ela engine - ffg€¦ · zukunftsmarkt der zivilen uavs dramatisch verändern. ... die digitale...
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ELA engine Next generation of European Light Aircraft Engine Michael Dopona
BRP-Powertrain
ELA - Projekt Übersicht
Rotax 912 iS – ELA Engine
Michael Dopona 2
Gate 0 Gate 1 Gate 2 Gate 3 Gate 4 Gate 5 Gate 6 Gate 7
P1 P2 P3 PPAP SOP
1te Phase Industrielle
Forschung
2 te Phase
3 te Phase
Der Markt für Flugmotoren der General Aviation wird sich durch die geplante Einführung des
European Light Aircraft ELA1 bis 1.000 kg, die Einführung von Bio-Kraftstoffen und neuen
Flugkraftstoffen, die verschärfte CO2-Problematik sowie die geplanten Entwicklungen auf dem
Zukunftsmarkt der zivilen UAVs dramatisch verändern.
Angestrebt werden eine CO2-Reduktion von ca. 20 % gegenüber
der jetzigen Generation von Flugmotoren der Light Sport Aircraft -Klasse
Für diesen Zukunftsmarkt soll in 3 Phasen eine neue Flugmotorengeneration entwickelt werden:
1. Phase: Industrielle Forschung - beginnend mit der Auslegung bis zum "proof of concept" (GATE 3 )
in einem 17 Monats - Zeitraum – ist Umfang des Forschungsprojekts
2. Phase : Experimentelle Entwicklung - wird erst nach Abschluss der 1 Phase begonnen und ist
nicht Gegenstand des Forschungsprojekts
3. Phase: Serienentwicklung / Industrialisierung - nicht Gegenstand des Forschungsprojekts
ELA Projekt - Arbeitspakete
Rotax 912 iS – ELA Engine
Michael Dopona 3
Übersicht und Beschreibung der Arbeitspakete
ELA Motor- Basisdaten
912 iST Fuel Injected Aircraft Engine
Base technical data:
Max. Power:
135 hp
Max. RPM:
5800 RPM
Bore:
84mm
Stroke:
61 mm
Displacement:
1352 cm³
Compression ratio:
9,0:1
Rotax 912 iS – ELA Engine
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ELA Projekt - Arbeitspakete
Rotax 912 iS – ELA Engine
Michael Dopona 5
Entwicklung Motorelektrik/ Elektronik
In diesem, Arbeitspaket wurden die Elektronik Komponenten für den Einspritzmotor ELA1
definiert und erprobt.
Dies umfasst neben den eigentlichen Einspritzdüsen und der Motorsteuerung
auch den Kabelbaum, die nötigen Sensoren und die sogenannte Sicherungsbox.
Das System für diese Komponenten wurde iterativ entwickelt und durch Testläufe erprobt.
LA
S5S5
LB LALA LB LALA LA LB
LA
LBLA LB
LBLB
LB
S5
Heat SinkHeat Sink
PG
2
PG
1
water
temp
Engine speed1
PM
TM
Poil
Lane A
La
ne
A
TPS
PWM1_GND
A1
A2
A3K1
to boardnet
Battery
12V
generator
select switch
A/B
capacitor1
fuse6
fuse7
fuse10
fuse11
fuse12
fuse13
Lane BLane ALane A Lane B
Lane A
Lane A
Lane A
Lane A
fuse4
fuel
pumps
fuse5
fuse2
fuse3
fuse has to be
provided by the
aircraft
S4S3
· Note: · LA, LB, S3 and S4 are
pilot accessible
fuse14
fuse15
Regulator
A
Warning
Lamp A
Warning
Lamp B
M
starter
fuse16
Lane A/B
Lane B/A
startrelais
startswitch
external
generator
K2
A1
A2 A3
Schematic 912 EFI Rev.29_A
Regulator
B
blue: harness will be
provided by RTX
red: parts will be provided
by RTX
black: has to provided by
aircraft
PWM1_signal
green: add on
Emergency switch
Pin2Pin1
fuse8
fuse9
Circuit
braker
1t
1b
2t
2b
3b
4b
4t
3t1 2 3 4
Lane A
Pin2Pin1
capacitor2
2nd
CAN high LA/LB
2nd
CAN low LA/LB
Gear tooth
(36-2 teeth)
PM
TM
La
ne
A
La
ne
A
Start power switch
PA
La
ne
A
Power supply
En
gin
e s
pe
ed2
Lane BGear tooth
(36-2 teeth)
