analisis overall equipment effectiveness

42
ANALISIS OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS (OEE) DAN SIX BIG LOSSES PADA MESIN SPEEDMASTER XL 105 DI PT. X LAPORAN TUGAS AKHIR Millenia Riza Sugiarto 1806311046 Teknik Grafika JURUSAN TEKNIK GRAFIKA DAN PENERBITAN POLITEKNIK NEGERI JAKARTA 2021

Upload: others

Post on 04-Nov-2021

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

ANALISIS OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS

(OEE) DAN SIX BIG LOSSES PADA MESIN SPEEDMASTER

XL 105 DI PT. X

LAPORAN TUGAS AKHIR

Millenia Riza Sugiarto

1806311046

Teknik Grafika

JURUSAN TEKNIK GRAFIKA DAN PENERBITAN

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

2021

ANALISIS OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS

(OEE) DAN SIX BIG LOSSES PADA MESIN SPEEDMASTER

XL 105 DI PT. X

LAPORAN TUGAS AKHIR

Millenia Riza Sugiarto

1806311046

Teknik Grafika

JURUSAN TEKNIK GRAFIKA DAN PENERBITAN

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

2021

1

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur untuk Allah SWT yang telah

memberikan rahmat dan karunia-Nya yang berlimpah, shalawat serta salam kami

panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga,

sahabat dan para pengikutnya yang membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman

yang terang benderang seperti sekarang ini. Serta Ibu, Ayah dan adik saya yang

telah memberikan kasih sayang tanpa henti dan tidak pernah lelah mendoakan

putrinya untuk sukses di dunia maupun di akhirat.

Laporan Tugas Akhir ini penulis ajukan untuk melengkapi dan memenuhi

persyaratan kelulusan mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan diploma III

Politeknik Negeri Jakarta, Jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan, Program Studi

Teknik Grafika.

Lalu ucapan terima kasih dengan rasa hormat di tujukan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang sangat

berlimpah.

2. Bapak Dr. sc. H., Zainal Nur Arifin, Dipl-Ing. HTL., M.T selaku Direktur

Politeknik Negeri Jakarta

3. Ibu Dra. Wiwi Prastiwinarti, M.M. selaku ketua jurusan Teknik Grafika dan

Penerbitan

4. Bapak HB. Rudi Kusumantoro, M.Sc. selaku kepala program studi Teknik

Grafika

2

5. Ibu Dra. Wiwi Prastiwinarti, M.M. selaku dosen pembimbing materi dalam

penyusunan laporan Tugas Akhir ini.

6. Ibu Emmidia Djonaedi, M. T., M. BA selaku dosen teknis dalam

penyusunan laporan Tugas Akhir ini.

7. Seluruh Dosen dan Teknik Grafika dan Penerbitan atas ilmu yang telah

diberikan selama perkuliahan

8. Bapak Untung Raharjo, selaku dosen praktisi yang telah mengizinkan

penulis untuk melakukan penelitian di perusahaannya.

9. Mba Mustika dan Mas Yudi yang telah banyak membantu penulis untuk

menyelesaikan penelitian ini

10. Segenap teman-teman yang sudah menjadi tempat berkeluh kesah dan

berbagi candaan yang diluar batas akal manusia

11. Keluarga saya Bapak, Mama, Ghani, dan Rania yang telah menjadi

penyemangat penulis saat membuat laporan ini

Semoga laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan adik-adik

kelas Jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan, Politeknik Negeri Jakarta serta dapat

menambah ilmu pengetahuan pembaca mengenai dunia grafika.

Depok, 30 Agustus 2020

Millenia Riza Sugiarto

3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................. i

DAFTAR ISI .......................................................................................................... iii

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................... v

DAFTAR TABEL .................................................................................................. vi

BAB I ....................................................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ............................................................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah .......................................................................................... 7

1.3 Batasan Masalah............................................................................................. 7

1.4 Tujuan Penelitian ........................................................................................... 8

1.5 Teknik Pengumpulan Data ............................................................................. 8

1.6 Metode Penulisan ........................................................................................... 9

1.7 Sistematika Penulisan..................................................................................... 9

BAB II .................................................................................................................... 12

2.1 Cetak Offset ................................................................................................. 12

2.1.1 Pengertian Cetak Offset ............................................................................ 12

2.1.2 Prinsip Cetak Offset .................................................................................. 13

2.2 Six Big Losses .............................................................................................. 14

2.3 Overall Equipment Effectiveness (OEE) ..................................................... 17

2.4 Diagram Pareto............................................................................................. 21

2.5 Diagram Fishbone ........................................................................................ 22

BAB III .................................................................................................................. 24

