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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
TRABAJO DE TITULACIÓN
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
INGENIERO INDUSTRIAL
ÁREA
SISTEMAS PRODUCTIVOS
TEMA
“PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL TALLER DE
METALMECÁNICA DE LA EMPRESA ENSAMBLAJES S.A”
AUTOR
GÓMEZ PAZMIÑO MICHEL ANGELO
DIRECTOR DEL TRABAJO
ING. IND. SANTOS VÁSQUEZ OTTO BENJAMÍN, MSc.
GUAYAQUIL, ABRIL 2019
ii
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
UNIDAD DE TITULACIÓN
CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD
Habiendo sido nombrado ING. IND. SANTOS VAZQUEZ OTTO BENJAMÍN,
MSc., tutor del trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha
sido elaborado por GOMÉZ PAZMIÑO MICHEL ANGELO C.C.: 0920912896,
con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título
de INGENIERO INDUSTRIAL.
Se informa que el trabajo de titulación: “PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN
DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL TALLER DE
METALMECÁNICA DE LA EMPRESA ENSAMBLAJES S.A”, ha sido
orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa anti plagio URKUND
quedando el 5% de coincidencia.
https://secure.urkund.com/archive/download/48521693-584064-228108
___________________________________________________
Ing. Ind. Santos Vázquez Otto Benjamín, MSc.
C.C.: 0905357703
iii
Declaración de autoría
“La responsabilidad del contenido de este Trabajo de Titulación, me corresponde
exclusivamente; y el patrimonio Intelectual del mismo a la Facultad de Ingeniería
Industrial de la Universidad de Guayaquil”.
Gómez Pazmiño Michel Angelo
C.C 0920912896
iv
Dedicatoria
A Dios, Señor Dios todopoderoso que me ha dado las fuerzas y la sabiduría para poder
realizar este trabajo y que ha sido mi proveedor en todo este trayecto de mi carrera, Él ha
sido fiel que a pesar que se han presentado dificultades y limitaciones él me ha sustentado
a Él sea toda la gloria, honra y alabanza.
A mis padres, son aquellas personas que me han ayudado y me han alentado a seguir
adelante y a no rendirme pase lo que pase, ellos me han enseñado a poner mi esperanza y
mi confianza en el Señor y a entender que todo lo que el hombre es y todo lo que el
hombre tiene es gracias a Dios.
A mi esposa e hijos, personas que han sido el motor y el fundamento principal para que
yo pueda avanzar a ellos les dedico también este logro, que Dios los bendiga y los guarde
por siempre a todos mis seres queridos.
v
Índice General
N° Descripción Pág.
Introducción 1
Capítulo I
Diseño de la Investigación
N° Descripción Pág.
1.1 Antecedentes de la investigación 2
1.1.1 Objeto de estudio 2
1.1.2 Campo de Acción 3
1.2 Justificación 3
1.2.1 Situación problemática 3
1.2.2 La empresa y su clasificación industrial CIIU 4 Ecuador 3
1.2.2.1 Ubicación 3
1.2.2.2 Organigrama 3
1.2.3 Productos o servicios que produce o comercializa 3
1.2.4 Delimitación del problema 4
1.2.5 Formulación del problema 4
1.2.6 Causas del problema 4
1.3 Objetivos 5
1.3.1 Objetivo General 5
1.3.2 Objetivos Específicos 5
1.4 Marco teórico 5
1.5 Marco conceptual 7
1.6 Marco histórico 8
Capítulo II
Análisis, Presentación de Resultados y Diagnóstico
N° Descripción Pág.
2.1 Situación actual 11
2.2 Distribución de planta 11
vi
N° Descripción Pág.
2.3 Recursos Productivos 11
2.4 Capacidad instalada de producción 12
2.5 Descripción de los procesos 12
2.5.1 Ficha Técnica del Proceso de Perfilado 12
2.5.2 Listado de Actividades de Proceso de Perfilado 12
2.5.3 Diagrama de Flujo del Proceso de Perfilado 12
2.6 Análisis y Diagnóstico de Problemas 13
2.6.1 Descripción específica del problema 13
2.6.2 Diagrama de Pareto 13
2.6.3 Diagrama de Ishikawa Ensamblajes S.A. 15
2.6.3.1 Mano de obra 15
2.6.3.2 Medio ambiente 16
2.6.3.3 Repuestos 16
2.6.3.4 Método 16
2.6.3.5 Medición 16
2.7 Impacto económico del problema 16
2.8 Diagnóstico 17
Capítulo III
Propuesta, conclusiones y recomendaciones
N° Descripción Pág.
3.1 Planteamiento a soluciones a problemas 19
3.1.1 Codificación de equipos 19
3.1.2 Lista de máquinas a realizarse mantenimiento 21
3.1.3 Tarjeta maestra 21
3.1.4 Identificación de equipos con placa 22
3.1.5 Plan de mantenimiento por máquina 22
3.1.5.1 Plan de mantenimiento de Cizalla Cincinnati 1812 22
3.1.5.2 Plan de mantenimiento de Troqueladora Goiti de 80 Ton. 24
3.1.5.3 Plan de mantenimiento de Prefiladora 27
3.1.5.4 Plan de mantenimiento de máquina de soldar Mig-Mag 29
3.1.6 Ficha de registro de mantenimiento 31
vii
N° Descripción Pág.
3.1.7 Carpeta de registro de mantenimiento 31
3.1.8 Costo de implementar las soluciones 31
3.2 Análisis y beneficios de la propuesta de solución 33
3.3 Implementación de propuesta de solución 33
3.4 Factibilidad de la propuesta de solución 35
3.4.1 Disponibilidad 35
3.4.2 Fiabilidad 35
3.5 Conclusiones 36
3.6 Recomendaciones 36
Anexos 38
Bibliografía 56
viii
Índice de Tablas
N° Descripción Pág.
1 Productos que comercializa Ensamblajes S.A. 4
2 Capacidad instalada de producción de Ensamblaje S.A. 12
3 Equipos que presentaron falla en el 2018 13
4 Equipos que presentaron fallas ordenados de mayor a menor 14
5 Cálculo del valor total por hora 16
6 Código según proceso en el cual se encuentra la máquina 20
7 Código para máquina o equipo 20
8 Código según tipo de máquina 20
9 Listado de máquinas a realizarse mantenimiento 21
10 Actividades de limpieza de Cizalla Cincinnati 1812 23
11 Actividades de inspección de Cizalla Cincinnati 1812 23
12 Actividades de lubricación de Cizalla Cincinnati 1812 24
13 Actividades de ejecución de Cizalla Cincinnati 1812 24
14 Actividades de limpieza en Troqueladora Goiti de 80 Ton. 25
15 Actividades de inspección en Troqueladora Goiti de 80 Ton. 26
16 Actividades de lubricación en Troqueladora Goiti de 80 Ton. 26
17 Actividades de ejecución en Troqueladora Goiti de 80 Ton. 26
18 Actividades de limpieza de perfiladora 6 estaciones 27
19 Actividades de inspección de perfiladora 6 estaciones 28
20 Actividades de lubricación de perfiladora 6 estaciones 28
21 Actividades de ejecución de perfiladora 6 estaciones 28
22 Actividades de limpieza de máquina de soldar Mig-Mag 29
23 Actividades de inspección de máquina de soldar Mig-Mag 30
24 Actividades de ejecución de máquina de soldar Mig-Mag 30
25 Costo por implementar mantenimiento preventivo 21
26 Implementación de la propuesta de solución 33
27 Capacitación con respecto al plan de mantenimiento preventivo 34
ix
Índice de Figuras
N° Descripción Pág.
1 Diagrama de Pareto de máquinas con mayor cantidad de paradas 14
2 Diagrama de Ishikawa de Ensamblajes S.A. 15
3 Codificación para máquinas 20
4 Tarjeta maestra 21
5 Código de identificación para máquinas 22
6 Ficha de registro de mantenimiento 31
x
Índice de Anexos
N° Descripción Pág.
1 Ubicación geográfica de Ensamblajes S.A. 39
2 Organigrama de Ensamblajes S.A. 40
3 Distribución de planta del taller de metalmecánica Ensamblajes S.A. 41
4 Recursos Productivos 42
5 Ficha técnica del proceso de perfilado 45
6 Check List del proceso de perfilado 46
7 Diagrama de flujo del perfil procesado 47
8 Tarjetas maestras de maquinas a realizar mantenimiento preventivo –
Tarjeta maestra de Cizalla Cincinnati 1812 48
9 Tarjeta maestra de troqueladora 49
10 Tarjeta maestra de perfiladora de 6 estaciones 50
11 Tarjeta maestra de máquina de soldar Mig-Mag 51
12 Plan de mantenimiento de Cizalla Cincinnati 1812 52
13 Plan de mantenimiento de Troqueladora Goiti de 80 Ton 53
14 Plan de mantenimiento de Perfiladora 54
15 Plan de mantenimiento de máquina de soldar Mig-Mag 55
xi
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
UNIDAD DE TITULACIÓN
“PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO EN EL TALLER DE METALMECÁNICA DE LA EMPRESA
ENSAMBLAJES S.A”
Autor: Gómez Pazmiño Michel Angelo
Tutor: Ing. Ind. Santos Vásquez Otto Benjamín, MSc.
