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CLIC YARA Ambès
17 octobre 2007
YARA France
Date: 14/09/2007 - Page: 2
Yara Ambès
Situation géographique
YARA Ambès
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Yara Ambès Présentation de l’usine
Appontement pour la réception de l’ammoniac
Stockage d’ammoniac
Atelier d’acide nitrique
Atelier d’ammonitrate
Salle de contrôle centrale
Stockage d’ammonitrate en vrac
Ensachage et chargements
Atelier de maintenance
Direction administration
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- Superficie 47,0 ha- Réseau voies ferrées internes 2,6 km- Taille maximum des bateaux 10,5 m tirant d’eau
- 18 km au nord du centre de Bordeaux- 10 km au nord du port public de Bassens
- Entreprises voisines : . Industries chimiques. Traitement et stockage de produits
pétroliers
Yara Ambès
Caractéristiques de l’usine
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- Fin 1987 . Décision de construire une unité d’ammonitrate
- Mars 1988 . Début du dragage de la Garonne afin de mettre le terrain hors eau
- Décembre 1988 . Premiers pieux (2 500 en tout)
- Décembre 1988 / Mai 1990 . Construction du stockage NH3
- Mars 1989 / Octobre 1990 . Construction du nitrique et du nitrate
- Juillet 1990 . Stockage NH3 opérationnel
- Novembre 1990 . Démarrage de l’usine
Yara Ambès
Historique
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Yara Ambès
Productions stockage et expéditions (2005)
Stockageammoniac20 000 t
Acide nitrique1 300 t/j
Stockage Acide nitrique
3 000 t25 525 t
Nitrate d’ammonium liquide1 650 t/j
Stockage Nitrate d’ammonium
liquide2 200 t
Citerne train
Citernecamion
Ammoniac agricole et technique40 539 t
Ammonitrate granulé1 700 t/j
8 553 t
Stockage ammonitrate 60 000 t
Palettes31 984 t
600 kg big bags
204 149 t
Vrac286 978 t
Urée Solution
nitrate
Solution azotée500 t/J
37 788 t
ICPE classée SEVESO II seuil haut
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Activités et risques liés à l’établissement
Yara France
Usine d’AmbèsEtude de dangers
Site 2007
Activités Capacité Risques identifiés Seuil des
Effets Létaux Significatifs
Seuil des
Effets Létaux
Seuil des Effets
Irréversibles
Réception et Stockage d’ammoniac
20 000 tÉmanation de gaz toxique (Ammoniac) 86 m 180 m 984 m
Production d’Acide nitrique
1 300 t/jÉmanation de gaz toxiques (NOx) 480 m 500 m 640 m
Production et stockage de NASC
1 650 t/jDécomposition et détonation partielle
150 mb :
152 m
50 mb :
335 m20 mb :
654 m
Stockage d’engrais vrac et conditionné
66 000 tDécomposition et émanation de gaz toxiques (NOx)
** ** **
* Pour raison de simplification du tableau, les valeurs les plus grandes des seuils d’effets des divers scénarios ont été reportées.
