14_grinding ball mill 542_evpro_ 22 des 2014
TRANSCRIPT
-
8/9/2019 14_Grinding Ball Mill 542_Evpro_ 22 Des 2014
1/3
EVALUASI PROSES No.Dokumen : 14/EP/XII/2014
PT SEMEN INDONESIA (Persero)
TbkDibuat oleh : Dhika P
Tanggal : 29 Desember 2014
INSPEKSI BALL MILL DAN SEPARATOR
Kondisi Ball Mill
Plant : FINISH MILL 2 Date : 23 Desember 2014
Mill type : FLS
Tgl & Jam Stop 23 Desember 2014 06:00 WIB
Tgl & Jam Awal running: 23 Desember 2014 22:16 WIB
Ball Mill Installed power kW
Shell diameter 4.60 m
Effective diameter chamber 1 4.60 m
Effective diameter chamber 2 4.60 m
Inner lenght chamber 1 2.50 m
Inner lenght chamber 2 10.50 m
L / D ratio 2.8
% n critical (mill shell) %
Filling Degree h mFilling degree
(Calculation)
Tonase Ball Mill (Ton)
(Calculation)Ket
Compt. 1 0.65 32.3 96.5 (standar 28-30)
Compt. 2 0.82 27.8 193.3 (standar 30-32)
Liners Slots diaphragma chamber 1 11.0-15.5 mm
Slots diaphragma chamber 2 10.5-12.5 mm
Mill shell lining Chamber 1 Lifting
Chamber 2 Clasifying
CompKeterangan /
Gambar
1 POTO 1
2 POTO 2
Head Liner POTO 3
Diafragma Compartemen Kebuntuan Remark Keterangan
1 30% POTO 4
2 10% - POTO 5
Kondisi
Ada sedikit kerusakan pada lifting
OK
OK
INLET CHUTE
Keterangan Kondisi Inlet Chute OK
-
8/9/2019 14_Grinding Ball Mill 542_Evpro_ 22 Des 2014
2/3
EVALUASI PROSES No.Dokumen : 14/EP/XII/2014
PT SEMEN INDONESIA (Persero)
TbkDibuat oleh : Dhika P
Tanggal : 29 Desember 2014
Kesimpulan :1. Filling degree mill :
Kompartemen 1 terlalu tinggi, aktual 32.3% (standart 28-30%)
Kompartemen 2 terlalu rendah, aktual 27.8% (standart 30-32%)2. Terdapat sedikit kerusakan pada lifting liner di Kompartemen 1 (foto 1)
3. Terdapat kebuntuan sebesar 30% di diafragma kompartemen 1 dan 10% di diafra
kompartemen 24. Spesific surface area terlalu besar, aktual 43.82 m3/ton (standart 38-41 m3/ton)
5. Wearing rate kompartemen 2 :
untuk ball size 17 mm sebesar 0.65%
untuk ball size 20 mm sebesar 3.82%6. Wearig rate total 128.8 gram/ton
Ball Charge Sampel pcs kg Average Pieceweight (g/pcs)
AverageDiameter (mm)
17 mm 94 1.83 19.44 16.8
20 mm 219 5.09 23.22 17.8
Total 313 6.91 22.09 17.6
Spesific surface area (average) 43.82 m3/t
(standar 38-41)
L (Panjang) 10.5 mV (Volume) 174.50 m3
h (Center distance) 0.82 m
W (Bulk Weight) 4.65 ton/m3
h/D 0.178
q (Spesifi Charge) 27.8 %
F (Tonase Ball) 225.55 Ton (perhitungan)
Compartment 2
Wearing Rate Compartment 2 FM#
Tanggal sampling : 23 Desember 201
17 119.3 19.55 6,101,733 19.42 0.13 : 0.65 781 118.50
20 121.9 24.30 5,016,931 23.37 0.93 : 3.82 4,658 117.24
Total 241.2 43.8 11,118,663.2 42.79 5,438 235.74
Average - 21.92 - 21.39 -
Equilibrium - - - - -
-
-
-
Notes
267.44 42,220.76 128.80Grinding ball yang
dipakai feng-xing
Ball size (mm)
Initial
charge
(ton)
Initial piece
weight
(g/ball)
Total number of
balls
Actual
piece
weight
(g/ball)
Wear (g/ball:%)
Wear of
the total
charge (kg)
Actual
charge
(ton)
Jam
operasi
(jam)
Total produksi
(ton)
Wearing
rate
(gr/ton)
-
8/9/2019 14_Grinding Ball Mill 542_Evpro_ 22 Des 2014
3/3
EVALUASI PROSES No.Dokumen : 14/EP/XII/2014
PT SEMEN INDONESIA (Persero)
TbkDibuat oleh : Dhika P
Tanggal : 29 Desember 2014
Saran
1.
Pembersihan rutin kebuntuan diafragma terutama kompartemen 1 untuk melancarkan
flow material dari kompatemen 1 ke kompartemen 2 sehingga filling degree
kompartemen 1 tidak terlalu tinggi dan filling degree kompartemen 2 tidak terlalu
rendah (terindikasi material tertahan di kompartemen 1 karena kebuntuan diafragma)
2. Menurunkan spesific surface area dengan cara penambahan grinding ball besar
(diameter 20 mm) bersamaan dengan pengeluaran grinding ball kecil (17 mm) yang aus.
LAMPIRAN FOTO
Nama Nama
kondisi intermediete diafraghm
Outlet diafragm
POTO 3
Linner head
Kondisi Linner lifting compt 1
POTO 2 POTO 5
Kondisi Linner clasifying compt 1
Poto Poto
POTO 1 POTO 4