Resumen
El presente trabajo propone una solución para minimizar las paras en los procesos y
prolongar la vida útil en las máquinas del taller de metalmecánica de la empresa
Ensamblajes S.A, consiguiendo con ello reducir los costos que se generan por paras y por
mantenimientos correctivos. Mediante la observación directa de las condiciones actuales
de las máquinas, se determinó que existe perdidas por para en las máquinas y tiempos
improductivos, dichas pérdidas son de $114048 anuales, debido a la ausencia de un plan
de mantenimiento preventivo. Con la propuesta de implementar este plan basado en un
conjunto de tareas de mantenimientos a cada parte de las máquinas se reducirán las paras
y por ende las perdidas, con una inversión de $6685 anuales, en materiales y repuestos la
empresa mantendrá en buen estado las máquinas, llevara un mejor control en los costos
por mantenimientos correctivos, mejorara el rendimiento de los procesos operativos y
podrá entregar a tiempo los pedidos de los clientes lo que le generara utilidades.
Palabras claves: paras, mantenimiento, máquinas, vida útil, procesos.
xii
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
UNIDAD DE TITULACIÓN
"PROPOSAL FOR THE IMPLEMENTATION OF A PREVENTIVE
MAINTENANCE PLAN IN THE METALMECHANICAL WORKSHOP OF THE
COMPANY ENSAMBLAJES S.A."
Author: Gómez Pazmiño Michel Angelo
Advisor: Ind. Eng. Santos Vásquez Otto Benjamín, MSc.
Abstract
The present work proposes a solution to minimize the stops in the processes and extend the
lifespan of the machines of the metalworking workshop of the company Ensamblajes S.A,
thus achieving to reduce the costs that are generated per stops and per corrective
maintenance. Through the direct observation of the current conditions of the machines, it
was determined that there are losses per stop in the machines and unproductive times, such
losses are of $ 114048 per year, due to the absence of a preventive maintenance plan. With
the proposal of implementing this plan based on a set of maintenance tasks to each part of
the machines, the stops will be reduced the losses, with an investment of $ 6685 per year in
materials and spare parts, the company will keep the machines in good condition, it will
keep better control on the costs of corrective maintenance, improve the performance of the
operational processes and will be able to deliver the orders of the customers on time which
will generate profits.
Key words: stops, maintenance, machines, lifespan, processes.
Introducción
En la actualidad las organizaciones se desarrollan en un mundo globalizado y
competitivo, por lo cual en el sector productivo muchas empresas se ven en la necesidad
de mantenerse a la vanguardia, para poder ofrecer un producto de buena calidad, en el
tiempo que el cliente lo requiere y con un precio competitivo para la satisfacción del
mismo, pero existen empresas que no pueden mantenerse en el mercado ya que los
procesos se ven afectados por paras en los equipos y esto les genera gastos que no tenían
previstos, y a causa de estos problemas no pueden cumplir a tiempo con los clientes lo que
les hace perder la confianza de los mismos, estos problemas se dan por qué no se cuenta
con un respectivo plan de mantenimiento preventivo en los equipos para poder estar
preparados y dar solución inmediata a este tipo de problema.
El impacto que ocasionan estos eventos en las pequeñas y medianas empresas es alto y
esto es debido a que no se realiza un chequeo mensual, trimestral o semestral de los
equipos ya que los hacen trabajar en una forma constante sin percatarse de los costos que
puede generar un equipo en mal estado.
En la empresa ENSAMBLAJES S.A con la finalidad de evaluar el proceso y las
condiciones de los equipos se busca crear un plan de mantenimiento preventivo a los
equipos del taller de metalmecánica de la misma y aumentar la eficiencia de los mismos,
crear un proceso continuo libre de fallas, reducir costos por mantenimientos correctivos o
perdida de equipos por falta de repuestos, ya que actualmente no se cuenta con un plan de
mantenimiento adecuado.
El alcance de este proyecto tiene como objetivo ubicar los equipos en toda la planta de
manera correcta y codificar los mismos para que se tenga conocimiento de la condición
actual de ellos y preservar de una manera eficiente el tiempo de vida útil de los equipos y
máquinas.
Capítulo I
Diseño de la investigación
1.1 Antecedentes
El proyecto está basado en la propuesta de un plan de mantenimiento preventivo en el
taller de metalmecánica de la empresa Ensamblajes S.A, con el fin de ayudar a la empresa
a llevar en una forma continua los procesos y por ende poder cumplir a tiempo con las
demandas de los clientes entregando un producto de calidad y en el tiempo requerido.
Así mismo estar consciente de la importancia que tiene contar con un plan de
mantenimiento preventivo que se pueda mantener en óptimo funcionamiento los equipos y
prolongar el ciclo de vida de los mismos.
La empresa en la cual se realizará la investigación comprometida con la mejora
continua y con el objetivo de dar un producto de calidad, conocerá el estado de los equipos
existentes y su funcionamiento.
Luego de una revisión de la situación actual de los equipos se realizará una propuesta
para realizar una gestión en la cual se lleve un control y un procedimiento de
mantenimiento a los equipos para evitar daños y paras en los procesos.
Es por esto y debido al cumplimiento y a la responsabilidad que la empresa tiene con
los clientes, también para poder evitar accidentes laborales por equipos en mal estado se
necesita prevenir gastos, paras en el proceso y accidentes laborales.
1.1.1 Objeto de estudio
La propuesta del plan de mantenimiento preventivo en la empresa Ensamblajes S.A
busca considerar las máquinas de mayor relevancia que se encuentran en el taller de
metalmecánica donde se realizan perfiles para puertas enrollables, máquinas de cortes,
dobladoras, troqueles, máquinas de soldar, perfiladoras, taladros de mesa etc.
Este plan de mantenimiento preventivo se desarrollará hasta que los equipos estén
operando, debido al análisis realizado en los equipos del taller el motivo por el cual estos
equipos sufren daños es porque trabajan de manera continua y no se le da la atención que
estos requieren y debido a esto sufren desgastes en las piezas, también se debe a que no se
le realiza cambio de aceite y el polvo abrasivo es un principal causante de daños en las
partes electrónicas y eléctricas de los mismos produciendo fallas o paras en el proceso.
Este trabajo de investigación se lo realizará en la empresa Ensamblajes S.A en la ciudad de
Guayaquil, en el sector de Mapasingue, ubicado al norte de la ciudad.
Diseño de la investigación 3
1.1.2 Campo de Acción
Dentro de los equipos a evaluar que se encuentran en el taller de metalmecánica, se
tienen máquinas conformadoras de láminas planas que sirven para realizar los perfiles para
elaborar las puertas enrollables y se encuentran en el área de perfilería, así también existen
máquinas troqueladoras, cizallas, dobladoras ubicadas en el área de corte y doblado,
máquinas soldadoras de puntos que sirven para hacer picaportes para las puertas etc.
1.2 Justificación
El mantenimiento preventivo hoy en día representa ahorro de dinero a las empresas
que realizan este tipo de trabajos ya que se puede prevenir paras y se puede actuar en una
manera rápida cuando una máquina necesite cambiar algún repuesto.
Mediante la implementación de un plan de mantenimiento se busca preservar el ciclo
de vida de los equipos sincronizar los tiempos que hay que revisar los equipos, optimizar
costos por mantenimientos correctivos y asegurar el flujo del proceso.
1.2.1 Situación problemática
En la actualidad la empresa ENSAMBLAJES S.A no cuenta con un plan de
mantenimiento preventivo que evite las paras en el proceso, que aumente la vida útil de los
equipos y que evite costos por reparación de los mismos.
1.2.2 La Empresa y su clasificación industrial uniforme CIIU 4 Ecuador
Ensamblajes S.A es una empresa dedicada a la fabricación de puertas y ventanas de
metal y los marcos (incluido enrollables), trabajos de construcción en metalmecánica, cuya
clasificación CIIU es C2511.03.
1.2.2.1 Ubicación
La empresa Ensamblajes S.A, viene desarrollando sus actividades en la provincia del
Guayas, en la ciudad de Guayaquil, en el Km 5.5 vía Daule dentro de las instalaciones de
Intaco. (Ver Anexo N° 1)
1.2.2.2 Organigrama
Ensamblajes S.A, tiene al Gerente General que tomas las decisiones de la empresa, el
cual comanda al jefe de operaciones, jefe financiero y recursos humanos. (Ver Anexo N°
2)
1.2.3 Productos o servicios que produce o comercializa
Entre los productos y servicios que comercializa la empresa se encuentran puertas
enrollables de diferentes medidas y estructuras metálicas para cubiertas y galpones.
Diseño de la investigación 4
Tabla 1. Productos que comercializa Ensamblajes S.A
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.
Ensamblajes S.A también realiza servicios de cortes y comercializa perfiles para puertas
enrollables desarmados según la cantidad solicitada por los clientes.
1.2.4 Delimitación del Problema
El presente trabajo será exclusivamente en el área operativa, en el taller de
metalmecánica donde se encuentra los equipos de la empresa Ensamblajes S.A, máquinas
como la conformadora que es la que hace los perfiles para las puertas enrollables,
máquinas troqueladoras, cizallas, soldadora de puntos. Estos equipos carecen de un plan de
mantenimiento organizado y estructurado, así mismo tienen un constante uso y el polvo
abrasivo que se genera en el taller son factores que pueden generar daños en los mismos y
si no se les da un respectivo cuidado pueden llegar a darse fallas y paradas en los procesos,
lo cual puede llevar a la empresa a tener altos costos por reparaciones de los equipos, de la
misma manera pueden provocar accidentes laborales debido a máquinas en mal estados.