3.1 Rancangan penelitian ................................................................................... 24

3.2 Jenis Data ..................................................................................................... 24

4

3.3 Waktu dan lokasi penelitian ......................................................................... 25

3.4 Objek penelitian ........................................................................................... 25

3.5 Alur penelitian .............................................................................................. 26

3.5.1 Penjelasan alur penelitian ...................................................................... 28

BAB IV .................................................................................................................. 32

4.1 Deskripsi Objek Penelitian ........................................................................... 32

4.2 Identifikasi Masalah ..................................................................................... 33

4.2.1 Alur proses pembuatan lembar cetakan ................................................ 33

4.2.2 Data output dan target bulanan ............................................................. 34

4.2.3 Data jam kerja karyawan ....................................................................... 35

4.2.4 Data jam kerja mesin ............................................................................. 36

4.2.5 Data hasil produksi ................................................................................ 37

4.2.6 Pendefinisian Masalah .......................................................................... 37

4.3 Tahap pengukuran ........................................................................................ 39

4.3.1 Perhitungan Availability Rate (AR) ...................................................... 39

4.3.2. Perhitungan Performance Rate (PR) .................................................... 40

4.3.3. Perhitungan Quality Rate (QR) ............................................................ 42

4.3.4. Perhitungan Overall Equipment Effectiveness (OEE) ......................... 44

4.3.5 Perhitungan Six Big Losses .................................................................. 46

4.3.6 Rekapitulasi Time Losses Pada Six Big Losses .................................... 54

4.4 Tahap Analyze (Analisis) ............................................................................. 63

4.4.1 Diagram Pareto...................................................................................... 63

4.4.2 Analisis Root Cause Analyze ................................................................ 65

4.5 Usulan perbaikan .......................................................................................... 71

5

BAB V .................................................................................................................... 73

5.1 Simpulan ...................................................................................................... 73

5.2 Saran ............................................................................................................. 74

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 75

LAMPIRAN ........................................................................................................... 76

6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Skema cetak offset ............................................................................ 14

Gambar 2. 2 Contoh diagram pareto ...................................................................... 22

Gambar 2. 3 Contoh diagram fishbone .................................................................. 23

Gambar 3. 1 Mesin Speedmaster XL 105 .............................................................. 25

Gambar 4. 1 Diagram alir pembuatan lembar cetakan PT. X ................................ 33

Gambar 4. 2 Grafik availability rate ...................................................................... 40

Gambar 4. 3 Grafik performance rate .................................................................... 42

Gambar 4. 4 Grafik quality rate ............................................................................. 44

Gambar 4. 5 Grafik overall equipment effectiveness (OEE) ................................. 46

Gambar 4. 6 Diagram pareto six big losses............................................................ 64

Gambar 4. 7 Analisis diagram fishbone sebab akibat six big losses ...................... 66

Gambar 4. 8 Proses perbaikan guard mesin ........................................................... 68

Gambar 4. 9 Form permohonan perbaikan ............................................................ 68

Gambar 4. 10 Proses perbaikan blanket botak ....................................................... 69

Gambar 4. 11 Kondisi selang angin yang rusak ..................................................... 69

Gambar 4. 12 Kondisi plat angin venturor rusak ................................................... 70

7

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 World Class OEE .................................................................................. 21

Tabel 3. 1 Spesifikasi mesin Speedmaster XL 105 ................................................ 26

Tabel 3. 2 Data waktu mesin speedmaster XL 105 ................................................ 29

Tabel 3. 3 Data hasil produk yang dihasilkan ........................................................ 30

Tabel 4. 1 Data output aktual dan target ................................................................ 34

Tabel 4. 2 Jam kerja karyawan pada mesin speedmaster XL 105 ......................... 35

Tabel 4. 3 Data waktu kerja mesin speedmaster XL 105 PT. X ............................ 36

Tabel 4. 4 Data hasil produksi ............................................................................... 37

Tabel 4. 5 Perhitungan availability rate ................................................................. 39

Tabel 4. 6 Perhitungan performance rate ............................................................... 41

Tabel 4. 7 Perhitungan quality rate ........................................................................ 43

Tabel 4. 8 Perhitungan nilai OEE .......................................................................... 45

Tabel 4. 9 Perhitungan breakdown losses .............................................................. 48

Tabel 4. 10 Perhitungan setup and adjustment losses ............................................ 49

Tabel 4. 11 Perhitungan idling and minor stoppages losses .................................. 50