GND12 DC
Turbocharger
DC Motor
5V Reference VoltageSignal
GND
WG_POS
LA LB lane select
switch
A,B,Auto
External
power
supply
33000µF
33000µF
1Nxx
1Nxx
Injector 1-4Ignition 1-4
Fuse Box
A
AWG 8
(10)
30A
Generator A
12V_16A
Generator B
12V_30A
LBLA LA LA LB
LB
Pinning for the connectors:
refer to fuse box schematic
LB LB
LA
EGT
Sensor 1-4
LA
LA
LA LA LA LA
LB
LB
LA
LA
LALA
LA
Injector
GND
Ignition
GND
Knock
1
La
ne
A
LA Dig
ital o
utp
ut (s
pare
) LA
Digital output (spare) LB
fuse18
fuse
17
LA
Injector 5-8
fuse19
fuse20 fuse21
Only if required
Note:
Top
Layer
Bottom
Layer
LBLA
Toil
LED
LED
LEDLEDLED
LEDLEDLEDLEDLEDLEDLEDLEDLEDLEDLEDLEDLEDLEDLED
LED
Pin4Pin3
Pin4Pin3
LEDK3
overvoltage
protection
Spare
(Turbocharger)
LA
LB
LA
LA LB
LB
LA
Lane B
Lane B
Lane B
Lane B
2x
Lane B
LB
LB
A1
A2 A3
LED LED
Lane B Lane B
Lane B
LB
fuse
22
fuse
23
Maintenance
connector
LA
LB
12V battery or
Starter relay pin
(fuse box)
LA
Display
LB
GND
V
++
--
vehicle gndvehicle gnd
ELA Projekt - Arbeitspakete
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Entwicklung Motorelektrik/ Elektronik
Da die Gesamt EMS zertifizierbar sein muss, flossen die Zulassungsanforderungen
bereits zu Beginn der Entwicklung ein.
Als Basis für die Erprobung diente RTCA DO-160 "Environmental Conditions
and Test Procedures in Airborne Equipment".
Am Elektriksystem wurden folgende Tests absolviert: Dauerläufe über ca. 7000Std.
Feuertest (1200°C / 5min)
Power Input,
Voltage spike,
Temperature,
audio frequency conducted,
susceptibility-Power Inputs,
induced signal susceptibility,
radio frequency susceptibility,
emission of radio frequency energy,
lightning induced transient susceptibility,
lightning direct effect,
electrostatic discharge,
electrostatic discharge,
fluids susceptibility and
Sand and dust.
Probleme bei diesen Tests ergaben sich bei den MAP Sensoren, dem Kabelbaum.
am Öldrucksensor, Manifold Pressure Sensor, Abgastemperatursensor, Generator
und Sicherungsbox (Kondensator).
ELA Projekt - Arbeitspakete
Rotax 912 iS – ELA Engine
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Zertifizierbare Softwareroutinen und Datenstände zum Betrieb der ECU bzw. EMS:
In einem System Safety Assessment wurde der zur Erstellung der Control Software
nötige "Software Design Assurance Level" ermittelt.
Die Software der ECU wurde nach dem RTCA Standard DO-178 erstellt .
Probleme bereitet insbesondere die Motor Startbarkeit durch die hohen Schwankungen
der Momentandrehzahl nach dem ersten gefeuerten Arbeitsspiel durch das geringe
Massenträgheitsmoment des Motors.
Die Schwankungen der Momentandrehzahl wird mit dem verwendeten Seriengetriebe
Zusätzlich noch durch einen Klauen-Freiweg von ca. 17° überhöht.
Daher wird in einem weiteren Arbeitspaket nach einer alternativen
Getriebekonstruktion gesucht.
Ein weiteres Problem wirft die Koppelung von Motorsteuerung und Turbo Control Unit
(TCU ) zur Regelung des Ladedruckes auf.
Der Zusammenhang Motorsteuergerät mit der TCU (Turbocharger Control Unit)
wurde von der TU Graz untersucht.
ELA Projekt - Arbeitspakete
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Entwicklung Kolben und Kurbeltrieb
Nach den durchgeführten Dauerläufen bei einer Spitzenleistung von 100 kW
wurden die Mechanikkomponenten beurteilt.