1.2.5 Formulación del problema
¿El nuevo sistema de mantenimiento reducirá las paras en las maquinas?
1.2.6 Causas del Problema
Deficiencias de los equipos falta de mantenimiento y limpieza ya que el polvo abrasivo
que se genera en el taller daña los elementos eléctricos y electrónicos de las máquinas.
Falta de organización e identificación de los equipos, las etiquetas con especificaciones
técnicas de los equipos ya no se pueden apreciar en los mismos.
Equipos dañados por ausencia de mantenimiento y se encuentran paralizados por falta
de repuestos.
No Producto Descripción
1 Puertas enrollables clásicas De uso comercial, residencial o industrial.
2 Puertas enrollables clásicas Usada para mamparas y exhibición de
mercaderías.
3 Puertas de Malla Tubular Usada en centro comerciales y almacenes.
4 Puertas en laminas planas De uso residencial, adecuadas para garajes.
5 Estructuras metálicas para cubiertas Usadas para eventos sociales.
6 Estructuras metálicas para galpones Usadas para bodegas o plantas industriales
Diseño de la investigación 5
Ausencia de una documentación clara y precisa de la cantidad de equipos con las
respectivas especificaciones técnicas y falta de un procedimiento de mantenimiento en los
equipos.
Si estas deficiencias no se controlan en un futuro el taller tendría pérdidas significativas
en la producción y retrasos en la entrega del producto.
1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo General
Proponer la implementación de un plan de mantenimiento preventivo en el taller de
metalmecánica de la empresa Ensamblajes S.A
1.3.2 Objetivos específicos
Levantar información de los procesos y equipos del taller de metalmecánica.
Diagnosticar cuál es el problema y las posibles causas y consecuencias.
Determinar las necesidades de mantenimiento que mejor convengan a la
organización.
1.4 Marco Teórico
Las referencias encontradas durante la investigación son las siguientes:
El diseño de este plan de mantenimiento, incluye la planificación de los
trabajos, la programación y la frecuencia respectiva con la que se deben
realizar dichas tareas de mantenimiento, con un procedimiento de
operaciones previamente establecido; la contratación de personal propio
de la empresa que se encargue exclusivamente de la ejecución y
supervisión de todas las actividades de mantenimiento de las máquinas,
como también la creación de un stock de repuestos y herramientas
necesarias a fin de que la realización de todas las rutinas de
mantenimiento en la maquinaria sea efectuada de una manera eficaz y
eficiente. Además de darle el seguimiento respectivo a la implementación
del plan, mediante la utilización de formatos de fichas de control, y de esta
forma tomar en cuenta, qué acciones correctivas y preventivas debe
aplicarse para mejorar el proceso, cuando éstas sean necesarias. La
retroalimentación toma un papel muy importante en esta etapa, ya que a
partir de ésta se tomará decisiones importantes para la mejora del plan
Diseño de la investigación 6
propuesto, mediante el registro, almacenamiento y evaluación de la
información (Coy Catú, 2010, p. 23).
El mantenimiento tiene un enlace directo con la calidad de los productos.
El equipo con un buen mantenimiento produce menos desperdicios que el
equipo con un mantenimiento deficiente. El mantenimiento puede
contribuir de manera significativa a mejorar y mantener productos de
calidad: por ejemplo, la capacidad de una máquina herramienta en su
mejora en su mejor condición producirá más del 99% de piezas dentro de
las tolerancias aceptadas” (Álvarez, 2004, p. 34).
“Lo que muchas veces ha pasado desapercibido para los ejecutivos, hoy en día es bien
obvio, un mal mantenimiento y baja confiabilidad significan bajos ingresos, más costos de
mano de obra y altos "stocks", clientes insatisfechos y productos de mala calidad”.
(Holguín, 2005, p. 17).
La implementación de los indicadores de mantenimiento permitirá tomar
decisiones, establecer metas, determinar la eficiencia en los procesos de
mantenimiento, la mano de obra, la utilización del tiempo y los recursos
asignados al departamento de mantenimiento. La implementación de un
plan de mantenimiento preventivo, buscando la prevención o predicción
de la falla, presenta una configuración de costos de inversión. Por lo tanto,
la inversión inicial en el plan de mantenimiento preventivo es justificada al
reducir a largo plazo los costos por mantenimiento correctivo. (Sparrow,
2017, p. 51).
Se revisó adicionalmente los siguientes textos bibliográficos:
En la implicación de toda la organización en el mantenimiento de las
instalaciones. Aparece el concepto de TPM, o Mantenimiento Productivo
Total, en el que algunas de las tareas normalmente realizadas por el
personal de mantenimiento son ahora realizadas por operarios de
producción. Esas tareas ‘transferidas’ son trabajos de limpieza,
lubricación, ajustes, reaprietes de tornillos y pequeñas reparaciones. Se
pretende conseguir con ello que el operario de producción se implique más
en el cuidado de la máquina, siendo el objetivo último de TPM conseguir
Cero Averías. Como filosofía de mantenimiento, TPM se basa en la
formación, motivación e implicación del equipo humano, en lugar de la
tecnología (GARRIDO, 2009-2012, p. 2).
Diseño de la investigación 7
La fiabilidad y la disponibilidad de cualquier planta industrial en general
dependen, en primer lugar, de su diseño y de la calidad de su montaje. Si
se trata de un diseño robusto y fiable, la plana ha sido construida
siguiendo fielmente su diseño y se han utilizado las mejores técnicas
disponibles para la ejecución, depende en segundo lugar de la forma y
buenas costumbres del personal que opera las instalaciones. Pero, en
tercer lugar, dependen del mantenimiento que se realice en ella (Garrido,
Renovetec, 2013).
1.5 Marco Conceptual
Registro: Llevar un inventario o control de todos los equipos que se va a considerar el
plan de mantenimiento.
Falla: Inutilidad del equipo de realizar la función que se requiere para lo cual fue
diseñada.
Indicadores de gestión: Datos que se obtendrán continuamente con los resultados de
ciertas actividades y que ayuda a calificarla en determinado periodo de tiempo.
Inspección: Actividad donde se verifica, se mide, se prueba, se controla, se calibra o se
detecta cualquier anomalía con respecto a las especificaciones indicadas por el fabricante.
Manuales: Instructivo donde se detalla la forma en la cual se debe realizar el trabajo
requerido, así mismo un manual describe cada componente del equipo su procedencia,
series, marca, codificación, etc.
Orden de trabajo: Formato por escrito, que se le da al operador que va a llevar a cabo
la realización del mantenimiento del equipo, cuya orden debe tener registrado fecha de
ejecución y expedición del trabajo, así mismo las instrucciones y el equipo al cual se le va
a realizar dichas instrucciones, una vez ejecutado el trabajo debe ser archivado para futuros
estudios.
Mantenimiento: Inspección constante de las instalaciones o los equipos que se
encuentran en un proceso de producción, así como el conjunto de trabajos de reparación y
revisión necesarios para garantizar el funcionamiento regular y el perfecto estado de
conservación de un sistema o también asegurar la correcta operación y funcionamiento de
los equipos.
Mantenimiento Preventivo: Es aquel mantenimiento que previene las fallas. Este tipo
de mantenimiento ha sido usado muchas veces y su fundamento es la estadística, la
observación, recomendaciones del fabricante y el conocimiento del equipo.
Diseño de la investigación 8
Mantenimiento Correctivo: El mantenimiento correctivo es el conjunto de actividades
que se ejecutan para corregir una falla en un equipo, una vez que esta falla se ha producido
o al menos se ha iniciado el proceso que finalizara con la ocurrencia del fallo.
Programa de mantenimiento: Consiste en un plan donde se dan a conocer las
actividades de mantenimiento por periodos de tiempos específicos. Hay que tener
coordinación con el objetivo de balancear la carga de trabajo y cumplir con los
requerimientos de producción.
Reparación: Es la restitución de un equipo o una maquina a una condición optima
mediante el reemplazo, la reposición o reparación de piezas dañadas o desgastadas.
Rutina diaria: Conjunto de actividades o tareas de mantenimiento que se deben
ejecutar durante el día.
Rutina semanal: Conjunto de actividades o tareas de mantenimiento a realizar en
forma obligatoria durante la semana de trabajo.
Relación de requerimiento: Son aquellas acciones de mantenimiento que tienen que
ver con la calibración, mecánica, inspección, electricidad e instrumentación que se le tiene
que realizar a un equipo, estos requerimientos darán origen a un instructivo por cada uno
de ellos.
Proceso: Es el conjunto de actividades interrelacionadas para modificar las
características de la materia prima que tiene entradas y salidas.