Tabel 4. 12 Perhitungan reduced speed losses ....................................................... 51

Tabel 4. 13 Perhitungan quality defect losses ........................................................ 53

Tabel 4. 14 Perhitungan startup defect losses ........................................................ 54

Tabel 4. 15 Perhitungan time losses pada breakdown losses ................................. 55

Tabel 4. 16 Perhitungan time losses pada setup and adjustment losses ................. 56

Tabel 4. 17 Perhitungan time losses pada reduced speed losses ............................ 57

Tabel 4. 18 Perhitungan time losses pada idling and minor stoppages losses ....... 58

8

Tabel 4. 19 Perhitungan time losses pada quality defect losses ............................. 60

Tabel 4. 20 Perhitungan time losses pada startup defect losses ............................. 61

Tabel 4. 21 Rekapitulasi time losses dari six big losses ........................................ 62

Tabel 4. 22 Faktor sebab akibat breakdown losses ................................................ 67

Tabel 4. 23 Usulan perbaikan breakdown losses ................................................... 72

9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi saat ini mendorong segala sesuatu harus

berkembang dengan pesat termasuk perkembangan di industri grafika.

Perkembangan pada industri grafika menimbulkan adanya kompetisi global

antar perusahaan. Kompetisi tersebut meningkatkan persaingan antar

perusahaan yang tidak dapat dihindari lagi sehingga menuntut perusahaan untuk

meningkatkan kinerja dan produktivitas dari perusahaan tersebut agar dalam

proses produksinya dapat lebih efektif dan efisien sehingga perusahaan tersebut

dapat mencapai world class performance. Peningkatan produktivitas

memegang peranan penting bagi perusahaan, karena untuk mencapai

keberhasilan dalam proses produksi dan pencapaian perusahaan dapat dilihat

salah satunya dari hasil produktivitas yang dihasilkan, oleh karena itu

produktivitas merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kinerja

suatu perusahaan (Rahman & Perdana, 2018)

Salah satu upaya yang digunakan untuk menganalisa produktivitas mesin

adalah dengan menggunakan metode Overall Equipment Effectivenesss (OEE).

OEE merupakan indikator nilai efektivitas mesin secara keseluruhan.

Pengukuran OEE dilakukan berdasarkan tiga kategori, yaitu availability rate,

performance rate, dan quality rate (Rahman & Perdana, 2018). Terdapat enam

kerugian pada mesin yang menyebabkan rendahnya kinerja dari mesin. Keenam

2

kerugian tersebut lebih dikenal dengan istilah six big losses. Six big losses ini

terdiri dari breakdown losses, setup and adjustment losses, reduced speed

losses, idling and minor stoppages losses, quality losses, dan startup defect

losses. Keenam losses ini kemudian digolongkan menjadi 3 kategori utama

berdasarkan aspek kerugiannya, yaitu downtime losses, speed losses dan defects

losses. Downtime terdiri dari breakdown dan setup and adjustment. Speed losses

terdiri dari idling and minor stoppages dan reduced speed. Defects losses terdiri

dari quality losses dan startup defect losses. Berdasarkan keenam kerugian

diatas, dapat disimpulkan bahwa ketiga jenis kerugian berhubungan dengan

proses produksi yang harus dihindari, yaitu downtime losses yang dapat

mempengaruhi availability rate, speed losses yang dapat mempengaruhi

performance rate, dan Defect losses yang dapat mempengaruhi quality rate

(Manik, 2018).

PT. X merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak pada bidang cetak

kemasan atau packaging khususnya untuk kemasan karton lipat bidang farmasi

dan makanan FMCG (Fast Moving Consumer Goods). PT. X merupakan

perusahaan cetakan offset yang membuat kemasan atau packaging dari bahan

baku kertas sampai dengan kemasan jadi siap isi. Perusahaan ini memegang 4

sertifikasi yaitu, FSC®-C130725, FSSC 22000, ISO 22000:2018, dan ISO

9001:2015. Persaingan bisnis dalam industri cetak kemasan saat ini semakin

ketat. Hal ini membuat perusahaan berlomba-lomba memberikan kualitas

produk yang terbaik serta dapat memberikan harga yang competitive dari

perusahaan lain. Karena jika produk yang diberikan kualitasnya sesuai yang

3

diharapkan serta waktu pengerjaannya cepat, costumer akan merasa puas dan

diharapkan akan melakukan repeat order.