Dabei zeigten sich Probleme an den Motorhauptkomponenten:
Kolben, Kurbelwelle, Kurbelgehäuse
Zur Simulation wurden diese Komponenten als DMU (Digital Mock-Up) erstellt
(3D Modellierung).
Die digitale Modellierung ermöglichte die numerische Simulation aller Komponenten
unter den erhöhten Lasten.
Das Ergebnis der Berechnungen mit der FE-Software ABAQUS ist in der nächsten
Ansicht dargestellt.
Gezeigt wird die Verformung des Systems sowie die Vergleichsspannung nach
Von-Mises unter maximalem Zünddruck im OT.
ELA Projekt - Arbeitspakete
Rotax 912 iS – ELA Engine
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Entwicklung Kolben und Kurbeltrieb
Eine Lebensdaueranalyse ergab, dass die Sicherheit in diesem Bereich deutlich unter 1,0 liegt.
Ein Verbesserungsvorschlag konnte aus dieser Berechnung abgeleitet werden.
Ein Abgleich der Berechnung wurde am Prüfstand mittels folgender Tests durchgeführt:
• Kolbenresthärte-Messung
• Dauerlauf mit Untersuchung des Verschleißverhaltens
• Wärmestrommessung Zylinder und Zylinderkopf
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Entwicklung Ventiltrieb
Zur Sicherstellung eines dauerhaltbaren Ventiltriebs,
wurden die Verformungen aufgrund der thermischen Belastungen untersucht.
Eine Strömungssimulation wurde mit der CFD-Software „Fluent“ durchgeführt
und diente zur Ermittlung der Geschwindigkeiten des Kühlmediums und der
Wandschubspannungen an den Grenzflächen des Kühlmantels.
Mit Hilfe der FE-Simulation, für die die Software ABAQUS verwendet wurde, konnten die
Temperaturen, Spannungen und Verformungen der Struktur ermittelt werden.
Dazu mussten aus den Resultaten der Strömungssimulation die thermischen
Randbedingungen an der Kühlfläche in Form von temperaturabhängigen
Wärmeübergangskoeffizienten, die den Effekt des Blasensiedens berücksichtigen,
abgeleitet werden.
Nach einem umfangreichen Literaturstudium wurde für diese Aufgabe das sogenannte
BDL-Modell („Boiling Departure Liftoff Modell“), das bisher eher nur in theoretischen Beiträgen
diskutiert wurde, herangezogen und implementiert.
Dabei handelt es sich um ein physikalisches Modell zur Erhöhung der Wärmeabfuhr
in das Kühlmedium durch die Entstehung und Ablösung von Gasblasen.
ELA Projekt - Arbeitspakete
Rotax 912 iS – ELA Engine
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Entwicklung Ventiltrieb
Eine große Herausforderung bestand ferner darin, die Daten des CFD-Modells
in das ABAQUS-Modell zu übertragen. Mit Hilfe einer eigens entwickelten Software
konnte jedoch ein effizientes Tool zur automatisierten Datenübertragen geschaffen werden,
das auch für andere thermomechanische Probleme nützlich ist.
Als Ergebnis der ABAQUS-Berechnungen konnten die Temperaturen in den Ventilen
und im Zylinderkopf sowie die Spannungen und Verformungen der Struktur infolge
des inhomogenen Temperaturfeldes ermittelt werden.
Die höchsten thermisch verursachten Spannungen im Zylinderkopf treten in den Stegen
zwischen den Ventilsitzringen auf und liegen bei ca.150 N/mm2.
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Entwicklung Turbolader und Ladeluftkühlung
Ausgehend von den in verschiedenen Gesprächen mit Flugzeugherstellern
definierten Anforderungen, wurde der Turbolader auf eine Flughöhe von 25.000 ft ausgelegt,
sowie Druckverhältnis und benötigter Massenstrom ermittelt.
Als problematisch erweist sich die Forderung nach einer max. Temperatur von 1050°C und
einem erf. Druckverhältnis von 4:1.