1.6 Marco Histórico
A finales del siglo XVIII y comienzo del XIX durante la revolución industrial con las
primeras máquinas se iniciaron los trabajos de reparación y de igual manera los conceptos
de competitividad, costos entre otros. De la misma manera empezaron a tenerse en cuenta
el término de falla y comenzaron a darse a cuenta que esto producía paras en la
producción. Tal fue la necesidad de empezar a controlar estas fallas que hacia los años 20
ya empezaron a aparecer las primeras estadísticas sobre tasas de falla en motores y equipos
de aviación. Por lo cual se puede concluir que la historia del mantenimiento va de la mano
con el desarrollo técnico-industrial, ya que con las primeras máquinas se empezó a tener la
necesidad de las primeras reparaciones. La mayoría de las fallas que se presentaban en ese
entonces eran el resultado del abuso o de los grandes esfuerzos a los que eran sometidas
las máquinas. En ese entonces el mantenimiento se hacía hasta cuando ya era imposible
seguir usando el equipo. Hasta 1914, el mantenimiento tenía importancia secundaria y era
ejecutado por el mismo personal de operación y producción. Con el advenimiento de la
Diseño de la investigación 9
primera guerra mundial y de la implementación de una producción en serie, las fabricas
pasaron a establecer programas mínimos de producción por lo cual empezaron a sentir la
necesidad de crear equipo que pudieran efectuar el mantenimiento de las máquinas de la
línea de producción en el menor tiempo posible.
Así surgió un órgano subordinado a la operación, cuyo objetivo básico era la ejecución
del mantenimiento hoy conocido como MANTENIMIENTO CORRECTIVO. Esta
situación se mantuvo hasta la década del año 50. Fue hasta 1950 que un grupo de
ingenieros japoneses iniciaron un nuevo concepto en mantenimiento que simplemente
seguía las recomendaciones de los fabricantes de equipo acerca de los cuidados que se
debían tener en la operación y mantenimiento de máquinas y los dispositivos. Esta nueva forma o
tendencia de mantenimiento se llamó MANTENIMIENTO PREVENTIVO. A partir de
1966 con el fortalecimiento de las asociaciones nacionales de mantenimiento creadas a
final del periodo anterior, y que la sofisticación de los instrumentos de protección y medición, la
ingeniería de mantenimiento, pasa a desarrollar criterios de predicción de fallas.
Visualizando así la optimización de la actuación de los equipos de ejecución del mantenimiento.
Estos criterios fueron conocidos como MANTENIMIENTO PREDICTIVO los cuales
fueron asociados a métodos de planeamiento y control de mantenimiento. Como así
también hay otros tipos de mantenimiento como el MANTENIMIENTO PRODUCTIVO
que fue una nueva tendencia que determinaba una perspectiva más profesional. Se
asignaron más responsabilidades a la gente relacionada con el mantenimiento y se hacían
consideraciones acerca de la confiabilidad y el diseño del equipo de la planta. Diez años,
tomó lugar la globalización del mercado creando nuevos modelos de mantenimiento para
así lograr una mejor calidad y una mejor excelencia. Estos modelos son: TPM, 5S,
KAISSEN y RCM. (Nieto, 2009)
Nuevas expectativas. Cada vez aparecen más fallas que acarrean serias consecuencias
para el medio ambiente o la seguridad, al tiempo que se elevan las exigencias sobre estos
temas. En algunas partes del mundo se ha llegado a un punto en que las organizaciones
deben, o bien adecuarse a las expectativas de seguridad y cuidado ambiental de la
sociedad, o dejar operar. La dependencia de la integridad de los activos físicos cobra ahora
una nueva magnitud que va más allá del costo, y que se torna una cuestión de
supervivencia de la organización. Al mismo tiempo que crece la dependencia de los
activos físicos; crece también el costo de tenerlos y operarlos. Para asegurar la
amortización de la inversión que representan, deben funcionar eficientemente siempre que
se los necesite.
Diseño de la investigación 10
Por último, el costo de mantenimiento aún está ascendiendo, en términos absolutos y
como proporción del gasto total. En algunas industrias representa ahora el segundo ítem
más alto, o hasta el más alto costo operativo. En consecuencia, en sólo treinta años ha
pasado a la primera prioridad en el control de costos.
Nuevas Investigaciones. Las nuevas investigaciones están cambiando muchas de las
creencias más profundas referidas a la relación entre edad y las fallas. En particular, parece
haber cada vez menos conexión entre la edad de la mayoría de los activos y la probabilidad
de que éstos fallen. En un principio la idea era simplemente que a medida que los activos
envejecían eran más propensos a fallar. Una creciente conciencia de la "mortalidad
infantil" llevo a la Segunda Generación a creer en la curva de "bañera", o "bañadera". Sin
embargo, las investigaciones en la Tercera Generación revelan no uno sino seis patrones
de falla que realmente ocurren en la práctica. Esto también tiene un profundo efecto sobre
el mantenimiento.
Nuevas Técnicas. Existe un crecimiento explosivo de nuevos conceptos y técnicas de
mantenimiento. Cientos de ellos han sido desarrollados en los últimos quince años, y
emergen aún más cada semana. Los nuevos desarrollos incluyen:
Herramientas de soporte para la toma de decisiones, tales como el estudio de riesgo,
análisis de modos de falla y los efectos y sistemas expertos.
Nuevos métodos de mantenimiento, tal como el monitoreo de condición.
Diseño de equipos, con un mayor énfasis en la confiabilidad y facilidad para el
mantenimiento.
Un drástico cambio en el modo de pensar de la organización hacia la participación,
trabajo en grupo y flexibilidad.
Uno de los mayores desafíos que enfrenta el personal de mantenimiento es no sólo
aprender estas técnicas sino decidir cuáles vale la pena aplicar y cuáles no, para las
organizaciones. Si se hacen elecciones adecuadas es posible mejorar el rendimiento de los
activos y al mismo tiempo contener y reducir el costo del mantenimiento. Si se hacen
elecciones inadecuadas se crean nuevos problemas mientras empeoran los que ya existen.
Los desafíos que enfrenta el mantenimiento. Los desafíos clave que enfrentan los
gerentes de mantenimiento pueden resumirse de esta manera:
Seleccionar las técnicas más apropiadas, para manejar los distintos procesos de falla,
satisfaciendo las expectativas de los dueños de los activos, los usuarios de los activos y la
sociedad en general, de la manera más perdurable y efectiva en cuanto a costos, con el
apoyo y la cooperación de todas las personas involucradas (GASCA, 2014, p. 19).
Capítulo II
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico.
2.1 Situación Actual
Ensamblajes S.A es una empresa que produce perfiles para puertas enrollables y a la
vez realiza trabajos de armado de estructura, a pesar que tiene una producción continua y
se mantiene en el mercado, los equipos se encuentran en una situación crítica ya que a
simple vista se puede identificar la ausencia de inspecciones en los mismos, el espacio
reducido en las instalaciones le obligan a realizar los procesos de pintura, corte y soldadura
muy cercano uno del otro, lo que está generando daños en los equipos; actualmente cuenta
con equipos como troqueladoras, una máquina perfiladora, una cizalla, y máquinas de
soldar etc.
Así mismo se puede identificar equipos que están dañados desde hace tiempo y no se
les ha realizado mantenimiento correctivo, cuenta con un departamento de producción que
realiza inspecciones de forma esporádica y de manera superficial, de la misma manera
cuenta con una bodega de materia prima donde se encuentran los rollos para producir los
perfiles, una bodega de herramientas, oficinas administrativas, un departamento de
gerencia, financiero y proyectos. La empresa no cuenta con personal capacitado en lo que
respecta a mantenimiento de equipos y no existe un plan de capacitación.
2.2 Distribución de Planta
El diseño de la distribución de planta es un esquema que ayuda a visualizar como están
distribuidas las diferentes áreas y departamentos de la planta o la empresa. En el presente
proyecto se debe determinar la ubicación de tales áreas, entre las cuales existen áreas de
trabajo, máquinas y lugares de almacenamiento.
En la distribución de planta de la empresa Ensamblajes S.A., está enfocada por
procesos, ya que primero se realiza el proceso de perfilado luego se pasa al proceso de
troquelado, una vez realizado el proceso de troquelado se pasa al proceso de armado de
picaporte de la puerta culminando con el proceso de soldadura. (Ver Anexo N° 3)
2.3 Recursos Productivos
La empresa Ensamblajes S.A cuenta con los siguientes recursos productivos: (Ver
Anexo N° 4)
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 12
2.4 Capacidad Instalada de Producción
Ensamblajes S.A, utiliza como materia prima para su producción bobinas de flejes que
sirven para producir perfiles para ensamblar puertas enrollables, para los cuales estas
bobinas son contadas en kg, para la producción de 8000 metros lineales de perfiles o
laminas semanal la empresa utiliza 7000 kg en rollos de flejes que tienen un ancho
especifico y un espesor especifico dependiendo el requerimiento del cliente.
En lo que respecta al corte de flejes en guillotina la empresa realiza 6000 metros
lineales de corte de flejes en su producción máxima, la cantidad de producción mensual y
anual, se trabajan 8 horas al día las máquinas más utilizadas son la cizalla, troqueladoras,
perfiladora, máquinas de soldar, etc. En la Tabla # 3 se muestra la capacidad instalada.
Tabla 2. Capacidad instalada de producción de Ensamblajes S.A.
Información tomada del departamento de producción de Ensamblajes S.A, Elaborado Michel Gómez.
2.5 Descripción de los Procesos
2.5.1 Ficha Técnica del Proceso de Perfilado
En este proyecto se elaboró la ficha técnica del proceso de perfilado donde se describe
el nombre del proceso, una descripción del proceso, el responsable, objetivo, inicio y fin
del proceso, entradas y salidas, variables de control y procesos relacionados esta ficha
técnica presenta un panorama claro del proceso.
2.5.2 Listado de Actividades de Proceso de Perfilado
A través de la observación se levantó el listado de actividades donde se describe cada
una de las actividades realizadas en este proceso.