PT. X dalam proses produksinya memiliki 3 mesin cetak offset yaitu

Speedmaster Xl 102, Speedmaster XL 105, dan Speedmaster 74. Penggunaan

setiap mesin dibedakan tergantung pada jenis kertas dan jumlah order yang akan

diproduksi. Akan tetapi mesin cetak yang menjadi andalan pada perusahaan ini

adalah Speedmaster Xl 105 karena mampu mencetak dengan ukuran panjang

kertas sampai dengan 105 cm, mampu mencetak karton dengan gramatur

sampai dengan 400 gsm, kecepatan mesin bisa sampai dengan 18000 sheet/jam,

dan lain lain. Namun berdasarkan laporan yang sudah ada, pada periode bulan

Januari sampai dengan Juni 2021, mesin Speedmaster XL 105 ini memiliki

tingkat nilai OEE yang belum dapat mencapai nilai target yang telah ditetapkan

oleh perusahaan yaitu sebesar 35%

18.50%17.20%

22.60%

16.50%

21.30%18.70%

35.0%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

Jan Feb Mar Apr May Jun

OEE Januari - Juni 2021

OEE Aktual Target OEE Perusahaan

Gambar 1.1 Nilai OEE Januari – Juni 2021

Sumber : PT. X

4

Dari gambar 1.1 dapat dilihat bahwa nilai OEE aktual pada setiap bulan

belum dapat mencapai target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Hal ini

menunjukan mesin speedmaster XL 105 memiliki masalah yaitu produktivitas

yang rendah sehingga nilai OEE yang didapatkan pada setiap bulannya belum

dapat mencapai target. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya

strategi-strategi yang tepat dalam menyelesaikan akar permasalahan. Oleh

karena itu, diperlukan metode yang tepat untuk meningkatkan efektivitas mesin

Speedmaster XL 105 di PT. X. Metode Overall Equipment Effectivenesss

(OEE) diusulkan pada penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor apa saja

yang mempengaruhi tingkat efektivitas pada mesin Speedmaster XL 105 serta

solusi yang tepat untuk permasalahan yang ada agar PT. X dapat terus

berkembang dan bersaing dalam industri packaging.

Penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan metode Overall

Equipment Effectivenesss (OEE) sebelumnya pernah dilakukan diantaranya

oleh (Bilianto & Ekawati, 2016), dimana dilakukan perhitungan nilai Overall

Equipment Effectivenesss (OEE) pada mesin perfect binding (yoshino) pada

tahun 2014 adalah sebesar 60% yang merupakan hasil perhitungan dari

availability 80%, performance 79%, dan quality sebesar 94%. Hal ini

menunjukan bahwa nilai OEE pada mesin perfect binding belum dapat

memenuhi standar nilai Overall Equipment Effectivenesss (OEE) yang

sebelumnya telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu sebesar 85% (Bilianto &

Ekawati, 2016). Dalam penelitian (Anshori, 2020) masalah yang sering

dihadapi mesin ryobi pada saat proses produksi adalah masalah kerusakan

5

(breakdown) khususnya pada bagian blanket. Hal ini membuat nilai rata-rata

Overall Equipment Effectivenesss (OEE) dari tanggal 13 Juni 2020 sampai

dengan 12 Mei 2020 menunjukan nilai rata-rata 63.42%. Nilai ini merupakan

hasil dari nilai rata-rata availability rate 92.21%, performance efficiency

66.80%, dan quality rate 99.63%. Sehingga hasil tersebut masih berada

dibawah nilai OEE standart Japanese Instute of Plant Maintenance (JIPM) yaitu

sebesar 85% (Anshori, 2020). Pada penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh

(Rahman & Perdana, 2018) yang dilakukan pada mesin Yoshino dengan

menghitung nilai OEE pada periode Maret – Mei 2015 dengan Maret – Mei

2016 yang menggunakan metode Overall Equipment Effectiveness (OEE),

hasilnya didapati nilai rata-rata OEE pada bulan Maret sebesar 60,14%, bulan

April sebesar 57,92%, dan pada bulan Mei sebesar 59,92% secara umum nilai

OEE yang didapat belum mencapai kriteria World Class OEE. Rendahnya nilai

OEE yang didapatkan pada Mesin Yoshino ini disebabkan oleh 4 faktor, yaitu

pengetahuan operator mengenai mesin kurang (Manusia), temperatur lem yang

tidak stabil (Mesin), keterlambatan vendor mengirim supply (Material), dan

waktu penggantian pisau tidak efisien (Metode) (Rahman & Perdana, 2018)