Im Zuge der durchgeführten Tests wurden insbesondere folgende Parameter untersucht:
• Das Zusammenspiel zwischen Motor- und Turboladersteuergerät
• Die Kraftstoffgleichverteilung der einzelnen Zylinder
• Die Brennparameter des Brennverfahrens im Teillastbereicht des Motors
• Optimierung der Ladedruckregelung
Eine Referenzvermessung des Turboladers wurde mit folgenden Ergebnissen durchgeführt:
• Maximale Turbodrehzahl ca. 90000U/min (entspricht der angestrebten Auslegungsdrehzahl)
• Ladedruck im Startleistungspunkt 1410mbar
• Die Vorgabe von 100kW Startleistung konnte eingehalten werden
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Überprüfung und Anpassung des Getriebes
Die bereits im Arbeitspaket „zertifizierbare Softwareroutinen“ festgestellten Probleme der
Startfähigkeit des Triebwerks erfordert eine Weiterentwicklung des vorhandenen Getriebes.
Das Problem und der grundlegende Unterschied zu anderen Verbrennungsmotoren liegt beim
Flugmotor im elastisch , jedoch direkt angekoppelten Propeller der eine überdimensionales
Trägheitsmoment im Vergleich zum Motor aufweist (ca. 5000kgcm² zu 160kgcm²).
Weitere Probleme sind das aktuell vorhandene Spiel im Antriebsstrang dar, welches zu
unzulässigen Beschleunigungen am Geberrad des Motors führt, sowie eine unzureichende
Dämpfung , welche zur Bildung von Pittings auf den Zahnrädern des Getriebes führt.
Mit diesem Hintergrund wurden in diesem Arbeitspaket Möglichkeiten der Verbesserungen
der bestehenden Einheit aus Untersetzungsgetriebe und Überlastkupplung untersucht,
aber auch neue Ansätze für das Getriebe betrachtet.
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Rotax 912 iS – ELA Engine
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Überprüfung und Anpassung des Getriebes
Zur Simulation wurde zwischen dem Getriebeausgang und der Propellerhalterung eine
Kupplung vorgesehen, deren Aufgabe darin besteht, den Propeller von Schwingungen
im Antriebsstrang zu entkoppeln.
Damit die Kupplung diese Aufgabe optimal erfüllen kann, wurde der Motor zunächst mit einer
Klauenkupplung mit Polymereinlagen ausgestattet. (Version Cellasto)
Bei Startversuchen mit dem Motor am Prüfstand stellte sich jedoch heraus,
dass es beim Starten des Motors zu Problemen kommt, die teilweise soweit reichen,
dass der Motor gar nicht mehr gestartet werden kann.
Mit Hilfe einer numerischen Simulation konnte gezeigt werden, dass diese Schwierigkeiten
mit der Klauenkupplung in Verbindung stehen.
ELA Projekt - Arbeitspakete
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Überprüfung und Anpassung des Getriebes
Aufgrund der starken Nichtlinearität des Kupplungsverhaltens mussten erste Simulationsansätze
verworfen werden.
Erst eine Simulation des Verhaltens der Kupplungen über Splines die das übertragene
Moment und die Dämpfung in Abhängigkeit vom Verdrehwinkel beschreiben,
zeigte dass - abhängig vom vorgegebenen Gasdruckkennfeld - der Motor
mit dem verwendeten Starter in manchen Fällen tatsächlich nicht gestartet werden kann
ELA Projekt - Arbeitspakete
Rotax 912 iS – ELA Engine
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Überprüfung und Anpassung des Getriebes
Um das Phänomen besser zu verstehen, wurden umfangreiche Parameterstudien
und eine Variantenrechnung mit einer Gelenkscheibenkupplung (SGF) durchgeführt.
Es zeigte sich, dass mit der Gelenkscheibenkupplung keine Startprobleme auftreten.
Abschließend wurde mit dem MKS-Modell für beide Kupplungsmodelle ein Motorhochlauf
gerechnet, bei dem keine Resonanzprobleme beobachtet werden konnten.
Da jedoch diese Version der Dämpferkupplung im Motordauerlauf zerstört wurde,
konnte beim Arbeitspaket Getriebeauslegung keine zufriedenstellende Lösung
gefunden werden.