2.5.3 Diagrama de Flujo del Proceso de Perfilado
Un diagrama de flujo de procesos es una representación gráfica que ayuda a visualizar
cada una de las etapas y las actividades que se están dando en el proceso, actividades que
son necesarias conocer para poder realizar mejoras y eliminar actividades innecesarias en
el proceso.
En este proyecto se da a conocer la ficha técnica, listado de actividades y diagrama de
flujo del proceso de perfilado. (Véase Anexo N°4)
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 13
2.6 Análisis y Diagnóstico de Problemas
2.6.1 Descripción específica del problema
La ausencia de un plan de mantenimiento en una empresa genera impactos en los
procesos de producción como son las paras en los procesos los costos por mantenimiento
correctivos, accidentes laborales, quejas de clientes por no entrega a tiempo de producto
terminado, reducción de productividad. La empresa Ensamblajes S.A, carece de un plan de
mantenimiento preventivo organizado y estructurado que le ayude a prolongar la vida útil
de los equipos y a evitar paras en el proceso para poder entregar a tiempo los pedidos a los
clientes, no se cuenta con los repuestos necesarios para emergencias.
A continuación, los problemas existentes en los equipos:
El polvo, pintura y la falta de mantenimiento puede llegar a disminuir la vida útil de
los equipos, los equipos presentan falta de lubricación, falta de limpieza, falta de
verificación de cables, falta de inspección de interruptores, cambio de rodamientos
de motor, cambio de bandas etc.
Falta de revisión de sistemas de lubricación, ausencia de revisión del sistema de
embrague, ausencia de mantenimiento a motores, falta de revisión del sistema
hidráulico etc.
2.6.2 Diagrama de Pareto
El diagrama de Pareto permite detectar los problemas que tienen mayor importancia
mediante la aplicación del principio de Pareto, (los pocos vitales, muchos triviales), existen
muchos problemas sin relevancia frente a otros solos graves. Por lo general el 80% de los
problemas se originan debido al 20%, lo cual indica que si se le da solución al 20% de los
problemas se puede solucionar el 80%.
Con un diagrama de Pareto se va a identificar las máquinas que están presentando
mayores problemas de paras. En la Tabla No.3 se muestra el detalle de los equipos con su
respectiva cantidad de horas de para, durante el año 2018.
Tabla 3. Equipos que presentaron falla en el 2018
Información tomada del departamento de producción de Ensamblajes S.A, Elaborado Michel Gómez.
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 14
El análisis de Pareto indica que se deben ordenar los problemas de mayor a menor,
luego calcular el peso porcentual de cada uno de ellos y la acumulada; para proceder a
identificar el 80-20.
Tabla 4. Equipos que presentaron fallas ordenados de mayor a menor
Información tomada del taller de metalmecánica de Ensamblajes S.A. Elaborado por el autor
Con los resultados obtenidos en la Tabla 4, se realizará el diagrama de Pareto el cual
indicara en forma gráfica los equipos que más paras presentaron en el 2018, dicho gráfico
se puede apreciar en la Figura 1.
Figura 1. Diagrama de Pareto de máquinas con mayor cantidad de paradas. Información tomada del taller
de metalmecánica de Ensamblajes S.A. Elaborado por el autor.
En esta investigación se considerará para la propuesta del plan de mantenimiento
preventivo los equipos de mayor relevancia en los procesos como son: Guillotina marca
Cincinnati 1812, Perfiladora de 6 estaciones, Máquina soldadora Mig-Mag y Troqueladora
Goiti de 80 ton, ya que según el grafico de Pareto muestra que estos son los equipos que
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 15
mayor cantidad de paras presentan, al presentar un acumulado del 80% de horas paradas
durante el año 2018.
2.6.3 Diagrama de Ishikawa Ensamblajes S.A
El diagrama de Ishikawa es una representación gráfica que ayuda a visualizar las
posibles causas que está generando un problema, muy utilizada que ayuda a tomar
decisiones, con ayuda de un diagrama de Ishikawa se identificaran las posibles causas de
la ausencia de un plan de mantenimiento en las máquinas del taller metalmecánico de la
empresa Ensamblajes S. A en la Figura 2, se muestran el diagrama de Ishikawa con las
posibles causas.
Figura 2. Diagrama de Ishikawa de Ensamblajes S.A. Información tomada del taller de Ensamblajes S.A.
Elaborado por el autor.
2.6.3.1 Mano de Obra
No hay plan de capacitación del personal en lo que respecta mantenimiento de
equipos.
Falta de personal técnicos.
Falta de motivación en el personal para conocer funcionamiento de los equipos.
Falta de responsabilidad y desinterés en el cuidado de los equipos.
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 16
2.6.3.2 Medio Ambiente
Equipos expuestos al polvo abrasivo.
Equipos expuestos a pintura.
Puestos de trabajos inadecuados.
2.6.3.3 Repuestos
No existe un stock de repuestos de equipos en bodega.
Pocas herramientas para realizar trabajos de mantenimiento.
Falta de máquinas para realizar trabajos de mantenimiento.
Falta de recursos.
2.6.3.4 Método
Métodos de trabajos improvisados.
Falta de inspección de los equipos.
No existe organización entre departamentos, falta de comunicación.
Existe una falta de planificación.
2.6.3.5 Medición
Ausencia de indicadores de seguimiento de los equipos.
2.7 Impacto Económico del problema
El no contar con un plan de mantenimiento preventivo estructurado está llevando a la
empresa a tener problemas los cuales se mencionan a continuación:
Perdidas de materia prima.
La productividad del personal disminuye cuando se realizan las reparaciones no
programadas.
Al no recibir los equipos mantenimiento se está consumiendo más energía eléctrica.
Se deja de producir al realizar reparaciones por fallos en equipos.
Perdidas de imagen y quejas de clientes.
Tabla 5. Calculo del valor total por hora
Información tomada del departamento de producción de Ensamblajes S.A. Elaborado por el autor.
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 17
En lo que respecta a tiempos perdidos por paras se obtuvo un total de 320 horas al mes,
el producto del valor total por hora representada en dinero por el total de horas perdidas al
mes representa un total de $9504 mensuales, en el año la empresa está perdiendo un total
de $114048 anuales por paras en los equipos esto es un valor representativo.
A esto se le incluye los descuentos o las multas que se establecen en los contratos con
los clientes, por no entregar a tiempo el producto ya que estas puertas enrollables o los
perfiles son para proyectos de construcción en los cuales se establecen este tipo de cláusulas.
2.8 Diagnóstico
El chequeo a todas las máquinas son tareas que deben realizarse con la finalidad de
tenerlas en buen estado y para que estas puedan desarrollar de manera eficaz, eficiente y
segura los trabajos asignados, y así dar el servicio que requiere el cliente.
La ausencia de un plan de mantenimiento preventivo está generando problemas los
cuales se describe a continuación.
Los problemas que se dan a causa de este motivo son los siguientes.
Se detiene el proceso cuando se detecta una falla.
Horas muertas por parte del personal operativo.
Se tiene que contratar personal externo para el mantenimiento de las máquinas que
está fallando.
También se identificó que existen equipos dañados y por reparar, que llevan mucho
tiempo a la espera de solución, por falta de repuestos.
Instalaciones eléctricas en mal estado.
Hacen falta ordenes de trabajo definidas para cada máquina a utilizarse.
Debido a que en el taller mismo se suelda, se pinta, se esmerila y el espacio es
reducido, el polvo generado está causando daño a los equipos y a las personas que
allí laboran.
Los trabajadores no tienen la suficiente capacitación y no hay supervisión para poder
realizar tareas de mantenimiento.
No existe una concientización de la conservación y mantenimiento de los equipos y
máquinas, debido a la indiferencia que le dan a los bienes de la empresa los
empleados y la gerencia.
No existe una comunicación directa con la alta gerencia para dar a conocer estos
problemas.
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 18
Se puede concluir en este diagnóstico, que la ausencia de un plan de mantenimiento en
estos equipos, que son fundamentales en la producción, puede llegar a detener la operación
en la empresa, haciéndola perder dinero, clientes y por qué no decirlo que el mismo equipo
llegue a colapsar, por lo cual se debe empezar a realizar una gestión estructurada de
mantenimiento y supervisión periódica de los equipos para así evitar costos a gran escala.
Capítulo III
Propuesta, Conclusión y Recomendaciones
3.1 Planteamiento a soluciones a problemas
Esta propuesta de implementación de un plan de mantenimiento preventivo en el taller
de metalmecánica de la empresa Ensamblajes S.A., se realizará con el objetivo de evitar al
máximo las fallas en las máquinas y conservarlas en un estado óptimo de
funcionamiento.
Este plan es un plan basado en protocolos genéricos donde se realiza un conjunto de
tareas de mantenimiento en cada parte de la máquina, la frecuencia con la cual se
realizarán estas tareas, persona responsable, el tiempo que se tardara en realizar dichas
tareas etc.
Se aplicará este tipo de mantenimiento debido a que los equipos no constan con manual
del fabricante ya que tienen mucho tiempo de haberlos adquirido.
Se debe considerar que los resultados que se obtengan al implementar dicho plan de
mantenimiento es compromiso de la alta gerencia, como de los trabajadores encargados de
realizar dichas tareas, de la responsabilidad que se tenga para realizarlas depende que las
máquinas funcionen continuamente y se pueda mantener una mejora en la producción, así
mismo que se pueda prolongar el tiempo de vida útil de las máquinas.