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Anthony, 2019) dimana kendala

terdapat pada mesin cold leveller di PT. KPS yang memproduksi produk olahan

baja berupa slab dan juga plate. Masalah yang terjadi yaitu sering terjadi

breakdown pada mesin cold leveller yang menghasilkan plate dengan

permukaan yang tidak rata semakin banyak dikarenakan waktu produksi yang

semakin berkurang. Sehingga perlu dilakukan analisi dan perbaikan dengan

6

metode Overall Equipment Effectiveness (OEE). Penelitian ini mendapatkan

perhitungan nilai OEE sebesar 82% dengan faktor terbesar yang membuat

rendahnya efektifitas mesin adalah dari reduced speed losses yaitu sebesar

11.59% dan equipment failure losses yaitu sebesar 6.04%. Strategi perbaikan

pada penelitian ini adalah dengan memprioritaskan 3 pilar utama TPM yaitu

autonomousxmaintenance, quality maintenance, dan training and education.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Wardani & Nugroho, 2018) dimana

pada 3 mesin produksi pada PT. BBIP Palm Group didapati permasalahan

mengenai breakdown selama periode 9 Februari hingga 5 maret 2016, sehingga

dilakukan analisis dengan metode Overall Equipment Effectiveness (OEE) dan

mencari nilai six big losses. Penelitian ini menghasilkan nilai OEE yang

terdapat pada 3 mesin si PT. BBIP Palm Group yaitu mesin Stekizier sebesar

54.63%, mesin thresher sebesar 43.77%, dan mesin pressing sebesar 58.88%.

Penelitian ini juga menggunakan metode analsis six big losses yang

menunjukan nilai six big losses yang tertinggi adalah pada breakdown losses

yang juga berhubungan dengan nilai availability rate pada OEE (Wardani &

Nugroho, 2018)

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas yang sudah disebutkan, analisis

dengan metode Overall Equipment Effectivenesss (OEE) dapat menjadi metode

untuk melakukan strategi-strategi peningkatan efektivitas mesin dengan

berdasarkan nilai availability rate, performance rate, dan quality rate.

Kemudian metode analisa six big losses yang akan digunakan untuk mencari

faktor-faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya nilai dari availability rate,

7

performance rate, dan quality rate yang nantinya akan digunakan sebagai acuan

untuk melakukan strateti-strategi untuk melakukan perbaikan yang tepat.

Pada penelitian ini penulis akan menghitung nilai OEE berdasarkan nilai

availability rate, performance rate, dan quality rate. Fokus dari penelitian ini

adalah membuat usulan perbaikan untuk mesin speedmaster XL 105 di PT. X

berdasarkan metode Overall Equipment Effectivenesss (OEE) dan six big losses.

Sehingga diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan nilai OEE yang sudah

ada sebelumnya dapat mencapai nilai target OEE perusahaan ataupun mencapai

nilai World Class OEE sehingga akan membuat produk yang dihasilkan oleh

perusahaan akan lebih maksimal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka ditetapkan

perumusan masalah yang dihadapi pada penelitian ini adalah

1) Bagaimana penerapan metode analisis Overall Equipment Effectivenesss

(OEE) pada mesin speedmaster XL 105 berdasarkan nilai availability rate,

performance rate, dan quality rate pada PT. X

2) Menganalisa faktor penyebab rendahnya produktivitas mesin Speedmaster

XL 105 dengan metode 5W1H pada PT. X

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

8

1. Metode penelitian yang digunakan adalah Overall Equipment Effectivenesss

(OEE), six big losses, dan 5W1H

2. Penelitian menggunakan mesin cetak offset Speedmaster 105 XL di PT. X

3. Penelitian hanya dilaksanakan pada bagian produksi khususnya bagian

printing di PT. X pada periode 13 Juni 2021 – 10 Juli 2021

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memperoleh nilai Overall Equipment Effectivenesss (OEE) berdasarkan

nilai availability rate, performance rate, dan quality rate dari mesin

Speedmaster XL 105.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor pada six big losses yang menjadi penyebab

menurunnya efektivitas mesin Speedmaster XL 105.

3. Melakukan analisis untuk mengetahui akar permasalahan pada rendahnya

tingkat efektivitas mesin Speedmaster XL 105 dengan menggunakan

diagram pareto dan fishbone serta memberikan saran usulan perbaikan

berdasarkan nilai OEE dan six big losses untuk meningkatkan produktivitas

mesin.

1.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data yang

diperlukan untuk melengkapi penulisan Tugas Akhir ini ada beberapa metode.

Adapun metode-metode yang dilakukan adalah sebagai berikut :

9

1. Metode Kepustakaan

Metode kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan referensi yang

berkaitan dengan metode overall equipment effectivenesss(OEE), six big

losses. Baik yang diperoleh dari buku, artikel internet, jurnal atau data saat

pengujian dilakukan yang menunjang pengamatan pada penyusunan Tugas

Akhir.

