02 de Junio 2016

# trabajadores ObservacionesTiempo (min)

Observación 10Observación 9Observación

Page 135: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

116

Anexo 10. Diagnóstico de factibilidad de 5’S.

Page 136: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

117

REVISADO POR: 3. BUENO2. REGULAR

1. DEFICIENTE

VALORACIÓN:

FECHA: 10 DE MAYO

DIAGNÓSTICO DE LAS 5’S

ELABORADO POR: DANIELA BAHAMÓN Y JUAN SEBASTIÁN RAMOS

SECCIÓN: ÁREA DE INYECTO-SOPLADO

EMPRESA: Lugar de estudio

1. SEIRI (CLASIFICACIÓN) 1 2 3¿Dispone de un sitio adecuado para clasificar herramientas (tornillos, llaves allen, lubricantes, alcohol…)? Dispone de un sitio para ubicar las herramientas pero no están clasificadas.

X

¿Separa las herramientas de uso más frecuente de las de uso menos frecuente? Las herramientas llegan en la caja y las ubican en el puesto de trabajo sin discriminar las de uso frecuente.

X

¿La maquinaria (montacargas manual y montacarga manual eléctrico) dispone de un lugar específico antes de ser utilizadas? No disponen de un espacio demarcado.

X

¿El puesto de trabajo está exento de objetos que no se relacionan con la actividad a desarrollar? Poseen una caja de herramientas donde mezclan herramientas de otras operaciones.

X

¿El puesto de trabajo está dotado de los elementos necesarios (herramientas y maquinaria) para la realización del trabajo? Poseen las herramientas pero algunas se han perdido o están en mal estado.

X

¿Existe una zona establecida para los componentes (molde)? Existe una zona para prealistamiento en donde se colocan los moldes listos pero no está demarcada adecuadamente.

X

¿La zona establecida para los componentes (moldes) es la adecuada? Los componentes se dejan en una zona en la cual cualquier persona puede manipular las partes del molde y en ocasiones se pierden por manipulación de otros encargados.

X

¿Existe una zona establecida para productos en proceso? Existe una zona para colocar los componentes como el molde pero solo cabe la estiba para colocar las partes de desmontaje y no el espacio para estiba con partes de montaje.

X

¿La zona establecida para productos en proceso es la adecuada? Existe una zona para colocar los componentes como el molde pero solo cabe la estiba para colocar las partes de desmontaje y no el espacio para estiba con partes de montaje

X

¿Tiene una zona específica para evacuar residuos (producto de limpieza a desechar, papel, guantes, etc)? No tiene una zona específica para tirar los residuos cerca, utilizan una bolsa para ello.

X

¿Se encuentran productos obsoletos en la zona de trabajo? Herramientas que no se encuentran en buen estado y por tanto no son útiles.

X

¿Los componentes se encuentran exenta de daños provocados por elementos de trabajo? En ocasiones se dañan debido a que es colocado en estiba pero no está acondicionada para manipular adecuadamente la estiba.

X

Page 137: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

118

2. SEITON (ORGANIZAR) 1 2 3¿Dispone de un sitio adecuada para organizar las herramientas? Dispone de un sitio cada operario pero algunos auxiliares no lo tienen.

X

¿Encuentran con facilidad las herramientas? No las encuentran con facilidad pues algunas son compartidas con otros operarios de otras operaciones y/o tienen mezcladas herramientas que no requieren en el proceso.

X

¿Se encuentran cosas personales en el lugar apropiado, fuera de la zona de trabajo? No siempre se encuentran pues no están ordenados los casilleros asignados.

X

¿Hay fácil acceso a los extintores? X¿Los componentes y/o herramientas llegan al sitio de trabajo sin que el operario tenga que desplazarse por ella? Siempre deben de desplazarse por lo necesario pues no hay quien apoye en el proceso.

X

¿La zona de trabajo está libre de objetos de otras áreas que puedan obstaculizar la labor? El labor de los operarios de las máquinas adyacentes obstaculizan el labor para la operación de cambio de molde en repetidas ocasiones.