El orden en el cual se desarrollará este plan de mantenimiento será el siguiente:
Codificación de las máquinas
Lista de Máquinas a realizar mantenimiento.
Elaboración de Tarjeta Maestra
Identificación de Equipos con placa metálica.
Plan de mantenimiento por máquina.
Elaboración de ficha de mantenimiento para colocarlo en cada máquina.
Crear carpeta de registro de mantenimiento para tener registrado y documentado.
3.1.1 Codificación de los equipos
Es de mucha importancia colocar un código a cada máquina, esto va a ayudar a tenerlas
registradas en el sistema y poder identificar de manera inmediata y a que máquina es la
que se va a dar mantenimiento.
Primero se establecerá una codificación según el proceso en el cual se encuentre la
máquina como se puede apreciar en la tabla 6.
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 20
Tabla 6. Código según proceso en el cual se encuentra la máquina
Información tomada del departamento de producción de Ensamblajes S.A. Elaborado por el autor
Luego se establecerá un código para ver si se trata de un equipo, una máquina,
instrumento de medición, herramienta manual o un vehículo, como se puede apreciar en la
siguiente tabla.
Tabla 7. Código para máquina o equipo
Información tomada del taller de metalmecánica de Ensamblajes S.A. Elaborado por el autor.
Por último, un código según el tipo de máquina, a cada una de las máquinas de las
cuales se le va a realizar en mantenimiento se le estableció un código, tal cual se aprecia en
la siguiente tabla.
Tabla 8. Código según tipo de máquina
Información tomada del taller de metalmecánica de Ensamblajes S.A. Elaborado por el autor.
Se unifica el código por proceso, el código por ser una máquina y el código según el
nombre de la máquina y establecemos un código general para cada máquina, en la figura
N° 3 se presenta dicho código.
Figura 3. Codificación para máquinas Información tomada del taller de metalmecánica de Ensamblajes S.A.
Elaborado por el autor.
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 21
3.1.2 Lista de máquinas a realizarse mantenimiento
Se es necesario llevar un listado de las máquinas para tener un inventario de estas con
los respectivos códigos y las características tal cual se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 9. Listado de máquinas a realizarse mantenimiento
Información tomada del taller de metalmecánica de Ensamblajes S.A. Elaborado por el autor.
3.1.3 Tarjeta Maestra
Es muy importante elaborar formatos y documentos que ayuden a tener información
inmediata de cada máquina; es por esto que se creó un formato donde se coloca
información con las especificaciones técnica de la máquina, información operativa y
características generales, el cual se le llama tarjeta maestra.
Para la empresa Ensamblajes S.A., se propuso un formato en el cual se colocará todas las
variables y la información de la máquina, información que se levantó de las máquinas existentes
en la empresa. En la figura se muestra formato con la información de las máquinas.
Figura 4. Tarjeta maestra. Información tomada del taller de metalmecánica de Ensamblajes S.A. Elaborado
por el autor.
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 22
3.1.4 Identificación de equipos con placa
Para tener identificada cada máquina, se le colocara una placa con el nombre de la
máquina y el código que se le asigno esta placa será adherida con un material que se pueda
pegar en frio por ejemplo pegatanke es una crema que pega el metal con metal esta
placa no se moverá por nada, en la Figura 5 se muestra el diseño de la placa de
identificación:
Figura 5. Código de identificación para máquinas. Información tomada del taller de metalmecánica de
Ensamblajes S.A. Elaborado por el autor.
3.1.5 Plan de Mantenimiento por Máquina
3.1.5.1 Plan de Mantenimiento de Cizalla Cincinnati 1812
La Cizalla es una máquina que realiza cortes transversales de planchas, esta máquina
puede cortar espesores desde 1mm hasta 6mm, el trabajo que realiza es mecánico, por
medio de un pedal se acciona caja de empuje de cuchillas y se realiza el corte de la
plancha.
Entre las actividades de mantenimiento que se le va a realizar a esta máquina se tienen
las siguientes:
Limpieza de cada parte de la máquina como son las cuchillas, motores, poleas,
sistema eléctrico, a la máquina en general.
Inspección de las condiciones de cada parte de la máquina, se verifica que se
encuentren en óptimas condiciones en caso de haber anomalías se procede a cambiar.
Lubricación de máquina como son cambio de aceite, colocación de grasa a partes
mecánicas, mangueras de fluido de aceite.
Así mismo se establece un formato donde se da seguimiento o se evidencia la
ejecución del mantenimiento en esta máquina.
Con estas actividades se mantendrá la maquina en limpieza constante y evitará que el
polvo dañe los elementos eléctricos, se realizarán inspecciones del estado del aceite, se
verificará el estado de las cuchillas que son parte fundamental de la máquina
A continuación, se presentan las actividades de mantenimiento de limpieza, inspección,
lubricación y ejecución de la cizalla Cincinnati 1812, así mismo en el Anexo N° 11
presenta un formato de evidencia que se están llevando a cabo las actividades de
mantenimiento.
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 23
Tabla 10. Actividades de limpieza de Cizalla Cincinnati 1812.
Información tomada del taller de metalmecánica de Ensamblajes S.A. Elaborado por el autor.
Tabla 11. Actividades de inspección de Cizalla Cincinnati 1812.
Información tomada del taller de metalmecánica de Ensamblajes S.A. Elaborado por el autor.
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 24
Tabla 12. Actividades de lubricación en Cizalla Cincinnati 1812.
Información tomada del taller de metalmecánica de Ensamblajes S.A. Elaborado por el autor.
Tabla 13. Actividades de Ejecución en Cizalla Cincinnati 1812.
Información tomada del taller de metalmecánica de Ensamblajes S.A. Elaborado por el autor.
3.1.5.2 Plan de mantenimiento de Troqueladora Goiti de 80 Ton
La máquina troqueladora es una máquina que realizan procesos de cortes, perforado,
sellado en la producción industrial esta máquina funciona de manera hidráulica o
neumática, tienen un motor que hace funcionar el sistema de embrague, lo hace a la vez
funcionar el sistema mecánico de troquelado el cual se activa mediante un pedal, para este
proceso se utiliza punzones o matrices, las troqueladoras se clasifican según el tonelaje de
presión con el cual pueden trabajar existen troqueles de 20ton, 40ton,80 ton, 100ton,
etc.
Entra las actividades de mantenimiento que se le va a realizar a esta máquina están las
siguientes:
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 25
Limpieza en las partes de la máquina como son el sistema de lubricación, sistema de
embrague, poleas, motor, sistema eléctrico, equipo en general.
Actividades de inspección de sistema de lubricación, motor, sistema de embrague,
carro de prensa, sistema eléctrico, máquina en general.
Actividades de lubricación, cambio de aceite a sistema de lubricación, lubricación en
partes mecánicas de troqueladora y troqueladora en general.
Actividades de ejecución como cambio de piezas, ajustes en equipo, cambios de
bandas de motores.
Se establecerá un formato de seguimiento para este equipo para evidencia de
ejecución de las actividades de mantenimiento.
Estas actividades las realizara el operador del equipo y a su vez actividades más
técnicas las realizara un técnico en mantenimiento.
A continuación, se presentan las actividades de mantenimiento de limpieza, inspección,
lubricación y ejecución de la Troqueladora Goiti de 80 ton, así mismo en el Anexo N° 12
presenta un formato de evidencia que se están llevando a cabo las actividades de
mantenimiento.
Tabla 14. Actividades de limpieza en Troqueladora Goiti de 80 ton.
Información tomada del taller de metalmecánica de Ensamblajes S.A. Elaborado por el autor.
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 26
Tabla 15. Actividades de inspección en Troqueladora Goiti de 80 ton.
Información tomada de taller metalmecánico de Ensamblajes S.A. Elaborado por el autor
Tabla 16. Actividades de lubricación en Troqueladora Goiti de 80 ton.
Información tomada de taller metalmecánico de Ensamblajes S.A. Elaborado por el autor
Tabla 17. Actividades de ejecución en Troqueladora Goiti de 80 ton.
Información tomada de taller metalmecánico de Ensamblajes S.A. Elaborado por el autor
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 27
3.1.5.3 Plan de mantenimiento Perfiladora
La máquina perfiladora es una máquina de proceso continuo que a través de rodillos
transforma una lámina de fleje de cierto espesor en un perfil según especificaciones y
medidas deseadas, para darle movimiento a los rodillos la máquina se vale de un motor
que hace mover un sistema de transmisión que está conectado a los ejes de los rodillos y
los hace mover, entre los perfiles que se pueden realizar con este tipo de maquina son
correas de metal, canales y perfiles para puertas enrollables que es lo que hace el tipo de
perfiladora a la cual se le va a realizar el mantenimiento. Entre las actividades de
mantenimiento que se le va a realizar a esta máquina están las siguientes:
Actividades de limpieza de la máquina en su totalidad, limpieza del cabezal de corte,
motor de sistema de transmisión, motor de cabezal de corte, sistema eléctrico,
sistema de transmisión, porta rollo, etc.
Actividades de inspección de los rodamientos de ejes de rodillos, motor de
perfiladora, motor de cortadora, rodillos, porta rollo, sistema eléctrico, disco de
corte, bandas de motor, etc.