2. Metode Pengamatan ( Observasi )

Selain menggunakan metode studi kepustakaan, perlu dilakukan

pengamatan langsung pada proses produksinya yaitu di PT. X yang diambil

selama kurang lebih satu bulan. Lalu analisa data dilakukan dengan metode

deskriptif

1.6 Metode Penulisan

Adapun metode penulisan yang digunakan adalah metode kuantitatif, yaitu

dimana untuk mendapatkan data dibutuhkan proses observasi dan data

perusahaan yang sudah ada, pada pelaksanaannya metode riset ini berfokus

pada penggunaan angka serta pada proses analisis data akan menggunakan

statistik. Nantinya data tersebut dapat diolah menggunakan diagram, grafik,

tabel, dan sebagainya.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk menunjang penulisan yang lebih terarah dan mempermudah dalam

pembacaan maka penulisan Tugas Akhir akan dibagi secara sistematis agar

10

tersusun dan mudah dimengerti. Maka sistematika penulisan disusun sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang mengenai permasalahan terkait

OEE, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penulisan, teknik

pengumpulan data beserta metode penulisan penyusunan laporan tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan

permasalahan dan menunjang pemecahan masalah, khususnya tentang

produktivitas, overall equipment effectivenesss, dan six big losses.

BAB III METODOLOGI

Pada bab ini diuraikan metode-metode yang digunakan dalam pengumpulan

data maupun dalam menganalisis hasil dari pengumpulan data untuk

memperoleh pemecahan masalah yang terjadi. Pada penelitian kali ini

menggunakan data primer yang didapatkan langsung pada saat melakukan

pengamatan. Data tersebut diolah dengan menggunakan rumus six big losses

dan rumus OEE.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan analisa dan perhitungan data yang sudah didapatkan pada

bab III mengenai nilai overall equipment effectivenesss (OEE) dan six big losses

serta memberikan rekomendasi yang berguna terkait masalah tersebut.

11

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari rangkaian penulisan tugas akhir yang berisikan

mengenai kesimpulan atas hasil analisa yang telah dilakukan serta-saran yang

berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penulisan tugas akhir

12

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan

sebagai berikut

1. Berdasarkan perhitungan mengenai nilai Overall Equipment Effectiveness

(OEE) yang telah dilakukan pada mesin speedmaster XL 105 selama 4

pekan pada periode 13 Juni – 10 Juli 2021, maka dapat disimpulkan bahwa

didapat nilai rata-rata availability sebesar 40.07%, performance rate sebesar

51.04%, dan quality rate sebesar 97.19%, serta nilai rata-rata dari OEE

sebesar 19.87%, masih jauh dibawah nilai World Class OEE menurut Japan

Institute of Plant Maintenance (JIPM) yaitu sebesar 85%.

2. Faktor terbesar yang menjadi penyebab tidak efektifnya mesin berdasarkan

perhitungan time losses pada six big losses adalah terdapat pada breakdown

losses sebesar 38.46%, diikuti oleh Idling & Minor Stoppages (31.54%),

Reduced Speed Losses (18.64%), Setup & Adjustment Losses (10.78%),

Quality Defect Losses (0.42%), dan yang terakhir Startup Defect Losses

dengan persentase terkecil yaitu (0.16%).

3. Terdapat beberapa usulan perbaikan yang telah didapatkan dengan

berdasarkan analisis penyebab terjadinya breakdown losses selama proses

produksi pada mesin Speedmaster XL 105 yaitu Memberikan refreshment

ulang mengenai prosedur cetak dan kondisi mesin yang optimal untuk

13

operator setiap 3 bulan sekali, mengurangi penggunaan kertas duplex dari

supplier dengan kondisi kertas duplex yang kurang baik, membuat

budgeting untuk kasus force major, lebih teliti pada saat mengecek kondisi

kesiapan mesin sebelum digunakan, dan yang terakhir adalah konsisten

melaksanakan jadwal preventive maintenance yang sudah dibuat

sebelumnya,

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan adalah

1. Penelitian ini diharapkan dapat membantu PT. X untuk

mengimplementasikan hasil dari usulan perbaikan yang didapatkan,

sehingga perusahaan dapat mengetahui apakah usulan perbaikan tersebut

efektif untuk mengurangi tingkat non productive time dan dapat

meningkatkan efektivitas dari mesin Speedmaster XL 105

2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisis faktor losses

dengan metode lain seperti metode Single minutes exchange of die (SMED)

untuk analisa lebih detail sehingga dapat meningkatkan efektivitas mesin di

PX. X.

