14_grinding ball mill 542_evpro_ 22 des 2014

Upload: tirianto

Post on 01-Jun-2018

221 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 8/9/2019 14_Grinding Ball Mill 542_Evpro_ 22 Des 2014

    1/3

      EVALUASI PROSES  No.Dokumen : 14/EP/XII/2014

    PT SEMEN INDONESIA (Persero)

    TbkDibuat oleh : Dhika P

    Tanggal : 29 Desember 2014

    INSPEKSI BALL MILL DAN SEPARATOR

    Kondisi Ball Mill

    Plant : FINISH MILL 2 Date : 23 Desember 2014

      Mill type : FLS

    Tgl & Jam Stop 23 Desember 2014   06:00 WIB

    Tgl & Jam Awal running: 23 Desember 2014   22:16 WIB

    Ball Mill Installed power kW

    Shell diameter 4.60 m

    Effective diameter chamber 1 4.60 m

    Effective diameter chamber 2 4.60 m

    Inner lenght chamber 1 2.50 m

    Inner lenght chamber 2 10.50 m

    L / D ratio 2.8

    % n critical (mill shell) %

    Filling Degree h mFilling degree

    (Calculation)

    Tonase Ball Mill (Ton)

    (Calculation)Ket

    Compt. 1 0.65 32.3 96.5 (standar 28-30)

    Compt. 2 0.82 27.8 193.3 (standar 30-32)

    Liners Slots diaphragma chamber 1 11.0-15.5 mm

    Slots diaphragma chamber 2 10.5-12.5 mm

    Mill shell lining Chamber 1 Lifting

     Chamber 2 Clasifying

    CompKeterangan /

    Gambar

    1 POTO 1

    2 POTO 2

    Head Liner POTO 3

    Diafragma Compartemen Kebuntuan   Remark Keterangan

    1 30% POTO 4

    2 10% - POTO 5

    Kondisi

    Ada sedikit kerusakan pada lifting

    OK

    OK

    INLET CHUTE

    Keterangan Kondisi Inlet Chute OK

  • 8/9/2019 14_Grinding Ball Mill 542_Evpro_ 22 Des 2014

    2/3

      EVALUASI PROSES  No.Dokumen : 14/EP/XII/2014

    PT SEMEN INDONESIA (Persero)

    TbkDibuat oleh : Dhika P

    Tanggal : 29 Desember 2014

    Kesimpulan :1.  Filling degree mill :

      Kompartemen 1 terlalu tinggi, aktual 32.3% (standart 28-30%)

      Kompartemen 2 terlalu rendah, aktual 27.8% (standart 30-32%)2.  Terdapat sedikit kerusakan pada lifting liner di Kompartemen 1 (foto 1)

    3.  Terdapat kebuntuan sebesar 30% di diafragma kompartemen 1 dan 10% di diafra

    kompartemen 24.  Spesific surface area terlalu besar, aktual 43.82 m3/ton (standart 38-41 m3/ton)

    5.  Wearing rate kompartemen 2 :

      untuk ball size 17 mm sebesar 0.65%

      untuk ball size 20 mm sebesar 3.82%6.  Wearig rate total 128.8 gram/ton

    Ball Charge Sampel pcs kg Average Pieceweight (g/pcs)

    AverageDiameter (mm)

    17 mm 94 1.83 19.44 16.8

    20 mm 219 5.09 23.22 17.8

    Total 313 6.91 22.09 17.6

    Spesific surface area (average) 43.82 m3/t

    (standar 38-41)

    L (Panjang) 10.5 mV (Volume) 174.50 m3

    h (Center distance) 0.82 m

    W (Bulk Weight) 4.65 ton/m3

    h/D 0.178

    q (Spesifi Charge) 27.8 %

    F (Tonase Ball) 225.55 Ton (perhitungan)

    Compartment 2

    Wearing Rate Compartment 2 FM#

    Tanggal sampling : 23 Desember 201

    17 119.3 19.55 6,101,733 19.42 0.13 : 0.65 781 118.50

    20 121.9 24.30 5,016,931 23.37 0.93 : 3.82 4,658 117.24

    Total 241.2 43.8 11,118,663.2 42.79 5,438 235.74

    Average - 21.92 - 21.39 -

    Equilibrium - - - - -

    -

    -

    -

    Notes

    267.44 42,220.76 128.80Grinding ball yang

    dipakai feng-xing

    Ball size (mm)

    Initial

    charge

    (ton)

    Initial piece

    weight

    (g/ball)

    Total number of

    balls

    Actual

    piece

    weight

    (g/ball)

    Wear (g/ball:%)

    Wear of

    the total

    charge (kg)

    Actual

    charge

    (ton)

    Jam

    operasi

    (jam)

    Total produksi

    (ton)

    Wearing

    rate

    (gr/ton)

  • 8/9/2019 14_Grinding Ball Mill 542_Evpro_ 22 Des 2014

    3/3

      EVALUASI PROSES  No.Dokumen : 14/EP/XII/2014

    PT SEMEN INDONESIA (Persero)

    TbkDibuat oleh : Dhika P

    Tanggal : 29 Desember 2014

    Saran

    1. 

    Pembersihan rutin kebuntuan diafragma terutama kompartemen 1 untuk melancarkan

    flow material dari kompatemen 1 ke kompartemen 2 sehingga filling degree

    kompartemen 1 tidak terlalu tinggi dan filling degree kompartemen 2 tidak terlalu

    rendah (terindikasi material tertahan di kompartemen 1 karena kebuntuan diafragma)

    2.  Menurunkan spesific surface area dengan cara penambahan grinding ball besar

    (diameter 20 mm) bersamaan dengan pengeluaran grinding ball kecil (17 mm) yang aus.

    LAMPIRAN FOTO

    Nama Nama

    kondisi intermediete diafraghm

    Outlet diafragm

    POTO 3

    Linner head

    Kondisi Linner lifting compt 1

    POTO 2 POTO 5

    Kondisi Linner clasifying compt 1

    Poto Poto

    POTO 1 POTO 4