X

3. SEISO (LIMPIAR) 1 2 3¿El piso y las paredes se encuentran limpias? Debido a la cantidad de líquidos que maneja las partes del molde, estos suelen regarse y afectar la operación.

X

¿Están las máquinas y las herramientas libres de manchas, polvo…? Generalmente las herramientas y la máquina están manchadas de lubricante o grasa debido a la misma operación.

X

¿Las lámparas se encuentran limpias? No cuentan con lámparas para observar dentro de la máquina.

X

¿El piso se encuentra libre de desechos y de mugre? En repetidas ocasiones se encuentran tornillos y/o papel tirados en el suelo.

X

¿El puesto de trabajo se encuentra libre de desperdicios de materia prima?

X

¿El piso se encuentra libre de agua u otros fluidos? Generalmente el suelo presenta derrames de agua.

X

4. SEIKETSU (Estandarización) 1 2 3

¿Estan señalizadas y delimitadas las áreas de trabajo, maquinaria y equipo? Estan señalizadas algunas áreas pero hay otras que se cruzan con otros procesos.

X

¿Qué tan fácil se ubican las herramientas y/o componentes? No esta estandarizada la forma de organizaciòn y ubicación de las herramientas

X

¿Se cumplen las primeras tres fases de las 5`s ? No cuenta con el principio de 5's pero si se realizan jornadas de limpieza aunque necesita reforzarse.

X

¿ Hay ayudas visuales para el mantenimiento de los principios de organización ? Solo se percibe una ayuda visual en el cajón de sustancias químicas pero no en otras áreas.

X

¿Con que rigurosidad se ejecutan los estándares que puedan existir actualmente? No se aplica de manera rigurosa los estándares debido a cierta medida a falta de disciplina.

X

Page 138: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

119

Fuente: elaboración propia

5. SHITSUKE (DISCIPLINA) 1 2 3¿Los operarios mantienen la zona de trabajo limpia y aseada? En ocasiones debido a la rapidez que deben manejar para la elaboración de la operación los operarios no suelen limpiar en su totalidad la zona.

X

¿Se siguen las reglas, procedimientos e instrucciones? Existen vacíos en la operación que evitan que se cumplen a cabalidad.

X

¿Son utilizados el uniforme y los implementos de seguridad? X

¿El ambiente de la empresa está encaminado hacia el orden y la limpieza? X

¿Los operarios cumples con los horarios establecidos? X

¿El trato existente entre operarios y jefes es adecuado? X

Page 139: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

120

Anexo 11. Formato de clasificación de herramientas.Formato de Clasificación de herramientas

Fecha:Nombre y apellido: Nombre de herramienta u

objeto Cantidad Razón Forma de desecho Destino

Fuente: elaboración propia

Page 140: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

121

Anexo 12. Herramientas necesarias para el cambio de molde Número Herramienta u objeto Cantidad

1 Llave Allen 5 2 2 Llave Allen 6 2 3 Llave Allen 8 2 4 Llave Allen 10 2 5 Llave Boca fija 27 1 6 Llave boca fija 22 1 7 Tubo de apalancamiento 2 8 Rache (juego Allen 5,6,8 y 10) 2 9 Desatornillador de pala 1

10 Galgas 1 11 Linterna 1 12 Superbonder 1 13 Pescador 1 14 Guarda de Seguridad 1 15 Etiqueta de seguridad 1 16 Aceite OKS 601 1 17 Grasa Multipropósito OKS 476 1 18 Alcohol industrial 1 19 Aceite 1 20 Rollo Wiper 1 21 Bolsa de residuos 1

Fuente: elaboración propia

Page 141: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

122

Anexo 13. Formato de movimiento de materiales Fecha:

Encargado: Tipo ( ) Solicitud ( ) Reintegro Máquina:

ITEM Códig

o Referencia

Almacén

Matricería

Unidad Medida

Cantidad

Solicitado

Entregado

Reintegrado

Fuente: elaboración propia

Page 142: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

123

Anexo 14. Formato programación limpieza y orden Formato programación limpieza y orden

Actividad Responsable Fecha de realización Frecuencia

Fuente: elaboración propia

Page 143: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

124

Anexo 15. Formato de auditoria para cumplimiento de 5´S Formato de auditoria para cumplimiento de 5´S

Nombre del líder:________________________________Fecha de realización: ____________________________ Área: ______________________ Fecha próxima auditoria:_________________________

Factor Cumple No

cumple Acción

correctiva Responsables de realizar la

acción correctiva

¿Se está haciendo uso de las tarjetas rojas?

¿Las herramientas y/o elementos siguen en su debido lugar’

¿Las ayudas visuales están en buen estado y legibles?

¿Las ayudan visuales están en su debida posición?

¿La caja porta herramientas está organizada de acuerdo al estándar establecido?

¿Los elementos de trabajo están completos?

¿Hay elementos que no corresponden al área de trabajo?

¿La condición de las herramientas y/o elementos son las adecuadas?

¿Se están realizando la limpieza y orden?

Sugerencias del personal_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fuente: elaboración propia

Page 144: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

125

Anexo 16. Clasificación de las actividades en externas e internas # Actividad Interna Externa

1 Preparar máquina para cambio X

2 Alistar las herramientas de trabajo X

3 Bajar potes de acondicionamiento X

4 Desmontar las 4 placas X

5 Desmontar molde de soplado X

6 Desmontar núcleo de soplado X

7 Desmontar macho de acondicionamiento X

8 Desmontar macho de inyección X

9 Bajar HR X

10 Desmontar varillas de expulsión X

11 Limpiar máquina y preparar nuevo molde X

12 Montar HR X

13 Colocar las 4 placas X

14 Montar macho de inyección X

15 Montar molde de soplado X

16 Montar núcleo de soplado X

17 Calibrar altura HR X

18 Montar macho de acondicionamiento X

19 Colocar potes de acondicionamiento X

20 Montar varillas de expulsión X

21 Ajustes finales y limpieza de máquina X

22 Encender máquina X

23 Chequear el formato X

24 Modo ciclo seco X

Fuente: elaboración propia

Page 145: Trabajo de grado de Daniela Bahamón y Juan Sebastián Ramos

126

Anexo 17. Formato de verificación de montaje de molde.

Fuente: elaboración propia

# Componente MontadoConectar Manguera

Verificación por el técnico de

procesoObservaciones

1 Hot Runner2 Macho de inyección3 Potes de acondicionamiento4 Macho de acondicionamiento5 Nucleo de soplado6 Molde de soplado7 Varillas de expulsión8 4 formadores de rosca

# Actividad RealizadoVerificación por

el técnico de proceso

Observaciones

1 Calibrar altura2 Prender temperatura3 Limpiar máquina4 Lubricar componentes

Comprobación

Observaciones:

Alistamiento de máquina

Fecha:

Máquina:

Mecánico 2:

Mecánico 1:

Hora Inicio: Hora Final:

Molde:

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Anexo 18. Formato de cambio de molde en la operación de montaje de molde Fecha: Entregado a: Molde viejo: Molde nuevo: Entregado por: Máquina:

Componente Completo

Observaciones SI NO

Hot Runner Macho de inyección Potes de acondicionamiento Macho de acondicionamiento Molde de soplado Fondo de soplado Núcleo de soplado Varilla de expulsión Formadores de rosca

Firma auxiliar de matricería: ___________________________

Firma mecánico: _________________________

Fuente: elaboración propia

Anexo 19. Formato de plan de mantenimiento Fecha Mantenimiento Máquina/Molde Encargado

Fuente: elaboración propia

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Anexo 20. Formato de funcionamiento de máquina y molde en producción Fecha: Encargado:

Estación/Componente Funciona

Observación SI No

Funcionamiento de la máquina Estación de inyección

Estación de acondicionamiento

Estación de soplado

Estación de expulsión

Funcionamiento del molde Macho de inyección

Hot Runner

Macho de acondicionamiento

Potes de acondicionamiento

Núcleo de soplado

Molde de soplado

Varilla de expulsión

Formadores de rosca

Fuente: elaboración propia

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Anexo 21. Evaluación para estandarización de operaciones

Fuente: elaboración propia

Fase #Act ActividadTiempo

promedio

Cantidad de operarios

requeridos Predecesoras Posibles alternativas

1 Preparar máquina para cambio 18 - - SMED: la actividad se volvio externa.2 Alistar las herramientas de trabajo 6 - - SMED: la actividad se volvio externa.3 Bajar potes de acondicionamiento 10 1 - Preferiblemente bajar despues de placas.4 Desmontar las 4 placas 9 2 - Se planea bajar de primera y en dos partes.

5 Desmontar molde de soplado 12 2 Potes de acondicionamientoPrimero se debe bajar los potes de acondicionamientos para facilitar acceso. Se recomienda bajar los tres componentes de la siguiente manera: cara derecha, fondo y cara izquierda.

6 Desmontar núcleo de soplado 6 1 - Determinar secuencia de desmontaje.7 Desmontar macho de acondicionamiento 4 1 - Determinar secuencia de desmontaje.8 Desmontar macho de inyección 4 1 - Determinar secuencia de desmontaje.

9 Bajar Hot Runner 10 2 Depende de todas las actividades de desmontajeBajar de ultimo debido a que este protege los otros componentes y a los operarios.

10 Desmontar varillas de expulsión 6 1 - Determinar secuencia de desmontaje.LIMPIEZA Y

LUBRICACIÓN11 Limpiar máquina y preparar nuevo molde 16 2 Desmontar todos los componentes SMED: se dividio en dos actividades y la limpieza tiene dependencia.

12 Montar Hot Runner 7 2 Limpiar máquinaSe monta de primero para proteger los componentes que se van a montar y a los operarios.

13 Colocar las 4 placas 16 2 Hot RunnerSe monta de segundo lugar para evitar dañar los machos, el núcleo y las varillas.

14 Montar macho de inyección 5 1 Hot Runner y placas Determinar secuencia de montaje.

15 Montar molde de soplado 15 2 Hot RunnerDeterminar secuencia de montaje. Se recomienda montar los tres componentes de la siguiente manera: cara izquiera, fondo y cara derecha

16 Montar núcleo de soplado 11 1 Hot Runner, placas y molde de soplado Determinar secuencia de montaje.

17 Calibrar altura Hot Runner 38 2Hot Runner, placa de inyección, placa de soplado,

molde de soplado y núcleo de sopladoSMED: para la realización de esta actividad se planteo que los mecánico tengas los falsos (laminas metalicas) estandarizadas por cada molde y cada máquina.

18 Montar macho de acondicionamiento 7 1 Hot Runner y placas Determinar secuencia de montaje.19 Colocar potes de acondicionamiento 15 1 Hot Runner Se monta de último para permitir el acceso a atornillar el molde de soplado.20 Montar varillas de expulsión 11 1 Hot Runner y placas Determinar secuencia de montaje.21 Ajustes finales y limpieza de máquina 14 2 Potes de acondicionamiento Toca esperar que se haya montado todos los componentes22 Encender máquina 4 1 Hot Runner y potes de acondicionamiento TPM: Realizar mantenimiento a la máquina

23 Chequear el formato 4 1 Terminar todas las actividades de montaje Se realiza al final porque se inspecciona la temperatura, fuga de agua y altura de molde.

MODO CICLO SECO

24 Modo ciclo seco 3 1Cuando todas las actividades anteriores se hayan

realizadoSe verifica que la máquina funcione en correctas condiciones

DESMONTAJE

MONTAJE

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Anexo 22. Ejemplo de acta de reunión

Fuente: elaboración propia