14

DAFTAR PUSTAKA

Rahman, A. & Perdana, S., 2018. Perhitungan Produktivitas mesin perfect binding

(Yoshino) dengan Menggunakan Metode Overall Equipment Effectiveness

(oee) Pada PT. XYZ. STRING (Satuan Tulisan Riset dan Inovasi Teknologi),

3(1), p.16.

Bilianto, B.Y. & Ekawati, Y., 2016. Pengukuran Efektivitas Mesin Menggunakan

Overall equipment Effectiveness Untuk Dasar Usulan Perbaikan. Jurnal

Ilmiah Teknik Industri, 15(2), p.116.

Anthony, M.B., 2019. Analisis Penerapan total Productive Maintenance (TPM)

Menggunakan Overall Equipment Efectiveness (OEE) DAN six big Losses

Pada Mesin Cold Leveller PT. KPS. JATI UNIK : Jurnal Ilmiah Teknik dan

Manajemen Industri, 2(1), p.94.

Saputra, R., & Santoso, D. T. (2021). Analisis Kegagalan Proses Produksi Plastik

Pada Mesin Cutting Di Pt. Fkp Dengan Pendekatan Failure Mode And Effect

Analysis Dan Diagram Pareto. Barometer, 6(1), 322-327.

Monoarfa, M. I., Hariyanto, Y., & Rasyid, A. (2021). Analisis Penyebab bottleneck

pada Aliran Produksi briquette charcoal dengan Menggunakan Diagram

fishbone di PT. Saraswati Coconut Product. Jambura Industrial Review

(JIRev), 15-21.

Wardani, E. P. (2018). Analisa Perhitungan Nilai Overall Equipment Effectiveness

(OEE) Pada Tiga Proses Pengolahan CPO dan Analisis Six Big Losses di

Pabrik Kelapa Sawit PT.(Bukit Barisan Indah Prima) BBIP PALM GROUP.

Industrial Engineering Online Journal, 7(1).

Anshori, A. (2021). Analisis Perhitungan Efektivitas Pada Mesin Ryoby Untuk

Meningkatkan Produktivitas Dengan Menggunakan Metode Overall

Equipment Effectivenes (Oee) Dan Six Big Losses DI CV. Kyta Jaya Mandiri.

Industrial Engineering Journal Of The University Of Sarjanawiyata

Tamansiswa, 4(1).

Manik, R. F. (2018). Analisis Produktivitas Dengan Metode Overall Equipment

Effectiveness (OEE) Dalam Penerapan Total Productive Maintenance (TPM)

Pada Mesin Polymer Extrusion (Doctoral dissertation, President University).

ATGMI. (2011). Standar Operasi Cetak.

15

LAMPIRAN

16

17

18

19

20

21

22

Kegiatan bimbingan teknis

TANGGALCATATAN

BIMBINGAN

PARAF

PEMBIMBING

20 Mei 2021 Revisi BAB 1

3 Juni 2021 Revisi BAB 2

8 Juli 2021 Revisi BAB 2,3

20 Juli 2021 Revisi BAB 3

30 Juli 2021 Revisi BAB 4

2 Agustus 2021 Revisi BAB 4,5

9 Agustus 2021 Revisi BAB 5

14 Agustus 2021 ACC BAB 1,2,3,4,5

23

Software “greylite” untuk mendapatkan data waktu dari setiap kegiatan yang terjadi

pada mesin

24

Contoh hasil pengambilan data waktu dari excel pada mesin Speedmaster XL 105

Tanggal Kategori Sub

Kategori Deskripsi Mulai Selesai

Durasi

(menit)

14-Jun

Stop Public

Holiday

Libur

pemerintah/libur

ditetapkan

perusahaan,Covid

19,sholat

Jumat,Cleaning

awal dan akhir shift

7:01 7:02 1

Maintenance Preventive

Maintenance

Perawatan mesin

yang sudah

dijadwalkan

7:02 7:52 50

Running Production

Mesin berproduksi

menghasilkan

output

7:52 8:49 57

Downtime Micro Stop

Cleanning Blanket ,

Plate (Dusty Issue

by Paper)

8:49 8:53 4

Running Production

Mesin berproduksi

menghasilkan

output

8:53 9:14 21

Downtime Micro Stop

Cleanning Blanket ,

Plate (Dusty Issue

by Paper)

9:14 9:21 7

Running Production

Mesin berproduksi

menghasilkan

output

9:21 9:26 5

Downtime MIcro Stop Cleanning Blanket,

Plate (Issue by Ink) 9:26 9:33 7

Running Production

Mesin berproduksi

menghasilkan

output

9:33 10:21 48

Setup Preparation Cleaning 10:21 10:51 30

Setup Setting

Pemasangan Plate,

Setting Register,

Setting Warna.