** Pas d’effet à 30m autour du silo
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Périmètres des effets toxiques de YARA
France à Ambès
Fuite sur le circuit basse pression HNO3 ( scénarios 7, 8 & 9 )
SELS enveloppe : 480 m
SEL enveloppe : 500 m
Fuite NH3 ( union des scénarios 2, 4 & 7 )
SEI enveloppe : 950 / 984 m
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Actions de prévention des risques 2006/2009Modification du tracé de la conduite de dépotage NH3 pour la rendre inspectable sur la
totalité de son parcours250 k€
Système supplémentaire de prévention de rupture de la ligne de déchargement des navires d’ammoniac par détection d’objet flottant (2007) 45 k€
Remplacement du SNCC (2006) 2 700 k€
Rajout de détecteurs NH3 dans les séquences de sécurité (2007) 100 k€
Installation de détecteurs de gaz dans l’atelier de fabrication d’acide nitrique (2007/2008) 80 k€
Remplacement du système de détection incendie de l’ensemble des unités (2006) 180 k€
Remplacement du réseau d’eau incendie enterré 740 k€
Protection incendie du groupe de machines tournantes (2006) 305 k€
Détecteurs de gaz N20 dans le silo d’ammonitrate vrac (2006/2007) 290 k€
Réduction de la pression de chargement des wagons et camion de 14 à 9 bars (2007-2009) 100 k€
Modification fond de bac NASC 51V03 pour le rendre inspectable (2005) 360 k€
Modification fond de bac NASC 16V01 pour le rendre inspectable (2006) 260 k€
Etude de l’implantation d’un clapet sur l’alimentation de la colonne d’absorption (2008 ) -
Mise en place d’un clapet sur l’alimentation de la colonne d’absorption (2009 ) -
Etude (2007) et réalisation (2008) du sectionnement de la tuyauterie alimentant les postes de chargement NH3 avec cuvette de rétention de 20 m2. -
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Actions de prévention des risques2006/2009 (suite)
Actualisation des l’études de dangers du site NH3 avec tierce expertise (2006) Etude de danger atelier nitrique (production, stockage, chargement) _ (2006) Etude de danger production et stockage NASC _ (2007) Etude de danger générale site (2007) PréparationPPRT (2007) Etude du comportement des EIPS lors d’un Séisme (2007) Evaluation des niveaux de SIL pour les EIPS NH3 (2007) Révision de la liste des Eléments Importants Pour la Sécurité (2007)
Reconnaissance du Service Inspection de l’usine par la DRIRE (avril 2005) Amélioration des conditions de Sous-traitance sur le site :
Habilitation des entreprises intervenant régulièrement suivant référentiel MASE-UIC
Mise en place d’une base de données regroupant l’ensemble des conditions opératoires critiques et des sécurités de procédé associées.
Programme d’amélioration QSE Bilan décennal (2007)
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Système de Gestion de la Sécurité
Le SGS de Yara est conforme aux exigences de l’arrêté du 10 mai 2000.
Il traite de l’organisation, de l’évaluation des risques majeurs, de la maîtrise des procédés, de la gestion des modifications, des situations d’urgence et du retour d’expérience.
Les principales améliorations apportées en 2006-2007 ont portées sur : L’amélioration et la formalisation du contrôle permanent de l’efficacité du SGS L’amélioration du suivi des actions d’amélioration La formalisation et le suivi des retours d’expérience La visibilité des règles de prévention des accidents majeurs et leur intégration dans les règles d’exploitation
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Système de Management
Depuis 2003, l’usine YARA a mis en place un Système de Management Intégré (SMI).
Rédaction du manuel du Système de Gestion de la Sécurité (SGS) en 2001.
Reconnaissance du Service Inspection par la DRIRE en avril 2005.
Rédaction et mise en place du Plan de Sûreté de l’Installation portuaire
Rédaction et mise en place du Plan de Sûreté Transport des Matières Dangereuses
Certification en novembre 2006 selon les référentiels : ISO 9001 v 2000 ISO 14001 OHSAS 18001
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Incidents / Accidents / Exercices
Sur les dix dernières années, nous n’avons pas eu d’incident ni d’accident ayant eu des conséquences à l’extérieur du site.
Dans le cadre du POI, 10 séances d’entraînement des équipes de production sont organisées chaque année soit deux pour chaque équipe postée.Thèmes des derniers exercices :
Fuite de gaz NOx en pied de colonne nitrique Fuite de gaz NH3 lors d’un chargement camion Recherche de personnel avec scaphandre et visibilité réduite
Les cadres et le personnel prenant une astreinte participent à ces exercices qui peuvent aussi impliquer tout ou partie du personnel de l’usine
Un exercice de mise en œuvre du POI par an, sans information préalable du personnel.
Sur 2006 – 2007 ces exercices ont donné lieu à 10 remarques suivies d’actions correctives.
Ces séances sont aussi l’occasion d’informer le personnel sur les évolutions et préoccupations dans le domaine de la sécurité
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Modifications ou extension de l’établissementProjets en cours
Projets Réalisation Coût
Clapet entrée colonne nitrique 2009
Sectionnement en ligne de la conduite de chargement NH3
2008
Mise en place d’un réacteur de destruction catalytique des oxydes d’azote (DeNOx) en sortie de l’atelier nitrique
2008 3 500 k€
Etude de la réduction de émergence sonore 2009
Etude de l’optimisation de la consommation d’eau
2009