Actividades de lubricación a los rodamientos de los ejes, sistema de engranaje, porta
rollos, máquina en general, etc.
Para esta máquina se estableció un formato para dar seguimiento y evidenciar la
ejecución del plan de mantenimiento en la máquina.
A continuación, se presentan las actividades de mantenimiento de limpieza, inspección,
lubricación y ejecución de la Perfiladora de 6 estaciones, así mismo en el Anexo N° 13
presenta un formato de evidencia que se están llevando a cabo las actividades de
mantenimiento.
Tabla 18. Actividades de limpieza de perfiladora de 6 estaciones
Información tomada de taller metalmecánico de Ensamblajes S.A. Elaborado por el autor
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 28
Tabla 19. Actividades de inspección de perfiladora de 6 estaciones
Información tomada de taller metalmecánico de Ensamblajes S.A. Elaborado por el autor
Tabla 20. Actividades de lubricación de perfiladora de 6 estaciones
Información tomada de taller metalmecánico de Ensamblajes S.A. Elaborado por el autor.
Tabla 21. Actividades de ejecución de perfiladora de 6 estaciones
Información tomada de taller metalmecánico de Ensamblajes S.A. Elaborado por el autor.
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 29
3.1.5.4 Plan de mantenimiento de máquina de soldar Mig-Mag.
La máquina de soldar Mig-Mag es una máquina que sirve para unir chapas o placas
metálicas es un proceso de soldadura continua, el cual está conformada por la fuente o
máquina generadora de corriente, una porta rollo, un tanque de gas de protección, una antorcha,
flujómetro, etc, la ventaja de esta máquina o este tipo de proceso es que no deja escorias y
deja una soldadura limpia y de calidad, se optimiza en material y se optimiza tiempo. Entre
las actividades de mantenimiento que se le va a dar a esta máquina están las siguientes:
Actividades de limpieza a máquina de soldar en general, limpieza a partes de
máquina como son los rodillos de arrastre, guía interna de antorcha, difusor,
boquilla, contactic, flujómetro, sistema eléctrico, etc.
Actividades de inspección de partes de máquina como son las perillas de la máquina,
manguera de fluido de gas de protección, rodillos de arrastre, conectores, sistema
eléctrico, verificación del fluido de corriente y voltaje en la máquina, etc.
Actividades de ejecución de cambios de piezas de la máquina como son los contactic,
boquilla, difusor, rodillos, guía interna de antorcha, pinza tierra, manguera de gas, etc.
Así mismo se estableció un formato de seguimiento y evidencia de las actividades
del mantenimiento preventivo en máquina de soldar Mig-Mag.
A continuación, se presentan las actividades de mantenimiento de limpieza, inspección,
lubricación y ejecución de la soldadora mig-mag, así mismo en el Anexo N° 14 presenta
un formato de evidencia que se están llevando a cabo las actividades de mantenimiento.
Tabla 22. Actividades de limpieza de máquina de soldar mig-mag
Información tomada de taller metalmecánico de Ensamblajes S.A. Elaborado por el autor.
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 30
Tabla 23. Actividades de inspección de máquina de soldar mig-mag
Información tomada de taller metalmecánico de Ensamblajes S.A. Elaborado por el autor.
Tabla 24. Actividades de ejecución de máquina de soldar mig-mag
Información tomada de taller metalmecánico de Ensamblajes S.A. Elaborado por el autor
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 31
3.1.6 Ficha de registro de mantenimiento
Para llevar un mejor control y registro de las actividades de mantenimiento en las
máquinas se elaborará una ficha de registro de mantenimiento que será colocada en la
maquina a la cual se le realizó dicho mantenimiento.
En la Figura 6 se puede apreciar la ficha de registro de mantenimiento.
Figura 6. Ficha de registro de mantenimiento. Información tomada de taller metalmecánico de Ensamblajes
S.A. Elaborado por el autor
3.1.7 Carpeta de registro de mantenimientos
Se creará una carpeta de registro para cada máquina lo que servirá de historial donde se
tendrá guardadas las fichas de registros con fechas en las cuales se han realizado los
mantenimientos, así se podrá verificar en manera inmediata si se está cumpliendo o no con
las actividades de mantenimientos.
3.1.8 Costo de implementar las soluciones
Para poder implementar el plan de mantenimiento se necesita tener todos los materiales
que se van a utilizar en el mismo, estos materiales son aquellos que se van a utilizar en la
limpieza de las máquinas, repuestos, lubricantes, herramientas, servicios, materiales
eléctricos etc.
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 32
Tabla 25. Costo por implementar mantenimiento preventivo
Información tomada del taller de metalmecánica de Ensamblaje S.A., Elaborado por Michel Gómez P
El valor total por implementar las soluciones es de $ 6685 al año.
Descripción Cantidad Und Precio (unit) Precio Total
Lamparas 2 und $ 20,00 $ 40,00
Wype 150 lbs $ 1,00 $ 150,00
Brocha de 3" 50 und $ 1,60 $ 80,00
Cepillo de acero 50 und $ 3,00 $ 150,00
WD-40 50 und $ 5,00 $ 250,00
Escobas 10 und $ 2,00 $ 20,00
Diluyente 36 gls $ 3,00 $ 108,00
Aceite Tellus 46 30 gls $ 12,00 $ 360,00
Grasa Mobil Lux 40 kg $ 10,00 $ 400,00
Bandas B86 12 und $ 96,00 $ 1.152,00
Bandas C103 8 und $ 120,00 $ 960,00
Lijas 20 und $ 1,00 $ 20,00
Kit de herramientas 3 und $ 120,00 $ 360,00
Rodamientos 623zz 12 und $ 5,00 $ 60,00
Rodamientos 6313zzz 18 und $ 20,00 $ 360,00
Rodamientos NU218 6 und $ 120,00 $ 720,00
Manguera para gas 5 mts $ 1,00 $ 5,00
Difusores 12 und $ 5,00 $ 60,00
Boquillas 12 und $ 6,00 $ 72,00
Lainas para antorcha de
soldar 4
und $ 12,00 $ 48,00
Rodillos para soldadura 6 und $ 16,00 $ 96,00
Pinza tierra 10 und $ 15,00 $ 150,00
Cinta Aialante 30 und $ 1,00 $ 30,00
Conectores rapidos 8 und $ 4,00 $ 32,00
Breaker 3 und $ 15,00 $ 45,00
Pintura anticorrosiva 10 gls $ 12,00 $ 120,00
Contactor 220v-3hp 3 und $ 30,00 $ 90,00
Fusibles 5 Kva 10x38
10A 10
und $ 1,00 $ 10,00
Fusibles 5 Kva 10x38
25A 10
und $ 1,50 $ 15,00
Fusibles 5 Kva 10x38 6A 10 und $ 1,20 $ 12,00
Desoxidante 5 gls $ 6,00 $ 30,00
Servicio de rectificación
de cuchillas 4
und $ 100,00 $ 400,00
Capacitaciones 4 und $ 20,00 $ 80,00
Costos adicionales de
gestión
$ 200,00
Total
$ 6.685,00
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 33
3.2 Análisis y beneficios de la propuesta de solución
Los beneficios que obtendrá la empresa al implementar un plan de mantenimiento
preventivo serán muy altos ya que este le permitirá detectar fallas constantes, se reduce el
lapso de paradas improductivas, aumentará la vida útil de los equipos.
El plan de mantenimiento mejorará el rendimiento en los procesos operativos.
Los trabajadores están protegidos de accidentes repentinos.
Existe un mejor control en los costos por mantenimiento correctivo.
Se tiene una base de datos de mantenimiento realizados a los equipos.
Se va a cuidar al medio ambiente.
Ensamblajes S.A, al carecer de un plan de mantenimiento preventivo en las máquinas
está perdiendo $114048 anuales debido a paras, invirtiendo $6685 al año y siguiendo
correctamente el protocolo de tareas de mantenimiento establecidas en cada máquina la
empresa podrá ahorrarse dicha cantidad perdida así mismo gozará de los beneficios antes
mencionados.
3.3 Implementación de propuesta de solución
Las propuestas de este plan de mantenimiento esta direccionada a la gerencia y al área
operativa de la organización, se busca crear capacidades competitivas por medio de la
capacitación, con el objetivo de llegar a las características significativas del plan de
mantenimiento preventivo: tareas de mantenimiento en todas las etapas de vida de las
máquinas, estrategia global de la empresa, intervención significativa del personal
involucrado en la operación y producción en el cuidado y conservación de equipos y
recursos físicos, y procesos de mantenimiento fundamentados en el conocimiento de los
dueños de cada proceso. A continuación, en la Tabla No. 11 se mencionarán las propuestas que
buscan ayudar a definir las acciones para el comienzo de este plan de mantenimiento:
Tabla 26. Implementación de la propuesta de solución
Información tomada del taller de metalmecánica de Ensamblaje S.A., Elaborado por Michel Gómez P
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 34
Capacitación con respecto al plan de mantenimiento: Esta capacitación se dará en un
espacio de 3 horas y media en el horario de 7:00am a 10:30am, donde todos los operarios
conocerán en qué consistirá el plan de mantenimiento, como estarán codificadas las
máquinas y las actividades de mantenimiento que recibirá cada máquina, con qué
frecuencia y por quien. Esta capacitación será dada por el operario con mayor experiencia
en la empresa y con buenos conocimientos de mecánicas y que conozca el proceso. Estas
capacitaciones se darán una vez por año para el personal nuevo que llegue a la empresa
conozca también los temas propuestos y la capacitación se darán con se muestra en la tabla
Tabla 27. Capacitación con respecto al plan de mantenimiento preventivo
Información tomada del taller de metalmecánica de Ensamblaje S.A., Elaborado por el autor.