10:51 11:17 26

Running Production

Mesin berproduksi

menghasilkan

output

11:17 11:58 41

Downtime Micro Stop

Cleanning Blanket ,

Plate (Dusty Issue

by Paper)

11:58 12:09 11

25

Tanggal Kategori Sub

Kategori Deskripsi Mulai Selesai

Durasi

(menit)

Running Production

Mesin berproduksi

menghasilkan

output

12:09 12:42 33

Setup Preparation Cleaning 12:42 13:03 21

Setup Setting

Pemasangan Plate,

Setting Register,

Setting Warna.

13:03 13:39 36

Running Production

Mesin berproduksi

menghasilkan

output

13:39 13:51 12

Downtime Operation

Loss

Change Blanket /

Underlay 13:51 13:58 7

Stop Public

Holiday

Libur

pemerintah/libur

ditetapkan

perusahaan,Covid

19,sholat

Jumat,Cleaning

awal dan akhir shift

13:58 14:26 28

Downtime Micro Stop

Cleanning Blanket ,

Plate (Dusty Issue

by Paper)

14:26 14:32 6

Running Production

Mesin berproduksi

menghasilkan

output

14:32 14:56 24

Downtime Micro Stop

Cleanning Blanket ,

Plate (Dusty Issue

by Paper)

14:56 15:00 4

Downtime Micro Stop

Cleanning Blanket ,

Plate (Dusty Issue

by Paper)

15:00 15:00 0

26

Data waktu mesin pada mesin speedmaster XL 105

Tanggal Data Waktu

Downtime Maintenance Proof Running Setup Stop

13-Jun 1,487

14-Jun 334 39 135 248 332

15-Jun 363 50 600 322 108

16-Jun 301 28 517 182 253 161

17-Jun 380 425 208 269 151

18-Jun 391 126 523 76 347

19-Jun 187 265 86 2,793

21-Jun 367 180 207 117 172

22-Jun 272 41 91 560 289 201

23-Jun 144 520 471 49 259

24-Jun 380 242 369 227 200

25-Jun 372 493 103 96 391

26-Jun 365 98 480 61 436

27-Jun 213 392 217 625

28-Jun 542 712 142 17

29-Jun 458 47 263 227 139 343

30-Jun 235 269 505 73 329

1-Jul 641 611 100 118

2-Jul 662 90 441 119 108

3-Jul 325 926 124 55

4-Jul 268 564 76 557

5-Jul 409 671 134 219

6-Jul 440 641 220 145

7-Jul 529 8 603 69 230

8-Jul 465 19 715 75 162

9-Jul 335 609 70 443

10-Jul 153 354 198 115 626

27

Form checklist printing untuk mendapatkan data hasil produksi

28

Data hasil produksi pada mesin Speedmaster XL 105

Tanggal Result Reject

Total Miss

Reject

Setup

14-Jun 46,328 1,346 6,000 751

15-Jun 62,720 1,830 9,400 1,025

16-Jun 42,100 2,300 5,550 1,850

17-Jun 27,000 1,000 2,250 740

18-Jun 76,380 810 5,260 340

19-Jun 25,700 1,100 1,700 380

21-Jun 50,650 2,760 6,090 1,601

22-Jun 68,400 2,701 7,400 1,551

23-Jun 80,790 2,080 5,620 520

24-Jun 43,000 2,280 9,700 1,180

25-Jun 5,920 1,480 4,550 450

26-Jun 53,670 1,460 7,340 400

27-Jun 58,200 2,250 11,000 750

28-Jun 61,060 1,490 4,000 640

29-Jun 56,100 2,130 11,300 550

30-Jun 77,100 2,600 6,850 700

1-Jul 41,300 1,760 3,900 250

2-Jul 83,409 3,100 15,300 770

3-Jul 66,850 1,300 7,400 390

4-Jul 50,500 1,300 5,100 500

5-Jul 84,450 1,310 7,740 300

6-Jul 108,000 2,550 11,900 900

7-Jul 93,600 2,760 8,800 900

8-Jul 101,782 1,950 11,600 550

9-Jul 72,050 2,148 10,000 548

10-Jul 7,480 1,040 4,180 450

29

CV