ELA Projekt - Arbeitspakete
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Publikationen
Es wurden folgende SAE paper erstellt:
• Die Verwendung des Boiling Departure Liftoff Modell zur CFD Berechnung Zylinderkopf
• Fundamental Investigations on the Boost Pressure Control System of Charged Aircraft Engines
in the Aviation Class ELA1 / Approved Systems Versus New Solutions
• 912iS Fuel injected aircraft engine (weiterführende Serienentwicklung mit Basis ELA Projekt)
Es wurden folgende Diplomarbeiten erstellt:
DIPLOMARBEIT 1:
Schwingungsanalyse des Antriebsstrangs eines Flugmotors unter Berücksichtigung des
viskoelastischen Verhaltens der Kupplung, eingereicht zur Erlangung des akademischen Grades
Diplomingenieur von Stefanie Steininger BSc Juni 2011
DIPLOMARBEIT 2:
Der Ablauf einer thermomechanischen Zylinderkopfberechnung am Beispiel eines
Leichtbau-Flugmotors ,eingereicht zur Erlangung des akademischen Grades
Diplom-Ingenieur (Dipl.- Ing.) von
Markus Schauer, BSc
September 2011
Rotax 912iS – Umsetzung ELA Projekt in Serie
18 Rotax 912 iS – ELA Engine
Michael Dopona 18
Ultralight engines 501,
505 developed based on
snowmobile engine 503
1975 1978
Certification of the
first ROTAX Aircraft
Engine
1984
Start of development
of ROTAX 912
SOP
ROTAX 912A (80hp)
1989 1996
SOP
Rotax 914F (115 hp)
SOP
ROTAX 912S (100 hp)
1998 2006
Gunskirchen EASA certified for design and
production of aircraft engines (DOA,POA)
912 /914 TBO
up to 2000
hours
2010
18
Rotax 447 UL
SOP:
Late 70s
Discontinued:
2008
2012
Rotax 503 UL
SOP:
Early 80s
Discontinued:
2008
Rotax 582 UL
SOP:
1989
In production
Rotax 912 UL
SOP:
1989
In production
Rotax 912 ULS
SOP:
1999
In production
Rotax 914 UL
SOP:
1996
In production 912 iS
Redundantes Elektroniksystem
Rotax 912 iS – ELA Engine
Michael Dopona 19
Redundante Ausführung des
Steuergerätes
Redundante Ausführung der
Aktuaktorik
Redundante Ausführung der Sensorik
Aufgrund der Zulassungsanforderungen und der Erfahrungen aus der ELA
Entwicklung Motorelektrik / Elektronik wurden alle relevanten elektronischen
Motorkomponenten redundant ausgeführt.
Lane A Lane B
Rotax 912iS – Umsetzung ELA Projekt in Serie
Redundantes Elektroniksystem
Rotax 912 iS – ELA Engine
Michael Dopona 20
Redundante Ausführung
• Spannungsversorgung
• Zündsystem
• Einspritzsystem
Rotax 912iS – Umsetzung ELA Projekt in Serie
Redundantes Elektroniksystem
Komplette Trennung der Motormasse von der Zellenmasse
• Robustheit gegen direkten und indirekten Effekten eines Blitzschlags
• Redundanz gegenüber jedes Typs von Kurzschluß zu Zellenmasse
Rotax 912 iS – ELA Engine
Michael Dopona 21
Rotax 912iS – Umsetzung ELA Projekt in Serie
Redundantes Elektroniksystem
System Modes
Rotax 912 iS – ELA Engine
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Rotax 912iS – Umsetzung ELA Projekt in Serie
Redundantes Elektroniksystem
Warning lamp matrix:
Rotax 912 iS – ELA Engine
Michael Dopona 23
Rotax 912iS – Umsetzung ELA Projekt in Serie
Verbrauchsvorteil:
Ursprünglich wurde im Projekt ELA eine CO2-Reduktion von ca. 20% gegenüber den besten
bisher am Markt befindlichen Flugmotoren der Light Sport Aircraft – Klasse angestrebt.
Dieser Wert konnte noch unterboten werden:
Rotax 912 iS – ELA Engine
Michael Dopona 24
Gemessener Durchschnittsverbrauch im Flug:
Benchmark Motor (Rotax 912 ULS) : 17,6l/h
Einspritzmotor auf Basis der ELA Entwicklung: 12,3l/h.
30% Reduktion des Benzinverbrauchs in der Praxis
Rotax 912iS – Umsetzung ELA Projekt in Serie
Rotax 912 iS - FH Joanneum,
Thomas Goigitzer 25