Procedimiento del mantenimiento Preventivo.
Análisis y seguimiento de actividades y tareas ya establecidas.
Colocar placas de identificación a máquinas que se les va a realizar el mantenimiento
preventivo.
Seguimiento y llenado de formatos.
Se llevará un registro de las actividades que servirán como datos históricos.
Con la recolección de datos se obtendrán indicadores al futuro del proceso de
mantenimiento.
Por último, es necesario que la empresa empiece a tener a tener control histórico de las
reposiciones de piezas que se hacen en cada una de las máquinas, esto con el fin de
conocer las frecuencias, causas y poder determinar un costo anual para estos cambios y se
pueda disponer de un presupuesto para mantenimiento de estos equipos.
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 35
3.4 Factibilidad de la propuesta de solución
Para verificar que la implementación del plan de mantenimiento preventivo es factible
se establecerán indicadores que van a dar a conocer los resultados de dicho plan estos
indicadores serán tomados en un lapso mínimo de 6 meses.
Los indicadores principales que se tendrán en cuenta son:
Disponibilidad
Fiabilidad
3.4.1 Disponibilidad
El que una máquina esté disponible es un parámetro principal relacionado al
mantenimiento dado que limita la capacidad de producción.
Se da a conocer como la probabilidad de que una máquina esté disponible para la
producción en un determinado tiempo es decir que no esté detenida por fallas o ajustes.
La disponibilidad depende de:
La frecuencia de las fallas
El tiempo que se demore en rehabilitar la máquina.
Para obtener el indicador de la disponibilidad se tiene la siguiente ecuación:
𝑫 =𝑻𝑷𝑬𝑭
𝑻𝑷𝑬𝑭 + 𝑻𝑷𝑷𝑹
Donde:
TPEF= Tiempo promedio entre fallas
TPPR= Tiempo promedio de reparación.
3.4.2 Fiabilidad
Se conoce como la probabilidad que una máquina desarrolle satisfactoriamente con las
funciones para lo cual fue creada, durante el periodo de tiempo establecido y bajo las
condiciones de operaciones dadas.
Para obtener este indicador se determina el tiempo promedio de fallas, mide el tiempo
que es capaz de operar un equipo sin interrupciones dentro de un periodo de estudio.
Para calcular el tiempo promedio entre fallas se tiene la siguiente ecuación:
𝑻𝑷𝑬𝑭 =𝑯𝑹𝑶𝑷
𝑵𝑻 𝑭𝑨𝑳𝑳𝑨𝑺
Donde:
HROP: Horas de operación
NTFALLAS: Numero de fallas detectadas.
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 36
3.5 Conclusiones
Se levantó información del proceso principal de la empresa y los tipos de máquinas
existentes en el taller de metalmecánica.
Se identificó los equipos que estaban reportando mayor cantidad de paras.
Se diagnosticó el problema y las posibles causas de paras en las máquinas.
Se establecieron códigos de identificación para cada máquina, formatos con
información de los equipos, formatos de evidencia de mantenimiento, fichas de
registro de mantenimiento preventivo.
Se determinaron actividades y tareas de mantenimiento para cada una de las
máquinas que más paras estaban reportando con las respectivas necesidades de
mantenimiento.
Se estableció una gestión de almacenamiento de información para tener un historial
de mantenimiento de cada máquina.
Se puede concluir que las condiciones en las que se encuentran actualmente las
máquinas del taller de metalmecánica de Ensamblajes S.A, no garantizan una
producción continua por lo cual, si se mantienen en esas condiciones, pueden llegar a
tener daños graves, altos costos por mantenimiento correctivos y por ende retrasos en
la entrega de producto terminado debido a la ausencia de un plan de mantenimiento
preventivo en las máquinas.
Se da a conocer que el proponer un plan de mantenimiento preventivo, no
necesariamente indica que nunca las máquinas vayan a fallar o se eliminen las paras
imprevista en las misma, el propósito de tener un plan es de que la empresa y los
trabajadores hagan conciencia de lo necesario que es tener las máquinas en buen
estado, libres de polvo, que se les dé un constante chequeo para poder prolongar su
tiempo de vida útil y que funcionen de forma óptima, para que así respondan a la
demanda de producción que tiene la empresa.
3.6 Recomendaciones
Se recomienda que la alta gerencia y los trabajadores de Ensamblajes S.A, que se
comprometan a poner en práctica el plan de mantenimiento preventivo que fue
creado para las máquinas con problemas de paras, con esto se puede garantizar una
respuesta inmediata y una alta productividad en los procesos.
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 37
Se recomienda que las placas de identificación establecidas para las cuatro máquinas
se coloquen también en el resto de máquinas existente en el taller.
Se recomienda establecer políticas que ayuden al cambio de mentalidad y cultura del
personal operativo en lo que al cuidado de máquinas se refiere. Se pueden dar
capacitaciones de personal con experiencia en máquinas industriales y
mantenimiento, a los operadores de las máquinas.
Se recomienda realizar actualización anual de la información en los formatos.
Se recomienda implementar un software para agilitar la gestión de mantenimiento.
Se recomienda llevar un stock de repuestos y materiales usados en las actividades de
mantenimiento, tener proveedores de servicios reconocidos en el mercado.
Se recomienda establecer áreas divididas de proceso de pintura y esmerilado que
eviten que las máquinas reciban polvo y partículas de pintura.
Es conveniente realizar chequeos periódicamente del funcionamiento de las
máquinas.
Es necesario verificar resultados del protocolo de tareas y realizar modificaciones en
las frecuencias para lograr una satisfacción en el funcionamiento y operación de las
máquinas.
Es preciso llenar correctamente y en forma comprometida los formatos y las fechas,
almacenarlos organizadamente en las carpetas establecidas, dar a conocer
diligentemente alguna novedad reportada para poder tomar decisiones inmediatas,
hasta que el mantenimiento preventivo sea estandarizado en cada máquina de la
empresa y se pueda actuar con rapidez ante cualquier emergencia.
ANEXOS
Anexos 39
Anexo N° 1
Ubicación geográfica de Ensamblajes S.A.
Información tomada de Google. Elaborado por el autor.
Anexos 40
Anexo N° 2
Organigrama de Ensamblajes S.A
Información tomada del Dpto. de Recursos Humanos. Elaborado por el autor.
Anexos 41
Anexo N° 3
Distribución de Planta del taller de metalmecánica de Ensamblajes S.A.
Información tomada del taller de metalmecánica de Ensamblajes S.A. Elaborado por el autor.
Anexos 42
Anexo N° 4
Recursos Productivos
Cizalla Cincinnati 1812.
Troquelado de 45 ton.
Troqueladora de 80 ton.
Anexos 43
Máquina perfiladora
Soldadora Mig-Mag
Compresor de 5hp
Anexos 44
Taladro de mesa
Troqueladora Johnson 30 ton
Dobladora Manual
Información tomada del taller de metalmecánica de Ensamblajes S.A. Elaborado por el autor.
Anexos 45
Anexo N° 5
Ficha técnica del proceso de perfilado
Información tomada del taller de Ensamblaje S.A. Elaborado por el autor
Anexos 46
Anexo N° 6
Check list del proceso de perfilado
Información tomada del taller de Ensamblaje S.A. Elaborado por el autor
Anexos 47
Anexo N° 7
Diagrama de flujo del perfil procesado
Información tomada del taller de metalmecánica de Ensamblajes S.A, Elaborado por el autor.
Anexos 48
Anexo N° 8
Tarjetas Maestras de Máquinas a realizar mantenimiento preventivo.
Tarjeta maestra de Cizalla Cincinnati 1812
Información tomada del taller de metalmecánica de Ensamblajes S.A, Elaborado por el autor.
Anexos 49
Anexo N° 9
Tarjeta maestra de troqueladora
Información tomada de taller de metalmecánica de Ensamblajes S.A, Elaborado por el autor.
Anexos 50
Anexo N° 10
Tarjeta maestra de perfiladora de 6 estaciones
Información tomada de taller de metalmecánica de Ensamblajes S.A, Elaborado por el autor
Anexos 51
Anexo N° 11
Tarjeta maestra de máquina de soldar Mig – Mag
Información tomada de taller de metalmecánica de Ensamblajes S.A, Elaborado por el autor.
Anexos 52
Anexo N° 12
Plan de mantenimiento de Cizalla Cincinnati 1812
Información tomada de taller de metalmecánica de Ensamblajes S.A, Elaborado por el autor.
Anexos 53
Anexo N° 13
Plan de mantenimiento de Troqueladora Goiti de 80 ton
Información tomada de taller de metalmecánica de Ensamblajes S.A, Elaborado por el autor.
Anexos 54
Anexo N° 14
Plan de mantenimiento de Perfiladora
Información tomada de taller de metalmecánica de Ensamblajes S.A, Elaborado por el autor.
Anexos 55
Anexo N° 15
Plan de mantenimiento máquina de soldar Mig-Mag
Información tomada del taller de metalmecánica de Ensamblajes S.A. Elaborado por el autor.
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